Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

127
Universidad de La Salle Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería 2020 Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología Lean Seis Sigma Lean Seis Sigma Andrea Johana Chinome Rincón Universidad de La Salle, Bogotá Adriana del Pilar Torres Tapias Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial Part of the Industrial Engineering Commons Citación recomendada Citación recomendada Chinome Rincón, A. J., & Torres Tapias, A. d. (2020). Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología Lean Seis Sigma. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/144 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Industrial by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [email protected].

Transcript of Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

Page 1: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

Universidad de La Salle Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle

Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería

2020

Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de

garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología

Lean Seis Sigma Lean Seis Sigma

Andrea Johana Chinome Rincón Universidad de La Salle, Bogotá

Adriana del Pilar Torres Tapias Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial

Part of the Industrial Engineering Commons

Citación recomendada Citación recomendada Chinome Rincón, A. J., & Torres Tapias, A. d. (2020). Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas en la empresa Colfoplas S.A utilizando la metodología Lean Seis Sigma. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/144

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Industrial by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [email protected].

Page 2: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

1

PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE

GARRAFAS EN LA EMPRESA COLFOPLAS S.A UTILIZANDO LA

METODOLOGÍA LEAN SEIS SIGMA.

ADRIANA DEL PILAR TORRES TAPIAS

ANDREA JOHANA CHINOME RINCON

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2020

Page 3: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

2

PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE

GARRAFAS EN LA EMPRESA COLFOPLAS S.A UTILIZANDO LA

METODOLOGÍA LEAN SEIS SIGMA.

ADRIANA DEL PILAR TORRES TAPIAS

ANDREA JOHANA CHINOME RINCON

Trabajo de grado presentado para optar al título de:

Ingeniero Industrial

Director

HERIBERTO ALEXANDER FELIZZOLA JIMÉNEZ

Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2020

Page 4: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

3

Nota de Aceptación:

Director: Ing. Heriberto Alexander Felizzola Jiménez

Firma Jurado

Bogotá D.C, Octubre de 2019

Page 5: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

4

CONTENIDO

1. RESUMEN ........................................................................................................................... 12

2. ABSTRACT ......................................................................................................................... 13

3. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 14

4. CAPÍTULO 1. GENERALIDADES ...................................................................................... 16

4.1. Planteamiento del problema: .............................................................................................. 16

4.2. Formulación del problema ............................................................................................. 17

4.3. Justificación 17

4.4. Objetivo General ........................................................................................................... 18

4.4.1. Específicos ............................................................................................................18

4.5. Metodología ..................................................................................................................18

4.5.1. Fase 1 Definir ........................................................................................................18

4.5.2. Fase 2 Medir ..........................................................................................................19

4.5.3. Fase 3 Analizar ......................................................................................................19

4.6. Alcances y limitaciones .................................................................................................19

4.6.1. Alcance..................................................................................................................19

4.6.2. Limitaciones ..........................................................................................................20

4.7. Marco teórico ................................................................................................................20

4.7.1. Introducción a Seis Sigma ......................................................................................20

4.7.2. Metodología DMAIC .............................................................................................22

4.7.3. Roles y responsabilidades de Seis sigma.................................................................23

4.7.4. Lean Manufacturing ...............................................................................................25

4.7.5. Lean Seis Sigma (LSS) ..........................................................................................25

4.8. Marco Conceptual .........................................................................................................26

4.8.1. Calidad ..................................................................................................................26

4.8.2. Corrección .............................................................................................................26

4.8.3. Desecho .................................................................................................................26

4.8.4. Eficiencia...............................................................................................................26

4.8.5. Efectividad ............................................................................................................26

4.8.6. Costos de producción .............................................................................................27

4.8.7. Mejora continua .....................................................................................................27

4.8.8. Reproceso ..............................................................................................................27

4.8.9. Project Charter .......................................................................................................27

4.8.10. SIPOC ...................................................................................................................27

Page 6: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

5

4.8.11. Pareto ....................................................................................................................28

4.8.12. Diagrama de Ishikawa ............................................................................................28

4.8.13. Proceso analítico Jerárquico (AHP) ........................................................................28

4.8.14. Industria Transformadora del plástico.....................................................................28

4.9. Marco Legal 29

4.10. Antecedentes 30

5. CAPÍTULO II. FASE 1 – DEFINIR ..................................................................................... 31

5.2. Descripción general de la empresa ................................................................................. 31

5.2.1. Localización ..........................................................................................................32

5.2.2. Misión ...................................................................................................................32

5.2.3. Visión ....................................................................................................................32

5.2.4. Familia de Productos ..............................................................................................32

5.3. Descripción del proceso .................................................................................................33

5.4. Caracterización del Proceso ...........................................................................................36

5.4.1. Diagrama SIPOC ...................................................................................................36

5.5. Project Charter .............................................................................................................. 37

5.6. Definición de focos de mejora ....................................................................................... 40

6. CAPÍTULO III. FASE MEDIR ............................................................................................. 41

6.2. Definición de variables y métricas del proceso ............................................................... 41

6.3. Definición de la Línea base ............................................................................................ 41

6.3.1. Plan de recolección de datos ...................................................................................41

6.4. Estudio de capacidad del proceso ................................................................................... 43

7. CAPÍTULO IV. FASE ANALIZAR ...................................................................................... 45

7.1. Identificación de la causa raíz ........................................................................................ 45

7.1.1. Identificación de Causas.........................................................................................45

7.2. Análisis de Causas .........................................................................................................48

7.3. Priorización de Causas ...................................................................................................51

7.3.1. Aplicación de la Matriz Causa- Efecto....................................................................53

8. CAPÍTULO V. FASE MEJORAR ......................................................................................... 56

8.1. Metodología 5 S ............................................................................................................ 56

8.1.1. Clasificación ..........................................................................................................56

8.1.2. Ordenar..................................................................................................................59

8.1.3. Limpiar ..................................................................................................................60

8.1.4. Estandarizar ...........................................................................................................64

8.1.5. Disciplina ..............................................................................................................66

Page 7: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

6

8.2. Metodología TPM para la mejora continua de la máquina fabricadora de garrafa en la

empresa Colfoplas S.A ..............................................................................................................69

8.2.1. Calculo de indicadores OEE para las máquinas ......................................................69

8.2.2. Análisis de Confiabilidad & Disponibilidad ............................................................73

8.2.3. Desarrollo de la Metodología TPM ........................................................................76

8.3. Estandarización de trabajo: ............................................................................................86

8.3.1. Identificar el proceso ..............................................................................................87

8.3.2. Cálculo de Takt Time .............................................................................................88

8.3.3. Estándar de actividades del proceso ........................................................................89

8.3.4. Diagrama Hombre – Máquina ................................................................................91

9. CAPITULO VI FASE CONTROLAR ................................................................................... 93

9.1. Cartas de Control para Seguimiento de Métricas ............................................................ 94

9.2. Tablero de Indicadores o Dashboar ................................................................................ 96

9.3. Gerencia visual (Visual management) ............................................................................ 97

9.3.1. Estrategia de tarjetas rojas ......................................................................................97

9.3.2. Estrategia de señales ..............................................................................................98

9.3.3. Marcas blancas ......................................................................................................99

9.3.4. Marcas rojas ..........................................................................................................99

9.3.5. Marcas verdes ...................................................................................................... 100

9.3.6. Andon: ................................................................................................................. 100

9.3.7. Kanban: ............................................................................................................... 101

9.3.8. Tablero de gestión de producción: ........................................................................ 101

9.3.9. Gráfico de operaciones estándares ........................................................................ 102

9.3.10. Exhibición de elementos defectuosos ................................................................... 102

9.3.11. Tablero de prevención de errores .......................................................................... 103

9.3.12. Cuadro de mando integral .................................................................................... 103

10. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 105

11. RECOMENDACIONES.................................................................................................. 107

12. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 109

13. ANEXOS ........................................................................................................................ 112

Page 8: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

7

ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 4-1 Metodología DMAIC ................................................................................................. 23

Figura 5-1 Logo de la empresa ................................................................................................... 31

Figura 5-2 Localización de la empresa… ..................................................................................... 32

Figura 5-3 Diagrama de Flujo de proceso .................................................................................... 35

Figura 5-4 Diagrama del SIPOC .................................................................................................. 37

Figura 7-1 Diagrama de Ishikawa- Garrafa contaminada… .......................................................... 48

Figura 7-2 Diagrama de Ishikawa- Orificios en la Garrafa… ....................................................... 49

Figura 7-3 Diagrama de Ishikawa- Forma de la Garrafa ................................................................50

Figura 7-4 Árbol de Priorización de Causas .................................................................................. 52

Figura 7-5 Matriz Causa – Efecto… ............................................................................................. 53

Figura 8-1 Formato de levantamiento de Inventario ...................................................................... 56

Figura 8-2 Formato control de entradas ........................................................................................ 56

Figura 8-3 Formato control fecha de ingreso ................................................................................ 56

Figura 8-4 Procedimiento para almacenamiento de materia prima… ............................................. 57

Figura 8-5 Propuesta de delimitación en el área de almacén… ...................................................... 58

Figura 8-6 Fotografía de almacenamiento actual ........................................................................... 59

Figura 8-7 Procedimiento de Limpieza ......................................................................................... 61

Figura 8-8 Formato control de la organización. ............................................................................ 62

Figura 8-9 Formato control estándar de inventario. ......................................................................... 63

Figura 8-10 Diagrama de flujo de entradas y control de materias primas. ........................................ 64

Figura 8-11 Diagrama de flujo para seguimiento y control ............................................................. 66

Figura 8-12 Formato para seguimiento y control ............................................................................ 67

Figura 8-13 Pilares del TPM… ...................................................................................................... 76

Figura 8-14 Organigrama de encargados ........................................................................................ 76

Figura 8-15 Formato de tareas ....................................................................................................... 78

Figura 8-16 Recursos para un mantenimiento planificado ............................................................. 79

Figura 8-17 Formato de Recursos. ................................................................................................. 79

Figura 8-18 Ejemplo del formato de recursos ................................................................................. 81

Page 9: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

8

Figura 8-19 Ficha de vida del equipo......................................................................................... 83

Figura 8-20 Procedimiento para la seguridad ambiental ............................................................. 84

Figura 8-21 Diagrama de operaciones ........................................................................................ 86

Figura 8-22 Diagrama para la estandarización del ingreso y alistamiento… ................................ 88

Figura 8-23 Diagrama para la estandarización del proceso de producción. ..................................89

Figura 8-24 Diagrama Hombre máquina..................................................................................... 90

Figura 8-25 Diagrama para la estandarización del proceso de producción… ...............................92

Figura 8-26 Tablero de indicadores ............................................................................................ 95

Figura 8-27 Tarjeta roja 5’s ....................................................................................................... 97

Figura 8-28 Estrategia de señales .............................................................................................. 97

Figura 8-29 Estrategia de señales blancas. ................................................................................. 98

Figura 8-30 Indicador de papel rojo ........................................................................................... 98

Figura 8-31 Indicador de papel verde… ..................................................................................... 99

Figura 8-32 Andon ..................................................................................................................... 99

Figura 8-33 Implementación de Kanban… ............................................................................... 100

Figura 8-34 Tablero de gestión de producción. .......................................................................... 101

Figura 8-35 Gráfico de operación estándar ................................................................................ 101

Figura 8-36 Exhibición de elementos defectuosos..................................................................... 102

Figura 8-37 Tablero general de prevención de errores ............................................................... 102

Figura 8-38 Cuadro de mando integral ...................................................................................... 103

Page 10: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

9

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Roles y responsabilidades de Seis Sigma. .................................................................... 24

Tabla 4-2 Normatividad del proyecto .......................................................................................... 29

Tabla 4-3 Organizaciones que implementaron Seis Sigma… ...................................................... 30

Tabla 5-1 Project Charter ............................................................................................................ 37

Tabla 7-1 Datos de defecto (Pareto) ........................................................................................... 46

Tabla 8-1 Calificación para el indicador OEE ............................................................................. 68

Tabla 8-2 Etapas de mantenimiento de calidad… ....................................................................... 82

Tabla 8-3 Riesgos en la empresa…............................................................................................. 85

Tabla 9-1 Ejemplo de datos para la carta P ................................................................................. 93

Page 11: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

10

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 7-1 Gráfica de Pareto. ....................................................................................................47

Gráfica 8-1 Indicadores OEE por máquinas… ............................................................................ 72

Gráfica 8-2 Confiabilidad de las máquinas ................................................................................ 72

Gráfica 9-1 Cartas de control P….............................................................................................. 72

Page 12: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

11

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Familia de productos. ...................................................................................................107

Anexo 2. Formato de toma de datos… ........................................................................................ 111

Anexo 3. Datos recopilados .........................................................................................................112

Page 13: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

12

1. RESUMEN

En el presente proyecto de grado se realiza una detallada descripción sobre la metodología lean seis

sigmas y DMAIC, implementado en la empresa Colfoplas S.A. con el objetivo de disminuir los

problemas presentados, para ello se trabajará solo cuatro fases del DMAIC (Definir, Medir, Analizar

y Mejorar). Al avanzar sobre las distintas fases, se profundiza la importancia de cada una para la

aplicación de la metodología Lean Seis Sigma en la empresa. Para la ejecución del proyecto se inicia

con la definición del problema, seguidamente de la definición de la línea base para determinar el

enfoque mediante la recopilación de datos, luego se identifica la causa raíz del problema

anteriormente planteado, es decir, identificación de las diferentes causas que conllevan al aumento de

los rechazos mediante análisis estadísticos, herramientas de decisión multi-criterio como el proceso

de análisis jerárquico (AHP), además de herramientas de Lean Manufacturing, que permitieron la

formulación de acciones de mejora en la empresa.

Durante la ejecución del proyecto se identifican diferentes causas que indican el alto índice en

porcentaje y dinero que representa cada reproceso, para darle posibles soluciones implementado

herramientas que permitan la mejora para la posterior validación y estudio de caso.

Finalmente se pretende presentar a la empresa las soluciones de mejora que permiten a la compañía

con soportes validos estadísticamente que garanticen la disminución de desperdicios y con mejoras

que le permitan a la empresa trabajar bajo la metodología Lean seis sigma.

Page 14: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

13

2. ABSTRACT

In this degree project a detailed description is made on the lean six sigma methodology and DMAIC,

implemented in the company Colfoplas S.A. With the objective of reducing the problems presented,

only four phases of the DMAIC will be worked on (Define, Measure, Analyze and Improve). When

advancing on the different phases, the importance of each one is deepened for the application of the

Lean Six Sigma methodology in the company. For the execution of the project begins with the

definition of the problem, followed by the definition of the baseline to determine the approach through

data collection, then the root cause of the problem raised above is identified, that is, identification of

the different causes that lead to the increase of rejections through statistical analysis, multi-criteria

decision tools such as the hierarchical analysis process (AHP), in addition to Lean Manufacturing

tools, which allowed the formulation of improvement actions in the company.

During the execution of the project, different causes are identified that indicate the high percentage

percentage and money that each reprocess represents, to give possible solutions implemented tools

that allow the improvement for the subsequent validation and case study.

Finally, it is intended to present to the company the improvement solutions that allow the company

with statistically valid supports that guarantee the reduction of waste and with improvements that

allow the company to work under the Lean six sigma methodology.

Page 15: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

14

3. INTRODUCCIÓN

Seis sigma es una metodología proyectada en el mejoramiento de calidad, implementada en empresas

desarrolladas a nivel internacional, la cual ha tenido dificultades en su desarrollo o proyección

aplicando esta metodología a la PYMES (Pequeñas y Medianas empresas), con base en los estudios

realizados por investigadores la implementación de esta metodología tendrá éxito con un nivel alto

de compromiso por parte de la alta gerencia tomando como referencia el ámbito económico e

informativo (Felizzola & Luna, 2014)

Seis Sigma es una estrategia que además de eliminar errores identifica y determina defectos y retrasos

en organizaciones permitiendo una mejora continua del negocio, la metodología está enfocada a

problemas que son críticos e importantes para el cliente y su empresa. Seis sigma se fundamenta en

una metodología estadística tanto sistemática como cuantitativa, direccionada a mejorar los procesos

de una empresa determinada, tiene los siguientes enfoques los cuales son: satisfacción del cliente,

reducción en los tiempos de ciclo y disminución de los defectos. El objetivo de Seis Sigma es obtener

procesos con una superioridad en términos de calidad, es decir, 3.4 defectos por millón de

oportunidades de errores (Gutiérrez & de la Vara, 2009).

Por otra parte, Lean Manufacturing es una ideología y filosofía del ámbito laboral colectivo, donde

define la manera de optimizar y mejorar un sistema de producción enfocándose en identificar y excluir

cualquier tipología de “residuos” o “desperdicios”, tratándose así, como aquellos procesos o

actividades que implementan exceso de recursos innecesarios de lo que requiere un proceso

fundamental. . Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción tales como:

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y

defectos.(Hernández Matias & Vizán Idolpe, 2013).

Conforme con lo anteriormente mencionado, el presente proyecto se enfatizó en la integración de las

dos metodologías mencionadas obteniendo como resultado un proyecto Lean Seis Sigma (LSS),

basado en la herramienta DMAIC, la cual, contempla cinco etapas; definir, medir, analizar, mejorar

y controlar. Por lo tanto, este proyecto se centra en una empresa PYME (pequeña y mediana empresa)

del sector manufacturero de plásticos en el Municipio de Tocancipá, en donde se integran diferentes

herramientas, como análisis estadístico, identificación de variables y métricas en el proceso

productivo, entre otras, con el fin de plantear acciones de mejora para la empresa.

Page 16: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

15

El presente trabajo contiene cinco capítulos, los cuales se describen brevemente a continuación; En

el primer capítulo se presentan las generalidades del proyecto, las cuales son planteamiento del

problema, objetivos y el marco teórico referentes a la metodología Lean Seis sigma.

En el segundo capítulo se muestra la caracterización de la empresa, de igual forma se describe e

identifica el problema principal mediante un diagrama de flujo, además, se realiza un SIPOC y por

último el cuadro del proyecto denominado Project Charter.

En el tercer capítulo y cuarto capítulo se desarrolla la fase de medición y análisis, donde se determina

el proceso a mejorar, se identifican variables a medir y los costos de oportunidad en este caso el

rechazo del producto terminado, luego se realiza un estudio de capacidad binomial para conocer el

estado del proceso, es decir, el nivel sigma del proceso. Por último se analizan las causas raíces del

problema que incide en gran medida en el proceso identificando focos de mejora mediante

herramientas como diagrama de pareto, Ishikawa y metodología AHP.

