PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE...

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1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE DE EKORED S.A.S. LUZ MARINA GUTIÉRREZ C. 20112377386 ALEJANDRO PRIETO CASTILLO 20112377031 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C. 2016

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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL

CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE DE EKORED S.A.S.

LUZ MARINA GUTIÉRREZ C.

20112377386

ALEJANDRO PRIETO CASTILLO

20112377031

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ D.C.

2016

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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL

CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE DE EKORED S.A.S.

LUZ MARINA GUTIÉRREZ C.

20112377386

ALEJANDRO PRIETO CASTILLO

20112377031

ÁREA TEMÁTICA: PRODUCCIÓN

Proyecto de grado para optar al título:

Ingeniero de Producción

LINEA 2: GESTION DE LA PRODUCCION

TEMA: 240 GESTION DE PROCESOS

DIRECTORA

ING MSC DORIS MARLENE OLEA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ D.C.

2016

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Nota de aceptación:

___________________________________ Ing. Msc. Doris Marlene Olea

Firma del jurado 1

Firma del jurado 2

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AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos:

A Dios, a mi madre y mi abuela, a mis compañeros de estudio, a los docentes de la universidad y a todas las personas que formaron parte de este proceso académico.

Alejandro Prieto C. A mí querido hijo como motor de mi mundo.

Luz Marina Gutiérrez

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 11

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA EKORED S.A.S. .................... 12

1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: ................................................ 12

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: ....................................................... 13

1.3. CENSO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ........................... 14

1.4. HORARIOS DE TRABAJO ....................................................................... 15

1.5. Actividad Económica y Principales Procesos Productivos. ....................... 16

1.6. MISIÓN ..................................................................................................... 16

1.7. VISIÓN ...................................................................................................... 16

1.8. HISTORIA ................................................................................................. 17

2. GENERALIDADES .......................................................................................... 17

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 17

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 19

2.3. OBJETIVOS .............................................................................................. 19

2.3.1. Objetivo General .................................................................................... 19

2.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................ 19

2.4. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 20

2.5. ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................... 21

2.6. ANTECEDENTES ..................................................................................... 21

3. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 23

3.1. Marco Histórico. ........................................................................................ 23

3.1.1. Historia del PET reciclado. .................................................................... 23

3.1.2. Proceso de transformación del PET ...................................................... 25

3.1.3. Reciclaje de PET de botella a botella .................................................... 25

3.1.4. Reciclaje de PET en el mundo .............................................................. 26

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3.1.5. Reciclaje de PET en Colombia .............................................................. 27

3.1.6. Ventajas y Desventajas ......................................................................... 27

3.1.7. Beneficios del reciclaje de PET ............................................................. 27

3.1.8. Producto Terminado .............................................................................. 28

3.2. Marco Conceptual ..................................................................................... 28

3.2.1. Origen de Lean Manufacturing .............................................................. 28

3.2.2. Principios y conceptos clave de Lean Manufacturing ............................ 29

3.2.3. Conceptos Claves ................................................................................. 32

3.2.4. Sistemas y Métodos Adoptados ............................................................ 33

3.2.5. Herramientas de Lean Manufacturing ................................................... 34

4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EKORED S.A.S. .... 37

4.1. Planeación Estratégica de la Empresa ..................................................... 37

4.2. Estructura Organizacional ......................................................................... 38

4.3. Portafolio de productos ............................................................................. 38

4.4. Descripción del Proceso de Reciclaje ....................................................... 39

4.4.1. Diagrama de flujo del proceso productivo de EKORED S.A.S. ............. 43

4.5. CUADRO DIAGNÓSTICO DE EKORED S.A.S. ....................................... 44

5. LAYOUT EN EKORED S.A.S. ......................................................................... 47

5.1. Distribución en Planta “Layout” ................................................................. 47

5.1.1. Layout por producto ............................................................................... 49

6. APLICACIÓN DE 5S Y TPM EN EL PROCESO PRODUCTIVO .................... 59

6.1. 5S: Organizando el lugar de trabajo. ........................................................ 59

6.2. Mantenimiento productivo total para la compactadora horizontal. ............ 68

6.2.1. Calculo del tipo de pérdidas generadas por falta de TPM. .................... 69

6.2.2. Programa de mantenimiento. ................................................................ 71

6.2.3. Mejora esperada con TPM. ................................................................... 73

7. IMPACTO ECONÓMICO Y BENEFICIOS PARA LA OPERACIÓN CON LA

APLICACIÓN DE LEAN MANUFACTURING......................................................... 75

8. PRESUPUESTO ............................................................................................. 79

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9. CONCLUSIONES ............................................................................................ 80

10. RECOMENDACIONES ................................................................................ 81

11. GLOSARIO .................................................................................................. 82

12. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 85

13. ANEXOS ...................................................................................................... 87

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LISTADO DE ILUSTRACIONES Ilustración 1 Ubicación en la ciudad de Ekored S.A.S………………………….…12

Ilustración 2 Fachada Bodega de Ekored S.A.S…………………………………...13

Ilustración 3 Compactadora Horizontal……………………………………………...65

Ilustracion 4 Cargue actual de camiones……………………………………….......73

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Lista de Tablas

Tabla 1 Distribución de Personal de la Empresa EKORED S.A.S………………14

Tabla 2 Distribución de Personal de la Empresa EKORED S.A.S. por género…14

Tabla 3 Turno de Trabajo en la empresa EKORED S.A.S………………………..15

Tabla 4 Diagnóstico proceso productivo Ekored S.A.S……………………………45

Tabla 5 Técnicas de Lean Manufacturing según tipo de problema………………47

Tabla 6 Tráfico de mercancías entre departamentos……………………………...52

Tabla 7 No. De viajes entre departamentos………………………………………...53

Tabla 8 Distancia en metros entre departamentos…………………………………54

Tabla 9 Distancia recorrida en metros entre departamentos……………………...54

Tabla 10 Resumen de las metas de implementación de la técnica 5S

en EKORED S.A.S……………………………………………………………..67

Tabla 11 Programa de mantenimiento………………………………………………70

Tabla 12 Comparativo de eficacia general………………………………………….74

Tabla 13 Costos de transporte por kilo………………………………………………75

Tabla 14 Modelos de cargue propuestos……………………………………………75

Tabla 15 Oportunidades de ahorro Modelo 5……………………………………… 76

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama Causa/Efecto - DIAGNÓSTICO EKORED S.A.S.

Figura 2 Proceso de reciclaje

Figura 3 Ciclo del PET

Figura 4 Porcentaje de reciclaje del PET

Figura 5 Principios clave de Lean Manufacturing

Figura 6 Tiempo de valor añadido

Figura 7 Diagrama flujo de proceso EKORED S.A.S.

Figura 8 Distribución de planta actual y flujo de operación.

Figura 9 Plano con nueva propuesta de distribución en planta.

Figura 10 Plano con flujo de operación propuesto.

Figura 11 Fases de implementación 5S

Figura 12 Cuadro de implementación de 5S en EKORED S.A.S.

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LISTADO DE ANEXOS

ANEXO A: Plano del edificio actual de EKORED S.A.S………………………….86

ANEXO B: Organigrama de funciones de la Empresa EKORED S.A.S……… ..87

ANEXO C: Diagrama de Pareto de EKORED S.A.S………………………… .…..88

ANEXO D: Formato de control de producto……………………………… ………..89

ANEXO E: Formato de mejoramiento de procesos………………………………...90

ANEXO F: Formato de ejemplo de una tarjeta roja………………………………...91

ANEXO G: Lista de Chequeo de Mantenimiento……………………………...….93

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INTRODUCCIÓN

La implementación de Lean Manufacturing en la industria del reciclaje constituye

una gran oportunidad para mejorar los procesos productivos y lograr mejores

resultados operativos y financieros dentro de estas empresas. Esta propuesta de

mejoramiento permite conocer el diagnóstico del departamento de producción en

EKORED S.A.S. así como identificar cuáles son las principales problemáticas en

cada área que requieren ser intervenidas mediante las técnicas de Lean

Manufacturing que permiten mejorar el desarrollo de la operación.

En primera medida se identificaron los problemas del área productiva de la

empresa y su justificación lo que permitió tener un DIAGNÓSTICO detallado por

área, lo anterior gracias al desarrollo y análisis de diagramas de flujo de proceso,

espina de pescado y Pareto.

Una vez se logran discriminar los problemas que afectan cada una de las

principales áreas de la organización, teniendo en cuenta el marco referencial se

definen las técnicas que permiten mejorar el proceso productivo desde diferentes

perspectivas como son una nueva propuesta de distribución en planta a través de

la técnica de “ Layout ”, en segundo lugar, con el uso de 5S se gestionan temas de

aseo, limpieza, orden, estandarización y autodisciplina, y como tercera medida la

propuesta del programa de mantenimiento productivo total que aborda un punto

clave de EKORED como es la maquinaria, técnicas trascendentales que forman

parte de la filosofía de gestión denominada “Lean Manufacturing” o “Manufactura

Esbelta”.

Finalmente se evalúa el impacto que genera en la empresa la implementación de

esta propuesta de mejoramiento, donde se reflejan importantes rendimientos

financieros que permiten disminuir costos y aumentar los ingresos de la

organización.

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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA EKORED S.A.S.

1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

Identificación:

Razón Social: EKORED S.A.S. NIT: 900.589.386-0 Ubicación: Carrera 35 N° 9-54 Teléfono: (+1) 405 7031 Fax: N/A Correo electrónico: [email protected] Página Web: www.ekored.co Representante Legal: Juan Carlos Gutiérrez Cano

Ubicación y vías de acceso

Ilustración 1 Ubicación en la ciudad de Ekored S.A.S.

Fuente: Tomado de https://maps.google.com/

Las principales vías de acceso a las instalaciones de la empresa son:

De norte a sur por la Avenida NQS (Carrera 30).

De oriente a occidente por la Calle 6ta.

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Características de la planta física

La empresa está ubicada en una bodega que ocupa la mitad de una cuadra con

tres portones destinados a la recepción y despacho de materiales.

En la parte interior la empresa se divide en 2 pisos, en el segundo piso está

ubicada el área administrativa mientras que en el primer nivel esta la planta de

producción y la bodega de almacenamiento.

La distribución y estructura del edificio se puede observar con mayor detalle en el

ANEXO A el cual contiene los planos del edificio actual de la empresa.

Ilustración 2 Fachada Bodega de Ekored S.A.S.

Fuente: Tomado de https://maps.google.com/

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA:

La organización de la empresa por funciones es la indicada en el organigrama

jerárquico de la empresa el cual está indicado en el ANEXO B.

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1.3. CENSO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

El centro de acopio de EKORED S.A.S. en Bogotá cuenta actualmente con 53

empleados distribuidos y clasificados de la siguiente forma:

Tabla 1 Distribución de Personal de la Empresa EKORED S.A.S.

ÁREA N° DE EMPLEADOS

Administrativa 15

Comercial 4

Producción 24

TOTAL 53

Fuente: Autores.

Clasificación por género

Tabla 2 Distribución de Personal de la Empresa EKORED S.A.S. por género.

GENERO N° DE EMPLEADOS

Hombres 33

Mujeres 20

TOTAL 53

Fuente: Autores.

1.4. HORARIOS DE TRABAJO

Todas las áreas de la empresa cumplen con el mismo horario:

Tabla 3 Turno de Trabajo en la empresa EKORED S.A.S.

DÍAS HORA HORA

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INGRESO SALIDA

Lunes a viernes 7:30 am 5:00 pm

Sábado 8:00 am 1:00 pm

Fuente: Autores.

En ocasiones cuando producción lo requiera se realizan horas extras en la parte

operativa de la empresa, con previa autorización.

1.5. Actividad Económica y Principales Procesos Productivos.

Las actividades principales de la empresa son:

a. Proveer a Enka de Colombia las materias primas necesarias para la fabricación de filamentos textiles y gránulos de acuerdo a su capacidad de producción.

b. Comercializar otro tipo de materiales que generen rentabilidad a la empresa.

c. Realizar campañas de promoción del reciclaje en Colombia.

