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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN
SEMINARIO
TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS
TEMA
“REDUCIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVO EN LA LÍNEA TERMO PACK DE LA EMPRESA PLASTRO
S.A.”
AUTOR RIOFRIO RODRÍGUEZ EDWIN ROBERTO
DIRECTOR DE TESIS
ING. IND. BARRIOS MIRANDA JOSÉ
2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR
ii
“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrina expuestos en esta
Tesis corresponden exclusivamente del autor”
Firma: …………………………………..
Riofrío Rodríguez Edwin Roberto
C.I.: 0914225529
iii
INDICÉ
PROLOGO
N° Descripción Página.
Prologo 1
CAPITULO I
GENERALIDADES
N° Descripción Página.
1.1. Antecedente. 3
1.2. Contexto del Problema. 4
1.2.1. Datos generales de la Empresa. 4
1.2.2. Localización. 4
1.2.3. Identificación según el CIIU. 4
1.2.4. Productos. 5
1.2.5. Filosofía. 5
1.2.5.1. Misión. 5
1.2.5.2. Visión. 6
1.2.5.3. Valores Organizacionales. 6
1.2.5.4. Estructura Organizacionales. 6
1.2.5.5. Política de Calidad. 7
1.3. Descripción general de los problemas. 8
1.4. Objetivos. 9
1.4.1. Objetivos generales. 9
1.4.2. Objetivos específicos. 9
1.4.3. Objetivo general del problema. 10
1.4.4. Objetivos específicos del problema. 10
1.5. Justificativo. 10
iv
1.6. Delimitación de la investigación. 10
1.7. Marco Teórico. 10
1.8. Metodología del Trabajo. 15
CAPITULO II
SITUACIÓN ACTUAL
N° Descripción Página.
2.1. Capacidad de producción. 16
2.2. Recurso Productivo. 19
2.2.1. Recurso Humano. 19
2.2.2. Maquinarías. 19
2.2.3. Equipos de servicio general. 20
2.3. Proceso de producción. 20
2.3.1. Primera fase. 21
2.3.2. Segunda fase. 21
2.3.3. Tercera fase. 22
2.4. Registro de problemas. 23
CAPITULO III
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
N° Descripción Página.
3.1. Análisis de datos e identificación de problemas. 24
3.2. Impacto económico de problemas. 29
3.3. Diagnóstico. 31
CAPITULO IV
PROPUESTA
N° Descripción Página.
4.1. Introducción. 32
v
4.2. Planteamiento de la alternativa. 32
4.2.1. Diseño de implementación de la 5S. 32
4.2.1.1. Clasificación (Seiri). 34
4.2.1.2. Orden (Seiton). 34
4.2.1.3. Limpieza (Seiso) 35
4.2.1.4. Estandarización (Seiketsu). 37
4.2.1.5. Disciplina (Shitsuke). 38
4.2.2. Alternativa de Solución “A”. 38
4.2.2.1. Característica de la alternativa de solución “A” 38
4.2.2.2. Etapa del SMED 41
4.2.2.3. Aplicación del SMED 43
4.2.3. Alternativa de Solución “B”. 48
4.3. Evaluación y análisis de costo por cada alternativa. 51
4.3.1. Costo del Diseño implementación 5S. 51
4.3.2. Costo de Alternativa “A”. 53
4.3.3. Costo de Alternativa “B”. 53
4.4. Selección de alternativa conveniente. 55
4.5. Factibilidad de la propuesta. 55
4.6. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo. 55
CAPITULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
N° Descripción Página.
5.1. Plan de inversión y financiamiento. 57
5.1.1. Inversión Fija. 57
5.1.2. Costo de Operación. 58
5.2. Plan de Inversión. 59
5.2.1. Análisis de Beneficio/Costo de las Propuestas. 59
5.2.1.1. Alternativa “A”. 59
5.2.1.2. Alternativa “B”. 64
5.2.2. Tiempo de recuperación de Capital. 66
vi
5.2.2.1. Alternativa “A”. 66
5.2.2.2. Alternativa “B”. 68
CAPITULO VI
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA.
N° Descripción Página.
6.1. Selección y programación de las actividades
para la implementación 70
6.2. Cronograma de Implementación. 70
CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N° Descripción Página.
7.1. Conclusiones. 73
7.2. Recomendaciones. 73
Glosario de términos 74
Anexos 75
Bibliografía 107
vii
INDICÉ DE CUADROS
N° Descripción Página.
1. Análisis de capacidad instalada sección
de transformación. 18
2. Análisis de capacidad instalada sección
de impresión. 19
3. Maquinarías. 20
4. Registro de Problemas. 23
5. Horas Perdidas. 27
6. Pareto de Tiempo Improductivo. 28
7. Costo de producción de tiempo improductivo. 30
8. Impacto Económico. 31
9. Designación de área para su limpieza (Seiso) en planta. 36
10. Cuantificación de las 5S. 38
11. Documento de mejora (Ficha de Valorización 5S). 39
12. Tareas internas (OMP) y tareas externa (OMF) 40
13. Operaciones de máquina parada 42
14. Operaciones de máquina funcionando 42
15. Toma de tiempo durante el cambio de molde. 43
16. Pareto de cambio de molde. 44
17. Pareto de Alternativa “A” 46
18. Mejora de la Alternativa “A” 47
19. Pareto de Alternativa “B” 49
20. Mejora de la Alternativa “B” 50
21. Costo de implementación 5S. 51
22. Materiales para la implementación de la 5S. 52
23. Costo de Alternativa “A”. 53
24. Costo del Software de mantenimiento 54
25. Costo de Alternativa “B”. 54
viii
26. Aporte o incidencia de las propuestas “A” y “B”. 56
27. Costo Fijo de Alternativa “A”. 57
28. Costo Mantenimiento y Reposición Alternativa “A”. 57
29. Costo Fijo de Alternativa “B”. 58
30. Depreciación Anual de la inversión Fija Alternativa “B”. 58
31. Costo de Operación de Alternativa “A”. 58
32. Costo de Operación de Alternativa “B”. 59
33. Calendario de Implementación Alternativa “A”. 60
34. Calendario de Implementación Alternativa “B”. 61
35. Incremento de Producción Alternativa “A”. 62
36. Incremento de Producción en el primer año Alternativa “A”. 62
37. Flujo de Efectivo por año alternativa “A”. 63
38. Calculo del VAN alternativa “A”. 63
39. Relación Beneficio – Costo alternativa “A”. 64
40. Incremento de Producción Alternativa “B”. 64
41. Incremento de Producción en el primer año Alternativa “B”. 65
42. Flujo de Efectivo por año alternativa “B”. 65
43. Calculo del VAN alternativa “B”. 66
44. Relación Beneficio – Costo alternativa “B”. 66
45. Tiempo de recuperación alternativa “A”. 67
46. Tiempo de recuperación alternativa “B”. 69
ix
INDICÉ DE GRÁFICOS
N° Descripción Página.
1. EPS Transformado Enero a Junio 2010 Máquina Koster. 17
2. EPS Transformado Enero a Junio 2010 Máquina CN. 17
3. EPS Transformado Enero a Junio 2010 Máquina Heizt. 18
4. Tiempo Improductiva (Ishikawa) 25
5. Desorden en planta (Ishikawa) 26
6. Pareto de Tiempo Improductivo. 29
7. Etapa del SMED 41
8. Pareto de Tiempo de Cambio de Molde. 45
9. Pareto Mejorado Aplicando alternativa “A”. 47
10. Pareto Mejorado Aplicando alternativa “B”. 50
11. Cronograma de implementación alternativa “A” (Gantt). 71
12. Cronograma de implementación alternativa “B” (Gantt). 72
x
INDICÉ DE IMÁGENES
N° Descripción Página.
1. Situación actual Desorden 34
2. Pasillo Sucio. 34
3. Situación actual falta de rotulación. 35
xi
INDICÉ DE ANEXOS
N° Descripción Página.
1. Localización de la empresa. 76
2. Productos. 77
3. Organigrama de Plastro. 81
4. Especificaciones técnicas de máquina de transformación. 82
5. Especificaciones técnicas de equipos. 83
6. Diagrama de flujo. 84
7. Tarjeta Roja. 85
8. Mapa 5S. 86
9. Documentación Situación Actual. 87
10. Documentación de Mejoras “Acción Correctiva”. 88
11. Documentación de Mejoras “Clasificación 1S”. 89
12. Dotación de Herramientas. 90
13. Requerimiento de Herramientas. 93
14. Capacitación interna mecánico. 94
15. Requerimiento de orden de trabajo. 95
16. Software de Mantenimiento. 96
17. Control de parámetro de máquina. 103
18. Sobretiempo Ahorrado con la Alternativa “A”. 105
19. Aprovechamiento de los recursos Alternativa “A”. 106
xii
RESUMEN
Tema: Reducción de tiempo improductivo en la línea Termo pack de
la empresa Plastro S.A.
Autor: Edwin Riofrío Rodríguez.
El Objetivo principal de este trabajo es la reducción de los tiempos improductivos en la línea Termo pack que se presenta durante el cambio de molde, ajuste de parámetro de producción que se presenta en cada inicio de operaciones en las máquinas, las cuales tiene una incidencia del 40,6 % del total de tiempos muertos, el diseño de alternativa de solución propuesta es la aplicación del Justo a Tiempo mediante la técnica del SMED (Single Minute Exchange of Die) que significa cambio de herramienta en minutos y con la combinación de un Software Mantenimiento (MPR), ambas alternativas de solución están enfocados en ejecutar un cambio secuencial y reducir los tiempos muertos ya sean antes, durante y después de un cambio de molde. Cabe destacar que para este diseño se necesita el compromiso de todas las personas involucradas como operadores, técnicos, supervisores, jefaturas; con un entrenamiento, supervisión continúa e incentivarlos para el cambio de mentalidad mostrando los beneficios que se obtiene mediante la aplicación de estas alternativas. Con la puesta en marcha de estas, obtendremos un tiempo de recuperación del 46,15% ejecutando de manera eficiente y eficaz el cambio de molde que se presente durante el mes que es aproximadamente uno diario, significa $ 5.287,49 al mes con una proyección de $ 63.449,89 anual por la recuperación de tiempo por conversión de la materia prima obteniendo de esta forma una línea altamente productiva y en el Análisis de Beneficio - Costo da el resultado de $9.34, indicando que por la inversión bancaria cada dólar invertido se obtendrá $8,34.
Riofrío Rodríguez Edwin Roberto Ing. Ind. Barrios Miranda José C.I.: 0914225529 Director de Tesis
PROLOGO
El presente trabajo de investigación realizado en Plásticos Tropicales
S.A. se analizan los problemas que afectan en la línea termo pack, que
están compuesta por cinco máquina, en donde se busca reducir los
tiempos muertos, realizando el diseño de dos alternativa solución, las
cuales son el SMED y la adquisición de un software de mantenimiento.
En el capitulo uno se presenta una inducción sobre la compañía, sus
inicio y actividades, y es aquí donde se especifica el objetivo del
problema.
En el capitulo dos se menciona la situación actual de la empresa, la
capacidad de producción de la planta, sus recurso para la actividad
productiva y describe el proceso de producción.
En el tercer capítulo se plantea a través del diagrama de causa – efecto
los problemas que se encuentra en la línea Termo Pack y mediante el
Pareto cuantificamos las causas con mayor relevancia que contribuye a la
pérdida de tiempo.
El capitulo cuatro efectúa la propuesta de reducir los tiempo muertos
mediante el diseño de dos alternativas y son el análisis del costo,
factibilidad y aporte o incidencia del desarrollo de cada una de ellas.
En el capitulo cinco se realiza el plan de inversión y financiamiento de
cada una de las alternativas propuesta.
El sexto capítulo, se programa las actividades de implementación,
detallando cada evento y tiempo a ejecutarse.
Prologo 2
En el capitulo séptimo se realiza la conclusión y recomendación para la
obtención de resultados. El tiempo muerto del mes de junio del 2010 fue
de 345.8 horas y con solo mejorar el cambio de molde se recupera
aproximadamente el 40 % de este tiempo muerto.
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. Antecedente
La empresa Plastro S.A., es una compañía que se dedica a la
elaboración de producto derivado del plástico, la materia prima que se
utiliza es el Poliestireno Expandido (EPS) ó espuma “foam” como se la
conoce, fue constituida desde el 14 de Octubre de 1986 por el Sr. Jaime
Roberto Simon Isaias y desde el año 1997 está siendo dirigida y
administrada por él Sr. Esteban Simon Saman, la compañía inició con una
línea de producción que es la de vaso y tarrina llamada “foam”, luego a
los 2 años se incorpora una nueva línea denominada termopack, que
consistía en la incorporación de tres máquinas. La ocupación del espacio
físico de la planta era 1400 m2 con un total de doces máquinas de
transformación, en el presente la empresa tiene una área aproximada de
3000 m2 con un total de 25 máquinas de transformación, este
crecimiento en lo físico es debido al aumento de la demanda de los
productos, que ha provocado en cierto tiempo y espacio de la empresa un
desorden donde no hay una constante disciplina sobre el orden y el
arreglo de las instalaciones, induciendo directa o indirectamente en los
resultado de la planta, como la eficiencia, seguridad, calidad, control de
inventario, por ende a todo lo establecido por la compañía para un
correcto funcionamiento de la planta, no es por la falta de reglamento ó
manual de funciones, esto es por la alta rotación del personal y a varios
factores, que se lo van a presentar durante la ejecución de la tesis,
aplicando una filosofía de las cinco S, se dará un paso para el
mejoramiento continuo que requiere la compañía, porque la tendencia es
de seguir creciendo, tanto en su actuales áreas, como la también
incorporación de nuevas líneas de producción.