En el quinto capítulo se plantea las acciones de mejora, establecidas en la fase de análisis mediante

la implementación de las herramientas Lean Seis sigma específicamente 5’s, metodología TPM y la

estandarización de trabajo. Por último el capítulo seis donde se establecen propuestas de control y

seguimiento para la implementación en la empresa, tales como seguimiento de indicadores con cartas

de control P, gerencia visual y tablero de indicadores en cuanto producción, rechazos y costos de mala

calidad.

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

Page 17: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

16

4. CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

4.1. Planteamiento del problema:

En la producción de la empresa COLFOPLAS S.A, el polietileno es la materia fundamental para

los procesos de fabricación de plástico, esta empresa presenta fallas de producción en la línea de

garrafas de 20 litros, en promedio por turno se deben fabricar 165 unidades de Garrafas por

máquina y actualmente se tienen 3 máquinas, es decir, se fabrican por turno 495 unidades

aproximadamente, para que esta cantidad de unidades se cumpla diariamente depende de varios

factores tales como la materia prima se encuentre en buen estado y además que la máquina se

encuentre en condiciones idóneas para producir la cantidad requerida. Sin embargo, en algunos

turnos no se cumple con el objetivo de planeación de la producción, alterando el porcentaje de

reprocesos que se generan al interior del proceso de producción, este índice se encuentra

actualmente en promedio del 20% del total de unidades que se dejan de fabricar, causando

retrasos en las entregas de pedidos.

A continuación, se presenta los porcentajes y datos obtenidos en una muestra de 20 turnos

seleccionados aleatoriamente, aclarando que la empresa cuenta con tres turnos de 8 horas, de las

cuales una hora es de almuerzo y el tiempo restante de trabajo, en los cuales se fabricaron 7408

unidades representando tan solo el 80.17% del 100% que son las 9240 unidades en condiciones

ideales, en este caso se presentó una pérdida de 19.8% , esto en términos de costo reflejan

$49.870.652 en dichos turnos, cuando lo pronosticado para las unidades son $20.149.760, es

decir, hubo una diferencia por encima de $29.720.896, es decir costos mayores a lo que se

esperaba. Teniendo en cuenta que los costos de fabricar una garrafa corresponden a $4.012 en

condiciones ideales.

Una de las posibles causas identificadas es la mano de obra, ya que se observó la falta de

capacitación, por lo cual se requiere de capacitación a los operarios, debido que la empresa es

nueva en el sector, y los operarios no tienen los suficientes conocimientos en el manejo de la

maquinaria o en el mantenimiento de las mismas. Por ejemplo se evidencio que en un turno de la

noche se estimaban sacar 462 unidades y tan solo se fabricaron 126 unidades la diferencia es de

336 unidades que se dejaron de fabricar, incurriendo a costos muy altos, es decir, si la garrafa

salía a un costo de $4.012/unid, con esta pérdida el costo de la garrafa sería de $6.732$/unid, por

lo tanto esto incurre en pérdidas costo por un turno de $342.750 y en pérdidas de producción de

$281.366 para un total de pérdida de $624.086.

Page 18: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

17

Lo mencionado anteriormente trae consecuencias negativas a la empresa ya que disminuye

su participación en el mercado, reduciendo el portafolio de clientes, y aumentando en 167% los

costos por unidad.

4.2. Formulación del problema

¿Cómo mejorar la calidad y la eficiencia en la fabricación de garrafas de 20 litros en la empresa

COLFOPLAS SA mediante el desarrollo de estrategias lean Seis sigma?

4.3. Justificación

Debido a la gran evolución y el auge que ha experimentado el entorno empresarial, Los expertos

en áreas afines a la administración y la ingeniería han implementado esta herramienta logrando

aumentar la efectividad en sus resultados. (Felizzola & Luna, 2014).

El sector académico se ha enfocado en realizar estudios en las Pymes ya que por lo general este

tipo de herramientas se implementan en grandes industrias debido a que los resultados obtenidos

son más significativos, por otra parte, el interés por parte de las pymes se ha incrementado ya que

representa una oportunidad de crear ventajas competitivas frente a la competencia, lo que permite

brindar mayor satisfacción al cliente y ofrecer una mejor calidad.

Una de las características que posee esta metodología es el enfoque en cuanto a los procesos y

toma de decisiones de esto permitiendo reducir la variación de los mismos, los cuales permiten

un control más efectivo por parte de la empresa, lo que ayudará a identificar más fácilmente los

problemas, (Plata, 2013).

La implementación del sistema Lean Seis Sigma en la empresa COLFOPLAS S.A. proyecta,

pretende y busca la disminución de costos de no calidad generados por rechazos en el producto

terminado y aumentar su producción. Por ende, es relevante identificar y determinar mejoras que

permitan la posibilidad de disminución de costos y por lo tanto aumentar su producción.

Page 19: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

18

4.4. Objetivo General

Proponer un proyecto Lean Seis Sigma en la línea de producción de garrafas, implementando la

metodología DMAIC.

4.4.1. Específicos

● Definir el problema, en el proceso de fabricación de garrafas encontrando focos de

mejora.

● Establecer un plan de recopilación de datos, basado en el muestreo, el cual permita un

análisis estadístico para observar el desempeño actual del proceso.

● Identificar la causa raíz del problema por medio de métodos estadísticos, para encontrar

el problema de mayor impacto.

4.5. Metodología

El proyecto consta de las siguientes fases, las cuales se basan en la metodología DMAIC de Seis

Sigma y las herramientas de Lean Manufacturing:

4.5.1. Fase 1 Definir

Se basa en la caracterización del proyecto, en el cual, se caracteriza los aspectos generales del

proyecto, siendo estos: el título, los objetivos generales y específicos, el planteamiento del

problema entre otros aspectos importantes. La realización de la fase de definir se complementa

de tres pasos o actividades (Felizzola & Luna, 2014).

● Realizar el Project Charter, el cual como mínimo debe contener el título, planteamiento del

problema, estado actual de las métricas Lean Seis Sigma, ahorro proyectado y el equipo

conformado para el proyecto.

● Consecuentemente se debe definir las variables que afectan el proceso a intervenir, realizando

un mapa de proceso para poder identificar y así mismo implementar diferentes tipos de

diagramas para poder reconocer más claramente donde se encuentra la problemática.

Page 20: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

19

● Por último, se identifican las métricas del proceso, basado en un análisis detallado sobre el

proceso seleccionado anteriormente.

4.5.2. Fase 2 Medir

En la presente fase, se realiza la línea base, en donde el manejo de información es requerido

para realizar un buen análisis de los procesos, además, el diseño de las estrategias permite la

mejora y la toma de decisiones, las cuales son fundamentales para el enfoque de la metodología

Seis Sigma.

● Validar el sistema de medición, en exactitud, linealidad, estabilidad y sensibilidad.

● Definir un plan de recopilación de datos, basado en el muestreo, luego realizar un análisis

estadístico que permita identificar el problema de la causa raíz.

● Definir la línea base es decir el estado inicial del proceso, mediante un análisis de capacidad

de proceso.

● Por último identificar principales focos de mejora.

4.5.3. Fase 3 Analizar

En esta fase deben analizar las causas potenciales, luego deben ser validad por métodos

estadísticos, y se selecciona las de mayor impacto sobre el problema.

● Generar escenarios de ahorro mediante el uso de herramientas estadísticas.

● Comparar resultados obtenidos, respecto a las variables de interés.

● Proponer mejoras para el proceso de producción en la empresa.

4.6. Alcances y limitaciones

4.6.1. Alcance

El proyecto Lean Seis Sigma se llevará a cabo en la empresa COLFOPLAS S.A., específicamente

en el proceso de producción de garrafas, el cual se desarrollará en la primera fase del proyecto

identificando los posibles focos de mejora, en la cual se utilizará la metodología DMAIC, los

cuales incluyen procesos de análisis y proceso además de incluir las herramientas de Lean Seis

Sigma para la toma de decisiones, con el objetivo de formular propuestas de mejora,

Page 21: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

20

desarrollando escenarios alternativos con las mejoras propuesta para la solución de la

problemática inicialmente identificada. Empleando para su validación herramientas como el

diseño experimental o pruebas piloto, según lo requiera el estudio del problema.

El proyecto tendrá una duración aproximada de seis meses, donde la fase de medir dure dos

meses, la fase de analizar dos meses y la fase de mejorar un mes igualmente la fase de controlar

escenarios alternativos con la solución hallada mediante pruebas de diseño experimental..

4.6.2. Limitaciones

Se realizara solo una propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas, es

decir se realizaran las primeras cuatro fases de la metodología DMAIC, por tanto, no se

controlaran o evaluarán el comportamiento de los resultados después de terminada dichas fases.

El impacto financiero del proyecto se basa tanto en los costos de producción como de desperdicios

asociados a las referencias de estudio durante la fase de análisis de la metodología DMAIC, y no

a través de costeo de mala calidad.

Finalmente, los ahorros esperados con la realización del proyecto se calculan a partir de

proyecciones o simulaciones de implementación de las mejoras propuestas, y no estarán basados

en cálculos reales verificables en los estados financieros de dicha empresa.

4.7. Marco teórico

Dado que el proyecto se realiza mediante el enfoque de la metodología Lean Seis Sigma hacia un

proceso de control estadísticos y una mejora del tiempo del ciclo de proceso, es necesario plantear

algunos parámetros y definiciones que sirvan de guía conceptuales para la interpretación del proyecto.

Debido a esto, se expone definiciones y características de Seis Sigma y Lean, para finalmente

comprender el concepto de Lean Seis Sigma (LSS).

4.7.1. Introducción a Seis Sigma

La historia de Seis sigma se inicia a mediados de los años 80 en Motorola cuando un ingeniero

Mikel Harry empieza a estudiar la reducción en la variación de los procesos con el objetivo de

optimizarlos. Se observó que esta herramienta tenía una fuerte base estadística y pretendía

alcanzar niveles altos de calidad en los procesos y en los productos de la organización próximos

Page 22: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

21

a cero defectos. Es decir constituye una metodología sistemática para la reducción de errores,

enfocándose en la mejora de procesos, trabajo en equipo y colaboración por parte de la dirección.

Desde entonces, Seis sigma se ha convertido en una de las herramientas de mejora más utilizada,

siendo adoptada por compañías como General Electric, Allied Signal, Polaroid, Toshiba, City

Bank o American Express entre otras. (Yepes & Pellicer, n.d.)

Seis sigma es una metodología proyectada en el mejoramiento de calidad, implementada en

empresas desarrolladas a nivel internacional, la cual ha tenido dificultades en su desarrollo o

proyección aplicando esta metodología a la PYMES (Pequeñas y Medianas empresas), con base

en los estudios realizados por investigadores la implementación de esta metodología tendrá éxito

con un nivel alto de compromiso por parte de la alta gerencia tomando como referencia el ámbito

económico e informativo (Felizzola & Luna, 2014).

Seis Sigma es una estrategia que además de eliminar errores identifica y determina defectos y

retrasos en organizaciones permitiendo una mejora continua del negocio, la metodología está

enfocada a problemas que son críticos e importantes para el cliente y su empresa. Seis Sigma se

fundamenta en una metodología estadística tanto sistemática como cuantitativa, direccionada a

mejorar los procesos de una empresa determinada, tiene los siguientes enfoques los cuales son:

satisfacción del cliente, reducción en los tiempos de ciclo y disminución de los defectos. El

objetivo de Seis Sigma es obtener procesos con una superioridad en términos de calidad, es decir,

3.4 defectos por millón de oportunidades de errores (Gutiérrez & de la Vara, 2009).

Para Montgomery, Seis Sigma es muy exitoso y considera como la estrategia más poderosa para

la mejora de negocios en los últimos años. Su símbolo es la letra Sigma (σ) que representa en

estadística la denominada desviación estándar, la cual es un parámetro que permite conocer la

distribución de una serie de datos o identificación de la variación que tienen los mismos con

respecto a un valor referente llamado media o promedio. (Montgomery, 2014).

Es una erudición en la que se pretende obtener resultados con calidad (productos y servicios),

mediante procesos alta complejidad, con la cual, permite disminuir los defectos, errores y

reprocesos. Es una metodología tanto lógica, analítica como disciplinaria de pautas, por medio

de diferentes herramientas ensayadas para la posible solución del problema a estudiar. El

concepto de Seis Sigma provee una medición común, así como objetivos comunes, a la vez que

inculca una visión común y sobre todo promueve el trabajo en equipo (Portilla, 2008).

Page 23: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

22

4.7.2. Metodología DMAIC

La metodología Seis Sigma está compuesta de cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y

Controlar, denominada DMAIC, la cual la ejecución de estas fases se fundamenta en una

estrategia de calidad basada en la estadística, en lo cual la recolección de información y la

veracidad de los datos es lo más importante como base de un foco de mejora; el objetivo principal

es disminuir la variabilidad de la salida de los procesos, procurando obtener solo 3.4 (DPMO)

defectos por cada millón de oportunidad (Felizzola & Luna, 2014).

La metodología DMAIC consta de cinco pasos (Figura 4-1), en los cuales se van desarrollando

una serie de pasos o actividades que permiten la mejora progresiva de los procesos existente.

Estas etapas se enfocan en alcanzar los mejores resultados posibles para minimizar un posible

error, se basa en el uso de herramientas estadísticas.

● En la etapa de definición se determina y visualiza las posibles propuestas de proyecto

relacionadas con la metodología de Seis Sigma, las cuales, tendrán que ser calificadas por la

dirección para eludir el mal registro de recursos de la organización. Seguidamente, el proyecto

seleccionado debe definir su misión y seleccionar un equipo de trabajo adecuado (Pérez & García,

2014).

● En la etapa de medición se enfoca en la caracterización de procesos determinando y

diligenciando los requisitos claves de los clientes, las cualidades claves de un producto las cuales

es la variable del resultado (Pérez & García, 2014).

● La tercera etapa “análisis”, el equipo debe analizar, observar e identificar la base de datos

actuales e históricos. Se elabora y verifica la hipótesis sobre las posibles relaciones causa-efecto

(Pérez & García, 2014).

● En la etapa denominada “mejora”, El equipo deberá determinar la causa-efecto entre las

variables entrada y la variable de respuesta con el objetivo de optimizar y mejorar dicho proceso

a evaluar (Pérez & García, 2014).

● La etapa final denominada “control”, se basa en diseñar y registrar los controles requeridos

para asegurar la implementación de los cambios conseguidos con el proyecto Seis Sigma (Pérez

& García, 2014).

Page 24: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

23

Figura 4-1. Metodología DMAIC para proyecto Lean Seis Sigma en PYMES

Nota: Fuente: Autores Adaptado (Felizzola & Luna, 2014)

4.7.3. Roles y responsabilidades de Seis sigma

Seis Sigma además de ser una metodología que se encargue de los procesos, también involucra

al capital humano de las organizaciones, es decir, el proceso de gestión del talento humano y para

esto se debe realizar una mejora de estructuración en la organización ajustar los perfiles de los

diferentes cargos relacionados con Seis sigma, y es de vital importancia que los líderes, expertos,

facilitadores y empleados se involucren y apoyen el proceso, de esta manera se podrá aumentar

la satisfacción del cliente, reducir los tiempos de ciclo y los desperdicios (Andrés, Montoya, &

Barrera, 2011).

Estructura Directiva: La metodología de seis sigma manifiesta el compromiso por medio de la

creación de una estructura que integre un conjunto de líderes con facultades de negocio, proyectos

y con experiencia del mismo. Por tanto, deben poseer roles y responsabilidades detalladas y

específicas para lograr obtener proyectos de mejora exitosos. Los cuales son: líder

DEFINIR

Caracterización de Proyectos:

Identificar los problemas que existen y que influyen directamente en la empresa.

Realizar el mapeo del proceso.

Definir las variables y métricas del proceso.

MEDIR

Definición de Línea Base:

Análisis de datos

Definir plan de recolección de datos.

Validad el sistema de medición.

Identificación de la Causa Raíz

Identificar las causas potenciales

ANALIZAR Validar causas

Priorizar y seleccionar causas.

Definición de acciones de Mejora:

Definir acciones de mejora

MEJORAR Implementar acciones de mejora Validar resultados

Control y mantenimiento de las mejoras:

Estandarizar e integrar mejoras

CONTROL Definir mecanismos de control

AR Cierre del proyecto.

Page 25: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

24

ejecutivo, Champion (campeones o patrocinadores), master black belt (maestro cinta negra o

asesor senior), black belt (cinta negra), green belt (cinta verde), yellow belt (cinta amarilla),

(Gutiérrez & de la Vara, 2009).

Tabla 4-1:

Roles y responsabilidades de Seis Sigma.

NOMBRE ROL CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN

Champions

Gerentes: Establecen problemas y

prioridades. Responsables del éxito.

Capacidad para

administrar

Liderazgo, calidad,

conocimiento estadístico

básico y se Seis Sigma.

Master

Black Belt

(MBB)

Dedicados en su totalidad a Seis Sigma. Dirigen o asesoran

proyectos claves, son mentores de

los Black Belt.

Conocimientos técnicos,

estadísticos y en

liderazgo de proyectos.

Amplios conocimientos

estadísticos y en los

métodos de Seis Sigma.

Black Belt (BB)

Dedicados a tiempo completo a

Seis sigma, realizan y asesoran

proyectos.

Capacidad de

comunicación.

Reconocido por su experiencia y

conocimientos.

Recibir el entrenamiento

BB con una base

estadística sólida.

Green Belt

Ingenieros, analistas financieros;

Dedicados parcialmente a Seis

Sigma, participan y lideran equipos Seis Sigma.

Trabajo en equipo,

motivación, aplicación

de métodos, capacidad para dar seguimiento.

Recibir el entrenamiento BB.

Yellow

Belt

Personal de piso que tiene

problemas en su área.

Conocimiento de los

problemas, motivación y

voluntad de cambio.

Cultura básica de calidad y entrenamiento en

herramientas estadísticas

y en solución de problemas.

Nota: Fuente. Adaptado (Gutiérrez & de la Vara, 2009). Control estadístico de calidad y Seis Sigma (2da

edición).

Page 26: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

25

4.7.4. Lean Manufacturing

La manufactura esbelta o lean Manufacturing es una filosofía de producción moderna, su origen

se otorga luego de la segunda Guerra Mundial a un grupo de ingenieros de la fábrica de Toyota

los cuales buscaban una forma de producción diferente a la tradicional es decir producción en

masa, el cual les permitiera ser más competentes en mercado a finales de 1940. (Socconini, 2019).

Los principales propósitos es la eliminación del desperdicio, mejorar la capacidad del sistema,

reducir el tiempo de flujo, disminuir inventarios, eliminar cuellos de botella y satisfacer a los

clientes, esto mediante la aplicación del ciclo de mejora continúa de Deming (Planear, Hacer,

Verificar y Actuar). Los desperdicios los cuales identifica Lean Manufacturing son tales como la

sobreproducción, sobre inventario, productos defectuosos, procesamiento, tiempo de espera,

movimiento, transporte y baja utilización de recursos humano (Hernández Matias & Vizán

Idolpe, 2013).

