PLAN PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA...

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PLAN PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA LÍNEA DE ENSAMBLE DE SAUTO ANDINA S.A.S ANA MARÍA MATIZ HERNÁNDEZ CÓDIGO: 20162377038 JHON JAIRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ CÓDIGO: 20162377032 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ DC 2018

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PLAN PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE

LA LÍNEA DE ENSAMBLE DE SAUTO ANDINA S.A.S

ANA MARÍA MATIZ HERNÁNDEZ

CÓDIGO: 20162377038

JHON JAIRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

CÓDIGO: 20162377032

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ DC

2018

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PLAN PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE

LA LÍNEA DE ENSAMBLE DE SAUTO ANDINA S.A.S

ANA MARÍA MATIZ HERNÁNDEZ

CÓDIGO: 20162377038

JHON JAIRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

CÓDIGO: 20162377032

PROYECTO DE GRADO

TUTOR:

JEIMMY ROJAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ DC

2018

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TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................ 5

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 8

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 8

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cómo aumentar la eficiencia en el sistema

productivo de la línea de ensamble de SAUTO ANDINA S.A.S? ................................... 8

3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 9

3.1. GENERAL .......................................................................................................... 9

Desarrollar un plan que permita aumentar la eficiencia en la línea de ensamble de

SAUTO ANDINA S.A.S. ................................................................................................ 9

3.2. ESPECÍFICOS ................................................................................................... 9

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 9

4. ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................. 10

5. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 11

5.1. ESTUDIO DE TIEMPOS ................................................................................... 11

5.2. REQUISITOS DEL ESTUDIO DE TIEMPO ...................................................... 12

5.3. ESTUDIO DEL TRABAJO ............................................................................... 12

5.4. TIEMPO ESTÁNDAR ....................................................................................... 13

5.5. FATIGA ............................................................................................................ 13

5.6. TIEMPO NORMAL ........................................................................................... 13

5.7. TOLERANCIA .................................................................................................. 14

5.8. LEAN MANUFACTURING ............................................................................... 14

5.9. PRINCIPIOS DEL LEAN MANUFACTURING .................................................. 15

5.10. QUÉ SON LAS 5S ........................................................................................ 15

5.11. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 5S ............................................... 17

5.12. VENTAJAS DE LAS 5’S ............................................................................... 17

6. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 18

6.1. DIAGNÓSTICO ................................................................................................ 18

6.2. DETERMINACIÓN VARIABLES CRÍTICAS .................................................... 18

6.3. SELECCIÓN HERRAMIENTA LEAN ............................................................... 19

6.4. ELABORACIÓN DEL PLAN ............................................................................ 19

7. DIAGNÓSTICO ....................................................................................................... 20

8. DETERMINACIÓN VARIABLES CRÍTICAS ........................................................... 31

9. SELECCIÓN HERRAMIENTA LEAN ...................................................................... 33

10. ELABORACIÓN DEL PLAN ................................................................................ 34

10.1. Estudio de tiempos ..................................................................................... 34

10.2. Aplicación herramienta Lean 9´s ............................................................... 49

10.2.1. Seiri: Orden Y Clasificación .................................................................... 50

10.2.2. Seiton: Organización ............................................................................... 52

10.2.3. Seiso: Limpieza ....................................................................................... 52

10.2.4. Seiketsu: Control Visual .......................................................................... 53

10.2.5. Shitsuke: disciplina ................................................................................. 55

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10.2.6. Shikari: constancia .................................................................................. 55

10.2.7. Shitsunkoku: Compromiso ..................................................................... 56

10.2.8. Seishoo: Coordinación............................................................................ 57

10.2.9. Seido: estandarización ............................................................................ 57

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 58

12. REFERENCIAS ................................................................................................... 59

ANEXO 1 ........................................................................................................................ 60

ANEXO 2 ........................................................................................................................ 61

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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Empresa dedicada a la fabricación, ensamble y comercialización de partes o

subconjuntos originales para la industria automotriz.

Actualmente la organización cuenta con 120 empleados en la parte operativa

donde enfatiza su labor en cuatro líneas de negocio: Autopartes para equipo

original y repuestos, Puertas domiciliarias, tapicerías para vehículos y cinturones

de seguridad, cada una de estas cuenta con procesos certificados ISO 9001 en

gestión de la calidad, ISO TS 16949 en fabricación y ensamble de partes

metalmecánicas para el sector automóvil e ISO 14001 en ensamble de partes

metalmecánicas para el sector de automóvil y la construcción.

Su gran trayectoria en el mercado colombiano de aproximadamente 30 años le ha

permitido consolidarse como una industria pionera en el sector metalmecánico y

de accesorios concernientes al apartado automovilístico, la experiencia y calidad

en sus productos ha conseguido relaciones proveedor cliente con marcas

reconocidas como los son (Mazda, Colmotores, Yamaha, Kia, Hyundai, Nissan,

entre otros). Actualmente distribuye a nivel nacional por medio de representantes

en las ciudades principales de Colombia, un punto en ecuador, servicio postventa

en México y otro en Estados Unidos.

MISIÓN

“Fabricar, ensamblar y comercializar partes o subconjuntos para la industria

automotriz tanto en componentes interiores como en partes de carrocería dentro

del mercado latinoamericano; buscar paralelamente el ingreso a nuevos

mercados y productos, basándonos en calidad integral, la superación de las

expectativas de nuestros clientes, el cumplimiento de normas ambientales y

legales aplicables, el desarrollo profesional y personal de nuestro equipo humano

y rentabilidad para los accionistas y colaboradores.” (SAUTO ANDINA SAS, 2005)

VISIÓN

“Para el 2020 haber ingresado a nuevos mercados y productos, además de ser

reconocidos en la región Andina por el liderazgo en el desarrollo y producción de

piezas estructurales de carrocería, chasis e interiores para vehículos de Equipo

Original, continuar liderando en el sector con nuestras líneas de tapicerías en

cuero, cinturones de seguridad y partes metalmecánicas, con un alto nivel de

transformación y exigencia tecnológica, cumpliendo estándares internacionales de

calidad a precios competitivos.” (SAUTO ANDINA SAS, 2005)

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POLITICA DE CALIDAD

“SAUTO ANDINA S.A.S. considera de primordial importancia la satisfacción

permanente y total de las necesidades de nuestros clientes de autopartes,

construcción y de artículos promocionales, a través del suministro de productos

competitivos en Calidad, Precio, Tecnología y oportunidad de entrega.

Consideramos como pilares y objetivos de nuestra Política de Calidad: La

satisfacción total de las necesidades y expectativas de nuestros clientes externos

e internos y el cumplimiento de sus requisitos. La reducción continúa de todas las

formas de desperdicio. El mejoramiento continúo de nuestros productos,

procesos y servicios. El involucramiento, compromiso y participación activa de

todo el personal a través del trabajo en equipo.” (SAUTO ANDINA SAS, 2005)

VALORES CORPORATIVOS

“Respeto: escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en

las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. Respetamos el medio

ambiente y nuestro entorno.

Trabajo en equipo: con el aporte de todos los que intervenimos en los diferentes

procesos de la compañía buscamos el logro de los objetivos organizacionales.

Optimismo: apreciamos los retos y dificultades como oportunidades de

crecimiento y desarrollo. Esperamos lo mejor y actuamos para conseguirlo.

Lealtad: actuamos con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia, sin

que nuestro comportamiento ocasione perjuicio a nuestros compañeros de trabajo

ni a la empresa.

Mejoramiento continuo e innovación: buscamos hacer procesos más eficientes e

innovar en las soluciones, permitiéndonos ser más competitivos.

Mejoramiento Continuo e Innovación: Buscamos hacer procesos más eficientes e

innovar en las soluciones, permitiéndonos ser más competitivos.” (SAUTO

ANDINA SAS, 2005)

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Figura 1. Organigrama de SAUTO ANDINA SAS. Fuentes: Autores.

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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El proceso de producción de SAUTO ANDINA SAS tiene inconvenientes en su

línea de ensamble, puesto que no es una línea automatizada, y por lo tanto

frecuentemente presenta errores humanos dentro del proceso, los cuales al no

verse controlados afectan directamente la productividad diaria y los tiempos de

entrega, comprometiendo la posibilidad de mantener clientes potenciales y la

obtención de generar nuevas alianzas. Adicional a ello, los cambios que ha

afrontado la línea de negocio en los últimos años con respecto a la disminución

en la demanda, no han sido considerados para generar una gestión óptima de los

recursos o factores críticos que se utilizan en el desarrollo de la generación del

producto, como mano de obra, tiempos muertos, accidentes, uso eficiente de

maquinaria, planeación diaria de la producción con bases analíticas y no

empíricas o subjetivas por parte del supervisor de planta.

En la compañía el espacio en el que se desarrolla el proceso de ensamble no es

el mejor, puesto que no permite el flujo óptimo del proceso, llegando a incurrir en

la ocurrencia de incidentes, tiempos muertos buscando la herramienta necesaria,

además de no tener control sobre qué herramienta o material se cuenta o hace

falta. Lo anterior, afecta de manera directa al proceso e inclusive a la salud e

integridad del trabajador y la calidad del producto final.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo aumentar la eficiencia en el sistema productivo de la línea de ensamble

de SAUTO ANDINA S.A.S?

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3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Desarrollar un plan que permita aumentar la eficiencia en la línea de ensamble de

SAUTO ANDINA S.A.S.

3.2. ESPECÍFICOS

❏ Elaborar el diagnóstico que permita determinar el estado actual del proceso

de la compañía en la línea de ensamble.

❏ Determinar las variables críticas para mitigar su efecto en el proceso.

❏ Seleccionar la herramienta lean que se ajuste a las necesidades del

proceso con el fin de aumentar su eficiencia.

❏ Diseñar una propuesta que permita aumentar la eficiencia de la línea de

ensamble.

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Este proyecto pretende desarrollar un estudio de tiempos que permita la

estandarización de estos dentro de una de sus líneas, para este caso el proceso

de la línea de ensamble de tanques de camión, puesto que se desconoce dicha

información y por tal motivo no se tiene documentada con certeza la duración que

tienen las operaciones que componen este proceso. Esto con el fin de que se

pueda aprovechar al máximo las habilidades del operario, lograr una optimización

de los recursos, a la vez que aumenta la productividad y disminuyen los tiempos

muertos para llegar a los mismos resultados con menores costos para la

organización.

Debido a los cambios presentados en el campo automotriz en los últimos años, es

necesario que SAUTO ANDINA SAS tenga claro la capacidad productiva con la

que cuenta la línea de ensamble, ya que esta representa el mayor consumo de

tiempo en el proceso total, siendo el cuello de botella. Es por esto, que es

necesario estandarizar los tiempos de producción de la línea de ensamble, que

permita ejercer un control y adecuada programación en los procesos que

preceden y proceden a este.

