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1 Planta de Eliminación de Nitrógeno CPG Ciudad Pemex Abasto, Logística y Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos Y Petroquímicos 24-26 enero 2018 Villahermosa, Tabasco Parque Tabasco Dora Maria “Sustentabilidad Energética” Ing. Luis Santiago Caro Castillo 1er Congreso y Exposición

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1

Planta de Eliminación de Nitrógeno

CPG Ciudad Pemex

Abasto, Logística y Distribución

de

Hidrocarburos, PetrolíferosY Petroquímicos

24-26 enero 2018

Villahermosa, Tabasco

Parque Tabasco Dora Maria

“Sustentabilidad Energética”

Ing. Luis Santiago Caro Castillo

1er Congreso y Exposición

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Antecedentes

Gas Natural

Metano

Etano

Propano

n_Butano

i_Butano

n_Pentano

i_Pentano

Hexanos +

Bióxido de Carbono

Ácido Sulfhídrico

Agua

Mercurio

Gas Natural

Componentes deseados

Nitrógeno Componentes no deseados

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Antecedentes

Históricamente las plantas de proceso de gas natural han operado con la materia prima extraída del

subsuelo, la composición se mantenía con muy pocas variaciones que no afectaban sustancialmente a

los productos finales; sin embargo, en el Sureste del país gradualmente fue incrementándose el

contenido de nitrógeno alterando de manera significativa tanto a los procesos de producción como a la

calidad de los productos finales.

El incremento de nitrógeno en el “gas seco” entregado a clientes modifica principalmente el “poder

calorífico”, que es la medida de la cantidad de energía liberada durante la combustión; ya que el

nitrógeno es un gas inerte del cual no se obtiene energía alguna.

La razón principal del incremento en el contenido de nitrógeno en el gas natural de la zona Sureste, ha

sido el empleo de este gas inerte para las actividades de extracción secundaria de crudo (bombeo

neumático).

Cuando un pozo productor de aceite empieza a declinar y a reducir su producción, es estimulado

mediante la inyección de nitrógeno para mantener la producción.

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Antecedentes

La Planta de Eliminación de Nitrógeno (NRU) se construyó en el CPG Ciudad Pemex con el propósito

de separar el nitrógeno excedente, debido al proyecto de mantenimiento de presión en el yacimiento

Cantarell.

La instalación forma parte integral del CPG Ciudad Pemex y procesa el gas natural producto de las

Plantas Recuperadoras de Licuables. Se emplea un proceso criogénico para lograr la separación del

nitrógeno.

Endulzamiento

Recuperación de

Azufre

Recuperación

licuables

(Criogénicas)

Eliminación de

Nitrógeno

Fraccionamiento

Gas Natural

(Amargo )

Gas Natural con bajo

contenido de Nitrógeno

Etano

Gas Natural Licuado

Naftas

Azufre

Gas dulce

Gas Natural seco

Líquidos del Gas

Gas ácido

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Antecedentes

La Planta cuenta con una sección de acondicionamiento del gas de alimentación, dos trenes de

eliminación de nitrógeno, tres compresores de gas de proceso y una torre de enfriamiento.

Cada tren de Eliminación de Nitrógeno consta de dos secciones; la primera denominada “sección de

pre-separación”, donde se separa la mayor cantidad del gas natural del nitrógeno y la segunda llamada

“sección de rechazo”, en donde se procesa el gas rico en nitrógeno y se separa para poder ser enviado

hacia la atmósfera.

El gas con bajo contenido de nitrógeno es comprimido para ser entregado a ductos y enviado

principalmente a la zona marina, para usarse como gas para Bombeo Neumático. El producto final de la

planta contendrá como máximo 1.2% mol de Nitrógeno.

La planta puede operar con gas de alimentación hasta con 19.1% mol de nitrógeno y mantener la

especificación del producto final; únicamente requerirá un equipo de compresión adicional para el

manejo del gas libre de nitrógeno.

La operación de los trenes de eliminación de nitrógeno inició durante el primer trimestre del año 2008, la

construcción la realizó la compañía Techint y el licenciador fue Costain Inc.

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Diagrama de Proceso

Mezclado

Bypass de Criogénica 1

COMP 1

COMP 2

COMP 3

NRU 1

NRU 2

FG-101-A/B

TV-101

Bypass de Criogénica 2

N2

N2

Gas Seco

Criogénica 1

Gas Seco

Criogénica 2

Gas Seco a clientes

con bajo N2

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CFR-201 CFR-202

Tren de Eliminación de Nitrógeno

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Dado que la planta de eliminación de nitrógeno se integró al Complejo Procesador de Gas Ciudad

Pemex, que ya se encontraba en servicio, se aprovecharon las operaciones existentes, para

proporcionar el gas de alimentación adecuado al proceso de eliminación de nitrógeno.