Lean Manufacturing se compone de 5 principios los cuales son elementos distintivos en su

metodología, estos son: Identificar a los clientes y especificar el valor (Identify Value), Identificar

y mapear el flujo del valor (Map The Value Stream), Crear flow de eliminación de residuos

(Créate Flow), Permitir que el cliente hale (Establish Pull) y Perseguir la perfección (Seek

Perfection), los anteriores principios logran que la organización crezca a través de la

implementación de un cambio sostenible. A través de estos principios se tienen las siguientes

herramientas Lean basadas en la fiabilidad como 5’S, (TPM) Mantenimiento Productivo Total,

Poka Yoke, Herramientas de flexibilidad como (SMED) Single Minute Exchange of Die,

Rediseño, (VSM) Value stream Mapping y herramientas de Agilidad como Kanban, Pull Flow y

Quality Tools entre otros, las cuales buscan eliminar los diferentes desperdicios mencionados

anteriormente.(Felizzola & Luna, 2014).

4.7.5. Lean Seis Sigma (LSS)

Los principios de Seis sigma y Lean Manufacturing comenzaron a fusionarse a finales del año

1990, con el propósito de obtener una técnica mejorada, es decir que integre lo mejor de cada

parte, tales como la reducción de desperdicios y tiempo de ciclo por parte de Lean Manufacturing

y por el lado de Seis Sigma el control estadístico de los procesos. En conclusión Seis Sigma se

encarga del acondicionamiento de cada etapa para la agregación de valor, mientras que las

Page 27: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

26

herramientas Lean sr enfocan en las actividades que no agregan valor. Esta fusión genera como

principales beneficios la reducción de costos, tiempo de entrega, tiempo de ciclo y niveles de

inventario. (Atmaca & Girenes, 2013).

Lean Seis Sigma es una metodología la cual integra dos corrientes, Lean y Seis Sigma, estas

permiten la maximización de la mejora en la satisfacción de los clientes, la calidad, velocidad en

los procesos, la productividad y minimiza los costos. La fusión de estas dos corrientes debido que

Lean no puede hacer que un proceso esté bajo control estadístico y Seis Sigma por su cuenta no

puede mejorar la velocidad en los procesos y reducir la inversión de capital.(Romero Hernández,

2014).

4.8. Marco Conceptual

4.8.1. Calidad

Nivel en el que un conjunto de características cumple con lo establecido o

requisitos.(NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).

4.8.2. Corrección

Actividad tomada para suprimir una no conformidad localizada. Pueden tomar varios

tipos de acciones: reproceso o reclasificación. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO

COLOMBIANA 9001, 2015).

4.8.3. Desecho

Actividad sobre un producto final no conforme, es decir rechazado en el cual se impida

su utilización prevista originalmente (reciclaje, destrucción o interrupción del servicio).

(NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).

4.8.4. Eficiencia

Vínculo entre un resultado alcanzado y los recursos utilizados o requeridos. (NORMA

TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).

4.8.5. Efectividad

Relación entre el resultado y el objetivo. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA

9001, 2015).

Page 28: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

27

4.8.6. Costos de producción

Cualquier empresa en el momento de producir un producto bien o servicio tiene la

obligación de incluir ciertos costos que son requeridos para su elaboración. Estos costos

dependerán de la materia prima que se requiera, por ejemplo la mano de obra, el alquiles

de la locación, el pago de impuesto estatales y públicos tales como agua, electricidad,

teléfono, entre otros. (Romero Hernández, 2014).

4.8.7. Mejora continua

El sistema organizacional de cualquier institución o empresa debe suplir las mejoras en

un lapso de tiempo corto con énfasis en la convivencia, adecuación y eficacia de la

gestión de calidad. La organización está obligada a considerar los resultados de análisis

y la evaluación, además de sus salidas de la revisión por la alta dirección para establecer

si se presenta la necesidad de oportunidades, que deben considerarse como parte de la

mejora continua. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).

4.8.8. Reproceso

Actividad tomada sobre un producto rechazado de la producción para que cumpla con

los requisitos. (NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001, 2015).

4.8.9. Project Charter

Es una acta de constitución de proyecto, donde se delimitan los alcances, se definen los

objetivos y se establecen entregable, además se asignan responsabilidades. (Garcia Jose

Antonio, 2013).

4.8.10. SIPOC

El diagrama SIPOC, que por sus siglas se componen de: Supplier – Inputs –Process –

Outputs – Customers, el cual representa figurativamente un proceso, donde permite

visualizar el proceso de una manera detallada y entendible, identificando las diferentes

partes interesadas dentro del proceso de la organización.(“AEC - Diagrama SIPOC,”

n.d.).

⮚ Proveedor (supplier): persona que contribuye al proceso los recursos

necesarios.

⮚ Recursos (inputs): Son todos aquellos que se requieren para la producción o

desarrollo de cierto proceso, estos pueden ser la información, materiales e

incluso personas.

Page 29: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

28

⮚ Proceso (process): Grupo de actividades que modifican una materia prima en

un producto terminado, otorgando un valor añadido.

⮚ Cliente (customer): Individuo o entidad que obtiene como beneficiario un

producto o servicio terminado mediante un proceso industrial, el propósito es

obtener la satisfacción del cliente.

4.8.11. Pareto

Un diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores graficados

están organizados ascendente, es decir de mayor a menor. En cual se identifican los defectos

que se producen con mayor frecuencia, es decir, las causas más comunes de los defectos. El

diagrama de Pareto debe su nombre a Vilfredo Pareto y su principio de la "regla 80/20". Es

decir, 20% de las personas poseen 80% de la riqueza; o 20% de la línea de producto puede

generar 80% de los desechos; o el 20% de los clientes pueden generar 80% de las quejas.

(Minitab 18, 2019b).

4.8.12. Diagrama de Ishikawa

Es una herramienta de lluvia de ideas que permite investigar las diversas causas que influyen

en un efecto específico. Las causas se organizan con frecuencia en seis categorías principales

para usos en el proceso de fabricación como: Personal, máquinas, materiales, métodos,

mediciones y medio ambiente. Las aplicaciones de calidad de servicio incluyen por lo general

el Personal, los Procedimientos y las Normas. Sin embargo, los diagramas de Ishikawa pueden

incluir cualquier tipo de causa que se desee investigar. (Minitab 18, 2019a)

4.8.13. Proceso analítico Jerárquico (AHP)

AHP es una técnica multicriterio discreta que pretende proporcionar una evaluación

cuantitativa para las alternativas inherentes a problemas en los que concurren varios criterios,

sin necesidad de que los responsables hagan explícitas sus preferencias ni cuantifiquen

exhaustivamente la contribución de cada alternativa. Las preferencias de cada alternativa

frente al resto, se infieren a partir de comparaciones sucesivas codificadas de acuerdo con una

escala convencional. (Carlos Piñeiro Sánchez, 2009).

4.8.14. Industria Transformadora del plástico

Se basa en la elaboración y producción de plásticos conforme a la materia prima de origen

petroquímico a utilizar. La industria se conforma de diversidad de Pequeñas y Medianas empresas

(PYMES) y también compañías grandes. Además, la industria se caracteriza por producir

Page 30: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

29

productos semi-elaborados (que son insumos para otras industrias) y productos plásticos

terminados para el consumo final: envases, materiales de construcción, electricidad y electrónica,

medicina, etc. (ECOPLAS, 2017).

4.9. Marco Legal

Para la realización de este proyecto se debe tener un conocimiento previo de la normativa legal

nacional e internacional, ya que de esta manera se logra un mayor conocimiento legal del mercado

de fabricación de envases de plástico. A continuación el tabla 4-2, se puede visualizar alguna de

estas leyes:

Tabla 4-2 Normatividad

Norma Descripción

Norma técnica colombiana

NTC - ISO 9001.2008

Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.

Esta norma internacional tiene como objetivo los elementos de

un sistema de gestión de calidad

Norma técnica colombiana

NTC - ISO 9000

Sistema de gestión de la calidad - Fundamentos y

vocabulario.

Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión

de calidad.

Norma técnica colombiana

NTC - ISO 9004

Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la

mejora del desempeño.

Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como

la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.

Norma técnica colombiana

NTC - ISO 19011

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la

calidad y/o ambiental.

Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de

gestión de la calidad y de gestión ambiental.

Resolución No. 1407 del

2018

"Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los

residuos de envases y empaques de papel, cartón, vidrio,

metal y se toman otras determinaciones"

Resolución 683 DE 2012

Importancia de la fabricación de materiales como los envases

que son destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Nota: Fuente. Autores. Extraído de (Técnica, 2015).

Page 31: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

30

4.10. Antecedentes

La implementación de proyectos de Seis Sigma en los últimos años se ha dado a conocer en las

organizaciones que han tenido mayor interés encontrando el éxito en el sector de servicios con el

cumplimiento con la calidad en las organizaciones y así satisfacer las necesidades de los clientes, se

han realizado varios estudios encaminados con Lean Seis Sigma, a continuación en la tabla 4-3, se

presentan algunos casos representativos en las industrias:

Tabla 4-3

Organizaciones que implementaron Seis Sigma

Titulo Objetivo Resultados Temas

“Aplicación de Seis sigma en

las organizaciones”

(Portilla, 2008)

Evidenciar la

eficiencia y

eficacia de

implementar la

herramienta de

Seis sigma.

● Seis sigma no

debe tomarse como una

moda pasajera

● Las políticas de

toda organización búsqueda

constante que afectan a la

empresa

● Introducción y

enfoque a la calidad y Seis

sigma

● Estructura para la

realización de trabajo

“Aplicación de Seis Sigma en

una Microempresa del Ramo

Automotriz”

(Jacobo Tolamatl Michcol, David Gallardo García, &

José Antonio Varela Loyola

M C Elena Flores Ávila,

2011)

Aplicación de la

herramienta seis

sigma a un caso

específico

● Se redujo el 13%

del producto no conforme

en el área de pintura

● Oportunidades de mejora en los procesos seis

sigma.

● Implementación

de la metodología seis

sigma

“Seis Sigma mejora de

procesos en la producción de piezas automotrices”

(Sokovie, 2006)

Análisis de los

costos generados a partir del proceso

de corte por

gravedad de dichas

piezas,

permitiendo una

reducción en esto.

● Reducción de los

gastos de la herramienta para el 40%

● Reducción de

costos de mala calidad el

55%

● Reducción de los

gastos de labores el 59%

● Desarrollo fases

de la

metodología Seis Sigma

“Propuesta de aplicación de

la filosofía seis sigma a las

empresas certificadas

con Iso 9000 y orientadas al

procesamiento de plásticos”

(Quintanilla, 2004)

Realizar una

investigación sobre

la situación actual

de la empresa

fabricante de

productos de

plásticos en el país.

● Al verificar los

resultados de la mejora a

largo plazo, se obtiene un

panorama de disminución

de costos por unidades que

antes eran desperdicio

● Determinación de

la muestra

● Implementación

de la metodología

Nota: Fuente. Autores.

Page 32: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

31

5. CAPÍTULO II. FASE 1 – DEFINIR

El presente capítulo inicia con un descripción general de la empresa, donde se muestra a que se

dedica, su logo, localización, misión y visión, por último el portafolio de los productos de la

empresa.

Luego se muestra la descripción detallada del proceso de elaboración de garrafas de 20 litros el

cual permite dar una visión general de las actividades descritas. Posteriormente se encuentra el

diagrama de SIPOC el cual ilustra de manera general quienes son los proveedores para la

ejecución, cuales son las entradas del proceso, las salidas y los clientes finales de la empresa.

Finalmente se encuentra el Project Charter como guía a la planificación del proyecto.

5.2. Descripción general de la empresa

COLFOPLAS S.A es una empresa de inyección y soplado PYME de carácter privado, dedicada

a la fabricación de envases y tapas plásticas fundada en noviembre del año 2011. Esta empresa

cuenta con un logo desde su creación, el cual se puede observar en la figura 5-1.

Figura 5-1. Logo de la empresa COLFOPLAS S.A

Fuente: Colfoplas.

Page 33: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

32

5.2.1. Localización

La planta de producción de la empresa COLFOPLAS se encuentra ubicada en el municipio

de Tocancipá, Cundinamarca, en el parque industrial Gran Sabana como se muestra en la

figura 5-2.

Figura 5-2. Localización de la empresa COLFOPLAS S.A

Fuente: Google maps.

5.2.2. Misión

Somos una empresa dedicada a la fabricación de envases y tapas plásticas con el permanente

compromiso de ser factor importante en la solución de las necesidades de nuestros clientes, que

vela por el mejoramiento continuo de calidad y servicio y por la preservación del medio ambiente.

5.2.3. Visión

Ser una empresa líder en la fabricación de envases y tapas plásticas, obteniendo una rentabilidad

que garantice un crecimiento no solo en medios de producción sino en oportunidades para todos

nuestros empleados y proveedores.

5.2.4. Familia de Productos

La industria manufacturera que se encuentra la empresa Colfoplas se caracteriza por fabricar

envases y tapas plásticas con materia prima recuperada y original, sin embargo, este proyecto se

enfocó en el estudio de garrafas de 20 litros, en el anexo 1, se puede observar las tres familias de

producto que tiene la empresa.

Page 34: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

33

5.3. Descripción del proceso

Se presenta la descripción detallada de las actividades que se ejecutan durante el proceso de

elaboración de garrafas, las actividades descritas a continuación se encuentran representadas en la

Figura 5-3 Diagrama de Flujo Del Proceso.

El proceso de fabricación lleva una línea ordena de tareas, la primera es la obtención de materia prima

que es transportada hasta la empresa Colfoplas, para la fabricación se utiliza el polietileno como

materia prima.

A. Ingreso de la Materia prima a la máquina:

Un colaborador llamado patinador es el encargado de transportar la materia prima en bultos

hacia la máquina, para ingresar la materia prima a cada una de las máquinas, cada

una cuenta con una tolva que debe ser llenada, aproximadamente caben dos bultos

de 25 Kg de materia prima y debe ser llenada en promedio cada treinta minutos.

B. Procesos de fabricación:

En el proceso de fabricación se tienen variables controlables de la máquina como la

temperatura, la presión y velocidad de la misma. La máquina tiene un tiempo de setup

de dos horas aproximadamente la cual se realiza una vez cada semana, empezando

el primer turno el domingo en la noche hasta el día sábado.

Luego que la máquina llega la temperatura deseada la materia prima pasa por un tornillo sin

fin el cual con presión y temperatura logran que la materia prima pase de fase solida

a fase liquida. Después de dos minutos aproximadamente sale la manga del producto,

seguido de esto los moldes se cierran y para darle la forma de garrafa con aire a

presión se acopla al molde deseado.

En esta etapa se tienen variables no controlables como los factores medioambientales y las

propiedades de la materia prima.

C. Retiro de la garrafa por parte del operario:

Seguido de que el molde de la forma deseada este se abre, permitiendo que el operario pueda

extraer el producto, antes de que este se contamine al caer al suelo.

Page 35: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

34

D. Retiro de exceso (Rebaba)

El operario cuenta con menos de un minuto para retirar la rebaba, debido que si se espera un

poco más el material se endurece haciendo que el trabajo de rebabado sea más

complicado o pueda afectar al producto final, ocasionando algún error en el producto

el cual deba ser rechazado.

En este proceso el operario cuenta con un implemento para su ejecución un objeto corto

punzante (Cuchillo) y pulidor, siendo consciente que estas herramientas son útiles

para el proceso de rebabado, pero peligrosas para el colaborador.

E. Control de calidad

Seguido del rebabado se detalla el producto final si cumple con los estándares de calidad

propuestos por la empresa, si este no cumple deberá ser procesado y para esto deberá

ser cortado en partes muy pequeñas para así ser llevado a la molienda; para volver al

paso A.

Si el producto terminado cumple con los estándares de calidad se empaca por seis unidades

en una bolsa industrial.

F. Almacenamiento

Por último se tiene el almacenamiento, el cual el patinador encargado recoge las bolsas y las

lleva al almacén para su respectivo almacenamiento. Se tiene como variables

controlables el nivel de inventario del producto terminado.

Fin del proceso

Page 36: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

35

Figura 5-3. Diagrama de Flujo del proceso.

Fuente: Autores

Page 37: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

36

5.4. Caracterización del Proceso

5.4.1. Diagrama SIPOC

Con el propósito de conocer detalladamente el proceso de fabricación de garrafas y sus factores

de entrada y salida en Colfoplas S.A. se elabora un diagrama SIPOC que permite determinar la

materia prima que se espera de los proveedores y el producto terminado ofrecido al cliente

final.

Se cuentan con tres proveedores los cuales se encargan del polietileno tanto recuperado como

original, para las entradas se tienen la materia prima, la maquinaria automatizada, los

herramientas para el rebabado, empaque y equipo de seguridad para el operario. Luego se tiene

el proceso anteriormente explicado desde la recepción e inspección de la materia prima hasta la

distribución al cliente final. En la salida podemos observar que se cuenta con dos casos producto

rechazado el cual debe ser reprocesado, por lo tanto no tiene un cliente final y el producto en

perfectas condiciones, este último es distribuido al cliente, los cuales encontramos las empresas

interesadas en el producto y los puntos de distribución de la empresa. La siguiente Figura 5-4

muestra el diagrama resultante del SIPOC:

Page 38: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

37

Figura 5-4. Diagrama del SIPOC.

Fuente: Autores

5.5. Project Charter

En la tabla 5-1 se observa el Project Charter como herramienta de la planificación del proyecto

de mejora, con el propósito de especificar las intenciones del proyecto, proporcionando un

acuerdo respecto a cuándo se debe considerar terminado o exitosa la ejecución.

Page 39: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

38

Tabla 5-1

Project Charter

Project Charter

1. Identificación del Proyecto

Titulo/Propósito Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso de garrafas en la empresa

Colfoplas S.A. utilizando metodología Lean Seis Sigma

Declaración del problema

En el proceso de fabricación de envases de garrafa de 20 litros en la empresa Colfoplas S.A, se generan cantidades considerables de desperdicios en cuanto a productos

defectuosos, debido a la mala programación de las máquinas y las fallas que estas

presentan, como también la materia prima defectuosa. Este desperdicio es medido en

unidades de productos que se dejan de fabricar, actualmente la empresa fábrica por turno

495 unidades de garrafas. En el último año el porcentaje promedio de unidades

defectuosas llegó a 22% y en los últimos meses se encuentra 36.87%. Para ello la

importancia de reducir el porcentaje al 20% de la producción diaria.