La aplicación de este método a las organizaciones industriales permitirá utilizar la

información que se recolecte en conjunto con los conocimientos adquiridos por

parte de los estudiantes de ingeniería de producción, durante su paso por la

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Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para aportar soluciones claras y

eficaces a problemas comunes en las organizaciones como lo es el

desconocimiento en la duración de las operaciones que componen la elaboración

de un producto terminado, y cómo aprovechar estos datos para optimizar los

procesos, además, de generar una propuesta que permita mejorar el flujo en la

línea de producción mencionada a mediano plazo.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto propuesto en el presente documento abarca desde el diagnóstico del

área de producción puntualmente en la línea de ensambles de la empresa

SAUTO ANDINA S.A.S, hasta la elaboración del plan para aumentar la eficiencia

del sistema productivo la misma línea.

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5. MARCO TEÓRICO

El marco teórico presentado en este documento permite que quien se dirija a

este, pueda concebir una idea más clara sobre los temas vinculados; partiendo de

los conceptos relacionados a la producción, metodologías y herramientas para el

análisis de los tiempos de ejecución en las operaciones en una línea de

producción y algunos conceptos de manufactura esbelta (lean manufacturing).

5.1. ESTUDIO DE TIEMPOS

Es una técnica que permite estudiar un proceso mediante la medición del trabajo

a través de sus operaciones. Por medio de este, se puede determinar los

movimientos incensarios y eliminarlos al mismo tiempo que da la oportunidad de

sustituir metodologías para hacer más productiva la labor, minimizar los tiempos

improductivos, investigar sobre mejoras y resaltar aquellos pasos que dan un

valor agregado a la operación.

“El estudio de tiempos se define como el proceso de determinar el tiempo que

requiere un operador hábil y bien capacitado que trabaja a ritmo normal para

realizar una tarea específica.” (Meyers & Stephens, Diseño de instalaciones de

manufactura y manejo de materiales, 2006)

Adicionalmente la medición logra determinar un tiempo estándar de ejecución

para cada operación, aparte de ser una herramienta relevante cuya funcionalidad

también se ve utilizada en el costeo del proceso.

“El procedimiento del estudio de tiempos se puede reducir a 10 pasos:

● Seleccionar el trabajo a estudiar

● Conocer información acerca del trabajo

● Dividir el trabajo en elementos

● Hacer el estudio de tiempos reales

● Extender el estudio de tiempos

● Determinar el número de ciclo por cronometrar

● Calificar, niveles y normalizar el rendimiento del operador

● Aplicar tolerancias

● Verificar la logia

● Publicar el estándar del tiempo”

(Meyers & Stephens, Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de

materiales, 2006)

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5.2. REQUISITOS DEL ESTUDIO DE TIEMPO

Se ha de tener en cuenta algunos requisitos para un estudio de tiempos, que es

de gran importancia seguir para tener los resultados esperados. Es necesario

conocer las operaciones que se realizan y que obviamente los operarios estén

familiarizados con este tipo de métodos.

Para lograr un efectivo estudio de tiempos es necesario contar con lo siguiente:

● Seleccionar un trabajador que tenga conocimiento en la operación que se

va a realizar, cuente con experiencia y esté calificado para realizar dicha

labor.

● Identificar, y registrar toda la información pertinente acerca de la operación

que realiza el trabajador y de sus condiciones laborales.

● Descomponer las tareas en elementos

● Medir con el instrumento adecuado.

● Determinar la velocidad de trabajo, calificar la efectividad del trabajador

(habilidad, esfuerzo, condiciones y la consistencia).

● Normalizar los tiempos registrados.

● Añadir los suplementos al tiempo normal para obtener el tiempo estándar.

● Obtener el tiempo estándar en unidades por hora y/o en horas por

unidades.

Un estudio de tiempos no pretende dejar permanente lo que tarda un operario en

realizar una labor, ni tampoco es un método para hacer caer a la persona en el

agotamiento físico; en sí, en lo que consiste es en determinar un tiempo de

realización de cierta actividad para que cualquier trabajador conozca lo que está

realizarlo y pueda hacerlo de manera efectiva y con agrado.

La realización del estudio de tiempos es necesaria por las siguientes razones:

● Reducir los costos.

● Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra.

● Establecer salarios con incentivos.

● Planificar.

● Establecer presupuestos.

● Comparar los métodos.

● Balancear una línea de producción.

5.3. ESTUDIO DEL TRABAJO

Se puede definir como el conjunto de ciertas técnicas particularmente la medición

del trabajador y el estudio de métodos que permiten conocer, examinar y analizar

la labor de los recursos humanos en todos los contextos dentro de una operación,

lograr investigar y definir los factores que influyen en la eficacia, eficiencia y

costos de la situación estudiada, con el fin de optimizarla.

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El Estudio de métodos hace referencia al registro y análisis de las metodologías

existentes que se puedan proyectar para llevar a cabo una operación con el

menor consumo de recursos posibles y la mayor eficacia y eficiencia en el

proceso productivo.

Dentro de estas técnicas se pueden encontrar: el diseño, formulación y selección

de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos y otras especialidades

requeridas que permiten la fabricación de una manera más óptima para cada

organización.

La medición del trabajo es otra técnica que tiene como principio la recolección y

análisis de los datos concernientes y necesarios para realizar una operación, es

decir el paso a paso que se requiere dentro de la fabricación de un producto, tiene

en cuenta elementos como la fatiga del trabajador y los retrasos que son

inherentes a las condiciones físicas humanas.

“Sirve para investigar, reducir y eliminar, si es posible, el tiempo improductivo, que

es aquel tiempo en el que no se realiza trabajo productivo alguno, sea cual sea la

causa. Una vez conocido este tiempo improductivo, se pueden tomar medidas

para eliminarlo o al menos minimizarlo.” (Caso Neira, 2003)

5.4. TIEMPO ESTÁNDAR

El tiempo estándar hace referencia a “el tiempo requerido por un trabajador

calificado y capacitado, que trabaja a una velocidad o ritmo normal para elaborar

un producto o proporcionar un servicio en una estación de trabajo según

condiciones determinadas por una norma de ejecución preestablecida.”

(Escalante & González, 2016)

5.5. FATIGA

La fatiga en el ámbito laboral se genera por “la falta de descanso que impide

recuperar fuerzas. No obstante, también puede estar causado por la adopción de

las malas posturas al trabajar, por realizar tareas rutinarias que exigen esfuerzo y

movimientos similares continuados o por un exceso de esfuerzo mental.” (Cuesta

& Sierra, Sf.)

5.6. TIEMPO NORMAL

“Tiempo que requiere un operario calificado para realizar una tarea, a un ritmo

normal, para completar un elemento, ciclo u operación usando un método

prescrito.” (Universidad de Costa Rica, Sf.)

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5.7. TOLERANCIA

"Valor o porcentaje de tiempo mediante el cual se aumenta el tiempo normal, para

la cantidad de tiempo improductivo aplicada, para compensar las causas

justificables o los requerimientos de normas generales que necesita un tiempo de

desempeño que no se mide en forma directa para cada elemento o tarea.”

(Universidad de Costa Rica, Sf.)

5.8. LEAN MANUFACTURING

La manufactura esbelta es un conjunto de módulos y/o herramientas cuya

finalidad es la entregar un alto grado de valor agregado para los clientes con la

menor utilización de recursos dentro de la organización.

El lean manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante el

uso de herramientas para este fin (TPM, 5S, SMED, Kanban, Kaizen, Heijunka,

Jidoka, entre otras.).

“Los pilares del lean manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el

control de la calidad total, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de

todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los

operarios.” (Rajadell & Sánchez, 2010)

Estos métodos se focalizan en la reducción de siete tipos de "desperdicios" en

productos fabricados con el fin de hacer los procesos más eficientes, entre estos

encontramos:

● Sobreproducción: Hace referencia a fabricar más de lo que

necesariamente requiere el mercado (unidades por encima de la

demanda), o producir algo que no se va a utilizar en ese instante.

● Tiempo de espera: son aquellos tiempos tomados durante el proceso

productivo que son ineficientes y que por su espera retrasan las

operaciones sin agregar ningún tipo de valor al producto, dentro de estos

encontramos: paradas de máquina, retrasos por disponibilidad de

materiales, cuellos de botella, daños imprevistos de herramientas, paradas

de mano de obra o demoras en procesos operativos.

● Transporte: hace referencia a los movimientos innecesario de productos y

materias primas agregan un valor añadido al producto.

● Exceso de procedimientos: son aquellos procedimientos que se vuelven

innecesarios dentro del proceso, los cuales no permiten mejorar y hacer

más eficiente este mismo.

● Inventario: Se refiere al stock acumulado que se genera en el proceso

productivo, y que influye directamente en los materiales, piezas semi

terminadas, y productos terminados.

● Movimientos: Son todos los movimientos innecesarios de personas o

equipos que no añaden ningún valor agregado al producto.

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● Defectos: son aquellos defectos ocasionados en el proceso productivo o

errores en el servicio que generan insatisfacción y no agregan ningún valor

a la cadena.

● Eliminando los desperdicios se logra mejorar la calidad a todo nivel al

mismo tiempo que se reducen los costos y tiempos de producción.

5.9. PRINCIPIOS DEL LEAN MANUFACTURING

Calidad perfecta: se buscar llegar a los cero defectos en todos los niveles

corrigiendo desde el origen las causas que pueden llegar a ocasionarles.

Minimización del despilfarro: optimización de todos los recursos utilizados dentro

del proceso a través de la eliminación de aquellas actividades que no dan un valor

agregado a los productos y/o servicios.

Mejora continua: se busca el aumento de la productividad y calidad con el

mejoramiento de los procesos y la disminución en costos.

Procesos "pull": los productos son impulsados por la solicitud del cliente y no por

el final de la producción.

Flexibilidad: no sacrificar la eficiencia de la planta al poder fabricar productos de

distintas especificaciones de acuerdo a la solicitud del cliente.

Se busca la creación, fortalecimiento y mantenimiento de la relación con los

proveedores al inicio de la cadena para generar acuerdos en lo que se logre

compartir los riesgos y costos por fallas.

5.10. QUÉ SON LAS 5S

Es una herramienta lean aplicable en los entornos laborales que consiste en el

desarrollo de actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el

puesto de trabajo, por su sencillez y facilidad de comprensión permite que se

involucre personal en todos los niveles de la organización, con efectos adicionales

como lo es la mejora en el ambiente de trabajo, seguridad del personal y aumento

en la productividad.

Las 5’s son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por s y que van

todos en la dirección de conseguir un fábrica limpia y ordenada. Estos nombres

son:

SEIRI / SELECCIONAR: en esta etapa se hace referencia a organizar todo,

separar los elementos innecesarios de lo que realmente si se va a utilizar y por

último clasificarlo. Por otro lado, se puede aprovechar para que la organizaron

logre establecer normas que permitan trabajar en la maquinaria de la mejor

manera. El objetivo mayor es dar continuidad a los progresos alcanzados

inicialmente y elaborar planes de acción que garanticen la estabilidad y mejora en

esta etapa.

