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Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de rosquitas en el proceso de producción de Socaticas S.A.S. mediante la metodología Lean Six Sigma Sofía Magdalena Escobar Forero Asesor: Ciro Amaya Universidad de Los Andes Departamento de Ingeniería Industrial Bogotá, Colombia 2019

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Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de

rosquitas en el proceso de producción de Socaticas S.A.S.

mediante la metodología Lean Six Sigma

Sofía Magdalena Escobar Forero

Asesor:

Ciro Amaya

Universidad de Los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial

Bogotá, Colombia

2019

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Tabla de contenido

Resumen ............................................................................................................................................... 8

Introducción ......................................................................................................................................... 8

Revisión Bibliográfica ....................................................................................................................... 10

Fase Definir ........................................................................................................................................ 12

Caracterización de la situación actual ............................................................................................ 16

Estaciones del sistema de producción ........................................................................................ 17

Materias Primas del proceso ...................................................................................................... 19

Conversión de unidades de producción ..................................................................................... 19

Tiempos de ciclo por estación .................................................................................................... 19

Tasa de producción por estación ................................................................................................ 22

Costo de producción por bache .................................................................................................. 22

Problemáticas identificadas a través de la voz del cliente ............................................................. 24

Monetización de problemáticas identificadas ................................................................................ 24

Project Charter ............................................................................................................................... 28

Fase Medir.......................................................................................................................................... 29

Análisis de los datos de kilogramos sobrantes diarios de producto terminado .............................. 30

Estadísticas descriptivas de kilogramos sobrantes ..................................................................... 30

Histograma de kilogramos sobrantes ......................................................................................... 31

Boxplot de kilogramos sobrantes ............................................................................................... 32

QQ-Plot de kilogramos sobrantes .............................................................................................. 33

Prueba de normalidad de kilogramos sobrantes ......................................................................... 34

Gráficos de control 𝒙 − 𝑹 .......................................................................................................... 36

Capacidad del proceso (𝑪𝒑𝒌) .................................................................................................... 37

Nivel sigma ................................................................................................................................ 38

Medición de los datos de kilogramos defectuosos diarios de producto terminado ........................ 39

Estadísticas descriptivas de kilogramos de desperdicios de producto terminado ...................... 39

Histograma de kilogramos de desperdicios ............................................................................... 39

Boxplot de kilogramos de desperdicios ..................................................................................... 40

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QQ-Plot de kilogramos de desperdicios diarios ......................................................................... 41

Prueba de normalidad de kilogramos de desperdicios ............................................................... 42

Gráficos de control 𝒙 − 𝑺 .......................................................................................................... 43

Capacidad del proceso (𝑪𝒑(𝒒)) ................................................................................................ 45

Nivel sigma ................................................................................................................................ 46

Fase Analizar...................................................................................................................................... 46

Análisis de la problemática de kilogramos sobrantes de producto terminado diario..................... 46

Lluvia de ideas ........................................................................................................................... 46

Diagrama de Pareto de kilogramos sobrantes por mes .............................................................. 47

Boxplots y análisis de varianza de kilogramos sobrantes por mes ............................................ 48

Los 5 ¿por qué? .......................................................................................................................... 50

Diagrama de espina de pescado ................................................................................................. 51

Análisis de la problemática de unidades defectuosas en las estaciones del proceso de producción

........................................................................................................................................................ 52

Diagrama de Pareto de kilogramos defectuosos por estación .................................................... 52

Lluvia de ideas ........................................................................................................................... 52

Diseño de experimentos en la inspección de unidades defectuosas por asignación del puesto de

trabajo y turno laboral ................................................................................................................ 53

Estudio de medición R&R en la inspección de unidades defectuosas ....................................... 55

Los 5 ¿por qué? .......................................................................................................................... 57

Diagrama de espina de pescado ................................................................................................. 58

Fase Mejorar ...................................................................................................................................... 59

Implementación para la reducción de kilogramos sobrantes diarios ............................................. 59

Planeación de la producción ...................................................................................................... 59

Planificación de requerimientos de material (MRP) .................................................................. 60

Implementación para la disminución de kilogramos recortados diarios ........................................ 70

Estandarización de la operación de inspección .......................................................................... 70

Fase Controlar .................................................................................................................................... 77

Simulación de las implementaciones ............................................................................................. 77

Análisis de estadísticas................................................................................................................... 78

Medición de kilogramos sobrantes diarios................................................................................. 78

Gráficos de control 𝒙 − 𝑹 .......................................................................................................... 78

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Medición de kilogramos recortes diarios ................................................................................... 80

Gráficos de control 𝒙 − 𝑹 .......................................................................................................... 80

Recomendaciones Finales .................................................................................................................. 81

Bibliografía ........................................................................................................................................ 83

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Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Organigrama de la empresa........................................................................................................ 12 Ilustración 2. Problemáticas identificadas ........................................................................................................ 14 Ilustración 3. Diagrama SIPOC ........................................................................................................................ 14 Ilustración 4. Diagrama de flujo del proceso de pruducción ............................................................................ 15 Ilustración 5. Demanda mensual histórica ........................................................................................................ 16 Ilustración 6. Estación de amasado ................................................................................................................... 17 Ilustración 7. Estación de corte ......................................................................................................................... 18 Ilustración 8. Estación de horneado .................................................................................................................. 18 Ilustración 9. Gantt del proceso por bache ....................................................................................................... 21 Ilustración 10. Costo histórico de recortes mensuales de producto terminado ................................................ 25 Ilustración 11. Evidencia de sobrantes en la planta de producción.................................................................. 26 Ilustración 12. Costo por sobrantes mensuales de producto terminado ........................................................... 27 Ilustración 13. Comparación de costos de kilogramos defectuosos vs kilogramos sobrantes .......................... 27 Ilustración 14. Project Charter.......................................................................................................................... 29 Ilustración 15. Gráfico de dispersión de sobrantes diarios ................................................................................ 31 Ilustración 16. . Histograma de kilogramos sobrantes diarios históricos .......................................................... 32 Ilustración 17. Boxplot de kilogramos sobrantes diarios históricos................................................................... 33 Ilustración 18. QQ-plot de kilogramos sobrantes diarios históricos .................................................................. 34 Ilustración 19. Transformación Box-Cox de kilogramos sobrantes.................................................................... 35 Ilustración 20. Gráfico de control x ̅ de muestras variables para datos transformados de sobrantes .............. 36 Ilustración 21. Gráfico de S con muestras variables para datos transformados de sobrantes ......................... 37 Ilustración 22. Análisis de capacidad del proceso para kilogramos sobrantes ................................................. 38 Ilustración 23. Histograma de kilogramos diarios de desperdicios ................................................................... 40 Ilustración 24. Boxplot de kilogramos diarios de desperdicios .......................................................................... 41 Ilustración 25. QQ-plot de kilogramos diarios de desperdicios ......................................................................... 42 Ilustración 26. Resultados de transformación Box Cox ...................................................................................... 43 Ilustración 27. Gráfico de individuales para datos transformados de kilogramos de desperdicios .................. 44 Ilustración 28. Gráfico de rangos móviles para datos transformados de kilogramos de desperdicios ............. 45 Ilustración 29. Resultado de focus group de kilogramos sobrantes .................................................................. 47 Ilustración 30. Diagrama de Pareto de sobrantes por mes ............................................................................... 48 Ilustración 31. Boxplot de sobrantes por mes .................................................................................................... 49 Ilustración 32. Prueba de Tukey de diferencia de medias.................................................................................. 50 Ilustración 33. Diagrama de espina de pescado de kilogramos sobrantes ....................................................... 51 Ilustración 34. Diagrama de Pareto de kilogramos defectuosos por estación .................................................. 52 Ilustración 35. Resultados de focus group de kilogramos defectuosos ............................................................. 53 Ilustración 36. Boxplot de rosquitas defectuosas .............................................................................................. 54 Ilustración 37. Interacción entre factor operario-turno ..................................................................................... 55 Ilustración 38. Estudio R&R por atributos de unidades defectuosas ................................................................. 56 Ilustración 39. Diagrama de espina de pescado de unidades defectuosas ....................................................... 58 Ilustración 40. Priorización de causas de kilogramos sobrantes ....................................................................... 59 Ilustración 41. MRP de materias primas ............................................................................................................ 61 Ilustración 42. Diagrama de dispersión de la demanda semanal histórica ....................................................... 62 Ilustración 43. análisis de la serie de tiempo de la demanda semanal ............................................................. 63 Ilustración 44. Ajuste de demanda semanal histórica ....................................................................................... 64 Ilustración 45. Autocorrelograma AR y AM ....................................................................................................... 64

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Ilustración 46. Pronóstico de ARIMA (1,1,1) ...................................................................................................... 65 Ilustración 47. Pronóstico Holt-Winters de demanda semanal ......................................................................... 66 Ilustración 48. Interfaz de inicio ......................................................................................................................... 67 Ilustración 49. Instrucciones de la herramienta ................................................................................................. 68 Ilustración 50. Funciones de la herramienta ...................................................................................................... 68 Ilustración 51. Planeación de la producción ...................................................................................................... 69 Ilustración 52. Resultados de requerimiento de materia prima ........................................................................ 69 Ilustración 53. Pronóstico de almidón................................................................................................................ 70 Ilustración 54. Priorización de causas de kilogramos defectuosos .................................................................... 71 Ilustración 55. Herramienta Poka-Yoke ............................................................................................................. 72 Ilustración 56. Explicación de herramientas Poka-Yoke en manual .................................................................. 73 Ilustración 57. Manual de inspección de rosquitas ............................................................................................ 74 Ilustración 58. Atributos de calidad del producto .............................................................................................. 74 Ilustración 59. Curva de operación para inspección de rosquitas ..................................................................... 76 Ilustración 60. Desarrollo de campaña 5S ......................................................................................................... 77 Ilustración 61. Simulación del sistema de producción ....................................................................................... 78 Ilustración 62. Gráfico de individuales de kilogramos sobrantes ...................................................................... 79 Ilustración 63. Gráfico de rangos móviles de kilogramos sobrantes ................................................................. 79 Ilustración 64. Gráfico de individuales de kilogramos de desperdicios ............................................................. 80 Ilustración 65. Gráfico de rangos móviles de kilogramos de desperdicios ........................................................ 81

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Índice de tablas

Tabla 1. Requerimientos del cliente (VOC) ....................................................................................... 13 Tabla 2. Precios de venta del producto terminado ............................................................................ 17 Tabla 3. Materias primas utilizadas en el proceso ............................................................................ 19 Tabla 4. Conversión de unidades de producción ............................................................................... 19 Tabla 5. Tiempo de ciclo por actividad ............................................................................................. 20 Tabla 6. Tiempos de producción ........................................................................................................ 22 Tabla 7. Tasa de producción por estación ......................................................................................... 22 Tabla 8. Estadísticas descriptivas de kilogramos sobrantes diarios .................................................. 31 Tabla 9. Estadísticas descriptivas de kilogramos de desperdicios diarios........................................ 39 Tabla 10. Análisis de varianza de sobrantes por mes........................................................................ 49 Tabla 11. Análisis de varianza de unidades defectuosas ................................................................... 54 Tabla 12. Asignación diaria de orden semanal .................................................................................. 60 Tabla 13. Resultados de ajuste de modelos ARIMA .......................................................................... 65 Tabla 14. Resultados de pronósticos Holt-Winters ........................................................................... 66

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Resumen

Para el siguiente estudio se han cambiado nombres y algunas cifras. A continuación, se

presenta la implementación de la metodología Lean Six Sigma en la empresa Socaticas S.A.S.

en torno a diversas problemáticas identificadas. Esta compañía es una Pyme colombiana

ubicada en la ciudad de Bogotá dedicada a la producción y abastecimiento de rosquitas a la

empresa de pasabocas Antojos S.A.S. Actualmente, la empresa funciona como maquila de

su único producto (Rosquitas) y vende toda su producción a esta compañía. En este proyecto

se desarrolla la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) con el

fin de generar la reducción de kilogramos sobrantes diarios de producto terminado y la

disminución de kilogramos de desperdicios del proceso de producción de Socaticas S.A.S.

Para ello, se utilizaron una serie de herramientas estadísticas y soluciones relacionadas con

la planeación de la producción y la planeación de requerimiento de materiales con el objetivo

de mejorar las condiciones actuales de la empresa en torno a la existencia de sobrantes. Así

mismo, se creó un plan de estandarización de la actividad de inspección de rosquitas

defectuosas, con el fin de reducir los costos asociados a las problemáticas de interés.

Palabras Claves: sobrantes, planeación de la producción, planificación de requerimientos

de material (MRP), estudio R&R, Lean Six Sigma, DMAIC.

Introducción

Socaticas S.A.S. inicia su proceso de manufactura en la industria de alimentos con la

elaboración de productos horneados. En la actualidad su su producción se mantiene, sin

embargo, ha reducido la cantidad de productos ofrecidos a solo Rosquitas. El desarrollo de

este proyecto se basa en la relación existente entre las iniciativas de Lean Manufacturing y

la metodología Six Sigma.

El concepto de Lean es reconocido por su capacidad de especificar las actividades que

agregan valor al proceso productivo y ejecutarlas con el menor número de interrupciones

posibles, eliminando desperdicios (Costa, Godinho Filho, Fredendall, & Gómez Paredes,

2018). Por otro lado, Six Sigma es una metodología de implementación altamente efectiva

basada en la utilización de un conjunto de conceptos y métodos de calidad verificados. Su

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filosofía se centra en la reducción de la variabilidad de los procesos de manufactura y

servicio, disminuyendo el número de errores producidos. Su nombre hace alusión a la letra

griega sigma (σ) a causa de su relación con la variabilidad en la teoría estadística. Debido a

que esta metodología tiene como objetivo la mejoría del rendimiento de los procesos, el nivel

sigma es un factor determinante para lograrlo. El término anterior hace referencia a cuántas

desviaciones estándar se pueden ubicar dentro de los límites de especificación del proceso o

cliente. Por ello, a un mayor nivel sigma del proceso el número de errores se verá reducido.

