Presentacion um dyl marzo 2004

77
Centro de Refinación Paraguaná PDVSA Manufactura y Mercadeo INFORME DE AVANCE UM DESTILACION Y LUBRICANTES CARDON MARZO-2004 Centro de Refinación Paraguaná PDVSA C R P

Transcript of Presentacion um dyl marzo 2004

  • 1. INFORMEDEAVANCEUMDESTILACION Y LUBRICANTES CARDONMARZO-2004 Centro de Refinacin Paraguan PDVSA Manufactura y Mercadeo Centro de Refinacin Paraguan PDVSA C R P

2.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION.
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 3.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 4.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION.
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 5.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 6.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 7.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 8.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 9.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 10.

  • FACTOR DE DISPONIBILIDAD/ SERVICIO.
  • PERDIDAS DE OPORTUNIDAD.
  • FALLAS DE HORNOS.
  • CALIDAD Y DEGRADACION DE PRODUCTOS.
  • CONSUMOS DE QUIMICOS.
  • PERSONAL DESTILACION .
  • MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
  • FALLAS EQUIPOS DESTILACION Y LUBRICANTES.
  • ASPECTOS RESALTANTES Y AREAS DE ATENCION.

UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 11. PERSONALDYL-CARDON 12. ACCIONESTOMADAS: .-SE ESTA INCORPORANDO EL PERSONAL NUEVO A SUS DEBERES EN LAS PLANTAS .-SE HATENIDO QUE ENVIAR A CURSO BASICOS AOPERADORESNUEVOS, INCREMENTANDO ESTO EL SOBRE-TIEMPO. PERSONALOPERACIONES DYL-CARDON HORAS DE SOBRE-TIEMPO MENSUAL LUBRICANTES HORAS DE SOBRE-TIEMPO MESUAL DESTILACION 13. PERSONALDYL-CARDON AO 2003 ACUM. 02ACUM. 03 DEST1247HRS6666,5HRS LUB146HRS1015HRS ACUM. 02ACUM. 03 DEST1247HRS6666,5HRS LUB146HRS1015HRS JUSTINJR.MED DEST39736 LUB112172 ACUM.-02ACUM.-03 DEST.89 DIAS82 DIAS LUB.141 DIAS185 DIAS PROM.-02PROM.- 03 DEST.10 DIAS7DIAS LUB.16 DIAS15DIAS PROG.EJEC%CUMPL. DEST3434100% LUB472553% 14. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CARGA 15. DESTILACION N 1 FACTORES DE DISPONIBILIDAD/SERVICIO DESTILACION N 2 DESTILACION N 4 DESTILACION N 3 16. FACTORES DE DISPONIBILIDAD/SERVICIO ALTO VACIO N 2 ALTO VACIO N 3 TK N 2 TK N 1 17. DISPONIBILIDAD DESTILACION (%) EXPLICACIONES* DEST: Incendio enla celda N 3 del horno BA-1 de CD-4 (17 de Marzo de 2003) * DEST: Fuga por cabezales enla celda N 3 del horno BA-1 de CD-4, celda N 3 (26 de Febrero de 2004) Indicador : Disponibilidad de Plantas 18. Prdidas de Oportunidad Indicador : Prdidas de Oportunidad (MM$) 19. CALIDADES DE PRODUCTOS Indice de Separacin de Agua (ISA%) - Kerosene Especificacin mayor 85 % UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 20. CALIDADES DE PRODUCTOS Acidez - Kerosene UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 21. CALIDADES DE PRODUCTOS Punto de Congelacin - Kerosene UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 22. CALIDADES DE PRODUCTOS Punto de Inflamacin - Kerosene UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 23. Punto de Fluidez - GOL CALIDADES DE PRODUCTOS UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 24. 90% GOP - GOM CD 1/2/3/4 CALIDADES DE PRODUCTOS UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 25. Viscosidad - Residuo CD 2 CALIDADES DE PRODUCTOS UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 26. TANQUES DE KEROSENIndicador : Calidad de Productos No. tanques UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 27. PRODUCTOSFUERA DE ESPECIFICACIN Tons . Indicador : Degradacin producto/C. Intermed. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 28. DESTILACION N1 Indicador : Degradacin producto/C. Intermed. DESTILACION N2 29. Indicador : Degradacin producto/C. Intermed. 2003 UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 30. Indicador : Degradacin producto/C. Intermed. DESTILACION N3 DESTILACION N4 31. Indicador : Degradacin producto/C. Intermed. 2003 32. CONSUMO DE QUIMICOS AMONIACO DESTILACION N 1 DESTILACION N 2 DESTILACION N 4 DESTILACION N 3 33. CONSUMO DE QUIMICOS AMINA FILMICA DESTILACION N 1 DESTILACION N 2 / 4 34. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 35. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 36. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 37. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 38. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 39. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 40. Anlisis pH CD-4 UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 41. Anlisis pH CD-2 UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 42. CONSUMO DE QUIMICOS TRATADORAS DE KEROSEN N1 / 2 43. CAUSAS DE LOS DISPAROS AV-3 :Enero: 2 perdida de succin de la bomba P-323 por baja presin de crudo desde suministro.. AV-2 :Enero: 1 baja presin de carga y 1 disparo por baja presin de aceite. CD-3: Febrero: 1 Disparo por baja presin de crudo desde suministro. CD-4 :Enero: 1 Disparo por baja presin de crudo desde suministro. Febrero: 1 Disparo por baja presin de crudo desde suministro. No. disparos INICIATIVAS EJECUTADAS/EN PROGRESO*Mejorar la comunicacin entre Suministro y Destilacin al realizar cambio de los tanques. *Revisar procedimientos de cambios de tanques. Indicador : Disparo y Fallas de Hornos No. disparos 44. DESTILACION 2003CAUSAS DE LOS DISPAROS AV-3 : Febrero: bajo flujo de carga. Abril: 1 por baja presin de crudo, 1 por perdida de seal (70 FZ-047B) y 1 por baja presin de gas combustible. Mayo: 1 por baja presin de gas y 1 por bajo flujo de carga. Junio: 6 fallas por alto nivel en los potesseparadores, 3 fallas por bajo flujo de carga y 2 por bajo flujo de aire. Septiembre: 1 por baja presin de crudo y 1 por falsa indicacin 70 PZA-316A/B Octubre: 1 por baja presin de gas y 1 por baja presin de aceite Noviembre: 1 perdida de succin de la bomba P-323 y 1 por perdida de vaco Diciembre: baja presin de aceite CD-1:Febrero: bajo flujo de carga. Marzo: 2 por baja presin de crudo.Mayo: bajo flujo de carga. Septiembre: por baja presin de gas Octubre: 2 por baja presin de crudo CD-4 :Marzo: Disparo de emergencia (conato en el horno).Abril: perdida de seal (40 FC-040). Junio :2 fallas bajo flujo de carga y baja presin de gas. Julio: baja presin de gas, alto nivel de liquido en el pote separador. Disparo por falsa indicacin en 10 FC-008 Octubre: 2 por baja presin de crudo Noviembre: 2 por falsa indicacin 40 FZA-051b y 40 FC-040 Diciembre: baja presin de aceite AV-2 :Marzo: baja presin de crudo de carga. Abril : bajo flujo de carga al horno por mnima carga en CD-4. Mayo: 1 por baja presin de gas y 1 por perdida de vacoSeptiembre: perdida de succin de la bomba GA-2s Octubre: 1 por baja presin de gas y 2 por baja presin de aceite Diciembre: falla de aire, al manipular en ventilador del horno PG-1:Febrero: baja presin de aceite combustible. Septiembre: bajo flujo de carga Octubre: 2 por bajo flujo de carga Diciembre: 1 por bajo flujo de carga y 2 por falsa indicacin 80 HZ2002B CD-2:Enero: baja presin de aceite combustible. Noviembre: disparo de la bomba GA-2 CD-3:Enero: baja presin de aceite combustible. Noviembre: baja presin de crudo No. disparos INICIATIVAS EJECUTADAS/EN PROGRESO* Mayor comunicacin entre Suministro y Destilacin al realizar cambio de los tanques. * Mejor seguimiento del nivel en los potes separadores. Indicador : Disparo y Fallas de Hornos 45. 100 % 100 % 94% 94 % 77 % 92 % UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 100 % 78 % 60 % 97 % 90 % 85 % 100% 100% 100% 85 % 46. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 100 % 100 % 100 % 91 % 86 % 100 % 93 % 100 % 73 % 92 % 75 % 100 % 100 % 89 % 100 % 100 % 100 % 90 % 47. AUTOMATIZACIONDESTILACIONPROGRAMA DE MANTENIMIENTO Actividades Resaltantes en Equipos Crticos: En el mes de Juniotuvimos fallas recurrentes en los sistemasseparadores de condensadode los equipos V-206 y V-306 de las plantas de AV-2 y AV-3 respectivamente,que son partes esenciales del proceso en los sistemas de vaco. Los disparosse presentaban porindicacinno confiable en los niveles, produciendo esta perdida de vacoy a la vez succin de las bombas P221A & P221B y P321a& P321B. Con el cambio de instrumentos tipo desplazador por diferenciales de presin tipo capilar se erradicaron las paradas no deseadas de la planta teniendo una disponibilidad del 100% UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 48. AUTOMATIZACIONDESTILACIONINSTRUMENTACION NO CRITICA ANALISIS DE CUADRO COMPARATIVO De la poblacin de instrumentacin de2452equipos no crticos peroesenciales del reade destilacin el 1.54 % fueron intervenidos por concepto