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SEITON / ORDENAR: se dispone de los elementos que no sirven y se establecen

normas de orden para cada cosa. Las normas se publican y se colocan en lugar

visible para que el personal logre identificarlas y con mayor conocimiento de

causa la cumpla con esos requerimientos.

Se sitúan los implementos y herramientas de trabajo en orden, de tal forma que

sean fácilmente accesibles para su uso, y que permitan ahorrar distancias y

tiempos incensarios en la búsqueda de estos.

SEISO / LIMPIAR: En esta etapa se realiza la limpieza inicial con el fin de que el

personal independientemente del área en la que se encuentre pueda identificar su

puesto de trabajo (máquinas, equipos y herramientas) limpio, en el lugar indicado

y con el orden que debe seguir.

No se trata de hacer relucir el puesto de trabajo de manera perfecta, sino de

enseñar al personal la importancia de conocer cómo son sus máquinas por dentro

e indicarle las fallas posibles que se pueden presentar por no atacar los focos de

suciedad.

Se da a conocer al personal su responsabilidad en el mantenimiento correcto de

su espacio y el cómo lograr limpiarlo completamente, de tal forma que no haya

polvo, salpicaduras, derrames entre otros.

En esta etapa también es necesario concientizar a los trabajadores y en grupos

de trabajo investigar de donde proviene la suciedad con el propósito de mantener

el nivel de referencia alcanzado, y así mismo eliminar las fuentes que la puedan

provocar.

SEIKETSU / MANTENER: Hace referencia a conservar los estados de limpieza y

organización que se lograron utilizando los pasos anteriores.

En esta etapa se debe distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal,

mediante el aprendizaje adquirido con antelación. Se debe estandarizar lo que ya

se había propuesto para mantener permanentemente un entorno productivo e

impecable.

SHITSUKE/ DISCIPLINA: En esta etapa se van a mejorar los estándares de las

actividades realizadas anteriormente con el fin de aumentar la fiabilidad de los

medios y el buen funcionamiento de los planteamientos hechos. Se deben

mantener los ajustes realizados y la verificación paso a paso de que todo se esté

cumpliendo. En últimas se debe ser riguroso y responsable para conservar el

nivel de referencia alcanzado.

Las tres primeras etapas, clasificar, orden y limpieza, son operativas. La cuarta,

ayuda a mantener el estado alcanzado en las etapas anteriores y la quinta etapa

permite adquirir el hábito de la continuidad en las prácticas y la aplicación de la

mejora continua mediante la disciplina en el trabajo diario.

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Se podría definir que al implementar la herramienta de las 5s podemos encontrar

un estado ideal que contiene:

● Eliminación de los materiales y útiles innecesarios

● Orden e identificación en todos los espacios

● Eliminación de las fuentes de suciedad

● Control visual mediante en el cual se puede identificar las desviaciones o

fallos, para aplicar correcciones y llegar a la mejora continúa.

5.11. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 5S

● Se realiza el diagnóstico desde el inicio teniendo en cuenta la situación en

que se encuentra actualmente la organización y posteriormente la

relaciona con el posible final si se aplican correctamente las herramientas,

logra fijar objetivos y crea un compromiso por parte de todos para

alcanzarlos.

● Transforma el equipo de producción hasta llevarlo a su estado ideal o de

referencia, eliminando anomalías, averías y defectos manteniendo los

procesos y el orden en el estado ideal.

● Cambia los comportamientos y pensamientos del trabajador, puesto que

con esta técnica va a adquirir mayores responsabilidades y una

preparación que antes no tenía, considerara la importancia que tiene el

conseguir cero averías y cero defectos, así como en la participación en

todo tipo de mejoras que permitan el fortalecimiento de todos los espacios.

5.12. VENTAJAS DE LAS 5’S

Dentro de las ventajas en la implementación de esta herramienta podemos

encontrar que permite involucrar a los empleados en los procesos de mejora

continua para la organización y un mayor conocimiento de su puesto de trabajo.

Los trabajadores se comprometen y realizan aportes para mejorar los procesos,

aparte que se consigue los siguientes beneficios:

● Disminución de los productos defectuosos

● Menos averías

● Disminución de accidentes

● Inventarios controlados

● Reducción de transportes y movimientos inútiles

● Optimización en los tiempos de cambio de herramientas

● Orden en los espacios laborales

● Mejor imagen ante los clientes

● Aumento en el clima laboral y trabajo en equipo

● Mayor compromiso y responsabilidad por parte de los empleados

La implementación de esta herramienta busca principalmente atacar la ocurrencia

de las siguientes fallas:

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● Averías más frecuentes de lo normal

● Aspecto sucio de la planta, máquinas, instalaciones, herramientas, etc.

● Desorden: pasillo ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc.

● Desinterés de los empleados por su área de trabajo

● Movimientos innecesarios de personas, utillajes y materiales

● Elementos Rotos: Topes, indicadores, etc.

● Falta de instrucciones y señales comprensibles por todos

● No usar elementos de seguridad: Gafas, botas, auriculares, guantes, Etc.

6. METODOLOGÍA

Con el propósito de cumplir los objetivos mencionados anteriormente se distribuyó

la elaboración del proyecto en las siguientes 4 etapas:

6.1. DIAGNÓSTICO

En la primera fase, la elaboración del diagnóstico corresponderá a la utilización de

algunas herramientas que nos permitan saber cómo se encuentra actualmente el

estado de la línea de ensamble. Las herramientas que se utilizarán, será en

primera instancia una lista de chequeo que hará la respectiva valoración de los

factores clave que intervienen con el proceso de la línea, respondiendo a una

serie de preguntas cerradas ya formuladas. Además, se hará uso del indicador

lean denominado OEE (Eficiencia General de los Equipos), el cual nos permite

valorar a partir de datos suministrados por la compañía cómo se encuentra en

materia de disponibilidad, rendimiento y por ultimo calidad, estos tres para

determinar un porcentaje de eficiencia.

6.2. DETERMINACIÓN VARIABLES CRÍTICAS

A partir de la fase anterior de diagnóstico, se establecerán las variables que

tienen un mayor efecto sobre el desempeño de la línea. Las variables que se

evaluaran desde la fase anterior y que en esta se seleccionarán, son:

● Materiales

● Mantenimiento

● Programación de la producción

● Paradas programadas y no programadas

● Productos no conformes

● Distribución en planta

● Polivalencia del personal

Algunos factores que se tendrán en cuenta en la evaluación son:

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● Retrasos

● Reprocesos

● Tiempos muertos

● Incidentes o accidentes en el proceso

● Pérdida de materia prima

● Manipulación inadecuada

6.3. SELECCIÓN HERRAMIENTA LEAN

En esta fase se pretende determinar una propuesta de implementación de mejora

por medio de una de las herramientas lean que permita mitigar las falencias en el

proceso productivo que se identificaron a lo largo del desarrollo del estudio de

tiempos en la fase 1.

Para llegar al planteamiento de la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes

parámetros, los cuales nos permitirán elegir qué herramienta es la más adecuada,

a saber:

● Integridad del trabajador.

● Disminución de los tiempos muertos.

● Disminución de incidentes o accidentes que se presenten.

● Calidad del producto

● Tiempo de entrega

● Distribución de espacios en el proceso

Las actividades a realizar en esta fase son:

● Diagnóstico preliminar por medio de evidencias fotográficas de las

falencias encontradas en el proceso y que repercuten de modo negativo

los parámetros anteriormente mencionados.

● Correlación entre las falencias encontradas con los parámetros a tener en

cuenta para lograr determinar qué herramienta lean se ajusta mejor al

proceso y sus necesidades.

● Elaboración de plan de acción de acuerdo a los lineamientos de la

herramienta que no estén inmersos en el proceso actual y que permita su

mejora.

● Dar a conocer los beneficios que se podrían obtener al implementar el plan

de acción.

6.4. ELABORACIÓN DEL PLAN

En esta etapa se desarrollará el plan para disminuir los efectos encontrados en

las fases anteriores, permitiendo aumentar el número de unidades fabricadas en

el turno con la mínima cantidad de defectos. Además se podrá medir los procesos

de la línea, que junto con la herramienta lean mejorará el flujo del proceso para

que sea más eficiente.

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7. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico que se realizó en SAUTO ANDINA SAS permitió evidenciar el

estado de la línea de ensamble; para lo anterior se utilizaron dos herramientas y

se agregó evidencia fotográfica del estado del espacio en donde se desarrolla la

operación. La primera de ellas es un check list, el cual parte de la formulación de

preguntas cerradas relacionadas con algunos factores de éxito con los que debe

cumplir la operación de la línea mencionada. La segunda herramienta es el

indicador OEE, el cual reflejó cómo está la compañía en materia de eficiencia,

calidad y rendimiento. La check list se tomó en tres momentos diferentes a lo

largo de dos semanas. La formulación y su resultado son:

PREGUNTA NO OCASIONALMENTE SI

¿Se está cumpliendo con la producción diaria? X

¿Se está realizando los mantenimientos preventivos

programados? x

¿Se cuenta con disponibilidad de materiales? x

¿El producto terminado se entrega en los tiempos requeridos? X

¿El producto terminado cumple con los requerimientos

necesarios para el despacho? x

¿La maquinaria se encuentra en buenas condiciones? x

¿Los operarios cuentan con las herramientas necesarias para

realizar su operación? X

¿La distribución en planta permite el adecuado flujo de

materiales? X

¿Los espacios se encuentran debidamente ordenados? X

¿Se encuentra la documentación necesaria para la guía en

cada puesto de trabajo? x

¿La ubicación las herramientas permite el mínimo espacio a

recorrer? X

¿Se encuentran represamiento de material en proceso en

algún puesto de trabajo (cuellos de botella)? X

¿Se realizan las operaciones de acuerdo a los patrones

establecidos para la ejecución? x

¿Se encuentran medidas las fallas ocasionadas en el proceso? x

¿Se encuentran estandarizados lo tiempos para cada

operación? X

¿Se realiza el entrenamiento de cada persona para el

proceso? x

¿Los trabajadores son polivalentes en la mayor parte de las

operaciones? x

¿Existe metodologías que permitan facilitar la identificación y

ubicaciones de las herramientas necesarias? X

¿Se cuenta con un programa de producción? x

¿Se presentan frecuentemente incidentes laborales? X

¿En la jornada laboral el tiempo ocioso es ocasional? X

¿La maquinaria mantiene un trabajo continuo sin generarse

paradas? x

¿Se registra un índice bajo de ausentismos por parte de los

trabajadores? x

Tabla 1. Check list. Autores

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A partir de los datos obtenidos por el check list, se puede evidenciar aspectos en

los que la compañía tiene falencias, y otros aspectos cuyo cumplimiento no son

constantes.