Generalidades 4
1.2. Contexto del Problema.
1.2.1. Datos generales de la Empresa.
La empresa Plásticos Tropicales Plastro S.A., fue constituida desde el
14 de Octubre de 1986 por el Sr. Jaime Roberto Simon Isaias. La
empresa se dedica al desarrollo y elaboración de productos en base al
Poliestireno Expandido (EPS) o también conocido como espuma “foam”
para su venta local y exportación.
1.2.2. Localización.
Plastro S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km. 11
½ vía Daule, en el parque industrial El Sauce, ver anexo1.
La misma está limitada de la siguiente manera:
Norte: Planta industrial AGA
Sur: Compañía Sacos (extensión de Plaslit)
Este: Planta de la Compañía Plaslit
Oeste: Bodegas del parque industrial El Sauce.
1.2.3. Identificación según el Código Internacional Industrial
Uniforme (CIIU).
La clasificación del CIIU la estableció las Naciones Unidas (es un
calificador de cinco dígitos) para la compañía Plastro S.A., el CIIU es la
siguiente forma:
Categoría de tabulación: D - Industrias manufactureras
División: 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico
Grupo: 252 - Fabricación de productos de plástico
Generalidades 5
Clase: 2520 - Fabricación de productos y artículos plásticos
Sub-Clase: 2520.1
Actividades: 2520.1.05 Fabricación de envase de plásticos.
1.2.4. Productos
La compañía maneja una gama extensa de productos que van, desde.
Vaso y tarrina, genérico como impresión, los cuales son
utilizados en los patios o puestos de comidas rápidas.
Las cajas térmicas, las cuales son utilizadas para la exportación
de mariscos.
Productos de embalaje y piezas complementarias que sirve para
el funcionamiento correcto de los electrodomésticos. Ver el
anexo 2.
1.2.5. Filosofía
1.2.5.1. Misión
“PLASTRO S.A. se compromete a satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente, proveyéndoles soluciones elaboradas con
Poliestireno Expandido (EPS) en materia de envases, embalajes,
sistemas de germinación y sistemas constructivos.
Para lograrlo, nos enfocaremos en desarrollar productos innovadores y
brindaremos una permanente asistencia técnica comercial. Nuestro
esfuerzo será el resultado de la participación responsable de un equipo de
trabajo motivado y capacitado, creando valor Financiero para los
accionistas, dentro de un marco ético y de responsabilidad social.”
Generalidades 6
1.2.5.2. Visión
“Ser líderes en el desarrollo de productos elaborados con Poliestireno
Expandido (EPS), brindando soluciones a las necesidades de nuestros
clientes, como resultado de un proceso de innovación y continuo
desarrollo”.
1.2.5.3. Valores Organizacionales
La compañía sustenta su crecimiento fomentado en los siguientes
valores organizacionales.
Innovación
Calidad
Competitividad
Solvencia
Ética
1.2.5.4. Estructura organizacional
Plastro S.A, está estructurada por la Gerencia General y tres áreas las
cuales están dirigidas por jefaturas que a continuación se detallan
brevemente.
El Gerente General, es el representante legal de la compañía y a su
vez interviene en las decisiones más relevantes de la compañía, entre
ellas están las siguientes:
Selección de personal en los cargos estratégico.
Implementación en proyectos para mejorar el funcionamiento de
la compañía.
Generalidades 7
Mantener y crear buenas relaciones con los clientes, gerente
corporativo y proveedores para conservar un buen
funcionamiento de la compañía.
Análisis de la rentabilidad en la áreas del negocio
Coordinar con el área administrativa que los registros y análisis
financiero se estén efectuando correctamente.
Apoyar al área de ventas en el desarrollo e implementación de
los planes comerciales.
El área administrativa y financiera, es responsable por el manejo de la
finanza, distribución del producto, cobranza a clientes y pagos a
proveedores.
El área de producción, está comprometido con la elaboración del
producto en forma eficaz y eficiente, mantener el correcto funcionamiento
de las máquinas y equipos, y responsable de la calidad de los productos.
El área de ventas, encargado de la comercialización, promociones y
colocación de los artículos fabricados, en el mercado. Y además llevar un
registro pos venta de los canales de distribución y cliente final. Ver Anexo
3 Organigrama de Plastro S.A.
1.2.5.5. Política de Calidad
“Nuestra empresa entiende las exigencia de nuestros clientes internos
y externos, como también los mercados en los que participamos, para la
cual nos apegamos y comprometemos en fabricar productos y extender
servicio que cumpla los más alto estándares de calidad aplicado.
A su vez es nuestro deber adoptar la BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA como una condición básica necesario en el área de
trabajo.
Generalidades 8
Entendemos nuestro compromiso en mantener programas de
mejoramiento continuo, permitiéndonos entrega siempre productos y
servicios de calidad.
1. Mantener la imagen de la empresa dentro del mercado nacional e
internacional
2. Satisfacer plenamente las necesidades del consumidor, en precio,
puntualidad de entrega, fiabilidad y soporte técnico.
3. Garantizar el aseguramiento de la calidad, involucrando a todos los
departamentos de la compañía.
4. Cumplimientos de lo estipulado en el Manual BPM
5. Desarrollar nuevos productos con alta competitividad en el
mercado
6. Garantizar la fabricación de nuestros productos con materias
primas e insumo de lo más altos estándares de calidad, operando
con proveedores certificados.
7. Capacitación constante de los empleados en todas las áreas con el
fin de actualizar o incrementar sus conocimientos.
8. Conservar y acrecentar la rentabilidad de la Empresa.
9. Modernizar los equipos y métodos utilizados en el proceso.
10. El Gerente General de Plásticos Tropicales S.A, se compromete
entregar los recursos necesarios para los estrictos complimientos
de las políticas establecidas.”
1.3. Descripción general de los problemas
Durante los años que la compañía ha estado operando, ha tenido un
crecimiento en el mercado y por ende en la cantidad de productos que se
vende, por este motivo se ha construido instalaciones y adquirido
equipos, pero existen varios inconvenientes que se ven reflejados en la
planta los cuales son:
Generalidades 9
Falta de un sistema adecuado de inventarios en la bodega de
proceso y material de empaque.
Falta de herramientas, para realizar los cambios de moldes en
los tiempos establecidos.
Falta de una programación de producción.
Falta de concientización en el personal sobre las normas de
seguridad en la planta.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivos generales
Plastro S.A, se dedica elaborar productos de alta calidad, utilizando los
mejores materiales y un recurso humano profesional; atento y eficiente
con las demandas del mercado, estaremos desarrollado productos en
función de las necesidades de nuestros clientes, dando entera
satisfacción a sus requerimientos y brindando un valor agregado a sus
productos. Gracias a ellos seguiremos creciendo con optimismo, liderazgo
y preparándonos en nuevos desarrollos, para ofrecer beneficios a
nuestros colaboradores, accionistas y a la comunidad.
1.4.2. Objetivos específicos
Los colaboradores están organizados y dedicados al propósito
de cumplir con la satisfacción de nuestros clientes.
Hacer el correcto uso de los recursos, en busca de cuidar el
medio ambiente y la salud de nuestros colaboradores.
Cumplir con las políticas seguridad, calidad, manual de BPM.
Capacitación constante a los colaboradores de la empresa.
Generalidades 10
1.4.3. Objetivo general del problema
Diseñar alternativas para reducir los tiempos improductivos que se
generan durante los cambio de moldes en la línea termopack.
1.4.4. Objetivos específicos del problema.
Realizar un análisis actual de la planta
Evaluar los tiempos durante los cambios de moldes
Cuantificar las causas que generan problemas.
1.5. Justificativo
La línea termopack y las bodegas de planta, están operando con
irregularidad, esto se debe a la falta de: herramientas, sistema de
inventarios y programación de producción adecuadas. Lo cual implica
desperdicio de; materiales, tiempo de producción, hora hombre, etc. Por
este motivo la investigación obedece a la necesidad de realizar, mantener
y mejorar métodos accesibles y estandarizados con el objetivo de reducir
el desperdicio en general en las áreas mencionadas.
1.6. Delimitación de la investigación
El proyecto está limitado en la sección de Termo pack, en las bodegas
de la planta (producto en proceso y materiales de empaques).
1.7. Marco Teórico
Se utilizara herramientas como la filosofía de las 5 S y control de
inventario, que a continuación se detallan.
Generalidades 11
“El método de las 5S, así denominado por la primera letra (en japonés)
de cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa
basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960
con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más
ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor
productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia
difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole, como
empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros
educativos o asociaciones.
La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un
objetivo particular:
Por otra parte, la metodología pretende:
Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es
más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado.
Denominación
Concepto Objetivo particular
Español Japonés
Clasificación Seiri (整理) Separar
innecesarios
Eliminar del espacio de
trabajo lo que sea inútil
Orden Seiton (整頓) Situar
necesarios
Organizar el espacio de
trabajo de forma eficaz
Limpieza Seisō (清掃) Suprimir
suciedad
Mejorar el nivel de
limpieza de los lugares
Normalización Seiketsu (清潔) Señalizar
anomalías
Prevenir la aparición de la
suciedad y el desorden
Mantener la
disciplina Shitsuke (躾)
Seguir
mejorando
Fomentar los esfuerzos en
este sentido
Generalidades 12
Reducir gastos de tiempo y energía.
Reducir riesgos de accidentes o sanitarios.
Mejorar la calidad de la producción.
Seguridad en el trabajo.”
Información:
http://es.wikipedia.org/wiki/5S#Clasificaci.C3.B3n_.28seiri.29:_separar_in
necesarios
Otro concepto también se tomara en cuenta sobre los manejos de
inventario que se detalla a continuación
“Tecnica De Justo a Tiempo
La presente investigación teórica tiene como objetivo brindar algunos
de los conceptos necesarios que permitan la comprensión de lo que
abarca la técnica de “justo a tiempo”.
Esta técnica se ha considerado como una herramienta de mucha ayuda
para todo tipo de empresa, ya que su filosofía está definitivamente muy
orientada al mejoramiento continuo, a través de la eficiencia en cada uno
de los elementos que constituyen el sistema de empresa, (proveedores,
proceso productivo, personal y clientes).
El Justo a Tiempo es más que una filosofía creada por los japoneses
en los años 70′s en busca de la Calidad. El principio fundamental en el
que se basa el Justo a Tiempo es precisamente la eliminación de todos
aquellos aspectos que le involucren a la organización un desperdicio, el
cual significa un costo, por lo que precisa de realizar todas aquellas
actividades necesarias que permitan aprovechar todos los recursos y que
a su vez permitan a las empresas alcanzar la excelencia, ser productivo y
competitivo. Taiichi Ohno, el hombre que fue pionero de la implantación
Justo a Tiempo en Toyota, desarrolló este concepto dada la necesidad de
Generalidades 13
ener un sistema eficiente de producir pequeñas cantidades de
automóviles, de diferentes modelos.
El principio del Just in Time es eliminar fuentes de pérdida industrial
consiguiendo la cantidad correcta de materiales brutos y produciendo la
cantidad correcta de productos en el lugar correcto en el momento
correcto. El propósito principal del artículo es proporcionar información
sobre el Just In Time o Justo a Tiempo, ya que trata sobre el Just In Time
antes de su implementación, es decir que es lo que debe hacer una
empresa antes de tratar de implementar esta filosofía Industrial, la cual se
basa en Producir las unidades necesarias, en las cantidades necesarias
en el momento necesario con la calidad requerida”. JUST IN TIME es un
acercamiento a lograr la excelencia en la reducción o eliminación del total
de pérdidas (Las actividades que no agregan valor).
DESARROLLO El SISTEMA DE PRODUCCIÓN JUST IN TIME
En los primeros años de la década de 1980, en Occidente se descubrió
el Justo a Tiempo (JAT) de los japoneses, y muchas empresas se
dispusieron a utilizarlo de inmediato, para que los proveedores les
hiciesen sus entregas fraccionadamente y justo a tiempo; esto es, con
absoluta puntualidad; al objeto de no tener que manejar grandes
volúmenes de almacén; esto es, de existencias de materias primas o
componentes.”
Informaciónhttp://www.mitecnologico.com/Main/TecnicaDeJustoATiempo
“5.3. Tercera fase: mejorar los procesos
El objetivo de las dos primeras fases es ofrecer el entorno adecuado
para una puesta en práctica satisfactoria del JIT. La tercera fase se refiere
a cambios físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo de
trabajo.
Generalidades 14
Los cambios de proceso tienen tres formas principales:
Reducir el tiempo de preparación de las máquinas.
Mantenimiento preventivo.
Cambiar a líneas de flujo.
El tiempo de preparación es el tiempo que se tarda en cambiar una
máquina para que pueda procesar otro tipo de producto. Para mejorar
estos tiempos se utilizan herramientas como el SMED (cambio rápido de
producción). Un tiempo de preparación excesivo es perjudicial por dos
razones principales.
En primer lugar, es un tiempo durante el cual la máquina no produce
nada, de modo que los tiempos de preparación largos disminuyen el
rendimiento de la máquina. En segundo lugar, cuanto más largo es, más
grande tendería a ser el tamaño de lote, ya que, con un tiempo de
preparación largo, no resulta económico producir lotes pequeños. Con los
lotes grandes llegan los inconvenientes del alargamiento de los plazos de
fabricación y aumento de los niveles de existencias.
A medida que disminuyen los niveles de existencias en una aplicación
JIT, las máquinas poco fiables son cada vez más problemáticas. La
reducción de los stocks de seguridad significa que si una máquina sufre
una avería, les faltará material a las máquinas siguientes. Para evitar que
esto suceda, la aplicación.
