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FACULTAD DE INGENÍERIA Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SERIGRAFIA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EMPRESA DE CONFECCION TEXTIL EN LIMA Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial y Comercial EDY JHON HUANCA TORRES Asesor: Oscar Muro Doig Lima Perú 2017

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FACULTAD DE INGENÍERIA

Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SERIGRAFIA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EMPRESA DE CONFECCION TEXTIL EN LIMA

Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial y

Comercial

EDY JHON HUANCA TORRES

Asesor:

Oscar Muro Doig

Lima – Perú

2017

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Implementación del proceso de serigrafía para la

mejora de la productividad en empresa de

confección textil en Lima

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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE INGENIERIA

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Edy Jhon Huanca Torres, identificado/a con DNI Nº 47161038 Bachiller del Programa

Académico de la Carrera de Ingeniería industrial y comercial de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad San Ignacio de Loyola, presento mi tesis titulada:

Implementación del proceso de serigrafía para la mejora de la productividad en empresa de

confección textil en Lima.

Declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis es de mi autoría; que los datos, los

resultados y su análisis e interpretación, constituyen mi aporte. Todas las referencias han sido

debidamente consultadas y reconocidas en la investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad u ocultamiento

de la información aportada. Por todas las afirmaciones, ratifico lo expresado, a través de mi firma

correspondiente.

Lima, agosto de 2017

…………………………..………………………….. Edy Jhon Huanca Torres

DNI N° 47161038

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EPÍGRAFE

De aquel que opina que el dinero puede

hacerlo todo , cabe sospechar con

fundamento que será capaz de hacer

cualquier cosa por dinero

(Benjamin Franklin)

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INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA 10

AGRADECIMIENTO 11

RESUMEN 12

ABSTRAC 13

INTRODUCCION 14

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 15

FORMULACION DEL PROBLEMA 16

Problema General 16

Problemas Específicos 16

MARCO REFERENCIAL 16

Antecedentes Internacionales 16

Antecedentes Nacionales 18

Estado del arte 20

Marco teorico 23

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 27

Objetivo General 27

Objetivos Especificos 27

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 28

HIPOTESIS 29

MATRIZ DE CONSISTENCIA 30

MARCO METODOLOGICO 31

VARIABLES 31

Independiente 31

Dependiente 31

POBLACION Y MUESTRA 32

Poblacion 32

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Muestra 32

UNIDAD DE ANALISIS 33

INSTRUMENTOS Y TECNICAS 33

Instrumentos 33

Técnicas 33

PROCEDIMIENTOS Y METODO DE ANALISIS 34

Procedimiento 34

Método de análisis 34

RESULTADOS 35

DISCUSION 66

CONCLUSIONES 67

RECOMENDACIONES 68

REFERENCIAS 69

ANEXOS O APENDICES 71

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INDICE DE FIGURAS

Figura Página

Figura N°1: La cadena de valor en la calidad y sus perspectivas. 23

Figura N°2: Calidad. 24

Figura N°3: Formula de Productividad. 25

Figura N°4: Definición de proceso. 26

Figura N°5: Tiempo de espera por el proceso de estampado 63

Figura N°6: VAN del proyecto 64

Figura N°7: Orden de los insumos en el anaquel 65

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INDICE DE ANEXOS

Anexo Página

Anexo N°1: Inversión para implementar el área de serigrafía 71

Anexo N°2: Inversión para elaborar 1000 estampados 72

Anexo N°3: Gastos administrativos 73

Anexo N°4: Cuadro de costo por servicio de estampado a otra empresa 74

Anexo N°5: Actividades que se pueden realizar en el área de serigrafía 75

Anexo N°6: Flujograma general del proceso de estampado 76

Anexo N°7: Planta primer nivel fabrica Artextiles 77

Anexo N°8: Planta segundo nivel fabrica Artextiles 78

Anexo N°9: Diagrama de operaciones del proceso. Diseño 1 79

Anexo N°10: Diagrama de operaciones del proceso. Diseño 2 80

Anexo N°11: Diagrama de operaciones del proceso. Diseño 3 81

Anexo N°12: Diagrama de operaciones del proceso. Grabado del diseño 82

Anexo N°13: Cronograma de actividades 83

Anexo N°15: Presupuesto 84

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DEDICATORIA

La presente tesis es dedicada a mi familia en

Especial a mi mama quien me da consejos

Cada día para ser mejor persona. Dedicada

también a mi papa que me da el ejemplo de

nunca rendirse para lograr nuestras metas.

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AGRADECIMIENTO

Agradezco a la empresa Artextiles S.A.C

por brindarme las facilidades de recopilar

toda la información necesaria para el

desarrollo de la presente tesis.

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RESUMEN

Esta tesis desea mejorar la producción implementando el proceso de serigrafía en la empresa

Corporacion Huans Industry S.A.C. donde actualmente existe una baja producción que no

satisface la demanda de los clientes por la demora que ocasiona tercerizar algunos procesos

generando un desequilibrio en la planificación, es el caso del proceso de estampado el cual no

se puede llevar un control exacto del tiempo debido a que la otra empresa tiene otros clientes

que acumulan el trabajo generando una cola.

