Diseño de distribución de planta y propuesta de mejoramiento para la empresa punto de...

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DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA PUNTO DE REFRIGERACIÓN CRISTHIAN FELIPE LEÓN CAICEDO DAYANARA BARRIOS GUTIÉRREZ JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ SEGUA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS INGENIERÍA INDUSTRIAL VILLAVICENCIO 2015

Transcript of Diseño de distribución de planta y propuesta de mejoramiento para la empresa punto de...

DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

PARA LA EMPRESA PUNTO DE REFRIGERACIÓN

CRISTHIAN FELIPE LEÓN CAICEDO

DAYANARA BARRIOS GUTIÉRREZ

JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ SEGUA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

VILLAVICENCIO

2015

DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

PARA LA EMPRESA PUNTO DE REFRIGERACIÓN

CRISTHIAN FELIPE LEÓN CAICEDO

DAYANARA BARRIOS GUTIÉRREZ

JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ SEGUA

PRIMER INFORME APLICATIVO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

RAMIRO HERNÁN POLANCO CONTRERAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

VILLAVICENCIO

2015

Tabla de contenido

LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................................... 4

GLOSARIO ................................................................................................................................. 5

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 7

1. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 8

1.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 8

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 8

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................... 9

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................... 10

3. DISEÑO DE LOS PRODUCTOS ............................................................................................. 11

4. DISEÑO DEL PROCESO ...................................................................................................... 16

5. DISEÑO DE PROGRAMAS ................................................................................................... 18

6. DISEÑO DE PLANTA........................................................................................................... 19

7. CÁLCULOS ........................................................................................................................ 21

8. CLASIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACIÓN............................................. 23

LISTA DE ANEXOS

Pág

Anexo A. Plano empresa 24

Anexo B. Diagrama de procesos 25

Anexo C. Estudios de Tiempo y movimientos 26

GLOSARIO

SCRAPS (DESPERDICIO): Lo que se pierde en un proceso; Que tanto espacio se

requiere para el manejo de materiales.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar

transforman elementos de entrada y los convierten en resultados.

DIAGRAMA: gráfico que representa un proceso o refleja relaciones entre datos

números que han sido tabulados previamente.

MATERIA PRIMA: cada una de las materias que empleará la industria para la

conversión de productos elaborados.

DISEÑO DE PROCESOS: diseño y la elección de la secuencia de

transformaciones físicas y/o químicas de un material con el fin de obtener otro de

mayor valor o utilidad.

PROTOTIPO: primera versión o modelo del producto, en que se han incorporado

algunas características del producto final.

PLANO: representación de la planta de un edificio, así como a las

representaciones y esquemas de los diseños industriales.

ENSAMBLE: unión de las piezas que conforman un producto.

HOLGURA DE RECHAZO: estudio para conocer el costo de producir una buena

pieza fundida y el de una pieza deficiente; los ingresos que genera una buena

pieza fundida y cuanto nos genera una deficiente y también para saber la

distribución de probabilidad para la cantidad de piezas fundidas buenas de un lote

de producción.

FRACCIONES DE EQUIPO: Calculo de la asignación adecuada de varias

máquinas semi automáticas y automáticas a un operario, básicamente

operaciones de cargue y descargue.

DIAGRAMA DE AFINIDADES: Consolidación de información, casi siempre verbal,

en grupos o familias para solucionar problemas.

DIAGRAMA DE INTERRELACIONES: prioridades lógicas para el diseño.

Establecer que es lo más importante para el diseño..

DIAGRAMA DE ÁRBOL: Diagrama de toma de decisiones.

DIAGRAMA DE MATRIZ: Busca la asignación de actividades, a grupos de trabajo

o equipos.

DIAGRAMA DE RED: CPM/PERT tiempos más tempranos y tiempos más tardíos.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN: Juzga la importancia relativa entre criterios por

comparación directa.

INTRODUCCIÓN

Actualmente se puede evidenciar que el diseño de la distribución de planta en las

empresas no toma el grado de importancia que requiere, debido a que no se

conocen las ventajas ni las desventajas que genera una incorrecta implementación

de esta.

La distribución de planta no solo abarca temas relacionados con la correcta

ubicación de los puestos de trabajo o las máquinas y herramientas, sino que

analiza cada uno de los factores con los cuales puede tener relación el talento

humano de la empresa; su implementación adecuada trae consigo un aumento

tanto de la productividad como del entorno laboral a nivel general dentro de la

organización; así mismo mejoras en la calidad del producto o servicio ofrecido,

reducción de tiempos y un relación adecuada en el análisis costo-beneficio.