Anteriormente, las empresas aprobaban tres o cuatro niveles sigma, asociados a defectos

entre 6.200 y 67.000 con respecto a 1.000.000 de oportunidades. Sin embargo, a causa de la

exigencia de los clientes por productos de calidad y a la competencia creciente, las empresas

aspiran por seis niveles sigma, ligado a únicamente 3,4 defectos por un millón de

oportunidades, es a partir de esto que nace la necesidad de su estudio y aplicación (Pyzdek,

2014).

La metodología Six Sigma basa sus esfuerzos en la utilización de métodos comprobados,

algunos altamente avanzados y que requieren la utilización de tecnologías computacionales

actuales. Sin embargo, todos estos métodos se desarrollan bajo una metodología simple, el

ciclo DMAIC. Su nombre se debe a los pasos que deben ser seguidos para efectuar la

metodología. Inicia su ciclo con la etapa de definición de los objetivos, las características de

la organización y el equipo de trabajo. Continúa con las mediciones asociadas al sistema, es

decir, el levantamiento de datos. Analizar la información es la siguiente etapa, lo que

posteriormente permite implementar mejoras en el proceso de estudio, haciendo alusión a la

letra (M). Finalmente, se debe controlar el nuevo sistema creado a partir de la intervención

del proceso (Pyzdek, 2014).

Por otro lado, los fundamentos Lean hacen parte indispensable en la ejecución de la

metodología Six Sigma. Estos aparecen en el panorama productivo como estratégias de

manufactura desarrollados por primera vez por la compañía Toyota. Se centran

principalmente en la identificación y eliminación de desperdicios que no agregan valor al

proucto terminado. Si bien, estos principios fueron creados con un enfoque hacia la

producción, pueden ser fácilmente adaptados a otros escenarios que requieran mejorar la

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eficiencia de sus procesos. Los fundamentos Lean permiten obtener buenas soluciones a

problemas que no pueden ser resueltos a través de métodos estadísticos. Sin embargo, la

metodología Six Sigma utiliza ampliamente estos conceptos, razón por la que la fusión de

estos dos métodos resulta provechosa. A partir de la integración de la metodología Six Sigma

y los fundatos Lean nace el concepto de Lean Six Sigma a principios del año 2000 (Salah,

Rahim, & Carretero, 2010).

Revisión Bibliográfica

La metodología Six Sigma es desarrollada a partir del año de 1980 por el ingeniero Bill

Smith, quien laboraba en la empresa Motorola. Tras el auge del concepto de la calidad total,

aparece esta metodología como un conjunto de prácticas comprobadas y eficientes para el

mejoramiento continuo de procesos. Motorola se encontraba trabajando en la instalación de

un elevado número de transistores en los dispositivos electrónicos que producía. El proceso

necesitaba una gran precisión y eficiencia en el proceso ya que era necesario que no existieran

fallas en ningunos de los transistores para que la unidad de producto funcionara

correctamente. A partir de esta situación la compañía decidió establecer criterios de calidad

más estrictos para sus procesos. Es pues, que nace el concepto de defectos por millón (PPM),

en lugar de la tradicional medición de número de defectos por cada mil oportunidades

(Brussee, 2010).

Posteriormente, en los años noventa, el CEO de General Electric, Jack Welch, popularizó la

metodología Six Sigma, imponiéndola en la compañía como una práctica para la mejoría de

procesos productivos. A partir de esta implementación se obtuvieron ganancias

representativas y la calidad de los productos y procesos mejoró lo cual ocasionó un efecto

dominó en varias compañías de la época, aumentando el reconocimiento de esta nueva

metodología en auge. Más adelante, en Japón, se desarrolla una variación de Six Sigma en la

compañía Toyota, Lean Six Sigma. En esta nueva metodología se tiene en cuenta objetivos

relacionados al costo de manufactura como la reducción de lead times, la disminución del

número de trabajos en proceso (WIP), la economía de movimientos y la optimización del

flujo de materiales (Brussee, 2010).

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En la actualidad la metodología Lean Six Sigma es ampliamente reconocida, no solo en

compañías dedicadas a manufactura, sino también en empresas que requieren un

mejoramiento continuo de sus procesos. A partir de tal necesidad han sido desarrolladas

certificaciones según el nivel de conocimientos en la temática y las prácticas utilizadas en

Six Sigma (Pyzdek, 2014).

A continuación, se expone un caso de estudio recientemente desarrollado en una PyME

ubicada en Bélgica perteneciente a la industria de alimentos a través de la metodología Lean

Six Sigma. Se resalta este proyecto con la finalidad de proveer algunas características

indispensables para el éxito de un proyecto de esta tipología y resaltar algunas restricciones

asociadas a la industria de alimentos.

El propósito de este estudio fue reducir el sobrellenado y el número de reprocesos del pan de

jengibre. En primer lugar, el estudio resalta la importancia de constituir un grupo de trabajo

comprometido y con poder de acción dentro de la empresa. Por otro lado, señala la

trascendencia de poseer una comprensión absoluta de los procesos internos y externos de la

compañía, así como de su situación actual. La definición del problema se llevó a cabo a través

de herramientas como la voz del cliente (VOC) y de datos cuantitativos que permitieron

calcular el impacto sobre el ahorro de la empresa en caso de ser eliminada la problemática

seleccionada. Posteriormente, se ejecutó la metodología DMAIC de forma detallada

haciendo énfasis en la revisión periódica de los avances del proyecto por parte del equipo de

trabajo. El resultado de este caso de estudio condujo a ahorros por concepto de sobrellenado

y reprocesos del 50%. Por otro lado, promovió el desenvolvimiento de un equipo de trabajo

robusto para futuros proyectos en la empresa.

Con respecto a las restricciones asociadas a la industria de alimentos se resalta principalmente

la característica de los productos como perecederos, siendo el tiempo un limitante esencial.

Por otro lado, el caso de estudio plantea obstáculos en torno a las normas de sanidad, la alta

incertidumbre de la demanda, los altos tiempos de limpieza y la variación de los proveedores

(Dora & Gellynck, 2015).

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Fase Definir

Durante esta etapa del proyecto se llevó a cabo el primer acercamiento a la empresa. Fue

indispensable, para asegurar un buen desempeño de los resultados del proyecto, identificar

los miembros del equipo que lo constituirían. Uno de los miembros que conforma el equipo

de este proyecto es el gerente de Socaticas S.A.S., lo que permitió acceso a información y a

la toma de datos en los próximos pasos de la metodología DMAIC. Los operarios también

fueron incluidos como parte del equipo de trabajo dada su experiencia y alto grado de

conocimiento en los procesos críticos del sistema productivo.

Ilustración 1. Organigrama de la empresa

Posterior a la explicación de la metodología Lean Six Sigma al equipo de trabajo y de la

asignación de responsabilidades, se utilizó la voz del cliente (VOC) para conocer de forma

detallada la situación actual de la empresa. Para ello, se visitó la planta de producción en

varias ocasiones y se generaron discusiones directas con el gerente de la compañía, así como

focus groups sobre temas específicos del proceso de manufactura con todos los operarios.

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13

A partir de esta información se tradujeron los deseos en necesidades reales de la compañía.

Posteriormente, se determinó el requerimiento asociado a cada una de dichas necesidades

con el fin de determinar aquellos que tuvieran un comportamiento repetitivo. Fue posible

identificar a partir de la herramienta de la voz del cliente que, en su mayoría, las peticiones

de los entrevistados de la empresa apuntaban a la eliminación de desperdicios y a la reducción

de sobrantes de producto terminado.

En adición, se determinaron ciertas necesidades direccionadas a la estrategia organizacional

de la compañía, es el caso del posicionamiento en el mercado y el aumento del portafolio de

clientes. Es importante reconocer que, si bien algunas necesidades señaladas en la Tabla 1 se

encuentran repetidas, los requerimientos varían probablemente a causa de que son múltiples

las causas que inducen su efecto.

Deseo Necesidad Requerimiento

"Quiero que las rosquitas salgan en buen estado" Eliminar desperdicios Desperdicios

"Quiero que las máquinas funcionen adecuadamente" Hacer revisión continua de la

maquinaria Utilización

"Quiero que las materias primas sean de calidad" Eliminar desperdicios Proveedores

"Quiero que la planta sea más limpia y organizada" Reducir inventario Sobrantes

“Quiero aumentar el volumen de ventas” Eliminar desperdicios Salubridad

"Quiero aumentar el volumen de ventas" Aumentar el portafolio de clientes Utilidad/Ganancias

"Quiero que nuestra marca sea reconocida en el

mercado "

Identificar el valor agregado de la

marca Posicionamiento

"Quiero que la empresa sea certificada por ISO 9000" Cumplir requisitos de ISO 9000 Normas de calidad

"Quiero que el proceso de inspección sea consistente" Estandarización de procesos Repetibilidad

"Quiero evitar que las rosquitas se añejen" Reducir inventario Sobrantes

Tabla 1. Requerimientos del cliente (VOC)

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Ilustración 2. Problemáticas identificadas

Una vez fueron reconocidas las necesidades principales de la empresa se inició un estudio

detallado de los procesos internos de la compañía. Para ello se construyó el diagrama SIPOC

haciendo alusión a la información de manufactura relevante sobre los proveedores, entradas

del sistema, procesos, salidas del sistema y clientes. Con respecto al proceso de producción

de la compañía se creó un diagrama de flujos de procesos que explicará de forma concisa y

completa la consecución de pasos para la obtención del producto terminado (Ilustración 4).

Ilustración 3. Diagrama SIPOC

S I P- Único cliente externo:

Super Ricas S.A.S.

C

Diagrama SIPOC

Diagrama de flujos del

proceso:- Proveedor Queso

Huila molido:

Inversiones Peniel.

- Proveedor almidón

de yuca: Almidones

Granda.

- Queso Huila molido.

- Almidón de yuca

artesanal extra o

corriente.

- Agua.

- Colorante.

- Mantequilla.

O- Rosquitas por

unidades. (Riquilla)

- Rosquitas defectuosas

para postventa.Preparar mezcla

Amasar mezcla

Cortar

Hornear

Inspeccionar

Almacenar

Inicio

Fin

Antojos S.A.S.

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15

Con respecto a los proveedores se puede observar que, si bien el producto terminado requiere

otras materias primas además del queso Huila y el almidón de yuca, los porcentajes de estos

son mínimos, razón por la cual son adquiridos semestralmente. Los proveedores fueron

reconocidos como uno de los factores críticos que afectan directamente el problema asociado

a los desperdicios generados en el proceso. Lo anterior debido a que la empresa ha cambiado

consecutivamente el proveedor de queso Huila lo cual ha impactado los atributos de calidad

del producto final. Sin embargo, Socaticas S.A.S. se encuentra satisfecho con el nivel de

calidad y los precios de las materias primas de sus proveedores actuales.

Ahora bien, las entradas del proceso de manufactura identificadas en la empresa se resumen

en las materias primas utilizadas en el proceso. Con respecto a otro tipo de entradas, como la

de los servicios públicos utilizados en la operación, cabe aclarar que el costo de energía es

un costo asumido por Antojos S.A.S, razón por la cual la empresa solo es responsable por los

costos asociados al gas. El proceso de manufactura de Socaticas S.A.S. es observable en la

Ilustración 4, la cual muestra en detalle las actividades ejecutadas para la producción diaria

de rosquitas. Las salidas del sistema son, claramente, el producto final obtenido tras el

proceso de horneado (rosquitas) y las unidades no conformes que son revendidas, las cuales

se consideran excluidas al finalizar el proceso.

Ilustración 4. Diagrama de flujo del proceso de pruducción

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16

Caracterización de la situación actual

Con el propósito de tener una comprensión absoluta del proceso de manufactura de Socaticas

S.A.S., se hizo una recolección de datos de los tiempos de ciclo y tasas de producción de las

operaciones realizadas. Inicialmente se evaluó la demanda histórica de la empresa

observando un comportamiento decreciente que es causado a raíz de la disminución de

rosquitas en el portafolio de productos de Antojos S.A.S., su único cliente. Es importante

mencionar que el sistema de producción de la empresa es pull, teniendo en cuenta que reciben

la cantidad de kilogramos requeridos de forma semanal.

Ilustración 5. Demanda mensual histórica

Se pudo observar el comportamiento de la demanda histórica y determinar que desde el mes

de noviembre de 2017 se presenta una disminución progresiva (tendencia negativa) de los

kilogramos de producto demandados. Lo mencionado es relevante para determinar la

situación actual de la compañía en cuanto a la disminución de la demanda de su único

producto. El nivel de ventas más bajo se obtuvo en el mes de diciembre de 2018 con una

demanda de 1.305,30 kilogramos de producto terminado. Actualmente Socaticas S.A.S.

obtiene ingresos de dos fuentes principales mostradas en la Tabla 2, producto que cumple

con las especificaciones y producto no conforme.