1.6. MISIÓN

“Nuestro negocio es actuar como abastecedores de materia prima reciclada para

el sector industrial, a través de la formación de la RED de comercialización y la

formalización del proceso; enfocada a que nuestros productos cuenten con altos

índices de calidad que reduzcan el impacto ambiental, sin dejar atrás a nuestros

colaboradores y aliados.” 1

1.7. VISIÓN

“Seremos para el año 2016, la empresa abastecedora de materia prima reciclada

con el mejor posicionamiento en el mercado colombiano, con proyección

internacional; a través de una organización sólida e innovadora, con capacidad de

interlocución en los ámbitos político ambiental, económico y social.” 2

1 Tomado de www.ekored.co

2 Tomado de www.ekored.co

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1.8. HISTORIA

EKORED surge en febrero del 2013 a partir de la alianza estratégica de dos

modelos económicos: COOPERENKA y ENKA DE COLOMBIA.

ENKA DE COLOMBIA consciente de la necesidad de cerrar el ciclo de vida del

PET y aprovechando su conocimiento y experiencia en la producción de resina y

fibras sintéticas, desarrolló un ambicioso proyecto para recuperar las botellas de

PET y transformarlas mediante proyectos de alta tecnología en resinas, fibras y

filamentos, los cuales son empleados en múltiples usos textiles o plásticos con

propiedades similares a aquellos provenientes de la cadena petroquímica.

Con el lema “¡nosotros petciclamos!” el proyecto PETCICLO de COOPERENKA

generó alternativas de desarrollo y sostenimiento, con el fortalecimiento de la Red

de Reciclaje Nacional, este bonito proyecto se fortalece con el departamento de la

multiactividad de COOPERENKA, desarrollado en los últimos 40 años.

Continuando con este proyecto sustentable la alianza PETCICLO + EKO =

EKORED como EMPRESA VERDE será reconocida por su triple estrategia de

valor:

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL

CRECIMIENTO ECONÓMICO

2. GENERALIDADES

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

EKORED S.A.S. es una empresa que actúa como proveedor de materia prima

reciclada para el sector industrial, se dedica específicamente a la recolección,

recuperación y clasificación de las botellas de material PET (polietileno tereftalato).

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La empresa cuenta con tres (3) centros de acopio de material reciclable ubicados

en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, con el objetivo de procesar el material

PET para integrarlo nuevamente a un ciclo de productividad como materia prima.

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante un

diagrama causa/efecto se han evidenciado fallas en diferentes áreas que impiden

el desarrollo óptimo de la operación, entre las que se destacan:

a) Errores del personal al seleccionar y manipular el material, lo que implica

reprocesos.

b) Distribución inadecuada de los recursos físicos, que genera pérdida de

tiempo en transporte y movimientos innecesarios.

c) Falta de mantenimiento de la maquinaria y obsolescencia, lo que ocasiona

pérdida de tiempo, ineficiencia e incumplimiento de las características que debe

tener el producto terminado.

d) Falta de estandarización de la unidad de empaque a recibir, generando

pérdidas de tiempo en clasificación para identificar el tamaño correcto que es

aceptado en el proceso.

e) Capacitación insuficiente a los recicladores acerca de los parámetros de

calidad con que deben llevar el material PET al centro de acopio.

f) Inadecuado tamaño y forma de la unidad de producto terminado, lo que

impide el aprovechamiento del espacio tanto en la bodega como en el medio de

transporte utilizado para su distribución.

Cada una de las fallas mencionadas contribuye de forma negativa y genera

cuellos de botella en las diferentes etapas del proceso de producción, impidiendo

la consolidación de una empresa competitiva en el sector del reciclaje, debido a

una serie de malas prácticas y a la falta de gestión del flujo de procesos, situación

que evidencia la desarticulación de las áreas de la compañía y que hace necesaria

una intervención y restructuración atacando los diferentes frentes que así lo

requieran.

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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El centro de acopio de EKORED en Bogotá requiere una intervención inmediata

para aprovechar de manera óptima sus recursos financieros, humanos,

tecnológicos y de infraestructura, en busca de mayor competitividad dentro del

gremio del reciclaje, ¿Cómo se debe mejorar el proceso productivo en el centro de

acopio para ser más eficiente?, ¿Qué frentes se deben gestionar para alcanzar

mayores niveles de productividad?

2.3. OBJETIVOS

2.3.1. Objetivo General

Desarrollar una propuesta de mejora del proceso productivo mediante la

aplicación de Lean Manufacturing en el centro de acopio de reciclaje de

la empresa EKORED en Bogotá.

2.3.2. Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico para identificar las áreas críticas del proceso de

producción y seleccionar las herramientas de Lean Manufacturing que

apliquen de acuerdo con las necesidades prioritarias de la empresa.

Aplicar la herramienta seleccionada para organizar y estructurar la

distribución física de las instalaciones.

Realizar la propuesta de mejora del proceso productivo en el centro de

acopio basado en los principios y herramientas de Lean Manufacturing.

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Evaluar el impacto en términos de costo/beneficio generado por la

propuesta de mejoramiento en el proceso de producción del centro de

acopio de la empresa EKORED en Bogotá.

2.4. JUSTIFICACIÓN

El proceso de reciclaje se ha manejado tradicionalmente de forma empírica3,

transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Teniendo en cuenta

el impacto económico positivo que está generando esta industria en nuestro país,

así como la importancia a nivel ambiental, surge la necesidad de tecnificar,

fortalecer y estructurar cada uno de los procesos de este sector para articular

adecuadamente los recursos que satisfagan las necesidades económicas,

sociales y ambientales en busca de la productividad y la eficiencia.

El centro de acopio de reciclaje de EKORED en Bogotá cuenta con una operación

rudimentaria para el procesamiento del plástico, desde las maquinas

compactadoras hasta el proceso de logística y transporte presentan serias

deficiencias que impiden el desarrollo óptimo de la operación, así como el correcto

aprovechamiento de los recursos (humanos, financieros, infraestructura).

Actualmente el producto terminado no cuenta con dimensiones idóneas que

permitan mejor aprovechamiento de los camiones para distribuir la mercancía, por

lo cual los vehículos transportan 30 pacas de pet de diferentes tamaños haciendo

que el costo por kilo transportado oscile entre $120 y $230, mientras que si se

transportaran aproximadamente 72 pacas de diferente tamaño y densidad el

precio por kilo transportado podría bajar hasta $108 kilo. De igual forma dentro del

proceso productivo se presentan pérdidas de tiempo y mermas de material no

controladas principalmente en las áreas de recepción, pesaje encontramos

perdidas de material por caída a la calle, por engaños por parte de los

proveedores en el control de entrada, en el área de selección por la clasificación

3 Nohora Padilla - Presidente de la Asociación Nacional de Recicladores de Bogotá - ARB

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inadecuada o falta de capacitación del personal, en el área de compactación por

desperdicio de material que cae de la máquina y termina en la basura. Al momento

del despacho si los controles de calidad no han sido eficientes implican reprocesos

que obligan a volver a realizar nuevamente todo el proceso, si el control a esta

instancia no funciona pueden llegar a existir devoluciones por parte del cliente que

obliga a pagar fletes de regreso y volver a procesar el material enviado, en todas

las etapas del proceso hay paradas ocasionadas por los paros de maquinaria por

falta de mantenimiento, error en la operación de la máquina, energía insuficiente

ya que no cumple la bodega con el voltaje requerido para operar toda la

maquinaria y en casos de alta producción automáticamente se paran las

máquinas. Lo anterior, sumado a que las maquinas compactadoras tiene un 50%

de obsolescencia planificada ya que los equipos utilizados son desarrollados para

una necesidad puntual o un nivel de producción dado. En este momento si la

cantidad de material programado incrementa la maquinaria no estaría en

capacidad de dar respuesta a la demanda y obligaría a la empresa a realizar un

nuevo desarrollo que dé solución a su problema de falta de capacidad, lo que hace

que Ekored deje de percibir por lo menos en la zona centro del país el valor de

unas 145 toneladas que representan al mes un valor de $188.500.000 como

producto terminado.

En vista de las excelentes oportunidades de crecimiento de este negocio y de la

necesidad de gestionar mejor toda la operación, la aplicación de las técnicas y

herramientas de Lean Manufacturing se convierten en una gran alternativa para

disminuir los diferentes tipos de “desperdicios” que no les generan valor a los

clientes y ralentizan el sistema productivo. Este modelo de gestión permite la

creación de flujo enfocándose en la reducción de diferentes tipos de “desperdicios”

que son inherentes a todo proceso industrial, dado que permite tomar acciones

desde diferentes frentes como son producción, inventarios, movimientos y

transporte entre otros, enfocándose en la premisa de reducir el tiempo entre la

colocación del pedido y la entrega del producto terminado a los clientes. La

selección de Lean Manufacturing para aplicarlo en EKORED S.A.S., surge una vez

analizadas las problemáticas de la planta mediante el siguiente diagrama espina

de pescado.

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Figura 1 Diagrama Causa/Efecto - DIAGNÓSTICO EKORED S.A.S.

Fuente: Autores.

Una vez se logra la eliminación de despilfarros, esto redunda en el aumento de la productividad, mejoramiento

de la calidad, reducción de costos y optimización de los recursos. Con la presente propuesta se busca el

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Mejoramiento del proceso productivo en el centro de acopio convirtiéndolo en una

empresa competitiva dentro del gremio de reciclaje en Bogotá D.C., y

adicionalmente poder aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestro periodo

lectivo de Ingeniería de Producción.

2.5. ALCANCE DEL PROYECTO

Este proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. en el centro de acopio de

reciclaje de la empresa EKORED. El tiempo de elaboración de la propuesta será

de cuatro (4) meses y se enfocará en el proceso de producción aplicando técnicas

y herramientas de Lean Manufacturing.

Con la propuesta de mejoramiento del proceso de producción, se espera optimizar

el desempeño del centro de acopio haciéndolo más competitivo y eficiente, de tal

forma que a futuro genere mayor rentabilidad para sus accionistas.

2.6. ANTECEDENTES

En la empresa EKORED S.A.S. no se han aplicado técnicas o metodologías que

permitan mejorar el proceso productivo. En el área de Salud Ocupacional la

empresa se encuentra adelantando gestiones para implementar el sistema de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, dando capacitación al personal con

formación de la ARL Sura dentro del plan Lideres en Misión en Alianza con el

SENA; creando los diferentes comités de convivencia laboral y Copasst; en el

tema de equipos de protección personal se utilizan los implementos básicos que

se están evaluando ya que la actividad representa un riesgo mayor al que brinda

la protección entregada.

El proceso productivo se desarrolla con maquinaria hechiza , que

progresivamente optimiza el proceso productivo y mejora el clima laboral dentro de

la empresa ya que disminuye la carga física que deben soportar los colaboradores

en el descargue de material soportando cargas de entre 40 kg y 100 kg durante

trayectos de hasta 35 metros, logrando disminuir este trayecto a 3 metros

convirtiendo el proceso de descargue en un proceso más eficiente para los

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colaboradores y proveedores que requieren realizar su actividad en las calles en

mayor tiempo posible.

La planta cuenta con sistemas de ahorro de agua y energía, como son lavamanos

ecológicos que proporcionan agua a los sanitarios y sensores con el fin de

asegurarse de que las luminarias queden apagadas en todo momento que no

requieran de su uso. El archivo se administra con el programa Workmanager que

digitaliza toda la información con el fin de llegar a la meta de utilizar cero papel.

Adicionalmente el centro de acopio es pionero en el desarrollo e implementación

de software de bascula para este tipo de comercio que permite de una forma

primaria controlar los inventarios de material al ingreso y llevar un control de las

compras procesadas, teniendo en cuenta descuentos por destare y rechazos en el

proceso.

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3. MARCO REFERENCIAL

3.1. MARCO HISTORICO

3.1.1. Historia del PET reciclado.

El PET reciclado se va utilizando en los distintos ámbitos de aplicación y está

considerado actualmente como una materia prima de gran valor. En 2007, solo en

Europa se transformaron 740.000 toneladas de láminas de PET en nuevas fibras,

hilos, botellas, láminas y otros productos. En 2008, la cuota total de este ámbito se

situaba en el 45%, y en 2009, en el 50% aproximadamente.

Las plantas modernas de reciclaje clasifican, muelen y lavan botellas de PET

recogidas y proporcionan láminas de PET de alta calidad. Sin embargo, en

numerosas ocasiones las láminas no son adecuadas para el producto final

deseado y deben someterse a un proceso de post-condensación (SSP). Este

tratamiento es necesario para retirar sustancias migradas, con el fin de que el

producto cumpla las disposiciones legales sobre materiales adecuados para

alimentos. Además, con este proceso aumenta el peso molecular, para poder

cumplir los requisitos mecánicos y alcanzar las características de procesamiento

requeridas.