JIT deberá incluir un programa de mantenimiento preventivo para
ayudar a garantizar una gran fiabilidad del proceso. Esto se puede
conseguir delegando a los operarios la responsabilidad del mantenimiento
rutinario. El flujo de trabajo a través del sistema de fabricación puede
mejorar sustituyendo la disposición más tradicional por líneas de flujo
(normalmente en forma de U). De esta forma el trabajo puede fluir
Generalidades 15
rápidamente de un proceso a otro, ya que son adyacentes, reduciéndose
así considerablemente los plazos de fabricación”
Información : http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf
1.8. Metodología del Trabajo
Los métodos a realizar para la elaboración del trabajo son los
siguientes:
Recopilación de datos ya sean por entrevista o estadísticas de
las áreas afectadas.
Inspección visual en las áreas delimitadas
Utilización de las herramientas de diagnóstico como Ishikawa,
pareto.
Procedimiento estadístico para registrar situación actual y en
base a estos datos realizar las toma de decisiones.
CAPITULO II
SITUACIÓN ACTUAL
2.1. Capacidad de producción
La producción se la calcula de acuerdo al ciclo y la cantidad de moldes
instalados. Los ciclos varían de acuerdo, al tipo de máquina, producto que
se va a realizar y cavidades instaladas.
Los parámetros que se consideran son los siguientes:
Máquina: Casa Nueva, Koster, Heizt, Kase, KMI, Beini
Moldes: Productos Instalado.
Cavidades: cantidad de moldes por máquina
Mix: combinación de moldes en una máquina.
Ciclos: tiempos en segundo por cada golpes
Cambio : Tiempo de cambio de moldes
Para determinar la capacidad de las máquinas moldeadoras se ha
tomado los productos que tiene mayor kilogramo transformado como
unidades producidas en el último semestre del 2010, las cuales son.
Koster, con el producto de vaso de 6 oz (Grafico N° 1)
Casa Nueva, con tarrina de 1 Lt. (Grafico N° 2)
Heizt, con la caja T 8. (Grafico N° 3)
Una vez establecido cuales son los productos que se determina
para realizar de la capacidad instalada en las máquinas moldeadoras,
tememos el cuadro Nº 1 donde nos dan los siguientes resultados
Situación Actual 17
GRAFICO N° 1
EPS TRANSFORMADO ENERO A JUNIO 2010 KOSTER
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R.
GRAFICO N° 2
EPS TRANSFORMADO ENERO A JUNIO CASA NUEVA
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
11.008
5.244
3.753
2.7622.500
1.9821.346 1.280 1.271
5.243.600
2.296.4502.093.156
991.000744.000
607.000 297.850 610.200 526.300
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Vaso 6 oz Vaso 8 oz Tarrina 4 oz.
Vaso 10 oz.
Tarrina 8 oz. Rigida
Vaso 12 oz.
Vaso 12 oz. Rigido
Vaso 6 oz X 600
Tarrina 8 oz. Alta
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
U
N
I
D
A
D
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S
K
I
L
O
G
R
A
M
O
S
PRODUCCIÓN KILOGRAMOS
PRODUCCIÓN UNIDADES
1.882.0001.806.550
1.696.0001.661.600
1.509.500
849.900
579.750
473.500
142.000
1.7792.592
4.650
11.564
6.762
3.177
830 1.511 5760
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
Vaso 2,5 oz.
Vaso 4 oz. Tapa 1 -1/2 lt.
Tarrina 1 Lt.
Tarrina 1/2 Lt.
Tarrina 12 oz Alta
Vaso 4 oz. X 600
Tarrina 12 oz
Tarrina 16 oz.
K
I
L
O
G
R
A
M
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S
U
N
I
D
A
D
E
S
PRODUCCIÓN UNIDADES
PRODUCCIÓN KILOGRAMOS
Situación Actual 18
GRAFICO N° 3
EPS TRANSFORMADO ENERO A JUNIO 2010 HEIZT
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
CUADRO N° 1
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Descripción Sección de Transformación
Número de Máquinas
Estándar Unid/Hr *Kg/Hr
Peso producto gr
Producción Anual unidades.
Producción Anual
Kilogramo
KOSTER 5 2.743 2 118.497.600 236.995
CASA NUEVA 5 640 7 27.648.000 193.536
HEIZT 5 180 167 7.776.000 1.298.592
PRE EXPANSORA HEIZT *
1 200 N/A N/A 1.728.000
PRE EXPANSORA HANDLE *
1 80 N/A N/A 691.200
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
654660
97600 9760081940
4107021436 19560 12874 12700 10952
110268
4208 4208 6967 10055 8095 7139 3404 5840 47920
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Caja T-8 Base. NC 1528
Base. NC 1529
Caja T-4 Caja T-10 Hielera T-19
Divisor 425
Hielera T-13
Divisor 480
Caja T-25
K
I
L
O
G
R
A
M
O
S
U
N
I
D
A
D
E
S
PRODUCCIÓN UNIDADES
PRODUCCIÓN KILOS
Situación Actual 19
Para el cálculo de la capacidad en las máquinas de impresión solo se
toma como referencia las cantidades impresa, las cuales se maneja con
un mismo estándar, indiferente el tipo de medida del producto. Dándonos
el cuadro Nº 2
CUADRO Nº 2
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Descripción Sección de Impresión
Número de Máquinas
Estándar Unid/Hr
Producción Anual und.
KASE 100 1 1.800
15.552.000
KASE 200 1 6.000
51.840.000
KMI 1 600
5.184.000
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
2.2. Recursos Productivos
2.2.1. Recurso Humano
La empresa cuenta con el siguiente recurso humano que se detalla a
continuación.
Administrativo: 14 personas
Producción: 57 personas
Despacho y bodegas: 6 personas
Ventas: 12 personas
Mantenimientos: 10 personas
2.2.2. Maquinarías
Las máquinas que se utilizan para la elaboración de los productos son
las siguientes:
Situación Actual 20
CUADRO N° 3
MAQUINARÍAS
Máquinas Línea Foam Línea Termo
pack
Línea de
Impresión Línea de Beini
Pre Expansora X X X
Casa Nuevas X
Koster X
Heizt X
Kase X
KMI X
Laminado X
Troquelado X
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
En el anexo 4 se detallan las especificaciones técnicas de cada
máquina.
2.2.3. Equipos de servicio general.
Para un buen funcionamiento de las máquinas en planta, la empresa
cuenta con los siguientes equipos:
Calderos
Compresores
Torres de enfriamientos
Bombas de sistema de enfriamientos
En el anexo 5 se detallan las cantidades y especificaciones técnicas de
los equipos mencionados.
2.3. Proceso de producción.
El proceso de producción comprende en tres fases básica que son las
siguientes:
Situación Actual 21
2.3.1. Primera fase
Es la pre expansión, consiste que la materia prima es introducida en
una máquina denominada pre expansor. El proceso se asienta en la
expansión de la perla de poliestireno expandido, mediante la aportación
de vapor de agua. De esta forma, el agente expansivo (pentano) que lleva
la materia prima, permite que ésta se expansione bajando por tanto su
densidad aparente. El control de la densidad se realiza mediante el
control de distintos parámetros, como la temperatura y del tiempo de
exposición al vapor, la densidad del material disminuye de unos 630 gr/lt a
10 - 30 gr/lt.
En el proceso de preexpansión, las perlas compactas de la materia
prima se convierten en perlas de plástico celular con pequeñas celdillas
cerradas que contienen aire en su interior.
2.3.2. Segunda fase
Se entiende como reposo intermedio y estabilización, cuando las
partículas recién expandidas se enfrían, creando un vacío interior que es
preciso compensar con la penetración de aire por difusión. Para ello, el
material se deja reposar en silos ventilados durante un mínimo de 12
horas.
De este modo las perlas alcanzan una mayor estabilidad mecánica y
mejoran su capacidad de expansión, lo que resulta ventajoso para la
siguiente etapa de transformación. Dependiendo de la densidad aparente
del poliestireno expendido a transformar, puede someterse la materia
prima preexpandida a una segunda preexpansión, o bien, directamente
pasar al proceso de transformación propiamente dicho.
Situación Actual 22
2.3.3. La tercera fase
Consiste en la transformación de las perlas pre expandida a los productos
que son:
Bloqueo: La perla preexpandida entra en un bloque donde es sometida
a un proceso de soldadura, que se consigue mediante el sometimiento a
una aportación de vapor de agua, durante un período que varía según el
tipo de densidad aparente de la pieza a obtener, proceso realizado en una
autoclave, después de un proceso de estabilización sale de la máquina un
bloque.
Una vez que el bloque tiene un tiempo de reposo, para evacuar la
humedad que obtiene debido por el contacto directo con el vapor, es
sometido para su transformación final que puede ser de dos forma que
son:
Corte en recto, los bloques de poliestireno expandido obtenidos
pueden ser cortados en planchas como último paso del proceso
de fabricación para dejar el material preparado para servir al
consumidor. Dicho proceso se lleva a cabo mediante la
utilización de una mesa de corte en tres dimensiones en la que
hay dispuesto un sistema de hilos calientes que nos permiten
hacer del bloque tantas planchas como sea posible de las
medidas requeridas. El tamaño final de cada plancha puede ser
ajustado para satisfacer las necesidades de los clientes.
Corte en formas, cuando es necesario obtener formas más
complicadas, el bloque es mecanizado en pantógrafos de control
numérico, que permite realizar cortes en dos dimensiones.
Moldeado: El moldeado es un proceso similar al del bloque, solo que
éste se realiza en una máquina en la cual hay un molde con la forma
Situación Actual 23
concreta de la pieza que se va a fabricar. En este proceso el material se
introduce en el molde y es soldado mediante aporte de calor. (Ver anexo
6 Diagrama de Flujo).
2.4. Registro de problemas.
Para la recopilación de los datos se realizará la matriz siguiente
(Cuadro N° 4):
CUADRO N° 4
REGISTRO DE PROBLEMAS
Problema Origen Causa Efecto
Falta de Sistema
Adecuado de
Inventario
Bodega material
en proceso
Bodega material
de empaque
Falta de capacitación del
operador de montacargas
Sistema Informático
desactualizado.
Logística no abastece de
material apropiado.
Desorden en la
bodega.
No tener un sistema
informático confiable
Falta de
herramientas
Dpto.
Mantenimiento
Cuarto de Molde
Falta de presupuesto
Mal uso de herramientas
No se realiza inventario
periódico de las
herramientas.
Compra de herramienta de
mala calidad.
Falta de capacitación del uso
de herramienta
Desorden de planta.
Tiempo improductivo.
Falta de programa
de producción
Dpto.de
Planificación
Falta de capacitación a la
persona encargada.
Desorden en la
planta
Tiempo Improductivo
Falta de
concientización de
la seguridad
Planta Desorden en los puesto de
trabajo
Accidente.
Condiciones y actos
inseguro.
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
CAPITULO III
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
3.1. Análisis de datos e Identificación de problemas
Para el análisis de los problemas, realizaremos dos grafico de causa y
efecto los cuales son:
Tiempo Improductivo (Grafico N° 4)
Desorden en Planta (Grafico N° 5)
En el análisis de los diagramas de causa y efecto se observa que hay
varios denominadores en común, como son; falta de herramienta, falta de
un sistema adecuado de inventario, falta de capacitación y falta de un
programa adecuado de producción.
Para determinar las pérdidas de tiempos, se realizó recopilación de
datos (tiempos improductivos) en el lugar del proceso correspondiente del
mes de Junio, teniendo en cuenta las siguientes causas:
A. Inicio de Operación.
B. Calibración y ajuste de
máquina.
C. Cambios de Molde.
D. Comida.
E. Falta de material pre-
expandido.
F. Falta de aire comprimido.
G. Falta de Agua.
H. Falta de Vapor.
I. Falta de energía eléctrica.
J. Temperatura de Agua.
K. Problema Mecánico.
L. Problema Eléctrico.
M. Problema Hidráulico –
Neumático.
N. Otros.
Análisis y Diagnóstico 25
GRAFICO N° 4
TIEMPO IMPRODUCTIVO
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
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Análisis y Diagnóstico 26
GRAFICO N° 5
DESORDEN EN PLANTA (CAUSA)
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
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Análisis y Diagnóstico 27
Los cuales nos dan los siguientes resultados:
CUADRO N° 5
HORAS PERDIDAS
TIPOS CAUSAS HE-100 HE-200 HE-300 HE-400 HE-500
A INICIO DE OPERACIONES 9,93 30,27
% 24,00 23,76% 11,74 20,49% 8,00 14,98% 8,00 7,90%
B CALIBRACIÓN Y AJUSTE
DE MAQUINA 9,00
27,44
% 10,25 10,15% 5,80 10,12% 7,00 13,11% 23,29 22,99%
C CAMBIO DE MOLDES 0,00% 37,50 37,13% 15,80 27,57% 32,40 60,67% 48,90 48,27%
D COMIDA 6,00 18,29
% 3,00 2,97% 4,50 7,85% 1,00 1,87% 1,20 1,18%
E FALTA DE MATERIAL PRE-
EXPANDIDO 0,00% 2,00 1,98% 2,12 3,70% 0,00% 5,60 5,53%
F FALTA DE AIRE
COMPRIMIDO 0,00% 1,00 0,99% 1,00 1,75% 1,00 1,87% 1,00 0,99%
G FALTA DE AGUA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
H FALTA DE VAPOR 2,31 7,04% 2,80 2,77% 2,80 4,89% 0,00% 2,31 2,28%
I FALTA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
J TEMPERATURA DE AGUA
ENFRIAMIENTO 0,00% 0,00% 1,54 2,69% 0,00% 0,00%
K PROBLEMA MECÁNICO 2,35 7,16% 10,00 9,90% 8,00 13,96% 0,00% 6,00 5,92%
L PROBLEMA ELÉCTRICO 0,00% 1,31 1,30% 0,00% 0,00% 0,00%
M PROBLEMA HIDRÁULICO -
NEUMÁTICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
N OTROS (POR TERMINO DE
SEMANA) 3,21 9,79% 9,14 9,05% 4,00 6,98% 4,00 7,49% 5,00 4,94%
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
32,80 100,0
% 101,00 100,0% 57,30 100,0% 53,40 100,0%
101,3
0 100,0%
Análisis y Diagnóstico 28
Con los datos recopilados realizamos el cuadro y grafico de Pareto.