Teniendo en cuenta que el costo de producción unitaria es de $4012 y que se verificaron

aproximadamente 43810 unidades defectuosas desde enero hasta mediados de abril del

presente año, es un problema que genera un impacto en los costos de mala calidad y en

las pérdidas en costos de producción del presente año, el cual es de aproximadamente $

175.749.672 en los últimos meses. La empresa ha fijado como objetivo reducir los reprocesos por concepto de 20%, lo cual generaría un ahorro en los costos de mala calidad

de aproximadamente $ 95.325.120 de los últimos meses.

Objetivo Reducir el porcentaje de rechazos debido a defectos en el producto terminado del 20% al

1% a través de la mejora en el proceso de fabricación de garrafas.

Alcance

Este proyecto pretende abordar la problemática presentada en la sección de garrafas de

plástico de 20 litros, del proceso de producción, proponiendo estrategias de mejora para

la misma

2. Impactos en la organización & partes interesadas

Impacto en la Empresa

Teniendo en cuenta la problemática presentada en el proceso de fabricación envases de

20 litros. La implementación de este proyecto de mejora genera un impacto representativo

en la empresa a nivel económico y productivo, aumentando la cantidad de productos

conformes y la productividad, obteniendo mayores ingresos para la organización. Al no

presentar gran cantidad reprocesos en la producción de productos terminados, se tendrá

mayor productividad en la cantidad de unidades fabricadas empleando la misma cantidad de materia prima, personal y tiempo cumpliendo con las metas establecidas por la

empresa.

Impacto en el cliente

Al aumentar la productividad del proceso de envases, el impacto se verá reflejado en el

consumidor o con el cliente final, ya que los clientes estarán satisfechos con los tiempos

de entrega de pedidos dando cumplimiento a las órdenes de entrega, satisfaciendo la

demanda y creando mayores oportunidades de compra.

Page 40: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

39

Foco de

Mejora

Área Producción - Garrafas

Proceso Envase de garrafa

Producto-

servicio Garrafas de 20 litros

Ahorro Proyectado

Se estima un horizonte de tiempo en el cual se proyectan los ahorros. Debe utilizarse

métodos estructurados que garanticen la confiabilidad y precisión de la información.

3. Equipo del Proyecto

Black Belt Heriberto Felizzola

Green Belt Andrea Chinome, Adriana Torres

Personal de Apoyo Operarios del área

4. Métricas del proyecto

Métricas Operacionales

Mide el desempeño del proceso, producto o servicio, en términos de calidad,

oportunidad y cumplimiento de estándares.

El tiempo ponderado de elaboración y revisión por unidad:

Actual: 3,88 min

Objetivo: 2,9 min % No conforme (Rechazado)

Actual: 20%

Objetivo: 2%

Métricas financieras

Mide el desempeño del proceso, producto o servicio, en términos financieros.

Costo por unidad Actual: $4.012

5. Cronograma del Proyecto

Duración 6 meses

Fecha de inicio 4-abr-19

Fecha de Finalización 10-oct-19

Fases Actividades Herramientas Inicio-Fin Responsable

Definir

Caracterización

del proyecto

Formato

Project

Charter

Inicio: 1/04/2019

Fin: 2/05/2019

Adriana Torres

Andrea Chinome

Análisis del

proceso

Diagrama de

flujo - SIPOC

Adriana Torres

Andrea Chinome

Medir

Definir el plan de muestreo

Tamaño de los

subgrupos Frecuencia

Longitud

Inicio: 3/05/2019

Fin: 4/07/2019

Adriana Torres Andrea Chinome

Toma de datos Análisis de los

datos

Adriana Torres

Andrea Chinome

Page 41: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

40

Cartas de control

Desempeño

actual del proceso

Adriana Torres

Andrea Chinome

Estudios de

capacidad Capacidad

Adriana Torres

Andrea Chinome

Analizar

Identificación de

causas

Diagrama de

Causa-Efecto

Inicio: 5/07/2019

Fin: 02/08/2019

Adriana Torres

Andrea Chinome

Priorizar causas AHP

Análisis de

Pareto

Adriana Torres

Andrea Chinome

Mejorar Definir acciones

de mejora

Herramientas

Lean

Inicio: 03/08/2019

Fin: 04/10/2019

Adriana Torres

Andrea Chinome

Controlar Cierre del

proyecto

Informe de cierre

del proyecto Fin: 4/10/2019

Adriana Torres

Andrea Chinome

Fuente: Autores

5.6. Definición de focos de mejora

Con el objetivo de incrementar la producción y la participación en el mercado de la empresa Colfoplas

S.A, por medio del aumento de la calidad de los productos ofrecidos y la disminución de reprocesos

o rechazos del producto en el proceso productivo, el presente proyecto define los focos de mejora en

la empresa tomando como referencia la información relacionada con los rechazos o reprocesos de la

producción de garrafas de 20 litros en el proceso productivo.

Esto se tomó desde dos perspectivas la primera de problemas de calidad en los productos para

identificar cuáles son los defectos que se presentan con mayor frecuencia y la segunda desde la

perspectiva del producto que presente mayor cantidad de rechazos o reprocesos; el cual dio como

resultado el producto de garrafas de 20 litros

Page 42: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

41

6. CAPÍTULO III. FASE MEDIR

Este capítulo tiene como propósito la definición de la línea base y determinar la capacidad del

proceso.

En esta fase se procede al levantamiento de la información para conocer la situación actual de

procesos, se definen las métricas para el proyecto, luego de recopilar la información se procede

a realizar un análisis para determinar las variables críticas del proceso.

Finalmente se realiza un estudio de capacidad del proceso.

6.2. Definición de variables y métricas del proceso

Para identificar y definir las variables y métricas del proceso de producción de garrafas fue

necesario observar y analizar detalladamente el procedimiento de fabricación de garrafas. Como

resultados se tienen las siguientes variables de estudio:

⮚ Máquinas para el proceso de fabricación de garrafas de 20 litros

⮚ Tiempos de proceso

⮚ Número de reprocesos por hora

⮚ Mantenimiento de las máquinas

⮚ Conocimiento y experiencia del operario

⮚ Tipo de materia prima

⮚ Técnica de rebabado

Para las métricas del proyecto se tiene el porcentaje de rechazos por defectos de producto

terminado por hora y el costo de oportunidad por rechazo.

6.3. Definición de la Línea base

6.3.1. Plan de recolección de datos

Page 43: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

42

PORCENTAJE RECHAZADOS

20%

80%

DATOS RECHAZOS

Los datos tomados son recopilados en 20 horas de proceso de producción de garrafas, estos datos

se registraron en el formato de rechazos que se encuentra en el Anexo 2. Para los días de la toma

de datos se encontraban en funcionamiento dos tipos de cuatro máquinas que fabrican garrafas

de 20 litros, en las que se obtuvo de la máquina A un total de 623 datos, dónde 88 datos fueron

rechazados, es decir un 20% de la producción registrada.

En el área de producción de garrafas para detectar si un producto es conforme o no y si cumple

con los estándares o requerimientos del cliente se realiza de inspección visual y táctica, para la

empresa es muy importante el peso de cada garrafa, esto es una de las especificaciones del cliente

pero no es tomada por todos los productos, sino se toma de manera aleatoria a la producción y es

una falla grave de calidad lo que identifica que no se tiene una estandarización de procesos. Una

de las maneras de identificar características de no conformidad es la inspección que realiza el

operario que se ve visible en la fabricación como orificios, grumos, burbujas, color, transparencia,

manchas por materia prima contaminada.

En la gráfica 6-1 representan que en un total de 623 datos tomados en el proceso de fabricación

de los cuales 88 datos fueron rechazados por (Orificios, producto contaminado, acabado, forma,

tamaño o peso).

Gráfica 6-1. Porcentaje de producto terminado rechazados.

Fuente. Autores

Page 44: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

43

Cabe resaltar que la efectividad del método de evaluación de calidad se debe analizar por medio

de la concordancia de atributos, considerando la consistencia entre los criterios de inspección del

operario y el nivel de acuerdo entre los demás operario del área de producción de garrafas.

6.4. Estudio de capacidad del proceso

Para la realización del estudio de capacidad del proceso se utiliza el software MINITAB con

distribución binomial debido que los datos recogidos tiene dos opciones (Rechazado /No rechazado).

Con este estudio de capacidad el objetivo es observar y determinar la proporción de rechazos por cada

hora observada, los resultados se muestran en la gráfica 6-2.

Gráfica 6-2. Informe de capacidad del proceso binomial (Rechazados / No rechazados)

Fuente. Autores (Minitab 2018).

Page 45: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

44

En el anterior informe de capacidad del proceso binomial se puede observar que se encuentra

dividido en cuatros partes, las cuales se componen de la gráfica P, Tasa de defectuosos, el

porcentaje de defectuosos acumulado y por último el Histograma.

Para la primera gráfica “gráfica P” se encuentra los límites de control, el límite de control superior

LCS indica que no son constantes los datos, debido a que los subgrupos de la muestra no son

iguales, de igual forma se observa que no hay puntos fuera de los límites de control, por ende,

representa que el proceso posee condiciones de un estado estable. Además, la gráfica P muestra

que en promedio un 13% de los elementos son rechazados en cualquier hora dada.

En la gráfica de tasa de defectuosos se observa que los puntos están dispersos de manera aleatoria

alrededor de la línea central representando que los datos siguen una distribución Binomial.

Para la gráfica de porcentaje de defectuoso acumulado, nuestro objetivo es de 0% de rechazos,

en el cuadro estadística resumen se observa que él % de defectuoso es de 13,8% es decir mucho

mayor a nuestro objetivo (Datos de la estadística resumen). El IC superior tiene un %defectuoso

en 16,76% representando un porcentaje alto respecto al objetivo. Es decir, se debe mejorar el

proceso. De igual forma se infiere que existen datos suficientes para el análisis de capacidad,

debido que los datos se establecen a partir de la muestra 10.

Por último, para la gráfica del Histograma se observa que el porcentaje de defectuosos (rechazos)

presenta una mayor frecuencia para los intervalos del 10% al 15% con una frecuencia del 6,0.

Se obtienen las siguientes métricas establecidas de Seis Sigma (Cuadro Estadística de resumen):

PPM Nivel Sigma Z % Defectuosos

138042 2,5 α 1,08 13,8%

Para determinar el dato del nivel sigma, se utilizó el PPM observado en el cuadro de estadística

en la anterior gráfica el cual es de 138.042 PPM, y comparando con las tablas de nivel Seis Sigma

se determinó que el nivel Seis Sigma del proceso actual es del 2,5.

Page 46: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

45

7. CAPÍTULO IV. FASE ANALIZAR

En este capítulo se presenta la fase Analizar la cual me permite la identificación de las causas

mediante un análisis detallado con apoyo de métodos como Pareto, Ishikawa y el método de proceso

de análisis jerárquico conocido comúnmente como (AHP). Con el objetivo de establecer la causa raíz

de los rechazos presentados en el proceso de garrafa de 20 Litros.

7.1. Identificación de la causa raíz

Luego de establecer la línea base y determinar la situación actual de proceso de elaboración de

garrafas de 20 litros, se procede a determinar y analizar las causas que generan mayor porcentaje de

problemas de rechazos, con una correcta identificación nos permitirá el adecuado desarrollo de

formulación de estrategias de mejora.

Para esta fase se hace uso de las herramientas de análisis de pareto, diagramas de Ishikawa conocidos

también como espinas de pescado, método de proceso de análisis jerárquico (AHP) y por último la

matriz AMFE que me permite validar los resultados anteriores.

7.1.1. Identificación de Causas

Para la identificación de las causas potenciales del problema de rechazos en el proceso de

garrafas de 20 litros se procede a realizar una estratificación de cada uno de los rechazos

teniendo en cuenta el motivo del rechazo del producto final. Para este paso se utilizó el análisis

de pareto.

Los datos recolectados anteriormente Anexo 2, se estratifica por motivo de rechazo,

presentando las siguientes razones de defectos, las cuales son explicadas detalladamente a

continuación:

● Materia Prima Contaminado: Este tipo de rechazo se debe cuando el producto

terminado presenta unas manchas de otro color en especial (Negro). Esto se presenta

cuando la materia prima se encuentra contaminada, debido que es una clasificación

Page 47: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

46

de polietileno recuperado donde se encuentra mezclado con otro color del mismo

producto dando como resultado que la garrafa salga con manchas. Cabe aclarar que

esto se debe a los proveedores.

● Orificios: Este problema se presenta cuando el producto terminado se observan

pequeños orificios. Esto se debe a la hora de extraer la rebaba el operario no lo realiza

con el adecuado proceso ocasionando orificios en la garrafa. Es decir, a la hora de

retirar la rebaba no puede ser inmediatamente debido que está muy reciente (blando)

ocasionado orificios y de igual forma cuando dura mucho tiempo ya que el material

se endurece y el operario tiene que ejercer mayor fuerza y utilizar de una herramienta

para su extracción así ocasionando los orificios. No se tiene un tiempo establecido

para el retiro de rebaba.

● Forma: Se observa este problema cuando el producto final presenta en alguna de la

superficie deformidades, como la boquilla, la pared del producto muy delgada o en su

defecto muy grueso, no cumple con los estándares de calidad que requiere el cliente

final. Esto debido al funcionamiento de la máquina, algún problema interno como

temperatura o el tornillo sin fin dejo de funcionar, entre otras, ocasionando que se pare

la producción. De igual forma se presenta cuando la máquina no se alimenta a tiempo,

es decir el operario no lleva el tiempo que dura el procesamiento de un bulto de

materia prima en la máquina (estandarización del proceso), y esta se queda sin materia

prima ocasionando que cuando se alimente esta no funcione por mucho tiempo en

óptimas condiciones.

● Acabado: El acabo se presenta cuando el producto final tiene grumos o burbujas. Esto

se debe a dos factores la materia prima en mal estado y la máquina en mal

funcionamiento.

● Por último el Peso y el tamaño: Para la garrafa de 20 litros este debe tener ciertas

especificaciones del cliente, actualmente el peso estándar es de 1100 gramos. Se

produce por los dos factores mencionados anteriormente.

Page 48: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

47

Se tienen seis (6) tipos de defectos, y 3 causas principales. En la tabla 7-1 se pueden observar

los datos obtenidos de defectos de mayor a menor porcentaje, los cuales son utilizados para la

realización del análisis de pareto:

Tabla 7-1

Datos de defecto (Pareto)

Razón de Defecto Frecuencia Frecuencia

Acumulada %

%

Acumulado

MP Contaminados 93 93 27,11% 27,11%

Orificios 91 184 26,53% 53,64%

Forma 78 262 22,74% 76,38%

Acabado 56 318 16,33% 92,71%

Peso 15 333 4,37% 97,08%

Tamaño 10 343 2,92% 100,00%

Fuente: Autores

Los tres mayores defectos que se presentan son la de contaminados con un 27.11% por la materia

prima, seguido de los orificios con un 26,53% por los operarios y por último la forma con un

22,74% por el funcionamiento de las maquinas. A continuación se observar la gráfica 7-1 de

pareto:

Page 49: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

48

PARETO 350

300

250

200

150

100

50

0

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

DEFECTO

Frecuencia % Acumulado

MP Contamina

dos

Orificios

Forma

Acbado

Peso

Tamaño

Frecuencia 93 91 78 56 15 10

% Acumulado 27,11% 53,64% 76,38% 92,71% 97,08% 100,00%

Gráfica 7-1. Gráfica de Pareto

Fuente. Autores

En la gráfica 7-1 se muestra el análisis de Pareto, el cual confirma que los primeros tres errores

con mayor impacto o relevancia para la organización son el producto contaminado, los orificios

y la forma del producto final, representando 27.11%, 26.53% y 22.74% respectivamente.

7.2. Análisis de Causas:

Seguido de identificar las tres principales causas de rechazo del producto final, se procede a identificar

las posibles causas raíces de cada uno de los defectos identificados anteriormente, por medio de

diagramas de Ishikawa, los cuales clasifican las causas en seis categorías conocidas como las 6M

(Maquinaría, Método, Mano de Obra, Materiales, Medición, Medio Ambiente). Como se muestran

en las Figuras 7-1, Figura 7-2 y Figura 7-3.

En la implementación de algunas herramientas en el proceso para la mejora continua se busca la

satisfacción del cliente para ello se emplea el diagrama de Ishikawa desde diferentes causas que llevan

a la raíz del problema, este diagrama permite un análisis profundo evitando las posibles causas, donde

la maquinaria se ve representada por que la empresa trabaja con mantenimiento correctivo no

FREC

UEN

CIA

S

Page 50: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

49

preventivo lo que ha causado pares de producción por horas y días, así como otros problemas se

presentan desde tres causales diferentes.

Figura 7-1. Diagrama de Ishikawa – Garrafa Contaminada

Fuente. Autores.

La figura 7-1 se presenta el diagrama de Ishikawa de garrafa contaminada el cual muestra la relación

sistemática de los resultados y sus causas, identificando los problemas que se han venido presentando

a través del tiempo, los reprocesos (Producto terminado que no cumple con estándares de calidad), se

ven reflejados en este caso los productos terminados no conformes donde se evidencian como causa

principal la materia prima recuperada, este tipo de material no es bien seleccionado por parte de la

empresa que lo suministra, lo que representa en el momento de fabricación manchas en el producto

terminado y es una no conformidad por lo que es producto que pasa a ser reprocesado.

Page 51: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

50

Figura 7-2. Diagrama de Ishikawa – Orificios en la Garrafa

Fuente. Autores.

La figura 7-2 se presenta el diagrama de Ishikawa de orificios en la Garrafa el cual representa uno

de los principales problemas en los que se ve afectado la producción de garrafas de 20 litros esta

causa son los orificios presentados al momento de la fabricación y esto se debe a varios efectos como

la materia prima, la mano de obra, la maquinaria, el método empleado. Por cada una de los efectos

presentados existen esas causas que ocasionan la causa principal; los orificios se ven reflejados por

que la materia prima esté contaminada, la máquina presente problemas de temperatura, pero el más

importante por el operario en la técnica de retiro de rebabado.

Page 52: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

51

Figura 7-3. Diagrama de Ishikawa – Forma de la garrafa.

Fuente. Autores.

La figura 7-3 se presenta el diagrama de Ishikawa de acabado del producto final, este defecto es

principalmente al funcionamiento de la máquina, algún problema interno como temperatura o el

tornillo sin fin dejo de funcionar, entre otras, ocasionando que se pare la producción. De igual forma

se presenta cuando la máquina no se alimenta a tiempo, es decir el operario no lleva el tiempo que

dura el procesamiento de un bulto de materia prima en la máquina (estandarización del proceso), y

esta se queda sin materia prima ocasionando que cuando se alimente esta no funcione por mucho

tiempo en óptimas condiciones.