El tiempo que demora el proceso de estampado depende de los colores, tamaño del

diseño y técnica que se use, al ser un proceso realizado por personal ajeno a la empresa, no se

lleva un correcto control para verificar el material que se usa no garantizando la calidad del

producto final.

Se analiza el beneficio en costo que llevaría implementar el área de serigrafía en la

empresa, se calcula el costo de llevar el proceso a un tercero resulta el doble que al hacerlo en

la misma empresa, además podemos hace uso de herramientas que forman parte de la filosofía

del Lean Manufacturing.

Finalmente, al realizar el análisis financiero se demuestra que el margen de utilidad por

producto se incrementara.

Palabras claves: clientes, serigrafia, planificación, control, tiempo.

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ABSTRACT

This thesis wants to improve production by implementing the screen printing process in the

company Corporación Huans Industry S.A.C. Where there is currently a low production that does

not meet the demand of customers due to the delay that causes outsourcing some processes

generating an imbalance in planning, this is the case of the stamping process which can not keep

an exact control of the time because La Another company has other clients that accumulate the

job generating a queue.

The time taken for the stamping process depends on the colors, the size of the design and

the technique used, the being without work done by personnel outside the company, does not

take a correct control to see the material that is not used Guaranteeing the quality of the final

product.

The cost benefit of implementing the screen printing area in the company is analyzed, the

cost of carrying the process to a third party is calculated twice as much as in the same company,

it can also make use of the tools that are part of The Philosophy of Lean Manufacturing.

Finally, perform the financial analysis with the demonstration that the profit margin for the

product will increase.

Words key: clients, serigraphy, planning, control, time.

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INTRODUCCION

Las empresas desean mejorar el margen de utilidad, la forma de lograrlo es centrarse más en

mejorar la producción y procesos. La Corporacion Huans Industry S.A.C en donde la producción

no satisface la demanda del mercado desea implementar el proceso de serigrafía creando un

área de trabajo con ambientes de trabajo agradables adecuados para que el trabajador mejore

y desarrolle habilidades que incrementen la producción. El tercer izar el proceso de estampado

lleva a dejar de lado el ahorro de costos que se puede obtener, esto mediante factores como

mejor control de los procesos, mejor elección de los insumos a utilizar, mejorar el tiempo de cada

proceso y planificar con exactitud la secuencia del proceso.

En los factores para el control del proceso se puede usar diagramas de operaciones los cuales

detallen cada paso que debe seguir el operario para llegar al producto que se quiere obtener y

los resultados que desea la organización, esto también ayuda a que los nuevos miembros no

tengan mayor problema y entiendan fácilmente el trabajo que se realiza.

La elección de insumos ayuda a crear un mejor resultado, debido a que se tiene libertad y tiempo

de analizar con mayor determinación las características técnicas de cada producto, poder elegir

y negociar con los proveedores.

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INDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Actualmente el mercado textil en el Perú no da signos de recuperación. Por quinto año

consecutivo al cierre del 2016 el mercado se mantuvo débil, aunque se proyecta un tibio

crecimiento de 1 % para este año. Todo esto debido a la importación de productos terminados

que ingresan declarados a valores por debajo del costo de sus materias primas ofreciendo bajos

costos por un producto atractivo pese a no tener buena calidad. En Perú se pone en juego el

futuro de esta industria que genero el 1.9% del PBI total en el 2016 y que depende 400 mil

puestos de trabajo directo y 2.8 millones de personas indirectamente.

La empresa de confección textil con la que se está trabajando, nace en el año 1990 con

el objetivo de satisfacer un mercado en el cual la ropa nacional era el único producto que se

vendía a precios accesibles. Los fundadores tuvieron la visión de crecer y expandirse con puntos

de venta o sucursales en provincias.

En el año 2002 se logró abrir una tienda en Tumbes para cubrir la demanda de personas

que compraban productos para llevarlo a Ecuador, pero no se logró mantener las ventas debido

a la falta de producción. Después en el año 2006 se abrió otro mercado que llevó a la empresa

a tener altos márgenes de ganancia, los clientes eran personas del país de Venezuela que a

través de embaladoras compraban productos peruanos en grandes cantidades. Fue hasta el

2009 en que Venezuela cerró sus puertas a los mercados extranjeros dejando a muchos

confeccionistas peruanos con importantes deudas incluyendo a la empresa con la que se trabaja

que entro en crisis por no prevenir e invertir todo el capital.

En el año 2011 se comienza a trabajar con una empresa que distribuye y vende uniformes

para colegios del sector A. las prendas con las que se trabaja son buzos, pantalones, casacas y

shorts, ya que la empresa no cuenta con un área de serigrafía no se puede tomar muchos

pedidos de polos, y otras prendas que requieran de estampado, porque el costo de tercerizar

ese servicio es elevado.

La necesidad de implementar el área de serigrafía viene dada porque también se

confecciona ropa con la marca de la empresa y se necesita de los acabados de esta técnica

para competir en el mercado, por el momento se terceriza el servicio de estampado, pero no se

abastece debido a que la otra empresa trabaja también con otros clientes.

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FORMULACION DEL PROBLEMA

Problema General.

¿Cuáles son los criterios en la mejora del proceso de confección que genera la implementación

del área de serigrafía en empresa de confección textil en Lima?