CUADRO N °6
PARETO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO
TIPOS CAUSAS hora hora
Acumulada %
%
Acumulado
C CAMBIO DE MOLDES 134,60 134,60 38,92% 38,92%
A INICIO DE OPERACIONES 61,67 196,27 17,83% 56,76%
B CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE
MAQUINA 55,34 251,61 16,00% 72,76%
K PROBLEMA MECÁNICO 26,35 277,96 7,62% 80,38%
N OTROS (POR TERMINO DE SEMANA)
25,35 303,31 7,33% 87,71%
D COMIDA 15,70 319,01 4,54% 92,25%
H FALTA DE VAPOR 10,22 329,23 2,96% 95,21%
E FALTA DE MATERIAL PRE-EXPANDIDO
9,72 338,95 2,81% 98,02%
F FALTA DE AIRE COMPRIMIDO 4,00 342,95 1,16% 99,18%
J TEMPERATURA DE AGUA
ENFRIAMIENTO 1,54 344,49 0,45% 99,62%
L PROBLEMA ELÉCTRICO 1,31 345,80 0,38% 100,00%
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Datos tomados: Cuadro N° 5
345,80 100,00%
Análisis y Diagnóstico 29
GRAFICO N° 6
PARETO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO
Elaborado por: Edwin Riofrío R Fuente: Plástico Tropicales Datos tomados: Cuadro N° 6
3.2. Impacto económico de problemas
Para la realización de este ítem, témenos que tener en cuenta los
siguientes datos:
134,60
61,6755,34
26,35 25,3515,70
10,22 9,724,00 1,54 1,31
38,92%
56,76%
72,76%
80,38%
87,71%
92,25%95,21%
98,02%99,18%99,62%100,00%
-6%
14%
34%
54%
74%
94%
114%
0
50
100
150
200
250
300
350
C A B K N D H E F J L
HO
RA
S
CAUSA POR LOS TIEMPO IMPRODUCTIVO hora
% Acumulado
Análisis y Diagnóstico 30
CUADRO N °7
COSTOS DE TIEMPO IMPRODUCTIVO
COSTO DE PRODUCCIÓN POR
TIEMPO IMPRODUCTIVO Costo Unitario
Cantidad de
máquina a
cargo
Total
Costo Directo.
Operador (hora -hombre) $ 1,94 1 $ 1,94
Materia prima EPS no procesada (kg)* $ 56,21 1 $ 56,21
Costos Indirectos.
Supervisor de Producción (hora -hombre): $ 3,96 20 $ 0,20
Inspector de Calidad (hora -hombre): $ 2,19 20 $ 0,11
Mecánico (hora -hombre): $ 2,09 20 $ 0,10
Energía eléctrica maquina Heizt(kw/hora): $ 1,30 1 $ 1,30
Sistema de Enfriamiento (m3/hora): $ 0,43 1 $ 0,43
Costo de Vapor (kg/hora): $ 0,03 1 $ 0,03
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
Costo Total por hora $ 60,32
*Nota: El material no procesado es de acuerdo al los estándar de 30.06 kg/hr por el costo de la materia
prima de $ 1.87 por kg.
Teniendo estos datos y de acuerdo al diagrama de Pareto que nos
indica que el tiempo con mayor hora es el de cambio de molde, inicio de
operaciones, calibración y ajuste, y problemas mecánico. Obtendremos el
siguiente:
Análisis y Diagnóstico 31
CUADRO N °8
IMPACTO ECONÓMICO
CAUSAS hora Costo $ mes
junio
Costo $ Anual
Proyectado
CAMBIO DE MOLDES 134,60 $ 8.119,00 $ 97.428,06
INICIO DE OPERACIONES 61,67 $ 3.719,90 $ 44.638,84
CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE MAQUINA 55,34 $ 3.338,08 $ 40.056,97
PROBLEMA MECÁNICO 26,35 $ 1.589,42 $ 19.073,03
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R Datos tomados: Cuadro N° 6; 7
Total $ 16.766,41 $ 201.196,90
3.3. Diagnóstico.
Durante el análisis de los problemas, tanto como los diagramas de
causa y efecto se ven la relación que existe entre los tiempos
improductivos (efecto) con respecto al desorden en Planta (Causa).
El desorden que existe en las bodegas de planta, se debe a la
desactualización del sistema informático (sub-causa), que provoca
materiales de empaque que no se necesita sean requisado, además las
demoras cambios de moldes (causa) debido que no cuenta con las
herramientas o las apropiadas para realizar el trabajo (sub-causa). Todos
estos da como resultado los tiempos improductivos, se deberá mejorar los
cambios de moldes, en el mes de junio se realizó 20 cambio de molde con
un tiempo programado de 80 horas, pero en la realidad se demoraron
134.6 horas teniendo como horas perdidas de 54.6 horas esto representa
el 40.6 %, que equivalen $ 3.293,44 en el mes con una proyección al
año de $ 39.551,34; y el 40% de los ajuste de máquina se debe durante
la finalización del cambio de molde dando una pérdida de $ 1.335,23 al
mes y anual $ 16.002,79.
CAPITULO IV
PROPUESTA
4.1. Introducción.
La línea Termo Pack que está conformado por las máquinas HEIZT,
presenta constante cambio de moldes, debido a la demanda del mercado,
esto genera parada de máquina programada, el problema consiste en que
se excede el tiempo establecido, provocando baja productividad.
En el capitulo III se muestra los problemas con mayor importancia, que
son desorden de planta, falta de un adecuado programa de producción y
falta de herramienta o herramientas no apropiadas.
Se plantea dos alternativas de solución, ambas están dirigida al
alistamiento de máquinas para realizar cambio de molde, Justo a Tiempo
mediante la aplicación de la técnica SMED y Software de Mantenimiento
(Planeamiento Requerimiento Material o MRP), considerando como parte
de solución la aplicación de las 5S como base para ambas alternativa.
4.2. Planteamiento de la alternativa.
4.2.1. Diseño de implementación de la 5 S
Para ello se explicará la metodología al personal operativo de planta y se
designará un equipo de facilitadores que estarán integrados por los jefes
de áreas:
Jefe de Planta.
Jefe de mantenimiento
Propuesta 33
Supervisores de Producción.
4.2.1.1. Clasificación (Seiri)
En la Fase de Clasificación (Seire), para que se ejecute de manera
efectiva, se realizará de manera sistemática mediante la metodología de
las tarjetas Rojas (Anexo 7), de esta forma se pretende:
Descongestionar los sitios de trabajo
Seleccionar lo que hay en el lugar de trabajo y obtendremos
como resultado
o Lo que se va para la basura.
o Lo que se queda para trabajar, y de este grupo se dividirá
en:
El material necesario que debe estar en el área de
trabajo.
El material que se necesita, pero no
necesariamente en el lugar de trabajo.
Durante este comienzo se tomara fotos para la demostración del antes
y después y las cuales se van exponer al personal operativo.
4.2.1.2. Orden (Seiton)
En esta fase se colocará los materiales de trabajo en un lugar idóneo,
teniendo en cuenta lo siguiente:
Frecuencia de uso
La cantidad de materiales.
Ubicación
Luego, se evaluará los puntos anteriores.
Propuesta 34
También se realizará rotulación de las perchas de planta y del cuarto
de moldes como se ve en las imágenes
IMAGEN N° 1
SITUACIÓN ACTUAL DESORDEN
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
IMAGEN N° 2
PASILLO SUCIOS
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
Propuesta 35
IMAGEN N° 3
SITUACIÓN ACTUAL FALTA DE ROTULACIÓN
Fuente: Plástico Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
La rotulación que se realizará tendrá como información el código del
producto de acuerdo al sistema informático y descripción.
4.2.1.3. Limpieza (Seiso).
En esta fase nos enfocaremos a eliminar las fuentes de la suciedad y
se encontrara áreas u objetos potencialmente peligrosos. Para el
cumplimiento de esta actividad se designara responsable por áreas de
trabajo y se lo realizará mediante el mapa de la 5 S. (VER ANEXO 8), el
siguiente cuadro se observa los responsables por turno:
Propuesta 36
CUADRO N° 9
DESIGNACIÓN DE ÁREA PARA SU LIMPIEZA
ÁREA DE OPERACIONES
Máquinas Nombre Turno Área de Limpieza
Ka – 200 Alejandro Liandro. 1 A
Ka – 200 Zambrano Jacinto 1 A
Ka – 200 Pincay Johnny 2 A
Ka – 200 Sterling Palma Carlos 2 A
Ka – 200 Muñiz Esteban. 3 A
Ka – 200 Landi Naula Walter Vidal 3 A
Koster - Casa Nueva. Ramos Peliza Flavio 1 B
Koster - Casa Nueva. Holger Villegas 2 B
Koster - Casa Nueva. Pilay Briones Luis 3 B
Ka – 100 Chavez Edy. 1 C
Ka – 100 Parraga Hilmer. 2 C
Koster - Casa Nueva. Jacinto Aguirre 1 D
Koster - Casa Nueva. Cuesta Navarrete Hector 2 D
Koster - Casa Nueva. Leon Peñaherrera Jonathan 3 D
Koster - Casa Nueva. Haro Victor. 1 E
Koster - Casa Nueva. Alava Triviño Francisco 2 E
Koster - Casa Nueva. Rosado Camacho John Carlos 3 E
Koster - Casa Nueva. Gómez Mendoza Alex 1 F
Koster - Casa Nueva. Ramos León Gustavo 2 F
Koster - Casa Nueva. Lavayen Edinson 3 F
Trab. Reempaque Bohorquez Molina Mario 1 G
Propuesta 37
Trab. Reempaque Romo Reyes Lenín 1 G
Heitz. Martínez Pin Vicente 1 G
Heitz. Pincay Tumbaco Nazareth 2 G
Heitz. Ordeñana Macías Walter 3 G
Heitz. Morán Arguello Rolando 1 H
Heitz. Vásquez Meregildo Oscar 2 H
Heitz. Pontón Taipe Alberto 3 H
Heitz. Alvarado Juan. 1 I
Heitz. Piguave Victor 2 I
Heitz. Pérez Burgos Alonso 3 I
KMI Moreno Amador Carlos 1 J
KMI Aviles Jimmy 1 J
KMI Villafuerte Celio. 1 J
KMI Tomala Claudio. 2 J
KMI Gonzales Carlos 2 J
KMI Garzòn Trejo Pablo 2 J
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R.
4.2.1.4. Estandarización (Seiketsu).
En esta fase se documentará el diseño de las 3 S primeras teniendo en
cuenta la situación actual (ANEXO 9), de esta forma también se realizará
las respectivas correcciones (ANEXO 10). Para los artículos que demande
mayor tiempo para su re ubicación, se lo documentara en el ANEXO 11
para luego ser ordenado.
Propuesta 38
4.2.1.5. Disciplina (Shitsuke)
Para mantener la disciplina, es necesario cuantificar los resultados, y
se lo realizara en la “Ficha de Valorización 5S” (Cuadro N° 11), de ellos se
obtendrá los resultados y su interpretación es la siguiente:
CUADRO N° 10
CUANTIFICACIÓN DE LAS 5S
Rango Interpretación
0 hasta 0,19
Muy Mala
0,2 hasta 0,49 Mala
0,5 hasta 0,69 Aceptable
0,7 hasta 0,99 Bueno
Y 1 Muy Bueno
Fuente: www.ceroaverias.com Elaborado por: Edwin Riofrío R
4.2.2 Alternativa de Solución “A”
4.2.2.1. Característica de la alternativa de solución “A”
El diseño de esta alternativa consiste en el desarrollo de la técnica
SMED, el cual indica que hay dos categorías:
Tareas internas, también denominada “Operación de cambio con
máquina parada” (OMP).
Tareas externa, “Operación de cambio con máquina
funcionado” (OMF).
En el cuadro 12 se identificara las tareas internas y externas que
presenta durante en un cambio de molde.
Propuesta 39
CUADRO N° 11
DOCUMENTO DE MEJORAS
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R
Propuesta 40
CUADRO 12
TAREAS INTERNAS (OMP) Y EXTERNAS (OMF)
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R.
INDENTIFICACIÓN DE OMP - OMF
Categorias
Tareas interna
OMP
Tareas externa
OMF
Tiempo de apertura de los moldes X
Aflojar los pernos del marco del lado movil X
Bajar y retirar los molde del lado movil X
Desconeción de manguera de alimentación y de arie de los inyectores X
Sacar inyectores del lado fijo X
Aflojar los pernos del marco de molde del lado fijo X
Bajar moldes del lado del lado fijo X
Cambio de topes de los moldes X
Revision de moldes a subir X
Revisión de posición de moldes X
Colocar los moldes en el lado fijo X
Ajusta los pernos en el lado fijo X
se ajusta los inyectores en el lado fijo X
se conectas manguera de alimentación y de aire X
Coloca los moldes en el lado movil X
Ajustar los pernos en el lado movil X
Se cierra molde y ajusta topes de retroceso de Expulsore X
Se ajusta Topes de salida de los Expulsor X
Se ajusta topes de seguridad con respecto al micro X
Ingresa parametro de Producción X
Se revisa calidad de producto (Ajuste de Maquina) X X
Correccion de daño en la máquina X
Elemento de la Operación
Propuesta 41
4.2.2.2. Etapas del SMED
Identificada las tareas internas como externas, realizaremos las etapas
que se presenta en el cambio de moldes que son:
DIAGRAMA N° 7
ETAPA DEL SMED
Fuente: www.bomconsulting.net Elaborado por: B.O.M Consulting Group
Preparación, ajuste post proceso (antes de la parada), comprobación
de materiales y herramientas; en esta etapa nos aseguraremos que estén
preparados todos los elementos para ejecutar el cambio de molde. Los
moldes estén listos para su montaje al pie de la máquina una vez que
termine el lote de producción, tener las herramientas adecuadas unos de
los recurso que requiere este diseño es la compra de herramientas. (ver
anexo 12 y 13).
