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PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DENTRO DE LE’ ZAPATIERE S.A.S. Autores: Diego Alejandro Lucero Ariza Andres Felipe Meneses Parra Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Bogotá D.C

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PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DENTRO DE LE’

ZAPATIERE S.A.S.

Autores:

Diego Alejandro Lucero Ariza

Andres Felipe Meneses Parra

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad Tecnológica

Bogotá D.C

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PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DENTRO DE LE’

ZAPATIERE S.A.S.

PROYECTO DE GRADO TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Autores:

Diego Alejandro Lucero Ariza - 20161777249

Andres Felipe Meneses Parra - 20152777408

Tutor:

Claudia Mabel Moreno

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad Tecnológica

Bogotá D.C

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NOTA DE ACEPTACCIÓN

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

FIRMA DEL DIRECTOR

________________________________________

Bogotá D.C agosto de 2019

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DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por haberme dado

la oportunidad de ser parte su institución, además de enriquecerme de grandes

conocimientos, con el fin de generar ciudadanos críticos y pensantes de temas actuales

frente a la sociedad, como segunda instancia agradezco a mis abuelos Julia Junca y Luis

Lucero, que sin ellos no estaría en este momento, a mis padres Luis Alfonso, Nubia Ariza y

a mi novia; muchas gracias.

Diego Lucero

Base importante para el alcance de esta investigación, la Universidad distrital Francisco

José de Caldas y el convenio 2955 me permitieron participar de este tren de experiencias

la cuales abren un sinfín de oportunidades para el mejoramiento de mis competencias

frente a un mercado persistente de crecimiento además a mi madre Ana Parra que

equipada con el conocimiento de mi Padre Jaime Meneses (fallecido) impulsó una crisis

como una oportunidad y orgullo el poder llegar a es este punto, sin olvidar a Diana Avella

y Angela Barragán entes esenciales en la lucha por reconocer y explotar el potencial aun

resguardado en mi visión, finalmente a Natalia Campuzano por permitir el escenario

investigativo y acompañamiento.

Felipe Meneses

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RESUMEN

Propuesta para la optimización de la producción dentro de Le’Zapatiere S.A.S. agrupa una

investigación desarrollada en una organización participe de la industria manufacturera del

calzado de cuero, ahora bien, en el contexto extendido en el presente y los objetivos de

reestructurar la línea de fabricación definen la muestra medida de los tiempos de producción

además de un balanceo de línea para evaluar la capacidad actual y ritmo con el que responde

a su mercado ampliado en Bogotá y Medellín, a su vez de manera adyacente se dispondrá del

diseño de una plataforma de gestión y sistematización de información respecto a las órdenes

de pedidos y más importante su gestión de inventarios bajo medios básicos suministrados por

Microsoft Office.

ABSTRACT

Proposal for the optimization of production within Le’Zapatiere S.A.S. It groups a research

carried out in an organization involved in the leather footwear manufacturing industry,

however, in the context extended here and the objectives of restructuring the manufacturing

line define the measured sample of production times in addition to a balancing of line to

evaluate the current capacity and pace with which it responds to its expanded market in

Bogotá and Medellín, in turn adjacent to it will be available the design of a platform for

information management and systematization regarding order orders and more importantly

its inventory management under basic means provided by Microsoft Office.

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Tabla de contenido INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................7

JUSTIFICACIÓN ..............................................................................................................................9

1. GENERALIDADES ...............................................................................................................9

1.1. PROBLEMA ..................................................................................................................9

1.2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 12

1.3. DELIMITACIÓN O ALCANCE .................................................................................. 12

1.4. METODOLOGÍA......................................................................................................... 13

2. MARCO DE REFERENCIAL ............................................................................................. 16

2.1. MARCO HISTORICO ................................................................................................. 16

2.2. MARCO TEORICO ..................................................................................................... 17

3. ANALISIS DE RESUTADOS ............................................................................................. 21

4. SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................................... 34

4.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA ............................... ¡Error! Marcador no definido.

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................... 35

4.3. PORTAFOLIO ............................................................................................................. 35

4.4. PROCESOS .................................................................................................................. 37

4.5. RECURSOS ................................................................................................................. 40

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 40

RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 41

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 41

ANEXOS ......................................................................................................................................... 42

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INTRODUCCIÓN

En el mercado actual de la producción de calzado Colombino ha atravesado una turbulencia

significativa, donde inicialmente China, por medio de sus importaciones de calzado han

representado tanto como un beneficio y una amenaza para la economía, respectivamente para

comercializadores y productores; ejemplo de ello refleja que mucha de esta mercancía entra

como contrabando, además como parte central los productos chinos son reconocidos

primordialmente por su costos mínimos de producción en la industria, ya sea por sus

componentes o mano de obra económica, por ende, el precio de venta del calzado Chino,

termina siendo mucho más atractivo que el precio del calzado nacional; por lo tanto, las

empresas de calzado Colombiano, necesitan mejorar u optimizar sus programas de

producción.