Se diseñaran los procesos y programas en base a la identificación de los

productos que se van a fabricar, estableciendo el método ideal para graduarlos

bajo un criterio ya sea de valor, flexibilidad y/o confiabilidad.

Se van a evaluar y replantear las etapas mediante las cuales se realiza el diseño

de la planta, estableciendo las tareas rutinarias y/o comunes de la planta, el

encadenamiento de los materiales y/o información que se traslada, la visibilidad de

las áreas, la interacción entre las distintas áreas de operación finalizando con una

síntesis para asegurar el mejoramiento continuo de las tareas en la planta.

Como resultado de la correcta aplicación de la teoría de distribución de planta,

traerá consigo un sistema de instalación, dentro de lo que se incluyen reubicación

de puertas, ventanas pasillos; la disposición de los equipos, herramientas y

maquinaria que se manipula y el manejo del material e información que producen

bienes tangibles.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar la distribución de planta de la empresa Punto de Refrigeración, de

tal forma que pueda desarrollar sus actividades eficientemente.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el diagnóstico inicial de la empresa Punto de Refrigeración.

Presentar un informe parcial del estado actual y sus deficiencias

encontradas.

Desarrollar un diseño de mejoramiento del layout de la empresa

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EMPRESA

PUNTO DE REFRIGERACIÓN fue fundado por el Señor German Alejo Atehortua

hacia el año 1997, actual gerente general; como legado de refrigeración

SUPERNORDICO fundada por los hermanos Enrique Atehortua palacios y

Fernando Atehortua, quienes son denominados como los pioneros de la

refrigeración a nivel nacional.

PUNTO DE REFRIGERACIÓN es una empresa perteneciente a la industria de la

refrigeración, dedicada a la fabricación, restauración, mantenimiento y venta de

equipos de refrigeración comercial e industrial; atendiendo las necesidades de

almacenamiento de alimentos, bebidas y otro tipo de productos, tanto a tenderos,

almacenes de cadena, etc.

PUNTO DE REFRIGERACIÓN se encuentra ubicado en el sector secundario de la

economía, debido a que realiza actividades de transformación de materia prima

hasta la obtención de productos terminados.

Dentro de los equipos de refrigeración que se fabrican están:

1. Neveras verticales multipuertas

2. Vitrinas panorámicas

3. Góndolas de conservación

4. Congeladores tipo botelleros

5. Cuartos fríos

6. Autoservicios

Actualmente PUNTO DE REFRIGERACIÓN cuenta con dos locales en la ciudad

de Villavicencio, Meta; el punto de fábrica ubicado en el sector industrial de la

primavera en la K 21B – 8C # 178 – 184 al respaldo de Coca-Cola que cuenta con

un área específica de 500 m2; y un local comercial en el sector de San Isidro, en

donde se encuentran otras empresas del mismo sector industrial.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Punto de Refrigeración es una empresa dedicada a la fabricación de equipos de

refrigeración bajo el ambiente de producción Make To Order, que presenta un flujo

de producción intermitente bajo las especificaciones que solicite el cliente; el

diseño inicial de la empresa estaba dirigido para el desarrollo de actividades de

máximo dos personas, aunque posee un área extensa, no cuenta con maquinaria

suficiente para garantizar que se evite la presencia de cuellos de botella por cruce

de operaciones en los equipos tipo manual como lo son la cizalla y la cortadora de

lámina de acero.

La ubicación de estos equipos no sigue ningún patrón establecido que permita el

uso óptimo del espacio, ni que reduzca las distancias de desplazamiento entre los

puestos de trabajo y estas.

Debido a que los equipos a producir requieren tanto espacio como determinados

materiales que no hacen parte de estos; se cuenta con áreas auxiliares en donde

se mantienen dichos elementos hasta su posterior uso; pero debido a que no se

encuentra una adecuada zonificación o delimitación de áreas, puestos de trabajo,

o equipos; todas las zonas presentan un alto grado de inclusión con las otras; por

ende es común encontrar puestos de trabajo con un bajo nivel de orden y

limpieza.

Durante el proceso productivo es frecuente que se requiera el transporte de piezas

de grandes dimensiones por parte de un solo trabajador; circunstancia que puede

generar la alteración de procesos cercanos pertenecientes a la producción de

equipos diferentes e incluso puede llevar a que debido a las distancias largas

entre los equipos y el puesto de trabajo, la pieza transportada sufra daños o

deformaciones.