3,383.00

1,305.30

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Jan

-15

Ap

r-1

5

Jul-

15

Oct

-15

Jan

-16

Ap

r-1

6

Jul-

16

Oct

-16

Jan

-17

Ap

r-1

7

Jul-

17

Oct

-17

Jan

-18

Ap

r-1

8

Jul-

18

Oct

-18

Jan

-19

Kilo

gram

os

Meses

Demanda Mensual Histórica de Rosquitas

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17

Producto [kilogramos] Precio de Venta [$]

Producto terminado [1] $17.500

Producto no conforme [0,2] $2.000

Tabla 2. Precios de venta del producto terminado

Estaciones del sistema de producción

Estación de amasado

La estación de amasado es el siguiente paso una vez la masa ha sido preparada por el operario

encargado. Este proceso tiene un tiempo de ciclo medio de ocho minutos. La merma

producida en esta operación es mínima a causa de que se reutiliza la materia prima sobrante

en nuevas corridas de producción. La máquina de amasado requiere una cantidad mínima de

cinco kilogramos de masa para funcionar.

Ilustración 6. Estación de amasado

Estación de corte

A partir de la estación de amasado la máquina de corte recibe cuatro entradas de masa (sub

baches) para dar lugar a lo que serán las rosquitas discriminadas individualmente. Cabe

aclarar que cada bandeja puede contener como máximo 104 unidades. En la Ilustración 7. se

puede observar un desperdicio debido a la inconformidad de una de las unidades. Dado que

la masa no ha perdido sus características fisicoquímicas en esta etapa del proceso, el operario

encargado de la estación reincorpora la masa rápidamente en la tolva de la máquina de corte.

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18

Ilustración 7. Estación de corte

Estación de horneado

En cuanto a la estación de horneado Socaticas S.A.S. cuenta actualmente con un horno en

funcionamiento para llevar a cabo la producción. Esta máquina se caracteriza por ser semi

automática, ya que los operarios deben permitir la liberación de vapor en tiempos específicos

de su actividad. Una vez pasa el tiempo de ciclo de un horno (10 minutos), el operario

encargado debe llevar a cabo una inspección minuciosa de las unidades con el fin de

determinar si cumplen o no con las especificaciones que se observan en la Ilustración 8. Un

bache de producción permite llenar cuatro estantes móviles de producto terminado, donde

cada estante puede contener máximo 56 bandejas, estas conversiones se encuentran

resumidas en la tabla 4.

Ilustración 8. Estación de horneado

Page 19: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

19

Materias Primas del proceso

Con respecto a la producción de rosquitas es indispensable conocer la elaboración de la masa

utilizada en el proceso de producción. A continuación, se presenta la Tabla 3, donde se

especifican las materias primas utilizadas para la elaboración de un bache de rosquitas y las

cantidades asociadas. Con respecto al engrudo es importante tener en cuenta que su cantidad

en la receta varía dependiendo de la calidad de queso Huila, mientras este sea más graso la

cantidad de almidón aumenta, de lo contrario, el agua utilizada es incrementada. Las

siguientes cantidades corresponden a la elaboración de un bache de producción (39

kilogramos de materia prima), conocido en la empresa como un bache de producción. Con

respecto a los requerimientos de materia prima, el queso se pide diariamente para ser utilizado

al día siguiente debido a su caracterización como un ingrediente perecedero. El almidón de

pide en cantidades suficientes para producir por seis meses.

Ingrediente Cantidad [Bache]

Almidón de yuca 20 kilogramos

Queso Huila molido 10 ± 1 kilogramos

Colorante 12.5 gramos

Agua 8 ± 1 litros

Tabla 3. Materias primas utilizadas en el proceso

Conversión de unidades de producción

Los tiempos de ciclo por estación fueron tomados teniendo como unidad de producción un

bache (39 kilogramos de mezcla). Es importante aclarar las unidades que fueron tenidas en

cuenta para realizar la toma de tiempos en la empresa.

Unidades Conversión (capacidad máxima)

Bache 4 estantes móviles

Estante móvil 52 bandejas

Bandeja 104 rosquitas

Tabla 4. Conversión de unidades de producción

Tiempos de ciclo por estación

Una vez especificadas las unidades fue posible determinar el tiempo de ciclo de cada

estación. Los tiempos fueron tomados treinta veces ( 𝑛 = 30 ) para cada actividad y

Page 20: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

20

posteriormente promediados, de forma que aumentara la confiabilidad en el dato medio

obtenido y fuera posible calcular el intervalo de confianza para el tiempo de cada operación.

Además, se llevó a cabo una entrevista a los operarios encargados de cada operación para

determinar si los tiempos tomados realmente representaban los tiempos de operación

regulares, las esperas y los transportes entre las estaciones. Las actividades de inspección

evidenciadas en la Tabla 5 se realizan en paralelo con otras actividades presentadas en la

tabla por lo cual no es exhibido su tiempo de ciclo. Los tiempos de ciclo señalados (*) son

los asociados al tiempo necesario para llevar a cabo la actividad por sub bache, que

corresponde a un 25% de la masa original que conforma un bache.

Actividades Descripción TC [minutos]

A Preparar masa 6,85 ± 0,44

B Amasar la masa 8,09 ± 0,47

C Transportar masa a corte 2,35 ± 0,21*

D Cortar rosquitas individuales 9,30 ± 0,42*

E Inspeccionar / Ubicar bandejas en estante móvil 8,32 ± 0,29*

F Transportar estantes móviles a horno 1,07 ± 0,09*

G Hornear rosquitas 9,51 ± 0,18*

H Sacar estantes móviles de horno 0,59 ± 0,11*

I Esperar enfriamiento 5,58 ± 0,42*

J Inspeccionar rosquitas / Desmoldar rosquitas 5,64 ± 0,44*

K Esperar enfriamiento 3,49 ± 0,31*

L Llenar bolsas de empaque 1,27 ± 0,10*

M Pesar bolsas 1,38 ± 0,08*

N Almacenar bolsas 1,20 ± 0,15*

Tabla 5. Tiempo de ciclo por actividad

Para la construcción de los intervalos de confianza se verificó el supuesto de normalidad de

los datos considerando una significancia del 5% de forma que fuera posible generarlos con

la distribución t de Student.

Page 21: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

21

Por otro lado, fue posible definir el tiempo de ciclo de un bache de producción mediante la

programación de la producción de un bache (Ilustración 9). Se utilizó la nomenclatura Bc

para hacer referencia a que la actividad es realizada para todo el bache. De igual forma Sb

está asociado a cada uno de los sub baches que se obtienen de un bache de producción.

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒆 = 91,28 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

Teniendo en cuenta que el horario laboral es de 6: 00 𝑎. 𝑚. a 5: 00 𝑝. 𝑚. de lunes a jueves y

considerando los tiempos de ocio (1 hora de almuerzo, 15 minutos de desayuno y 30

minutos de aseo general de la planta), el número promedio de baches diarios producidos son

seis. Los viernes el horario laboral es de 6: 00 𝑎. 𝑚. a 2: 00 𝑝. 𝑚. se reduce a 5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 y

45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 a causa del tiempo de ocio de (15 minutos de desayuno y 2 horas de aseo

general de la planta). Cada bache se traduce en 24 ± 4 kilogramos de producto terminado a

causa de procesos fisicoquímicos del proceso que eliminan material. Los días laborales se

obtuvieron a partir del promedio de los datos de días trabajados desde octubre de 2017 hasta

marzo de 2019.

Actividad Gantt de tiempo de ciclo por bache de producción

A Bc

B Bc

C Sb1 Sb2 Sb3 Sb3

D Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

E Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

F Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

G Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

H Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

I Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

J Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

K Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

L Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

M Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

N Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

Ilustración 9. Gantt del proceso por bache

Page 22: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

22

𝑫í𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔 = 19 ± 1,2 𝑑í𝑎𝑠

Días laborales Tiempo de producción [horas]

Lunes a jueves 9,25

Viernes 5,75

Tabla 6. Tiempos de producción

Tasa de producción por estación

Las tasas de producción por estación fueron calculadas a partir de los tiempos de ciclo por

estación obtenidos. Teniendo en cuenta que la tasa de producción es el recíproco del tiempo

de ciclo se obtuvieron los siguientes resultados. Cabe notar que el cuello de botella se

determinó como la estación cuya tasa de producción fuera la menor. Por otro lado, se recalca

que la tasa de producción fue calculada por bache.

Estaciones Th [baches/minuto]

Preparación masa 0,146 ± 0,0088

Máquina amasadora 0,124 ± 0,0067

Máquina de corte 0,027 ± 0,0012

Horneado 0,026 ± 0,0005

Tabla 7. Tasa de producción por estación

Se obtuvo que la estación cuello de botella del proceso es la de horneado debido a que su

tiempo de ciclo es el más elevado y solo uno de los hornos tiene características adecuadas

para la producción, siendo la única máquina utilizada en esta actividad.

Costo de producción por bache

Para el cálculo del costo de producción por bache fue necesario identificar todos los factores

que influyen en la producción. Se concluyó que debían ser considerados los servicios

públicos, el arriendo, la mano de obra y el costo por materias primas. A continuación, se

muestra el cálculo utilizado para obtener el costo de producción de un bache.

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑀𝑂 + 𝑀𝑃 + 𝑆𝑃 + 𝐴

𝑴𝑶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒.

𝑴𝑷 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒.

Page 23: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

23

𝑺𝑷 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑔𝑎𝑠) 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒.

𝑨 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒.

Dicho costo se reduce al costo de mano de obra, de materias primas y de gasto del servicio

público de gas. Lo anterior a causa de que Antojos S.A.S. es la empresa responsable del pago

del servicio de energía y la planta de producción es de su propiedad, lo que elimina el costo

fijo de arrendamiento.

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑀𝑂 + 𝑀𝑃 + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠(𝑔𝑎𝑠)

A continuación, se calcula el costo mensual por concepto de mano de obra de la empresa.

Para ello, se tiene en cuenta que el salario mensual de un trabajador es $1′966.000 por mes

y que actualmente Socaticas S.A.S. posee tres operarios. Se considera el tiempo de ciclo de

un bache para la obtención del costo de mano de obra por bache producido.

𝑴𝑶 = $1.966.000/(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ (91,28) = $17.496/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒

El costo de materias primas de un bache tiene en consideración los costos de los principales

ingredientes de la receta, dado que las cantidades de los otros son mínimas. Para este cálculo

se tuvo en cuenta las cantidades de materia prima utilizada en la receta de la empresa (Tabla

3).

𝑴𝑷 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟

𝑴𝑷 = $9600/𝑘𝑔 ∗ 10 𝑘𝑔/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 + $4733/𝑘𝑔 ∗ 20 𝑘𝑔/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 + $48,49/𝑔

∗ 12,5 𝑔/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 = $191.266/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒

Finalmente, para el costo por concepto de servicios públicos, solo se consideró el gas

utilizado en la producción de un bache.

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔(𝒈𝒂𝒔) = (𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ $627,09/𝑚3

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔(𝒈𝒂𝒔) = 66.721 $/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒

A partir de esto, se obtiene que el costo total de producción de un bache de rosquitas sumando

los costos previamente obtenidos.

Page 24: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

24

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = $17.401/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 + $191.266/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 + $66.721/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 275.484 $/𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒

Finalmente, se obtiene el costo de producción asociado a un bache. A partir de esta

información es posible evidenciar impactos económicos asociados a varias de las

problemáticas identificadas a través de la voz del cliente.

Problemáticas identificadas a través de la voz del cliente

A partir de la voz del cliente (VOC) fue posible identificar las principales problemáticas de

la empresa. Teniendo en cuenta la limitación temporal del proyecto se determinó que el

desarrollo del proyecto Six Sigma concentrado en las necesidades asociadas a

posicionamiento estratégico como la identificación del valor agregado de la marca y el

aumento del portafolio de productos exceden el horizonte de tiempo establecido. Por otro

lado, la necesidad asociada a la implementación de las normas ISO 9000 en la empresa se

enfrentan a la misma restricción. Lo anterior limita los problemas identificados a la reducción

de desperdicios del proceso de producción y la disminución de kilogramos sobrantes. El

primero a petición de la empresa, la cual desea reducir el porcentaje de desperdicios del

proceso y el segundo justificado con los costos que representa actualmente para la empresa.

Con respecto a los desperdicios del proceso de producción, se siguió detalladamente el flujo

de materias primas en el sistema de producción concluyendo que la cantidad de desperdicios

de materia prima en la estación de amasado es mínima a causa de que se reutiliza la merma

que queda adherida a la máquina para la producción de baches posteriores. Sin embargo, en

la estación de corte, en caso de presentarse defectos, la masa debe ser adherida nuevamente

a la masa que está siendo procesada en la máquina de corte. Lo anterior genera costos a causa

del tiempo de reproceso requerido. Finalmente, una vez horneadas las unidades, se lleva a

cabo la inspección de las unidades terminadas y se excluyen aquellas que no son conformes

a criterio del operario de turno.

Monetización de problemáticas identificadas

Las unidades no conformes se revenden a un precio inferior, como se explicó previamente,

lo que puede representar un costo significativo. La actividad de inspección de producto

Page 25: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

25

terminado es determinada por la empresa como aquella en la que se obtiene una mayor

cantidad de desperdicios lo cual se podría relacionar con la falta de estandarización de los

criterios de los operadores para la selección. Cabe aclarar que los costos mostrados en la

Ilustración 10 son asociados a esta última actividad pues la empresa no tiene registros de

desperdicios en otras estaciones.

Ilustración 10. Costo histórico de recortes mensuales de producto terminado

Para el cálculo del costo histórico mensual por recortes de producto terminado se tuvo en

cuenta el precio de venta de un kilogramo de producto terminado conforme y el precio de

reventa de producto no conforme.

𝒚𝒕 = 𝑥𝑡 ∗ 𝑃𝑉 −𝑥𝑡

0,2∗ 𝑅

𝒚𝒕 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡.