Ahora bien, realizando una segmentación en la ciencia administrativa la conceptualización

que rodea a Frederick Winslow Taylor en sus méritos por extender las consecuencias de la

eficiencia organizacional, ramifica una serie de investigaciones, siendo una de ellas; el

estudio de tiempos y métodos, ya que para en lapso en el que su trabajo se movía las

condiciones y exigencias de la demanda implicaba una renovación en el rendimiento de la

producción planteando así la importancia del recurso intangible más preciado, es decir el

tiempo y como los empleados de una fábrica influían en ello con sus métodos y técnicas de

trabajo, desde entonces el método de estudio de tiempos se ha ido puliendo por aportes como

los de la pareja comprendida por Frank y Llillian Gilbreth sin olvidar que el reconocimiento

de esto como estrategia flexible, competente y de extremo cuidado para la empresa ya que es

claro el método en si varía dependiendo del producto en si pues tanto los ciclos de trabajo

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podrían implicar largos o cortos periodos, el sistema de producción que se emplee, lapso

ociosos, variedad de la producción, capacidad de sus instalaciones… solo mencionado uno

de los incisos. En ese orden de ideas Le’Zapatiere por casi 10 años de historia y autenticidad

revienta la burbuja de un mercado en crisis a nivel nacional, el calzado y accesorios de cuero

ha sido su fuerte sin lugar a dudas pues lo demuestra su participación en eventos exclusivo

de innovación & emprendimiento en Bogotá como lo es la participación en Colombia Moda

y Buro, sus clientes fieles a la marca por su concepto basado en punk, rock, la cultura Queer

y 90’ han marcado cada una de sus colecciones tomando como evidencia la actual WE ARE

UNBREAKABLE. Entrado en materia la investigación que se apropiara de la investigación

abarcara su estructura de producción generando una evolución del sistema artesanal que

maneja Le’Zapatiere de sus tiempos en cada una de sus áreas, guiados bajo el objetivo de

lograr un tiempo estándar y balanceo de línea en respuesta a sus necesidades de organización

y equipamiento eficiente para la optimización de capacidades frente a las nuevas demandas

que busca abrir su store en Medellín, para esto también se hará un sondeo de clasificación de

la rotación de sus líneas durante el semestre 2018-2 para que sea general y flexible la

estandarización de tiempos de trabajo en contraste con la eficiencia de cada trabajador, de

forma adyacente de la propuesta de organización productiva se diseñara sistemas para la

gestión de datos en el área de inventarios y gestión de ordenes de pedidos pues el

fortalecimiento de sus procesos con soluciones de software en una debilidad para ellos, por

lo tanto la propuesta estará completa con fundamentos para sostener la idea convertida en

hecho de Natalia y Nicolas Campuzano.

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JUSTIFICACIÓN

Por medio de la investigación se espera, dar solución a la inexistente estandarización de

tiempos presentes dentro de la empresa LE´ ZAPATIERE, puesto que, no se cuenta con un

estimado para la entrega de los productos a tiempo, por ello, se tomaran, evaluaran y

analizaran tiempos, para logra una estandarización y un balanceo de línea, a manera de

optimización del proceso productivo, y mejorar el flujo de producción para evitar cuellos de

botella, que se suelen presentar a menudo, por ende se diseñara un proceso estandarizado

general para los productos seleccionados y que cuenten con características similares de

manufactura, frente a ello la reducción de tiempos de reprocesos, creación de base para

programar producción facilitaran la ejecución en intervalos reducidos de tiempo, mayor

productividad, y aprovechamiento de la capacidad de los recursos. A su vez, dentro de la

gestión de inventarios se va a estructurar un sistema de almacenamiento sincronizado con

tecnología básica las cuales permitirán un control de recepción y salida de las existencias, el

alistamiento de materia prima, ubicación de materiales dentro de la instalación y

programación de abastecimiento, junto con un balance de línea que permitirá estabilizar la

producción. Integrando así optimización en la programación de producción.

1. GENERALIDADES

1.1. PROBLEMA

1.1.1. Descripción

Le’ Zapatiere S.A.S., es una empresa, que ha funcionado aproximadamente desde

hace 9 años, enfocada en la elaboración de zapatos de cuero unisex, empleando

métodos artesanales de producción, por ello ha generado una influencia de

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tendencias globales con la caracterización de su marca, también por medio de la

creciente innovación de sus productos se han potencializado en el mercado, así

mismo se ha aumentado una gran capacidad de demanda al pasar los años y una

ferviente competitividad, por ello Le´ Zapatiere S.A.S. busca nuevas técnicas y

estrategias que permitan mejorar el panorama en la empresa. Sin embargo, este

sistema ha respondido hasta llegar a una demanda actual de aproximadamente de

363 pedidos por cada semestre , manejando tiempos de entrega muy variables y

poco precisos, por ende, la gerente Natalia Campuzano, busca la optimización del

área de producción para su programación frente a una demanda en aumento, no

obstante, la falta de estandarización de los tiempos, una buena gestión de

inventarios, principalmente impiden una programación de la planeación en su

producción, acorde a sus capacidades, generando desorden en el funcionamiento

operativo y un desaprovechamiento de los recursos.