3. DISEÑO DE LOS PRODUCTOS

Planos de ensamble:

o Ensamble tanque externo

197

152

75

126

150

138

O42,5

196,5

150

11

12

17

03

482

5

6

Tanque externo 1

o Ensamble tanque interno

152

2764

4,53

152

56

65

27

152

146

81

2,5

56

110

3

0

2

4

1

Tanque Interno 1

Tanque completo 1

LISTADO DE PARTES

NUMERO DE

PARTE

NOMBRE DE LA PARTE CANTIDAD/UNIDAD MATERIAL TAMAÑO FABRICAR O

COMPRAR

1001 TESTERO EXTERNO 2 Lámina acero

inoxidable

206 cm *75 cm

FABRICAR

1002 TECHO EXTERNO 1 Lámina acero

inoxidable

138*75 cm

FABRICAR

1003 PISO EXTERNO 1 Lámina acero

inoxidable

138*75 cm

FABRICAR

1004 PARAL EXTERNO 1 Lámina acero

inoxidable

130*14 cm

FABRICAR

1005 BOCEL EXTERNO 2 Lámina acero

inoxidable

116 *12 cm

FABRICAR

1006 ESPALDAR EXTERNO 2 Lámina acero

inoxidable

172 * 98 cm

FABRICAR

1007 CACHUCHA 1 Lámina acero

inoxidable

138*36 cm

FABRICAR

1008 RODACHINAS 4 Tenedor lámina de

acero, rueda de

poliuretano

3" COMPRAR

1009 BASE 1 Angulo de acero

inoxidable

130*73 cm

FABRICAR

1010 TESTERO INTERNO 2 Lámina acero

inoxidable

151*60 cm

FABRICAR

1011 PISO INTERNO 1 Lámina acero

inoxidable

127*65 cm

FABRICAR

1012 TECHO INTERNO 1 Lámina acero

inoxidable

131*68 cm

FABRICAR

1013 ESPALDAR INTERNO 1 Lámina acero

inoxidable

151*40 cm

FABRICAR

1014 CONEXIÓN COPLE ROSCADO 1 Acero Inoxidable

1/2¨ * 3 cm

COMPRAR

1015 PUERTA CON RESISTENCIA Y LED

2 Marco en aluminio,

Vidrio

153* 61 cm

COMPRAR

1016 UNIDAD DE COMPRESION 1 Carcasa metalica

fabricante COMPRAR

1017 CONDENSADOR 1 Aluminio y cobre

35 * 40 *12 cm

COMPRAR

1018 EVAPORADOR 1 aluminio y cobre

145*15 cm

COMPRAR

1019 CAJON DEL EVAPORADOR 1 Lámina acero

inoxidable

155 * 40 cm

FABRICAR

1020 MOTOVENTILADOR 1 Carcasa metalica

15 COMPRAR

1021 ASPA 1 Metal anticorrosivo

# 8 COMPRAR

1022 CHASIS UNIDAD 1 Lámina acero

inoxidable

35*60 cm FABRICAR

1023 TABLA CHASIS UNIDAD 1 Madeflex 34*59 cm COMPRAR

1024 FULL GAUGE 1 No conductor

25*10 cm COMPRAR

1025 CONTACTOR 1 No conductor

25*15 cm COMPRAR

1026 SWITCHE LUZ 1 No conductor

1/2 ¨ COMPRAR

LISTA DE MATERIALES

0 8542 Equipo de Refrigeración 1 F

1 9145 Conjunto Sistema de Refrigeración 1 F

2 9052 Conexión Tubería de cobre 3 C

3 9050 Unidad de Compresión 1 C Determinar Stock

4 3050 Aspa 1 C

5 2060 Motoventilador 1 C

6 1055 Soporte Motoventilador 1 C

7 2045 Condensador 1 C

8 1705 Contactor 1 C Determinar Stock

9 1697.5 Puertas en Vidrio 2 C Determinar Stock

10 1690 Cahucha o Frente 1 F

11 1682.5 Full gauge 1 C

12 1675 Switche Luz 1 C Determinar Stock

13 1667.5 Muletilla 1 C Determinar Stock

14 1660 Parrilas 4 F

15 1652.5 Ganchos o Sapitos 24 C

16 1645 Escalerillas 6 C

17 1637.5 Espaldar Externo 2 F

18 1630 Inyección poliuretano 1 C

19 1622.5 Desague PVC 1 C

20 1615 Tubo pvc 1 C

21 1607.5 Tanque Interno 1 F