deMC ,1.73% porDUDOPy unBACKLOGde 0.28% UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 49. AUTOMATIZACION LUBRICANTES PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Preventivos: Como se nota en la grfica se cumple el programa de mantenimiento preventivo con unporcentaje de correctivos de 3.5%, un 10% dedudas operacionales y genera un backlog de1.5%.Para el mes de Junio y enlas grficas siguientes se nota que Julio y Agosto seminimizaron losMCy las DUDOP a excepcin del mes de Septiembre que se generan muchasdudas operacionales Actividades Resaltantes en Equipos Crticos: En el mes de Mayotuvimos fallas recurrentes en los nivelesde losfiltros de parafina dondenos vimos en la necesidad de hacer cambios enlos rangos de los instrumentos. Se modificaron 8 rangosen los equipos FD-1 , FD2,FD3,FD4,FD7,FD8,FD9,FD10 desdeentonces hemos tenido un ahorro significativo en solvente, eliminacin de derrames en la planta,incluyendo la disminucin deMC UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 50. AUTOMATIZACIONLUBRICANTES INSTRUMENTACION NO CRITICA ANALISIS DE CUADRO COMPARATIVO De la poblacin de instrumentacin de 732 equipos no crticos pero esenciales del reade Lubricantes el 0.64 % fueron intervenidos por concepto deMC ,0.94% porDUDOP. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 51. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L MANTENIMIENTO PROGRAMADO A MOTORES /INTERRUP BAJA TENSION AREA DY L 52. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L MANTENIMIENTO PROGRAMADO A MOTORES /INTERRUP ALTA TENSION AREA DYL 53. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L FALLAS EQUIPOS ROTATIVOS DESTILACION Y LUBRICANTES 54. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 55. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 56. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 57. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 58. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 59. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L FALLAS ELECTRICAS AREA DESTILACION-LUBRICANTES 60. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L FALLAS ELECTRICAS D y L 61. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 62. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L PARADA HORNOBA-1A CD4 APOYO GUARDIA MEC. FIN.SEM 63. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L PARADA HORNOBA-2A FEU PARADA HORNOBA-2B FEU PARADAPDA-2 64. AUTOMATIZACION SOBRETIEMPO AREA DESTILACION UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 65. AUTOMATIZACION AREA LUBRICANTES TIEMPO EXTRA CONTINGENCIA Y PARADAS NO PROGRAMADAS UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 66. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L MATERIALES CRP 67. Centro de Refinacin Paraguan MARZO 2004 75 55 61 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 N Fallas 2001 2002 2003 2003sep- 2004 feb. | Fallas al Ao Modos deFalla ao 2003 Sep. - 2004Feb. Indicador : Fallas en Intercambiadores (2001 2004) Indicador : Fallas en Intercambiadores (2001 2004) 0 10 20 30 40 50 60 N Fallas Tubos rotos Ensuciamiento Fuga Externa Fuga Interna Corr.Ext. 2003/2004 12 10 3 10 0 Tubosrotos Ensuciami ento FugaExterna FugaInterna Corr.Ext. CAUSAS DE LAS FALLAS CAUSAS DE LAS FALLAS TUBOS ROTOS : Rotura de tubos por corrosin interna debido a aos de servicio (mas de 10). Rotura de tubos por alta velocidad en la entrada de agua . FUGAS EXTERNAS Falla en el apriete de juntas con daos a empacaduras - No cumplimiento de procedimiento de ajuste. FUGAS INTERNAS : Falla en el expandido de los tubos. POBLACION 480 EQUIPOS Iniciativas Ejecutadas Iniciativas Ejecutadas Iniciativas Ejecutadas Elaboracin de ACR de fallas ocurridas en el equipo EA-1F de la planta CD-1. 100% .Resp.(GII-IP) Programa de medicion periodica de caudal y temperatura de flujo a la entrada y salida de agua salada. 100%. Resp.(GII-IP) Incentivar la aplicacin del ABC para intercambiadores que utilizan agua salada como modo de enfriamiento. 100%. Resp.(GII-IP) Iniciativas en Progreso Iniciativas en Progreso Incentivar la aplicacin del procedimiento adecuado para el ajuste de juntas para armar los intercambiadores reparados(torque-tension).60%. Resp.(GII-IP). ACR para fallas en equipos tubulares en el rea de Lubricantes. 80% Resp.(GII- IP). 68. Causas de las Fallas