Árbol de Problemas de la Empresa Le´ Zapatiere S.A.S.

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A continuación, estableceremos dos diagramas de Ishikawa, por el cual

evaluaremos los factores que pueden influir en el problema de la programación

de la producción, los cuales son:

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1.1.2. Formulación

¿Cómo generar una propuesta que optimice la programación de la producción en

Le’ Zapatiere S.A.S?

1.2.OBJETIVOS

1.2.1. General

Estructurar una propuesta de optimización para la programación de la producción

de Le’ Zapatiere S.A.S.

1.2.2. Específicos

• Realizar un diagnóstico previo para evaluar los procesos que se lleva a

cabo para la elaboración del calzado unisex.

• Utilizar métodos matemáticos y estadísticos que permita determinar

tiempos dentro de cada puesto de trabajo.

• Determinar el número de productos que se elabora en una muestra de

tiempo, permitiendo la capacidad de una referencia del producto por

unidad de tiempo.

• Construir un sistema de gestión de inventarios mediante herramientas

tecnológicas.

1.3. DELIMITACIÓN O ALCANCE

La investigación contara con un tiempo de desarrollo de seis meses en donde se

seguirá el ordenamiento de investigación metodológica que partirá de una

clasificación de producto ABC, tomando a las referencias A como sujeto de la

construcción de la propuesta, enfocando en dos aspectos fundamentales dentro de la

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programación de la producción, identificados en el diagrama de árbol expuesto

anteriormente, los cuales son; la gestión de inventarios y la estandarización de

tiempos dando respuesta respectivamente a un sistema de control de almacenamiento

y estandarización de procesos.

1.4. METODOLOGÍA

Para el avance del proyecto se dividió en una serie de etapas que permitieron el

adecuado planteamiento en la propuesta.

Etapa Paso

# Objetivo Herramienta Descripción

DIA

GN

OS

TIC

O

1

Reconocer el

plan estratégico

organizacional

Cuestionario

Inicial

Se gestionará un sondeo

inicial del estado actual de

la empresa y su estructura

organizacional.

2

Definir los

puntos de mejora

en la línea de

producción y

valorarlos.

Entrevista y

Check List

Bajo preguntas precisas se

hará una valoración

cualitativa de la cadena de

producción, en

colaboración del talento

humano e histórico de

gerencia.

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3

Programación

del plan

investigativo.

Grafica de

Gantt

Con una idea ya preparada

se aterrizará en un orden

de pasos en un periodo

estimado de dos meses,

dividiendo las áreas

dirigidas al objetivo

general, en paralelo a las

condiciones de la

compañía en su ritmo

productivo.

PL

AN

EA

CIÓ

N Y

EJE

CU

CIÓ

N

4 Clasificar

productos.

Clasificación

ABC y

Estadísticas

Guiados a históricos en

las ordenes de pedidos, la

clasificación ABC y la

producción proyectada, se

va a enfocar en el

producto de mayor

demanda.

5

Organizar

sistemáticamente

el proceso.

Diagrama de

Bloques y

Diagrama de

Flujo

Mediante las herramientas

adecuadas se organizará a

detalle cada tarea

operacional de la

manufactura para

consolidar en operaciones

madres de cada área.

6

Crear una tabla

de Medición de

Trabajo

respectiva.

Tabla de

Toma de

Tiempos

Determinado cada sub -

operación se prepara la

tabla de acuerdo a los

ciclos de la muestra

experimental además de

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ubicar los momentos para

registrar cada ciclo.

7

Registrar lapsos

en cada una de

las operaciones y

desglose de

actividades.

Se registrará los tiempos

en la tabla, junto con un

cronometro se llevará de

forma simultánea dos

resultados del ciclo de

producción,

registrándolos en el

formato.

VA

LO

RA

CIÓ

N D

E R

ES

UL

TA

DO

S

8

Sistematizar los

datos obtenidos,

junto con

cálculos de

tiempos.

Microsoft

Excel y

Formulas

Se diligenciarán los datos

obtenidos semanalmente

para una vez cumplida la

muestra se hagan los

cálculos necesarios para el

promedio y estándar final.

9 Interpretar

Resultados

Diagrama de

Recorridos y

Pareto

Organizados los

resultantes, se va a

esquematizar para detallar

los puntos clave de mejora

y rendimiento.

10

Estabilización de

las capacidades y

demandas

Balance de

Línea

Después de haber

estandarizado tiempos, se

puede llegar a generar un

balance de línea que

permitirá optimizar el

proceso productivo.