• Endulzamiento

• Deshidratación

• Recuperación de licuables

Parámetro Condición

H2O < 0.1 ppmv

H2S Hasta 4.4 ppmv

CO2 Máximo 2000 ppmv

Hg ≤ 0.2 µg/Nm3

Pentanos Libre

Gas de Alimentación

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Como parte del diseño original de las plantas criogénicas que se encontraban en operación en el CPG

Cd. Pemex, integraban la corriente de gas de regeneración de deshidratadores al gas natural

producto, entregando el gas a usuarios con contenido máximo de 150 ppmv de agua, aceptable por la

Norma Oficial Mexicana de Calidad de Gas Natural, pero no factible para procesos criogénicos.

Para disminuir el costo del proyecto, se decidió interconectar el gas de regeneración de las

criogénicas, corriente abajo del proceso de eliminación de nitrógeno, de manera que se aprovecharan

los deshidratadores de las criogénicas para el proceso de la planta NRU.

De no hacerlo, se habría tenido que incluir un sistema de deshidratación del gas de alimentación a los

trenes NRU, ya que el gas usado para la regeneración de los deshidratadores se encuentra saturado

con humedad.

Gas de regeneración

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Las premisas para la selección de la planta consideraron el criterio de contar con la capacidad de

proceso, para el control del nitrógeno en el gas natural seco que envía el CPG Ciudad Pemex a la

Región Marina, como gas para bombeo neumático.

Asimismo, se decidió construirla con 2 trenes de procesamiento, para contar con flexibilidad en el

caso del paro de uno de los trenes, o en caso de actividades de mantenimiento.

Conforme a los resultados del estudio de surgimiento de nitrógeno en el gas natural que efectuó PEP,

se determinó la capacidad normal y máxima de la planta y trenes de proceso.

Capacidad Normal Capacidad Máxima

Tren 1 210 mmpcd 315 mmpcd

Tren 2 210 mmpcd 315 mmpcd

Planta NRU 420 mmpcd 630 mmpcd

Este estudio, también fue la base para establecer el rango de contenido de nitrógeno en el gas de

alimentación a la planta de eliminación de nitrógeno.

Capacidad de Trenes

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Los turbocompresores instalados en la Planta NRU, fueron fabricados por Solar, corresponden al

modelo Titán-130 con potencia de 15,000 hp (11,200 KW); asociados a la turbina se tienen dos

compresores en tándem para manejar los productos de baja y media presión de los trenes y el gas de

regeneración de las plantas criogénicas. La capacidad de compresión por unidad es de 125 mmpcd.

En operación normal (420 mmpcd) se usan 2 compresores en operación continua y a máxima carga

(630 mmpcd) operaran las 3 unidades. Se tiene preparación de tuberías para instalar un cuarto

turbocompresor para el caso de máxima carga con alto contenido de nitrógeno y contar con respaldo.

Turbo-compresores

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Sistema de control y sistema instrumentado de seguridad

El Sistema de Control de Proceso incluye 4 estaciones de operación que está instalado en la Sala

de Control de la planta Criogénica 2, contiene los controles de operación de los 2 trenes de

eliminación de nitrógeno, servicios principales y control remoto de velocidad de trenes de

compresión.

El Sistema Instrumentado de Seguridad, permite llevar a condiciones de seguridad la planta, en el

caso de detección de condiciones de riesgo, no requiere la actuación del personal; dependiendo del

caso detectado, puede llegar al paro total y despresurizado de la planta (Nivel 1).

Las señales y protecciones de los trenes

de compresión, se encuentran alojados

en su respectivo tablero de control, que

se localizó en un cuarto satélite de

control de compresores.

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Beneficios de la PEN

Los beneficios que se han tenido con la operación de la Planta de Eliminación de Nitrógeno son:

• Cumplir con la normatividad para el gas natural (NOM-SECRE-001)

• Mejorar la operación de la turbo-maquinaria en las regiones marinas, por disminución del N2 en el

gas combustible.

• Permitir el incremento de inyección de N2 para la reactivación de los yacimientos.

• Incrementar la extracción de crudo en las Regiones Marinas.

• Reducción de gas enviado a desfogue por alto contenido de N2.

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¡Gracias!

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