El sector terciario es el sector económico que mayor empleo aporta en las sociedades desarrolladas. Aunque su consumo de materias primas y de energía no puede compararse con las actividades industriales, las actividades del sector terciario en todo su conjunto pueden contribuir al desarrollo sostenible de manera importante.

Alcanzar una sociedad más sostenible precisa de cambios profundos de nuestros hábitos de comportamiento cotidiano, a nivel individual y colectivo. La mayoría de las veces son pequeños gestos diarios, pero que exigen cambiar nuestras rutinas diarias y una constante toma de conciencia en favor de la sostenibilidad.

Un mecanismo que puede ayudar a mantener una actitud más conservacionista está referida a la compra de productos. Como norma general, es necesario comparar entre productos para optar siempre por aquel que garantiza una mayor calidad ecológica. Las etiquetas verdes, que garantizan una buena práctica medioambiental en la fabricación de los artículos pueden ser una primera ayuda.

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Figura 2 – Proceso de Reciclaje

Fuente: www.biblioteca.udep.edu.pe

3.1.2. Proceso de transformación del PET

El PET reciclado es una alternativa segura y rentable para el PET granulado

virgen. Por ello, la fabricación de nuevos productos a partir de PET reciclado es un

proceso adecuado para minimizar los precios de compra y contribuir con el medio

ambiente mediante el reciclaje de botellas usadas, su proceso de transformación

se realiza mediante un adecuado proceso dentro del ciclo de vida del Pet (Ver

Figura No. 1).

El PET recuperado durante el proceso de reciclaje de PET debe cumplir con todos

los reglamentos alimentarios internacionales, así como con las especificaciones de

los fabricantes de productos de marca. Se utiliza en una proporción de hasta el

100% para la producción repetida de botellas. El PET reciclado también se utiliza

en otras aplicaciones importantes, como láminas, cintas y fibras de PET.

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Figura 3 Ciclo del PET

Fuente: EKORED S.A.S. – 2014 - http://ekored.co/

3.1.3. Reciclaje de PET de botella a botella

Los pellets de PET procedentes de botellas recicladas están muy solicitados. El

aumento de envases de PET en la industria de las bebidas representa un gran

reto para las empresas competidoras en el mercado, ya que cada vez hay más

países en los que es obligatorio retirar y reciclar los envases. Por ello, la

fabricación de nuevos productos a partir de PET reciclado es un proceso

adecuado para minimizar los precios de compra y contribuir con el medio ambiente

mediante el reciclaje de botellas usadas. Con el proceso de botella a botella,

Bühler proporciona la base ideal para la producción de pellets de PET de alta

calidad a partir de botellas usadas.

Tanto los propietarios de artículos de marca líderes a nivel internacional como los

fabricantes de bebidas y alimentos locales utilizan material reciclado en sus

envases. La demanda de PET reciclado en el proceso de botella a botella va en

continuo aumento.

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Esto no solo se debe a una mejor calidad del producto y a costos más bajos. El

uso de PET reciclado es también una buena herramienta para hacer muestra de

sostenibilidad y responsabilidad ecológica.

3.1.4. Reciclaje de PET en el mundo

A nivel mundial se recicla el 38% del PET, 90% del cual es proveniente de

botellas. En Colombia el nivel de reciclaje (26%) se encuentra por debajo del

promedio mundial como se muestra en la Figura No. 2.

Figura 4 Porcentaje de reciclaje del PET

Fuente: EKORED S.A.S. – 2014 - http://ekored.co/

3.1.5. Reciclaje de PET en Colombia

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En Colombia, más de 75,000 toneladas anuales de PET no reciclado contaminan

nuestro medio ambiente y en el mejor de los casos se disponen en rellenos

sanitarios. Se compara el aprovechamiento de Pet con las medidas de un estadio

que son de aproximadamente 100 x 75 mts. La recolección de PET que hace EKO

RED mensual, alcanzaría para llenar 3 estadios en un mes, si no se prensara.

Para la Logística de Recolección se hace con tulas cuyo precio peso promedio con

Pet es de 30 KILOS, Número total de tulas de PET transportadas en el 2013

fueron 301.167, para lo cual se emplearon 15,058 camiones a nivel Nacional.

3.1.6. Ventajas y Desventajas

Ventajas

Alta demanda de personal asociado a generación de trabajo, pero de mala

remuneración.

Mejor sistema de control y clasificación, pero esta subutilizado.

Desventajas

Baja velocidad de recolección del orden de 10 Kg por persona en una jornada laboral.

Desaprovechamiento de otras zonas de generación de RP-PET.

Altos costos de transporte por unidad de producto.

3.1.7. Beneficios del reciclaje de PET

Beneficios sociales

Actualmente se benefician en Colombia más de 2.800 personas desde la

recolección de botellas hasta la fabricación de la fibra.

En los centros de acopio se emplean en su mayoría madres cabeza de familia,

desplazados y reinsertados.

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Beneficios Ambientales - Energéticos

La resina reciclada utiliza un 92% menos de energía que todo el proceso para

fabricar el mismo producto con materias primas vírgenes.

El ahorro en energía para el planeta es equivalente al consumo de una población

cercana a 100.000 habitantes.

Las emisiones de CO2, se reducen hasta en un 72% al comparar con la

producción de la resina virgen.

3.1.8. Producto Terminado

Fibra Corta

Para la producción de hilazas de poliéster 100% o en mezcla con algodón, para

uso en jeans, pantalones, camisetas y ropa de hogar, entre otras. También es

utilizada en la producción de No-Tejidos y rellenos.

Filamentos

Filamentos para tejidos utilizados en ropa exterior, deportiva, interior y de hogar,

tapicería automotriz, telas recubiertas, cintas y cierres.

Resina de Pet Botella a Botella

Resina apta para la producción de envases y láminas en contacto con alimentos.

3.2. MARCO CONCEPTUAL

3.2.1. Origen de Lean Manufacturing

Lean Manufacturing o producción ajustada, manufactura esbelta o Producción sin

desperdicios, es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los 7 tipos de

"desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de

procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos manufacturados.

Eliminando el despilfarro, la calidad mejora y el tiempo de producción y el costo,

se reducen. El modelo se enfoca en la creación de flujo para poder entregar el

máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos

necesarios.

Esta metodología de mejora de la eficiencia en manufacturas fue concebida en

Japón por Taiichi Ohno, director y consultor de la empresa Toyota. Ingresado en

1937, Ohno observó que antes de la guerra, la productividad japonesa era muy

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inferior a la estadounidense. Después de la guerra, Ohno visitó Estados Unidos,

donde estudió los principales pioneros de productividad y reducción de desperdicio

del país como Frederick Taylor y Henry Ford. Ohno se mostró impresionado por el

énfasis excesivo que los estadounidenses ponían en la producción en masa de

grandes volúmenes en perjuicio de la variedad, y el nivel de desperdicio que

generaban las industrias en el país más rico de la posguerra. Cuando visitó los

supermercados tuvo un efecto inspirador inmediato; Ohno encontró en ellos un

ejemplo perfecto de su idea de manejar inventarios reducidos, eliminar pasos

innecesarios y controlar las actividades primarias y dar control al que hace el

trabajo (en este caso el cliente) como apoyo a la cadena de valor. La palabra

japonesa muda significa „desperdicio‟ y se refiere en específico, a cualquier

actividad humana que consume recursos y no crea valor.

El origen de la propia palabra “Lean” se atribuye al equipo de JP Womack, y

Daniel Jones, actualmente en la Lean Global Network (leanglobal.org). Estos

investigadores no fueron los únicos pioneros en la materia, pero si los que

consiguieron hacer llegar la filosofía lean a través de dos libros: "La máquina que

cambió el mundo" y "Lean Thinking".

El objetivo es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los

desperdicios y todas las operaciones que no le agregan valor al producto o a los

procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no

se requiere. Este proceso de manufactura está relacionado con la utilización del

activity-based costing (generación de costos basado en la actividad) el cual ―de

acuerdo a su versión original― busca relacionar los costos con todos los valores

que el cliente percibe en el producto. Por otro lado, sirve para implantar una

filosofía de mejora continua que les permita a las compañías reducir sus costos,

mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de

los clientes y mantener el margen de utilidad. El propósito de la manufactura

esbelta es serle útil a la comunidad lo cual implica estar en busca de la mejora

continua.

3.2.2. Principios y conceptos clave de Lean Manufacturing

Conocido como "manufactura esbelta", es un modelo de gestión enfocado a la

creación de flujo en los procesos para entregar el máximo valor a los clientes,

disminuyendo los "desperdicios". Se basa en una serie de conceptos, técnicas y

principios que permiten la creación de un sistema eficiente cuyo objetivo es reducir

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el tiempo entre la colocación del pedido y la entrega del producto o servicio. Este

modelo es de origen japonés e inicialmente fue conocido como el Sistema de

Producción Toyota.

Este modelo utiliza diferentes herramientas para tener una exitosa implementación

dentro de las organizaciones, entre las más importantes están: 5´s, SMED,

Kanban y TPM.

Los principios clave del Lean Manufacturing son:

Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección

y solución de los problemas en su origen.

Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que

no son de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de

los recursos escasos (capital, gente y espacio).

Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento

de la productividad y compartir la información.

Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de

solicitados) por el cliente final, no empujados por el final de la

producción.

Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran

variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes

menores de producción.

Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los

proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la

información. 4

El pensamiento central es obtener el tipo requerido de unidades en el tiempo y la

cantidad que se requieren (Ver Figura No. 3). Al llevarlo a la acción, consigue

eliminar las existencias innecesarias de productos en curso y de productos

terminados. Este pensamiento central está asociado a tres propósitos específicos:

4 Yasuhiro Monden. El Sistema de Producción de Toyota. Editorial CDN Ciencias de la Dirección, S. A. Segunda edición.

Navarra – Madrid. España 1987.

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El control cuantitativo o flexibilidad en la producción (permite la

adaptación, en cantidad y variedad, a las fluctuaciones diarias y

mensuales de la demanda).

La calidad asegurada (se tiene la certeza de que cada proceso

proporcionará al proceso siguiente únicamente las unidades aceptables –

desechando las defectuosas–).

El respeto a la dimensión humana.

Figura 5 Principios clave de Lean Manufacturing

Fuente: «Las claves del éxito de Toyota». LEAN, más que un conjunto de herramientas y técnicas ASIER, Tioledano de Diego. Año 2009.

La reducción de despilfarro es una de las características clave de los sistemas

LEAN. Para buscar la mejora los métodos tradicionales buscan primero las

operaciones que añaden valor e intentan mejorarlas. Los sistemas LEAN se

centran primero en buscar las operaciones que no aportan valor e intentan

eliminarlas.

De acuerdo con el autor Jeffrey Liker en su libro The Toyota Way "La mayoría de

los procesos en los negocios son un 90% de desperdicio (WASTE) y un 10% de

trabajo con valor añadido" (Ver Figura No. 4).

En este modelo se suele hablar de los 7 desperdicios: Sobreproducción, esperas,

transportes, sobre procesar, exceso de inventario, movimientos innecesarios y

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defectos. Adicionalmente diversos autores han incluido 2 nuevos desperdicios:

Recurso humano mal utilizado y procesos que no añaden valor.

Figura 6 Tiempo de valor añadido

Fuente: «Las claves del éxito de Toyota». LEAN,

más que un conjunto de herramientas y técnicas ASIER, Tioledano de Diego. Año 2009.

3.2.3. Conceptos Claves

Los conceptos claves para conseguir estos propósitos son los siguientes:

1. Justo a tiempo (Just in time). Significa producir las unidades

necesarias en la cantidad necesaria y en el tiempo preciso.

2. Autocontrol (Jidoka en japonés) sobre los productos defectuosos

para impedir la entrada en el flujo de unidades defectuosas que perturben el

proceso siguiente.

Flexibilidad en el trabajo (Shojinka en japonés) relacionada con la

variación del número de trabajadores en función de las variaciones de la

demanda.

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4. Pensamiento creativo o ideas innovadoras (Soifuku en japonés) a

partir de las sugerencias del personal.

3.2.4. Sistemas y Métodos Adoptados

Los conceptos son llevados adelante con el uso de los siguientes sistemas y

Métodos:

Sistema Kanban, para conseguir la producción Justo a tiempo.