11

Aportes de ideas

en la reducción

de tiempos

-

Detallar por medio de una

lluvia de ideas, maneras

alternas de disminuir

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perdidos,

muertos y ocio.

costos sin afectar las

fortalezas ya existentes.

12 Adjuntar Valores

Agregados

Sistemas de

Inventarios y

Microsoft

Excel

Si se permite se

propondrán sistemas de

inventario para control de

stocks y base de datos

para digitalizar las

ordenes de pedido.

2. MARCO DE REFERENCIAL

2.1. MARCO HISTORICO

2.1.1. Sector Económico CIIU 1521

C. Industria Manufacturera

15. Curtido y Recurtido de Cueros; Fabricación de calzado; Fabricación de

artículos de viaje; maletas bolsos de mano y artículos similares, y fabricación

de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles.

152. Fabricación de Calzado.

1521. Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de

suela.

2.1.2. Le’ Zapatiere S.A.S NIT: 900.927.227

Le` Zapatiere, es una idea que surgió hace 9 años, la cual ha venido siendo

desarrollada por dos jóvenes hermanos: Natalia Campuzano (profesional en negocios

internacionales) y Nicolas Campuzano(diseñador de calzado empírico), con una

visión innovadora en cuanto al diseño y personalización de zapatos en Colombia ,

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proponiendo nuevas alternativas en la manufactura de calzado, fabricados de manera

100% artesanal, con materiales colombianos, mano de obra local, siempre buscando

innovación en cuanto a diseño, ya que el plus que tiene la marca es el de desarrollar

zapatos personalizados para los clientes, en cuanto a color, material, talla, altura y

demás, debido a que se crean diseños para los clientes y ellos mismos los re diseñan

imprimiéndole su toque personal, lo cual es algo que ha funcionado a la perfección y

que ha capturado una gran parte del mercado, al cual le gusta optar por prendas y

accesorios únicos, alternativa que les brinda Le’ Zapatiere S.A.S, como creador de

diseños exclusivos.

En este momento ya se cuenta con taller propio, con personal dedicado a la

producción de calzado para la marca, taller ubicado en el sector de Restrepo, y

almacén donde se exhiben y comercializan los productos ubicado en la zona T de la

ciudad de Bogotá.

2.1.3. Antecedentes

Dentro de la bibliografía se encuentra un proyecto, donde se estudia los métodos

y tiempos en una empresa de calzado, sin embargo, esta empresa no es

colombiana, por ello se puede determinar por ahora que no se encuentra un

estudio de esta área en el sector del calzado a nivel municipal.

2.2.MARCO TEORICO

A continuación, se mencionará conceptos que, sin fundamentales para la comprensión

de la propuesta del proyecto, los cuales empiezan desde la clasificación ABC, Estudio

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de Tiempos, Los Cálculos del Estudio, Estandarización de tiempos, y por último

Balanceo de Línea.

Clasificación ABC;

En la mayoría de organizaciones el control de existencias de materia prima ,

materiales, subproducto y producto terminado has sido uno de los puntos clave en las

que se generar un crecimiento descontrolado de costos, las pérdidas que genera este

termina afectando el rendimiento de producción, a su vez. Es por ello que un sistema

de identificación y control de existencias es relevante partiendo de los criterios de los

que se basa, pues la importancia prioritaria en buena cantidad de casos refleja que el

inventario valorado puede representar un porcentaje grueso de inversión mientras que

el agregado no mucho, dejando un cuello de botella en mantenimiento de inventario,

por ello se genera una clasificación básica para su aplicación, Tipo A; la

caracterización de este conjunto de elementos coincide en la representación

importante de valor, una alta rotación e inclusive su participación en beneficios, Tipo

B; en esta tipología los inventarios no requieren un control lo suficientemente estricto

y su utilización además de su valor es regular, finalmente el Tipo C; en esta sección

los inventarios implican una baja inversión también su uso es raro e extraño.

Estudio de Tiempos;

Siguiendo con lo anterior, se entiende como el estudio de métodos de tiempos es una

técnica compuesta por su tipología, materiales y herramientas utilizadas parala

medición del trabajo, empleada para registrar los tiempos de trabajo y actividades

correspondientes a las operaciones de una tarea definida, donde divide y desglosa la

tarea en una parte razonable de operaciones de esta manera se entiende mejor como

se ejecuta la tarea, y de este modo sirve para unificar un método operatorio de para

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19 | P á g i n a

todo implicados en su ejecución, con el fin de analizar los datos y estableces medidas

o normas de rendimiento para la ejecución de un proceso.