𝒙𝒕 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡.

𝑹 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 200 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒.

$1,033,500

$-

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

$1,000,000

$1,200,000

No

v-1

7

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct

-18

No

v-1

8

Dec

-18

Jan

-19

Co

sto

Meses

Costo de desperdicios Mensuales de Producto Terminado

Page 26: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

26

Ahora, la reducción de exceso de inventario fue una problemática de la empresa ampliamente

recalcada por los operarios, principalmente porque limita la movilidad dentro de la planta y

desfavorece el ambiente de trabajo.

Ilustración 11. Evidencia de sobrantes en la planta de producción

Socaticas S.A.S. tiene un registro histórico del inventario obtenido tras finalizar cada mes

desde el mes de octubre del año 2017 hasta el mes de marzo de 2019. Para calcular el impacto

económico que tiene esta problemática se tuvo en cuenta la suma de kilogramos que

estuvieron en inventario a final de cada día del mes y el costo de producción de un bache.

Costo de sobrantes

𝒚𝒕 = 𝐶𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 ∗𝑥𝑡

24 𝑘𝑔

𝒚𝒕 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡.

𝒙𝒕 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑡.

𝑪𝒃𝒂𝒄𝒉𝒆 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠.

Page 27: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

27

Ilustración 12. Costo por sobrantes mensuales de producto terminado

Finalmente, se construyó un gráfico de comparación de los costos que podrían disminuir en

la empresa en caso de mejorar las problemáticas mencionadas. Se observa, de forma

constante, que el costo en el que incurre la compañía por concepto de kilogramos sobrantes

de producto terminado es superior que el costo por kilogramos defectuosos. La siguiente

gráfica hace una comparación entre los costos de las problemáticas.

Ilustración 13. Comparación de costos de kilogramos defectuosos vs kilogramos sobrantes

$142,264,724

$-

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

$140,000,000

$160,000,000

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-18

Sep

-18

Oct

-18

No

v-18

Dec

-18

Jan

-19

Feb

-19

Mar

-19

Co

sto

Meses

Costo de Sobrantes Mensuales Históricos de Producto Terminado

$1,033,500

$54,365,694

$(5,000,000)

$5,000,000

$15,000,000

$25,000,000

$35,000,000

$45,000,000

$55,000,000

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct

-18

No

v-18

Dec

-18

Co

sto

Meses

Comparación de Costos por Sobrantes vs Costos por Recortes

Defectuosos

Sobrantes

Page 28: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

28

Project Charter

Finalmente, tras desarrollar la fase definir, constituir el grupo de trabajo del proyecto e

identificar los problemas relevantes de la compañía, se construyó el Project Charter. Esta

herramienta permite resumir la información recolectada en la fase definir del ciclo DMAIC.

En este documento se encuentra la declaración formal de los problemas identificados. Las

problemáticas críticas seleccionadas están asociadas a los kilogramos sobrantes de producto

terminado y a los kilogramos de desperdicios en el proceso de producción.

Estas situaciones deberán ser analizadas y mejoradas con el fin de disminuir los indicadores

que se definen en el Project Charter de Socaticas S.A.S. en torno a las problemáticas.

También es declarado el objetivo del proyecto, las fechas tentativas de terminación de cada

fase el ciclo DMAIC, los miembros del equipo y el alcance del proyecto, así como sus

limitaciones.

Page 29: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

29

Ilustración 14. Project Charter

Fase Medir

La siguiente fase de la metodología DMAIC es la fase de medición donde es posible

determinar el estado actual de los indicadores asociados a las problemáticas definidas en la

fase definir, declarados en el Project Charter. A partir de las siguientes mediciones se llevó

Unidad de Negocio Socaticas S.A.S Asesor del proyecto Ciro Amaya

Ubicación -

Tipo de Proyecto Green Belt

Cronograma

Equipo de Trabajo

Riesgos y Restricciones

Lídel del equipo: Sofía Escobar Forero

Gerente de planta

Miembros del equipos (operarios)

1. No incurrir en costos adicionales por concepto de mantenimiento ni compra de maquinaria.

2. No será considerada la decisión de finalizar la contratación de los empleados.

3. Restricción en el desarrollo de algunos proyectos debido al horizonte de tiempo limitado para

finalización del proyecto.

4. Limitación de datos históricos proporcionados por la empresa.

Reunión preliminar: Febrero 1, 2019

Fase definir: Febrero 15, 2019

Fase medir: Marzo 5, 2019

Fase analizar: Marzo 27, 2019

Fase implementar: Junio 10, 2019

Fase controlar: Julio 5, 2019

Verificación final: Julio 20, 2019

Alcance del proyecto

Dentro del alcance: se tendrá en cuenta en el proceso de producción las operaciones desde la

preparación de la mezcla hasta el almacenamiento de producto terminado (rosquitas).

Fuera del alcance: el proceso de empaque del producto final (Rosquitas) no será tenido en cuenta en el

sistema a evaluar.

Nombre del proyecto

Líder del proyecto Sofía Escobar

Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de rosquitas en el proceso de

producción de Socaticas S.A.S. mediante la metodología Lean Six Sigma

A causa de la disminución de la demanda y la falta de planificación de la producción, Socaticas S.A.S..

produce una alta cantidad de sobrantes de producto terminado, excediendo la orden de producción

diaria. Por otro lado, la empresa genera desperdidios significativos de producto terminado que

impactan directamente su utilidad. A través de este proyecto se pretende implementar soluciones a estas

problemáticas para evitar costos extra por cuenta de mantenimiento de inventario y desperdicios.

Impacto del Negocio

Planteamiento del

Problema

Socaticas S.A.S. presenta una cantidad alta de sobrantes, en el mes de enero de 2019 la cantidad de

sobrantes de producto terminado alcanzó su valor máximo equivalente a 12.394 kilogramos. Lo

anterior se encuentra ligado a un costo económico de $142'264.724 pesos. Así mismo, a causa de los

kilogramos desperdiciados de producto terminado, la empresa incurrió en costos de $4.732.500 pesos

en el 2018. esto afecta aún más el estado económico actual de la empresa y en el ambiente laboral de la

planta de producción.

Meta

Reducir costos generados a causa de los kilogramos sobrantes diarios de producto terminado.

Disminuir los kilogramos de desperdicios de producto terminado diarios en el proceso de producción

de Socaticas S.A.S.

Métrica 1: kilogramos sobrantes de producto terminado diarios.

Métrica 2: kilogramos de desperdicios de producto terminado diarios.

Page 30: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

30

a cabo un diagnóstico del sistema y de datos relacionados las problemáticas atacadas en el

proyecto.

A partir de los problemas seleccionados en la fase previa, se llevó a cabo la medición histórica

de los indicadores asociados. Para ello, se tuvo en cuenta los kilogramos sobrantes diarios

históricos de producto terminado y los kilogramos desperdiciados diarios de producto

terminado obtenido a partir de los datos mensuales históricos. En primer lugar, se hará una

medición en torno al primer indicador, kilogramos sobrantes de producto terminado diario.

Posteriormente, se abarcará el segundo indicador, kilogramos recortados de producto

terminado diarios.

Análisis de los datos de kilogramos sobrantes diarios de producto

terminado

La muestra utilizada para la obtención del valor histórico del indicador fue suministrada por

Socaticas S.A.S. a través de hojas de verificación que datan del mes de octubre de 2017 hasta

el mes de marzo de 2019. Dicha información contenida en las hojas de verificación fue

transcrita en una base de datos donde se obtuvo una totalidad de 337 datos diarios de

kilogramos sobrantes. Cabe aclarar que fueron eliminados los outliers de la base de datos,

considerados como aquellos atípicos o que exhibían un valor asociado a sobrantes de cero.

Estadísticas descriptivas de kilogramos sobrantes

A continuación, se muestran las estadísticas descriptivas asociadas a los kilogramos de

sobrantes diarios históricos de producto terminado. En la Tabla 8 se obtuvo la media de los

datos 250,16 kilogramos. Dicho valor medio se encuentra desviado en 199,76 kilogramos

evidenciado la alta dispersión presente en los datos. Por otro lado, el valor que más se repite

en la base de datos es 128,30 kilogramos, impactando los costos por sobrantes en

$1’472.694 pesos. Teniendo en cuenta la mediana de los datos, es posible afirmar que la

mitad de los datos se encuentra por encima de 208,50 kilogramos de sobrantes diarios. De

los 337 datos el máximo valor obtenido es 909,10 kilogramos en el mes de febrero de 2019,

asociados a un costo de $10’435.119 pesos y el mínimo valor encontrado es 8,40

kilogramos en el mes de marzo de 2017, relacionados con un costo de $96.420 pesos.

Page 31: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

31

Estadísticas Descriptivas

Media 250,16

Mediana 208,50

Moda 128,30

Desviación estándar 199,76

Varianza de la muestra 39904,18

Rango 900,70

Mínimo 8,40

Máximo 909,10

Cuenta 337,00 Tabla 8. Estadísticas descriptivas de kilogramos sobrantes diarios

A continuación, se observa el gráfico de dispersión de kilogramos sobrantes diarios. Es

posible identificar una concentración de datos entre el rango de 0 a 300 de sobrantes. Por otro

lado, se encuentran menos concentrados los valores superiores a los 400 kilogramos de

producto terminado sobrante diario.

Ilustración 15. Gráfico de dispersión de sobrantes diarios

Histograma de kilogramos sobrantes

El histograma de los datos presentado en la Ilustración 16 se caracteriza por mostrar picos

en los valores bajos asociados a los kilogramos de sobrantes de producto final. El pico de

mayor frecuencia se obtuvo en valores de kilogramos sobrantes en un rango entre 0 y 100.

Consecutivamente, el segundo pico más alto está asociado a valores entre 200 y 300

Page 32: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

32

kilogramos. Lo anterior hace referencia un comportamiento multimodal causado por la

agregación de la variable de interés en varios meses. Los datos se encuentran dispersos desde

valores cercanos a cero kilogramos hasta 1000 kilogramos. Dado que la muestra de los datos

utilizados para generar el histograma es de 337 la confianza en la forma de la distribución

que muestra esta herramienta es significativa. Se observa un comportamiento asimétrico

hacia la izquierda lo que es causado por la intención de la empresa de mantener inventarios

bajos.

Ilustración 16. . Histograma de kilogramos sobrantes diarios históricos

Boxplot de kilogramos sobrantes

El Boxplot presentado señala que la mediana de los datos se encuentra en un valor

aproximado a los 200 kilogramos de producto terminado, por lo que la mitad de los datos se

encuentran por debajo de esta cifra. El 25% de los datos superiores se encuentran en un rango

entre 350 y 600 kilogramos de sobrantes. Por otro lado, se observan valores superiores

atípicos que adquieren valores desde 600 a 1000 kilogramos.

Page 33: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

33

Ilustración 17. Boxplot de kilogramos sobrantes diarios históricos

QQ-Plot de kilogramos sobrantes

Este gráfico permite identificar la variable de interés como continua. Los cuantiles

observados entre valores de 100 a 300 que se observan, siguen la línea de referencia de la

diagonal. Gráficamente se puede suponer que los datos no se distribuyen normales. La

pendiente de los datos en valores concentrados entre 0 y 100 kilogramos es pequeña lo que

evidencia una concentración de datos pertenecientes a este rango. De igual forma, la

pendiente de la línea aproximada de los datos aumenta a medida que los kilogramos sobrantes

lo hacen, evidenciando una disminución en datos acumulados para valores cada vez mayores.

Por otro lado, se observa que los datos que se encuentran por fuera de la línea de referencia

no están compensados en los extremos, reiterando la no normalidad de la muestra.

Page 34: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

34

Ilustración 18. QQ-plot de kilogramos sobrantes diarios históricos

Prueba de normalidad de kilogramos sobrantes

Al realizar la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov sobre los datos de kilogramos so

brantes diarios de producto terminado se obtuvo un p-valor menor a la significancia (𝛼 = 5

%), lo mismo sucedió al utilizar la prueba Lilliefors. Por ello, se recurrió a diferentes transf

ormaciones de datos. Inicialmente, se calculó el valor del parámetro lambda para determina

r el tipo de transformación que debería llevarse a cabo. Aunque el valor obtenido indicaba q

ue debía utilizarse la transformación Box Cox, se transformaron los datos con logaritmo nat

ural. A partir de esto se determinó que los datos no se distribuían normales. Posteriormente,

se utilizó la transformación Box Cox como un método para normalizar los datos exitosame

nte. Lo anterior, garantizó que se obtuvieran herramientas útiles que tienen supuestos de nor

malidad de los datos en las siguientes fases.

Transformación Box Cox de los datos

Los datos de sobrantes diarios se sometieron a la transformación Box Cox con el fin de

corregir estadísticamente los sesgos asociados a la distribución de los errores, la

heterocedasticidad y la no linealidad. Para ello, se selecciona un rango de posibles valores

Page 35: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

35

del parámetro lambda. Luego, se selecciona aquel que permite que una vez generada la

transformación y calculados los residuales estadísticos en las diferentes funciones, se

minimice la suma de los residuales. En este caso, se obtuvieron los resultados mostrados a

continuación.

𝑳𝒂𝒎𝒃𝒅𝒂 = 𝝀 = 0,23

𝒙𝑻 =𝑥𝜆 − 1

𝜆

𝒙𝑻 = 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑜𝑥 𝐶𝑜𝑥.

En la Ilustración 19 es posible observar el cambio producido en un histograma y un gráfico

de normalidad (QQ-plot). Los datos de los kilogramos de sobrantes diarios muestran un

comportamiento normal.