  • Iniciativas Ejecutadas
  • Reemplazo de tuberias de acero al carbono en servicio de agua salada con revestimiento de concretorevestidas con epxico ceramico.100%.Resp.(GII-IP y GII-IE)
  • Monitoreo permanente de los espesores en lneas en servicios criticos segn SILCO. 100%. Resp.(GII-IE)
  • Lneas que presenten vida til remanente menor a dos aos, segn SILCO, sern reemplazadasen la primera oportunidad que se tenga.100% Resp.(GII-IP y GII-IE)

Lneas de agua de enfriamiento: falla del revestimiento interno.Lneas de proceso en trincheras: tuberas corrodas externamente, apriete inadecuado de las juntas bridadas, corrosin bajo aislamiento. Lneas de desecho en trincheras: rotura multiple por corrosion interna Indicador : Fallas en Lneas (2002 2004) 69. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L LOGROS Y ASPECTOS RESALTANTES 70. LOGROS Y ASPECTOS RESALTANTES UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 71. LOGROS Y ASPECTOS RESALTANTES UNIDAD DE MANUFACTURA D y L 72. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L ASPECTOS RESALTANTES

  • Operacin Continua de las Plantas, con excepcin de la parada no programada (4 das) enCD-4 por fuga de crudo en la celda N 3 del BA-1 , cumpliendo los programas establecidos de procesamiento de carga, exceptuando el asociado al evento, con las respectivas especificaciones de calidad.
  • No hubo tanques de kerosene fuera de especificacin y no se present impacto en las plantas aguas abajo por desviaciones de calidad de las corrientes producidas en nuestras unidades.
  • El consumo de qumicos se mantuvo dentro de lo establecido, obteniendose ahorros en algunos renglones por el seguimiento estricto de las adiciones y comportamiento de las unidades.
  • En CD-1, se coloco un cupn de corrosin en el tope de la DA-5, y se reinicio la inyeccin de amina flmica en el Tope DA-1, obteniendose disminucin de la concentracin deHierro (Fe) en agua en esta unidad.

73. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L ASPECTOS RESALTANTES (Cont)

  • Se han entregado 189 tanques de kerosene en especificacin de calidad y oportunidad (2003 = 156, 2004 = 33) , y se ha mantenido una alimentacin continua a las unidades aguas abajo, de acuerdo a los requerimientos de volumen y calidad establecidos por programacin.
  • Reprocesamiento con xito de 175 MBbls de kero de Amuay por ISA fuera de especificacin, generando una recuperacin a la corporacin de 770 M$, que se hubiesen dejado de percibir por la degradacin de esta carga a diluente.
  • Procesamiento de 90 MBbls de Slop masivo de Amuay, evitando unaperdida de oportunidadal CRP por el orden de 3 MM $
  • En el periodo Oct. 2003 a Feb. 2004, hubo un ahorro del gasto de sal en las tratadoras de 140 M Kgs, de acuerdo a la referencia histrica de consumo de 0.4 Kgs. Sal/Ton. De Kero procesada (Actual = 0.12 Kgs. Sal/Ton. De Kero), ello representa un ahorro de 20 MM Bs.
  • Existe un clima de satisfaccin laboral en el personal de la unidad, no presentandose reclamos ni diferencias entre el personal supervisorio y supervisado.

74. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L AREAS DE ATENCIN

  • Se excluy de los MEXT del 2004, el precalentador del horno de CD-4, con el que se generara un ahorro de 26.5 Ton/da de combustible, disminuira la exigencia del horno BA-1, y presentara la ventana operacional para el aumento de carga.
  • Se inicio la intervencin de intercambiadores de calor en el tren de precalentamiento de CD-4,para mejorar la eficiencia trmica del mismo y aumentar la carga al valor nominal de la unidad.
  • Esta en proceso de evaluacin las paradas de descarbonizacin de los hornos deAV-2 y AV-3, por no existir variables operacionales que indiquen la necesidad de intervencin de estos equipos.
  • Se reinicio el plan de rotacin de equipos rotativos.
  • Existe retraso en las contrataciones para la ejecucin de trabajos en la seccin.
  • Adiestramiento en Control Estadstico de Procesos.

75. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L METAS

  • Adecuacin de la disposicin de las corrientes de condensado de las unidades CD - 1 y CD - 2, segn lo establecido en diseo, y estudiar las alternativas para generarvalor agregado a partir de estas.
  • Optimizar el sistema de agua de enfriamiento del SER.
  • La puesta en servicio de la unidad desalador de crudo a fin de minimizar el Impacto por corrosin en el tope de la unidad CD 3 y el contenido de sales en la concentracin de los residuos cortos
  • Puesta en funcionamiento y estabilizacin de la unidad DA 1 de PG 1 con el objetivo de aprovechar la corriente de fondo de la DA 5, enviando la corriente de tope resultante (C3 y iC4) a PG 2 y la de fondo (nC4, C5) a la unidad Poly de alquilacin
  • Mejorar la eficiencia trmica del tren de precalentamiento de PG - 1, a partir de la puesta en servicio de los EA - 14 y EA - 6.
  • Lograr un estndar de confiabilidad de los indicadores en lnea del complejo de destilacin.
  • Adiestrar tres (3) tcnicos en operaciones como supervisor de control.

76. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L METAS (Cont)

  • Independizar el alineamiento de la corriente de GOL y KERO de CD-2 hacia HDM. A fin de evitar contaminacin de esta corriente.
  • Normalizar los registros de los Hornos de las unidades CD-1, CD-2 y CD-3, para lograr un aumento de la eficiencia trmica de estos.
  • Instalar analizadores en lnea en las corrientes de las tratadoras de kerosene, para lograr mayor confiabilidad en la calidad del suministro de kero, en cuanto a Flash Point y Punto de Congelacin.
  • Aprovechando la ventana operacional del proyecto AGO, efectuar las pruebas necesarias para la alimentacin "en caliente" de residuo largo de CD-1 a la DA-1 de CD-4.
  • Minimizar el volumen de consumo de SODA, empleada en el tratamiento del kero.
  • Inicio del proyecto de aprovechamiento del residuo largo de los crudos sintticos, actualmente desviados a diluente. Esta investigacin se ejecutar con el apoyo del INTEVEP.
  • Cumplir con el plan SHA 2004.

77. MATERIALES CRP CAUSAS QUE HAN GENERADO LA NO ENTREGA A TIEMPO DE LOS MATERIALES DE INVENTARIO EN EL PERIODO JUNIO 2003 ENERO 2004 1.- SOBRECONSUMO DE LOS MATERIALES QUE SE LLEVAN BAJO INVENTARIO (STOCK DE SEGURIDAD) 2.- ENTREGAS RETARDADAS DE MATERIALES POR LOS PROVEEDORES (PROBLEMAS CON LA ADQUISICIN DE DIVISAS) 3.- CAIDA DE LOS CONVENIOS EXISTENTES 4.- DEBILIDADES PRESENTADAS DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AO 2003, QUE GENARARON LA NO PLANIFICACIN A TIEMPO, ESTOS CASOS SE REFLEJAN MAS EN LOS REPUESTOS DE BOMBAS, EQUIPOS DE PROPOSITOS ESPECIALES, SUMINSTROS GENERALES, ETC. ACCIONES TOMADAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES 1.- REPOSICIN DE MATERIALES DE INVENTARIO. 2.- SOLICITUD A LOS PORVEEDORES DE INFORMACIN REAL EN CUANTO A LOS TIEMPOS DE ENTREGA CREANDO COMPROMISOS EN CUANTO A LO ACORDADO. 3.- SE INICI LA REACTIVACIN DE CONVENIOS EN MATERIALES TALES COMO: REPUESTOS DE SELLOS MECNICOS JOHN CRANE, RODAMIENTOS, CONEXIONES MENORES O IGUAL A 2, EMPACADURAS ESPIROMETLICAS Y MANMETROS. 4- INCLUSIN DE MATERIALES ALTAMENTE CRTICOS Y NO SELECTOS, AL INVENTARIO DEL CRP. 6.- IDENTIFICACIN DE EQUIPOS CRTICOS A FIN DE EVALUAR LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN ALMACN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON LAS ORGANIZACIONES DE OPERACIONES - MANTENIMIENTO - MATERIALES. UNIDAD DE MANUFACTURA D y L