7.3. Priorización de Causas

Luego de haber identificado las causas raíces en los defectos encontrados anteriormente, se

procede a realizar un AHP (Proceso de análisis jerárquico) el cual permite priorizar las causas y

los posibles factores, para luego determinar las estrategias de mejora en la organización.

A continuación se muestra la metodología y resultados del AHP:

Page 53: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

52

Matriz de comparación de Criterios O C F

O 1 2/3 2

C 1 1/2 1 3

F 1/2 1/3 1

3 2 6

Matriz normalizada

O C F W

O 1/3 1/3 1/3 1/3

C 1/2 1/2 1/2 1/2

F 1/6 1/6 1/6 1/6

Matriz de comparación de causas - Orificios Operario Materia Máquina

Operario 1 1 1/2 1 1/2

Materia 2/3 1 1

Máquina 2/3 1 1

2 1/3 3 1/2 3 1/2

Matriz normalizada de causas - Orificios

Operario Materia Máquina W

Operario 3/7 3/7 3/7 3/7

Materia 2/7 2/7 2/7 2/7

Máquina 2/7 2/7 2/7 2/7

Matriz de comparación de causas - Contaminado Operario Materia Máquina

Operario 1 1/3 1/2

Materia 3 1 1 1/2

Máquina 2 2/3 1

6 2 3

Matriz normalizada de causas - Contaminado Operario Materia Máquina W

Operario 1/6 1/6 1/6 1/6

Materia 1/2 1/2 1/2 1/2

Máquina 1/3 1/3 1/3 1/3

Matriz de comparación de causas - Forma Operario Materia Máquina

Operario 1 1/2 1/3

Materia 2 1 2/3

Máquina 3 1 1/2 1

6 3 2

Matriz normalizada de causas - Forma Operario Materia Máquina W

Operario 1/6 1/6 1/6 1/6

Materia 1/3 1/3 1/3 1/3

Máquina 1/2 1/2 1/2 1/2

Datos Finales

PRIORIZACIÓN

0,254 25,70% Operario

0,401 40,10% Materia

0,345 34,50% Máquina

O C F W

Operario 3/7 1/6 1/6 1/3

Materia 2/7 1/2 1/3 1/2

Máquina 2/7 1/3 1/2 1/6

Criterios

O - Orificios por parte del operario

C - Contaminación de materia prima

F - Forma inadecuada del producto

Escala Importancia

O 25% 2

C 20% 3

F 22% 1

Page 54: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

53

Figura 7-4. Árbol de Priorización de Causas.

Fuente. Autores.

En las anteriores tablas se puede observar el paso a paso de la metodología de AHP, para obtener los

resultados que se pueden observar en la figura 7-4 el cual representa el árbol de priorización de causas.

Los criterios son los problemas identificados: orificios, contaminado y forma, de los cuales el de

mayor importancia o relevancia en el contaminado con un 0,5 el cual tiene como causa principal la

materia prima con un 0.5, seguido de los orificios con un 0,33 que tiene como causa principal el

operarios con un 0.428 y por último la forma con un 0,167 con causa principal de la maquinaria de

un 0,5.

El resultado del AHP nos da que la materia prima es el factor principal con un 40,10%, seguido la

máquina con un 34,50% y finalizando con el operario con un valor del 25,70%. Es decir, para los tres

factores influyentes se plantea una estrategia de mejora, centrándonos principalmente en los de mayor

peso, anteriormente mencionados.

7.3.1. Aplicación de la Matriz Causa- Efecto

Esta matriz es un método cualitativo el cual permite la valoración de diversas alternativas en

el proyecto, para la realización de dicha matriz fue necesario definir las causas principales e

identificar el proceso de fabricación por pasos para asegurar en que parte de la fabricación de

garrafas de 20 litros presenta mayor impacto, en la que se identifican los factores más

relevantes en el proceso de fabricación y se prosigue hacer un listado de los resultados

obtenidos por parte del equipo, para así establecer el diseño de clasificación y valoración de

Page 55: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

54

los impactos. Una parte importante es la subjetividad en el momento de asignar los valores

de importancia y magnitud, para ello se realizó una escala de valoración de 0, 1, 5, 9 en donde

0 no representa interacción y 9 presenta directamente interacción.

A continuación se muestra en la figura 7-5 la matriz causa- efecto para validar el factor de

mayor importancia:

Figura 7-5. Matriz Causa - Efecto.

Fuente. Autores.

La figura 7-5 se observa la matriz Causa – Efecto, la cual nos arroja un resultado muy

significativo en el proyecto el cual muestra que el porcentaje donde mayor impacta la matriz es

el proceso de fabricación por medio del soplado donde los rechazos de mayor importancia se ven

reflejados en las materias primas, ya sea porque el material no estaba en óptimas condiciones o

Page 56: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

55

que la materia prima es de baja calidad y está mal seleccionada, lo que permite productos no

conformes de fabricación y se proceden a ser reprocesados; Aunque existan más factores que

afecten el proceso de fabricación en óptimas condiciones como la revisión de garrafas después

de ser fabricadas, porque no son medidas una a una para saber si cumplen con los estándares de

calidad establecidos y si son aptas para ser empacadas y llevadas a los diferentes clientes.

En conclusión, con los métodos implementados se obtuvieron las causas raíz del problema de los

rechazos presentados en el proceso de fabricación de garrafas de 20 litros los cuales fue

contaminación, orificios y forma, además de los factores influyentes en el proceso, los cuales

fueron materia prima contaminada, el mantenimiento de la maquinaria y por último el manejo

por parte del operario en el proceso de rebabado. Para estos tres factores se procederá a realizar

las acciones de mejora los cuales se puede observar en el siguiente capítulo.

Page 57: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

56

8. CAPÍTULO V. FASE MEJORAR

En el siguiente capítulo se plantean las estrategias de mejora de los tres principales factores que

influyen en los defectos identificados en el proceso de fabricación de garrafas de 20 litros, a

continuación, se muestra las alternativas planteadas a través de la metodología Lean.

● Materia prima: Metodología 5 s

● Maquinaría: Metodología TPM

● Operarios: Estandarización de Trabajo.

8.1. Metodología 5 S

Implementación de la metodología 5S:

Para el planteamiento de la mejora en cuanto la materia prima (Manejo, Proveedores,

almacenamiento) se decide plantearlo mediante la metodología 5s, la cuales están constituidas de la

siguiente forma:

● seiri: subordinar y clasificar

● seiton: sistematizar, ordenar

● seiso: sanear y limpiar

● seiketsu: simplificar y estandarizar

● shitsuke: sostener el proceso, disciplinar

8.1.1. Clasificación

La empresa cuenta con dos tipos de materia prima (original y recuperada) la materia prima

original naturalmente es de color blanco y el recuperado de colores, aunque no siempre se maneje

de la misma manera eso depende del proveedor, la materia prima es entregada en forma de pellet.

Para el control de inventarios de la materia prima es necesario diseñar dos tipos de formatos, el

primer formato denominado Formato de levantamiento de inventarios se realiza para llevar un

control de materia prima en cuanto a lo que se tiene almacenado, de igual formar para lo que se

requiere pedir de materia prima, como se observa en la Figura 8-1. El segundo formato está

diseñado para controlar la materia prima que ingresa según las ordenes de pedido y su

Page 58: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

57

clasificación esto se observa en la Figura 8-2 permitiendo un control de proveedores y calidad de

la materia prima, de igual forma su fecha de ingreso y la cantidad, para llevar un inventario

controlado y organizado, para ello es necesario la implementación de una calcomanía que debe

llevar cada bulto con la fecha de ingreso esto con el objetivo de saber cuánto tiempo lleva la

materia prima almacenada, esta se puede ver en la figura 8-3.

Figura 8-1. Formato de levantamiento de inventario.

Fuente. Autores.

Figura 8-2. Formato de control de entradas

Fuente. Autores.

Figura 8-3. Formato de control de fecha de ingreso (Calcomanía).

Fuente. Autores.

Page 59: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

58

Luego, se realiza un diagrama de procedimiento estándar para dar un orden de

almacenamiento y ubicación de la materia prima ingresada, con el propósito de llevar un

orden adecuado en cuanto ubicación de la materia prima ya ingresada con el nuevo pedido

de materia prima, es decir, los operarios contaran con una serie de pasos para la ubicación de

la nueva materia prima de igual forma para que no se mezclen, ocasionando que no se maneje

el sistema FIFO, y pueda generar al final del proceso producto terminado rechazado. Este

diagrama se observa en la figura 8-4.

Figura 8-4. Procedimiento para almacenamiento de materia prima.

Fuente. Autores.

Page 60: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

59

B

C

A

8.1.2. Ordenar

Delimitación de áreas para la respectiva clasificación de materia prima y el orden según las

materias primas, con el objetivo de llevar un orden y clasificación para que así se utilicen

según lo necesiten. Para llevar un orden adecuado se implementa el método de inventario

FIFO (primero en entrar, primero en salir) está diseñado para limitar los problemas

presentados con el vencimiento u obsolescencia, en los que se ve afectado los productos

almacenados como se puede observar en la figura 8-5.

12,500 m

Figura 8-5. Propuesta de delimitación de materia prima (área de almacén).

Fuente. Autores.

En la anterior figura se presenta una propuesta de delimitación del inventario de la materia

prima, teniendo como restricción el área del lugar del almacén que cuenta la empresa (12,5

m x 13,039 m). Dado lo anterior se propone dividir el área en tres secciones, donde la sección

representada en la figura con la letra A (Verde) contará con un área de (5 m x 10 m), esta

sección será destinada para la materia prima con mayor inventario en su defecto demanda,

para la empresa Colfoplas es la materia prima Original color blanco. Para la sección B (Rojo)

13

,03

9 m

Page 61: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

60

tiene un área de (12,5 m x 3,03 m), la cual será destinada para la segunda materia con mayor

demanda la cual es Recuperado color blanco. Para la última sección C (Amarillo) cuenta con

un área de (5 m x 10 m), en este espacio será almacenados las demás materias primas de

diferentes colores como: Negro, Rojo, Verde, Amarilla, azul, entre otros, dado que este tipo

de color no presenta una alta demanda, es decir, su inventario es mínimo.

Además, se propone que el almacén esté señalizado por las secciones mencionadas

anteriormente para mayor visualización y facilidad de ubicación de la materia prima. De igual

forma, los lugares están marcados con las calcomanías o en su defecto letreros, como aparece

en la figura anterior.

8.1.3. Limpiar

El orden y la limpieza son fundamentales en una organización ya que te permite la facilidad

de trabajar, permite la inspección de averías para lograr que la compañía, actualmente

colfoplas no tiene un buen manejo de recepción de material por lo que en muchas ocasiones

se ve disperso o desordenado por varias partes el material, para ello es necesario que cada

materia prima o herramienta esté en su lugar, actualmente en la empresa presenta un desorden

de materia prima como se puede observar en la Imagen 8-6; es necesario la concientización

del desorden presentado en la empresa para un manejo adecuado del espacio y una

organización, para esto es necesario capacitar al personal encargado, para que la empresa en

un corto tiempo solucione su problema de desorden.

Además de limpiar, implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Los

beneficios de la implementación de limpieza e inspección directamente con la materia prima

es que la mejora de calidad del producto y se evitan pérdidas por suciedad, y contaminación

de la materia prima.

Figura 8-6. Fotografía de almacenamiento de la empresa actualmente.

Fuente. Autores.

Page 62: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

61

Para esto se debe seguir una serie de pasos que permitan crear el hábito de limpieza en el

almacenamiento de la materia prima. Este proceso se apoya en un programa de entrenamiento

(capacitación) y suministros de los elementos necesarios para su debida realización.

1. Paso 1. Jornada de Limpieza: Como primer paso se procede a la eliminación de

elementos innecesarios y limpieza del lugar, en este caso el área de almacenamiento. Este

paso permite obtener un estándar de la forma como debe quedar el lugar y elementos dentro

del almacén. Además, permite la motivación y sensibilización para iniciar el trabajo de

mantenimiento de la limpieza.

2. Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza: Para este paso el encargado del

área debe asignar unas pautas y procedimiento de limpieza, no solo en el área de

almacenamiento, también las demás áreas de la planta. Las asignaciones y procedimientos

deben quedar registrado en un formato por día en el cual se muestre las responsabilidades por

área y responsable.

3. Paso 3. Realización de un procedimiento de Limpieza: Para estandarizar el proceso

de limpieza se propone realizar un procedimiento de limpieza, el cual contenga las

instrucciones del debido proceso para la realización de las tareas correspondiente, en la Figura

8-6 presenta el debido procedimiento.

Page 63: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

62

Figura 8-7. Procedimiento de Limpieza.

Fuente. Autores.

Para dar cumplimiento a los pasos anteriormente mencionados fue necesario realizar un

formato de limpieza con el objetivo de llevar un control de aseo y organización de todas las

áreas de la compañía, este formato se debe realizar diariamente para llevar un control y

seguimiento en cada una de las áreas seleccionadas mostrando la responsabilidad y los buenos

hábitos. El formato se puede observar en la figura 8-8.

Page 64: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

63

CONTROL DE ORGANIZACIÓN Y ASEO

Proceso gestión de mantenimiento y servicios generales

Código

Fecha

versión

Ubicación Tipo:

Máquina: Área de almacenamiento:

Materia prima: Organización de materiales: Organización de productos no reutilizables:

Datos Actividades Supervisor (Coordinador)

FECHA (DD-MM-AA)

HORA DE SERVICIO O TURNO

NOMBRE DE LA PERSONA

ENCARGADA DE LA LABOR

REC

OG

ER

MA

TER

IA P

RIM

A

OR

GA

NIZ

AR

LO

S

MA

TER

IALE

S D

E

TRA

BA

JO

LIM

PIE

ZA D

EL

AR

EA D

E

TRA

BA

JO

LIM

PIE

ZA D

E

GR

ASA

S G

ENER

AD

AS

PO

R L

AS

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

D

EL Á

REA

DE

ALM

AC

ENA

MIE

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

DE

PR

OD

UC

TOS

NO

ERU

TILI

ZAB

LES

REVISÓ

OBSERVACIÓN

MARQUE CON UNA E SI EL ÁREA SE ENCUENTRA EN BUES ESTADO EN ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA

E

MARQUE CON UNA NC SI EL ÁREA SE OBSERVA ALGUNA NOVEDAD DE MEJORA

NC

Figura 8-8. Formato control Organización y aseo.

Fuente. Autores.

Page 65: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

64

8.1.4. Estandarizar

Para cumplir con las 3S mencionadas anteriores se emplearán las tarjetas Kardex la cuales

permite llevar el orden de todas las etapas de la metodología 5S, para ellos es necesario

diseñar una tarjeta de acuerdo las necesidades requeridas y al cumplimiento que diariamente

debe darse, estas permiten que al finalizar el turno correspondiente se lleve un control

estándar del inventario, mediante el formato de la figura 8-9, como se observa a continuación:

Figura 8-9. Formato de control estándar de inventario.

Fuente. Autores.

Este formato permite registrar durante el turno el número de bultos (materia prima) requerida

durante el turno, permitiendo un control detallado de entradas y salidas, y finalizando la jornada

de trabajo el número de bultos que me quedan en el inventario, con esto estandarizar el número

de pedidos realizado a los proveedores.

Como siguiente herramienta, se decide estandarizar el proceso de ingreso y control de materia

prima, desde la solicitud de compra hasta la revisión de la calidad de la materia prima que ingresa,

como se puede observar en la figura 8-10.

Page 66: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

65

Figura 8-10. Diagrama de flujo de entradas y control de materia primas.

Fuente. Autores.

Page 67: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

66

La empresa actualmente no cuenta con un proceso de selección de proveedores, o un proceso

estandarizado de recepción de la materia prima, ocasionando poco control de la calidad de la

materia prima ingresa en el área de almacenamiento, para esto se decide estandarizar tal

proceso como se puede observar en la figura 8-10. En el cual se enfatiza la verificación del

número de bultos ingresados, la materia prima requerida en la orden de compra y por último

la calidad de la materia prima. Se tiene dos cosas el primero es si cumple con todo lo anterior

se almacena en su área y la segunda es si por el contrario la materia prima presenta algún

incumplimiento de los requerimientos mencionados anteriormente se informa al encargado

de compras para su respectiva devolución, permitiendo un control detallado de mi inventario

de materia prima.

8.1.5. Disciplina

Para este último paso se propone la realización de una política de calidad, la cual involucre

control de materia prima, de inventarios a la finalización de la jornada y la selección de

proveedores. Es decir, definir un desarrollo de la cultura del autocontrol en la empresa,

respetando el código interno de la empresa y los estándares establecidos en la política interna.

Al finalizar el proceso propuesto se garantizara que los clientes se sentirá más satisfechos

debido que los niveles de calidad serán superiores debido a que se han respetado los

procedimiento planteados en la metodología 5S.

Para crear el hábito de limpieza en las diferentes áreas, se propone realizar un procedimiento

de seguimiento y control de las actividades propuestas para el almacenamiento y máquina.

Las cuales se muestran procedimiento para el control y mejora, donde se tendrá al supervisor

que para nuestro caso se designara al jefe de turno, el cual deberá llevar un registro de las

fallas encontradas por área, para luego proponer mejoras en el cumplimiento de las

actividades por parte de los operarios de turno. En la figura 8-11 se puede observar tal

procedimiento.

Luego en la figura 8-12, se observa el formato de control y seguimiento, es decir el documento

soporte de las actividades asignadas y los responsables de estas mismas. Permitiendo un

control riguroso de las actividades de limpieza implementadas en las áreas de trabajo.

Page 68: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

67

Figura 8-11. Diagrama de flujo para seguimiento y control.

Fuente. Autores.

Page 69: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

68

FORMATO DE SEGUIMIENTO & CONTROL DE ACTIVIDADES

Código

Fecha

versión

Ubicación Máquina: Área de almacenamiento:

Datos Actividades Supervisor (Coordinador)

TURNO (1-2-3)

APELLIDOS Y NOMBRES (PERSONA

ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD)

REC

OG

ER

MA

TER

IA P

RIM

A

OR

GA

NIZ

AR

LO

S M

ATE

RIA

LES

DE

LIM

PIE

ZA D

EL

AR

EA D

E

LIM

PIE

ZA D

E

GR

ASA

S

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

D

EL Á

REA

DE

ALM

AC

ENA

MIE

N

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

DE

PR

OD

UC

TOS

NO

ER

UTI

LIZA

BLE

S

ÚLTIMA REVISIÓN

OBSERVA CIÓN

(PENDIE NTE/CO

MPLETO)

MARQUE CON UNA X SI LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ

CORRECTAMENTE

X

SI EL ÁREA NO CUMPLE CON EL ASEO, DEJE EL ESPACIO EN

BLANCO

-

Figura 8-12. Formato para seguimiento y control.