Problemas Específicos.

¿Cuál es el ahorro de costos en el ciclo de confección luego de implementar el área de serigrafía

en empresa de confección textil en Lima?

¿Cuál es el ahorro en tiempo en el proceso de confección luego de implementar el área

de serigrafía en empresa de confección textil en Lima?

¿Cuál es el impacto económico que se obtiene al implementar el área de serigrafía en

empresa de confección textil en Lima?

¿Cuál es el beneficio luego de implementar el área de serigrafía en empresa de

confección textil en Lima?

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes Internacionales

Fredy Bañol Rodriguez, Julian Daniel Grajales Martinez, 2012, ingenieros industriales de la

universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, realizaron una tesis titulada “Diagnostico para

evaluar el estado de la implementación tecnológica en las pymes del sector de la confección en

el área metropolitana de la ciudad de Pereira”, teniendo como objetivo realizar el diagnóstico del

estado de la implementación tecnológica e identificar un marco muestral optimo que permita

definir la población de las pymes del sector de la confección. Se tuvo como conclusión, la

implementación de tecnologías de última generación en procesos son nulas, no hay empresas

que implementen software para sus departamentos de producción, lo cual desplaza el

crecimiento tecnológico del sector, con el diagnostico se desea hacer hincapié en la investigación

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y desarrollo, así como en tecnologías de logística con el fin de generar competitividad del sector

a nivel nacional e internacional.

David Sebastian Carrasco Surita, 2011, ingeniero en producción industrial de la

universidad de las américas, Quito, Ecuador, realizo una tesis titulada “Mejoramiento de la

productividad para la empresa textil Dextex considerando el rediseño de la planta e integración

de los procesos de lavado y serigrafía”, teniendo como objetivo proponer un nuevo diseño de

planta que permita mejorar la productividad a través de la optimización y adecuada distribución

de los procesos de producción de la empresa, así como también cumplir con normativas y

criterios de salud, seguridad ocupacional y gestión ambiental. Se tuvo como conclusión la

propuesta rediseño de las instalaciones de los procesos productivos de la empresa “Dextex”

mejora la productividad significativamente, al contar con una distribución física optima (secuencia

lógica de los procesos), al implantar un sistema de manejo de materiales (Equipos de transporte)

y al eliminar o reducir los riesgos físicos en seguridad.

Danny Aurelio Baron Muñoz, Lina Mercedes Zapata Alvarez, 2012, ingenieros industriales

de la universidad ICESI, Santiago de Cali, Colombia, realizaron una tesis titulada, “Propuesta de

redistribución de planta en una empresa del sector textil”, teniendo como objetivo proponer

opciones de redistribución de la planta para mejorar el flujo de los materiales y aprovechamiento

de espacios en base aprendas evaluando los procesos desde el hilo hasta el producto terminado,

se tuvo como conclusión considerar a la personas que participan en la planta para detectar

oportunidades de mejora del proceso ya son quienes ven las dificultades internas de la empresa

para dar opiniones sobre posibles mejoras, la herramienta que puede servir es el software de

distribución de planta aunque se debe analizar las propuestas arrojadas ya que hay aspectos

que no evalúa.

Andres Felipe Serna Ceballos, 2015, ingeniero industrial de la universidad de San

Buenaventura seccional, medellin, Colombia, realizo la tesis titulada “Desarrollar un modelo de

simulación que permita validar las estrategias lean manufacturing en una empresa de

confección”, teniendo como objetivo desarrollar un software que permita validar estrategias lean

manufacturing acorde a las condiciones en la empresa. Se tuvo como conclusión las técnicas

lean manufacturing fueron 5S y smed para mejorar la limpieza en las estaciones de trabajo y

reducir los tiempos en operaciones utilizando un diagnóstico sobre las condiciones actuales en

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la empresa, el software utilizado fue Simio Simulation que permite evaluar de manera integral

cada una de las etapas o componentes que se involucran en el proceso.

Carolina Gonzales Arroyave, 2012, ingeniera industrial de la universidad lasallista , caldas,

Colombia, realizo el informe titulado “Estandarización y mejora de los procesos productivos en

la empresa estampados color ways sas”, teniendo como objetivo realizar una estandarización de

los procesos productivos diseñando y ejecutando formatos y diagramas que permita a la

empresa tener una mejor distribución de la planta para un futuro implementar la norma ISO

9001:2008. Se tuvo como conclusión la realización de mejoras tienen un impacto positivo para

el aumento de la producción, en la calidad de servicio y el mejoramiento continuo, es muy

importante para las empresas productivas, tener establecido un estudio de métodos y tiempos

para un mejor flujo de información y recursos a través del control, orden y estandarización de

los procesos.

Antecedentes Nacionales

Eva Enriqueta Marañon Loayza, 2014, ingeniera industrial de la universidad San Martin de

Porres, Lima, Perú, realizo la tesis titulada “Diseño e implementación del planeamiento

sistemático en la disposición de planta de una empresa de bordados y estampados”, teniendo

como objetivo mejorar la gestión de procesos de la empresa SGP para disminuir los tiempos en

la entrega de productos y aumentar los niveles de productividad, se tuvo como conclusión al

aplicar el método de planeamiento sistemático se pudo disminuir las distancias de recorrido

elaborando diagramas de cada proceso, se realizó el análisis ABC al producto bordado puro hilo

tiene mayores ingresos, mediante la distribución de planta no solo se redujeron costos y se

aumentó la productividad sino también se mejoró la calidad al tener un ambiente más seguro.