Cálculo del Estudio;

Por medio de la obtención de los tiempos registrados en un formato de toma de

tiempos, se podrá llegar a encontrar el cálculo del estudio, el cual después de haber

registrado de manera apropiada lo tiempos, se determina si se es necesario mas

muestras para llegar a un correcto porcentaje de confiabilidad por medio de la

fórmula:

𝑛 = (𝑡𝑠

𝑘𝑥)

2

Después de ello se llega a calificar y analizar los tiempos, por medio de la siguiente

formula

𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 × 𝐶/100

Donde TN será igual al tiempo normal, TO será tiempo observado y C será la

calificación del desempeño del operario expresada en porcentaje.

Estandarización de Tiempos;

Por medio de un correcto cálculo de estudio se puede llegar a obtener una

estandarización de tiempos, siendo la suma de los tiempos elementales, donde la

formula que lo representa es:

𝐸 = 100 ×𝐻𝑒

𝐻𝑐= 100 ×

𝑂𝑐

𝑂𝑒

Donde: E = Porcentaje de Eficiencia

Hc = horas de reloj en el trabajo

He = horas estándar trabajadas

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20 | P á g i n a

Oe = Producción Esperada

Oc = Producción actual

Balance de Línea;

Por último, se tomará por medio del tiempo estándar, el balanceo de línea que

básicamente es el equilibrio dentro de una línea de operaciones es uno de los factores

más importantes, por ello la herramienta de balanceo de línea es una de las más

importantes dentro del control de una producción en una empresa, dado que una línea

de producción depende de la optimización de las variables que se relacionan con la

productividad de un proceso. El objetivo fundamental del balanceo de línea

corresponde a los tiempos de trabajo de cada estación del proceso, donde se

analizarán y se establecerá por medio de métodos matemáticos, que puestos de

operación tienen sobre cargada o no, determinando si requiere un balaceo o se debe

hacer cambio dentro de este proceso, para así optimizar las líneas de producción,

logrando algo como se muestra en la figura.

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21 | P á g i n a

3. ANALISIS DE RESUTADOS

Después de haber logrado obtener como primera fase un diagnóstico, se estableció la

tarea de la recolección de una muestra de tiempos, donde inicialmente se emplearían

5 tomas de tiempos de cada tarea productiva, después se empleó el método tradicional

para el numero de observaciones, donde se determina 8 tomas de tiempos, para

obtener un 95% de confiabilidad en el análisis de los tiempos.

N° Descripción del Elemento 1 2 3 4 5

Corte Ubicar 0,0831 0,0708 0,1042 0,0675 0,0897

Corte y Moldeo 0,2881 0,3689 0,4833 0,3319 0,2289

Guarnición Preparación 0,3528 0,3419 0,6613 0,6557 0,6659

Armado 1,5550 1,5925 1,2008 1,1953 1,2064

Soladura

Montaje 1,2422 1,3753 1,4056 1,3422 1,1608

Pegado y Corte 3,3567 2,7511 3,3922 3,1975 3,9819

Pegado y Pulido 1,7167 0,9075 1,7789 2,1658 1,5136

Costura de Plataforma 0,4764 0,4725 0,4586 0,5231 0,5125

Finizije Finizaje 0,8554 0,8498 0,8609 0,3897 0,3731

Total Tiempos 9,9262 8,7304 10,3458 9,8688 9,7329

Se aplicaron las siguientes fórmulas para determinar el número de observaciones:

𝑻(𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐) = ∑ 𝒕

𝒏 (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟, 𝐵. (𝑠. 𝑓))

𝒏 = 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒕 = 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔

Donde;

𝑻 =𝟒𝟖, 𝟔𝟎𝟒𝟏

𝟓= 𝟗, 𝟕𝟐𝟎𝟖

Luego hallamos el rango

𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 (𝑹) = 𝒕𝒎𝒂𝒙 − 𝒕𝒎𝒊𝒏 (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟, 𝐵. (𝑠. 𝑓))

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22 | P á g i n a

Donde;

𝑹 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟒𝟓𝟖 − 𝟖, 𝟕𝟑𝟎𝟒 = 𝟏, 𝟔𝟏𝟓𝟓

Por último, hallamos el cociente, para luego comparar en la tabla 1.

𝑪𝒐𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒚 𝑻 = 𝑹

𝑻 (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟, 𝐵. (𝑠. 𝑓))

Donde;

𝟏, 𝟔𝟏𝟓𝟓

𝟗, 𝟕𝟐𝟎𝟖= 𝟎, 𝟏𝟔𝟔𝟐

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23 | P á g i n a

Tabla 1

Según lo establecido por la tabla 1, encontramos que al obtener 0,16, se determina

que el numero recomendado de toma de tiempos serán 8 por el cual se determina un

95 % de confiabilidad.

Posteriormente se establecerá los tiempos estándar de cada tarea y en general, para

ello será necesario emplear las siguientes formulas;

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24 | P á g i n a

𝑻(𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐) = ∑ 𝒕

𝒏 (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟, 𝐵. (𝑠. 𝑓))

𝒏 = 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒕 = 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔

𝑽 ∗ 𝑻 = 𝑻. 𝑩 (𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒃á𝒔𝒊𝒄𝒐)

𝑽 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓)

La valoración se dará de 1 a 200, siendo 200 un sobre esfuerzo u fatiga en el trabajo

y 100 trabajo normal, para mayor claridad véase la siguiente tabla 2.