Adicional a la lista de chequeo propuesta, para determinar las variables que

pueden estar afectando el proceso en la línea de ensamble tanques de Camión,

se utiliza la herramienta del indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness o

Eficiencia General de los Equipos) con el fin de utilizarla para medir la

eficiencia productiva a nivel industrial dentro de la planta y determinar el

desempeño que tiene esta bajo las condiciones actuales con las que se

desenvuelve cotidianamente.

Este indicador nos permite agrupar algunos parámetros que son fundamentales y

que afectan directamente la productividad de la planta en cuanto a su maquinaria

y demás factores que se relacionan con esta; permite mediante el análisis de tres

razones determinar lo siguiente:

● ¿Hay baja productividad en la línea por disponibilidad?

La maquinaria estuvo parada y no se aprovechó en su totalidad el tiempo

programado que se tenía disponible para dicha labor, por lo general estos

paros se producen cuando las máquinas presentan averías, hay problemas

con las puestas a punto, cambios de herramentales, falta de material y/o

ausentismo de personal.

● ¿Hay baja productividad en la línea por rendimiento?

No fue utilizada la capacidad total de los recursos con los que cuenta la

compañía, bien sea el factor humano o la maquinaria, esta última se

evidencia cuando la máquina no presenta paros de gran impacto durante

su operación, pero fabrica a baja velocidad sin llevar un flujo continuo de

producción con respecto a la que se tiene previsto.

No se cuenta con la suficiente cadencia y aprovisionamiento durante todo

el proceso.

● ¿Hay baja productividad en la línea por calidad?

Esta razón se presenta cuando dentro de la producción total se generan

unidades no conformes a las especificaciones establecidas, es decir son

rechazadas por presentar defectos en su apariencia, funcionalidad y

demás propiedades físicas o químicas con las que cuente. Cuando se

fabrica un producto no conforme, se generan pérdidas de recursos ya sea

por tiempos no aprovechados realmente en las máquinas, con la mano de

obra y/o materiales.

Cuando se realizan reprocesos se generan sobre consumos de los

recursos mencionados anteriormente al tener que solucionar los defectos

de las unidades rechazadas, adicionalmente se deja de fabricar durante

esos tiempos productos que generarían posibles ganancias a la

organización.

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Con esta herramienta podremos definir para el diagnóstico el índice de

productividad real de la línea de ensamble tanques de camión, al mismo tiempo

que se conocerá la principal razón de pérdida de eficiencia en el proceso,

podremos definir un plan de mejora que ataque directamente estas falencias y

optimice los procesos de fabricación.

El cálculo para este indicador se consigue con el resultado de los tres factores

que, al ser multiplicados entre sí, nos permitirán apreciar el porcentaje de

productividad en el proceso:

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

Es posible conocer si lo que ocurre en la línea de ensamble es que no se ha

producido durante el tiempo que se debía estar produciendo, si ha sido porque no

se ha producido con la velocidad que se esperaba o si ha sido debido a que no se

ha producido con la calidad que debía hacerse, evidenciándose problemas de no

disponibilidad, baja eficiencia y no calidad, respectivamente.

En la línea estudiada para este caso que es el ensamble de tanques de

combustible se tiene la siguiente información con el fin de calcular el indicador

OEE a través de los resultados obtenidos en sus tres factores:

DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL OEE

Turno 1

Horas por Turno (h) 10

Almuerzo (min) 30

Descansos (min) 15

Pausas Activas (min) 15

Inicio de Máquina (Puesta a Punto) (min) 10

Paradas no Programadas Promedio (min) 30

Reajustes (min) 10

Und. Promedio Buenas x Turno 32

Und. Promedio Defectuosas x Turno 3

Und. a Producir Diarias 39

Tabla 2. Datos para cálculo OEE. Autores

CÁLCULO

Para el cálculo de tres factores (Disponibilidad, Rendimiento y Calidad) es necesario

conocer las siguientes fórmulas:

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𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜∗ 100%

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎∗ 100%

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙∗ 100%

𝑶𝑬𝑬 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

Reemplazando los Datos tenemos:

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =(1 ∗ (10 ∗ 60) − (30 + 15 + 15 + 10)) − (30 + 10)

(1 ∗ (10 ∗ 60) − (30 + 15 + 15 + 10))∗ 100%

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =490

530∗ 100% = 92%

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =32 + 3

39∗ 100%

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 90%

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =(32 + 3) − 3

35∗ 100%

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 91%

𝑶𝑬𝑬 = 92% ∗ 90% ∗ 91%

𝑶𝑬𝑬 = 75,9%

Niveles OEE

Tabla 3. Niveles OEE. Autores

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Teniendo en cuenta la clasificación de niveles para el indicador OEE y el

resultado obtenido en este ejercicio, se puede decir que el proceso de ensamble

tanques de camión se encuentra en el tercer nivel (Aceptable, continuar la

mejora para avanzar hacia la World Class. Ligeras pérdidas).

Evaluando los resultados obtenidos en cada uno de los tres factores,

encontramos que el Rendimiento es la razón que presenta el menor porcentaje y

que por ende afecta en mayor medida el indicador general OEE.

Como evidencia del estado de la línea, a continuación, se mostrará evidencia

fotográfica:

Figura 2. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 3. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

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Figura 4. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 5. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

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Figura 6. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 7. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 8. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

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Figura 9. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 10. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

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Figura 11. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 12. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

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Figura 13. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

Figura 14. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

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Figura 15. Orden y aseo línea de ensamble. Autores.

A partir de la realización del diagnóstico se pudo determinar el estado del proceso

de la compañía en la línea de ensamble; ya culminada esta etapa, se evidenció

falencias en aspectos de su rendimiento, el no cumplimiento de entregas a los

clientes, tiempo muerto, espacio no adecuado, entre otras.

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8. DETERMINACIÓN VARIABLES CRÍTICAS

A partir del diagnóstico anterior, se evalúan los parámetros que se cumplen, los

que ocasionalmente se cumplen y los que no. De este modo, la línea de

ensamble:

● No cumple a cabalidad los parámetros con un 26%

● Cumple ocasionalmente con los parámetros con un 22%

● Cumple con los parámetros, según un 52%

Considerando que los parámetros planteados en las preguntas son factores

críticos de éxito para la línea de ensamble, el porcentaje de incumplimiento es de

un 26%, adicional a ello los que se cumplen medianamente indican un 22%,

sumando los dos anteriores alcanzan un valor cercano al porcentaje de

cumplimiento.

Gráfica 1. Grado de cumplimiento en línea de ensamble. Autores.

En el análisis se abordan los ítems de incumplimiento y mediano cumplimiento, a

partir de ello se relacionan las variables críticas de la línea de ensamble:

● Retrasos

● Reprocesos

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● Tiempos muertos

● Incidentes o accidentes en el proceso

● Orden y espacio del sitio de trabajo

● Manipulación inadecuada

Cómo cada ítem medianamente cumplido y sin cumplir está presente en las

variables críticas mencionadas anteriormente, se puede ver en el siguiente

cuadro:

Tabla 4. Factores críticos de la línea. Autores

La relación expuesta en la tabla anterior se evidencia en

SAUTO ANDINA SAS cuando, por ejemplo, el no cumplimiento en la producción

repercute en retrasos del producto terminado que no llega al área responsable de

despachos y de ese mismo modo para la entrega al cliente, además la

manipulación inadecuada de las herramientas puede repercutir en la generación

de reprocesos. Sin embargo, más allá de la manipulación inadecuada se presenta

el escenario que se pudo evidenciar en el registro fotográfico, donde el espacio no

permite la disponibilidad de las herramientas para los operarios ni un mínimo

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recorrido para llegar hasta ellas, adicional a ello el espacio no está organizado, lo

que impide el debido flujo de material, y puede llegar a ser un factor que dé pie a

la ocurrencia de accidentes e incidentes. Debido a que no existe un estudio de

tiempos de cada operación que permita conocer el tiempo óptimo del operario, se

presenta tiempo ocioso en la jornada laboral, bien sea por cuellos de botella o

descompensación en la línea con respecto a los recursos.

9. SELECCIÓN HERRAMIENTA LEAN

Dentro de las herramientas que se pueden encontrar en lean manufacturing, se

evaluaron las que más se ajustaron a las necesidades que tuviera la empresa,

con respecto a la check list, el indicador OEE y la evidencia fotográfica. Para ello

se generó un matriz que permitiera cruzar las posibles herramientas y los

parámetros requeridos.

Los parámetros fueron establecidos según los ítems diferentes a los que si se

cumplían en la fase 1 de diagnóstico. De este modo, la matriz que permite

determinar qué herramienta es la más adecuada, es:

Tabla 5. Herramientas Lean. Autores

Según la matriz anterior, la herramienta que más se adapta a las exigencias que

demanda la disminución de las falencias en línea, es la 5`s. Esta herramienta,

además gestionará el mejoramiento de los puestos de trabajo en la línea de

ensamble, falencia evidenciada en el registro fotográfico que hace parte de la fase

1.

Esta herramienta aporta a los parámetros puesto que su práctica permite que el

espacio en el que la persona desempeña sus labores este en el orden adecuado,

contribuye a la integridad del colaborador, mitigando los accidente e incidentes

que se generen a causa de las condiciones inseguras; además, la disminución de

los tiempos muertos al tener las herramientas en el orden y lugar adecuado,

impedirá que tengan que desplazarse a otro sitio o incurrir en tiempo no

productivo tratando de ubicar la herramienta que se requiere para su labor,

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adicional, el transcurso de la operación se efectuaría con el mínimo de tiempos

ociosos generando un plus en el cumplimiento de los tiempos de entrega.

Así mismo, la herramienta de lean manufacturing me genera otros beneficios,

tales como menos productos defectuosos puesto que se cuenta con las

herramientas justas que permiten obtener el desempeño eficiente esperado;

menos averías en la maquinaria por objetos que obstruyan su funcionalidad;

menor nivel de existencias o inventarios en proceso que no permitan el flujo

adecuado del proceso; menor tiempo para el cambio de herramientas.

10. ELABORACIÓN DEL PLAN

Para disminuir los efectos encontrados en las fases anteriores, se elaboró el

siguiente el plan para aumentar la eficiencia en el sistema productivo de la línea

de ensamble de SAUTO ANDINA SAS. Este plan consta de un estudio de

tiempos y la aplicación de la herramienta 5s.

10.1. Estudio de tiempos

Durante el transcurso del tiempo en el que se hizo la valoración del espacio de

ensamble de tanques de camión para determinar las posibles causas que afectan

la operación, se listan algunos factores que se mencionaron en los numerales

anteriores, entre estos se encontró que no existía una programación de planta

elaborada a través del conocimiento de cada operación, formulada, medida y

estudiada que permitiera conocer a ciencia cierta los tiempos de cada una de

estas, y la capacidad con la que se cuenta al momento de programar la

proyección de demanda mensual.