Luis Alonso Ignacio Lamas Neciosup, 2015, ingeniero industrial de la universidad peruana

de ciencias aplicadas, Lima, Perú, realizo la tesis titulada “Propuestas para mejorar la

planificación y control de la producción en una empresa de confección textil”, teniendo como

objetivo reducir la demora en la entrega de pedidos bajo el sistema paquete completo,

planteando propuestas de mejora eliminando la causa raíz la cual genera el retraso, se tuvo

como conclusión redistribuir las líneas de costura según el tipo de prenda, se equilibra la carga

en el trabajo de costura haciendo un estudio de tiempo el cual facilite la programación,

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permitiendo asignar con eficiencia las tarea de cada máquina de acuerdo al plazo requerido, un

plan de capacitación permite nivelar y reforzar los conocimientos del personal.

Miguel Angel Angulo Luna, 2004, ingeniero industrial de la universidad nacional mayor de

san marcos, Lima, Peru, realizo la tesis titulada “Analisis del cluster textil en el peru”, teniendo

como objetivo definir estrategias que las empresas deberán asumir en cooperación con el estado

con el fin del volver a impulsar la agricultura del algodón para recuperar la competitividad y lograr

una estrategia de desarrollo del cluster del algodón, se tuvo como conclusión aplicar políticas

que permitan a las exportaciones textiles orientarse al segmento de productos de alto valor

agregado mediante el desarrollo de un programa de imagen del algodón pyma peruano en los

mercado internacionales, la creación de centros especializados permitiría capacitar

adecuadamente a los trabajadores, suministrar información sobre innovaciones tecnológicas,

productos y métodos de organización del trabajo.

Raul Jesus Valencia Borda, 2012, ingeniero industrial de la universidad nacional mayor de

san marcos, Lima, Perú, realizo una tesis titulada “Implementación de un sistema de gestión de

calidad ISO 9001:2008 en una pyme de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en

producción”, teniendo como objetivo conocer todos los requisitos necesarios y el mejor proceder

que deben seguir la pymes de confección de ropa industrial en el Perú para lograr una

implementación exitosa del SGC ISO 9001:2008 en sus organizaciones y obtener la certificación.

Se tuvo como conclusión hacer una adecuada gestión del personal con una apropiada

capacitación identificando las principales necesidades para establecer un programa de

adiestramiento, para esto es importante programar reuniones constantes con los líderes de la

organización con el fin de dar seguimiento al logro de los objetivos.

Ernesto Lenin Padilla Reyes, 2012, ingeniero industrial de la universidad católica del peru,

Lima, Realizo una tesis titulada “Desarrollo de los aspectos metodológicos para la

implementación de un sistema integrado de gestión en la industrial textil y confecciones”,

teniendo como objetivo asegurar el cumplimiento de los principios del sistema definiendo que

indicadores y tipos de resultados son de interés para dar valor a una organización, se tuvo como

conclusión redefinir el modelo de negocio que tienen las empresas cambiando la cultura

organizacional que permita la mejora continua para el desarrollo de sus productos, se debe dar

importancia también al sistema de gestión para la seguridad de la información para un control

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eficiente de los flujos del proceso y la responsabilidad social empresarial como estrategia en la

empresa para crear un circulo favorable a la organización.

ESTADO DEL ARTE

La filosofía de lean manufacturing nos habla sobre como operar un negocio, este modelo

surge en los años 50 en Japón, justo después de la segunda guerra mundial y fue creada por

Taiichi Ohno quien fue director de la empresa Toyota, con el objetivo de eliminar todo lo

innecesario en las operaciones que no dan valor al producto o procesos.

El mundo recogió esta filosofía y la puso en práctica en diferentes sectores productivos ya

sea a los de servicios o de manufactura, la característica principal del sistema es emplear

personal que esté capacitado para asumir las responsabilidades que se les asignan, con libertad

de proponer mejoras y si se diera el caso de detectar algún desperfecto tienen la autoridad de

parar la producción.

Se le conoce como un proceso de manufactura esbelto porque optimiza insumos, reduce

mano de obra y libera espacios para lograr el desarrollo de sus productos dándoles mayor

satisfacción a los clientes.

El objetivo principal de la empresa no es solo ser rentable sino también productiva al

aprovechar al máximo los recursos con los que dispone.

El primer paso que se debe hacer es recoger los datos que sean fiables, la información

puede ser sobre productos o procesos, el reunir toda la información nos ayuda a obtener un

mayor conocimiento de las mejoras a desarrollar.

El segundo paso se trabaja en paralelo con el primero y trata de capacitar al personal para

que desarrolle una formación basada en conocer los conceptos de valor, análisis de las

operaciones y flujos de procesos, tener la visión del proceso y poder representarlo en un flujo.