Existen dos tipos de Kanban, el de transporte; para indicar la cantidad de

unidades a recoger en el proceso siguiente, y el de producción;

estableciendo la cantidad a producir en el proceso anterior.

Método de la nivelación de la producción, para adaptarse a las

variaciones de la demanda.

Reducción del tiempo de preparación, para disminuir el plazo de

fabricación.

Estandarización de operaciones, para alcanzar el equilibrio de la

cadena. La hoja de ruta estándar de operaciones que es un tipo de ficha

hombre – máquina, con la secuencia de operaciones a realizar por un

trabajador en los múltiples procesos de su centro. La hoja estándar de

operaciones, que indica el ciclo estándar de fabricación, y la cantidad

estándar de trabajo en correspondencia con la ruta estándar.

Disposición de la maquinaria, en la distribución en planta. Sistema

Multiproceso, que implica que máquinas de diferente uso se agrupan en

una misma área.

Polivalencia del personal según el concepto de flexibilidad en el

trabajo, que pueda participar en el sistema total de producción, logrando

mayores oportunidades de trabajo y percibir mejor el sentido de sus

tareas. Facilita la movilidad de trabajo y requiere de una mejor y amplia

preparación.

Fomento de las actividades en grupos reducidos y del sistema de

sugerencias, a través de la actividad de los Círculos de calidad.

Sistema de control visual para la puesta en práctica del concepto de

autocontrol relativo a los productos defectuosos.

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Sistema de gestión por funciones para promover la Calidad Total en

la empresa.

3.2.5. Herramientas de Lean Manufacturing

SMED

La reducción del “Setup” es fundamental en el “Lean Manufacturing”. Los

principios de del “Quick Changeover” y la técnica del SMED se aplican para

reducir los tiempos de cambio de producto.

El SMED es un acrónimo en lengua inglesa Single Minute Exchange of Die, que

significa cambio de troqueles en menos de diez minutos. El SMED se desarrolló

originalmente para mejorar los cambios de troquel de las prensas, pero sus

principios y metodología se aplican a las preparaciones de toda clase de

máquinas.

El tiempo de cambio de una serie u orden de fabricación comienza cuando se

acaba la última pieza de una serie y termina cuando se obtiene una pieza libre de

defectos de la siguiente serie. Dentro de este periodo, las operaciones que se

realizan con la máquina parada se denominan internas y aquellas que se realizan

mientras la máquina produce piezas buenas se denominan externas.

POKA-YOKE

Es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la operación

de un sistema. El primer paso para lograr cero defectos, es distinguir entre errores

y defectos. Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a

prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para

que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. Los errores Humanos

usualmente lo son por inadvertencia. Los mecanismos Poka-Yoke ayudan a evitar

los defectos, aunque inadvertidamente se cometan errores, adicionalmente

ayudan a fabricar la calidad en el proceso.

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5 S

El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en

japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión

japonesa basada en cinco principios simples. La operatividad concreta de estos

principios se instrumenta implantando una estrategia denominada y conocida

internacionalmente como las 5 S por provenir de los términos japoneses:

* SEIRI: subordinar, clasificar, descartar

* SEITON: sistematizar, ordenar

* SEISO: sanear y limpiar

* SEIKETSU: simplificar, estandarizar y volver coherente

* SHITSUKE: sostener el proceso, disciplinar

La aplicación de este método determina que el ambiente sea de calidad, es decir,

que en el ambiente se puedan llevar a cabo tanto pruebas de calidad exitosas

como que el producto cuente con la calidad requerida. Su objetivo es lograr una

mayor eficiencia, uniformidad y formalidad, de esta forma contribuye a la

eliminación de despilfarros en diferentes áreas e incrementar el mejoramiento de

condiciones de seguridad industrial, lo que redunda en diferentes beneficios como:

* El empleado adquiere un sentido de pertenencia, seguridad y se

siente motivado

* Se genera una cultura organizacional

* Se potencializa y se economiza el uso y la respuesta del tiempo

* Se incrementa la vida útil de los equipos

* Se reducen las mermas y las pérdidas por producciones con

defectos

* Se elaboran productos de una mayor calidad

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TPM (Mantenimiento productivo total).

Es una herramienta que integra todas las áreas de la empresa, elimina las

deficiencias de los equipos basándose en el mantenimiento preventivo. El TPM

busca la máxima eficiencia, eliminando pérdidas ocasionadas o relacionadas por

paros y problemas de calidad; partiendo de la planificación de actividades de

mantenimiento de los equipos de forma periódica.

Mapa del Flujo de Valor

Es una herramienta utilizada en Lean Manufacturing para analizar los flujos de

materiales e información que se requieren para poner a disposición del cliente un

producto o servicio. Esta herramienta se desarrolló en Toyota donde se conocía

con el nombre de Mapa del flujo de materiales e información.

El mapa de flujo de valor muestra:

* El Flujo de material, de izquierda a derecha, en la parte inferior del mapa

* El flujo de información que controla el flujo de material, de derecha a izquierda,

en la parte superior del mapa

* Datos que expresan el nivel de desperdicio con relación al tiempo de valor

agregado en los varios procesos del flujo. 5

5 LIKER, Jeffrey. The Toyota Way. Editorial: Free Press. New York. Año: 2004

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4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EKORED S.A.S.

4.1. Planeación Estratégica de la Empresa

EKORED S.A.S. es una empresa del sector servicios encargada de la recolección

y clasificación de materia prima a nivel nacional, esta compañía lleva

aproximadamente dos años en el mercado, no obstante, ya tiene estructurada su

misión, visión, estrategias, directrices, objetivos corporativos, políticas y plan

estratégico hasta el año 2016.

La imagen que desea proyectar EKORED, es la de empresa verde del país, con

responsabilidad social y ambiental, generando empleo, equidad y cumpliendo con

las normas jurídicas que le competen, como es el caso de la ley de servicios

públicos, compromisos de reciclaje, área metropolitana, reglamentación del

ministerio y secretaria del medio ambiente, y atención a la regulación tarifaria entre

otros.

Le empresa cuenta con cuatro (4) sedes a nivel nacional en las ciudades de

Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Su objetivo principal es la búsqueda de

materia prima reciclada para abastecer a su principal aliado estratégico ENKA DE

COLOMBIA, organización dedicada a la producción y comercialización de

polímeros y fibras químicas de poliéster y nylon, materias primas para la industria

en forma de gránulos, fibras, filamentos textiles e industriales.

Dentro de los factores claves identificados para el éxito de este modelo de negocio

está el reconocimiento del reciclaje como industria y la interacción que tiene con

aspectos culturales, sociales, legislativos y su relación con el estado. Además de

tener una vocación de reinversión permanente en tecnología de punta y de mejora

continua en los procesos productivos, para que EKORED pueda trabajar para

superar sus propios estándares de productividad. De igual forma la organización

enfoca sus esfuerzos en tener direccionamiento a la certificación de calidad de la

empresa y a generar un modelo productivo eficaz, propiciando una estrecha

relación con los recicladores de oficio, las agremiaciones, la industria, el estado y

la academia, ejerciendo liderazgo en el compromiso con las causas ambientales

en Colombia.

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4.2. Estructura Organizacional

Actualmente presenta una estructura organizacional jerárquica cuyo primer nivel

es ejercido por el Gerente General, seguido de la Dirección Comercial Nacional y

apoyado por Administraciones locales en cada sucursal. Es importante resaltar

que EKORED cuenta con áreas de soporte contable, de recursos humanos,

gestión de calidad, comunicaciones corporativas, nómina y financiera entre otras,

que están centralizadas en Medellín.

4.3. Portafolio de productos

Siendo una organización proveedora de materias primas, cuenta con diferentes

productos dentro de su portafolio, entre los cuales se encuentran:

Pet Transparente

Se encuentran dos calidades de este material, Pet sucio y Pet beneficiado. En

cuanto a pet sucio encontramos todas las botellas de Pet convencionales con

etiqueta, pegante, anillo y tapa. De este producto se encuentran diferentes

tamaños. De igual manera el Pet beneficiado tiene las mismas presentaciones de

tamaño, pero han sido removidas previamente la etiqueta y la tapa, además de ser

un producto que no tiene pegamentos. Es importante resaltar que dentro de estas

referencias no se permite incluir envases de aceite de cocina y botellas de jugos

hit que contienen elementos contaminantes para el producto final.

Estas referencias son despachadas en pacas de entre ochenta (80) y trescientos

ochenta (380) kilogramos.

Pet Verde

Se encuentran dos calidades de este material, Pet sucio y Pet beneficiado. En

cuanto a Pet sucio encontramos todas las botellas de Pet convencionales con

etiqueta, pegante, anillo y tapa. De este producto se encuentran diferentes

tamaños. De igual manera el Pet beneficiado tiene las mismas presentaciones de

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tamaño, pero han sido removidas previamente la etiqueta y la tapa, además de ser

un producto que no tiene pegamentos.

Estas referencias son despachadas en pacas de entre ochenta (80) y trescientos

ochenta (380) kilogramos.

Pet Ámbar

Se encuentra una sola presentación, Pet sucio. Botellas de Pet convencionales

con etiqueta, pegante, anillo y tapa. De este producto se encuentran diferentes

tamaños. Estas referencias son despachadas en pacas de entre ochenta (80) y

trescientos ochenta (380) kilogramos.

Preforma

Son los excedentes de inyección para el proceso de soplado que no cumplen con

los requisitos de calidad y requieren ser triturados nuevamente para aprovechar el

material. Dentro de esta línea se excluyen los envases de jugos Hit.

Estas referencias son despachadas en pacas de doscientos (200) kilogramos.

4.4. Descripción del Proceso de Reciclaje

A continuación, se relacionan las diferentes etapas del proceso de reciclaje de

PET en EKORED S.A.S. de acuerdo con el flujograma que se encuentra a

continuación:

a. Selección del Proveedor: El proceso de selección del proveedor se realiza

luego de una serie de visitas a diferentes proveedores de una misma zona con el

fin de evaluar características como: espacio de almacenamiento, capacidad de

captación del material, maquinaria existente y capacidad económica. Se evalúan

las necesidades de recuperación de material en la zona y los posibles costos de

logística para hacer llegar el material a cada uno de los acopios. EKORED informa

al proveedor las especificaciones de calidad que requiere el producto y finalmente

se diligencia un formato de calificación del proveedor donde quien obtenga mayor

puntaje será el seleccionado.

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b. Identificación del Proveedor: Una vez seleccionado el proveedor se solicitan

documentos legales como son: RUT, cámara de comercio, fotocopia de la cedula

del representante legal, autorización para resolución de facturación, acogimiento a

la ley 1429 de 2010 y formato de vinculación para transferencia bancaria

electrónica. El área contable de EKORED revisa la validez de los documentos,

para posteriormente ingresarlos al programa de báscula, contabilidad y

documentación.

c. Inspección de Calidad del Producto Entrante: Cada vez que un camión con

producto por parte de un proveedor llega a la empresa, el supervisor de

producción de EKORED realiza inspección visual y certifica que cumpla con los

requisitos de calidad solicitados. Si el producto cumple con las especificaciones se

autoriza el descargue o en caso contrario se envía la no conformidad al proveedor

para que realicen reproceso.

d. Retroalimentación al Proveedor de Requerimientos de Calidad del

Producto: En caso de que el producto no cumpla con los requisitos de aceptación,

se expide un documento formal de no conformidad y se programa una nueva

capacitación al proveedor para reforzar los conocimientos y las especificaciones

que debe tener el mismo.

e. Descargue: Por medio de la red de recicladores que consta de

aproximadamente cincuenta mil (50.000) familias que hacen parte del 13% del

sector asociativo en el país, se recibe un promedio anual de trescientas mil

(300.000) tulas de aproximadamente treinta (30) kilos cada una. Para esta etapa

del proceso se utilizan camiones tipo turbo con capacidad de setecientos (700) a

ochocientos (800) kilos de material Pet. De acuerdo con los registros de la

empresa durante el año 2014 se utilizaron quince mil cincuenta y ocho camiones

(15.058) para realizar esta parte del proceso. El costo de este flete es asumido por

el proveedor, así como el descargue del material en la bodega es realizado por los

recicladores de oficio.

f. Pesaje: En esta etapa del proceso las pacas o tulas que llegan a cada acopio

son pesadas individualmente e ingresadas al sistema de bascula con el que

cuenta la empresa para iniciar el registro de movimientos de material por

proveedor. El proveedor se encarga de ayudar a disponer el material en la

báscula, peso que es verificado por el líder de producción de EKORED y un

representante del proveedor. Si el material requiere clasificación se ubica en el

área de almacenamiento temporal, de lo contrario es dirigido al área de despacho.