Ilustración 19. Transformación Box-Cox de kilogramos sobrantes

Prueba Lilliefors:

𝑯𝑶 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙.

Page 36: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

36

𝑯𝑨 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙.

𝒑 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = 0,106

𝒑 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 > 𝛼

Gráficos de control 𝒙 − 𝑹

Teniendo en cuenta que el histograma presenta un comportamiento no tan alejado de una

normal sería posible utilizar gráficos de control que arrojen resultados confiables. Se utilizan

subgrupos donde se fusionan los sobrantes de cada mes para elevar la confianza de las cartas

de control. Lo anterior basado en el teorema del límite central (TLC). Sin embargo, serán

utilizados los datos transformados agrupados por mes dado que esto garantiza que se cumpla

el supuesto de normalidad de los datos que requieren los gráficos de control.

Ilustración 20. Gráfico de control x ̅ de muestras variables para datos transformados de sobrantes

.

Page 37: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

37

Ilustración 21. Gráfico de S con muestras variables para datos transformados de sobrantes

Capacidad del proceso (𝑪𝒑𝒌)

Para el cálculo de la capacidad del proceso de la variable de kilogramos sobrantes de producto

terminado por día, se establecieron las especificaciones superiores e inferiores por parte de

la empresa Socaticas S.A.S. Se decidió que como máximo se espera tener 50 kilogramos de

inventario de producto terminado diario, asociados a un porcentaje promedio del 50% de la

producción diaria de los meses de enero a marzo de 2019. Como especificación inferior se

estipuló no tener sobrantes.

𝑬𝑺 = 50 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑬𝑰 = 0 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

Para la obtención del indicador de capacidad del proceso se tuvo en cuenta la distribución de

la original de los datos para garantizar que el valor obtenido sea confiable. Este indicador se

conoce como 𝐶𝑝(𝑞) . Par ello se mantuvo la lógica del indicador de capacidad proceso

tradicional y se calcularon los cuantiles asociados a la distribución de los datos.

𝐶𝑝(𝑞) =𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

𝑥0,99865 − 𝑥0,00135

Page 38: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

38

Para determinar la distribución de los datos se utilizó el software Minitab, obteniendo que

los datos asociados a los kilogramos sobrantes de producto terminado diario se ajustan a una

distribución Gamma con los siguientes parámetros:

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂 = 1,62 𝑬𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂 = 154,71.

𝑪𝒑(𝒒) =𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

𝑥0,99865 − 𝑥0,00135= 0,04

El índice de capacidad muestra que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones

del cliente (50 𝑘𝑔) y debe ser mejorado. Se evidencia, a través del gráfico de capacidad de

proceso de los datos transformados, un corrimiento hacia la derecha de la media del proceso,

superando la especificación superior. Se determina que el proceso no es capaz de cumplir la

especificación superior.

Ilustración 22. Análisis de capacidad del proceso para kilogramos sobrantes

Nivel sigma

El nivel sigma determina el número de veces que la desviación del proceso se puede ubicar

dentro del valor nominal y alguno de los límites de especificación establecidos por la

empresa. En este caso se calcula con respecto al 𝐶𝑝(𝑞), el cual evalúa la capacidad del

Page 39: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

39

proceso con respecto al cumplimiento de las especificaciones teniendo en cuenta la

distribución real de los datos.

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝒁) = 3 ∗ 𝐶𝑝(𝑞) = 0,12

Medición de los datos de kilogramos defectuosos diarios de producto

terminado

Estadísticas descriptivas de kilogramos de desperdicios de producto terminado

De igual forma, se obtuvieron las estadísticas descriptivas asociadas a los kilogramos de

desperdicios diarios históricos de producto terminado. En la Tabla 9 se obtuvo la media de

los datos, 3,19 kilogramos. Dicho valor medio se encuentra desviado en 2,15 kilogramos.

Por otro lado, el valor que se más se repite en los datos históricos de kilogramos recortados

de producto final es 0,63 kilogramos. Teniendo en cuenta la mediana de los datos, es posible

afirmar que la mitad de los datos se encuentra por encima de 3,12 kilogramos de desperdicios

diarios. De los 33 valores, el máximo valor obtenido es 11,39 kilogramos recortados diarios

en el mes de noviembre de 2016 y el mínimo valor encontrado es 8,40 kilogramos en el mes

de diciembre de 2017.

Estadísticas Descriptivas

Media 3,19

Mediana 3,12

Moda 0,63

Desviación estándar 2,15

Varianza de la muestra 4,64

Rango 10,76

Mínimo 0,63

Máximo 11,39

Cuenta 33,00 Tabla 9. Estadísticas descriptivas de kilogramos de desperdicios diarios

Histograma de kilogramos de desperdicios

El histograma de los datos presentado en la Ilustración 14 muestra picos en los valores

inferiores asociados a los kilogramos de recortes de producto final diarios. El pico de mayor

Page 40: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

40

frecuencia se obtuvo en valores de kilogramos sobrantes en un rango entre 2 y 3.

Consecutivamente, el segundo pico más alto está asociado a valores entre 0 y 2 kilogramos.

Los datos se encuentran dispersos desde valores cercanos a cero kilogramos hasta 12

kilogramos, donde los kilogramos de desperdicios asociados a valores entre 10 y 12

kilogramos son valores extremos con poca frecuencia. Dado que la muestra de los datos

utilizados para generar el histograma es de 33 la confianza en la forma de la distribución que

muestra esta herramienta es baja, es posible que al aumentar el número de muestras la

distribución se encuentre más ajustada. Se observa un comportamiento asimétrico hacia la

izquierda lo que es causado por la intención de la empresa de mantener los desperdicios en

cantidades bajas.

Ilustración 23. Histograma de kilogramos diarios de desperdicios

Boxplot de kilogramos de desperdicios

El Boxplot presentado señala que la mediana de los datos se encuentra en un valor

aproximado a los 3 kilogramos de producto terminado, por lo que a mitad de los datos se

encuentran por debajo de esta cifra. El 25% de los datos superiores se encuentran en un rango

entre 4 y 7 kilogramos de desperdicios. Por otro lado, se observa un valor superior atípico

que adquieren un valor de 11,4 kilogramos.

Page 41: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

41

Ilustración 24. Boxplot de kilogramos diarios de desperdicios

QQ-Plot de kilogramos de desperdicios diarios

Los valores observados en este gráfico que se encuentran entre valores de 2 a 4 siguen la

línea de referencia de la diagonal. Gráficamente se puede suponer que los datos no se

distribuyen normal. La pendiente de los datos en valores concentrados entre 0 y 100

kilogramos es pequeña lo que evidencia una concentración de datos pertenecientes a este

rango. De igual forma, la pendiente de la línea aproximada de los datos aumenta a medida

que los kilogramos sobrantes lo hacen, evidenciando una disminución en datos acumulados

para valores cada vez mayores. Por otro lado, se observa que los datos que se encuentran por

fuera de la línea de referencia no están compensados en los extremos, reiterando la no

normalidad de la muestra.

Page 42: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

42

Ilustración 25. QQ-plot de kilogramos diarios de desperdicios

Prueba de normalidad de kilogramos de desperdicios

Al realizar la prueba de normalidad de Shapiro sobre los datos de kilogramos recortados dia

rios de producto terminado se obtuvo un p-valor menor a la significancia (𝛼 = 5%). Se esco

gió esta prueba debido a que el tamaño de la muestra es pequeño. Por ello, se recurrió a la t

ransformación Box Cox como un método para normalizar los datos garantizando que se obt

uvieran herramientas útiles que tienen supuestos de normalidad de los datos en las siguiente

s fases.

Transformación Box Cox de los kilogramos de desperdicios

Los datos de sobrantes diarios se sometieron a la transformación Box Cox con el fin de

corregir estadísticamente los sesgos asociados a la distribución de los errores, la

heterocedasticidad y la no linealidad. Para ello, se selecciona un rango de posibles valores

del parámetro lambda. Luego, se selecciona aquel que permite que una vez generada la

transformación y calculados los residuales estadísticos en las diferentes funciones, se

minimice la suma de los residuales. En este caso, se obtuvieron los resultados mostrados a

continuación.

𝜆 = 0,29

Page 43: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

43

En la Ilustración 16 es posible observar el cambio producido en un histograma y un gráfico

de normalidad (QQ-plot). Los datos de los kilogramos de sobrantes diarios muestran un

comportamiento normal. Se realizó una prueba de normalidad Shapiro que permitió

comprobar este supuesto.

Prueba Shapiro:

𝐻𝑂 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙.

𝐻𝐴 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙.

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = 0,27

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 > 𝛼

Ilustración 26. Resultados de transformación Box Cox

Gráficos de control 𝒙 − 𝑺

El gráfico de control �̅� de individuales mostrado a continuación, evidencia que el proceso se

encuentra bajo control estadístico con respecto a la media de la muestra. Los gráficos de

control se generaron a partir de los datos transformados con Box Cox. Es importante aclarar

Page 44: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

44

que, si bien las muestras se encuentran dentro de los límites de control, la empresa desea

disminuir el valor asociado a los recortes, lo que podría asociarse a generar unos límites de

control más estrictos.

Ilustración 27. Gráfico de individuales para datos transformados de kilogramos de desperdicios

Con respecto al gráfico de control 𝑆, se observa que el proceso no se encuentra bajo control

estadístico. Esta carta permite evaluar la variabilidad del proceso, en este caso se observa una

alerta en la muestra 11 lo que indica que el proceso está generando recortes con una

variabilidad que supera los límites de control. De igual forma se presentan alertas en las

muestras 7 y 8. Dado lo anterior debería llevarse a cabo un diagnóstico que determine las

causas por las cuales se están generando las alertas y corregirlas.

Page 45: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

45

Ilustración 28. Gráfico de rangos móviles para datos transformados de kilogramos de desperdicios

Capacidad del proceso (𝑪𝒑(𝒒))

Para el cálculo de la capacidad del proceso de la variable de kilogramos recortados de

producto terminado por día, se establecieron las especificaciones superiores e inferiores por

parte de la empresa Socaticas S.A.S. Se decidió que como máximo se espera tener 1% de

kilogramos de recortes de producto terminado de la producción total mensual, teniendo en

cuenta que el promedio actual mensual es de 2,22%. Como especificación inferior se estipuló

no tener recortes. Obteniendo un promedio de demandas históricas y el porcentaje deseado

mensual de recortes sobre la producción se calculó la ES en compañía de los miembros del

equipo como la multiplicación entre estos valores.

𝑬𝑺 = 1,38 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑬𝑰 = 0 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

Para la obtención del indicador de capacidad del proceso se tuvo en cuenta la distribución de

la original de los datos para garantizar que el valor obtenido sea confiable. Este indicador se

conoce como 𝐶𝑝(𝑞) . Par ello se mantuvo la lógica del indicador de capacidad proceso

tradicional y se calcularon los cuantiles asociados a la distribución de los datos.

Page 46: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

46

𝐶𝑝(𝑞) =𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

𝑥0,99865 − 𝑥0,00135

Para determinar la distribución de los datos se utilizó el software Minitab, obteniendo que

los datos asociados a los kilogramos sobrantes de producto terminado diario se ajustan a una

distribución Gamma con los siguientes parámetros:

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂 = 2,44 𝑬𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂 = 1,31.

𝑪𝒑(𝒒) =𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

𝑥0,99865 − 𝑥0,00135= 0,11

Nivel sigma

El nivel sigma determina el número de veces que la desviación del proceso se puede ubicar

dentro del valor nominal (la media de las especificaciones) y alguno de los límites de

especificación establecidos por la empresa. En este caso se calcula con respecto al 𝐶𝑝(𝑞), el

cual evalúa la capacidad del proceso con respecto al cumplimiento de las especificaciones

teniendo en cuenta la distribución real de los datos.

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝒁) = 3 ∗ 𝐶𝑝(𝑞) = 0,32

Fase Analizar

Una vez analizados los datos históricos asociados a las problemáticas de interés, se prosiguió

con el análisis de las posibles causas que las generan. Para ello, se llevaron a cabo múltiples

reuniones con el equipo de trabajo y se utilizaron herramientas estadísticas sobre los datos

históricos de forma que dieran soporte a los argumentos presentados.

Análisis de la problemática de kilogramos sobrantes de producto

terminado diario

Lluvia de ideas

Para iniciar la fase analizar, se llevó a cabo una lluvia de ideas donde se debatieron las causas

principales que podrían estar influyendo en la producción de sobrantes de producto terminado

en gran cantidad. Una vez se determinaron las causas, se realizó la jerarquización (1-5) de

Page 47: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

47

estas entre todos los operarios de la planta con el fin de atacarlas impactando en mayor

medida la problemática de kilogramos sobrantes diarios de producto terminado.

Diagrama de Pareto de kilogramos sobrantes por mes

A continuación, se evidencia el diagrama de Pareto de kilogramos sobrantes mensuales

estratificado por los meses del año de 2018. Se evidencia que, en general, existe un

comportamiento decreciente gradual, por lo cual no se observan frecuencias altamente

pronunciadas para meses en particular. Por otro lado, es posible observar que el mes de enero

y febrero son aquellos en los cuales se produjeron más kilogramos de sobrantes de producto

terminado. Lo anterior, se debió a un aumento en la producción de diciembre de 2017, mes

en el cual la demanda fue relativamente baja generando altos inventarios iniciales en los dos

primeros meses del año siguiente. Los meses de noviembre, octubre, marzo y septiembre

representan el menor valor de kilogramos sobrantes en este mes.

Ilustración 29. Resultado de focus group de kilogramos sobrantes

Antojos S.A.S.