200 Excesivo

150 Excelente

100 Bueno

50 Regular

0 Deficiente

Tabla 2

Formula Tiempo Estándar

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝑻. 𝑺 = 𝑻. 𝑩 + % 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟, 𝐵. (𝑠. 𝑓))

Después de haber obtenido los tiempos básicos, se sumará un porcentaje de

aceptación por parte de la empresa, donde se justificará el ocio que se pueda cometer

en cada tarea (Véase la Tabla 3), seguidamente se obtendrá la siguiente tabla 4 con

los tiempos estándar ya realizados.

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25 | P á g i n a

Necesidades 5%

Fatiga 2%

Ruido 1%

Características del Proceso 2%

Otras (Pausas Activas) 5%

TOTAL 15%

N° Descripción del Elemento Promedio T.O V T.B T.S C.P.D (Unidades)

Corte Ubicar 0,0860 83 0,0714 0,0821 109,6014

Corte y Moldeo 0,2896 83 0,2404 0,2765 32,5541

Guarnición Preparación 0,5161 88 0,4542 0,5223 17,2321

Armado 1,2400 88 1,0912 1,2549 7,1721

Soladura

Montaje 1,2667 86 1,0893 1,2527 7,1843

Pegado y Corte 3,1264 78 2,4386 2,8044 3,2092

Pegado y Pulido 1,6582 88 1,4592 1,6781 5,3631

Costura de Plataforma 0,5174 83 0,4295 0,4939 18,2228

Finizije Finizaje 0,5378 70 0,3765 0,4329 20,7881

Total Tiempos 9,2383 83 7,6678 8,8180 1,0206

Tabla 4

La estandarización de los tiempos representa un factor importante para la

optimización de la empresa, puesto que, por medio de dichos tiempos estándar se

podrá generar un balance de línea. Además de ello, se tendrá el conocimiento de los

tiempos de producción donde se establecerá el C.P.D (Capacidad de Producción

Diaria) mostrada en la tabla 4, donde se determina que al día se puede producir un

par de zapatos.

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Balance de Línea

Al haber obtenido los tiempos estándar y la suma de estos, siendo el total (Vease

Tabla 5), es momento de establecer un balance de línea, por ello vamos a nombrar las

tareas para establecer un diagrama de nodos.

No. Proceso Descripción TE

A Corte

Ubicar 0,0821

B Corte y Moldeo 0,2764

C Guarnición

Preparación 0,5222

D Armado 1,2548

E

Soladura

Montaje 1,2527

F Pegado y Corte 2,8044

G Pegado y Pulido 1,6781

H Costura de

Plataforma 0,4938

I Finizaje Finizaje 0,4329

TOTAL 8,8180

Tabla 5

Cabe aclarar que el proceso es netamente lineal, y no hay estimaciones de una

producción ideal o requerida por la empresa, por ello se tomara el tiempo mayor,

como el Tiempo de Ciclo (TC) para el balanceo de línea. Sin embargo, para hacer la

tabla de balanceo de línea es necesario hallar el número mínimo de operarios

deseados, para ello será necesario la siguiente formula.

𝑁 = ∑ 𝑡𝑖

𝑇𝐶

𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

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∑ 𝑡𝑖 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑇𝐶 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

Donde;

𝑁 =8,8180

2,8044= 3,1443 ≈ 4

Por ello es justo establecer que con cuatro operarios nos dará un balanceo de línea

indicado, por ello se vendrá a evaluar en la siguiente tabla 6.

N Ti ∑T TC TO E

1 A,B,C,D 2,136 2,804 0,669 76,2%

2 E 1,253 2,804 1,552 44,7%

3 F 2,804 2,804 0,000 100,0%

4 G,H,I 2,605 2,804 0,199 92,9%

Donde;

N = Numero del operario.

Ti = Estaciones a emplear.

∑T = Sumatoria de los tiempos dentro de cada estación.

TC = Tiempo de Ciclo.33ed

TO = Tiempo Inutilizado.

E = Eficiencia.

𝑇𝑂 = ∑ 𝑇 − 𝑇𝐶

𝐸 =∑ 𝑇

𝑇𝐶

Según la tabla 6, se puede deducir que el operario 3 y 4 están trabajando a su máximo,

por ello será recomendado agregar dos operarios más, para nivelar el cuello de botella

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que podría generarse, puesto que, si llegase una orden de producción mayor a la

permitida se saturaría la producción.