22 1600 Techo Interno 1 F

23 1592.5 Piso Interno 1 F

24 1585 Unión Roscada 1 C

25 1577.5 Espaldar Interno 2 F

26 1570 Testero Interno 2 F

27 1562.5 Madera soporte 2 C

28 1555 Separador Termico 3 C

29 1547.5 Techo Externo 1 F

30 1540 Madera 3*4*3 2 C

31 1532.5 Madera 10*2*3 3 C

32 1525 Base 1 F

33 1517.5 Piso Externo 1 F

34 1510 Testero Externo 2 F

35 1502.5 Bocel Externo 2 F

36 1495 Paral externo 1 F

COMENTARIOSNIVELNUM DE LA

PARTENOMBRE DE LA PARTE

CANT/UNID

AD

FABRICAR O

COMPRAR

4. DISEÑO DEL PROCESO

¿Qué se fabricara? Se fabricaran las piezas en lámina de acero y en ángulo de acero anteriormente descritas en las lista de partes.

¿Qué se comprara? Se compraran cada una de las piezas eléctricas y de

compresión relacionadas con la instalación del frio en el equipo

Identificación del tipo de proceso: el tipo de proceso que utiliza la empresa

es producción por talleres, debido a que se fabrican pequeños grupos de equipos bajo las especificaciones del cliente.

Proceso de fabricación Ver anexo 2 DIAGRAMA DE PROCESO

Equipos a usar (Descripción, uso de imágenes, anexo fichas técnicas) a) DOBLADORA DE LAMINA DE ACERO

FICHA TÉCNICA

Longitud de Doblez 3.05 m

Capacidad de Doblez Calibre 20 Lamina negra

Apertura de Garganta 3"

Angulo de Cortina 60º

Dimensiones de la maquina 3595*840*1240 mm

Peso Aproximado 1120 kgs

b) CORTADORA DE LAMINA DE ACERO

FICHA TÉCNICA

Ancho Maximo 80 cm

Profundidad de corte Hasta 12 mm

Peso Aproximado 2500 kgs

Largo Cuchilla 2.15 m

c) EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA

FICHA TECNICA 220 Vac

Voltaje de entrada .+/- 15%

Corriente de entrada 24 A

Voltaje sin carga 51Vdc

Rango de amperaje 30-160 A

Voltaje de salida 26.4 Vdc

ciclo de trabajo 60%

perdida sin carga 40w

factor de potencia >80%

grado de aislamiento 0.73

grado de protección caja F

peso IP 21

dimensiones 5.5 KG

d) TRONZADORA FICHA TÉCNICA

Discos de corte 300*25.4 mm

Altura de Corte 75/100 mm

Longitud de corte 875 mm

dimension de corte 1407*1228*846 mm

peso 86 kg

R.P.M 3000

Motor Bifasico

Potencia 4 CV

Establecimiento de tiempos de fabricación (Estudio de tiempos)

VER ANEXO 3

5. DISEÑO DE PROGRAMAS

Tamaño de los lotes

El tamaño de lotes no se puede establecer debido a que no se produce o fabrica

para tener stock o inventario de producto terminado; todo equipo inicia su proceso de fabricación tras realizar la orden de compra; con número de factura y

especificaciones establecidas, Programación de producción

INV INICIAL

2015 2016

PERIODO EN

FEB

MAR

AB

MAY

JUN

JUL

AG

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

DEMANDA 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 6 4 3 3 3 4

PRODUCCIÓN 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 2 1 3

Horizonte de tiempo para la fabricación (pronósticos de demanda)