A lo largo de la revisión de la operación que compone el ensamble de tanques de

camión se observó que hay varios puntos a tratar, y entre uno de los más

significativos está el del desconocimiento de la duración estudiada de cada

operación, porque en algunos pasos los tiempos necesarios para realizar cada

una son mayores a los anteriores o posteriores sin saber la causa de estas

demoras, se evidencia a simple vista la existencia de un cuello de botella que a su

vez se deduce en que la línea no se encuentra balanceada.

Se habló con los operarios de esta línea de forma individual, consolidando como

resultado una opinión en las que todos coinciden la cual fue: “es imposible que se

realice un producto en cierto tiempo estándar ya que existe circunstancias que

impiden lograr esto en la mismas condiciones (a menudo sucede que no se

encuentra el material listo en el puesto de trabajo, no se encuentran emitidas las

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órdenes de producción, se genera algún daño en la máquina, no se inician las

operaciones al mismo tiempo y/o la eficiencia del personal varía).

Uno de los eventos que se logró apreciar con frecuencia, fue que no se lleva un

orden específico de cómo se tiene que elaborar cada referencia, tampoco se

encuentran especificadas y con conocimiento al operario la duración del proceso

que está realizando, por tal motivo para iniciar con el estudio de tiempos se

procede a hacer un formato donde se incluyen las actividades que componen esta

operación, en la secuencia correcta, y con espacios para realizar las mediciones

propuestas según sea cada caso.

Estos formatos se hicieron con base a información encontrada de un texto [*

Roberto García Criollo. “Estudio del trabajo”. Ed Mc Graw Hill].

Con base en lo propuesto por el autor del texto, se procede a dividir este estudio

en tres pasos básicos para la realización de la toma, es acá donde se hace la

utilización de los formatos mencionados en el párrafo anterior y que se

encuentran anexo al final del trabajo.

Pasos básicos para su realización

1. Preparación

Selección de la operación.

Selección del trabajador (más experimentados).

Actitud frente al trabajador.

2. Ejecución

Obtener y registrar la información.

Cronometrar.

3. Valoración

Ritmo promedio del trabajador.

Técnicas.

Cálculo del tiempo.

Teniendo en cuenta que el mercado automotriz colombiano no ha tenido

últimamente una fuerte demanda, esta línea solo trabaja 1 turno al día y por lo

general solo hay una persona por puesto de trabajo, por lo anterior se determina

la toma de tiempo con cronómetro a cada uno de los empleados por actividad.

Hasta el momento se completa la etapa 1 donde se eligen las referencias a

estudiar que para este caso son el ensamble de tanques de combustible FRR y

983 para COLMOTORES se definen las actividades para este proceso que se

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aprecian en el siguiente diagrama de proceso, se seleccionan los operarios y se

procede con la elaboración de formatos necesarios para la toma de tiempos.

Figura 16. Descripción de las operaciones del proceso de ensamble. Autores

En la segunda etapa teniendo en cuenta la observación preliminar que se hizo del

proceso se procede a realizar la toma de tiempos en cada actividad con

cronómetro, lo cual al final del ejercicio nos permite deducir que la diferencia entre

toma y toma es mínima asumiendo que esto ocurre al contar con que el personal

que realiza dicha labor es experto en la ejecución de esta misma, por lo general

los comportamientos fueron estables y la variación no fue alta entre las muestras

que se realizaron.

Por lo anterior como se hizo en la primera etapa se observaron a los operarios al

momento de realizar cada labor y el registro que se tomó con el cronómetro se

fue colocando en cada formato; Al final se transcribió la información en una tabla

tabulada de Excel con el fin de organizar los datos y poder realizar los cálculos

que siguen de una manera más ágil.

Todos los formatos contaron con un encabezado como el que se muestra en la

siguiente imagen, y sus respectivos espacios se describen a continuación:

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Figura 17. Encabezado de formato. Autores

Fecha

Se refiere al día en que se realizó la toma de tiempos con cronometro

Elaboró

Espacio donde se diligencia el nombre de la persona que realiza la toma

Referencia

Se diligencia la referencia de tanque al cual se le están tomando tiempos, para

este caso son las siguientes:

o Tanque de Combustible para Bus FRR

o Tanque de Combustible para Camión 983

Para el tercer paso se tiene en cuenta dentro de la observación el ritmo de cada

operario para ajustar los tiempos registrados en cada formato, las técnicas

utilizadas para este proceso y los recargos al tiempo tomado que deben ser

tenidos en cuenta por ser factores de disminución de la operatividad en cada

actividad y que afectan directamente al proceso y a los involucrados en este

(Suplementos por Descanso).

Se debe tener en cuenta que en simultáneo con el cronometraje de cada actividad

hay que considerar el ritmo de trabajo de cada operario utilizando el concepto que

tuvimos al momento de cómo realizar dicha actividad antes de que se comenzará

con la toma de tiempos, la valoración del ritmo de trabajo se apreció en conjunto

con el supervisor para tener una idea más precisa de que tanto había variado el

comportamiento y actuar de la persona al sentirse observado.

Adicional a la etapa de valoración del ritmo de trabajo, es de vital importancia

tener en cuenta la fase concerniente a la determinación de suplementos por

descanso, siendo este apartado uno de los más complejos en el estudio de

tiempos ya que se requiere un alto nivel de detalle y análisis en cada observación,

adicional que se eleva el grado de objetividad para poder aplicar los recargos de

tiempos que sean justos y necesarios en cada labor.

En la etapa de valoración del ritmo se obtiene el tiempo normal del trabajo, el cual

incluye los posibles retrasos en cada actividad que se pueden ver influenciados

por las siguientes causas:

▪ Asignables al trabajador.

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▪ Inherente a las condiciones ofrecidas por el empleador.

▪ Cuando no se optimizan los espacios, actividades y herramientas que

intervienen en toda la operación

Por tal motivo es necesario en el proceso de estudio de tiempos no olvidar que la

actividad es realizada por una persona y por ende requiere de un esfuerzo

humano que, al transcurrir el tiempo, la intensidad del trabajo y las condiciones

del ambiente lo pueden hacer aumentar al punto de afectar la eficiencia de la

línea de producción.

Es por esto que hay que prever ciertos suplementos para compensar la fatiga y

descansar al mismo tiempo que se da el espacio para que cada persona pueda

ocuparse de sus necesidades personales básicas y algunas adicionales que se

determinan al momento de analizar la operación.

A continuación, se muestra una tabla para ver los suplementos que se van a

considerar:

Figura 18. Tabla de suplementos. www.ingenierosindustriales.jimdo.com

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Metodología para determinar número de observaciones a realizar

El número de observaciones es necesario determinarlo para obtener una mayor

precisión de acuerdo a la duración de cada actividad y a si mismo ser más preciso

con la información presentada, alguno de los métodos presentes para saber

cuántas muestras tomar son las siguientes:

1. Fórmulas estadísticas.

2. Usando criterio de la tabla Westinghouse.

3. Usando criterio de tabla General Electric.

Estos procedimientos se aplican cuando se realizan gran número de

observaciones.

En este caso se utilizó la tabla de la General Electric en la cual determinamos la

cantidad de muestras de acuerdo a la duración de cada ciclo en minutos,

arrojando por ejemplo para la actividad más corta que en este caso es el

apuntalado de cuerpo con una duración de aproximadamente 2 minutos, se

deberían realizar 20 tomas de tiempo, en este ejercicio y para la nivelación de

datos dentro de cada formato se estableció realizar 20 tomas para cada actividad

que compone el proceso de ensamble de tanques de camión

Tabla de General Electric

Tabla 6. Tabla de General Electric.

Para poder manejar de manera más ágil la captura de la información y la adición

de factores como el ritmo de trabajo y los suplementos agregados a los tiempos

tomados se utilizó Excel para transcribir esta información observar los resultados

obtenido que se pueden apreciar en el siguiente apartado

Tiempos obtenidos

A continuación, se relacionan los tiempos obtenidos para cada referencia

estudiada:

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Tiempo Promedio:

Para obtener el promedio por elemento es necesario:

● Sumar las tomas de tiempo que han sido consistentes, que para este caso

todas lo fueron.

● Se divide para cada actividad la suma de todas las lecturas sobre la

cantidad de tomas realizadas.

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =∑ 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑻𝒐𝒎𝒂𝒔

Tabla 7. Tabla tiempo promedio Tanque 983. Autores.

Tabla 8. Tabla tiempo promedio Tanque 9028. Autores.

Teniendo en cuenta las muestras tomadas, se logró determinar el tiempo

promedio por operación que se mencionó en la etapa dos, a partir de esta

información en el siguiente paso se establecerán los recargos que se requieren

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adicionar a los registros con el fin de llegar al cálculo del tiempo estándar para

todo el proceso.

Caculo de tiempos y Ritmo de Trabajo

Tiempo Normal:

En esta medición se tiene en cuenta el ritmo de trabajo, en el cual se asigna un

porcentaje de eficiencia dado el caso y dependiendo de la agilidad y actitud del

operario al realizar la actividad mientras estaba siendo observado.

En este caso junto con la ayuda del supervisor de planta se logró determinar que

el ritmo de la operación no había variado demasiado por lo cual se dio para el

cálculo un valor de 95 sobre 100 que sería la máxima capacidad del empleado

para ejecutar la labor.

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 = 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∗𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒍 𝒓𝒊𝒕𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒓𝒊𝒕𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

Tabla 9. Tabla tiempo normal Tanque 983. Autores.

Tabla 10. Tabla tiempo normal Tanque 028. Autores.

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Tiempo estándar:

En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por

suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada elemento.

Se procederá así para cada elemento (Tt = Tiempo concedido elemental):

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 = 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 ∗ (𝟏 + 𝒔𝒖𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔) Con base en la tabla de suplementos se determinaron los siguientes porcentajes

para determinar finalmente el tiempo estándar:

LÍNEA: CARROCERÍAS

OPERACIÓN: AC CL SBC SR STE STL SAT CT LP MA PAJ

SUPLEMENTOS % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Constantes Necesidades básicas 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Básico por fatiga 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Trabajo de pie Trabajo de pie 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2%

Postura

Ligeramente incómoda 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Incomoda 2%

Muy incómoda 7%

Uso de la fuerza

Peso de 2.5kg 0%

Peso de 5kg 1%

Peso de 7.5kg 2%

Peso de 10kg 3%

Peso de 12.5kg 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Peso de 15kg 5%

Peso de 17.5kg 6%

Iluminación

Ligeramente baja de luz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bastante por debajo 2%

Absolutamente

insuficiente 5%

Tensión visual

Cierta precisión visual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Precisión visual y fatiga 2% 2% 2% 2%

Gran precisión visual 5%

Ruido

Continuo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Intermitente y fuerte 2% 2% 2%

Intermitente y muy

fuerte 5%

Estridente y muy fuerte 7%

Tensión mental

Proceso algo complejo 1% 1% 1% 1%

Proceso complejo o

atención dividida 4%

Proceso muy complejo 8%

Monotonía

mental

Trabajo algo monótono 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Trabajo bastante

monótono 1%

Trabajo muy monótono 4%

Monotonía

física

Trabajo algo aburrido 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Trabajo aburrido 2%

Trabajo muy aburrido 5%

TOTAL SUPLEMENTOS

15

%

15

%

15

%

18

%

18

%

18

%

15

%

13

%

17

%

17

%

15

%

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Tabla 11. Tabla de suplementos. Autores.