INVENTARIOS

El entorno operacional y administrativo

que capsula a Le’Zapatiere trae consigo

procedimientos manuales en su mayoría,

por no decir su totalidad, pues durante la

etapa de diagnóstico varios puntos de

mejora resaltaban urgencia de atención

pues a largo plazo sus consecuencias se

verían marcadas y se convertirían en

estrategias competentes que la

competencia podrían aprovechar, en el

mismo orden de ideas Le’Zapatiere es

identificado por la nueva tendencia de emprendimiento online ya que originalmente

sus modelo de negocios se movía por medios electrónicos como lo es su tienda online

además de su potencial influyendo en Instagram, como parte de ello tareas como en

la gestión de información se traduce en un almacenamiento de documentación física,

anulando una fuerza tecnológica significativa en el ámbito. Dos tareas importantes en

la cadena de consecuentes dentro de la producción se encuentra la gestión de

inventarios, el registro de ordenes de pedido y el avance de desarrollo de cada orden

de producción; cada uno de estos se controla mediante unos formatos impresos

ubicados en la oficina administrativa llenados a mano por la persona líder en el

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momento bajo un periodo diario no obstante la gestión de inventarios no se lleva

seguimiento alguno, aunque en concepto el proceso de compras se lleva a cabo bajo

pedido, no ha evitado que Le’Zapatiere contenga hasta la fecha un inventario

considerado en existencias con rotación congelada.

Partiendo de ese conjunto de situaciones hay que ciertos puntos antes de mostrar la

solución diseñadas para amortiguar el peso de los puntos de mejora, en primer lugar,

debe generarse un contraste de los aspectos tanto benéficos como perjudiciales de

mantener un inventario ya que para retos actuales como los es la apertura del nuevo

store en Medellín se estratégico como estructura de crecimiento de la empresa lo

vuelve mucho más fuerte además de competente.

Inventarios

Ventajas Desventajas

Disminución de Ordenes Atrasadas En Algunos Casos Implica Absorción

Excesiva de Inversión

Aumento de Satisfacción al Cliente Implicaciones en términos de calidad a

largo plazo

Disminución de Costos (Producción,

Compras y Transporte)

Suboptimización de la cadena de

abastecimiento

Disminución en Los Tiempos de Espera en

La Producción

Creación de Stock de Emergencia

Es valido afirmar que dado los aspectos positivos y los negativos Le’Zapatiere al

contar sin ninguna medida en el suministro de materia prima ha acumulado un stock

que independiente de su dimensión, atrae en una inversión estática y fuente de

perdidas por su almacenamiento indefinido siendo así frente a un análisis esta

irregularidad converge con un aspecto importante que es el aspecto tecnológico pues

en sus instalaciones los sistemas de software no pertenecen a sus activos puesto que

la única tecnológica implicada yace en la maquinaria en procesos de soladura y

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guarnición, resultando en operaciones netamente manuales y clásicas afectando

recursos como lo es el tiempo y eficiencia en toda la cadena productiva o en buena

parte de esta.

Con dos temas en la mano INVENTARIO & TECNOLOGÍA, se comienza por

determinar que conlleva un sistema de administración de inventarios, esta técnica

busca la optimización del sistema de suministro de la producción y compras dentro

de la compañía ya que en una lista de beneficios para la organización construye una

seguro además de constante abastecimiento de materia prima y materiales evitando

los escenarios de tiempos muertos, escases de insumos y congelación de la línea

manufacturera, como segundo punto a considerar de establecer un sistema de gestión

de inventarios de manera cuidadosa para ayudar a cubrir la demanda pronosticada y

actual, además de ubicar excesos de existencias, identificar existencias obsoletas de

rotación, nivelar la rotación de stocks, impedir el posible robo de materia prima,

ordenar bajo codificación la ubicación incluyendo reconocimiento de existencias y

reducir costos por cotizaciones. Es importante la validación del término conocido en

el campo “lo que no se mide, no se controla” ya que aplica en cada fase de este

contexto logístico, consiguiente a esto surgen dos “pluses solutions”.

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La faceta principal de la solución a diseñar se ubica dentro de una tabla dinámica

denominada KARDEX en el software Excel Microsoft a partir de esta agrupación que

representa los movimientos de materia prima que implica cada orden de producción

para lograrlo, debe realizar anteriormente la codificación de todos los integrantes de

las columnas OP (Orden de Producción) identificado con el consecutivo alfanumérico

LZ-XXXX, Referencia que identifique cada materia prima dentro de la base de datos

y Ref. Zapato que indique la referencia de calzado a la que la compra se asigna;

entendido el paso para iniciar la adaptación de la sistematización de los movimientos

de stocks se genera una filtración de información segmentando datos que permitirá la

formación de un Dashboard la cual de manera interactiva manifestara el

comportamiento de todo lo que concierne al inventario sea EN Entrada, SA Salida o

NV en la tendencia de periodos definidos, arrojando resultados en las referencias con

mayor movimiento, histórico de inventarios, existencias actuales, existencias en

riesgo de estar por debajo del límite básico de inventario, niveles de inventarios y el

valor total de las existencias en almacenamiento.