Montaje y desmontaje (máquina parada); en este proceso incluye
retirada del molde y colocara el siguiente para su operación, en el cuadro
13 se identifica las siguientes operaciones de esta etapa.
Propuesta 42
CUADRO N° 13
OPERACIONES DE MÁQUINA PARADA
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 12
Centrar, dimensionar y fijar otras condiciones (tiempo de ajuste); esta
incluye aquí las medidas y calibración necesaria para realizar una
operación de producción las cuales están en el cuadro N° 14
CUADRO N° 14
OPERACIONES DE MÁQUINA FUNCIONANDO
Fuente: Plásticos Tropicales. Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 12
Prueba y ajuste (después de la parada); tras realizar la primera pieza
de prueba se realizaran los ajustes pertinentes, para que se realice con
Tiempo de apertura de los moldes
Aflojar los pernos del marco del lado movil
Bajar y retirar los molde del lado movil
Desconeción de manguera de alimentación y de arie de los inyectores
Sacar inyectores del lado fijo
Aflojar los pernos del marco de molde del lado fijo
Bajar moldes del lado del lado fijo
Cambio de topes de los moldes
Revision de moldes a subir
Revisión de posición de moldes
Colocar los moldes en el lado fijo
Ajusta los pernos en el lado fijo
se ajusta los inyectores en el lado fijo
se conectas manguera de alimentación y de aire
Coloca los moldes en el lado movil
Ajustar los pernos en el lado movil
Se cierra molde y ajusta topes de retroceso de Expulsore
Se ajusta Topes de salida de los Expulsor
Se ajusta topes de seguridad con respecto al micro
Ingresa parametro de Producción
Se revisa calidad de producto (Ajuste de Maquina)
Propuesta 43
mayor precisión esta alternativa solución requiere capacitación interna
sobre parámetro y ajustes. (Anexo 14).
4.2.2.3. Aplicación del SMED
La reducción de tiempo se la realiza estudiando el ciclo de cambio de
molde la cual se la ha dividido en dos fase:
Fase 1; identificación, análisis y descomposición de los cuales dan
como resultado el siguiente cuadro N° 15.
CUADRO N° 15
TOMA DE TIEMPOS DURANTE EL CAMBIO DE MOLDE
Fuente: Plásticos Tropicales. Elaborado por: Edwin Riofrío R.
FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE TIEMPOS
Proceso Montaje de Caja T-8 Maquina: HE - 300
Paso Categoria Elemento de la Operación CantidaTiempo
(seg)Total
Tiempo en
minuto
Tiempo
en hr
A OMP Tiempo de apertura de los moldes 1 30 30 0,50 0,01
B OMP Aflogar los pernos del marco del lado movil 32 50 1600 26,67 0,44
C OMP Bajar y retirar los molde del lado movil 4 70 280 4,67 0,08
D OMP Desconecion de manguera de alimentación y de arie de los inyectores 92 5 460 7,67 0,13
E OMP Sacar inyectores del lado fijo 20 70 1400 23,33 0,39
F OMP Aflogar los pernos del marco de molde del lado fijo 32 50 1600 26,67 0,44
G OMP Bajar moldes del lado del lado fijo 4 70 280 4,67 0,08
H OMP Cambio de topes de los moldes 64 20 1280 21,33 0,36
I OMP Revision de moldes a subir 4 10 40 0,67 0,01
J OMP Revisión de posición de moldes 4 10 40 0,67 0,01
K OMP Colocar los moldes en el lado fijo 4 30 120 2,00 0,03
L OMP Ajusta los pernos en el lado fijo 32 50 1600 26,67 0,44
M OMP se ajusta los inyectores en el lado fijo 20 70 1400 23,33 0,39
N OMP se conectas manguera de alimentación y de aire 92 5 460 7,67 0,13
Ñ OMP Coloca los moldes en el lado movil 4 30 120 2,00 0,03
O OMP Ajustar los pernos en el lado movil 32 50 1600 26,67 0,44
P OMP Se cierra molde y ajusta topes de retroceso de Expulsore 1 240 240 4,00 0,07
Q OMP Se ajusta Topes de salida de los Expulsor 2 240 480 8,00 0,13
R OMP Se ajusta topes de seguridad con respecto al micro 1 30 30 0,50 0,01
S OMP Ingresa parametro de Producción 1 300 300 5,00 0,08
T OMP / OMF Se revisa calidad de producto (Ajuste de Maquina) 30 150 4500 75,00 1,25
U OMF Correccion de daño en la máquina 1 7200 7200 120,00 2,00
Tiempo total seg. 25060 417,67 6,96
Propuesta 44
Con los siguientes datos realizaremos el análisis y obtendremos el
cuadro N° 16, que es la situación actual:
CUADRO N° 16
PARETO DE CAMBIO DE MOLDE
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 15
Propuesta 45
Como se observa en el cuadro N° 16, los pasos U, T, F, B, O y L
representa el 72,2 % de la pérdida de tiempo, y de acuerdo con este dato
obtendremos el diagrama de Pareto actual. (grafico N° 8)
GRAFICO N° 8
PARETO DE TIEMPO DE CAMBIO DE MOLDE
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 16
Fase 2; reducción de tiempos internos y externo, para lo cual aplicando
la alternativa solución “A” obtendremos el cuadro N° 17, que muestra la
reducción de tiempo en los pasos U, T, mediante la capacitación interna y
externa y los paso F, B, O y L mediante la compra de herramientas como
la pistola neumática para realizar los cambios de molde de una manera
rápida, con estos nos da como resultado el 38.89 % de incidencia.
2,00
1,25
0,44 0,44 0,44 0,44 0,39 0,39 0,360,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
28,7%
46,7%
53,1%
59,5%
65,8%
72,2%
77,8%
83,4%
88,5%90,4%
92,3%94,1% 95,3% 96,4% 97,5% 98,5% 99,0% 99,4% 99,6% 99,8% 99,9% 100,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
U T F B O L M E H Q N D S G C P Ñ K J I R A
HO
RA
S
Elemento de la Operacion
Pareto de Tiempo de Cambio de Molde
Hora % Acumulada
Propuesta 46
CUADRO N° 17
PARETO DE ALTERNATIVA “A”
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 16
Con la información del cuadro N° 17 formaremos el nuevo diagrama de
Pareto a la alternativa solución “A” (Grafico N° 9)
Propuesta 47
GRAFICO N° 9
PARETO MEJORA APLICANDO ALTERNATIVA “A”
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 17
Las características y mejoras de la Alternativa “A” es:
CUADRO N° 18
MEJORAS DE LA ALTERNATIVA “A”
Justo a tiempo
Características Mejoras
Atacar los problema fundamentados El tiempo de Cambio de moldes y ajuste
Eliminar los Desperdicios Eficiencia de máquina; utilización de materia prima, mano
de obra; calidad de producto.
Buscar la Simplicidad Flujo de materiales y realizarlo mediante un control simple
Diseñar sistema para identificar los problemas Utilización adecuada de recursos
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R.
0,63 0,39 0,39 0,360,25
0,13 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
19,8%
32,0%
44,3%
55,6%
63,5%67,7%
71,7%75,8%
78,6%81,4%
84,2%87,0%
89,6%92,1%
94,6%96,7%97,7%98,8%99,1%99,5%99,7%100,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
1
1
2
2
3
3
4
T M E H U Q N D F B O L S G C P Ñ K J I R A
HO
RA
S
CAUSA POR LOS TIEMPO IMPRODUCTIVO
Pareto de Tiempo de Cambio de Molde
Hora % Acumulada
Propuesta 48
4.2.3. Alternativa Solución “B”
La implementación de un Software Mantenimiento (MPR), enfocado
para un mantenimiento preventivo y correctivo (Anexo 16). Los recursos
que necesita la alternativa son:
Digitador de Mantenimiento
Software de Mantenimiento (MPR).
El software está destinado para facilitar:
Organización del mantenimiento de las máquinas, moldes y
equipos.
Planeamiento y control del mantenimiento correctivo y
preventivo.
Controlar los gastos de materiales y repuestos.
La persona encargada de registrar el mantenimiento es responsable
del cumplimiento de las “Ordenes de trabajo” (ANEXO 15) que emite cada
vez que se realice una actividad de arreglo de máquina y preparación de
cambio de molde. El sistema informático se incorpora al sistema de
planificación y producción.
El diseño de implementación del software de mantenimiento está
alimentado con la información que se recopila en la “ficha de valorización
de 5S” (Cuadro Nº 11), donde obtendremos información para arreglos de
fugas agua, aceite y grasa causado por un daño en la máquina, esto
servirá para la realización del mantenimientos preventivo.
El jefe de mantenimiento coordinará de acuerdo a las necesidades de
producción los arreglos de fugas por daños que se encuentre en la
Propuesta 49
máquina que se la pueden ingresar durante los cambio de molde o
durante un fin de semana.
Para estimar los resultados de la alternativa solución “B” se tomó como
comparación los resultados del Cuadro N° 16. En el Cuadro N° 19 se
obtiene como resultado que los tiempos U, T, F, B, O y L; representa un
58,2% del acumulado, esto significa una reducción de la pérdida de
tiempo.
CUADRO N° 19
PARETO DE ALTERNATIVA “B”
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 16
Mediante los resultados del Cuadro N° 19 obtendremos el siguiente
grafico de Pareto Alternativo Solución “B” (Grafico N° 10):
Propuesta 50
GRAFICO N° 10
PARETO MEJORADO APLICANDO ALTERNATIVA “B”
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 19
Las características y mejoras de la Alternativa “B” son:
CUADRO N° 20
MEJORAS DE LA ALTERNATIVA “B”
Software de Mantenimiento (MRP)
Características Mejoras
Trabaja con Programación maestra En el control de tiempo de cambio de molde y
ajuste.
Se enfoca en el producto y todos los materiales
para realizarlo
La utilización de los elementos para realizar los
cambios de molde y material de empaque.
Registro de Problema Mejora los tiempo de arranque de máquina
debido al arreglo de la máquina
Fuente: Plásticos Tropicales Elaborado: Edwin Riofrío R.
0,63 0,36 0,36 0,36 0,36 0,39 0,39 0,36
0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01
15,4%
24,1%
32,9%
41,6%
50,4%
59,9%
69,5%
78,3%81,5%
84,7%87,8%
89,9%91,9%93,8%95,8%97,4%98,2%99,0%99,3%99,6%99,8%100,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
T F B O L M E H Q N D U S G C P Ñ K J I R A
HO
RA
S
CAUSA POR LOS TIEMPO IMPRODUCTIVO
Pareto de Tiempo de Cambio de Molde
Hora % Acumulada
Propuesta 51
4.3. Evaluación y análisis de costo por cada alternativa.
4.3.1. Costo del Diseño implementación 5S
Los costos para la aplicación del proceso 5S, está representado en la
compra de accesorios de limpieza y formulario de registro, la cual se
realizara con un abastecimiento mensual como lo indica el cuadro N° 21.
El material requerido tiene como base, la cantidad de área de limpieza
que son 9 (como lo indica el mapa 5S del Anexo 8), la información
recopilada servirá para los planes de mantenimiento preventivo.
CUADRO N° 21
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 5S
Elabora por: Edwin Riofrío R.
En el cuadro N° 22 se muestra la cantidad necesaria por mes para la
aplicación de esta etapa.
Costo de Diseño 5S CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 5 S
CantidadUnd.
MedidaDescripción
Costo
Unitario Sub Total
54 und. Escobas 2,00$ 108,00$
396 Funda Waipe 2,46$ 974,16$
45 und. Recojedor 1,40$ 63,00$
528 galon Alcoho Industrial 5,01$ 2.647,44$
108 und. Guante de lana 1,00$ 108,00$
108 und. Guante de Caucho 1,60$ 172,80$
36 und. Formulario de Registro 3,00$ 108,00$
Total 16,47$ 4.181,40$
Propuesta 52
CUADRO N° 22
CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR
DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 5 S
Elaborado: Edwin Riofrío R. Datos Tomados: Cuadro N° 21
Descripci
ónUnd.
Medida
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
Total
Escobas
und.9
99
99
954
Waipe
Funda
3333
3333
3333
3333
3333
3333
396
Recojedo
rund.
99
99
945
Alcoho In
dustrial
galon
4444
4444
4444
4444
4444
4444
528
Guante de
lanaund.
99
99
99
99
99
99
108
Guante de
Caucho
und.9
99
99
99
99
99
9108
Formulari
o de regi
stround.