Consolidado de tiempos estándar para cada operación

Tabla 12. Tabla tiempo estándar Tanque 983. Autores

Tabla 13. Tabla tiempo estándar Tanque 028. Autores

De acuerdo a la información obtenida en el estudio de tiempos realizado para la

referencia de tanques 983, se procede a través de la ayuda del software

Promodel a simular el proceso productivo con el fin de identificar por medio de su

análisis las unidades fabricadas terminando el turno, el cuello de botella

presentado en la línea y la capacidad en cada puesto de trabajo.

Como parte de la información utilizada para realizar la simulación se tomó en

cuenta los tiempos obtenidos en el estudio y los siguientes datos adicionales:

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Tabla 14. Tabla estado actual. Autores

Figura 19. Simulación estado actual Promodel. Autores

Dentro del estudio se identificó el tiempo de puesta a punto para cada máquina el

cual hace referencia a la duración necesaria que requiere la preparación y

calentamiento de cada una de estas para arrancar con el proceso productivo, solo

se realiza una vez al día.

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Tabla 15. Tabla tiempos estándar. Autores

De acuerdo a la informacion anterior se toma el tiempo de puesta punto más alto

y junto con los tiempos de break y almuerzo se descuentan del total de horas

disponibles en todo el turno para dar un disponible en la operación de 9,16 horas

x turno:

Figura 20. Datos para simulación estado actual Promodel. Autores

Después de correr en el programa la simulación del proceso se obtienen los

siguientes resultados:

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Figura 21.Resultados simulación estado actual Promodel. Autores

Unidades fabricadas por turno: 43

Puesto de trabajo con mayor % de utilización: Soldar Rompeolas

Operación Cuello de Botella: Soldar Rompeolas

De acuerdo al informe suministrado por el software se logra identificar que las tres

primeras actividades se encuentra gran parte de su tiempo bloqueadas, es decir

represan material en su puesto de trabajo hasta que la cuarta operación (Soldar

Rompeolas) termina su proceso y permite liberar disponibilidad en su labor.

También se observa que las siguientes 7 operaciones presentan alto porcentaje

de tiempos muertos ya que tienen que esperar a que la pieza proveniente del

paso anterior llegue a su puesto para poder ser procesada.

Es necesario tener en cuenta que la capacidad para este proceso está dada por

el cuello de botella, es decir no se podrán sacar más unidades durante el turno de

las que esta operación pueda procesar.

Propuesta de Mejora para aumenta la eficiencia de la línea de ensamble

tanques de camión

De acuerdo a la información anterior y teniendo en cuenta la operación cuello

botella detectada, se propone balancear la línea de producción en esta sección

aumentando un puesto de trabajo adicional para la operación Soldar Rompeolas.

Partiendo de que ya se cuenta con la maquinaria adicional requerida en caso de

que se apruebe esta propuesta, se procede a evaluar mediante la simulación con

Promodel la situación proyectada de acuerdo a la siguiente información:

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Tabla 22. Tabla propuesta. Autores

Figura 22. Simulación propuesta Promodel. Autores

Igualmente como en la simulacion anterior se toma el tiempo de puesta punto

más alto y junto con los tiempos de break y almuerzo se descuentan del total de

horas disponibles en todo el turno para dar un disponible en la operación de 9,16

horas x turno:

Figura 23. Datos para simulación propuesta Promodel. Autores

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Después de correr en el programa la simulación del proceso se obtienen los

siguientes resultados:

Figura 24.Resultados simulación propuesta Promodel

Unidades fabricadas por turno: 66

Puesto de trabajo con mayor % de utilización: Soldar Tubo de Evaporación

Operación Cuello de Botella: Soldar Tubo de Evaporación

De acuerdo al informe suministrado por el software se logra identificar que

aumenta la cantidad de unidades fabricadas durante el turno manteniendo dos

puestos de trabajo para la operación Soldar Rompeolas, se estabilizan

prácticamente las operaciones después de la tercera y disminuyen los tiempos de

bloqueo en cada operación.

Teniendo en cuenta que la operación uno y dos tienen los tiempos máscortos de

ejecución, se coloca a consideración la posibilidad de evaluar unir estas dos

actividades para un solo un operario, con el fin de poder balancear los tiempos de

toda la línea al mismo tiempo que se aumenta la productividad y se disminuyen

los costos de esta.

Para la propuesta de aumentar un puesto de trabajo adicional a la operación de

Soldar Rompeolas se presenta la siguiente información basada en los costos de

MOD, ingresos por ventas y unidades fabricadas x turno con el fin de evaluar su

viabilidad para la mejora del proceso:

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PRECIO DE VENTA TANQUE 983 $ 285.000

SALARIO OPERARIO+ PRESTACIONES $ 1.249.500

Actual Propuesto

Unidades fabricadas Día 43 66

Costo MOD Mes $ 1.249.500 $ 2.499.000

Costo MOD Día $ 41.650 $ 83.300

Ingreso por Ventas Día $ 12.255.000 $ 18.810.000

Relación

Costo vs

Beneficio Costo de Adecuación Puesto de traba. $ 0 Costo MOD Día $ 41.650 Ingreso por Ventas Día $ 6.555.000

10.2. Aplicación herramienta Lean 9´s

Con el fin de mejorar el espacio del colaborador de la línea de ensamble de las

referencias mencionadas anteriormente, el aprovechamiento de las herramientas

y disminución de tiempo no productivo, mitigar la posibilidad de un incidente y

accidente, se elabora el siguiente plan para la aplicación de la herramienta 9´s.

Inicialmente la herramienta lean relacionada en este numeral, es procedente de la

empresa Toyota, donde hizo su aparición sobre los años 60 con solo cinco

pilares, siendo ampliamente reconocida en el aspecto organizacional por ser una

herramienta útil que genera oportunidades de mejora a un bajo costo y alto

beneficio; sin embargo, en los últimos años se añadió cuatro pilares más para

lograr en las compañías un avance en materia del TQM (Total Quality

Managment). El objetivo es permitir un espacio con óptimas condiciones de

trabajo que están ligadas a nueve factores o pilares, los cuales son:

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Figura 25. 9`s. Autores

La implementación de esta herramienta es el desarrollo de los nueve parámetros

anteriores dentro de la línea, las fases son:

10.2.1. Seiri: Orden Y Clasificación

Teniendo en cuenta esta primera etapa que es la clasificación en el área de

trabajo para ensamble de tanques de camión se define como objetivo primordial

eliminar aquellos elementos innecesarios que finalmente lo que hacen es ocupar

espacio sin optimizar aquellas áreas que pueden conseguir un buen flujo de

material y producto dentro de cada actividad.

Para esta etapa se proponen los siguientes pasos necesarios para culminar con

éxito y poder darle continuidad a los 8 siguientes en este proceso:

1. Identificación de equipos, herramientas, maquinaria y materiales que

intervienen en el proceso de ensamble de tanques de camión. Es

necesario realizar un chequeo de todos los ítems mencionados y

listarlos con el fin de conseguir una panorámica completa de la

magnitud y alcance que puede tener esta herramienta al contemplar

todos los elementos que hacen parte del proceso y que afectan directa

e indirectamente a este.

2. Como segunda instancia se debe realizar la clasificación de los

elementos identificados en el paso anterior de acuerdo a su frecuencia

de uso, importancia para cada actividad que compone la operación y

ubicación dentro de la planta. A través del listado generado se propone

identificar a cada elemento con un sticker de color, el cual será el

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encargado de permitir visualizar de una manera rápida y efectiva lo que

se pretende en esta etapa que es determinar su importancia, ubicación

y necesidad para posteriormente tomar las acciones correctivas con

aquellos que los requieran. Para este caso se plantea dividir en 4

grupos de colores la marcación a utilizar de la siguiente manera:

Figura 26. Clasificación por colores. Autores.

A partir del ejercicio anterior se realiza una lista de elementos para

consolidar la información, cómo se relaciona a continuación:

Figura 27. Matriz información. Autores.

3. En este paso se deben identificar aquellos elementos innecesarios y/o

de poca importancia que se tienen que eliminar por lo menos de este

espacio de trabajo.

Aquellos elementos identificados en color rojo deben ser eliminados del

espacio de ensamble de tanques, y el resto de elementos marcados en

los colores amarillo y naranja tendrán que ser reubicados dentro de

este espacio con la ayuda de la segunda “s”, seiton (organización) para

darle aplicabilidad a esta herramienta y mejorar el flujo dentro del

proceso.

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10.2.2. Seiton: Organización

En esta etapa se pretende organizar los elementos que tras haber pasado la

clasificación se considera deben estar en el puesto de trabajo pero que aún no se

encuentran en la posición adecuada o el lugar indicado.

Para la reubicación de los elementos que estén identificados con sticker de color

amarillo o naranja y dependiendo de las dimensiones o del impacto por el

movimiento que este requiera, se plantea utilizar una técnica de distribución en

planta que es el SLP (systematic layout planning) desarrollado por Richard

Muther, teniendo siempre en cuenta el grado y frecuencia de utilización para cada

máquina, y equipos cercanos.

Para esto es necesario empezar con el análisis mediante diagramas de recorrido

actuales para identificar los errores más recurrentes dentro del espacio de trabajo

(distancias largas entre material, máquina y puestos, trayectos innecesarios o

cruces entre las demás personas que hacen parte del proceso).

Es necesario mientras se esté estudiando la reubicación de los elementos,

considerar una distribución que evite los cruces de caminos con personal,

materiales, máquinas, espacios de almacenamiento y/o herramientas, mediante

vías de paso que permitan el flujo continuo de cada actividad al mismo tiempo

que reducen las distancias entre los elementos que trabajan en conjunto.

Es necesario tener en cuenta la intensidad y frecuencia que tiene una actividad de

la otra para así mismo mantenerlas cercanas en la distribución de planta, también

considerar aspectos importantes como lo son las restricciones presentes de

espacio, condiciones ambientales (iluminación, aire y temperatura), de seguridad

e higiene en el trabajo, rutas de evacuación y suministros neumáticos, hidráulicos

y eléctricos,

Finalmente, lo que se realiza es una evaluación de los planes presentes como

opción para la distribución en planta que estén acordes con lo que se busca y que

tengan en cuenta los siguientes criterios:

o Ventajas y desventajas

o Comparación de costos

10.2.3. Seiso: Limpieza

Para esta tercera etapa se pretende conservar y mantener en buen estado los

espacios de trabajo y todos los elementos que lo componen (máquinas, equipos,

herramientas e infraestructura); para esto es necesario implementar un plan de

limpieza integral que permita guiar y al mismo tiempo ilustrar al personal de la

importancia y ventajas que se obtiene con la debida aplicación de esta

metodología.