En el tercer paso se reflexiona acerca del valor que generan las operaciones en los

distintos componentes del producto, se ayuda de un diagrama de flujo para el análisis.

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En el cuarto paso se hace el trazado del value stream map, esto se realiza implantando

toda la información que fue recogida y analizada, actúa como fuente global de información para

la situación de partida.

El quinto paso es la fase central del estudio en donde se deciden todos los aspectos para

la implantación, se define la distribución de planta por proceso y operación, equilibrando y

ajustando la capacidad de producción de acuerdo a la demanda.

En el sexto paso se hace un trazado del value stream map, pero para el futuro, utilizando

como referencia lo realizado en el paso cuarto, el equipo de lean analiza la situación de la planta

para identificar oportunidades de mejora.

En el séptimo paso se hace la implantación final asignando espacios de almacenamiento,

diagramas con el recorrido de reaprovisionamiento, se define la cantida y capacidad de carga de

los medios de transporte y los tiempos que tarda almacenar los productos.

La competencia en el rubro de la confección textil fue aumentando al pasar de los años,

las demandas son más exigentes con respecto a variedad de productos, mejores precios y

calidad de los ítems.

Por lo tanto es importante hacer un análisis de las mejoras que se pueden realizar

apoyándonos de herramientas como la 5S la cual ayuda a mantener el lugar de trabajo bien

organizado, más ordenado y limpio de forma permanente.

La herramienta 5S es una metodología que ayuda a lograr la calidad en el espacio en

donde trabajamos, a eliminar los materiales innecesarios, a tener todo identificado y ordenado y

arreglar o reemplazar los desperfectos.

La metodología 5S es una de las más difíciles de aplicar para ello es necesario tener un

tablero que nos permita gestionar visualmente la evolución de la metodología que consta de

cinco fases.

En la primera fase se separan las cosas que sirven de las que no sirven, de esto se

clasifica y rescata lo necesario para el trabajo para finalmente organizarlos en lugares donde los

cambios se puedan hacer en menos tiempo.

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El impacto más importante se relaciona con la seguridad en el ambiente de trabajo, los

objetos ya no se acumulan en la estación de trabajo mejorando el control visual de los elementos

utilizados en la producción.

En la segunda fase se organizan los elementos necesarios en lugares con la mejor

visualización y disposición de acuerdo a la frecuencia de utilización, también se debe de

identificar y marcar otros sistemas en el proceso como tuberías y cables.

Se facilita el acceso a los elementos según el requerimiento para que el operario evite

errores por la manipulación innecesaria, la estética del lugar se mejora con una presentación

que comunica orden y compromiso con el trabajo.

En la tercera fase se limpia el área eliminando polvo y suciedad, la limpieza se integra

como parte del trabajo diario, además se inspeccionan los equipos identificando problemas de

averías, fallos o fugas.

Mejora principalmente el bienestar físico de los trabajadores, se reducen los riesgos de

tener accidentes, las averías de los equipos de identifican con facilidad evitando un mayor

deterioro por el uso forzado.

En la cuarta fase se crea una forma consistente de realización de los procedimientos y

tareas, esto significa que cualquiera puede operar en la estación de trabajo, para ello se debe

conservar los logros obtenidos con las tres primeras “S”.

Al llegar a esta fase los operarios aprenden y conocen en profundidad el equipo

manteniendo una dirección que lo hace crear un hábito de mantener el equipo y área de trabajo

en óptimas condiciones.

En la quinta fase se convierte en hábito el uso de las cuatro “S” anteriores, los métodos y

estándares establecidos desarrollan el autocontrol en la empresa, esto hace que los integrantes

se adecuen mejor al aplique de la mejora continua.

Se crean el valor del respeto al cuidar los recursos de la empresa por la cultura de

sensibilidad por mantener el sitio de trabajo en un lugar agradable y atractivo para llegar cada

día.

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El usar esta metodología hará que el cliente este más satisfecho por la calidad de

productos que recibe o el ambiente en el cual es atendido, debido a que se respetan las normas

y estándares establecidos.

MARCO TEORICO

Calidad

Son las especificaciones técnicas escritas en un documento interno en donde se detalla las

características para la elaboración del producto, esta información contiene:

- Margen de costura.

- Tipo de costura.

- Tipo de despunte.

- Ubicación de piezas.

- Ubicación de apliques.

- Tono de hilos.

Su significado se relaciona a la percepción de las personas, debido a esto la organización se

esfuerza en lograr satisfacer las necesidades del cliente.

Figura 1: La cadena de valor en la calidad y sus perspectivas.

Fuente: Valencia (2012:p29).

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La norma ISO 9000:2005 define a la calidad como el conjunto de características que cumplen

los requisitos, lo cual significa tener un rasgo diferenciador que cumpla las exigencias del cliente

también podemos definir la calidad con la siguiente formula:

FIGURA 2: Calidad.

Fuente: Valencia (2012:p30).

Uno de los objetivos de gran importancia es satisfacer las necesidades del cliente, para cumplir

esto la organización debe ser más competitiva, adoptar un SGC que permita tener la capacidad

de cumplir las exigencias del consumidor final con buen producto y servicio. La correcta elección

de un SGC permite a la empresa:

- Prevenir la elaboración de un producto del cual el cliente no esté satisfecho.