Fuente. Autores.

Page 70: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

69

8.2. Metodología TPM para la mejora continua de la máquina fabricadora de garrafa en la

empresa Colfoplas S.A:

Para la implementación de la metodología TPM, se realizan principalmente indicadores de

efectividad y confiabilidad de la máquina, ya que es esencial medir estos indicadores para

disponer de mediciones que indiquen el rendimiento actual de una forma objetiva y concreta, de

igual forma que estos se puedan asociar a un seguimiento y control en la cual se asocie con

objetivos de futuro. Mediante estos indicadores podemos definir planes o estrategias de actuación

orientadas a conseguir las mejoras propuestas y mantener el seguimiento de su desarrollo en

función del tiempo (Nicholas, 2015).

Esta metodología se implementa en el proyecto porque es un sistema de mejora continua, en el

cual uno de sus objetivos es lograr que los colaboradores sientan confianza de las máquinas que

operan. Actualmente en la empresa se presentan paros operacionales indefinidos debido a que los

equipos sufren constantes averías, esto se debe a factores como la carencia de equipos para

realizar mantenimientos preventivos, no ejecutar los ajustes básicos a las máquinas,

obsolescencia de los equipos, entre otros. Lo que se busca con TPM es identificar las habilidades

de los colaboradores con el fin de poder realizar el mantenimiento a las máquinas mediante

labores elementales como la limpieza, programación adecuada, ajustes básicos, lubricación,

reparaciones pequeñas y así solventar las grandes paradas que se generan en la empresa y las

cuales repercuten nocivamente en los costos de oportunidad de la misma (Nicholas, 2015).

8.2.1. Calculo de indicadores OEE para las máquinas

Primero se calcula el OEE de la máquina encargada del proceso para conocer el porcentaje de

eficiencia. Para esto se calcula la disponibilidad, el rendimiento y la calidad para luego con estos

tres componentes obtener el OEE.

Para calcular estos indicadores se toman los datos recolectados en los estudios realizados en la

empresa, estos datos se pueden observar en el Anexo 3. A continuación se muestra la tabla con

las clasificaciones de método OEE extraída del libro OEE Overall Equipment Effectiveness del

autor Peter Belohlavek, para luego determinar en qué estado o clasificación se encuentra la

máquina. De igual forma se tienen en cuenta los resultados en cuanta disponibilidad, rendimiento

y calidad para su debido análisis (Belohlavek, 2015).

Page 71: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

70

Tabla 8-1:

Calificación para el Indicador OEE.

OEE CALIFICACIÓN CARACTERISTICAS

< 65% Inaceptable Importantes pérdidas económicas o costos de

oportunidad y baja competitividad.

≥65% <75% Regular Aceptable si se encuentra en mejora, por el contrario

pérdidas económicas o costos de oportunidad y baja

competitividad.

≥75% <85% Aceptable Ligeras pérdidas económicas o costos de oportunidad y

competitividad ligeramente baja.

≥85% <95% Buena Valores y competitividad buenos.

≥85% Excelente Excelente valores y competitividad alta.

Fuente: Adaptado de (Belohlavek, 2015). Overall Equipment Effectiveness

8.2.1.1. Disponibilidad

Este indicador resulta de dividir el tiempo que la máquina ha estado produciendo

(TO=Tiempo de operación) por el tiempo que la máquina podría haberse estado produciendo

(TPO= Tiempo planificado de operación). Mediante la siguiente ecuación se obtiene el

porcentaje de disponibilidad de las máquinas.

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑂

𝑋100 𝑇𝑃𝑂

Dónde:

TPO= Tiempo Total de Trabajo – Tiempo de Paradas Planificadas

TO= TPO – Paradas y/o Averías

Según la ecuación se obtiene los siguientes datos:

Primera Máquina:

TPO= 480 min – 0 = 480 min

TO= 480 min – 90 min = 390 min

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 390 𝑚𝑖𝑛

480 𝑚𝑖𝑛

𝑋100 = 𝟖𝟏, 𝟐𝟓%

Page 72: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

71

El anterior indicador de disponibilidad para la primera máquina da como resultado el 80,25%

de disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene un tiempo total de trabajo de 480 minutos,

sin ningún tiempo de parada planificada, mientras que paradas y/o averías se tiene un

promedio de 90 minutos para la primera máquina.

Segunda Máquina:

TPO= 480 min – 0 = 480 min

TO= 480 min – 120 min = 360 min

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

360 𝑚𝑖𝑛

480 𝑚𝑖𝑛

𝑋100 = 𝟕𝟓%

El anterior indicador de disponibilidad para la segunda máquina da como resultado el 75%

de disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene un tiempo total de trabajo de 480 minutos,

sin ningún tiempo de parada planificada, mientras que paradas y/o averías se tiene un

promedio de 120 minutos para la segunda máquina.

8.2.1.2. Rendimiento

Este indicador resulta de dividir la cantidad el tiempo de ciclo ideal entre tiempo de operación

de la máquina que a su vez se divide en número total de unidades. Mediante la siguiente se

obtiene el rendimiento:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑁° 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

∗ 100%

El rendimiento es un valor entre 0 y 1 por lo tanto se expresa en porcentaje.

Según la ecuación se obtiene los siguientes datos:

Primera Máquina:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 134

165

∗ 100% = 𝟖𝟏, 𝟐𝟏%

El anterior indicador de rendimiento para la primera máquina da como resultado el 81,21%

de disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene 134 unidades producidas y la capacidad es

de mínimo 165 unidades.

Page 73: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

72

Segunda Máquina:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

80

165

∗ 100% = 𝟒𝟖, 𝟓%

El anterior indicador de rendimiento para la primera máquina da como resultado el 48,5% de

disponibilidad, teniendo en cuenta que se tiene 80 unidades producidas y la capacidad es de

mínimo 165 unidades.

8.2.1.3. Calidad:

Este indicador resulta de dividir el número de unidades conformes con respecto al de unidades

fabricadas. La calidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se debe expresar porcentualmente.

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁° 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

∗ 100%

Según la ecuación se obtiene los siguientes datos:

Primera Máquina:

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 = 86

134

∗ 100% = 𝟔𝟒, 𝟐%

El anterior indicador de Calidad para la primera máquina da como resultado el 64,2% de

calidad con respecto a los productos conformes que son 86, con un total de la producción de

134.

Segunda Máquina:

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 = 64

∗ 100% = 𝟖𝟎% 80

El anterior indicador de Calidad para la primera máquina da como resultado el 80% de calidad

con respecto a los productos conformes que son 64, con un total de la producción de 80.

8.2.1.4. OEE

Se procede a calcular el OEE para esto se utiliza la siguiente fórmula:

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

Page 74: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

73

INDICADORES OEE POR MÁQUINAS

90,00% 80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

Máquina 1

Máquina 2 75,00% 48,50% 80,00% 29,10%

Máquina 1 Máquina 2

Los resultados obtenidos tanto de los anteriores indicadores (disponibilidad, rendimiento y

calidad) como el OEE, se presentan en la siguiente gráfica 8-1.

0,00%

Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE

81,25% 81,21% 64,20% 42,36%

Gráfica 8-1. Indicadores OEE por máquinas

Fuente. Autores.

Los resultados obtenidos se ven altamente afectados por el rendimiento de la máquina, es decir

estas no cumplen con lo mínimo establecido el cual es 480 minutos, de igual forma con la calidad

del producto en cuanto el número de conformes (No rechazados) durante el turno esto aplica para

las dos máquinas, estos dos indicadores se realizan debido que el rendimiento baja ocasionado

por la calidad.

El OEE para la primera máquina es de 42,36% y la segunda máquina de 29,10%, siendo

considerablemente bajos.

8.2.2. Análisis de Confiabilidad & Disponibilidad

Para las averías se debe manejar el manejar el principio de cero (0) fallas, debido que si se

desarrolla un programa de mantenimiento bien estructurado puede llegar a esta meta de cero

fallas, pero para esto se debe implementar indicadores básicos de desempeño con la finalidad de

medir y generar trazabilidad de los problemas para aprovechas las oportunidades de mejora.

A continuación se presentan los indicadores:

Page 75: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

74

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 = 𝑇𝑀𝑃𝑅 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁° 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

Para determinar la tasa de fallas se tiene una distribución poisson, dado que se calcula la

probabilidad de que ocurra una falla en un cierto tiempo para determinar la probabilidad de que

la máquina no falle en un tiempo (t). Donde se parte de la siguiente fórmula para determinar la

fórmula de confiabilidad:

𝑃(𝑋 = 0) =

(𝜆𝑡)𝑒−𝜆𝑡

0!

= 𝑒−𝜆𝑡

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 1

𝑇𝑀𝐸𝐹

= 𝜆

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅 = 𝑒−𝜆𝑡

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

Aplicando la formula se tiene los siguientes resultados:

8.2.2.1. TMEF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS)

Nuestro primer objetivo es determina el tiempo medio entre fallas, considerando los

siguientes datos: el tiempo programado, para este caso se toma el tiempo de un turno 8 horas,

donde se observaron en un total de ocho (2) fallas en este tiempo.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑇𝑀𝐸𝐹 =

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4

2 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

El tiempo medio entre fallas fue de 4. Es decir en un periodo de 20 horas se presentaron 8

fallas y como tiempo medio entre fallas de 4 horas falla.

Page 76: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

75

8.2.2.2. TMPR (TIEMPO MEDIO HASTA PUESTA EN MARCHA)

El segundo objetivo representa el tiempo medio de duración de las diversas paradas ocurridas

en el periodo analizado.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 = 𝑇𝑀𝑃𝑅 =

35 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

2 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

= 17,5

Para esto los datos utilizados fueron el tiempo de mantenimiento de parada en un turno es de

35 minutos y el número de paradas el cual corresponde a 2, para tener un tiempo medio para

reparar de 17,5 minutos por fallas.

8.2.2.3. TASA DE FALLAS

Para calcular la tasa de fallas se necesitan el resultado de TMEF el cual es 2.5, donde se

determina la landa 𝜆.

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 =

1 = 𝜆

4

8.2.2.4. DISPONIBILIDAD

La disponibilidad es el cociente entre el tiempo disponible para producir y el tiempo total de

parada. Se obtuvo una disponibilidad del 62%.

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

8 − 0 − 3

8

∗ 100% = 62%

En conclusión se tiene una disponibilidad del 62%.

8.2.2.5. CONFIABILIDAD

La confiabilidad de un elemento es la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallas

durante un tiempo determinado, para nuestro caso de ocho horas bajo condiciones dadas.

Siendo la confiabilidad que la máquina no falle en determinado tiempo t.

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅 = 13,53%

Se concluye que la probabilidad que funcione sin fallas es del 13,53%, se analiza que es muy

bajo.

Dado landa (𝜆), se procede a realizar la gráfica de confiabilidad de las máquinas de no falla

dado en tiempo. En el cual se determina el comportamiento de probabilidad de que las

maquinas no fallen. Se puede observar en la gráfica 8-2.

Page 77: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

76

Gráfica 8-2. Confiabilidad de las máquinas.

Fuente. Autores.

En la anterior gráfica se puede observar la confiabilidad de que no falle la máquina en el

transcurso del tiempo, es decir para la primera hora se tiene una confiabilidad del 0,77 de que la

máquina falle, y transcurriendo el tiempo en horas disminuye la confiabilidad de que la máquina

falle, finalizando el turno tan solo se tiene una confiabilidad del 0,13 de que la máquina no falle.

En conclusiones la confiabilidad es muy baja finalizando el turno de ocho (8) horas.

8.2.3. Desarrollo de la Metodología TPM

Luego de haber calculado los indicadores, se procede al detalle de la metodología TPM:

La metodología de mejora continua TPM (Mantenimiento productivo total) se fundamenta

en ocho pilares fundamentales que del ser aplicadas en la empresa garantizan la obtención de

mejoras en el sistema productivo.

CONFIABILIDAD DE LAS MÁQUINAS

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horas

13 0, 17 0,

22 0, 0,

37 0,

47 0,

61 0,

77 0,

Co

nfi

abili

dad

Page 78: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

77

Figura 8-13. Pilares TPM

Fuente: (Tuarez, 2013)editado por autores.

Estructura TPM de la empresa, para una buena implementación del TPM (Mantenimiento productivo

total) se debe organizar una estructura de responsabilidades involucrando directamente a la alta

dirección, por lo cual se propone el siguiente organigrama según la estrategia definida.

Figura 8-14. Organigrama de Encargados en el proceso de producción

Fuente: Autores.

8.2.3.1. Mejoras enfocadas

El objetivo de este pilar es eliminar lo que ocasionan grandes pérdidas en el sistema

productivo como; desperdicios y reproceso, Fallas en el equipo, ocio y paradas, productos de

baja calidad, entre otras.

Page 79: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

78

Las actividades desarrolladas en este proceso se deben evidenciar de forma eficiente con los

colaboradores, donde son ellos los que se deben involucrar en el mantenimiento rutinario y

en actividades que aporten en la mejora de las máquinas, para evitar el deterioro,

contaminación, etc. Esto es posible si se trabaja con un equipo organizado y funcional que se

encarguen de implementar diariamente la metodología aportando a la compañía. Esto se

empleará con reuniones cada semana de 10 a 15 minutos con los colaboradores, escuchando

posibles problemas y son los jefes quienes solucionan este problema en menos de una semana,

generalmente se realizan este tipo de reuniones que generan más confianza e interés por parte

de los colaboradores.

8.2.3.2. Mantenimiento de áreas de soporte:

Su objetivo es lograr que las mejoras que se presenten lleguen a la gerencia del departamento

administrativo y los entes encargados de darle soporte a las mejores y proyectos que se llevan

a cabo por la empresa, con esto se busca el fortalecimiento de estas áreas logrando un

equilibrio ante las propuestas y mejoras que deben ser implementadas por la compañía.

Para llevar a cabo esto se implementará reuniones mensuales, que tienen como objetivo

solucionar problemáticas presentadas en la compañía y posibles proyectos para que la

empresa se acople siempre al cambio, esto en cuanto a tecnologías y medio ambiente que

sean favorables para estar a la altura de las demás compañías.

8.2.3.3. Mantenimiento autónomo:

Una de las actividades del sistema TPM es la participación del personal en las actividades de

mantenimiento, este proceso generará un gran impacto positivo en la compañía ya su

propósito es involucrar al colaborador no solo en las labores ya capacitadas si no las del

cuidado de los equipos; respecto a la operación y ejecución del proceso de fabricación.

Es fundamental que los colaboradores tengan el conocimiento necesario para salir de posibles

problemas que presentan las máquinas cuando fallan y evitar paros operacionales indefinidos.

Una vez los trabajadores tenga el conocimiento para dominar el mantenimiento se realizan

inspecciones preventivas, para luego asimilar acciones de mantenimiento complejas, para dar

cumplimiento a lo establecido se realiza el siguiente formato que debe estar implementado

en cada una de las máquinas y que debe ser revisado por el jefe encargado de turno.

Page 80: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

79

Formato de tareas

Operario:

Programación

Revisión

Tareas

Se realizó la tarea

SI

NO

Fecha DD-MM-AA

Diario Revisar que la máquina esté funcionando con normalmente

Diario Revisar que la maquina este programada adecuadamente

Diario Revisar que no hayan ruidos inusuales

Diario Revisar que no hayan fugas de aire y grasas

Diario Revisar que la maquina este en óptimas condiciones de limpieza

Semanal Recoger mangueras, cables

Semanal Hacer limpieza de maquinaria en residuos, aceites y demás

Semanal Reportar fallas presentadas

Mensual Reportar falencias no solucionadas en el trascurso de la semana

Mensual Realizar una Limpieza interna de la máquina, retirando residuos

Observaciones: Firma del jefe encargado:

Figura 8-15 Formato de tareas

Fuente: Autores.

8.2.3.4. Mantenimiento planificado:

Aquí se busca eliminar los problemas del equipamiento, para ello es necesario recopilar

información obtenida de conocimientos a partir de los datos registrados, para contar con una

gestión de actividades para el mantenimiento, es importante contar con:

Page 81: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

80

Figura 8-16. Recursos para un mantenimiento planificado.

Fuente: Autores

Para lograr un mantenimiento preventivo adecuado se realizará una programación de maquinaría

que se va realizar entre los dos y tres meses posteriores del último mantenimiento, para llevar un

orden adecuado y disponer del equipo en las fechas según este programado:

PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO REGISTRO Y CONTROL

NOMBRRE: CODIGO: UBICACIÓN:

MES

SEMANA FRECUENCIA

OBSERVACIONE S

1

2

3

4

MEN.

TRIM.

SEM.

ANU .

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Información de incidencias

y posibles problemas

Trabajo en equipo

Información interna y externa

Motivación Programació

n de recursos

Page 82: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

81

Simbología: E = Eléctrico CP = Completar IG = Inspección general A = Aseo R = Reparación MPS = Mantenimiento parcial semestral

L = Lubricación EE = Electrónico I = Inspección H = Hidráulico IT = Inspección de tornillería N = Neumático M = Mecánico C = Cambio IT = Inspección de Tornillería MGA = Mantenimiento

General Anual

Observación: Los mantenimientos se realizaran teniendo en cuenta las inspecciones generales y estado o condición de las partes o elementos, así como la vida útil recomendada

ELABORADO POR

NOMBRES: FECHA:

REVISADO POR

APROBADO POR

Figura 8-17. Formato de Recursos para un mantenimiento planificado.

Fuente: Departamento de mantenimiento editado por autores

Para dar cumplimiento a esto se realiza un ejemplo de cómo debería llenarse el formato de

recursos de mantenimiento planificado, en donde semanalmente se realizan ciertas tareas

como inspección, aseo, inspección general, mecánico que se realizara en las cuatro semanas

del mes de enero, para dar cumplimiento se realizara una inspección, cambio y reparación de

los problemas que se presentan durante el mes. Trimestralmente se realizará un

mantenimiento completo de las maquinas que implica un día de control y mantenimiento en

funcionamiento de la maquina; además, se realizará anualmente un mantenimiento

verificando el proceso de la máquina y su funcionamiento.

Page 83: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

82

PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO REGISTRO Y CONTROL

N° 00001

RESPONSABLE: MÁQUINA: ÁREA:

MES SEMANA FRECUENCIA OBSERVACIONE

S 1 2 3 4 MEN TRIM SEM. ANU.