33
33
33
33
33
33
36
Cantidad
Total Item
11698
107107
10798
11698
107107
107107
1275
Costo To
tal364,8
0$
334,20
$ 352,2
0$
346,80
$ 352,2
0$
334,20
$ 364,8
0$
334,20
$ 352,2
0$
346,80
$ 352,2
0$
346,80
$ 4.181
,40$
Propuesta 53
4.3.2. Costo de Alternativa “A”
El costo de la alternativa “A” corresponde a la compra de las
herramientas las cuales se la realizara mediante un plan de
abastecimiento mensual durante un lapso de 2 meses, en el primer mes
se comprará las herramientas para realizar los cambio de molde en una
forma rápida y el segundo mes se realizará la comprar de herramienta
para agilitar la reparación de los daños en la máquinas. Los cursos de
capacitación externa se lo efectuaran en Monte piedra con una duración
de 3 semanas, la capacitación interna se dará en horas de sobretiempo al
50 % (Anexo 14), el cual llevara un registro de asistencia y también de
evaluación. Y el costo de implementación 5 “S”. A continuación se detallan
los costos:
CUADRO N° 23
COSTO DE ALTERNATIVA “A”
Fuente: Ferretería León; Hivimar S.A.
Elaborado por: Edwin Riofrío R.
4.3.3. Costo de Alternativa “B”
La alternativa “B” tiene el costo representativo en la adquisición del
Software de Mantenimiento (MRP), que consiste en la compra de la
licencia del programa para 4 usuarios, incluida la capacitación del
personal que realizará la tarea de ingreso al programa informático
(Cuadro N° 24). En la actualidad el departamento de mantenimiento
Item Cantidad Und. Medible Descripción Costo UnitarioSub Total
1 1 Compras Compras de Herramientas 992,6$ 992,6$
2 3 CursoCurso de capacitacion
Duración 45 horas2.800,0$ 8.400,0$
3 1 CursoCapacitación Interna
Duracion 16496,3$ 496,3$
4 1 Proyecto Diseño Implentación 5S 4.181,4$ 4.181,4$
Total 8.470,4$ 14.070,4$
Propuesta 54
cuenta con una computadora e inmueble por esto no es necesario la
compra del mismo. En el costo de persona que cumple la función de
asistente para mantenimiento está incluido el salario más beneficio de ley,
por un año. Y el costo de implementación 5 “S”. A continuación se
detallan los costos (Cuadro N° 25).
CUADRO N° 24
COSTO DEL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO
Fuente: Sinfoec S.A. Elaborado por: Edwin Riofrío R.
CUADRO N° 25
COSTO DE ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R.
Item Cantidad Und. Medible DescripciónCosto
UnitarioSub Total
1 1 und.VALOR DEL PROGRAMA
(Incluye una l icencia
cl iente $ 2.000,0 $ 2.000,0
2 3 und. Una l icencias cl ientes $ 200,0 $ 600,0
3 12 horas Doce horas de capacitación $ 30,0 $ 360,0
4 240 horas
Sesvicio de
acompañamiento durante
el proceso de
implemantación
$ 10,0 $ 2.400,0
IVA 643,2$
TOTAÑ 6.003,2$
Item Cantidad Und. Medible DescripciónCosto
UnitarioSub Total
1 1 und.Software
mantenimiento (MPR) $ 6.003,2 $ 6.003,2
2 1 PersonaDigitador de
Mantenimiento $ 450,0 $ 5.400,0
3 12 Suministro Material de oficina $ 8,0 $ 96,0
4 1 Proyecto Diseño Implentación 5S $ 4.181,4 $ 4.181,4
Total 10.642,6$ 15.680,6$
Propuesta 55
4.4. Selección de Alternativa conveniente
Tanto la Alternativa “A” como “B” son independientes aunque tengan un
mismo campo de acción como es la reducción de tiempo improductivo en
la parada de cambio de moldes. Desde el punto de vista técnico las dos
son factibles, y también hay una tercera alternativa que sería la “C” la cual
consiste en la combinación de las dos.
4.5. Factibilidad de la propuesta.
La alternativa “A” y “B” no requiere una gran inversión para su
implementación, su recuperación es a un mediano plazo, de esta forma la
productividad se incrementará con los mismos tiempos de trabajo
programado.
Con la alternativa “A” se mejora los tiempos de cambios de moldes los
cual dará como resultado:
Mejorar el control de sobre tiempo los fines de semana (Anexo
18).
Control del proceso mediante el conocimiento de parámetro
(Anexo 17).
Mejora el uso de los recursos de servicio general. (Anexo 19)
Con la alternativa “B” se obtendrá una mejor organización y planeación
para realzar el mantenimiento correctivo y preventivo, ayudando de esta
forma que tengan mayor vida útil las máquinas y equipos.
4.6. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo.
Para el análisis de la incidencia de las alternativas se realizó el cuadro
N° 26, teniendo como resultado
Propuesta 56
CUADRO N° 26
CUADRO COMPARATIVO.
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Fuente: Cuadro N° 16, 17, 19
Como se había redactado en el capítulo III en el diagnóstico, se planteó
que solo en cumplir la programación de cambio de molde se recuperaría
el 40.6% del tiempo total improductivo, en la alternativa “A” se recupera un
46.15%, tomando en cuenta el impacto económico (Cuadro N° 8),
tendremos una recuperación por cambio de moldes y ajuste de máquina
$ 5.287,49 al mes con una proyección de $ 63.449,89 anual. Para la
alternativa “B” con una recuperación de tiempo de 27,41% se obtendrá el
valor de $ 3.140,83 mensual y una proyección anula de $ 37.689,99
anual.
% Acumulada incidencia
de acuerdo Pareto
Reducion incidenca %
Acumulada de Tiempo
Improductivo
% de tiempo
recuperado de la
Situación Actual
Situacion Actual 72,23% 0,00% 0,00%
Mejoras de Alternativa "A" 38,89% 33,33% 46,15%
Mejoras de Alternativa "B" 52,43% 19,80% 27,41%
CAPITULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
5.1. Plan de inversión y financiamiento.
El costo fijo y operacional de la inversión de la alternativa “A” y “B”
deberá estar aprobada por la gerencia General, luego se determinara un
calendario de trabajo para su ejecución.
5.1.1. Inversión Fija
Alternativa “A”.- Como se puede apreciar en el cuadro N° 27 la
inversión del costo fijo será la compra de las herramientas, y para el
reposición de parte o herramienta (por llave allen, destornilladores,
extractores, etc.) se la estima en un 20% al año (ver cuadro N° 28).
CUADRO N° 27
COSTO FIJO DE ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomado: Cuadro N° 23
CUADRO N° 28
COSTO MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 23,27
Alternativa “B”.- El Software de mantenimiento será el costo fijo de la
alternativa “B”(ver Cuadro N° 29), la depreciación se lo realiza mediante el
Item Cantidad Und. Medible Descripción Costo Unitario Sub Total
1 1 Compras Compras de Herramientas 992,6$ 992,6$
Item Cantidad Mantenimiento Descripción Costo Unitario Sub Total
1 1 20% Compras de Herramientas 992,6$ 198,5$
Evaluación Económica Y Financiera 58
impuesto a la renta de software que tiene un costo total de $ 720,38 y se
lo divide para un tiempo de tres años (Cuadro N° 30).
CUADRO N° 29
COSTO FIJO DE ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 25
CUADRO N° 30
DEPRECIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN FIJA ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 25,29
5.1.2. Costo de Operación
El costo de operación que se utiliza para implementación de la
alternativa “A” consiste en los cursos de los mecánicos y el programa de
la realización de las 5 S. (Cuadro N° 31)
CUADRO N° 31
COSTO OPERACIÓN DE ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 23
Y los costos que se consideran para en la alternativa “B” es el salario
de digitador de mantenimiento, material de oficina y diseño de
implementación 5S como los indica el cuadro N° 32.
Item Cantidad Und. Medible Descripción Costo Unitario Sub Total
1 3 CursoCurso de capacitacion
Duración 45 horas2.800,0$ 8.400,0$
2 1 CursoCapacitación Interna
Duracion 16496,3$ 496,3$
3 1 Proyecto Diseño Implentación 5S 4.181,4$ 4.181,4$
Total 7.477,7$ 13.077,7$
Item Cantidad Und. Medible DescripciónCosto
UnitarioSub Total
1 1 und.Software
mantenimiento (MPR) $ 6.003,2 $ 6.003,2
Descripción Depreciancion Año 1 Año 2 Año 3 Total
Software mantenimiento (MPR) 3 240,13$ 240,13$ 240,13$ 720,38$
Evaluación Económica Y Financiera 59
CUADRO N° 32
COSTO DE OPERACIÓN DE ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 25
5.2. Plan de Inversión
La empresa cuenta con los recursos necesarios para la implementación
de la alternativa “A” y “B” tiene un calendario establecido para la “A” el
cuadro N° 33 y la “B” el cuadro N° 34.
5.2.1. Análisis de Beneficio/Costo de las Propuestas
Para esté análisis se debe tener en cuenta, los costo que representa la
inversión, fijo como operacional; y el beneficio que se obtendrá con el
diseño de implementación, tanto para la alternativa “A” como la “B”, estos
proyectos se la realizarán bajo un criterio de mejora de 3 años para su
comparación, teniendo en cuanta que los cambios de molde al mes son
de aproximadamente 20 y con una pérdida de $ 16.766,41 al mes, con
una proyección anual de $ 201.196,90 como lo indica el cuadro N° 8.
5.2.1.1. Alternativa “A”
La proyección de incremento de producción es de 33,3% con que esto
equivale a un ingreso de $ 67.064,74 al año. (Ver el Cuadro N° 35).
Item Cantidad Und. Medible DescripciónCosto
UnitarioSub Total
2 1 PersonaDigitador de
Mantenimiento $ 450,0 $ 5.400,0
3 12 Suministro Material de oficina $ 8,0 $ 96,0
4 1 Proyecto Diseño Implentación 5S $ 4.181,4 $ 4.181,4
Total 4.639,4$ 9.677,4$
Evaluación Económica Y Financiera 60
CUADRO N° 33
CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos Tomados: Cuadro N° 23
Descripci
ónUnd.
Medible
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
Total
Compras
de Herram
ientas
Compras
568,53
$ 260,6
7$
829,20
$
Curso de
capacitac
ion Duraci
ón 45 hora
sCurs
o2.800
,00$
2.800,00
$ 2.800
,00$
8.400,00
$
Capacitac
ión Intern
a Duracio
n 16Curs
o496,3
2$
496,32
$
Diseño Im
plentació
n 5SProy
ecto364,8
0$
334,20
$ 352,2
0$
346,80
$ 352,2
0$
334,20
$ 364,8
0$
334,20
$ 352,2
0$
346,80
$ 352,2
0$
346,80
$ 4.181
,40$
Costo Tot
al$
3.164,80
$ 1.399
,05$
3.152,20
$ 607,4
7$
3.152,20
$ 334,2
0$
364,80
$ 334,2
0$
352,20
$ 346,8
0$
352,20
$ 346,8
0$
13.906,92
$
Evaluación Económica Y Financiera 61
CUADRO N° 34
CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos Tomados: Cuadro N° 25
Descripción
Und. Medi
blenov-1
0dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11ago-1
1sep-1
1oct-11
Total
Software m
antenimien
to (MPR)
und.5.960
,00$
5.960,00
$
Digitador d
e Mantenim
ientoPerso
na450,0
0$
450,00
$ 450,0
0$
450,00
$ 450,0
0$
450,00
$ 450,0
0$
450,00
$ 450,0
0$
450,00
$ 450,0
0$
450,00
$ 5.400
,00$
Material de
oficina
Suministro
8,00$
8,00
$
8,00$
8,00
$
8,00$
8,00
$
8,00$
8,00
$
8,00$
8,00
$
8,00$
8,00
$
96,00$
Diseño Imp
lentación 5
SProye
cto364,8
0$
334,20
$ 352,2
0$
346,80
$ 352,2
0$
334,20
$ 364,8
0$
334,20
$ 352,2
0$
346,80
$ 352,2
0$
346,80
$ 4.181
,40$
Costo Total
$6.782
,80$
792,20
$ 810,2
0$
804,80
$ 810,2
0$
792,20
$ 822,8
0$
792,20
$ 810,2
0$
804,80
$ 810,2
0$
804,80
$ 15.63
7,40$
Evaluación Económica Y Financiera 62
CUADRO N° 35
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 26
Durante el primer año la implementación tendremos el incremento de
producción de 27,8% con un acumulado anual de $ 55.887,28 llegando al
ingreso mensual máxima de $ 5.588,73 (Cuadro N° 36), por máquina de $
1.117,75; y por concepto de aumento de horas para la capacidad de
producción serán de 1.152,7 horas.