Page 48: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

48

Ilustración 30. Diagrama de Pareto de sobrantes por mes

Boxplots y análisis de varianza de kilogramos sobrantes por mes

Los Boxplots de los datos de kilogramos sobrantes por mes muestran la gran variabilidad

existentes entre las varianzas de los meses del año 2017. En el mes de octubre se encuentran

datos atípicos superiores. En septiembre se presentó la menor varianza de los datos, al igual

que la menor mediana entre los meses, lo que coincide con la participación mínima de este

mes en el diagrama de Pareto. Con respecto a diciembre, se identifica una alta variabilidad

en la cantidad de sobrantes obtenidos. El mayor valor asociado a la mediana se relaciona con

el mes de enero, razón por la que genera la suma de sobrantes mensuales más alta. La alta

variabilidad de meses como diciembre, julio, mayo y noviembre puede encontrarse asociada

a que Antojos S.A.S. no llevó a cabo el proceso de empaque del producto final, razón por la

que en algunos días se tenía un inventario bajo y el próximo día este alcanzaba valores altos.

Page 49: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

49

Ilustración 31. Boxplot de sobrantes por mes

A través del análisis de varianza de los kilogramos sobrantes diarios de producto terminado

se obtuvo que el factor del mes es significativo, es decir, que la variable de interés se ve

afectada por el mes en el que labore la empresa. Para ello, fue necesario comprobar los

supuestos de esta herramienta estadística. En primer lugar, se encontraron problemas de

heterocedasticidad a través de la prueba de Brown Forsythe, que fueron corregidos a través

de la transformación de los datos (√𝑥). Posteriormente se comprobó que los errores se

distribuyeran normales. Las pruebas realizadas se concluyeron con base en un 𝛼 del 5%.

gl Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Estadístico F P - valor

Mes 11 1580 143,66 9,44 9 × 10-14

Residuos 211 3211 15,22

Tabla 10. Análisis de varianza de sobrantes por mes

Prueba de Tukey

Al realizar la prueba de comparación de medias se obtuvo el siguiente gráfico donde se

discriminaron aquellas parejas de meses que tuvieran medias estadísticamente diferentes. Por

Page 50: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

50

otro lado, es posible determinar para cada una de estas parejas el mes que genera un mayor

número de kilogramos sobrantes diarios.

Ilustración 32. Prueba de Tukey de diferencia de medias

Los 5 ¿por qué?

La técnica de los cinco ¿por qué? Permite determinar las causas específicas por las cuales

ocurre cierta problemática. En este sentido se generaron cinco preguntas que permitieron

determinar posibles causas del problema de kilogramos sobrantes de producto terminado

diarios.

¿Por qué se producen sobrantes de producto terminado en Socaticas S.A.S.?

Page 51: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

51

Se producen sobrantes de rosquitas al finalizar el día laboral porque la producción de

rosquitas supera la demanda diaria de producto terminado.

¿Por qué se producen más roquitas que las demandadas por el cliente?

Se producen más rosquitas que las demandadas por el cliente porque no se lleva a cabo la

planeación de la producción diaria teniendo en cuenta la demanda semanal.

¿Por qué no se realiza la planeación de la producción de producto terminado en la

empresa?

No se realiza la planeación de la producción de rosquitas porque la empresa no prioriza en la

asignación de recursos para llevar a cabo esta actividad.

Diagrama de espina de pescado

Para concluir con el análisis en torno a los kilogramos de sobrantes de producto terminado

obtenidos en el proceso de manufactura, se construyó un diagrama de espina de pescado que

resume las discusiones que tomaron parte en el desarrollo del proyecto con los miembros de

este. Se especificaron cuadro segmentaciones principales: métodos, mediciones, materiales

y operarios.

Ilustración 33. Diagrama de espina de pescado de kilogramos sobrantes

Exceso de materias primas

perecederas

Horas laborales

innecesariasAuscencia de equipos para

la preservación de MP

Desconocimiento de los

tiempos de ciclo

Desconocimiento de la

demanda diaria

Conocimiento limitado del

proceso de producción

Falata de concentración

durante jornada laboral

Cancelación de pedidos

sobre marcha

Falta de planeación de la

producción

Inexistencia de un plan de

requerimiento de material

Carencia de sistema de apoyo a la

decisión para la producción

Falta de capacitación en

preparación de la masa

Exceso de cantidades para

la preparación de la masa

Error en documentación de

reportes de sobrantes

Registro erroneo de

demanda semanal

Falta de comunnicación

efectiva con gerencia

Sobrantes de producto

terminado

Page 52: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

52

Análisis de la problemática de unidades defectuosas en las estaciones del

proceso de producción

Diagrama de Pareto de kilogramos defectuosos por estación

El diagrama de Pareto mostrado en la Ilustración 34 exhibe el porcentaje de kilogramos

defectuosos que se generan en cada una de las estaciones del proceso de producción de

rosquitas. Para su construcción se tuvieron en cuenta las principales estaciones del proceso:

amasado, corte, horneado y empaque.

Ilustración 34. Diagrama de Pareto de kilogramos defectuosos por estación

Se evidencia que es en la estación de horneado, específicamente en la inspección que se

realiza una vez el producto terminado sale del horno, donde se genera la mayor proporción

de defectuosos en el sistema. Por ello, el análisis que se hará a continuación en torno a los

kilogramos de defectuosos diarios se centrará en esta actividad.

Lluvia de ideas

De igual forma, se realizó una lluvia de ideas donde se debatieron las causas principales que

podrían estar influyendo en la generación de recortes de producto terminado diario. Una vez

se determinaron las causas, se realizó la jerarquización de estas (1-5) entre todos los operarios

de la planta con el fin de atacarlas impactando en mayor medida la problemática de

kilogramos defectuosos diarios de producto terminado. Cabe aclarar, que la problemática se

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Horneado Corte Amasado

Diagrama de Pareto de Kilogramos defectuosos por Estación

Kilogramos Defectuosos % Acumulado

Page 53: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

53

centró en la inspección después del proceso de horneado dados los resultados obtenidos

anteriormente.

Ilustración 35. Resultados de focus group de kilogramos defectuosos

Diseño de experimentos en la inspección de unidades defectuosas por asignación del

puesto de trabajo y turno laboral

El siguiente diseño factorial se diseñó con el propósito de identificar posibles factores que

afectaran de forma significativa la variable de interés (kilogramos defectuosos) obtenidos en

la actividad de inspección después de horneado. Los diagramas de cajas indican que el

operario F identifica la mayor cantidad de unidades defectuosas en comparación con los otros

trabajadores. Específicamente el operario F durante la mañana tiene un criterio más exigente

de conformidad del producto. Por el contrario, el trabajador O, quien es considerado el

experto que conoce con claridad el sistema productivo y las características de calidad del

producto, es quien selecciona una menor cantidad de unidades defectuosas. Lo anterior se

asocia a la carencia en la estandarización del proceso de inspección.

Page 54: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

54

Ilustración 36. Boxplot de rosquitas defectuosas

Con el propósito de comprar estadísticamente las conclusiones obtenidas en la ilustración

anterior, se hizo un análisis de varianza por operario y turno en el mismo proceso.

Congruentemente, se obtuvo que ambos factores afectan el número de unidades no conformes

seleccionadas.

gl Suma de Cuadrados Cuadrados Medios Estadístico F P - valor

Operario 2 26,60 13,30 7,46 0,003

Turno 1 16,13 16,13 9,05 0,006

Op*Tur 2 1,67 0,83 0,47 0,63

Residuos 24 42,80 1,78

Tabla 11. Análisis de varianza de unidades defectuosas

A continuación, se observan de forma gráfica las interacciones posibles entre los factores

mencionados. Al no ser encontrada una intersección entre las líneas que se asocian al turno

de trabajo, se determina que para todos los operarios en el turno de la mañana se selecciona

una mayor cantidad de unidades defectuosas que en la tarde. Esto es causado por la fatiga del

trabajo continuo al que se exponen los operarios, lo que disminuye su efectividad para

seleccionar con una confiabilidad aceptable a lo largo del día.

Page 55: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

55

Ilustración 37. Interacción entre factor operario-turno

Estudio de medición R&R en la inspección de unidades defectuosas

Una vez identificado que la actividad de inspección no se encuentra estandarizada, se

prosiguió a llevar a cabo un estudio de medición R&R con el fin de determinar los valores

asociados a los índices de repetibilidad y reproducibilidad. Para ello, se seleccionó una

muestra de 24 rosquitas, donde el 50% fueron identificadas previamente por el experto

(operario O) como no conformes y la otra mitad como conforme. Una vez hecha la selección

de la muestra para la experimentación, se numeraron de forma aleatoria las unidades y se

pidió a cada operario que en dos ocasiones clasificara cada unidad como conforme o no

conforme.

Page 56: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

56

Ilustración 38. Estudio R&R por atributos de unidades defectuosas

Los resultados obtenidos en la Ilustración 38 se encuentran resumidos a continuación. Se

observa que la variabilidad del instrumento de medición, que en este caso puede considerarse

como el criterio de escogencia del operario, asociada a la repetibilidad es de 50,00% para el

operario J y de 45,83% para el operario F. Lo anterior evidencia que F es quien en menos

consistente consigo mismo en la actividad de inspección.

𝑹𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅:

𝑹𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝑱 = 50,00%

𝑹𝒆𝒑𝒆𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝑭 = 45,83%

Con respecto a la reproducibilidad, se determinó que la variabilidad en el sistema causada

por los operarios es significativa. Nuevamente, el operario F es quien posee el menor índice,

concluyéndose que Freddy no tiene claridad sobre la categorización de las características de

calidad que deben ser inspeccionadas. Sin embargo, el índice de eficacia individual de J

también es considerablemente bajo. Lo anterior indica que los operarios no tienen

consistencia entre su criterio y la del experto, considerada la correcta. Finalmente, la eficacia

Page 57: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

57

global es de 29,17%, es decir, que solo ese porcentaje de veces todos los trabajadores

seleccionan una misma unidad como conforme o no conforme. Esto refuerza la inconsistencia

entre los criterios de selección de los operarios utilizados en la actividad de inspección.

𝑹𝒆𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅:

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝑱 = 66,66%

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝑭 = 54,17%

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = 29,17%

Los 5 ¿por qué?

Nuevamente se utilizó el método de los 5 ¿por qué? Esta vez para determinar la causa

generadora del problema de kilogramos de desperdicios en la actividad de inspección del

proceso de producción.

¿Por qué se encuentran kilogramos de desperdicios en la actividad de inspección del

proceso productivo de Socaticas S.A.S.?

Se encuentran rosquitas no conformes en la actividad de inspección porque los operarios

determinan que el producto no cumple con las especificaciones del cliente.

¿Por qué los operarios determinan que las rosquitas no cumplen con las especificaciones

del cliente?

Los operarios determinan que las rosquitas no cumplen las especificaciones del cliente

porque de acuerdo con el criterio de cada uno las variables y atributos del producto no se

encuentran dentro de los límites de especificación respectivos.

¿Por qué se determina si el producto es conforme de acuerdo con el criterio de cada

operario?

Se determina si una unidad es conforme de acuerdo con el criterio de cada operario porque

las reglas de selección de producto no conforme no se encuentran estandarizadas.

¿Por qué no se encuentra estandarizado el proceso de inspección de rosquitas?

Page 58: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

58

El proceso de inspección no se encuentra estandarizado porque la empresa conserva prácticas

de manufactura antiguas basadas en la experiencia del operario en la realización de las

actividades.

Diagrama de espina de pescado

Para concluir con el análisis en torno a los kilogramos de producto defectuoso obtenidos en

el proceso, se construyó un diagrama de espina de pescado que resume las discusiones que

tomaron parte en el desarrollo del proyecto con los miembros de este. Así mismo se

identifican posibles causas que se asocian a la selección inconsistente de unidades

defectuosas en la actividad de inspección que afectan finalmente los indicadores de

reproducibilidad y repetibilidad. Se especificaron cuadro segmentaciones principales:

métodos, mediciones, materiales, operarios, ambiente, máquinas.

Ilustración 39. Diagrama de espina de pescado de unidades defectuosas

Tiempos estrictos en

horneadoInformación de hojas de

verificación poco específicas

Pocas inspecciones

No hay revisión del control

estadístico del proceso

Inspecciones no

estandarizadasPocas herramientas de

medición

Transportes innecesarios

del producto terminadoCarencia de máquinas de

refrigeración de MP

Medidas irregulares de

ingredientes para mezcla

Espacio desordenado

Apilamiento de bolsas

Diferencias en criterio de

selección

variabilidad de resultado de

los hornos

Actividades repetitivas

Ambiente poco iluminado Falta de capacitación Mantenimiento irregular

Mediciones no

estandarizadas

Materias primas de baja

calidad

Desconcentración al usar

los hornos

Almacenamiento de

materias primas

inapropiado

Índice bajo de repetibilidad Máquinas semi manuales

Descalibración de máquina

de corte

Índice bajo de

reproducibilidadPlanta sucia durante

producción

Producto terminado de

defectuoso

Page 59: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

59

Fase Mejorar

Implementación para la reducción de kilogramos sobrantes diarios

Planeación de la producción

A partir de la información recolectada y analizada anteriormente con los miembros del equipo

fue posible determinar las causas principales por las cuales se obtenían sobrantes al finalizar

el día. Para esto fue útil priorizar las causas encontradas mediante la herramienta de espina

de pescado. A continuación, se presentan las causas que obtuvieron un mayor peso siendo 1

la de menor impacto sobre la variable de interés y 3 la de mayor.

Ilustración 40. Priorización de causas de kilogramos sobrantes

A partir de la priorización de causas generadoras de la problemática se obtuvo que la falta de

la planeación de la producción era la causante principal de la situación actual de la empresa.