ENE I A IG M I,C,R MS

MPS

MGA

FEB IT L E C I,C,R

MAR M I A C I,C,R

ABR IT IG L M I,C,R MS

MAY M L N I I,C,R

JUN I A IG L I,C,R

JUL N H CP EE I,C,R MS

MPS

AGO CP IG H A I,C,R

SEP I L N M I,C,R

OCT A H EE IG I,C,R MS

NOV M N L I I,C,R

DIC H IG A M I,C,R

Simbología: L = Lubricación I = Inspección IT = Inspección de tornillería M = Mecánico IT = Inspección de Tornillería

E = Eléctrico EE = Electrónico H = Hidráulico N = Neumático C = Cambio MGA = Mantenimiento General Anual

CP = Completar IG = Inspección general A = Aseo R = Reparación MPS = Mantenimiento parcial semestral MS = Mantenimiento semestral

Observación: Los mantenimientos se realizaran teniendo en cuenta las inspecciones generales y estado o condición de las partes o elementos, así como la vida útil recomendada

ELABORADO POR

NOMBRES: FECHA:

REVISADO POR

APROBADO POR

Figura 8-18. Ejemplo del Formato de Recursos para un mantenimiento planificado.

Fuente: Departamento de mantenimiento editado por autores

8.2.3.5. . Educación y entrenamiento:

Este es uno de los modelos de educación y entrenamiento esenciales para toda compañía,

tradicionalmente Colfoplas brinda a los colaboradores una capacitación para el manejo de las

Page 84: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

83

maquinas a operar, en el momento de ingreso a la compañía. El modelo TPM busca no solo

el aprendizaje manual sino también técnico, el desarrollo integral de cada persona como ser

humano, esto ayuda a cada persona a fortalecer y ayudar a crecer, esto conduce al cambio de

imagen que tienen de la compañía y el sistema de gestión.

Se quiere planificar en Colfoplas la formación y el desarrollo pertinentes de acuerdo a este

pilar de TPM con capacitaciones que brinde bienestar, con una visión hacia la mejora, a partir

de esto desarrollar planes de desarrollo y estos son valorados para conocer su aporte a la

mejora de resultados de empresa.

8.2.3.6. Mantenimiento de Calidad:

Para realizar acciones de mantenimiento está orientada al cuidado que se deben tener en lo

equipos para que no se generen defectos por calidad, prevenir cada uno de los defectos de

calidad certifica que cada máquina funciona en condiciones ideales cumpliendo los ceros

defectos cumpliendo los estándares técnicos.

Para cumplir con el mantenimiento de calidad se realiza una tabla listando los principios que

son fundamentales para la implementación, el cual debe realizarse cada mes para dar

conocimiento utilizado en todos los equipos, los resultados presentados deben quedar

reportados en un informe, y debe ser revisado por el jefe de calidad y lo debe realizar el

personal encargado de recopilar dicha información.

Tabla 8-2

Etapas de mantenimiento de calidad.

Etapas Actividades

1 Identificación de la situación actual del equipo

2 Investigación de la forma como se generan los defectos

3

Identificación y análisis de las condiciones 3M (Materiales, Máquina y Mano de obra)

4

Estudiar las acciones correctivas para eliminar las anomalías.

5

Analizar las condiciones del equipo para productos sin defectos y comparar los resultados

6 Realizar acciones y mejorar las condiciones 3M

7 Definir las condiciones y estándares de las 3M

Page 85: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

84

8 Reforzar el método de inspección

9 Valorar los estándares utilizados

10 Revisar los estándares establecidos

Fuente: Apsoluti editado por autores

8.2.3.7. Mantenimiento preventivo:

Esta es una de las actividades de mejora que se podrían implementar en empresa ya que

permitiendo un control en el manejo persuasivo de las máquinas y su funcionamiento. El

desarrollo de este pilar está enfocado en el diseño, construcción y propuesta que se realiza

durante las fases, esto con el objetivo de reducir costos de mantenimiento durante la

ejecución.

Así también, se emplearon herramientas de análisis para la mejora, como la toma del tiempo

en que las máquinas no operan. El diagnóstico serán medidos con TPM aplicando la mejora

continua, encontrando máquina obsoletas lo que generan un bajo funcionamiento del equipo

y de la que depende el colaborador, para ellos se crean formatos que permite identificar la

última fecha de mantenimiento que se realiza a cada máquina, las fallas que se presentan

durante el día, una casilla para observar que tanto apoyo se tuvo por parte del colaborador

durante la revisión, arreglo o reparación de las máquina, este formato debe ser diligenciado

por el jefe encargado del área.

Finalmente, este proyecto planea una mejor planificación de los equipos con el

mantenimiento preventivo, esta actividad es de gran importancia para monitorear los equipos;

para ello se establecen un tiempo estimado para el mantenimiento de 2 semanas o un mes,

para asegurar que la máquina funcione adecuadamente, cumpliendo con las órdenes de

producción establecidas, evitar reprocesos, evitar fallas correctivas que afecten la operación

y con ello mejorar la ejecución actual.

Page 86: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

85

Seguridad en el puesto laboral

Tomar conciencia de los accidentes

laborales

Almacenar producto terminando en el

l ugar adecuado y a tiempo

Recoger rebaba Personal

debidamente uniformado

Separar y organizar la materia prima

contaminada

Empacar de manera segura y oportuna

Figura 8-19. Ficha de vida del equipo

Fuente: Autores

8.2.3.8. Seguridad y entorno

Es importante que la empresa incorpore un sistema de gestión integral de seguridad con el

objetivo de prevenir riesgos en los que se puedan ver afectados negativamente el medio

ambiente, como la rebaba de cada producto, materia prima contaminada, residuos de aceite,

contaminación auditiva, todo esto para evitar accidentes e incidentes ambientales.

Figura 8-20. Procedimiento para la seguridad ambiental.

Fuente: Autores

Page 87: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

86

Se presenta la siguiente tabla de riesgos que debe revisar la empresa Colfoplas, esta

caracterización es representativa de maquinaria y colaboradores con los elementos de

protección personal y los riegos a los que se exponen a diario, se listan en la siguiente tabla

los riesgos más representativos de la empresa y los que requieren total atención.

Tabla 8-3:

Riesgos en la empresa

Categoría de acción

Explicación Peligro Acción

1 Manejo y manipulación de la materia prima ingresada a la

máquina

Peligro térmico, eléctrico,

mecánico

Se requiere de concientización de los peligros asociados con

este tipo de manipulación

2 Retirar cado producto

terminado Peligro térmico, mecánico,

lesiones

Se requiere entrenamiento y

capacitación pertinente

3

Dotación de uniformes y herramientas que son

importantes para evitar posibles accidentes

Peligro de lesiones, térmico

Se requiere de dotación adecuada a las labores desempeñadas por el

colaborador

4

Manipulación de la maquina en el proceso de fabricación, confiabilidad en el proceso lo que ocasionan accidentes,

atrapamientos, etc.

Peligro térmico, exposición al ruido, exposición a vibraciones,

mecánico

Se requiere tomar acciones correctivas

inmediatamente

Fuente: Autores

8.3. Estandarización de trabajo:

Esta herramienta nos permitirá la identificación y eliminación de las operaciones que no aportan valor

al proceso. El trabajo estandarizado permite mejorar significativamente las operaciones involucradas

en el proceso de elaboración de garrafas de 20 litros. Algunas de las mejoras son disminución en el

Page 88: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

87

tiempo de la actividad y la reducción de tiempo perdido en casos como alimentación de la máquina,

cambio de operarios, preparaciones de operaciones en los quipos, además capacidad para mejorar el

rendimiento del proceso (Nicholas, 2015).

Para la realización de la estandarización de trabajo se sigue una serie de pasos que nos van a permitir

obtener estrategias:

8.3.1. Identificar el proceso:

Para una clara identificación del proceso se presenta en la figura 8-19 el diagrama de operaciones

el cual se observan detalladamente los tiempos de fabricación de un producto en este caso la

garrafa.

En el diagrama de operaciones se pueden observar las operaciones involucradas en el proceso de

fabricación para una sola garrafa, dividida en tres los cuales son el alistamiento de la materia

prima, el proceso de la máquina y el proceso de operación. El tiempo de operación total es de 22

minutos aproximadamente, teniendo en cuenta que involucra todas partes.

Page 89: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

88

Figura 8-21. Diagrama de operaciones

Fuente: Autores

8.3.2. Cálculo de Takt Time

El cálculo del tak time es el tiempo disponible de producción por día, el cual la empresa cuenta con

tres turnos de ocho (8) horas, es decir 480 minutos. Con la fórmula que se puede observar a

continuación se procede a calcular el Tak Time.

T= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

Page 90: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

89

T= 480 𝑚𝑖𝑛

165 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 2,90 min/unid

Es decir, en el turno deben salir por lo mínimo 165 unidades y para esto se tiene por producto

terminado un tiempo de 2,90 minutos. Actualmente la garrafa dura entre dos a tres minutos en la

mayoría de casos.

8.3.3. Estándar de actividades del proceso

Las actividades que se deben estandarizar, son aquellas que se involucran directamente con el

proceso, y la principal es la alimentación de la máquina cada cierto tiempo, debido que no se tiene un

tiempo establecido para esta actividad. Se recomienda según los datos recolectados alimentar la

máquina cada treinta (30) minutos por el patinador, para que la máquina no presente algún

inconveniente en el producto final.

La segunda actividad es el tiempo de rebabado debido que los operarios no tiene un tiempo preciso

para iniciar esta actividad, se recomienda que esta actividad se inicie a los 5 segundos después de la

extracción del producto de la máquina y no puede durar más de 20 segundos, debido que si se demora

el operario en iniciar y realizar la actividad, tiene mayor probabilidad de generar algún defecto.

La realización del operario no puede durar más 30 segundos. Es decir la máquina en promedio se

demora un minuto y cuarenta segundos (100 segundos), y luego el operario dispondrá de treinta (30)

segundos para retirar la rebaba. Cabe aclarar que mientras el operario realiza la actividad de rebabado

la máquina se encuentra procesando la siguiente garrafa, esto al final genera un espacio el cual el

operario podrá empacar y almacenar el producto que lleva.

La cuarta actividad es la manera de selección y transporte de la materia prima, para este caso el

encargado (patinador) deberá llevar la materia prima antes de cumplir los treinta (30) minutos

establecidos, exactamente cinco (5) minutos antes. Para la selección de la materia prima deberá seguir

los formatos establecidos anteriormente, donde me permiten el seguimiento y control de la materia

prima en almacenamiento, según tipo y fecha de llegada.

En la actividad de inspección se deberá implementar un supervisor de calidad el cual, deberá realizar

una revisión rigurosa antes de que el operario encargado empaque y almacene. Esta actividad de

Page 91: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

90

Cantidad requerida por turno:

165

ESTANDARIZACIÓN PARA EL INGRESO Y ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA

Empresa:

Colfoplas S.A

Área:

Producción

Producto: Garrafa apilable

Proceso: Ingreso y alistamiento de

Materia prima

Tiempo

de

Prepara do por:

Autores

Operaciones Trabajo

Tiempo

Camina

do

Trabajo en

proceso Estándar Verificación de Calidad Seguridad

calidad deberá llevar un registro de las unidades aceptadas y rechazadas, para determinar la causa

principal del rechazo.

N° (min)

1 Ingreso de Materia Prima 20 20

2

Verificación de calidad de la materia prima

10

0

3

Almacenamiento adecuado

de la materia prima

10

10

4

Alistamiento de materia prima

3

1

5

Desplazamiento de la

materia prima hacia la máquina

3

3

6 Alimentación de la máquina 5 0 Total 51 34

Figura 8-22. Diagrama Para la estandarización del ingreso y alistamiento de materia prima.

Fuente: Autores

Page 92: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

91

Figura 8-23. Diagrama Para la estandarización del Proceso de Producción

Fuente: Autores

8.3.4. Diagrama Hombre – Máquina

El diagrama hombre – máquina representa de forma simultánea y cronológicamente, las

actividades realizadas por el operario y la máquina, permitiendo un mayor entendimiento en

cuanto a la producción de garrafas de 20 litros.

DIAGRAMA HOMBRE - MAQUINA

Hoja N° 1 De:_1_ Diagrama N°:_01_

Proceso: Producción de Garrafas de 20 Lt

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Empresa: Colfoplas S.A

Producto: Garrafa apilable Preparado

por:

Autores

Cantidad requerida por turno: 165

Área: Producción Proceso: Producción Tiempo Takt: 2,90 Minutos

Operaciones

Tiempo

de

Trabajo (min)

Tiempo

Caminado

1 Proceso de la máquina 1,6 0

2 Retiro la garrafa de la máquina 0,3 0

3 Retiro de rebaba del producto 0,5 0,33

4

Pulimiento con herramienta

adecuada

0,1

0

5 Verificación de calidad del

producto terminado

0,2

0

6 Empacamiento del producto terminado

0,2

0,33 Total 2,9 0,66

Trabajo en

proceso Estándar Verificación de Calidad Seguridad

Page 93: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

92

Fecha: Elaborado por: Autores

Método: Actual Operario:

Operario Maquina 1

Tiem. Carga Actividad Carga Actividad

1

8

Alimentación de la máquina

8

Inactividad

2

3

4

5

6

7

8

6

2

Inactividad

2

Elaboración de la garrafa

7

8 0,4 Retiro de la garrafa de la máquina

2

Elaboración de la garrafa 9 0,8 Retiro de rebaba

10 0,5 Pulimiento de la garrafa

11 0,4 Verificación de calidad

12 0,3 Empacamiento del producto

2

Elaboración de la garrafa 13 0,4 Retiro de la garrafa de la máquina

14 0,8 Retiro de rebaba

15 0,5 Pulimiento de la garrafa

16 0,5 Verificación de calidad

2

85 0,3 Empacamiento del producto

90

Resumen y Análisis de la información

Tipo Tiempo del Ciclo Seg.

Operario 14,90

Maquina 2

16,00

Actividad Operario

Page 94: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

93

Actividad Maquina 1

Inactividad

Figura 8-24. Diagrama Hombre máquina.

Fuente: Autores

En el diagrama de hombre - máquina se observa el trabajo realizado tanto del operario como la

máquina, donde la maquina solo presenta un tiempo de ocio de 5 minutos mientras que el operario

alimenta la máquina con materia prima, luego se muestra que la máquina cada dos minutos

produce una nueva garrafa, en cuanto el operario el presenta ocio de tan solo dos minutos que es

al inicio del turno, es decir, la primera garrafa del turno o cada media hora si no se llegase

alimentar la máquina cada 20 minutos.

9. CAPITULO VI FASE CONTROLAR

Page 95: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

94

En la fase de controlar se proponen tres temas importantes la primera de ellas es el seguimiento de

métricas mediante cartas de control, la segunda es un tablero de indicadores o comúnmente conocido

un dashboard y por último la gerencia visual o visual management.

9.1. Cartas de Control para Seguimiento de Métricas

Para la parte de control, se propone realizar una carta de control basado en la métrica operacional

planteada en proyecto la cual es “Producto no conforme”, para esto se define el siguiente

indicador:

% Producto no conforme = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

∗ 100%

INDICADOR DE CALIDAD Código FIC-01

Fecha XXX

NOMBRE: Porcentaje de productos no

conformes versión

1

OBJETIVO

Garantizar que los productos no conformes no excedan el 2% de la producción total mediante implementación de propuestas de 5S, TPM, Gerencia Visual entre

otros por medio de control por parte de la gerencia y el área de calidad.

MÉTODO DE OBTENCIÓN

Los datos deberán ser en un turno aleatorio preferiblemente uno de cada uno, y registro mediante formatos ya establecidos para determinar la producción total

del turno y los productos no conformes. UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%)

FRECUENCIA Mensual

TOMA DE DATOS

FUENTE DE DATOS: 3 Turnos, Cada turno de (8) horas.

2 Máquinas

RESPONSABLE Auxiliar de Calidad

DATOS FINALES Producción total en el turno Número de productos rechazados

RESULTADO XX%

OBSERVACIONES "Detallar si existe un producto no conforme y el porqué del rechazo"

REVISADO: Jefe de Calidad

APROBADO: Gerente General

Figura 8-25. Diagrama Para la estandarización del Proceso de Producción

Fuente: Autores

Luego de haber dado los diferentes parámetros para el cálculo del indicador, se procede a realizar

una gráfica de proporciones o comúnmente conocida como carta de control P, la cual se utilizan

datos de atributo: “aceptable” o “defectuoso”, para nuestro casos estamos calculando los

Page 96: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

95

productos defectuosos de los cuales no se pueden exceder del 2% de la producción total de un

turno de ocho (8) horas. Luego de tomar los datos, se procede a calcular los limite (Línea central,

límite Inferior y Límite Superior). Para la línea central se realiza con el total de defectuosas o

rechazadas de la producción sobre el total de la producción en el turno, siendo este nuestro P.

Para el Límite Inferior (LCI) se calcula con la siguiente fórmula:

𝑃(1 − 𝑃) 𝑃 − 3√

𝑛

Donde:

P: Promedio

n: Producción por muestra.

Por último, para el límite superior se utiliza la siguiente fórmula:

𝑃(1 − 𝑃) 𝑃 + 3√

𝑛

Los dos limites utilizan la misma ecuación, solo se diferencia que para el límite superior

utilizamos la suma (+), mientras que el inferior la resta (-).

A continuación se muestra la tabla 9.1, el cual es un ejemplo de los datos calculados para la

realización de una carta de control P.

Tabla 9-1:

Ejemplo de datos para carta P

MUESTRA N Defectuosas np/n LCI LC LCS

1 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062

2 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062

3 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062

4 30 0 0,000 -0,05739576 0,020833 0,099062

5 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062

6 30 1 0,033 -0,05739576 0,020833 0,099062

7 30 0 0,000 -0,05739576 0,020833 0,099062

8 30 0 0,000 -0,05739576 0,020833 0,099062

Fuente: Autores

Luego de tener los datos, se procede a realizar la carta de control P, la cual se puede observar en la

gráfica 9-1.

Page 97: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

96

Gráfica 9-1. Carta de control P.

Fuente. Autores.

Para este ejemplo se utiliza una muestra de 8 horas, donde se consideró una producción perfecta sin

ningún tipo de fallas o paradas. Y por hora aproximadamente un defecto que lo máximo que se espera,

es decir nuestro límite superior. El límite inferior con el cálculo de la muestra nos da negativos, pero

en la empresa se conoce que el límite inferior es 0 unidades defectuosas.

Luego de tener nuestra carta de control, se realiza el cálculo del indicador de porcentaje de producto

no conforme:

% Producto no conforme = 5 240

∗ 100% = 2%

Es decir, para el ejemplo planteado, se cumplió con el objetivo del indicador, que los productos

defectuosos no sean mayor al 2% de la producción total.