CUADRO N° 36
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN EL
PRIMER AÑO DE ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 35
Para mantener los resultados, es necesario los costos de la alternativa
“A”, las cuales consiste en el diseño 5S y mantenimiento y reposición de
Año Incremento de
producciónPerdida Ingreso $ por Aumento de la
Capacidad de produccion0 201.196,90$
1 27,8% 55.887,28$
2 33,33% 67.064,74$
3 33,33% 67.064,74$
MesIncremento de
producción
Perdida
Anual
Ingreso $ por Aumento de la
Capacidad de produccion
Aumento de Capacidad de
producción en horas mensual201.196,90$
Ene. 0,0% -$ 0,00
Feb. 1,4% 2.794,36$ 57,6
Mar 1,4% 2.794,36$ 57,6
Abr 2,8% 5.588,73$ 115,3
May 2,8% 5.588,73$ 115,3
Jun 2,8% 5.588,73$ 115,3
Jul 2,8% 5.588,73$ 115,3
Ago 2,8% 5.588,73$ 115,3
Sep 2,8% 5.588,73$ 115,3
Oct 2,8% 5.588,73$ 115,3
Nov 2,8% 5.588,73$ 115,3
Dic 2,8% 5.588,73$ 115,3
Total Año 1 27,8% 55.887,28$
Ahorro de horas Anules de Alternativa Solución "A" 1152,7
Evaluación Económica Y Financiera 63
las herramientas, con estos datos obtendremos el siguiente fugo de
efectivo por año (Cuadro N° 37)
CUADRO N° 37
FLUJO DE EFECTIVO POR AÑO ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 17, 22, 27, 35
Una vez determinado el costo y beneficio (incremento de producción)
de la alternativa “A” realizaremos el cálculo del VAN (Valor Actual Neto)
con inversión bancaria que tiene un interés de 15.19% y el VAN con
inversión propia y obtendremos el siguiente cuadro N° 38
CUADRO N° 38
VAN DE LA ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 37
Teniendo los valores del VAN se determinara la Relación Beneficio –
Costo por año ya para la propuesta préstamo bancario o inversión propia
(Cuadro N° 39), donde se aplicara la siguiente fórmula:
Relación Beneficio – Costo = VAN =
Inversión inicial
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Incremento producción cuanti ficado $ 0 55.887,28$ 67.064,74$ 67.064,74$
Costo anual de Al ternativa "A" 14.070,37$ 4.181,40$ 4.181,40$ 4.181,40$
costo de mantenimiento y repos ición 0 198,53$ 198,53$ 198,53$
Pago de Interese por prestamo 1.526,27$ 226,00$
Flujo de efectivo Prestamo Bancario -14070,3697 49.981,08$ 62.458,81$ 62.684,81$
Flujo de efectivo (14.070,37)$ 51.507,35$ 62.684,81$ 62.684,81$
Acumulado -14070,3697 35.910,71$ 98.369,51$ 161.054,32$
Interes Año 1 Año 2 Año 3 Total
VAN (Inverción Bancario) 15,19% 43.390,12$ 47.072,16$ 41.012,66$ 131.474,94$
VAN (Inverción propia) 0,00% 46.817,23$ 57.994,68$ 57.994,68$ 162.806,59$
Evaluación Económica Y Financiera 64
CUADRO N° 39
BENEFICIO – COSTO DE ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 37,38
El índice Beneficio – Costo indica para la inversión bancaria por cada
dólar invertida obtendremos $8,34 y para la inversión propia el resultado
será de $10,57 y esto representa ingreso para la compañía.
5.2.1.2. Alternativa “B”
De la misma forma (como se analizo la alternativa anterior) primero
determinaremos el incremento, que nos da como resultado un ingreso
máximo por año de $39.837,26 (Cuadro N° 40)
CUADRO N° 40
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO DE ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 26
Durante el primer año la implementación tendremos el incremento de
producción de 16,5% con un acumulado anual de $ 33.197,71 llegando al
ingreso mensual máxima de $ 3.319,77 (Cuadro N° 41), por máquina de
$663,95; y por concepto de aumento de horas para la capacidad de
producción serán de 684,69 horas.
Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
Relación Beneficio - Costo (inv. Bancaria.) 9,25$ 10,04$ 8,74$ 9,34$
Relación Beneficio - Costo (inv. Propia) 9,98$ 12,37$ 12,37$ 11,57$
AñoIncremento de
producciónPerdida
Ingreso $ por Aumento de la
Capacidad de produccion
0 201.196,90$
1 16,5% 33.197,71$
2 19,80% 39.837,26$
3 19,80% 39.837,26$
Evaluación Económica Y Financiera 65
CUADRO N° 41
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN EN EL
PRIMER AÑO DE ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 8, 40
Los costo de la Alternativa “B” son el programa 5S y la depreciación de
software, con estos datos obtendremos el siguiente fugo de efectivo por
año (Cuadro N° 42)
CUADRO N° 42
FLUJO DE EFECTIVO POR AÑO ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 17, 21, 31, 42
MesIncremento de
producciónPerdida
Ingreso $ por Aumento de la
Capacidad de produccion
Aumento de Capacidad de
producción mensual
201.196,90$
Ene. 0,0% -$ 0,00
Feb. 0,8% 1.659,89$ 34,23
Mar 0,8% 1.659,89$ 34,23
Abr 1,7% 3.319,77$ 68,47
May 1,7% 3.319,77$ 68,47
Jun 1,7% 3.319,77$ 68,47
Jul 1,7% 3.319,77$ 68,47
Ago 1,7% 3.319,77$ 68,47
Sep 1,7% 3.319,77$ 68,47
Oct 1,7% 3.319,77$ 68,47
Nov 1,7% 3.319,77$ 68,47
Dic 1,7% 3.319,77$ 68,47
Total Año 1 16,5% 33.197,71$
Ahorro de horas Anules de Alternativa Solución "B" 684,69
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Incremento producción cuanti ficado $ -$ 33.197,71$ 39.837,26$ 39.837,26$
Costo anual de Alternativa "B" 15.680,60$ 9.677,40$ 9.677,40$ 9.677,40$
Depres iación Software -$ 238,40$ 238,40$ 238,40$
Flujo de efectivo (15.680,60)$ 23.281,91$ 29.921,45$ 29.921,45$
Acumulado (15.680,60)$ 7.601,31$ 37.522,76$ 67.444,21$
Evaluación Económica Y Financiera 66
Ahora determinaremos el costo y beneficio de la alternativa “B”,
realizamos el cálculo de VAN con inversión bancaria que tiene el interés
de 15.19% y el VAN con capital propio, tendremos el siguiente cuadro
(Cuadro N° 43)
CUADRO N° 43
VAN DE LA ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 38
Con los valores del VAN se determinara la Relación Beneficio – Costo
por año ya para la propuesta préstamo bancario o inversión propia
(Cuadro N° 44).
CUADRO N° 44
BENEFICIO – COSTO DE LA ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 42,43
El índice Beneficio – Costo indica para la inversión bancaria por cada
dólar invertida obtendremos $2,98 y para la inversión propia el resultado
será de $3,30 y esto representa ingreso para la compañía.
5.2.2. Tiempo de recuperación de Capital.
5.2.2.1. Alternativa “A”
El cálculo de recuperación de la inversión se utiliza la siguiente fórmula:
P = F =
(1 + i)n
Interes Año 1 Año 2 Año 3 Total
VAN (Inverción Bancario) 15,19% 20.211,75$ 22.550,34$ 19.576,65$ 62.338,74$
VAN (Inverción propia) 0,00% 18.055,04$ 24.694,58$ 24.694,58$ 67.444,21$
Año 1 Año 2 Año 3 Promedio
Relación Beneficio - Costo (inv. Bancaria.) 3,87$ 4,31$ 3,75$ 3,98$
Relación Beneficio - Costo (inv. Propia) 3,45$ 4,72$ 4,72$ 4,30$
Evaluación Económica Y Financiera 67
Donde:
P= Valor presente a invertir ( $ 13.997,72)
F= Valor a obtener durante el primer año ($ 55.887,28)
I = Tasa de interés
n = Número de Periodo
Cuando n = 1
$ 13.997,72 (1+i) = $55.887,28
Donde i = 2,99
Para obtener el interés mensual se divide para 12 y obtendremos
I m = (2,99 / 12 meses) X 100
I m = 24,97%
Luego se calcula el valor mensual de Fm, dividiendo F para 12 meses:
Fm = $ 55.88,28 / 12 meses = $ 4.657,27
Una vez calculado el valor Fm, y ahora aplicamos la primera formula y
nos da como resultado que el mes de julio 2011 se recupera la inversión
con un ingreso de $ 14.809,13 debido que la inversión es de $ 14.070,37
como muestra el cuadro N° 45
CUADRO N° 45
TIEMPO DE RECUPERACIÓN ALTERNATIVA “A”
Cuadro N°
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 37
F = P(1 + i)n
mes Inversión Cuota Mensual Interes Valor Total Acumulado
$ 14.070,37 F m (1 + i)n P
ene-11 4.657,27$ 1,25 3.732,79$ 3.732,79$
feb-11 4.657,27$ 1,56 2.991,82$ 6.724,61$
mar-11 4.657,27$ 1,94 2.397,94$ 9.122,55$
abr-11 4.657,27$ 2,42 1.921,94$ 11.044,48$
may-11 4.657,27$ 3,02 1.540,43$ 12.584,91$
jun-11 4.657,27$ 3,77 1.234,65$ 13.819,56$
jul -11 4.657,27$ 4,71 989,57$ 14.809,13$
ago-11 4.657,27$ 5,87 793,13$ 15.602,26$
sep-11 4.657,27$ 7,33 635,69$ 16.237,96$
oct-11 4.657,27$ 9,14 509,51$ 16.747,46$
nov-11 4.657,27$ 11,40 408,37$ 17.155,83$
dic-11 4.657,27$ 14,23 327,31$ 17.483,14$
Total 55.887,28$
Evaluación Económica Y Financiera 68
5.2.2.2. Alternativa “B”
El cálculo de recuperación de la inversión se utiliza la siguiente fórmula:
Donde:
P= Valor presente a invertir ( $ 21.677,40)
F= Valor a obtener durante el primer año ($ 36.846,66)
I = Tasa de interés
n = Número de Periodo
Cuando n = 1
$ 21.677,40 (1+i) = $ 36.846.66
Donde i = 0,6997726
Para obtener el interés mensual se divide para 12 y obtendremos
I m = (0,69977261 / 12 meses) X 100
I m = 5.83%
Luego se calcula el valor mensual de Fm, dividiendo F para 12 meses:
Fm = $ 36.846,66 / 12 meses = $ 3.070,55
Una vez calculado el valor Fm, y ahora aplicamos la primera formula y
nos da como resultado que el mes de septiembre 2011 se recupera la
inversión con un ingreso de $ 15.680,60 debido que la inversión es de $
16.379,16 como muestra el cuadro N° 46
P = F =
(1 + i)n
F = P(1 + i)n
Evaluación Económica Y Financiera 69
CUADRO N° 46
TIEMPO DE RECUPERACIÓN ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R. Datos tomados: Cuadro N° 42
mes Inversión Cuota Interes Valor Total Acumulado15680,6048 F m (1 + i)n P
ene-11 2.766,48$ 1,09 2.530,87$ 2.530,87$
feb-11 2.766,48$ 1,19 2.315,33$ 4.846,20$
mar-11 2.766,48$ 1,31 2.118,14$ 6.964,34$
abr-11 2.766,48$ 1,43 1.937,75$ 8.902,09$
may-11 2.766,48$ 1,56 1.772,72$ 10.674,81$
jun-11 2.766,48$ 1,71 1.621,75$ 12.296,56$
jul -11 2.766,48$ 1,86 1.483,63$ 13.780,20$
ago-11 2.766,48$ 2,04 1.357,28$ 15.137,47$
sep-11 2.766,48$ 2,23 1.241,69$ 16.379,16$
oct-11 2.766,48$ 2,44 1.135,94$ 17.515,10$
nov-11 2.766,48$ 2,66 1.039,20$ 18.554,29$
dic-11 2.766,48$ 2,91 950,69$ 19.504,99$
Total 33.197,71$
CAPITULO VI
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA.
6.1. Selección y programación de las actividades para la
implementación
El diseño de la alternativa solución de la “A” y “B” está contemplado la
compra de herramientas y software, y la capacitación del personal.
6.2. Cronograma de Implementación.
A continuación tendremos el cronograma de las alternativas “A”
(Grafico N° 11) y “B” (Grafico N° 12), donde se determina y organiza la
secuencia y actividades durante el proyecto, y la estimación de los
tiempos de trabajos y actividades paralelas y las consecutivas.
Programación para Puesta en Marcha 71
GRAFICO N° 11
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “A”
Elaborado por: Edwin Riofrío R.
Programación para Puesta en Marcha 72
GRAFICO N° 12
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA “B”
Elaborado por: Edwin Riofrío R.
CAPITULO VII
7.1. Conclusiones
En el análisis del área de producción medido durante el mes de Junio,
se obtuvo como resultado que la empresa tiene un tiempo de 345.8 horas
no productivas, causado por el cambio de molde, inicio de operación y
ajuste de máquina, las cuales son concurrente a diario, es debido a la
falta de aplicación de mantenimiento y cuidados de los equipos.
Los constantes cambios de moldes se deben realizar para satisfacer la
demanda del cliente, esto compromete que en el área de operación se
debe realizar y ajustarse el cambio de molde en el menor tiempo posible,
por ello es necesario optimizar y mejorar los métodos de trabajo para
minimizar las paradas de máquinas al tiempo estándar que es 4 hora.
7.2. Recomendaciones
Con el mejoramiento del método para cambios de moldes, los
mecánicos tendrán más tiempo disponible para el control de los
parámetros de producción, y por ende, aumento en la productividad
siendo eficaces y eficiente. El objetivo de ambas alternativas es el de
controlar y disminuir el desperdicio de, tiempo, materia y recurso humano,
por eso es recomendable aplicara las dos alternativa teniendo un costo
de $ $ 25.569,6
Para obtener un resultado permanente se debe hacer conciencia al
personal sobre los resultados y los beneficio, mediante reuniones
mensuales con el fin de incentivar e informar sobre las mejoras
realizadas y metas cumplidas.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Terma pack.- termino que se utiliza para los empaques que tienen
característica térmicas o aislante de temperatura
Fiabilidad.- es la probabilidad de que un dispositivo realice
adecuadamente su función prevista a lo largo del tiempo, cuando opera
en el entorno para el que ha sido diseñado.
Koster.- marca de una máquina de transformación de procedencia
americana.
Poliestireno.- Material plástico que se obtiene por polimerización del
estireno, muy utilizada industrialmente para la fabricación de lentes o
aislante térmico.
Pentano.- gas que permite que se expanda las perlas de poliestireno.
Hidrocarburo saturado formado de cinco átomos de carbono, soluble en el
agua, que se utiliza como disolvente.