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g. Ubicación en el Área de Despacho: Cuando el material es aprobado y se

determina que no requiere clasificación, se rotula con las etiquetas del acopio cuyo

consecutivo sirve para realizar trazabilidad del producto en cualquier etapa del

proceso y se almacena para ser despachado posteriormente.

h. Ubicación en el Área de Almacenamiento: Si el material requiere ser

clasificado, se rotula el big bag con el nombre del proveedor para posteriormente

ingresar a la etapa de clasificación.

i. Descargue de Material en Banda para Clasificación: Para iniciar el proceso

de selección del material y de acuerdo al orden de recepción se localizan los big

bags almacenados por proveedor y se hace el vaciado uno a uno en la banda

transportadora. Esta etapa es realizada por un operario llamado Vaciador.

j. Clasificación de Material: Una vez el material se encuentra en banda

transportadora desplazándose a una velocidad de 5 km/h los operarios

seleccionadores se encargan de separar el material que no cumple con los

requisitos y lo depositan en big bags de acuerdo al tipo de envase rechazado

hasta terminar de procesar individualmente cada uno de los pedidos y notificar el

rechazo por proveedor y por pedido.

k. Generar cuenta por pagar: Una vez realizada la clasificación y reportado el

rechazo se genera el documento equivalente o se solicita factura al proveedor de

acuerdo al régimen que pertenezca para llevar a cabo el proceso de

contabilización y radicación del documento para procesar su pago.

l. Pago de Compra: Una vez generados los registros el departamento

contable realizara la transferencia del valor a pagar efectuados los respectivos

descuentos de ley.

m. Prensado: El material clasificado se lleva al área de compactación en donde

a través de la maquina compactadora se sacan pacas de 240 a 320 Kg

aproximadamente.

n. Alistamiento (Amarre de paca): En esta parte del proceso se preparan las

cuerdas de amarre siete por cuerda hecha, siendo 4 cuerdas en total por paca

para que soporte la presión de recuperación de la paca.

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o. Pesaje de paca elaborada y almacenamiento en zona de despacho: Una vez terminada la paca se pesa para registrar de cuanto quedo, se rotula con un adhesivo y se coloca en la zona de almacenamiento de producto terminado. p. Envío de material al cliente: Una vez se acumulan en promedio ocho (8) toneladas de material se realiza cargue en camiones sencillos con un ancho de carrocería de 2.4 m, alto 3.5 m y de largo 7 m para ser enviados a Enka de Colombia.

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4.4.1. Diagrama de flujo del proceso productivo de EKORED S.A.S.

Figura 7 Diagrama flujo de proceso EKORED S.A.S.

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4.5. TABLA DIAGNÓSTICO DE EKORED S.A.S.

Para realizar el DIAGNÓSTICO de los principales problemas del centro de acopio Ekored S.A.S. en Bogotá,

dividimos su proceso productivo en cinco (5) grandes áreas, asimismo enumeramos los problemas que se

presentan en cada una de estas para posteriormente totalizarlos y conocer cuáles son los de mayor frecuencia

e impacto.

Tabla 4 Diagnóstico proceso productivo Ekored S.A.S.

Fuente: Autores.

RECEPCIÓN PESAJE CLASIFICACIÓN COMPACTACIÓN DESPACHO TOTAL

1 Reprocesos X - - - - - X X - - - - - 3

2 Transporte X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

3 Fallas Equipos X X X X X 5

4 Producto Defectuoso - - - - - - - - - - - - - - - X X 2

5 Esperas X X X X X 5

6 Exceso de Inventario - - - - - - - - - - X X - - - - - 2

7 Exceso de Movimientos X X X X X 5

8 Perdidas por Paradas X X X X X 5

9 Perdidas por Ajuste de Produccion - - - - - - - - - - - - - - - X X 2

10 Perdidas por Fallas de Proceso - - - - - X X X - - - - - 3

11 Falta de Capacitacion X X X X X 5

7 6 8 10 7 38TOTAL

PROBLEMASAREAS DE LA EMPRESA

#

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Los once (11) problemas que se presentan en la empresa obedecen

principalmente a los siguientes aspectos:

Falta de Mantenimiento: A causa de no existir un diagnóstico inicial del estado

de la máquina, ni un mantenimiento preventivo de las mismas se originan muchos

paros de proceso originado por fallas mecánicas o eléctricas.

Errores de Operación: El personal no se capacitó adecuadamente en el manejo

de las máquinas y su mantenimiento llevándolas al deterioro y siendo dañadas

por los mismos operarios a punta de golpes o trancándolas con madera o plástico.

Falta de programación: Debido al desconocimiento del proceso productivo

(Tiempos) y a falta de información en gran parte del tiempo se ha trabajado sin

programación.

Puesta en Marcha de Nuevos Equipos: Las adecuaciones e incorporación de

maquinaria nueva sin planos previos o conocimiento anterior hacen que se

generen pérdidas de tiempo en todo el proceso productivo.

Obsolescencia: A pesar de ser maquinas hechas enfocadas en la labor

requerida ya llevan mucho tiempo sin actualizar

Falta comunicar estrategias del proceso: Se asume que el conocimiento previo

de los operarios es suficiente para el estándar que tiene la empresa en los otros

acopios sin tener en cuenta los aspectos culturales y la procedencia del

conocimiento de los operarios, así como falta capacitación en el tema al

Administrador del acopio ya que no es un proceso de dominio común o la

documentación no está informada en su totalidad.

Estandarizar la unidad de empaque a recibir: Es importante establecer desde

la parte comercial que se tienen unidades de empaque establecidas, o que como

mínimo el Pet estará empacado y puesto en el punto ya que son diversas las

oportunidades que el material debe ser recogido botella a botella al cliente en el

piso de la bodega quitando tiempos de transporte y recolección.

Falta unificar criterios de calidad: Se debe establecer con que calidad debe

llegar el material de todos los proveedores ya que además de llegar con muchos

líquidos, basuras, otros materiales y hasta cucarachas debido a las malas

prácticas de almacenamiento del producto.

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Falta unificar medidas de control: Debido a la trayectoria y experiencia de

algunos miembros de nuestro equipo les es fácil identificar qué factores como la

humedad, el peso adicional por cantidad de cartones, la posibilidad de alterar el

peso de la báscula son circunstancias que se pueden presentar en el acopio y

que se pueden prevenir con divulgación y capacitación.

Establecer listas de revisión: Tener un mecanismo para verificar

periódicamente el cumplimiento de las acciones claves en el proceso y

retroalimentar la información a los interesados.

Una vez realizado el DIAGNÓSTICO, se procede con la elaboración de un

diagrama de Pareto para identificar cuáles son los problemas de mayor impacto,

como se observa en el ANEXO C.

En la tabla relacionada a continuación se encuentran las técnicas seleccionadas

de Lean Manufacturan que serán propuestas para gestionar la solución de los

diferentes problemas que presenta la planta:

Tabla 5- Técnicas de Lean Manufacturan según tipo de problema.

Fuente: Autores

5S Layout TPM TOTAL

1 Reprocesos X X 2

2 Transporte X X 2

3 Fallas Equipos X 1

4 Producto Defectuoso X 1

5 Esperas X X 2

6 Exceso de Inventario X 1

7 Exceso de Movimientos X X 2

8 Perdidas por Paradas X 1

9 Perdidas por Ajuste de Produccion X 1

10 Perdidas por Fallas de Proceso X 1

11 Falta de Capacitacion X 1

7 4 4 15

# PROBLEMASLEAN MANUFACTURING

TOTAL

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5. LAYOUT EN EKORED S.A.S.

5.1. Distribución en Planta “Layout”

El correcto diseño de la distribución en planta es la base para que el flujo de la operación sea el adecuado y se logren los objetivos del área de producción, mejorando la eficiencia de la planta y disminuyendo tanto el exceso de movimientos como la pérdida de tiempo en transporte. El término “Layout” es utilizado para designar la disposición física de espacios, equipamientos y puestos de trabajo, consiste en desarrollar la forma adecuada de integración de las áreas funcionales de la planta, de la manera más eficiente, práctica y con la reducción de tiempos y costos en traslados para lograr el flujo correcto de la operación. Para realizar el “Layout” de la empresa se consideran las siguientes áreas principales:

Recepción Pesaje

Clasificación Almacenamiento

Compactación Despacho Teniendo en cuenta los siete (7) desperdicios a evitar en una empresa, en EKORED existen tres (3) que están directamente relacionados con la distribución en planta y el flujo de materiales: Desperdicio por transporte: Está asociado al movimiento de materiales dentro de la planta, es decir, los recursos que se utilizan para estos desplazamientos (personas y maquinas). Cuantas más veces se movilicen los materiales de un lado a otro, mayores son las probabilidades de que resulten dañados. Desperdicio por exceso de movimientos: La acción de mover un material no añade valor al producto final, pueden presentarse por exceso de estaciones de almacenamiento, por traslado de materiales de una operación a otra o por asignación de tareas inadecuadas en cada puesto. Desperdicio por esperas: Se evidencia cuando un operario está detenido esperando que llegue material para la operación, que una maquina termine de

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realizar un proceso, debido a paradas no planificadas, un operario espera a otro operario o hay exceso de colas de material dentro del proceso. El diseño del “Layout” puede tener tres (3) enfoques:

Distribución línea de fabricación (orientada al producto). Distribución funcional (orientada al proceso). Distribución por grupo o célula de fabricación.

Teniendo en cuenta la actividad de EKORED S.A.S., realizando el análisis del flujograma de procesos, se determina que de los cuatro (4) tipos de “Layout”: por producto, por proceso, celular y por proyecto, el más adecuado para diseñar es el “Layout” por producto. El “Layout” por producto es el tipo de distribución más efectiva para EKORED S.A.S., pues se justifica en el alto volumen de producción de unidades idénticas o bastantes parecidas como son las botellas PET. Las metas de la propuesta de “Layout” son las siguientes:

Minimizar el tiempo del ciclo total del proceso.

Utilizar el menor espacio posible.

Facilitar el proceso productivo, agilizando la circulación y evitando congestiones.

Disminuir el costo de manejo de materiales.

Facilitar la rotación de los inventarios.

5.1.1. Layout por producto

Este tipo de “Layout” se utiliza en la producción continua y consiste en que en una

línea de producción se debe ordenar secuencialmente todo el equipo que se

requiere para la fabricación de un producto.

Para este tipo de distribución los puestos de trabajo se deben disponer conforme

a la secuencia de operaciones que favorezcan el flujo del producto hasta su

destino final (Cliente).

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Minimizar el desplazamiento del producto y que los puestos estén en la secuencia

más adecuada es el objetivo de este tipo de “Layout”.

Ventajas

Mayor coordinación del proceso productivo.

Menor inventario en proceso.

Flujo lógico y suave.

Disminuir el costo de manejo de materiales.

Desventajas

En caso de rotura de maquinaria implica la parada de la línea de producción.

El ciclo de producción está determinado por el cuello de botella.

Mayores inversiones en maquinaria.

A continuación, se encuentra la distribución actual con el respectivo flujo de la operación.

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Figura 8 Distribución de planta actual y flujo de operación.

Fuente: Autores.

Trafico de Materiales.

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Para poder realizar la propuesta y rediseñar la distribución en planta es necesario analizar el flujo de los materiales dentro de las diferentes estaciones del proceso productivo, razón por la cual a través de las siguientes

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Tablas se registra la cantidad de kilos que se movilizan, el número de viajes entre los departamentos y la distancia recorrida entre las diferentes áreas.

Tabla 6 Tráfico de mercancías entre departamentos.

Fuente: Autores.

Tabla 7 No. De viajes entre departamentos.

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 9300 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 9300 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 5400 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 1800

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TRÁFICO DE MERCANCÍAS ENTRE DPTOS.DPTO.

Unidades expresadas en kilos por día

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 223200 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 223200 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 129600 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 43200

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPTO.TRÁFICO DE MERCANCÍAS ENTRE DPTOS.

Unidades expresadas en kilos por mes.

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 13 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 13 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 8 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 3

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No. DE VIAJESDPTO.

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Fuente: Autores.

Tabla 8 Distancia en metros entre departamentos.