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En el área de ensamble tanques de camión se logra evidenciar también

desgastes en este caso de pintura en el piso adicionales al apartado de limpieza.

Ante este caso se propone una restauración de la capa de pintura en el piso de

cada locación que se encuentre en mal estado a través de la utilización de masilla

epoxica para el resane de los pequeños orificios encontrados y de pintura para

tráfico pesado en las áreas que presenten desgaste.

Se espera que al aplicar estas recomendaciones al final de proceso, el área de

trabajo mejore visualmente y una vez conseguido este objetivo con un ambiente

adecuado y limpio para el desarrollo de cada actividad, se mantenga de esa

manera, para esto es indispensable implementar las siguientes acciones:

o Establecer un horario de limpieza uniforme al finalizar el turno el cual

abarque todos los puestos de trabajo.

o Delegar funciones, responsabilidades y alcances para todo el personal

de la línea con el fin de realizar adecuadamente esta función en pro del

mantenimiento general de la planta.

o Diligenciamiento de un formato de limpieza que mensualmente se

revisará para verificar el cumplimiento de esta labor y permitirá conocer

si existe alguna novedad.

o Llevar listas de chequeo diarias que permitan evaluar el estado actual

de las locaciones y aquellas acciones que no sean de limpieza y

tampoco tengan solución inicialmente por el operario, puedan ser

tramitadas para su corrección con los niveles superiores de la

organización.

Se pretende que, a través de estas herramientas organizacionales, se consiga la

conservación continua de todos los espacios de trabajo utilizados para la

elaboración del producto final.

10.2.4. Seiketsu: Control Visual

En esta etapa lo que se espera es distinguir una situación normal de una anormal,

mediante la utilización de normas visuales que permitan la fácil asimilación y

entendimiento para todo el personal, de algún evento negativo que resulte

imprevisto y al cual se le pueda informar de cómo actuar para mitigarlo, eliminarlo

o reconducir con la persona indicada.

Con la finalidad de lograr un espacio controlado, adecuado y que sobretodo

mantenga el progreso conseguido en las 3 etapas anteriores para el desarrollo de

actividades en la línea de ensamble, no solo es de vital importancia repetir estos

aspectos; sino que también es necesario tener en cuenta la seguridad industrial

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para todo el personal en el interior de la planta garantizando el bienestar de todos

ellos.

Por lo anterior se plantea considerar lo siguiente:

o Elaborar un mapa de riesgos dentro de la planta y hacerlo visible para

todo el personal.

o Realizar un análisis de posibles riesgos y darlos a conocer

públicamente entre los trabajadores para concientizar de la importancia

que tiene seguir las instrucciones

o Implementación de un área de aseo, donde se permiten almacenar lo

utensilios usados para la limpieza y se cuenten con elementos

necesarios para llevar a cabo esta labor.

o Garantizar el suministro de toda la indumentaria de seguridad en el

trabajo para cada persona en la planta.

Es importante empezar con el mapa de riesgos ya que es una herramienta

relevante para la línea de ensamble de tanques, que permitirá mostrar la

distribución en planta con la que se cuenta actualmente, los posibles riesgos que

se presentaron en caso de alguna eventualidad y las acciones a tomar en caso de

ocurrir alguno.

Para el análisis de riesgos se plantea considerar los siguientes puntos como

factores claves en el desarrollo de este ítem:

o Objetos que no cuenten con el almacenamiento indicado de acuerdo a

su naturaleza

o Uso de fuerza requerida para la movilización de elementos de carga

pesada

o Condiciones defectuosas para las conexiones eléctricas utilizadas en el

proceso

o Frecuencia e intensidad de derrames de sustancias dentro del espacio

de trabajo

o Facilidad para la movilización de equipos de trabajo, para este caso los

de soldadura MIG.

o Información de aquellas sustancias menadas que puedan ser

inflamables

o Contacto con elementos tóxicos y/o perjudiciales al contacto directo con

el personal

Los ítems mencionados son de claves para tenerlos en cuenta durante la

ejecución de alguna actividad dentro de la planta, siendo estos indispensables

para la prevención de accidentes y/o incidentes ocasionados por desinformación

con respecto a los riesgos.

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La implementación de áreas de aseo proporcionarán al trabajador un espacio

donde pueda almacenar sus utensilios de una manera más ordenada y cuente

con los elementos necesarios para la correcta limpieza del puesto de trabajo; y

por último al ser una planta de producción que utiliza soldadura, prensas,

manipulación de material cortante (lámina) y producto pesado, es necesario que

se cuenten con los elementos de protección personal adecuados como lo son

(overoles, tapa oídos, guantes de carnaza, gafas para protección contra

esquirlas, caretas para soldador con sus respectivos filtros internos, y botas punta

de acero).

10.2.5. Shitsuke: disciplina

En este paso se plantea como objetivo el poder concientizar al personal de la

línea de producción para no hacer ver como una obligación el seguimiento de las

cuatro etapas anteriores sino más bien crear hábito en cada uno de los

empleados con el fin de que realicen cada labor de forma voluntaria y natural al

mismo tiempo que se logra influenciar al resto de la planta productiva sobre la

adopción de esta herramienta.

Para conseguir el concepto de disciplina en la línea de ensamble tanques de

camión y el hábito de hacer un adecuado uso de las etapas anteriores se propone

la realización de lo siguiente:

o Elaboración de un manual sobre el correcto uso de los elementos

presentes dentro del proceso.

o Utilización de formatos para el requerimiento de insumos, elementos de

protección personal y herramientas necesarios dentro la operación.

o Actualización y presencia de los diagramas de proceso en cada uno de

los puestos de trabajo.

Se espera al final de esta etapa contar con un manual de procesos, donde se

indique de forma clara y amena al trabajador sobre cómo realizar cada actividad y

los procedimientos para ejecutar de manera adecuada su labor, por medio de

diagramas de flujos y el paso a paso con el fin de evitar procesos erróneos e

innecesarios.

10.2.6. Shikari: constancia

Para lograr constancia en la aplicación de las 5 primeras etapas sin llegar a

generar hábitos negativos durante este proceso, se propone después de la

implementación consolidar un análisis de los avances alcanzados, los retrasos,

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fallas, oportunidades de mejora y las acciones a tomar en los casos que lo

requieran.

De acuerdo a lo anterior se pueden utilizar las siguientes dos herramientas con el

fin de conseguir el objetivo planteado:

o Ciclo de Deming: Con la aplicación de esta herramienta podemos

analizar esta etapa a través de los 4 pasos que la componen (Planificar,

Hacer, Verificar y Actuar) mediante los cuales se establecen

inicialmente los objetivos, metas, capacitaciones y medidas preventivas

con respecto a la aplicación de las primeras 5s para luego ejecutarlas,

verificar que se esté cumpliendo con todo a cabalidad y finalmente

retroalimentar las falencias u oportunidades de mejora para retomar el

ciclo de nuevo con las acciones a corregir. Los resultados de la

implementación de esta herramienta permitirán la mejora continua en la

línea de ensamble tanques de camión al mantener la constancia del

personal y la organización dentro del espacio de trabajo al mismo

tiempo que se avanza en mejorar la competitividad de los productos y

servicios, se reducen los costos, se optimiza la productividad y se

aumenta la participación organizacional.

o Kaizen: Con esta herramienta se conseguirá la mejora continua de la

línea de ensamble al involucrar a todo el personal para que participe

dentro del proceso y se generen ideas que permitan aumentar la

productividad, calidad, rendimiento y disminución de costos en pro del

beneficio de la organización. (esta herramienta se encuentra ligada a la

anterior).

10.2.7. Shitsunkoku: Compromiso

Para esta etapa se plantea definir obligaciones y responsabilidades para todo el

personal que hace parte del proceso (operarios/ supervisor/ jefe de planta) a través

de un diagrama que jerárquicamente ilustre a estas con el fin de comprometerlos y

crear conciencia en la planta.

Como aporte a este paso se propone analizar las políticas existentes dentro del

espacio de trabajo y complementarlas con las que se requieran siempre y cuando se

conciban los siguientes lineamientos:

o Uso general del espacio de trabajo

o Almacenamiento de material y producto en proceso dentro del área de

ensamble

o Área de aseo personal.

o Elementos y condiciones de seguridad en el trabajo

o Restricciones dentro de la planta de producción

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Las políticas que se contemplen de acuerdo a los ítems anteriores deben estar

dirigidas a todo el personal que ingrese y haga uso del espacio de trabajo, los

cuales deberá acatarlas, respetarlas y hacerlas cumplir con la finalidad de generar

hábitos constantes y por ende compromiso entre todos los integrantes.

10.2.8. Seishoo: Coordinación

La coordinación de todo el personal en la línea de ensamble de tanques es

relevante y va directamente ligado con un buen liderazgo que se encarga de

generar y transmitir la motivación necesaria.

Se propone que los líderes de este proceso (supervisor y jefe de planta)

establezcan las siguientes prácticas para mejorar la coordinación dentro del

proceso:

o Participación del personal, a través de reuniones donde se logren

lluvias de ideas para mejorar el proceso

o Verificación del cumplimiento en las responsabilidades y obligaciones

asignadas en la etapa anterior

o Capacitación y seguimiento del ritmo, forma y ejecución de las

actividades por parte del operario por medio de una calificación que se

alinea con la polivalencia que este posea

o Cumplimiento de los planes de acción planteados

Llevando a cabo los puntos mencionados se espera la colaboración por parte de

todo el personal, sin embargo, es necesario tener en cuenta que para mejorar la

coordinación en toda la operación es importante analizar que tanto los procesos

como el personal interactúen de una manera fluida que permita ejecutar cada

labor de la forma más adecuada en cada puesto de trabajo y que la comunicación

entre cada uno se vuelva asertiva constantemente.

Al garantizar la ejecución de estos temas finalmente se espera mayor control del

proceso y compromiso; para esto se plantea evaluar por medio de una tabla el

desarrollo integral y adecuado de cada uno mientras realiza sus labores.

10.2.9. Seido: Estandarización

En esta última etapa se logrará mantener y regular los procesos de la misma

manera que son de utilidad para la empresa, generando así un control constante

y continuo para toda la operación.