PERIODO CANTIDADES REALES

PRONOSTICO ÚLTIMOS 2 PERIODOS

PRONOSTICO ÚLTIMOS 3 PERIODOS

PRONOSTICO ÚLTIMOS 4 PERIODOS

PRONOSTICO ÚLTIMOS 5 PERIODOS

PRONOSTICO ÚLTIMOS 6 PERIODOS

1 4

2 4

3 3 4

4 4 4 4

5 4 4 4 4

6 4 4 4 4 3,8

7 4 4 4 4 3,8 4

8 4 4 4 4 3,8 4

9 5 4 4 4 4 4

10 6 5 4 4 4,2 4

11 7 6 5 5 4,6 5

12 8 7 6 6 5,2 5

13 4 8 7 7 6 6

14 3 6 6 6 6 6

15 3 4 5 6 5,6 6

16 3 3 3 5 5 5

17 3 3 3 3 4,2 5

18 4 3 3 3 3,2 4

19 5 4 3 3 3,2 3

6. DISEÑO DE PLANTA

DIAGRAMA DE AFINIDADES

distribucion planta

compra de moto para rapida,

respuesta a las necesidades

de material

programacion de

abastecimiento semanal

basado en las necesidades,

con un stock determinado en

cada material, reduciendo

compras inesperadas

poco viable ya que, tomara tiempo

dinero y gastos de transporte, al

transladar materiales grandes y

pesados

poco viable, dado que la mayoria de

proveedores se encuentran en bogota

y el mercado objetivon de la empresa

es en el meta, y el cliente desea tener

contacto directo con la fabricacion

mediana mente viable, seria una

herramienta viable, para los

proveedores de villavicencio y las

cargas pequeñas, estos vehiculos seria

utiles para las compras inesperadas

programa h

viable la mayoria de compras costosas, se realizan

en bogota, y no se cuenta con un musculo financiero

para tener un stock amplio, dada la cantidad de

materiales que se necesitan para produccion, se

eliminaria la falta constante de material, se

disminuiran los costos por tiempos y transportes

continuos, igualmente costos de almacenamiento.

MATERIAL INSUFICIENTE

$$$

construir almacen cerca a la

bodega

comprar o arrendar almacen

cerca de los proveedores

aumentar el tamaño del

almacen

trasladar la fabrica cerca

de los proveedores

aumentar los vehiculos

para transporte de

material

DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

A DISTANCIA TOTAL RECORRIDA

B VISIBILIDAD DEL ÁREA DE FABRICACIÓN

C ESTÉTICA GENERAL

D FACILIDAD PARA AGREGAR OTROS NEGOCIOS

E USO ACTUAL DE MANEJO DE EQUIPO DE

MATERIAL

F INVERSIÓN EN EQUIPOS NUEVOS

G REQUERIMIENTO DE ESPACIO

H REQUERIMIENTO DE PERSONAL

I IMPACTO DE LOS NIVELES DE TRABAJO

J RIESGO

MATERIAL INSUFICIENTE

programacion de abastecimiento

semanal basado en las necesidades,

con un stock determinado en cada

material, reduciendo compras

inesperadas

compra de moto para rapida,

respuesta a las necesidades de

material

comprar o arrendar almacen

cerca de los proveedores

construir almacen cerca a

la bodega

contratista ayudante contratista ayudante vendedor gerente subgerente almacenista contador secretaria

paco chucho beto quema pildorita german alejo tatto alejo palmera rodrigo caceres martha quintero

almacenista x

vendedor x x x x

financiero x x x x

compras bog x x

compras villavicencio x x x

descargue de mt y pdt x x x x

conductor x x

administrativo x x x x

corte a mano x x x x

corte cizalla x x x x

dobladora x x x x

soldadura x x x x

intalación unidad x x

ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES

K COSO ESTIMADO DE LA ALTERNATIVA

7. CÁLCULOS

SCRAPS

NEVERA H/W

1 32

PRODUCCION MENSUAL 9

H/W SIN ERRORES 288

No DE NEVERAS A FABRICAR POR ERRORES

10.36317006

H/W CON ERRORES 331.6214421

AUMENTO DE H/W 43.62144207

A B C D E F G H I J K

A 1.00 0.10 5.00 0.10 0.10 1.00 1.00 0.20 5.00 1.00 0.20 14.70

B 10.00 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00 40.00

C 0.20 0.20 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 7.00

D 10.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 44.00

E 10.00 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 40.00

F 1.00 0.20 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00 10.00 26.40

G 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 14.20

H 5.00 1.00 5.00 0.20 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 24.60

I 0.20 0.20 1.00 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.80

J 1.00 1.00 5.00 0.20 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 1.00 5.00 16.60

K 5.00 0.20 1.00 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 1.00 0.20 1.00 9.30