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Con experiencias empresariales que se demuestran en varios mercados la

implementación y adaptación de procesos ya estandarizados o acostumbrados frente

a innovaciones y herramientas tecnológicas absorbe un tiempo considerado, además

la curva de aprendizaje se extiende dependiendo del empleado y la versatilidad de

programa a implementar adicionalmente con las exigencias funcionales para

optimizar los recursos como lo es el ahorro de tiempo incluyendo también la presencia

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de error humano, se evidencia en la organización en la preparación de cada orden de

pedido pues durante las visitas realizadas algunos inconvenientes como ubicación del

cliente, gestión de garantías o novedades , perdida de pedidos atrasados o

acumulación de pedidos de tipo urgente no flexibilizan para el análisis de las

referencias de calzado más demandadas, además de la identificación de clientes

potenciales o recurrentes, frente a esa necesidad el software Microsoft Access permite

el ingreso y almacenamiento de información que en este caso estructura una

plataforma para organizar de forma eficiente las ordenes de cada uno de los clientes,

sin olvidar la consulta mucha más rápida para verificar lapsos de garantía y la

sincronización de la tienda ubicada en la Zona T de Bogotá y la planta de producción

ubicada en la zona del Restrepo, de manera más especifica mediante el software de

gestión de base de datos se diseña una función para llevar el control de las ordenes de

pedido y su desarrollo.

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4. SITUACIÓN ACTUAL

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4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.2. PORTAFOLIO

Producto a Evaluar

El producto que representa mas movimientos, en cuanto a sus pedidos, son los

SKINNY BULLS, siendo el producto a evaluar su elaboración y tiempos, sin

embargo, el proceso productivo de dicho producto tiende a ser similar junto con

otras referencias, como las siguientes:

SKINNY BULLS

Natalia Campuzano, Nicolas Campuzano

(Gerente)

Solador Guarnecedor Cortador Finizaje

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OTRAS REFERENCIAS.

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4.3.PROCESOS

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4.4.RECURSOS

4.4.1. HUMANOS

• Equipo de investigación.

• Asesores, profesora Claudia Mabel Moreno.

• empleados de la empresa y nuestra jefe directa.

4.4.2. TÉCNICOS

• Formatos de registro, software, cómputos, herramientas teóricas.

CONCLUSIONES

Finalmente, cabe aclarar que LE´ ZAPATIERE, es una empresa dedicada a la elaboración de

calzados y accesorios de calidad, sin embargo a medida que va creciendo dicha empresa y

generando nuevos productos, la gestión de la materia prima que se invierte se verá sesgada,

puesto que puede llegarse a ver una gestión de dichos recursos de manera tradicional, al

implementar la estandarización de tiempo en la empresa LE ZAPATIERE, se notaron

cambios a la hora de la logística de los pedidos, puesto que al conocer los tiempos de proceso

de cada producto, será justo establecer cuando podrá ser su entrega. Además de ello, también

se encontraron mejoras por parte del balance de línea, puesto que se logró advertir al gerente

de la situación actual de la empresa y como la saturación de trabajos puede implicarse de

manera negativa a la producción, por ello se tomarán las medidas pertinentes, para la mejorar

los cuellos de botella presentes. Por último, cabe agregar que una nueva propuesta de

inventarios puede significar una mejora dentro de la gestión de los materiales, sin embargo,

no se logró implementar en el lapso de tiempo del proyecto.

La Sistematización de líneas de manufactura ha sido esencial en el mercado actual, sobrevivir

a los cambios implica estrategia, al final Le’Zapatiere cuenta con ventajas propias tanto

autóctonas en sus diseños y sus técnicas de producción han sido mejoradas por sus funciones

de marketing además de alianzas con pertenecientes importante de moda, sin embargo es

arriesgado solo jugar a cubrir una necesidad de la compañía pues sus pilares administrativos

como operativos trabajan para sostener la marca, así que con la propuesta de formalización

organización y sistematización de áreas y recursos, la capacidad de Le’Zapatiere comenzara

a equiparse de forma benéfica en la reducción de tiempos y adopción de personal estratégico.

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RECOMENDACIONES

Se propone, a manera de optimizar algunos procesos de producción, la implementación de

máquinas, para la mejora de algunos procesos, los cuales pueden ser una máquina de cuerno

(Cosedora de Suelas), una enfriadora, y la renovación de algunas maquinas, puesto que, si se

invierte en estas herramientas, los tiempos de producción podrán llegar a disminuirse

aproximadamente 2 horas por cada producto elaborado.

BIBLIOGRAFÍA

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https://www.academia.edu/30147438/Balance_de_linea.

ANEXOS

Balanceo de Línea

Dashboard de Gestor de Inventarios

Dashboard de Tiempos

Diagrama de Producción

Formato de Gestión de Inventarios

Formato Toma de Tiempos