- Mejorar el producto y los procesos.

- Cumplir con los requisitos ofrecidos al cliente.

- Evitar los reproceso.

- Tener mayor competitividad.

- Reducir los costos.

- Ganar nuevos clientes.

El SGC ISO 9001:2008 puede servir como modelo para dirigir a los integrantes de la organización

y se basa en 8 principios los cuales actuaran de guía hacia el buen desempeño y son los

siguientes:

- Enfoque al cliente: las organizaciones deben comprender actuales necesidades de sus

actuales y futuros clientes para cumplir con los requisitos que esperan del producto o

servicio.

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- Liderazgo: deben crear y conservar el ambiente de la organización con personas

involucradas totalmente al cumplimiento de los objetivos, con líderes que impulsen

ayuden a alcanzar las metas propuestas.

- Participación de las personas: la esencia de la organización son las personas que estén

comprometidas en cumplir los objetivos y que usen sus habilidades para beneficio de la

organización.

- Enfoque basado en procesos: si se desea tener resultados, se gestionan las actividades

y recursos como un proceso. Al estructurar la empresa usando eficazmente los recursos

y estableciendo las actividades que son necesarias con responsabilidad en el trabajo se

da un mejor desempeño.

- Enfoque de sistema para la gestión: los procesos se interrelacionan como un sistema,

identificándolos, entendiéndolos gestionándolos, la integración aumenta par mejores

resultados.

- Mejora continua: la organización se orienta a un solo objetivo, el mejorar continuamente

su trabajo midiendo constantemente el grado del proceso.

- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: el análisis de datos e información

son parte de la decisión eficaz, se crea registros con información importante la cual se

basa en hechos y toma de decisiones.

- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: crear una relación mutua entre

la organización y el proveedor da el beneficio de incrementar la capacidad y valor de

ambos, logrando ser flexibles al cambio constante del mercado.

Productividad

Da relación a la cantidad de productos que se obtienen a través de un sistema productivo y

recursos de utilización, el sistema es más productivo si la relación entre resultados y tiempo crea

un indicador que aumente los beneficios de la organización.

Las grandes organizaciones utilizan este concepto a través del estudio y discusión de sus

factores.

FIGURA 3: Formula de la Productividad.

Fuente: Miranda y Toirac (2010).

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De la formula se deduce que la producción e insumos debe dar como resultado la unidad como

mínimo, para esto la producción debe aumentar o al menos mantenerlo reduciendo los insumos

a utilizar, esto genera la mejora continua del sistema.

Es importante medir la productividad para tener indicadores que evalúen la situación actual de

los procesos. Esta medición puede traer los siguientes beneficios:

- Mejorar las prácticas en la operación.

- Saber cuál es la escala que hace más eficiente a la producción.

- Conocer cuáles son los ahorros por reducción de los recursos.

- Dar los recursos necesarios para aumentar la producción.

- Detectar y Capacitar a la unidad ineficiente.

FIGURA 4: Definición de proceso

Fuente: Valdés (2009)

Todo proceso tiene una entrada en donde los recursos ingresan a través de proveedores, luego

en el proceso estos recursos son transformados en productos con valor agregado, en la salida

el usuario final será el cliente que demanda el producto que cumpla con la característica que

pide.

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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

Objetivo General.

Determinar los criterios en la mejora del proceso de confección que genera la implementación

del área de serigrafía en empresa de confección textil en Lima.

Objetivos Específicos.

Determinar el ahorro de costos en el ciclo de confección luego de implementar el área de

serigrafía en empresa de confección textil en Lima.

Medir el ahorro en tiempo en el proceso de confección luego de implementar el área de

serigrafía en empresa de confección textil en Lima.

Analizar el impacto económico que se obtiene al implementar el área de serigrafía en

empresa de confección textil en Lima.

Calcular el beneficio luego de implementar el área de serigrafía en empresa de

confección textil en Lima.

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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Muchas veces el proceso de estampado se deja de lado debido a que solo se requiere en ciertos

pedidos, pero no se toma en cuenta de que se podría tener mucho ahorro en costos y tiempos

que beneficiaría al ciclo de confección.

El implementar el área de serigrafía podría ser muy importante porque se podría abrir la

posibilidad de tomar pedidos que requieran de este proceso y abrir una nueva línea de ropa con

diseños innovadores.

Finalmente la tesis plantea crear una nueva área de trabajo dando la oportunidad de

contratar a nuevos empleados para que realicen su labor en ambientes adecuados y seguros.

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HIPOTESIS

TIPO DE HIPOTESIS HIPOTESIS HIPOTESIS NULA

HIPOTESIS GENERAL

Implementar el área de

serigrafía, favorece

significativamente, el

proceso de confección

textil de la empresa

CORPORACION HUANS

INDUSTRY SAC.

Implementar el área de

serigrafía, no favorece

significativamente, el

proceso de confección

textil de la empresa

CORPORACION HUANS

INDUSTRY SAC.