FRACCIÓN DE EQUIPO

1 2 3 4 5

ITEM PIEZAS corte a mano corte cizalla dobladora soldadura instalacion unidad

1 Testero intero derecho 0.095238095 0.238095238 0.17 0.181818182 0

2 Testero inerno izquierdo 0.095238095 0.238095238 0.17 0.181818182 0

3 Unión de testeros internos 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

4 Testero externo derecho 0.095238095 0.238095238 0.17 0.181818182 0

5 Testero exerno izquierdo 0.095238095 0.238095238 0.17 0 0

6 Unión testeros externos 0.095238095 0.238095238 0.15 0 0

7 Piso interno de la nevera 0.1 0.238095238 0.15 0 0

8 Techo interno 0.095238095 0.238095238 0.15 0 0

9 Piso externo 0.095238095 0.238095238 0.15 0 0

10 Techo externo 0.095238095 0.238095238 0.15 0 0

11 Cachucha 0.11 0.238095238 0.18 0 0

12 Base 0.095238095 0 0.00 0.181818182 0

13 Puerta(s) 0.095238095 0.238095238 0.15 0 0

14 Contra puerta(s) 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

15 Paral superior 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

16 Paral inferior 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

17 Paral izquierdo 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

18 Paral derecho 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

19 División en paral 0.095238095 0.238095238 0.15 0 0

20 Evaporador 0.1 0.238095238 0.15 0 0

21 Parrillas y/o entrepaños 0.095238095 0.238095238 0.15 0.181818182 0

22 Unidad completa 0 0 0.00 0 2

% DE ERROR 2.024285714 4.761904762 3.09 2 2

SCRAPS 10.36317006 10.15338989 9.66989514 9.371095377 9.183673469

HORAS DOBLANDO UNA

NEVERA 6.5

TIEMPO PARA DOBLAR H 48

DESEMPEÑO DEL EQUIPO 0.30

CONFIABILIDAD 0.95

F 0.4751462

HORAS CORTANDO UNA

NEVERA 3

TIEMPO PARA CORTAR H 6

DESEMPEÑO DEL EQUIPO 0.60

CONFIABILIDAD 0.90

F 0.92592593

DOBLADORA

CORTADORA

NOTA:SE TOMA COMO TIEMPO

DISPONIBLE 48 HORAS YA QUE ESTE

PROCESO DEBE REALIZARCE LOS DOS

PRIMEROS DIAS. AL NO REALIARCE DE

ESTA MANERA SE GENERARAN

RETRASOS EN LA PRODUCCION

NOTA:EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO SE

TOMO COMO 30% POR MOTIVOS A

QUE OTROS CONTRATISTAS, USAN

CONTANTEMETE EL EQUIPO EN OTROS

PRODUCTO DIFERENTES A LAS

VERTICALES

NOTA: EL CIZALLADO DE TODA LA

NEVERA E TIENE QUE REALIZAR EN UN

TIEMPO MENOR A 6 HORAS, ES UNO

DE LOS PROCESOS INICIALES PARA LA

CEACION DEL PRODUCTO

NOTA:LA CONFIABILIDAD ES DEL 90%

YA QUE YA QUE EN OCACIONES SE

CORRE LA LAMINA Y SE DAÑA EL

CORTE

8. CLASIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANEXOS

ANEXO 1. PLANO EMPRESA

ANEXO 2.

DIAGRAMA DE PROCESO DE FABRICACIÓN EQUIPO NEVERA VERTICAL

MULTIPUERTAS

ADJUNTO IMAGEN POR TAMAÑO

ANEXO 3.

ESTUDIO DE TIEMPOS

ITEM PIEZAS corte mano cizallado trazado y destijere doblado soldadura prendado inyectado montaje de puertas sistema electrico unidad

1 Testero intero derecho 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

2 Testero inerno izquierdo 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

3 Unión de testeros internos 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

4 Testero externo derecho 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

5 Testero exerno izquierdo 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

6 Unión testeros externos 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

7 Piso interno de la nevera 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

8 Techo interno 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

9 Piso externo 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

10 Techo externo 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

11 Cachucha 0.1 0.05 0.15 0.25 0.000 0.000 0.000 0 0 0

12 Base 0 0.05 0 0 0.278 0.000 0.000 0 0 0

13 Puerta(s) 0.1 0.05 0.15 0.25 0.000 0.000 0.235 2 0 0

14 Contra puerta(s) 0.1 0.05 0.15 0.25 0.000 0.000 0.235 0 0 0

15 Paral superior 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

16 Paral inferior 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

17 Paral izquierdo 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0.5 0

18 Paral derecho 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0.5 0

19 División en paral 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.133 0.235 0 0 0

20 Evaporador 0.1 0.05 0.15 0.25 0.278 0.000 0.000 0 0 0

21 Parrillas y/o entrepaños 0.1 2 0.15 0.25 0.278 0.000 0.000 0 0 0

22 Unidad completa 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 2 3

sub total horas 2 3 3 5 5 2.000 4.000 2 3 3

TOTAL HORAS 32