Teniendo en cuenta que el sistema productivo de la empresa es Pull, no existe ninguna

incertidumbre en cuanto a los kilogramos que deben ser entregado a Antojos S.A.S. durante

la semana. Por ello, es posible determinar la producción requerida diaria. Por otro lado, la

existencia de excedentes de materia prima, específicamente queso Huila, es una causa directa

de la producción de sobrantes dado que, al ser un material perecedero, es necesario acabar

las existencias. Finalmente, la carencia de una herramienta digital para registrar los datos

relevantes en torno a esta problemática dificulta el seguimiento de la variable de interés de

Page 60: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

60

forma clara y segura. Así mismo, es posible que se cometan errores de digitación y cálculo

que afectan la decisión de producción diaria.

Modelo planeación de la producción

Para iniciar con la planeación que debería realizar la empresa con el propósito de reducir la

cantidad de kilogramos sobrantes de producto terminado diario, se esclareció que el sistema

de producción de la empresa es Pull, por lo que se tenía una orden de pedido antes de iniciar

la producción. Consecuentemente, se definió que, a causa de que las horas laborales no son

las mismas todos los días, debía distribuirse la orden de producción teniendo en cuenta este

parámetro.

Día Laboral Horas Laborales Proporción Asignada

Lunes 9,25 0,216

Martes 9,25 0,216

Miércoles 9,25 0,216

Jueves 9,25 0,216

Viernes 5,75 0,135 Tabla 12. Asignación diaria de orden semanal

Posteriormente, se tuvo en cuenta el inventario inicial de producto terminado de forma que

se considerara en el cálculo de la orden real semanal, evitando sobreproducción.

𝑶𝑹𝒕 = 𝑂𝑡 + 𝐼𝑜𝑡

𝑶𝑹𝒕 = 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑡

𝑶𝒕 = 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑡

𝑰𝒐𝒕 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑡

Planificación de requerimientos de material (MRP)

Modelo MRP

De igual forma, se determinó mediante la información recolectada previamente y el estudio

del proceso de manufactura que las cantidades de materias primas pedidas afectan de forma

directa la cantidad de kilogramos sobrantes de producto terminado diario. Para la planeación

de requerimiento de material se tuvieron en cuenta únicamente dos materias primas a causa

de que las cantidades requeridas de las otras son mínimas y se adquieren para utilizarse

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61

durante periodos prolongados de tiempo. Dado que el queso Huila es una materia prima

perecedera con vida útil de un día, a causa de la limitación de recursos de refrigeración de la

empresa, se decidió hacer el pedido de forma diaria, teniendo en cuenta que el tiempo de

entrega de este es de dos horas (𝜆 = 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠).

Por otro lado, el almidón posee una vida útil prolongada que supera los seis meses, razón por

la que la empresa lo adquiría incluso para temporalidades de esta extensión, manteniendo en

inventario cantidades elevadas de esta materia prima. El tiempo de entrega del almidón de

yuca es de 15 días calendario (𝜆 = 15 𝑑í𝑎𝑠). Por lo anterior se decidió hacer el pedido de

este componente para satisfacer los requerimientos de dos semanas de producción de

rosquitas. En este caso sí es se presenta incertidumbre en las cantidades necesarias para

satisfacer las ordenes futuras. Por ello, se pronosticaron a través de diferentes métodos las

ordenes de producción futuras y se seleccionó aquella que arrojara un menor error cuadrático

medio con respecto al error del pronóstico.

Ilustración 41. MRP de materias primas

Los pronósticos de las ordenes de producción de Antojos S.A.S., se llevaron a cabo teniendo

en cuenta el comportamiento histórico de las órdenes semanales. A continuación, se muestra

el diagrama de dispersión de las órdenes históricas semanales. Se observa una tendencia

negativa en los datos, lo que se asociaría a un método de pronóstico de suavización

exponencial doble (Holt) o a una regresión lineal que se ajuste a los datos. Sin embargo, no

es posible identificar claramente si existe estacionalidad, caso en el cual sería apropiado

utilizar el método de suavización exponencial triple (winters). Por otro lado, calcular un

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62

pronóstico con a partir de un modelo auto regresivo integrado de media móvil (ARIMA)

podría resultar confiable.

Ilustración 42. Diagrama de dispersión de la demanda semanal histórica

En primer lugar, se generaron los pronósticos con una regresión lineal de los datos históricos.

Se obtuvo el 𝑅2 de la regresión asociado a un valor de 0,10. La ecuación de la regresión lineal

y el error cuadrático medio calculado con este método es el siguiente.

𝒚 = −2,078𝑥 + 563,68

𝑴𝑺𝑬 = 18.324,90

Posteriormente, se evaluó el método de suavización exponencial doble (Holt) variando el

parámetro de suavización de nivel 𝛼 y el parámetro de suavización de tendencia 𝛽 . Para

inicializar el método el nivel de la serie de tiempo (𝑆0) se igualó a la intersección de la

regresión lineal y la tendencia de la serie de tiempo (𝐺0) a la pendiente. Los parámetros

seleccionados fueron aquellos asociados al error cuadrático medio de menor valor.

𝜶 = 0,1 𝜷 = 0,1

𝑴𝑺𝑬 = 20.860,22

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dem

and

a Se

man

al

Semana

Diagrama de Dispersión de La Demanda Semanal Histórica

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63

Los siguientes métodos utilizados se relacionan a observaciones con o sin tendencia pero que

presenten estacionalidad (ARIMA y Holt-Winters). Dada la variabilidad de los datos no es

posible observar a simple vista si existen estaciones en la gráfica de dispersión de ordenes

históricas. Por esto, se comprobó la estacionalidad de los datos a través de estadísticas de

series de tiempo en el software R Studio obteniendo un comportamiento estacional cada

cuatro observaciones, dado que gráficamente se el comportamiento se estabiliza.

Ilustración 43. análisis de la serie de tiempo de la demanda semanal

Una vez comprobado el supuesto de estacionalidad, se prosiguió a determinar si los datos

eran estacionarios. A través de la prueba estadística Augmented Dickey-Fuller (ADF) se

obtuvo un P-valor superior a la significancia 𝛼 = 5%, por lo que se rechaza la hipótesis

alterna y se concluye que los datos semanales de la demanda no son estacionarios. Para

solucionar el problema sobre este supuesto es necesario transformar los datos centrándolos

alrededor del cero. Por otro lado, se podría agregar al segundo parámetro del modelo ARIMA

un valor que transforme los datos internamente.

Page 64: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

64

Ilustración 44. Ajuste de demanda semanal histórica

A partir de los siguientes autocorrelogramas es posible determinar que los modelos que mejor

se podrían ajustar a la serie de tiempo son un Moving Average (MA) de primer orden y un

Autoregressive Model (AR) de primer, segundo o tercer grado.

Ilustración 45. Autocorrelograma AR y AM

Para los datos no transformados el mejor método obtenido es el siguiente teniendo en

cuenta que se desea que una función escogidas (BIC) minimice el 𝜀2:

ARIMA BIC

(1,1,1) 980,48

(1,1,2) 984,25

Page 65: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

65

(1,1,3) 988,55

Tabla 13. Resultados de ajuste de modelos ARIMA

Por último, se pronostican tres datos de la orden semanal de producción a causa de que se

contó con una cantidad de observaciones pequeña (77 datos) lo que dificulta el pronóstico en

el largo plazo. Lo anterior genera que se obtengan datos cada vez más cercanos y menos

confiables.

Ilustración 46. Pronóstico de ARIMA (1,1,1)

𝑷(𝒕,𝒕+𝟏,𝒕+𝟐) = (446,09; 463,06; 458,46)

𝑷𝒕 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑡.

Finalmente, al realizar los pronósticos de las ordenes semanales a través de la metodología

de suavización exponencial triple con estacionalidad cada cuatro observaciones se obtiene

un error cuadrático medio superior a los calculados previamente.

𝜶 = 𝜷 = 𝜸 = 0,1

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝑵 = 12

𝑴𝑺𝑬 = 20.601,92

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Ilustración 47. Pronóstico Holt-Winters de demanda semanal

Pronóstico Semanal Cuantil Superior Cuantil Inferior

404,72 712,40 97,05

259,47 567,15 0

380,23 687,90 72,55

418,94 726,62 111,27

443,11 750,79 135,44

358,85 666,52 51,17

452,75 760,42 145,07

461,49 769,16 153,81

273,53 581,21 0

453,23 760,91 145,56

364,35 672,02 56,67

391,23 698,91 83,56 Tabla 14. Resultados de pronósticos Holt-Winters

Page 67: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

67

Sistema de apoyo a la decisión para la planeación de la producción y de requerimiento de

material

A continuación, se presenta la interfaz del sistema de apoyo creado en conjunto con la

empresa para generar la planeación de la producción de Socaticas S.A.S. Dada una orden

semanal y la planeación de requerimiento de material dada una producción diaria. De igual

manera, la herramienta permite realizar el pronóstico del requerimiento de almidón de yuca

par dos semanas basado en las ordenes históricas recibidas en la empresa por parte de Antojos

S.A.S.

Ilustración 48. Interfaz de inicio

La herramienta posee instrucciones concisas de cómo el usuario debe utilizarla y cuál es su

funcionalidad. De igual forma, menciona brevemente los parámetros de entrada que requiere

la aplicación.

Socaticas S.A.S.

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68

Ilustración 49. Instrucciones de la herramienta

Al presionar el botón de iniciar, la herramienta otorga la opción de pronosticar el

requerimiento de almidón o de generar la planeación de la producción semanal dada una

orden recibida en la empresa.

Ilustración 50. Funciones de la herramienta

Al seleccionar la opción de generar la planeación semanal, la herramienta pide al usuario una

serie de parámetros que le permitirán determinar la producción requerida en los días laborales

de la semana especificada. El usuario tiene la opción de ingresar un valor asociado al

inventario inicial de la semana anterior en caso de tener con el fin de evitar sobreproducción.

En caso de errar con un valor no numérico o evadir algún parámetro necesario la aplicación

dará aviso al usuario para corregir o completar la información.

Socaticas

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69

Ilustración 51. Planeación de la producción

Ilustración 52. Resultados de requerimiento de materia prima

En caso de que el usuario escogiera pronosticar el requerimiento de almidón de yuca, la

siguiente ventana se desplegaría. Se solicita el pronóstico sumado de las ordenes de las dos

semanas para las cuales se requiere esta materia prima. Este valor se obtiene a partir de la

base de datos en la cual se llevó a cabo el cálculo del pronóstico de las ordenes de producción

con el método asociado a un menor error cuadrático medio (Winters).

Page 70: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

70

Ilustración 53. Pronóstico de almidón

Una vez obtenida la orden, la herramienta hace el cálculo de la cantidad en kilogramos de

almidón de yuca requeridas para suplir la orden de las dos semanas. Cabe aclarar que el

pronóstico que se ingresa es la suma de los valores asociados a dos semanas posteriores a los

15 días de tiempo de entrega de la materia prima. Para todos los cálculos se adiciona un valor

de 0,94 kilogramos asociados a los desperdicios que se producen en el proceso por bache (24

kg de producto terminado).

Implementación para la disminución de kilogramos recortados diarios

Estandarización de la operación de inspección

A través de la información recolectada y el análisis realizado en torno a esta problemática en

conjunto con el equipo fue posible determinar las siguientes causas principales y priorizarlas

de acuerdo con el grado del impacto que tienen sobre la variable de interés. La priorización

hace referencia a la causa de mayor efecto con el menor número y la de menor efecto con el

mayor número. Es importante destacar que la implementación será llevada a cabo en la

estación de horneado e inspección dado que fue durante esta actividad donde se identificó,

mediante un diagrama de Pareto, que existe una mayor contribución de kilogramos

defectuosos por bache.

Page 71: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

71

Ilustración 54. Priorización de causas de kilogramos defectuosos

Se determinó que el proceso de inspección no se encuentra estandarizado dado que los

operarios poseen criterios de selección diferentes, lo que produce una inconsistencia en el

porcentaje de kilogramos defectuosos que se producen en el proceso. Así mismo, se identificó

un acceso mínimo a herramientas de medición para evaluar las variables de calidad del

producto. Los tiempos estrictos de horneado fueron otra causa considerada importante. Lo

anterior basado en que durante la actividad de horneado deben tomarse acciones por parte

del operario de turno en momentos específicos, de no ser así se afecta la calidad del producto

terminado. Finalmente. El ambiente de trabajo no se considera propicio a causa de la

luminosidad de la planta, el orden y la clasificación de herramientas.

Herramienta Poka-Yoke para estandarización de inspección de características

cuantitativas del producto

Las herramientas Poka-Yoke son soluciones eficientes para prevenir errores en la ejecución

de actividades específicas. Al hacer el análisis de la problemática de kilogramos defectuosos

diarios se llegó a la conclusión de que es en el proceso de inspección donde se obtiene el

mayor número de unidades defectuosas en el proceso. Por ello, se estudiaron las

características de calidad que deben tener las rosquitas para ser consideradas producto

conforme. Entre estas variables y atributos se encuentran el color, la porosidad, el diámetro

interno y externo entro otros. Estas características son especificadas en la Ilustración #.

Page 72: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

72

Haciendo énfasis en las variables de calidad del producto, se diseñó una herramienta que

facilitara la inspección de las unidades terminadas. Las variables medibles con la herramienta

hacen referencia al radio externo, interno y el grosor o altura de las rosquitas. Cabe aclarar

que la utilización de la herramienta debe ser mínima para evitar tiempos desperdiciados. Para

ello, es necesario crear un plan de muestreo que minimice tiempo y costos de inspección.