Fuente: Autores.

Tabla 9 Distancia recorrida en metros entre departamentos.

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 319 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 319 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 185 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 62

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPTO.No. DE VIAJES

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 4 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 6 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 14 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 25

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DISTANCIA EN METROSDPTO.

Unidades expresadas en metros.

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 52 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 78 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 112 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 75

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unidades expresadas en metros.

DPTO.DISTANCIA EN METROS/DÍA

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Teniendo en cuenta el tráfico de material, el número de viajes y la distancia recorrida durante toda la operación, proponemos la nueva distribución en planta relacionada en la figura 9.

1 2 3 4 5

1 Recepción - - - - 1248 - - - - - - - - - - - -

2 Pesaje - - - - - - - - 1872 - - - - - - - -

3 Clasificación - - - - - - - - - - - - 2688 - - - -

4 Compactación - - - - - - - - - - - - - - - - 1800

5 Despacho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPTO.DISTANCIA EN METROS/MES

Unidades expresadas en metros.

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Figura 9 Plano con nueva propuesta de distribución en planta.

Fuente: Autores

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Figura 10 Plano con flujo de operación propuesto.

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6. APLICACIÓN DE 5S Y TPM EN EL PROCESO PRODUCTIVO

6.1. 5S: Organizando el lugar de trabajo.

Por su sencillez y efectividad la técnica de las 5S es la primera herramienta a implementar en cualquier empresa. La aplicación de esta técnica busca llegar a un estado ideal en el que:

Todo es encuentra clasificado, identificado y ordenado. Los materiales, útiles y mercancías innecesarias se han eliminado. Se han eliminado las fuentes de suciedad. Todo lo anterior se mantiene y mejora continuamente.

Adicionalmente el objetivo es evitar que se presenten disfuncionalidades en la planta, que afectan la eficiencia y productividad de la misma, como son:

Desinterés de los operarios/empleados por su actividad laboral. Pasillos ocupados, mal embalaje, elementos innecesarios. Falta de instrucciones sobre el flujo del proceso productivo. Movimientos y recorridos innecesarios de materiales, herramientas y

personas. Del éxito en la ejecución de esta técnica depende la facilidad con que se puedan implementar las demás técnicas de Lean Manufacturing. Con 5S se debe concientizar al personal sobre la importancia de adoptar una nueva cultura donde prevalezca mantener el orden, la higiene, la limpieza y la seguridad como partes esenciales dentro del proceso productivo de EKORED S.A.S. Las fases de implementación de 5S se resumen en:

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Figura 11 Fases de implementación 5S

Fuente: Autores.

La metodología para la implementación de esta técnica tiene diferentes etapas que se relacionan a continuación: - Etapa 1: Compromiso de la Dirección Corporativa.

- Etapa 2: Recolectar la información actual sobre el nivel de 5S en que se

encuentra el área de producción de EKORED S.A.S. y capacitar al personal sobre esta técnica.

- Etapa 3: Realizar la propuesta de mejora de acuerdo con cada uno de los pilares de 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) y se definan cuáles son las expectativas de la implementación de la técnica.

ETAPA 1 - Compromiso de la Dirección Corporativa. El primer paso para la aplicación de esta técnica es el compromiso de la Dirección Corporativa, definiendo los objetivos, el alcance, las responsabilidades y garantizando la obligatoriedad de que todos los empleados participen en este proceso de transformación organizacional. La Dirección debe generar un ambiente optimista, donde se despierte el interés de los empleados por involucrarse activamente con esta iniciativa, siendo conscientes que los efectos de esta técnica se evidencian en el largo plazo, por lo cual es requisito fundamental sensibilizar al personal acerca de las necesidades, características, compromisos y expectativas de esta implementación.

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Es importante resaltar que se debe divulgar a todo el personal las pretensiones de esta técnica y la necesidad de implementarla, que está centrada en lograr los siguientes beneficios:

1. Reducir gasto de tiempo y energía. 2. Tener áreas ordenadas y limpias. 3. Mejorar la seguridad en la operación. 4. Disminuir riesgos de accidentes. 5. Generar un ambiente laboral más agradable. 6. Mejorar la calidad de la producción. 7. Mantener disciplina y autogestión. 8. Poder implementar otras técnicas de Lean Manufacturing. 9. Gestionar trabajo en equipo, mayor compromiso y responsabilidad del

personal. ETAPA 2 - Recolectar información actual del estado de 5S en la empresa y capacitar al personal sobre esta técnica. Es importante conocer el estado actual de la compañía en cuanto a 5S se refiere, para lo cual mediante el ANEXO E se indaga a los funcionarios para conocer su opinión, condiciones actuales, sugerencias y propuestas para la posterior implementación de la técnica. El siguiente paso es establecer un plan de implementación de la técnica que consiste en lo siguiente:

Elaboración del cronograma de implementación de la técnica

Difusión del programa de 5S con el equipo de trabajo del área de producción de la empresa.

Jornadas de capacitación al personal sobre la aplicación de cada una de

las “S” (Definición de que es desperdicio, tipos de desperdicio que existen, principios de la técnica 5S, objetivos y beneficios de su implementación).

ETAPA 3 – Realizar la propuesta de mejora de acuerdo con cada una de las “S”.

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Para iniciar el proceso de implementación de cada una de las “S”, es importante haber iniciado la construcción de una nueva cultura donde se rompan los diferentes paradigmas como:

Los empleados no cuidan el sitio de trabajo. Hay numerosos pedidos urgentes para perder tiempo limpiando. ¿Para qué cambiar si hace muchos años se viene trabajando de la misma

manera? Al operario se le paga por producir más no por limpiar y ordenar. Es necesario más espacio para guardar todo lo que se tiene. La operación fluye con “normalidad” por lo cual no se requiere aplicar 5S.

De igual forma, previo al comienzo de la implementación es necesario que desde la alta dirección: Se haya capacitado al personal de forma adecuada. Se asigne el tiempo necesario para realizar estas actividades. Se suministren los recursos necesarios para la implementación. Se escuchen las propuestas de los trabajadores permanentemente. Se motive al equipo de trabajo y se participe en las actividades.

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Figura 12 Cuadro de implementación de 5S en EKORED S.A.S.

SEIRI - Clasificar

TÉCNICA 5S ACTUAL REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEIRI

(Clasificar)

- Área de Recepción y Clasificación: Inicialmente los trabajadores

hacen separación de productos: pet transparente y de colores (otras

calidades de plásticos), pero no como corresponde, ya que por falta de

inventario inicial y espacio los materiales están dispuestos por diferentes

lugares de la bodega (incluyendo baños y lockers).

- Área de Clasificación: Adicionalmente la clasificación es realizada en

diferentes tamaños de empaques, canastas y bolsas plásticas que

después se disponen de la misma manera a un cliente final, sin tener un

tiempo estimado de salida.

- Área de Recepción: Del material que se recibe del proveedor no se

tiene en cuenta en la clasificación que también se esta comprando

basura.

- Los proveedores no tienen un precio diferencial, sin importar la calidad

del material que traen se les paga lo mismo.

- Área de Pesaje: Hay maquinaria (dos basculas) dañada que no ha sido

dispuesta en un espacio adecuado.

- Falta de identificación en la recepción del material en el centro de

acopio.

TÉCNICA 5S PROPUESTA EXPECTATIVA

SEIRI

(Clasificar)

- Aunque en la actualidad no se cuenta con espacio suficiente se sugiere

clasificar el material existente y hacer inventario del mismo ya que no se

contaba con un inventario inicial claro y nadie hizo entrega del material a la

Administración del centro de acopio.

- Se debe estandarizar la unidad de empaque del producto final desde la etapa

de selección con el fin de hacer medición de tiempos y establecer un

cronograma de entrega al cliente final.

- Establecer controles de entrada de material a la bodega que garanticen la

calidad del producto comprado.

- Se deben segmentar los proveedores teniendo en cuenta parámetros como

cantidad, calidad y entregas de material de acuerdo a los parámetros de

producto.

- Lograr la reparación de la bascula dañada para ubicarla en la zona de producto

terminado, en caso de no ser reparable tratar de vender esta maquina.

- Generar un código de marcación para clasificar los materiales recibidos (por

numero consecutivo, por color, por código de proveedor).

- Tener control inicial del material y realizar controles de entrada en la

recepción de los pedidos.

- Garantizar la uniformidad del producto final para lograr un cargue eficiente del

material despachado.

- Organizar los tiempos de trabajo de acuerdo al estudio realizado para

desarrollar las actividades de acuerdo a una nueva metodología establecida.

- Asegurar desde la etapa de recepción que el material cumpla con los

parámetros de calidad y mantener un registro de dichas entradas.

- Reconocer el costo de mejora de la calidad del producto al proveedor con el

fin de garantizar que el material comprado genere menos perdidas en el

proceso.

- Habilitar un equipo para mejorar el flujo de la operación o destinar este

espacio para otras actividades inherentes al proceso.

- Lograr un control de entrada opera identificar las calidades de material que

llegan al acopio por cada proveedor.

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SEITON – Ordenar

TÉCNICA 5S ACTUAL PROPUESTA

SEITON

(Ordenar)

Áreas Varias: Se encuentra en la planta rollos de polipropileno en varias

cantidades, colores y estados (buenos, partidos, sucios y

descompuestos).

Área de Recepcion: Las etiquetas de marcación de los globos tienen

siete (7) diferentes consecutivos, las mantienen todas en planta sucias y

tiradas por todo lado, no se diligencian en un orden especifico y quedan

faltando datos (inclusive los escriben en ocasiones con lápiz).

Áreas Varias: No se utilizan canecas de basura y como el piso está en

mal estado con la complicación de ser un acopio de reciclaje los

colaboradores tiran todos los desechos al suelo; ordinarios, sanitarios y

reciclables por igual.

Área de Compactación: El cartón para las pacas se compra en

pequeños grupos (por kilos) que dejan por toda la planta: en el piso,

debajo de las máquinas, no se tiene control del mismo, además por las

pequeñas cantidades compradas sale $60 más costoso el kilo.

* Se debe disponer en la planta solo de cuatro (4) rollos de polipropileno (para

las 2 máquinas) evitando así desperdicio de material y realizando control del

mismo a través del formato propuesto en el ANEXO G.

**Se debe realizar inventario de las etiquetas y generar orden en los consecutivos

para su utilización, de igual forma explicar cómo se deben diligenciar (se incluye

esta marcación para proveedores de pacas para clientes final) para ayudar en la

trazabilidad del producto. Se sugiere utilizar el mismo formato propuesto de

control de producto ANEXO G para hacer seguimiento a las etiquetas.

*** Se deben comprar y adecuar canecas para disposición de basura, en la

caneca principal aprovechar las lonas en las que viene el material para no tirar

directamente la basura a la misma. Adicionalmente organizar la basura desde el

día anterior previo al paso del camión recolector de la basura los días lunes,

miércoles y viernes.

**** Compra de cartón en mayor cantidad (500 kilos o 1 tonelada para disminuir el

costo en un 30%), o aprovechar las lonas que vienen dentro del material

comprado para disminuir costos. Disponer de un espacio especifico en la zona de

compactación para su uso y control.

TÉCNICA 5S REGISTRO FOTOGRÁFICO EXPECTATIVA

SEITON

(Ordenar)

* Mantener control del consumo de material de acuerdo a la cantidad estimada

de siete (7) pacas por cada cuatro (4) rollos.

** Mantener el control de etiquetas, garantizar que se están utilizando de

forma consecutiva adecuadamente.

*** Aprovechamiento del material para el proceso productivo, adecuada

disposición de los residuos.

**** Reducir costos, aprovechar recursos (lonas) y control sobre las materias

primas compradas.

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SEISO – Limpiar

TÉCNICA 5S ACTUAL

SEISO

(Limpiar)

Áreas Varias: En las máquinas los colaboradores guardan toda serie de

materiales que deben ir a la basura, incluyendo: bates plásticos, joyas,

juguetes y cuchillos entre otros, estos elementos son encontrados dentro

del material comprado.

Áreas Varias: No hay persona responsable de las jornadas de aseo y

limpieza por área de trabajo.

Áreas Varias: Se encontraron dotaciones sucias de empleados antiguos,

vasijas provenientes de la basura, elementos de cafetería sin usar, cajas y

basura sin disposición adecuada, así como cajones con alimentos sin

terminar, el baño sin hacer aseo, la campana extractora de la cocina

suelta, paredes, pisos y vidrios sucios.