Anexo 76
ANEXO 1
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
Anexo 77
ANEXO 2
PRODUCTOS
LÍNEA FOAM LINEA DE IMPRESIÓN
KOSTER - CASA NUEVA KASE KMI
PRODUCTO CONSUMO MASIVO
PRODUCTO CONSUMO MASIVO
Tapa 1 - 1/2 lt. Tarrina 1 Lt. Caja T - 71
Tapa 12 - 32 oz. Tarrina 1/2 Lt. Caja T-10
Tapa 8 -16 - 24 oz Tarrina 12 oz Caja T-21
Tapa 8 oz Tarrina 12 oz Alta Caja T-25
Tarrina 1 Lt. Tarrina 16 oz. Caja T-4
Tarrina 1/2 Lt. Tarrina 24 oz. CAJA T-65
Tarrina 12 oz Tarrina 4 oz. CAJA T-8
Tarrina 12 oz Alta Tarrina 8 oz Hielera T-13
Tarrina 16 oz. Tarrina 8 oz. Alta Hielera T-13 Azul
Tarrina 24 oz. Vaso 10 oz. Hielera T-13 Roja
Tarrina 4 oz. Vaso 12 oz. Hielera T-13 S/R
Tarrina 8 oz Vaso 16 oz. Hielera T-13 Verde
Tarrina 8 oz Ancha Vaso 2,5 oz. Hielera T-13 Verde
Tarrina 8 oz. Alta Vaso 32 oz. Hielera T-19
Vaso 1 oz. Vaso 4 oz. Hielera T-19 Azul
Vaso 10 oz. Vaso 6 oz Hielera T-19 Roja
Vaso 12 oz. Vaso 8 oz Hielera T-19 S/R
Vaso 16 oz. Hielera T-19 Verde
Vaso 2,5 oz. HIELERA T-40 C/R
Vaso 32 oz. HIELERA T-40 S/R
Vaso 4 oz.
Vaso 6 oz
Vaso 8 oz
Anexo 78
PRODUCTOS
LÍNEA TERMOPACK
HEITZ
PRODUCTO SEMI TERMINADO
PRODUCTO DIV. INDUSTRIAL
Base NR 1449 Cobertor NR 1115 ALMASIG 210 Esfera # 7
Base NR 1450 Cobertor NR 1430 ALMASIG 253 Esfera # 8
Base NR 1573 Cobertor NR 1906 ALMASIG 338 Hielera T-13
Base NR 1574 Divisor 425 ALMASIG 338
VERDE Hielera T-13 Azul
Base NR 1757 Divisor 480 Caja T - 166 Hielera T-13 Roja
Base NR 2148 Esq. NC 0233 Caja T - 71 Hielera T-13 S/R
Base. NC 1368 Esq. NC 0605 Caja T-10 Hielera T-13 Verde
Base. NC 1369 Esq. NC 0606 Caja T-21 Hielera T-13 Verde
Base. NC 1528 Esq. NC 0906 Caja T-25 Hielera T-19
Base. NC 1529 Esq. NC 0907 Caja T-4 Hielera T-19 Azul
Base. NR 1573 NR 2321 CAJA T-65 Hielera T-19 Roja
Base. NR 1574 NR 2372 CAJA T-8 Hielera T-19 S/R
Base. NR 1967 Perfil Frontal Derecho NR
280/350
Env. Térmico 1 Lt.
Hielera T-19 Verde
Base. NR 1968 Perfil Frontal Izquierdo NR
280/350
Env. Térmico 1/2 Lt.
HIELERA T-40 C/R
CANASTILLA Perfil Posterior
Derecho NR 280/350
Esfera # 10 HIELERA T-40 S/R
CAVA 11,5 LT Perfil Posterior Izquierdo NR
280/350 Esfera # 12 Tanque Cava 115
Cobertor NR 0118
Pieza NC 1095 Esfera # 17 Tanque Timbo
Esfera # 4 Tapa NR 1756
Esfera # 5 TAPA TIMBO T -60
Esfera # 6
Anexo 79
PRODUCTOS
LÍNEA DE BLOQUE
BEINI
PRODUCTO LAMINAS
PRODUCTO EMBALAJE Y COMPONENTES DE
ELECTRODOMÉSTICOS
1000X1000X10 1360X960X10 BASE FIBRO ACERO NC 1095
1000X1000X20 140X100X20 BASE FRONTAL COC NC 1210
1000X1000X5 1980X530X330 BASE RADIO MP3 NC 1211
1000X1100X30 R 2000X1000X10 BASE TV 14" NC 1259
1000X20X10 2000X1000X10 R CILINDRO EPS D. 13 NC 1435
1000X270X20 2000X1000X100 ESQ DER COC 24 FIBR ACE NC 2166
1000X400X20 2000X1000X15 ESQ DER COC 30 FBR NC 2167
1000X500X10 2000X1000X20 ESQ DER DVD EPS D 13 NC 2168
1000X500X20 2000X1000X20 R ESQ DER LCD MUNDO DIGITA NR 0085
1000X50X30 2000X1000X25 ESQ IZQ COC 24 FIBR ACE NR 0127
1000X50X35 2000X1000X30 ESQ IZQ COC 30 FBR NR 0140
1075X300X20 2000X1000X40 ESQ IZQ DVD EPS D 13 NR 0148
1075X370X20 2000X1000X50 ESQ IZQ LCD MUNDO
DIGITAL NR 0160
1200X600X20 2000X1000X50 R ESQ. DER. TELEV 14 NR 0257
3000X1000X15 2000X1000X60 ESQ. IZQ. TELEV 14 NR 0411
3000X1000X20 350X350X10 NR 1705 NR 1970
3000X1000X30 360X270X20 NR 1819 NR 1975
3000X1000X55 390X310X20 NR 1864 NR 1976
320X230X20 400X400X17 NR 1874 NR 1977
330X300X20 400X400X170 NR 1928 NR 2062
345X425X25 430X330X15 NR 1945 NR 2082
490X320X20 475X275X10 NR 1968 NR 2125
NR 1969
Anexo 80
PRODUCTOS
LÍNEA DE BLOQUE
BEINI
PRODUCTO LAMINAS
PRODUCTO EMBALAJE Y COMPONENTES DE
ELECTRODOMÉSTICOS
1220X430X20 2000X1000X70 ESQ. LCD.
DIGGIO DER NR 0526 NR 2126
1230X320X20 2000X1000X80 ESQ. LCD.
DIGGIO IZQ NR 0582 NR 2166
1230X530X20 2000X500X20 ESQUINERO
DER 14" NR 1039 NR 2259
1355X165X20 210X295X10 ESQUINERO
IZQ 14" NR 1128 NR 2268
1355X165X50 210X295X20 ESQUINERO
LCD DER NR 1593 NR 2269
1356X230X20 250X140X20 ESQUINERO
LCD IZQ NR 1699 NR 2351
1356X360X20 250X14X20 FRONTAL TELEV 14
NR 1700 NR 2564
500X500X10 500X500X20 FRONTAL TV
14" NR 1701 NR 3107
625X395X25 625X425X25 NC 0582 NR 1702 POSTERIOR TV
14"
700X500X10 940X170X20 NC 0802 NR 1703 SOPORTE FIBRO
ACERO
940X538X10
NC 1053 NR 1704 TAPA RADIO
MP3
Anexo 81
ANEXO 3
ORGANIGRAMA DE PLASTRO
Anexo 82
ANEXO 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÁQUINA DE TRANSFORMACIÓN
C
odig
oM
áquin
aM
odelo
Origen
Año d
e
Fabricació
n
Cunsom
o d
e
Aire
Consum
o d
e
vapor
Volt
Am
pK
W-H
KO
-100
Koste
r310
Ale
mana
1991
40
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410
53,4
0
KO
-200
Koste
r310
Ale
mana
1991
40
250
410
53,4
0
KO
-300
Koste
r310
Ale
mana
1991
40
250
410
53,4
0
KO
-400
Koste
r310
Ale
mana
1991
40
250
410
53,4
0
KO
-500
Koste
r310-A
3A
lem
ana
2006
40
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-100
Casa N
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1998
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1
CN
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Casa N
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M6E
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anam
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1998
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150
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0,0
1
CN
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Casa N
ueva
M6E
XP
anam
eña
1998
60
150
110
0,1
0,0
1
CN
-400
Casa N
ueva
M6E
XP
anam
eña
1998
60
150
110
0,1
0,0
1
CN
-500
Casa N
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110
0,1
0,0
1
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Gable
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N/A
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16
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KA
-100
Kase
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U.S
.A1991
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N/A
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11
7,4
9
KA
-200
Kase
K200
U.S
.A2004
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N/A
410
11
7,4
9
HE
-100
Heiz
tH
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2000
70
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220
60
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2
HE
-200
Heiz
tH
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Ale
mana
2000
40
225
220
36
13,1
5
HE
-300
Heiz
tH
Z1309
Ale
mana
2004
60
300
220
46
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1
HE
-400
Heiz
tH
F906
Ale
mana
2006
40
225
220
36
13,1
5
HE
-500
Heiz
tH
S906
Ale
mana
2009
40
225
220
36
13,1
5
KM
I-100
KM
450
U.S
.A2000
15
220
11
4,0
2
PE
-100
Pre
Expansora
Handle
KS
TY
U100B
U.S
.A1986
20
30
410
0,6
0,4
1
PE
-200
Pre
Expansora
Heiz
tH
VD
800-1
Ale
mana
2000
25
50
220
20,7
3
Anexo 83
ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE SERVICIO
GENERAL
Anexo 84
ANEXO 6
DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboración de
producto derivado
EPS
Pre Expansión del
Poliestireno
Materia prima
en la
recamara de
Expansión
Densidad
dentro del
Rango
Densidad del
material
Secado de la
humedad en
lecho fluido
Aumento
de tiempo
de vapor
NO
SI
Almacenamient
o en silo de
maduración
Proceso de
Maduración por 12
horas
Proceso de
Transformación
Tipo de
TransformaciónBloqueMoldeado
Maquina
Bloqueadora
Maquina de
Moldeado
Producto finalCortes Recto
Cortes en
Forma
Producto Final
Anexo 85
ANEXO 7
TARJE ROJA
Anexo 86
ANEXO 8
MAPA 5 S
A
B C
D
E F
G H
IJ
K
Anexo 87
ANEXO 9
DOCUMENTACIÓN DE SITUACIÓN INICIAL
Met.Cin.S-002
PROYECTO 3S
Fecha de la toma fotográfica: Octubre 15 del 2010
Lidere 5 S: Jefe de Planta / Supervisor de Planta
Descripción De La Situación Actual
3S Ubicación (mapa 5S)
Objetivo
Clasificación G Separa producto terminado del proceso y
material que no vale
Orden G Colocar los productos en lugar respectivo
Limpieza G Desechar producto defectuoso y recoger
material derramado en el piso
Observaciones El área “G” comprende de acuerdo al mapa de la 5S donde se encuentra ubicada la máquina HE-400 y se
observa un extintor bloqueado.
Anexo 88
ANEXO 10
DOCUMENTACIÓN DE MEJORAS
Met.Cin.S-003
PROYECTO 3S
ACCIÓN A CORRECTIVA
Fecha de la toma fotográfica:
Lidere 5 S: Jefe de Planta / Supervisores
Ubicación (mapa 5S): G
Acción que se realizo: Clasifico / Ordeno / Limpio
QUE QUIEN CUANDO
Clasifico Operador / Operador
Montacargas Inmediatamente
Ordeno Operador / Operador
Montacargas Inmediatamente
Limpio Operador Inmediatamente
Anexo 89
ANEXO 11
DOCUMENTACIÓN DE MEJORAS
Anexo 90
ANEXO 12
DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS
Anexo 91
Anexo 92
Anexo 93
ANEXO 13
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Anexo 94
ANEXO 14
CAPACITACIÓN INTERNA PARA LOS MECÁNICOS
Anexo 95
ANEXO 15
REQUERIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO
MANT. 001
ORDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Area:__Termo Pack________ Fecha:____Octubre 15 del 2010
Máquina: ___HE-300____ Turno: Primero
Descripción del Trabajo: cambio de molde y arreglo de fuga de aire en el sistema de llenado del silo.
Hora inicial Hora Final Observaciones
Mecánico Encargado:
Material y Accesorio Requerido para Arreglo
Código Descripción
Jefe de Mantenimiento Digitado de Mantenimiento Mecánico
Anexo 96
ANEXO 16
SOFTWARE MANTENIMIENTO
Anexo 97
Anexo 98
Anexo 99
Anexo 100
Anexo 101
Anexo 102
Anexo 103
ANEXO 17
CONTROL DE PARÁMETRO DE MÁQUINA
CO
NT
RO
L D
E P
AR
AM
ET
RO
DE
MÁ
QU
INA
Un
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Anexo 104
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Anexo 105
ANEXO 18
Sobretiempo Ahorrado con la Alternativa “A”
Sobretiempo de Matenimiento
Horas Costo de Sobretiempo AhorroAhorro
Acumulado
Propuesta de la alternativa 120 hr 250,80$
ene-10 224 hr 468,16$ 217,36$ 217,36$
feb-10 120 hr 250,80$ -$ 217,36$
mar-10 230 hr 480,70$ 229,90$ 229,90$
abr-10 200 hr 418,00$ 167,20$ 397,10$
may-10 230 hr 480,70$ 229,90$ 397,10$
jun-10 216 hr 451,44$ 200,64$ 430,54$
Promedio de Semestre del 2010 203 hr 424,97$
Anexo 106
ANEXO 19
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE SERVICIO GENERAL EN LA
ALTERNATIVA “A”
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BIBLIOGRAFÍA
Técnica de Justo a Tiempo
http://www.mitecnologico.com/Main/TecnicaDeJustoATiempo
Cinco S
http://es.wikipedia.org/wiki/5S#Clasificaci.C3.B3n_.28seiri.29:_separar_innecesar
ios
SMED significado
Información : http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf
Administración de Operaciones (Tercera Edición).- Roger G. Schroeder