CARTA DE CONTROL P

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

-0,020

-0,040

-0,060

-0,080

1 2 3 4 5 6 7 8

np/n LCI LC LCS

Page 98: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

96

9.2. Tablero de Indicadores o Dashboar

Figura 8-26. Tablero Dashboard

Fuente: Autores, Herramienta: Power BI

Page 99: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

97

9.3. Gerencia visual (Visual management)

Visual management es una herramienta que ayuda en las organizaciones a la estandarización de

los procesos y políticas, esto se logra con distintos medios de comunicación visible y fácil de

entender. Actualmente, se recibe mucha información de manera visual, por lo sencilla de

comunicar y hace que se cree un impacto directo en las personas; cuando la compañía logra un

complemento de gerencia visual con indicadores, tablas, cartas e imágenes claras y precisas se

evitan re trabajos, desperdicios, además ayuda al aprendizaje y los tiempos de operación, evitando

rutinas como revisar manuales preguntar a los operarios que en tal caso no estén enterados.

[leanmanufacturing10]

9.3.1. Estrategia de tarjetas rojas

Estas tarjetas son empleadas para marcar los elementos considerados innecesarios para la

actividad actual, como:

Producto roto, con falencias, no cumple con estándares de calidad

Objetos que no se utilizan para la producción en un tiempo largo (se sugiere definir

tiempos día, semana o mes)

Separar por cada tipo de producto y herramienta

En reserva poner los objetos que tiene un uso desconocido

Registrar la frecuencia de uso, desechos y desperdicios en intervalos

Se recomida señalizar mediante las siguientes tarjetas rojas donde se permita identificar

visualizar

Page 100: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

98

Figura 8-27. Tarjeta roja 5’s

Fuente: (Johnny Cruz, 2010)

9.3.2. Estrategia de señales:

Estas señales muestran claramente donde deben estar ubicados las herramientas de trabajo

como carpetas y otros elementos esto para que cualquier persona pueda encontrar lo que

necesita con facilidad. Esto permite detectar lugares asignados en los cuales los elementos no

están ubicados o no son posibles de encontrar porque no se encuentras ubicados en el lugar

correspondiente.

Figura 8-28. Estrategias de señales

Fuente: (Johnny Cruz, 2010)

Page 101: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

99

9.3.3. Marcas blancas:

Se emplea cinta o pintura blanca marcando las áreas para reforzar el orden, marcar caminos,

lugares de almacenaje y otras zonas, esto es importante para demarcar los caminos y lugares.

Con el objetivo de enmarcar las áreas es indispensable para la correcta operación y tránsito

de los trabajadores y los espacios de trabajo.

Figura 8-29. Estrategias de señales blancas

Fuente: Baroig safe y intelligent mro

9.3.4. Marcas rojas

Estas marcas rojas son utilizadas en los estantes de almacenaje de inventario en proceso y en

otros lugares de almacenaje de stock que indican las cantidades máximas permitidas, esto se

implementara para indicar que hay exceso de materia prima o producto terminado, esto se

implementara con papeles como se presentan a continuación:

Figura 8-30.Indicador de papel rojo

Fuente: (“EKOPACK,” n.d.)

Page 102: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

100

9.3.5. Marcas verdes

Como lo indican las tarjetas rojas pero esta vez mostrando los niveles mínimos de existencias.

Con estos papeles se quiere resaltar que producto o materia prima se está agotando, evitando

faltantes que son importantes para la empresa:

Figura 8-31.Indicador de papel Verde

Fuente: (“EKOPACK,” n.d.)

9.3.6. Andon:

Es una ayuda porque permite tener alerta a los supervisores y al personal en general, de

problemas o anomalías en el proceso. Indicando el estatus actual de las operaciones de un

área. Existen cuatro tipos de Andon. Andon de llamada los cuales se encienden para pedir

materias primas requeridas. Andon de emergencia, son las alertas de los supervisores. Andon

de operación, indican las tasas de operación actual de las máquinas. Y Andon de progreso,

utilizado para monitoreas el progreso de las operaciones.

Figura 8-32. Andon

Fuente: (Ingeniería Industrial en linea, 2016)

Page 103: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

101

9.3.7. Kanban:

Es un instrumento administrativo que le permitiría a la compañía la implementación del

sistema Pull (arrastre) y producción con justo a tiempo, estos se implementaran para

transporte y producción. Con la ayuda de los kanbab se pretende facilitar el trabajo de todos

los colaboradores mejorando la eficiencia, esto por medio de la reducción de estar

supervisados por el jefe directo; aplicando los kanban no solo en el área de producción si no

en el área administrativa.

Figura 8-33. Implementación de Kanban

Fuente: (Kanban tool, 2010)

9.3.8. Tablero de gestión de producción:

Es un tablero que muestre las condiciones actuales de las líneas de producción, mostrando

los resultados estimados. Esto mantiene a los encargados del área en constante información

del ritmo en la relación con el volumen estimado. En el tablero de la imagen XXX reflejaría

los problemas presentados en el área de producción, el responsable y el tiempo en el que se

encontró dicho problema; los indicadores permiten observar cómo se comporta la producción

mes a mes y encontrar posibles focos de mejora; se emplean indicadores de producción,

seguridad, calidad, costo, servicios que permiten una visualización clara del proceso.

Page 104: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

102

% de producción de garrafas - 2019

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Producción Meta

9.3.9. Gráfico de operaciones estándares

Indica la representación gráfica de fácil interpretación de los layouts de proceso y procedimientos de

trabajo. Identificando como es el comportamiento porcentual de las actividades de diseño y

disposición de las operaciones realizadas en el área de trabajo. La gráfica representara a la compañía

la evolución de producción de garrafas mes a mes, cuando disminuye se evaluarán causas y

consecuencias de la baja de producción, si es alta se estudiará que fue lo mejor de proceso y se

replicara cuando hayan bajas de fabricación con el objetivo de nivelar la producción y cumplir la

demanda.

Figura 8-35.Gráfico de operación estándar

Fuente: Autores.

9.3.10. Exhibición de elementos defectuosos

Esto ayuda a la compañía a tomar conciencia de los problemas presentados en producción,

detectando causas y aplicando medidas para evitar la generación de nuevos defectos. Esta es una de

las imágenes tomadas en la empresa Colfoplas en las que se evidencia muchos de los elementos

defectuosos que ya no pueden ser empleados para la producción.

Page 105: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

103

Figura 8-36. Exhibición de elementos defectuosos

Fuente: Autores

9.3.11. Tablero de prevención de errores

Toma de conciencia de las equivocaciones cometidas, de manera tal que la probabilidad de repetir

sea menor. Se diseña un tablero general que estará ubicado por áreas ya que los problemas que se

presentan son diferentes, Las alertas de mayor riesgo están representadas con un circulo de color

rojo y las alertas que están en proceso de solución se representan con un circulo verde, la línea base

permite ver en qué porcentaje se encuentra la alerta y la fecha para saber la promesa de servicio.

TABLERO DE PREVENCIÓN DE ERRORES

Fecha Errores presentados Área Alerta Línea

base (%)

Figura 8-37. Tablero general de prevención de errores

Fuente: Autores

9.3.12. Cuadro de mando integral

Permite el monitoreo de la marcha de la empresa a los principales directivos. Esto mediante el uso

de diferentes tipos de gráficos, no solo de los procesos productivos y de servicios. Se implementará

un cuadro de mando de visión y estrategia, que permitirá la monitorización en la empresa, logrando

Page 106: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

104

Financiero Satisfacer las necesidas

de los accionistas

Proceso interno Nivel de excelencia de

nuestros servicios

Clientes ¿Como deben ver los

clientes a la compañia?

Aprendizaje y crecimiento

Aprender para mejorar mi empresa

mejorar los resultados involucrando a los empleados y directivos; estableciendo objetivos que se

requieren para que la empresa y que sea monitoreados de forma visual regularmente.

Figura 8-38. Cuadro de mando integral

Fuente: Autores

Page 107: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

105

10. CONCLUSIONES

Se presenta un diagrama de SIPOC representando el funcionamiento de la empresa de

forma detallada y un Project chárter que establece la información relevante para el éxito

del proyecto, en donde se definen iniciación, límites y terminación. Por medio de la

definición del problema que se presenta en la producción de garrafas de 20 litros, se

identifican dos factores de mejora, el primero es la calidad de los productos el cual se vio

afectado por la materia prima y la perspectiva que se tiene de fabricación del producto.

Se crean formatos para la recopilación de datos, los cuales fueron muy eficientes en la

toma de datos y la información requerida para la realización del diseño de estrategias que

con llevan a las mejoras planteadas en el proyecto. Identificando que el objetivo del

proyecto es cero por ciento defectos, los datos analizados arrojan un 20% identificando

fallas en el proceso, con este análisis se logró obtener el nivel sigma del proceso actual

el cual es un 2.6 y un 138.042 PPM.

Se identifica la causa raíz del problema mediante diagramas como Pareto, Ishikawa y el

método de proceso de análisis jerárquico conocido comúnmente como (AHP).

Realizando una estratificación por rechazos encontrados tres causas principales

contaminación de materia prima con un 27.11%, seguido de los orificios con un 26,53%

esto se debe a los colaboradores y por último la forma con un 22,74% por el

funcionamiento de las máquinas, con los métodos implementados se obtuvo la causa raíz

del problema de los rechazos y reprocesos de fabricación.

Se establecen los principales factores que afectan el proceso de producción y se pretende

dar soluciones efectivas a la empresa aplicando la metodología 5S para el manejo de

materia prima, creando formatos, procedimientos, propuestas delimitadas de áreas,

diagramas de procesos que puedan ser implantadas para mejorar el método de trabajo, la

Mejora continua de los procesos aumenta el porcentaje de eficiencia que actualmente

tiene la empresa. En el proceso para identificar y eliminar las operaciones que no aportan

valor se empleó la estandarización del trabajo identificando cada uno del proceso y

calculando el Takt Time indicando que por 2.90 minutos por unidad que es el tiempo de

producción por día. Se implementaron indicadores con el cálculo del OEE de las

maquinas fabricadores de garrafas para obtener una disponibilidad de 81,25% el

Page 108: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

106

rendimiento de 81,21% y la calidad 64,2% para luego con estos tres componentes obtener

el OEE que es de 42,36% siendo considerablemente bajo.

El proyecto está diseñado para mejorar la calidad y la eficiencia en la fabricación de

garrafas de 20 litros en la empresa colfoplas, mediante el desarrollo de estrategias

lean Seis sigmas, para ello se proponen tres técnicas importantes: el seguimiento de

métricas mediante cartas de control, un tablero de indicadores o comúnmente conocido

un dashboard y por último la gerencia visual o visual management. Aportando a la

estandarización del proceso y a la métrica operacional.

Page 109: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

107

11. RECOMENDACIONES

Debido al desarrollo del proyecto, se identifica la necesidad de consolidar y mantener un

sistema de medición según las necesidades de la empresa, mediante el fortalecimiento de

la cultura de medición que se propone a los largo de este proyecto, dado que esto permite

controlar y evaluar el impacto del proyecto para el desarrollo del proceso de producción

de garrafas de 20 litros a través del tiempo.

Se sugiere, la continuación de la aplicación de Lean seis sigma para las demás áreas o

procesos de producción de la empresa, como producción de galones, preformas y tapas.

Ya que este proyecto permite la implementación de las diferentes líneas de producción

mediante algunos cambios y mejoras.

Se recomienda tener presentes los indicadores de mayor importancia en el proceso de la

empresa, comúnmente conocidos como (KPI) estudiados en la presente tesis, tanto en las

mediciones, análisis y el control del proyecto.

Es conveniente aumentar significativamente el control de inventario de la materia prima,

que abastece a la línea de producción de garrafas, mediante implementación de formatos,

calcomanías y la estandarización del procedimiento de ingreso de materia prima y control

del inventario, para evitar pérdidas y defectos en el producto final, contribuyendo al

fortalecimiento de la mejora continua en la empresa.

Se recomienda la implementación de un sistemas de costeo de mala calidad de la materia

prima para determinar el rubro mensual que ocasionan los rechazos y reprocesos en la

línea de producción de garrafas de 20 litros, dado que mediante este sistema se pueden

establecer proyectos que generen beneficio económico a la organización, calidad en el

producto final y la eficiencia en los procesos productivos, mejorando considerablemente

la entrega de pedidos a tiempo.

Mantener un flujo de información constante entre operarios y jefe de turno de la línea de

producción de garrafas, de tal forma que se permita la retroalimentación de las

actividades o procedimientos que desarrollan en las diferentes áreas, con el propósito de

Page 110: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

108

generar nuevas estrategias de mejora en pro del crecimiento de la empresa COLFOPLAS

S.A.

Desarrollar la estandarización de trabajo mediante procedimientos, procesos

documentados, y un plan de inspección detallado en el área de producción de garrafas,

en el cual se unifiquen criterios de rechazo para el control de defectos en el producto.

Por último, se recomienda concientizar las áreas involucradas acerca de la importancia

de la implementación del proyecto, además del impacto significativo en el proceso de

producción de garrafas de 20 litros y en la empresa en general para garantizar el apoyo

gerencial y operativo.

Page 111: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

109

12. BIBLIOGRAFIA

AEC - Diagrama SIPOC. (n.d.). Retrieved August 28, 2019, from

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-sipoc

Andrés, R., Montoya, G., & Barrera, S. (2011). Six sigma: a theoretical focus applied in companies

with a scientific information basis.

Atmaca, E., & Girenes, S. S. (2013). Lean Six Sigma methodology and application. Quality and

Quantity, 47(4), 2107–2127. https://doi.org/10.1007/s11135-011-9645-4

Belohlavek, P. (2015). OEE: Overall Equipment Effectiveness - Google Libros. Retrieved October

26, 2019, from https://books.google.com.co/books?id=gmvnz-

lLjGYC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Blog gestión. (n.d.). Gestión de Operaciones. Retrieved October 26, 2019, from 2008 website:

https://www.gestiondeoperaciones.net/

Carlos Piñeiro Sánchez. (2009). Proceso Analitico Jerarquico.

ECOPLAS. (2017). Industria del plástico | Ecoplas. Retrieved August 28, 2019, from

https://ecoplas.org.ar/industria-del-plastico/#targetText=Industria del plástico&targetText=La

Industria Transformadora plástica se,Empresas%2C y también compañías grandes.

EKOPACK. (n.d.). Retrieved October 26, 2019, from https://www.ekopack.com.ar/

Felizzola, & Luna. (2014). Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: Un enfoque

metodológico. Ingeniare, 22(2), 263–277. https://doi.org/10.4067/S0718-33052014000200012

Garcia Jose Antonio. (2013). EL PROJECT CHARTER. Retrieved August 28, 2019, from

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/04/15/el-project-charter/

Gutiérrez, & de la Vara. (2009). Control estadístico de la calidad y Seis Sigma.

Hernández Matias & Vizán Idolpe. (2013). Lean Manufacturing conceptos, técnicas e

implantación.

Ingeniería Industrial en linea. (2016). Andon: Control visual - Ingeniería Industrial. Retrieved

October 26, 2019, from https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/

Page 112: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

110

Jacobo Tolamatl Michcol, M. C., David Gallardo García, M. A., & José Antonio Varela Loyola M

C Elena Flores Ávila, M. A. (2011). Aplicación de Seis Sigma en una Microempresa del

Ramo Automotriz Reporte de Proyecto. In Conciencia Tecnológica No (Vol. 42).

Johnny Cruz. (2010). Manual 5s. Retrieved October 26, 2019, from

https://es.slideshare.net/yilmerisaacleonbustamante1/manual-5s-40839645

Kanban tool. (2010). Metodología Kanban | Kanban Tool. Retrieved October 26, 2019, from

https://kanbantool.com/es/metodologia-kanban

Minitab 18. (2019a). Ejemplo de Diagrama de causa y efecto - Minitab. Retrieved October 26,

2019, from https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-

process-improvement/quality-tools/how-to/cause-and-effect-diagram/before-you-

start/example-of-cause-and-effect-diagram/

Minitab 18. (2019b). Elementos básicos de un diagrama de Pareto.

Montgomery. (2014). Design and Analysis of Experiments by Douglas Montgomery: A Supplement

for Using JMP®. Journal of Quality Technology, Vol. 46, pp. 181–181.

https://doi.org/10.1080/00224065.2014.11917962

Nicholas, J. (2015). Lean Production for Competitive Advantage. In Lean Production for

Competitive Advantage. https://doi.org/10.4324/9781439894163

NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001. (2015).

Pérez, E., & García, M. (2014). Implementación de la metodología DMAIC- Seis Sigma en el

envasado de licores en Fanal Implementation of the methodology DMAIC- Six Sigma in

packaging of liquor in Fanal. Tecnología En Marcha., 27(3), 88–106. Retrieved from

http://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v27n3/a10v27n3.pdf

Plata, P. &. (2013). DISEÑO DE UN MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA LINEA DE COMEDOR HOUSTON EN LA

EMPRESA ARTE & ESTILO BASADO EN LA METODOLOGIA LEAN SEIS SIGMA. 3.

Portilla, L. (2008). Implementation Of Six Sigma In An Organization. Scientia et Technica Año

XIV, 38.

Quintanilla. (2004). UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE

INGENIERIA INDUSTRIAL PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA SEIS

Page 113: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

111

SIGMA A LAS EMPRESAS CERTIFICADAS CON ISO 9000 Y ORIENTADAS AL.

Romero Hernández, S. E. E. (2014). APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 6 SIGMA EN

AYUNTAMIENTOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Socconini, L. (2019). Lean Manufacturing. Paso a paso. MARGE BOOKS.

Técnica, N. (2015). COLOMBIANA NTC-ISO. (571).

Tuarez, C. (2013). Diseño de un sistema de mejora continua en una embotelladora y

comercializadora de bebidas gaseosas de la ciudad de Guayaquil por medio de la aplicación

del TPM. 167. Retrieved from https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24859

Yepes, V. ;, & Pellicer, E. (n.d.). APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA EN LA

MEJORA DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ABSTRACT

(APPLICATION OF SIX SIGMA METHODOLOGY IN THE PERFORMANCE

IMPROVEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS).

Page 114: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

112

13. ANEXOS

FORMATOS

A. Línea PET:

Fuente: COLFOPLAS S.A adaptado por los autores.

Page 115: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

113

B. Línea Polietileno:

Fuente: COLFOPLAS S.A adaptado por los autores.

Page 116: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

114

C. Tapas

Fuente: COLFOPLAS S.A adaptado por los autores.

Page 117: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

115

Anexo 2. Formato de Toma de datos

Page 118: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

116

Anexo 3.

Page 119: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

117

Page 120: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

118

Page 121: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

119

Page 122: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

120

Page 123: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

121

Page 124: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

122

Page 125: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

123

Page 126: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

124

Page 127: Propuesta para la reducción de desperdicios en el proceso ...

125