Esta herramienta permitirá estandarizar el criterio de selección de unidades conformes y no

conformes con respecto a las tres variables mencionadas. Sin embargo, es indispensable

estandarizar los criterios de selección para cada característica existente.

Ilustración 55. Herramienta Poka-Yoke

A continuación, será presentado un manual de inspección orientado a capacitar a los tres

operarios actuales de la empresa. La Ilustración # muestra las páginas asociadas a la

herramienta Poka-Yoke presentada. En estas se especifican los valores nominales de estas

tres variables.

𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 = 1,8 𝑐𝑚

𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 𝑬𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 = 3,6 𝑐𝑚

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒐 𝑮𝒓𝒐𝒔𝒐𝒓 = 8 𝑚𝑚

Page 73: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

73

Ilustración 56. Explicación de herramientas Poka-Yoke en manual

En adición, se presenta la necesidad de adquirir una alarma temporalizada que evite errores

con respecto a las acciones que deben ser tomadas en la actividad de horneado. Esta

herramienta Poka-Yoke lograría evitar errores en el producto como color no conforme,

porosidad, quebrantamientos, entre otros.

Manual de inspección de producto terminado conforme y no conforme

Como paso inicial para disminuir el número de kilogramos defectuosos en el proceso de

producción de Socaticas S.A.S., se consideró la creación de un manual detallado que

especificara los criterios adecuados para cada característica de calidad del producto

terminado. El manual contiene la información exhibida en la siguiente ilustración. Es

indispensable que todos los trabajadores de la empresa, no solo los operarios de la planta de

producción, tengas claro conocimiento de la información provista en este manual.

Page 74: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

74

Ilustración 57. Manual de inspección de rosquitas

Para evaluar la efectividad del manual de inspección de rosquitas se requiere hacer un estudio

de medición constante que permita visibilizar los cambios de los indicadores de repetibilidad

y reproducibilidad (eficacia individual y global). Al obtener un porcentaje asociado para

todos los indicadores mayor o igual a 90% es correcto considerar que la variabilidad del

sistema otorgada por el instrumento es aceptable, pudiéndose considerar que el proceso de

inspección se encuentra estandarizado.

Ilustración 58. Atributos de calidad del producto

Socaticas S.A.S

Page 75: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

75

Por otro lado, el manual de inspección define un plan de muestreo que debe llevarse a cabo

en conjunto con la herramienta Poka-Yoke. El plan de muestreo fue definido a partir de la

relación de ciertos valores específicos de proporción de defectuosos en una muestra

específica y las probabilidades de aceptación asociadas a esas proporciones. Actualmente, la

empresa lleva a cabo una inspección total del producto terminado. Esta metodología consume

un tiempo considerable que impacta los costos de producción y provoca fatiga al operario.

Lo anterior si se considera que en un caso ideal un estante móvil contiene 5.408 rosquitas a

ser inspeccionadas.

Teniendo lo anterior en consideración, se propuso un plan de muestreo en el que para cada

estante móvil horneado se selecciones una muestra 𝑛, equivalente a seleccionar tres bandejas

de 104 unidades. Es indispensable que esta selección se haga de una forma particular,

escogiendo la bandeja ubicada en la parte superior, inferior y en la mitad del estante móvil.

Esto, basado en las discusiones realizadas con los operarios, quienes expresaron su

preocupación con respecto al efecto del horno sobre las rosquitas que encontraban en los

extremos de los estantes móviles.

Para la creación del plan de muestreo se establecieron los valores asociados al nivel de

calidad límite (𝑁𝐶𝐿), el nivel de calidad aceptable (𝑁𝐶𝐴) y las probabilidades de aceptación

de cada sub-bache dada esas proporciones de unidades defectuosas en la muestra. El nivel de

calidad aceptable y límite fue discutido con los operarios, otorgando mayor relevancia a la

consideración del operario O, quien es considerado el experto dada su experiencia en la

empresa. El 𝑁𝐶𝐴 es la proporción de defectuosos máximo que el trabajador O aceptaría en

las tres bandejas para considerar el sub-bache como normal y/o aceptable. Así mismo, el 𝑁𝐶𝐿

se definió en conjunto, concluyendo que la obtención del 10% de unidades defectuosas con

respecto al total de rosquitas de la muestra debía tener una probabilidad de aceptación

relativamente baja, conduciendo posiblemente al rechazo del sub-bache en su totalidad. Es

importante resaltar que se probaron diversas combinaciones de proporción de defectuosos

cercanas a las establecidas con el propósito de obtener un tamaño de muestra aproximado a

un número entero de bandejas a inspeccionar.

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76

𝑵𝑪𝑨 =6

104= 0,058

𝑵𝑪𝑳 =32

312= 0,103

Las probabilidades de aceptación para cada valor de 𝑁𝐶𝐴 y 𝑁𝐶𝐿 fueron definidas con base

en la teoría donde normalmente se utilizan los siguientes valores.

𝜶 = 5%

𝜷 = 10%

La curva de operación que cumple con las restricciones propuestas se evidencia en la

Ilustración #. Para ello, se debe cumplir que el tamaño de muestra que debe ser inspeccionado

es 𝑛 = 315 asociado a la revisión de tres bandejas de un estante móvil. Con respecto a la

cantidad de unidades máxima que puede ser encontrada en la muestra inspeccionada para

aceptar el lote, se obtuvo un valor de veinticinco. Considerando los datos registrados y

tomados en este proyecto, la probabilidad de exceder el valor máximo de unidades

defectuosas permitidas es mínimo, teniendo en cuenta que en promedio el operario experto

O encuentra tres rosquitas defectuosas por bandeja.

Ilustración 59. Curva de operación para inspección de rosquitas

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77

Campaña 5S

Finalmente, se definieron de forma clara y concisa los pasos necesarios para desarrollar una

campaña 5S en la empresa. Factores como la ubicación eficiente de las hojas de verificación

impactan directamente la problemática de estudio. La iluminación de la planta es una de las

razones ambientales por las cuales puede cometerse errores en la selección de unidades no

conformes. Se propone la limpieza de las máquinas al cambiar de bache para evitar

desperdicios de merma en la amasadora y la máquina de corte. De igual forma, organizar las

bolsas de sobrantes eficientemente, evitando ubicar una sobre la otra podría evitar el

quebrantamiento de producto terminado que ya ha sido determinado como conforme.

Ilustración 60. Desarrollo de campaña 5S

Fase Controlar

Simulación de las implementaciones Con el fin de conocer el impacto que las mejoras tendrían sobre el sistema de producción de

Socaticas S.A.S. Se generó la simulación del estado actual de la empresa, así como la de un

escenario donde las mejoras hubieran sido implementadas. Para ello se consideraron los

tiempos de ciclo de cada actividad, el porcentaje de desperdicios por estación y el plan de

muestreo en la estación de inspección de producto terminado.

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78

Ilustración 61. Simulación del sistema de producción

El modelo de simulación contiene las mediciones de las estadísticas de interés, kilogramos

sobrantes y defectuosos de rosquitas diarias, así como otros datos valiosos para medir el

desempeño del proceso. A partir de los datos recolectados con esta herramienta se generaron

gráficos de control para determinar si el proceso se encuentra bajo control estadístico y se

recalcularon las estadísticas descriptivas y valores de capacidad del proceso para ambos

indicadores. Para la especificación de los tiempos de ciclo en cada estación y recorrido fue

necesario ajustar las distribuciones de los tiempos de ciclo a una lognormal, evitando la

obtención de tiempos negativos. Para el análisis de los resultados de los indicadores de interés

se comprobó la normalidad de los datos de forma que se cumpliera este supuesto para

garantizar los resultados de las gráficas de control.

Análisis de estadísticas

Medición de kilogramos sobrantes diarios

Gráficos de control 𝒙 − 𝑹

El gráfico de control �̅� de individuales mostrado a continuación, evidencia que el proceso se

encuentra bajo control estadístico con respecto a la media de la muestra una vez

implementadas las mejoras. Las implementaciones de planeación de la producción y

Page 79: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

79

planificación de requerimiento de material se simularon en el modelo a partir del supuesto

de que este se ejecutaba el modelo únicamente hasta que fuera satisfecha la producción diaria

obtenida a través del sistema de apoyo a la decisión mencionado anteriormente.

Ilustración 62. Gráfico de individuales de kilogramos sobrantes

Con respecto al gráfico de control 𝑅, se observa que el proceso se encuentra bajo control

estadístico. Esta carta permite evaluar la variabilidad del proceso, obteniendo que la

variabilidad de este se encuentra dentro de los límites de control del proceso, lo cual no

sucede en el proceso actual de la empresa.

Ilustración 63. Gráfico de rangos móviles de kilogramos sobrantes

Page 80: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

80

Medición de kilogramos recortes diarios

Gráficos de control 𝒙 − 𝑹

El gráfico de control �̅� de individuales mostrado a continuación, evidencia que el proceso se

encuentra bajo control estadístico con respecto a la media del proceso. Nuevamente, se

obtienen mediciones dentro d ellos límites de control de la carta. Bajo esta esta simulación

en el sistema de producción se disminuye el valor asociado a los desperdicios, obteniendo

los requerimientos que especifica la empresa (𝐸𝑆 = 1,38 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠).

Ilustración 64. Gráfico de individuales de kilogramos de desperdicios

Con respecto al gráfico de control 𝑅, se observa que el proceso se encuentra bajo control

estadístico, la variabilidad del proceso no presenta alarmas. Este sucede a causa de que los

resultados obtenidos presentan una variabilidad que no supera los límites de control

establecidos.

Page 81: Reducción de kilogramos de desperdicios y sobrantes de ...

81

Ilustración 65. Gráfico de rangos móviles de kilogramos de desperdicios

Recomendaciones Finales

La documentación detallada del sistema de apoyo a la decisión para la planeación de la

producción y la planeación de requerimiento de material (MRP) se encuentra en el manual

construido. Lo anterior con el fin de garantizar que la herramienta sea útil para impactar de

forma positiva sobre la problemática y permitir que su uso sea eficiente y posible por todos

los operarios de la planta, el gerente, entre otros. Así mismo, se facilitará la implementación

de mejoras a la herramienta si se lleva a cabo la documentación de su funcionalidad, errores

identificados y oportunidades de mejora reconocidas. Es indispensable que la empresa utilice

la herramienta de forma continua con el fin de impactar el indicador de sobrantes de producto

terminado. Por otro lado, deben hacerse ajustes a los pronósticos de almidón en caso de

cambiar el comportamiento de la demanda de rosquitas de forma significativa.

Con respecto a la herramienta Poka-Yoke es relevante resaltar que, es un primer prototipo de

inspección, razón por la que debe documentarse cualquier tipo de dificultad presentada con

su utilización. Lo anterior con el fin de experimentar con nuevos prototipos hasta coincidir

con uno que logre estandarizar los criterios de selección de conforme y/o no conforme entre

operarios y medir satisfactoriamente el cumplimiento de las especificaciones del cliente. Es

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82

indispensable que las cartas de control sean utilizadas de forma frecuente, aumentando la

posibilidad de reconocer fallas en el control estadístico del proceso y la reacción para ejecutar

correcciones rápidamente. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el Poka-Yoke

debe ser ergonómico para que su uso sea rápido y evite posibles errores e incluso que no sea

utilizado de forma continua por los operarios en la actividad de inspección. Basado en lo

anterior, es necesario que sean registrados posibles cambios que permitirían el mejoramiento

de la herramienta, así como detalles que dificultan su uso.

Una recomendación que debería ser estudiada por la empresa para la reducción de kilogramos

de desperdicios de producto terminado es determinar un espacio para la depositar el producto

terminado. Actualmente Socaticas S.A.S. cuenta con un espacio mayor al utilizado en pisos

inferiores donde se podría almacenar el producto conforme. Teniendo esto en consideración,

también es necesario detener el apilamiento de bolsas con rosquitas para prevenir posibles

quebramientos de este, que lo convertirían en desperdicios al no cumplir con las

especificaciones del cliente. Finalmente, se recomienda adquirir maquinaria de refrigeración

que permita mantener el queso Huila en condiciones aceptables de salubridad. Lo anterior,

para evitar sobreproducción por términos de materia prima perecedera excedente. Lo

mencionado se encuentra basado en el diseño e implementación de una campaña 5S que

impacte la cultura organizacional de la empresa de forma permanente.

Los gráficos de control �̅� barra – R deben ser utilizados de forma periódica para determinar

si el proceso se encuentra bajo control estadístico. Dicha medición debe ser tomada de forma

continua, diaria o semanalmente, para ambos indicadores. Por otro lado, el estudio R&R

llevado a cabo en la actividad de inspección, debe realizarse de forma frecuente con el fin de

evaluar la eficiencia del manual de inspección y de las capacitaciones realizadas.

Teóricamente es deseable obtener indicadores de repetibilidad y reproducibilidades

superiores al 90%.

Finalmente, se deben considerar planes de contingencia en caso de implementar la propuesta

de la planeación de la producción y de requerimientos de material. Lo anterior teniendo en

cuenta que esta mejora reduce el horario laboral requerido para satisfacer la orden semanal a

cuatro horas. Esto afecta directamente decisiones de contratación de personal y/o de

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83

determinación de salarios de los operarios. Una posible consideración para proyectos futuros

es la creación de nuevos productos dada la capacidad del sistema productivo actual y el

aumento del tiempo de ocio asociado a la implementación de esta mejora. Las iniciativas

estratégicas mencionadas al inicio del proyecto son posibles proyectos que podrían llevarse

a cabo y que impactarían en el aumento de la utilización de la planta de producción.

Bibliografía

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