HIPOTESIS ESPECIFICA

Mejorar el flujo de caja,

ayudara a determinar el

ahorro en costos del

proceso de confección

textil

Mejorar el flujo de caja, no

ayudara a determinar el

ahorro en costos del

proceso de confección

textil

Implementar la mejora de

tiempo en la medición del

trabajo, ayudara a ahorrar

tiempo en el proceso de

confección textil

Implementar la mejora de

tiempo en la medición del

trabajo, no ayudara a

ahorrar tiempo en el

proceso de confección

textil

Realizar un estudio de

impacto económico,

facilitara el análisis del

proceso de confección

textil

Realizar un estudio de

impacto económico, no

facilitara el análisis del

proceso de confección

textil

Utilizar indicadores

productivos, ayudara a

determinar la eficiencia de

proceso de confección

textil

Utilizar indicadores

productivos, no ayudara a

determinar la eficiencia de

proceso de confección

textil

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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA

Problema general ¿Cuáles son los criterios en la mejora del proceso de confección que genera la implementación del área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C.? Problema especifico ¿Cuál es el ahorro de costos en el ciclo de confección luego de implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C.? ¿Cuál es el ahorro en tiempo en el proceso de confección luego de implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C.? ¿Cuál es el impacto económico que se obtiene al implementar el área de serigrafía en empresa corporación Huans Industry S.A.C.? ¿Cuál es el beneficio luego de implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C.?

Objetivo general Determinar los criterios en la mejora del proceso de confección que genera la implementación del área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C. Objetivo especifico Determinar el ahorro de costos en el ciclo de confección luego de implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C. Medir el ahorro en tiempo en el proceso de confección luego de implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C. Analizar el impacto económico que se obtiene al implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C. Calcular el beneficio luego de implementar el área de serigrafía en empresa Corporación Huans Industry S.A.C.

Hipótesis general Implementar el área de serigrafía, favorece significativamente, el proceso de confección textil de la empresa Corporación Huans Industry S.A.C. Hipótesis especificas Mejorar el flujo de caja, ayudara a determinar el ahorro en costos del proceso de confección textil Implementar la mejora de tiempo en la medición del trabajo, ayudara a ahorrar tiempo en el proceso de confección textil Realizar un estudio de impacto económico, facilitara el análisis del proceso de confección textil Utilizar indicadores productivos, ayudara a determinar la eficiencia de proceso de confección textil

Variable independiente Productividad del proceso Variable dependiente área de serigrafía

Tipo de investigación. El tipo de investigación que se adapta al presente trabajo es no experimental. Método de investigación. El método de investigación es cuantitativo. Marco teorico: Calidad Productividad

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MARCO METODOLOGICO

El siguiente trabajo de tesis se realizara utilizando un enfoque cuantitativo, en el cual se

analizara el impacto en tiempos y costos en los procesos de mejora del ciclo de producción

luego de implementar el área de serigrafía.

La metodología sigue el paradigma positivista, lo que se buscar es encontrar

oportunidades para aumentar la rentabilidad basada en la reducción de tiempos y reducción

de costos.

El enfoque es cuantitativo ya que se tomara como base los números en la

comprobación de la estadística para así poder plantear y explicar los orígenes y alcances.

En la presente investigación se utilizara el método cuantitativo debido a que se buscara

medir la importancia de implementar el área de serigrafía así mismo se analizara la relación

entre las variables y verificar la autenticidad de las hipótesis planteadas.

VARIABLES

Variable independiente

Productividad del proceso, porque implica mejora en tiempos y ahorro en costos, no depende de

otra variable.

Variable dependiente

El área de serigrafía, porque implica realizar un cambio la cual es ocasionada por la variable

independiente, esta variable dependiente se mide de acuerdo al desarrollo de la variable

independiente.

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POBLACION Y MUESTRA

Población

Se determinó a la población a todas las pequeñas empresas cuyo mercado sea el emporio

comercial de gamarra y que en su mayoría se ubican en los últimos pisos de los centros

comerciales, todos los miembros de la población tienen características en común, conocen el

proceso de confección y las necesidades que tienen para mejorar la producción.

Se determinó a esta población en base a criterios que se requieren, como la accesibilidad a la

información, interés en mejorar los procesos, conocimientos amplios en confección y están

dispuestos a recibir propuestas que mejoren los niveles de producción reduciendo los costos.

Muestra

Se tomara como muestra no probabilística de conveniencia a 15 empresas que dentro del

proceso, cuenten con el área de serigrafía y 15 empresas que dentro del proceso no cuenten

con el área de serigrafía.

La encuesta se realizó con el fin de conocer la necesidad de implementar el área de serigrafía

según la opinión del gerente general y jefe de producción de cada empresa siendo el total

sesenta (60) las personas encuestadas.

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UNIDAD DE ANALISIS

La unidad de análisis de esta investigación son las personas que conocen del proceso de

confección y que actualmente trabajen en empresas que cuenten con un sistema propio de

serigrafía y empresas que no cuenten con un sistema propio de serigrafia, estas personas son

dueños del negocio y jefes de producción.

INSTRUMENTOS Y TECNICAS

Instrumentos

En la investigación se ha utilizado dos encuestas las cuales han sido validadas y adaptadas para

la presente tesis. Se ha encuestado a las personas que conocen del proceso de confección.

La primera encuesta busca conocer los inconvenientes de las personas al no tener el área de

estampado dentro la empresa y los beneficios que les puede otorgar dicha área en la producción.