TÉCNICA 5S PROPUESTA EXPECTATIVA

SEISO

(Limpiar)

Se debe realizar limpieza a las maquinas con frecuencia diaria, inspección a los

lockers, disponer la basura en las respectivas canecas. Es necesario divulgar

con el personal las normas de aseo y limpieza en áreas comunes y área de

producción.

Se deben crear horarios de aseo y limpieza y personas encargadas que

garanticen el desarrollo de estas actividades a diario.

Realizar campañas sobre la correcta disposición de los residuos, así como

realizar los arreglos pertinentes en la cocina, baños y demás sitios que lo

requieran.

Se espera que cada individuo conozca y aplique las normas de limpieza

básicas, cuide y mantenga en buen estado sus elementos y su área de

trabajo.

Crear conciencia de la importancia del aseo y mantener rutinas de limpieza

que se conviertan en hábitos para todo el personal.

Disponer de los elementos necesarios para el desarrollo del proceso

productivo y mantener las instalaciones en adecuadas condiciones para su

funcionamiento.

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SEIKETSU – Estandarizar

Para mantener las condiciones de las primeras tres (3) “S” es clave determinar y asignar de forma clara y precisa las responsabilidades de los operarios en función a que deben saber que hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Adicionalmente es necesaria la integración de las actividades de las 5S dentro de sus trabajos regulares de manera que las acciones de clasificación, orden y limpieza se conviertan en una rutina, es decir sean parte natural de sus labores diarias.

TÉCNICA 5S ACTUAL REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEIKETSU

(Estandarizar)

Áreas Clasificación y Compactación: Cada operario realiza su labor

bajo su propio criterio y según como le rinda mas el tiempo, entonces

durante el proceso se mezclan diferentes calidades del material durante la

etapa de clasificación y así llega al proceso de compactación.

Área Compactación: Los amarres en polipropileno los hace cada

operario de una medida diferente, lo que genera que estos amarres

queden en algunas ocasiones más largos o cortos de lo necesario.

Área Compactación y Despacho: El producto terminado tiene diferentes

medidas que no son uniformes ni facilitan el cargue en el camión.

Área Despacho: Se utilizan diferentes tipos de camión para el despacho

del producto terminado.

TÉCNICA 5S PROPUESTA EXPECTATIVA

SEIKETSU

(Estandarizar)

*Se deben separan en lonas los diferentes materiales y establecer tiempos para

el desarrollo de cada actividad.

**Se debe establecer una medida para los amarres de la paca grande (8 tiras de

12 metros para cada uno de los 4 amarres de cada paca) y en lo posible dejar

varios hechos para evitar que existan cuerdas sueltas en el piso.

***Establecer una medida uniforme para las pacas que son el producto final, de

acuerdo a las dimensiones del camión, lo anterior parametrizando la maquina

compactadora.

**** Escoger un solo tipo de camión que se adecue al tamaño de la carga

transportada, de forma que se pueda transportar mayor cantidad de mercancía

en menos viajes.

*Evitar reprocesos en la clasificación del material y utilizar el tiempo de forma

razonable.

**Tener control de la materia prima consumida y garantizar que el producto

final (pacas) lleve los amarres necesarios que le den resistencia a la presión

de la paca.

***Aprovechar al máximo el espacio dentro de los camiones de distribución.

****Disminuir costo de transporte por kilo.

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SHITSUKE – Disciplina y Entrenamiento

Parte fundamental del éxito la quinta “S” Shitsuke, es garantizar que las personas cumplan con las normas establecidas en las primeras tres (3) “S”, ubicando las herramientas y los equipos en su lugar respectivo luego de usarlos, tirando los papeles, desperdicios, chatarra y demás en las ubicaciones correspondientes, dejando limpias las áreas de uso común una vez realizadas las actividades de la misma y retroalimentando en cada comité al líder del proceso sobre las oportunidades de mejora durante la ejecución de esta técnica. Dentro de la retroalimentación y seguimiento de la implementación con cada uno de los colaboradores es importante que el personal se convierta en parte activa y participe con sus respectivas opiniones, sugerencia, comentarios y propuestas para lograr mejores resultados en el desarrollo de esta técnica, para lo cual en cada comité técnico se debe solicitar a cada funcionario nuevamente el diligenciamiento del formato de mejoramiento de procesos 5S ANEXO E.

TÉCNICA 5S ACTUAL PROPUESTA EXPECTATIVA

SHITSUKE

(Disciplina y

Entrenamiento)

- No hay persona encargada de liderar los diferentes procesos de

implementacion de 5S.

- No se realizan capacitaciones al personal sobre las diferentes etapas del

proceso productivo y las implicaciones de cada uno de sus roles en el

resultado final.

- No se realizan reuniones para evaluar el desarrollo de la operacion y/o

cumplimiento de los objetivos.

- Designar al lider de produccion como persona responsable del proceso de

implementacion de 5S.

- Realizar capacitaciones de forma mensual con todo el equipo de produccion,

identificando cada uno de sus roles dentro de la operación y el impacto que

genera cada una de sus acciones.

- Conformar un comite tecnico con el equipo de produccion que se encargue de

evaluar el desarrollo de la operacion, asi como garantizar el seguimiento de la

implementacion de las 5S.

- Tener una persona responsable de la verificacion del seguimiento de los

procesos de implementacion de la tecnica.

- Garantizar la involucracion de todo el personal asi como la formacion del

equipo para lograr la calidad esperada en el producto final.

- Identificar las oportunidades de mejora en el desarrollo del proceso y

garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

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Tabla de resumen de las metas de implementación de la técnica 5S en EKORED S.A.S.

Tabla 10. Resumen de las metas de implementación de 5S en Ekored S.A.S.

Fuente: Kaizen Institute

6.2. Mantenimiento productivo total para la compactadora horizontal.

En EKORED el proceso de producción es lineal, en un escenario ideal todo el material que ingresa para procesar al acopio comprado al día tiene que ser procesado terminando en una paca compactada, existen tres máquinas compactadoras en la actualidad para realizar este proceso y por el producto obtenido podemos medir la eficiencia de toda la línea, sin embargo estas máquinas presentan constantemente diferentes tipos de fallas que obligan a realizar paros no programados de producción, ocasionando que de la capacidad

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instalada que está en 3300 kilos día resulten procesados 1800 kilos día, las causas de estos paros generalmente son mecánicos y corresponden a averías por falta de mantenimiento preventivo, impericia de los operarios que las manejan o por obsolescencia del equipo.

Ilustración 3 Compactadora Horizontal.

Fuente: Manual maquina compactadora COHA

6.2.1. Calculo del tipo de pérdidas generadas por falta de TPM.

Tiempo teórico de trabajo: (1 Turno) x (8 Horas) x (24 días) = 192 horas

Tiempo Perdido: = (4 min X 15 paros) + (6 horas mtto) + (1,5

horas de Avería) + (1,5-0,5 horas avería) + (0,5

horas x 1 turno x 24 días)

= (1 h) + (6 h) + (1,5 h) + (0,5 h) + (12 h) = 21 h

Disponibilidad = * 100 = 89,06 %

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Producción Real: = (11400 kilos defectuosos) + (18600 kilos óptimos) =

30000 kilos

Producción Teórica: = (300 kilos/ hora) * 171 horas = 51300 kilos

Rendimiento =

Calidad =

EFICACIA GENERAL DEL EQUIPO (OEE) = (0.8906 * 0.5848 * 0.62) *

100 = 32.29 %

Perdidas por alimentación: (30 minutos * 1 turno * 24 días) * 300 kilos hora

= 3600 kilos

Perdidas por mantenimiento: (6 horas * 300 kilos) = 1800 kilos

Perdidas por Calidad: 11400 kilos

Perdidas por Averías: (1.5 h + 0.5 h) x 300 kilos /hora = 600 kilos

Perdidas por paros menores: (15 x 0.06 h) x 300 kilos/hora = 300 kilos

Perdidas por velocidad reducida: Producción Teórica- producción Real

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= 51300-30000 = 21300 kilos

= (1 h * 8 h + 24) * 300 kilos /hora –

30000+3600+1800+11400+600+300

= 57600-54900

= 2700 KILOS POR MES

Una vez identificada la baja eficacia de la máquina que obedece a falta de

mantenimiento preventivo se buscan acciones para prevenir fallas en la operación

de la máquina en ellas se entregan rutinas de mantenimiento establecidas para

que el operario encargado las realice dentro de la periodicidad establecida.

6.2.2. Programa de mantenimiento.

Los principales objetivos del plan de mantenimiento son:

Alargar la vida de la unidad

Evitar averías

Evitar paradas intempestivas

Reducir al mínimo los tiempos de parada.

En el siguiente cuadro identificamos cuales serían las rutinas a desarrollar

de acuerdo a los parámetros dados por el fabricante de la máquina.

Tabla 11 Programa de Mantenimiento

ACCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO

Verificar el nivel de aceite

del deposito

Diaria Confirmar que la maquina opera

con las cantidades necesarias

de aceite

Verificar el aspecto del

aceite

Diaria Asegurarse que el aceite no

sufra cambios físicos anormales.

Anotar todo principio de

fuga

Diaria Encontrar deterioros, defectos o

fallas de funcionamiento

oportunamente.

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Verificar que la

alimentación de las

electroválvulas se

encuentre dentro de los

limites

Diaria Garantizar la correcta operación

de la pieza

Ajustar las presiones de

funcionamiento

Diario Inspeccionar que la maquina se

encuentre puesta a punto

adecuadamente

Verificación de las bombas Diario Detección oportuna de

aumentos de temperatura.

Limpiar los filtros Semanalmente Garantizar el buen

funcionamiento del filtro o

detectar si es necesario el

cambio oportunamente

Reparación de fugas Semanalmente Evitar mal funcionamiento y

perdida de aceites

Apretar piezas sueltas Semanalmente Ajustar oportunamente las

piezas que por vibración se van

soltando

Inspección visual de

porosidad o deterioro de

mangueras

Semanalmente Verificar las condiciones físicas

de las mangueras

oportunamente para ser

reemplazadas

Inspección completa del

estado general de Bombas,

Válvulas, Manómetro,

deposito, cilindro, tubería

Anual Prevenir fallas graves en la

operación de la máquina.

Para realizar esta actividad se elaboró una lista de verificación ANEXO G de las

actividades a realizar, que diligenciara el operario al comenzar el turno.

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6.2.3. Mejora esperada con TPM.

Tiempo teórico de trabajo: (1 Turno) x (8 Horas) x (24 días) = 192

horas

Tiempo Perdido: = (4 min X 15 paros) + (6 horas mtto) + (0,5

horas x 1 turno x 24 días)

= (1 h) + (12 h) = 13 h

Disponibilidad = * 100 = 93.23 %

Producción Real: = (11400 kilos defectuosos) + (36600 kilos óptimos)

= 48000 kilos

Producción Teórica: = (300 kilos/ hora) * 171 horas = 51300 kilos

Rendimiento =

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Calidad =

EFICACIA GENERAL DEL EQUIPO (OEE) = (0.9323 * 0.9356* 0.7625) * 100 =

66.50 %

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7. IMPACTO ECONÓMICO Y BENEFICIOS PARA LA OPERACIÓN CON

LA APLICACIÓN DE LEAN MANUFACTURING

Tabla 12 Comparativo de eficacia general

LEVANTAMIENTO

DE LA

INFORMACIÓN

BENEFICIO

ESPERADO

% DE MEJORA

DISPONIBILIDAD 89,06% 93.23% 4.17%

RENDIMIENTO 58,48% 93.56% 35.08%

CALIDAD 62% 76.25% 14.25%

EFICACIA

GENERAL

32.29% 66.50 34.21%

Realizando el análisis económico de la mejora el incremento del rendimiento de la

maquina representa un incremento del 35.08%, esto significa que se pueden

despachar 18000 kilos más de producto terminado al cliente por mes por maquina

en total serian 54.000 kilos /mes agregados, teniendo en cuenta que la ganancia

por kilo es de $350, se obtendrían ingresos adicionales de $18.900.000 al mes y

al año de $226.800.000.

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Por otra parte evaluando el costo del transporte a Medellín y teniendo en cuenta

que se envían más kilos por camión obtendríamos:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Tabla 13 Costos de transporte por kilo

Con estos datos de entrada se hace un modelamiento para transporte de las

pacas en contenedores buscando una optimización en el peso transportado y una

reducción del costo actual.

DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR

Producto Envase plastico compactado Tarifa Actual 1,050,000$

Embalaje Paca Valor cargue $ 0

Largo (m) 1.35 Valor descargue $ 50,000

Ancho (m) 1 Costo de transporte / paca 35,000$

Alto (m) 0.9 Costo de transporte / kg 108$

Volumen (m3) 1.215 Viajes al mes Enka 20

Peso (kg) 325 Viajes al mes Pet Plastic 5

Densidad (Kg/m3) 267 Volumen al mes Enka (kg) 195,000

Origen Bogotá Volumen al mes Pet Plastic (kg) 48,750

Destino Medellín Total volumen al mes 243,750

Vehículo usado Sencillo Costo actual mes 26,250,000$

Capacidad pacas 30

Peso transportado 9,750

Destinatario 1 Enka

Destinatario 2 Pet plastic

DATOS DEL PRODUCTO Y COSTOS ACTUALES DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA BOGOTA

MEDELLIN PET PLASTIC

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Llevando acabo 6 diferentes modelos de cargue obtenemos:

Tabla 14 Modelos de cargue propuestos

El modelo 5 nos permite transportar mayor cantidad de kilos en el mismo tipo de

contenedor, haciendo que los nuevos costos de transporte sean los siguientes:

Tabla 15 Oportunidades de ahorro Modelo 5

La empresa con los ajustes oportunos de mantenimiento a la compactadora tiene

la posibilidad de generar un ahorro del 15.7% en sus costos de transporte en la

ruta Bogotá Medellín haciendo una pequeña variación en las dimensiones de la

paca compactada, este ahorro podría alcanzar los $45.000,000° en un año de

operación.

IMÁGENES DEL ACTUAL CARGUE DE CAMIONES

Pacas

transporta

das

Peso (kg)

Volumen

ocupado

(m3)

% uso de

volumen

Pacas

transporta

das

Peso (kg)Volumen ocupado

(m3)

% uso de

volumen

Modelo 1 44 14,300 53.5 79% 32 10,400 38.9 51%

Modelo 2 42 13,650 51.0 75% 42 13,650 51.0 67%

Modelo 3 34 10,436 39.0 58% 50 15,347 57.4 75%

Modelo 4 50 13,542 50.6 75% 50 13,542 50.6 66%

Modelo 5 72 16,524 61.8 91% 72 16,524 61.8 81%

Modelo 6 44 11,005 41.1 61% 72 19,500 67.3 88%

MODELO DE OPTIMIZACION DE VOLUMEN

Modelo

CONTENEDOR H CCONTENEDOR STANDARD

Tarifa TBS Modelo 5 1,500,000$ Viajes al mes modelo 5 15

Capacidad pacas 72 Nuevo costo al mes 22,500,000$

Peso transportado 16,524 Ahorro al mes 3,750,000$

Costo de transporte / paca 20,833$ Meses al año 12

Costo de transporte / kg 91$ Ahorro al año 45,000,000$

Ahorro en kg transportado 15.7%

OPORTUNIDADES DE AHORRO MODELO 5

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Ilustración 4 – Cargue actual de camiones

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8. PRESUPUESTO

Para la ejecución de este proyecto se invirtieron los siguientes recursos

económicos:

RECURSO VALOR (SEMANA) VALOR (16 SEMANAS)

TRANSPORTES $20.000= $320.000=

PAPELERÍA E INTERNET

$27.500= $440.000=

EMPASTADO ------- $45.000=

ARGOLLADO ------- $30.000=

TOTAL: $835.000=

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9. CONCLUSIONES

Es importante conocer herramientas apropiadas de diagnóstico, con el fin de

establecer no solo los aspectos más críticos y relevantes que se encuentran a

simple vista, sino aplicar criterios que permitan evaluar objetivamente que tan

importantes pueden llegar a ser si los evaluamos en conjunto y la influencia

que cada uno representa en toda la interacción del proceso.

La técnica de Layout fue la herramienta que nos permitió analizar la distribución

física del espacio y evaluar si estaba siendo aprovechada adecuadamente

encontrando transportes excesivos en un espacio tan pequeño, por lo que nos

permitió realizar las recomendaciones para mejorar su distribución y de esta

manera un flujo de material que se ajustara a las expectativas económicas de

la empresa.

La organización lógica del proyecto tomando como punto de partida aspectos

básicos que se deben tener en cuenta para la organización de una empresa

como son conductas de orden y organización implementadas por medio

técnicas como las 5S nos permiten dimensionar desde el principio los alcances

del proyecto, estableciendo prioridades y determinando que cualquier mejora

realizada puede influir en el perfeccionamiento del proceso.

Las técnicas implementadas articulan entre si acciones que permiten lograr al

interior de la empresa, no solo un mejor clima organizacional entregando

procesos más claros, sino que además permite obtener beneficios económicos

a corto y largo plazo importantes para el desarrollo de la actividad económica

establecida.

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10. RECOMENDACIONES

Se recomienda comenzar a implementar un plan básico de mantenimiento,

haciendo continua evaluación, seguimiento y actualización del mismo con

el fin de observar las mejoras obtenidas teniendo en cuenta que los

tiempos que se utilicen en las revisiones preventivas de los equipos

siempre serán más económicas para la empresa, que los paros no

programados causados por averías o cualquier tipo de falla que disminuya

la eficacia de todo el proceso.

Es importante analizar el flujo de material y realizar la mejora propuesta en

el Layout, ya que permite reducir tiempos de transporte que expresado en

términos económicos pueden resultar siendo costosos para el proceso no

solo por las demoras al interior, sino por el tiempo adicional que lleva

despachar producto al cliente final.

Crear una cultura de Orden y organización dentro de la empresa permite

una reducción de riesgos ocupacionales para los colaboradores,

disminución de despilfarros de material por mal almacenamiento o

disposición del material, ejerciendo controles adecuados y comprando

solamente los materiales requeridos por la operación de la empresa,

logrando así una disminución de costos por materiales e insumos.

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11. GLOSARIO

TERMINO CONCEPTO

Beneficiado

Técnica manual mediante la cual se dispone de personal

para limpiar y quitar los complementos al envase de PET,

además de quitar una fracción de la botella

correspondiente al área de adherencia a la envoltura

publicitaria. Esta labor se realiza con una cuchilla, botella a

botella, y demandando numeroso personal para que la

labor tenga rendimientos productivos.

Big Bag Los big bag son sacos de gran capacidad, elaborados en

tela de rafia de polipropileno desde 150 hasta 230 g/m2

para empacar, transportar y almacenar productos o

materiales

Captación

Técnica por medio de la cual botella a botella y dentro de

zonas específicas de alta generación de Residuos

Plásticos de PET, las botellas son recolectadas por

personas, a una distancia del centro de acopio que

normalmente no supera los 3 Km a la redonda del mismo,

las botellas recolectadas en un jornal son vendidas al

centro de acopio

Compactación

Técnica mediante la cual se pretende aumentar la

Densidad Aparente (D.A.) de los RP-PET, pretendiendo

así disminuir el volumen que ocupan y limitan su manejo,

almacenamiento y transporte, los envases beneficiados

son comprimidos en maquinaria donde usualmente se

comprime el papel/cartón, de esta manera se obtienen

bloques amarados con zuncho.

Filamentos En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o fibra

textil al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de

ser usados para formar hilos (y de estos los tejidos), bien

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sea mediante hilado, o mediante otros

procesos físicos o químicos. Así, la fibra es la estructura

básica de los materiales textiles. Se considera fibra textil

cualquier material cuya longitud sea muy superior a su

diámetro y que pueda ser hilado

Pellets Pellet o pelet es una denominación genérica, utilizada para

referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o

comprimido. El término es utilizado para referirse a

diferentes materiales.

Plástico El término plástico en su significado más general, se aplica

a las sustancias de similares estructuras que carecen de

un punto fijo de evaporación y poseen, durante un

intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y

flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a

diferentes formas y aplicaciones. Los plásticos son

sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de

estructura macromolecular que puede ser moldeada

mediante calor o presión y cuyo componente principal es

el carbono. Estos polímeros son grandes agrupaciones de

monómeros unidos mediante un proceso químico llamado

polimerización. Los plásticos proporcionan el balance

necesario de propiedades que no pueden lograrse con

otros materiales, por ejemplo: color, poco peso, tacto

agradable y resistencia a la degradación ambiental y

biológica.

Plástico PET El Polietilen Tereftalato (PET) es un Poliéster

Termoplástico que se produce a partir de dos compuestos

principalmente: Ácido Terftálico y Etilenglicol, aunque

también puede obtenerse utilizando Dimetiltereftalato en

lugar de Ácido Tereftálico. Este material tiene una baja

velocidad de cristalización y puede encontrarse en estado

amorfo-transparente o cristalino.

Reciclaje Proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en

someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo

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de tratamiento total o parcial para obtener una materia

prima o un nuevo producto. También se podría definir

como la obtención de materias primas a partir de

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y

se produce ante la perspectiva del agotamiento de

recursos naturales, macro económico y para eliminar de

forma eficaz los desechos.

Reproceso:

Acción tomada sobre un producto no conforme para que

cumpla con los requisitos realizando nuevamente todo el

proceso productivo.

Residuo sólido Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de

naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de

consumir su parte vital.

Residuo sólido

recuperable

Todo tipo de residuo sólido al que, mediante un debido

tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u

otras utilidades.

Residuo sólido

orgánico

Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser

compuesto de órganos naturales.

Residuo sólido

inorgánico

Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de un objeto

artificial creado por el hombre.

Resina En la tecnología de los materiales poliméricos: el termino

resina se aplica a todo polímero que constituye la materia

prima básica en la fabricación de productos plásticos

acabados o semi acabados y a las resinas empleadas

directamente en fabricación.

Resina virgen Es una resina que puede mezclarse con diversos tipos de

cargas para otorgarle ciertas características. Usualmente

utilizada para hacer mármol sintético u otros efectos de

superficies. Necesita Promotor o Cobalto para acelerar su

curado y catalizador , ambos al 1%

RP-PET Reciclaje de Plástico Pet

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12. BIBLIOGRAFÍA

OHNO, Taiichi. El Sistema de Producción Toyota: Más allá de la producción a

gran escala. Editorial: Gestión 2000. Barcelona. Año: 1991.

SHIGEO, Shingo. El Sistema de Producción Toyota Desde El Punto De Vista

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13. ANEXOS

ANEXO A: Plano del edificio actual de EKORED S.A.S.

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ANEXO B: Organigrama de funciones de la Empresa EKORED S.A.S.

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ANEXO C: Diagrama de Pareto de EKORED S.A.S.

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ANEXO D: Formato de control de producto.

FECHA:

PRENSADOR:

TURNO:

C.C N.C C.C N.C C.C N.C C.C C.N C.C N.C C.C C.N C.C N.C

OBSERVACIONES: Indique las observaciones requeridas de operación durante el turno

C.C: CONFORME N.C: NO CONFORME

Nota: Las columas 2 y 3, no se diligencian para pacas recibidas del proveedor.

8. LIBRE DE

OTRO

MATERIAL

9. AMARE10.LIBRE DE

PVC

11.

CONTAMIN

ATES

INTERNOS

12. SUCIO

13.

DEGRADAD

O1. PRODUCTO2. PRENSA

3. HORA

FINALIZACIÓN

4. ETIQUETA

Nº / Nombre

del proveedor

5. PESO

(kg)

7.LIBRE DE

HIT

OPERACIÓN MÁQUINA REGISTRO DE INSPECCIÓN

FECHA:

RESPONSABLE:

CONTROL DE PRODUCTO

Código: Versión:Fecha de actualización:Páginas: 1 de 1

Transparente

Beneficiado

Verde Ambar

Aceite

1 2 3

Transparente

Beneficiado

Verde Ambar

Aceite

Transparente

Beneficiado

Verde Ambar

Aceite

Transparente

Beneficiado

Verde Ambar

Aceite

Transparente

Beneficiado

Verde Ambar

Aceite

TransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparenteBeneficiadoVerde AmbarAceiteTransparente

Beneficiado

Verde Ambar

Aceite

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ANEXO E: Formato de mejoramiento de procesos.

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ANEXO F: Formato de ejemplo de una tarjeta roja.

Fuente: http://www.cidem.com/cidem/binaris/5S_tcm48-8182.pdf

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Anexo G: Lista de Chequeo de Mantenimiento