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Para conseguir la estandarización en el área de ensamble tanques de camión se

plantea clasificar los recursos de la línea por medio de controles visuales en todo

el espacio para que el personal logre detectar inconstancias iniciales dentro del

proceso en cuanto a la organización, limpieza y seguridad en el trabajo, al mismo

tiempo que será capaz de tomar las medidas necesarias en el momento indicado

de acuerdo a la situación presentada

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la elaboración del plan se evidenciaron oportunidades de mejora en la

línea de ensamble, en las cuales se enfocó el trabajo desarrollado, esto en materia

de rendimiento, tiempos de entrega y optimización del proceso; sin embargo, en el

transcurso de llevar la información de la compañía por vías que generarán aportes,

se pudo concluir que, SAUTO ANDINA SAS cuenta con los recursos necesarios

para abastecer su demanda, lo que requiere es determinar cuál es el mejor modo

para hacer uso de estos; como soporte de ello, en el análisis de los tiempos de la

línea se encontró con un cuello de botella en la operación soldar rompeolas, donde

al balancear la línea aumentando un operario a la labor, se optimiza el tiempo

disminuyendo el cuello de botella y adicional generando utilidades aun con el pago

del trabajador extra, ya que la compañía cuenta con el espacio para la persona

adicional no costaría nada ponerla allí.

Es importante que tanto el líder de la línea como el personal que labora en ella, se

apropien y generen un sentido de pertenencia hacia el mejoramiento deseado con la

ejecución de las fases de las 9`s, esto implica generar ideas que permitan

retroalimentar el proceso y dar sus primeros pasos hacia una mejora continua. Para

este proceso lo idóneo es que sea el líder de la línea quien lo gestione y se apropie,

realizando el respectivo análisis de la información, proyectando la información

recolectada inicialmente en el plan y posteriormente de los resultados de las nuevas

ideas en marcha, por otra parte el compromiso de los operarios para que la

información que sea analizada sea óptima y veraz, con el mínimo de fluctuaciones,

para poder garantizar que la toma de decisiones este sobre información con bases

sólidas. Cabe resaltar la cultura que generará dentro de los empleados cuando se

note que el proceso va en ambas direcciones, pues implica optimización para la

empresa, como bienestar para los operarios, teniendo un sitio de trabajo que vele

por su integridad.

Para el debido control de la implementación de las 9´s se recomienda realizar una

evaluación que califique cada ítem de su implementación, de cero a diez, donde

cero es totalmente insatisfecho y diez sea satisfacción total. Su evaluación final se

efectuará con la sumatoria de las calificaciones bajo una ponderación entre rangos,

según el resultado que se genere se compara y establece que consideración

relaciona el rango. La evaluación de los rangos se puede ver en el anexo 1.

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Con el fin de hacer una trazabilidad a la optimización deseada se puede generar

tasas de productividad para cada operación de la línea con la información

recolectada en el estudio de tiempos, así determinar metas y proyectar el trabajo

que hará la línea para cumplir a cabalidad con la oferta y los tiempos de entrega.

Adicional para medir el progreso realizado desde la fase de diagnóstico se

recomienda calcular el indicador OEE una vez se ponga en acción el plan propuesto.

12. REFERENCIAS

Aldavert, J., Vidal, E., Lorente, J., & Aldavert, X. (2016). 5S para la Mejora

Continua. Barcelona: Cims Midac.

Caso Neira, A. (2003). Tecnicas de Medicion del Trabajo. Madrid:

Fundación Confemetal.

Cuesta, H., Sierra, L. (Sf.) FATIGA LABORAL COMO FACTOR DE

RIESGO PSICOSOCIAL UNA REVISIÓN CONCEPTUAL. Colombia:

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Escalante, A., González, J. (2016). Ingeniería Industrial. Métodos y tiempos

con manufactura ágil. México: Alfaomega.

Lopez, J., Alarcón, E., & Rocha, A. (2014). Estudio del Trabajo. México:

Patria SA.

Meyers, F., & Stephens, M. (2006). Diseño de instalaciones de manufactura

y manejo de materiales. En F. Meyers, & M. Stephens, Estudio de tiempos (pág.

70). México: Prentice Hall.

Meyers, F., & Stephens, M. (2006). Diseño de instalaciones de manufactura

y manejo de materiales. México: Prentice Hall.

Meyess, F. (2000). Estudio de tiempos y Movimientos para la Manufactura

Ágil. México: Pearson.

Niebel, B. (2009). Ingenieria Industrial Metodos, Estandares y Diseño del

Trabajo. México: McGRAW-HILL.

Palacios, C. (2016). Ingeniería de Métodos Movimientos y Tiempos.

Bogotá: ECOE Ediciones.

Rajadell, M., & Sánchez, J. (2010). LEAN MANUFACTURING La evidencia

de una necesidad. Madrid: Díaz de Santos.

Rey, F. (2005). Las 5S Orden y Limpieza en el Puesto de Trabajo. Madrid:

Fundación CONFEMETAL.

Universidad de Costa Rica. (Sf.) Tema: Tiempos Estándar. Costa Rica:

Escuela de Administración de negocios.

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ANEXO 1

Calificación implementación 9´s.

La calificación de la implementación por cada una de las 9´S se debe realizar

de 0 a 10, donde 0 sea totalmente insatisfecho y 10 sea satisfacción total.

Las consideraciones que se deben seguir respectivamente, son:

● Volver a revisar los 3 primeros puntos de la metodología

● Mejorar el tipo de liderazgo e incentivo hacia los estudiantes.

● Reforzamiento puntos débiles

● Mejorar detalles

● Mantenerse en este estado

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ANEXO 2

Registro información de tiempos tanque de combustible 983

TANQUE COMBUSTIBLE 983 (sg)

N° OPERACIÓN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1

0

T1

1

T1

2

T1

3

T1

4

T1

5

T1

6

T1

7

T1

8

T1

9

T2

0

10 APUNTALAR CUERPO 12

1

12

3

12

0

12

8

12

7

12

9

12

3

12

6

12

1

13

0

12

2

12

2

12

6

13

0

12

8

12

8

12

2

12

3

12

4 123

20 COSTURA LONGITUDINAL 13

1

13

6

12

9

13

6

13

4

12

7

12

8

13

1

12

9

13

2

13

6

13

4

12

9

12

8

13

6

12

7

13

6

12

9

13

2 137

30 SOLDAR BRIDAS Y CLIPS 30

1

29

8

29

9

30

2

30

3

29

8

30

3

28

8

29

2

30

1

30

3

29

5

29

8

30

3

30

2

30

4

30

1

29

9

30

2 286

40 SOLDAR ROMPEOLAS 62

1

60

9

61

3

61

2

62

9

61

8

62

0

61

6

61

5

60

9

61

6

62

5

62

9

62

7

61

5

61

5

61

8

62

2

62

4 616

50 SOLDAR TUBO EVAPORACIÓN 37

6

38

0

38

1

38

3

38

9

39

1

38

4

38

8

38

5

38

0

38

0

37

6

38

1

37

8

38

2

38

0

38

5

37

8

38

3 379

60 SOLDAR TUBO DE LLENADO

28

8 28

7

29

5

29

2

30

3

30

2

28

6

28

8

29

2

30

1

30

0

29

7

30

1

29

9

28

9

29

6

30

3

28

9

28

5 292

70 SOPLETEAR APUNTALAR TAPAS 36

3

37

0

36

2

36

5

36

4

36

2

36

9

35

9

36

3

37

1

36

2

36

9

36

3

36

0

36

5

36

7

36

2

36

3

36

7 365

80 COSER TAPAS 33

0

33

9

34

5

33

2

33

8

34

5

33

1

33

2

33

0

33

5

33

7

34

5

34

3

33

7

33

1

33

1

33

4

33

6

33

0 333

90 LATONEAR Y PULIR 23

9

24

4

23

8

24

1

23

9

24

2

24

6

24

3

24

2

24

4

23

5

24

3

24

6

24

9

23

7

23

9

24

3

23

9

24

1 245

10

0 MATIZAR 25

9

26

5

25

2

25

9

26

5

26

3

25

4

26

3

25

1

25

8

26

5

25

6

25

6

25

2

25

9

25

5

26

5

26

1

25

6 259

11

0 PRUEBA DE AGUA JABON E INSPECCIÓN 21

1

22

3

21

5

21

6

22

5

21

9

22

6

21

6

21

7

21

5

22

6

21

8

22

3

21

1

21

8

22

1

22

2

21

9

22

2 217

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Registro información de tiempos tanque de combustible FRR

TANQUE COMBUSTIBLE FRR 028 (sg)

N° OPERACIÓN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1

0

T1

1

T1

2

T1

3

T1

4

T1

5

T1

6

T1

7

T1

8

T1

9

T2

0

10 APUNTALAR CUERPO 29

1

30

7

31

0

30

1

30

4

30

2

29

6

29

8

30

4

30

1

30

2

30

6

29

6

30

4

30

3

30

7

30

4

29

9

30

7 304

20 COSTURA LONGITUDINAL 27

8

27

5

27

6

29

0

29

4

27

2

27

6

28

8

29

3

28

6

28

7

29

2

28

9

27

5

28

1

29

5

27

9

27

9

28

1 289

30 SOLDAR BRIDAS Y TAPON 33

5

33

3

33

4

34

2

34

0

33

9

34

2

33

2

33

6

33

7

33

8

34

1

34

0

33

7

33

9

33

8

34

2

34

0

33

6 334

40 SOLDAR ROMPEOLAS 71

9

72

5

73

2

71

8

71

7

72

5

72

8

72

2

72

6

71

7

72

6

71

5

72

5

71

7

71

9

72

4

72

3

72

2

72

4 717

50 SOLDAR TUBO EVAPORACIÓN 43

1

44

5

45

4

43

3

45

3

44

5

44

3

45

1

45

6

45

2

44

8

45

3

45

0

44

9

45

1

44

8

44

9

45

4

46

1 466

60 SOLDAR TUBO DE LLENADO

26

5 27

2

26

9

26

8

27

0

26

7

26

4

27

1

26

9

27

0

27

2

26

6

26

9

27

1

26

8

27

0

27

2

26

9

26

7 268

70 SOPLETEAR APUNTALAR TAPAS 36

0

34

2

36

1

36

3

36

2

35

9

36

0

36

3

35

4

35

0

35

5

35

4

34

9

34

2

34

3

35

1

36

2

34

7

35

3 354

80 COSER TAPAS 35

0

35

3

35

2

34

9

35

1

35

1

34

7

34

7

34

9

35

2

35

0

34

9

34

6

35

2

35

3

34

8

34

7

35

1

34

6 350

90 LATONEAR Y PULIR 46

5

46

8

47

3

46

6

48

1

48

2

46

9

47

0

47

1

47

3

47

1

47

6

48

0

47

9

47

3

47

4

47

9

48

3

46

6 475

10

0 MATIZAR 48

0

47

0

46

5

47

3

47

0

47

2

47

9

48

0

47

5

47

0

47

4

47

9

46

6

48

0

47

9

47

8

47

4

47

6

47

8 481

11

0 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 26

2

25

5

26

5

26

8

25

6

25

7

25

9

25

3

26

0

26

1

25

7

25

9

25

8

25

9

26

2

25

6

26

3

26

2

26

2 266