La segunda encuesta tiene como objetivo corroborar la importancia de implementar el área de

serigrafía para beneficio de la empresa.

Cada encuesta cuenta con una batería de 12 preguntas cada una.

Técnicas

Para medir la importancia de implementar el área de serigrafía propio. La encuesta estará

formulada con preguntas cerradas para que el encuestado elija la entre dos opciones de

respuesta delimitadas.

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PROCEDIMIENTOS Y METODO DE ANALISIS

Procedimiento

Para tener un mejor resultado en la encuesta, se eligió a una muestra de pequeños empresarios

con negocios familiares cuyo mercado y puestos de venta estén ubicados en el emporio

comercial de gamarra, se realizó la entrevista al gerente general y jefe de producción de cada

empresa, ellos son los que conocen todo el proceso y saben que es lo que necesitan en su

empresa para elevar los niveles de producción.

Método de análisis

Para tabular los resultados obtenidos de las encuestas, se ha usado el software estadístico

SPSS v.22. Este es un potente software el cual funciona como hojas de cálculo y ventanas

subsecuentes para otorgar resultados muy precisos. Lo que se buscara es comparar la

información de las dos encuestas para medir la importación que tiene implementar el área de

serigrafía.

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RESULTADOS

Resultado de la tabulación

Encuesta realizada a empresas con el área de serigrafía

Indicadores centrales

INDICADORES CENTRALES

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Variables intervinientes

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

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PREGUNTA 3

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PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

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PREGUNTA 6

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40

PREGUNTA 7

PREGUNTA 8

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41

PREGUNTA 9

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42

PREGUNTA 10

PREGUNTA 11

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43

PREGUNTA 12

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Encuesta realizada a empresas sin el área de serigrafía

INDICADORES CENTRALES

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Variables intervinientes.

PREGUNTA 1

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PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

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PREGUNTA 4

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PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

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49

PREGUNTA 7

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50

PREGUNTA 8

PREGUNTA 9

A

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51

B

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52

C

PREGUNTA 10

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53

PREGUNTA 11

A

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B

C

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PREGUNTA 12

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Análisis de resultados a empresas con el área de serigrafía

PREGUNTA 1

El 100% de los encuestados responden que la serigrafía se requiere para al menos el 50% de

los productos, ello indica la necesidad de tener implementado dicha área al proceso de

producción.

PREGUNTA 2

El 60% de los encuestados responden que si tienen un amplio conocimiento sobre técnicas de

serigrafía: sin embargo hay un 40% que no. Esto nos indica que, si bien es importante conocer

las técnicas para llevar de la mejor forma el proceso, un importante 40% nos indica que no es

necesario saber de serigrafía para implementarlo.

PREGUNTA 3

Se observa que el 23.3% considera que para llevar un mejor desarrollo del proceso es

importante conocer todas las técnicas, por lo contrario el 76.7% dice que se no es relevante

conocer ampliamente la serigrafía, lo que significa que para mejorar el proceso no es necesario

conocer todas las técnicas sino solo las que se usen comúnmente para el producto que

desarrollan.

PREGUNTA 4

El 100% de los encuestados considera que teniendo el área de serigrafía propia, se puede

lograr mayor beneficio a la empresa, lo cual confirma la importancia de tener como propia

dicha área. El principal beneficio que se obtiene es de tiempo llegando a ser 80% más rápido

para la producción final.

PREGUNTA 5

Nos dicen que el 90% de los encuestados consideran que se da mayor rentabilidad porque la

ventaja principal es el dominio del proceso para ayudar a mejorar diversos factores los cuales

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57

generan mayor beneficio los cuales son el menor costo que se puede dar del producto para la

venta gracias al ahorro por realizarlo independientemente.

PREGUNTA 6

El 86.7% de los encuestados considera que se da mejora en el tiempo gracias a que se

maneja de forma eficiente las fases de cada proceso, en cambio solo el 13.3 % dice que no, lo

que nos permite aseverar que el área de serigrafía propia da mayor ahorro en tiempo porque el

control que se da en la empresa ayuda a optimizar el tiempo.

PREGUNTA 7

El 100% de las personas encuestadas indican que se da mayor imagen a la empresa, esto nos

indica que si tenemos facilidades en el manejo del proceso al hacer propio el área, se da

mayor confianza al cliente porque se sabe que la empresa puede garantizar la calidad del

producto que está comprando.

PREGUNTA 8

El 96.7% afirma que tiene un mejor manejo del sistema de producción, esto nos indica el

beneficio de implementar el área de serigrafía para programar de forma rápida la secuencia de

la producción.

PREGUNTA 9

El 96.7% considera que hay mayor número de clientes al implementar el área de serigrafía,

llegando a incrementar al 100%, debido a que se da facilidades en la variación de diseños y

cantidades optimas que se requieren de productos para el mercado, lo que da oportunidad de

innovar con nuevas líneas de productos.

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PREGUNTA 10

El 100% de las personas encuestadas considera que pueden cumplir con la entrega del

producto porque a diferencia de otras empresas que no cuentan con el área de serigrafía, no

tienen la incertidumbre de saber si el estampado que se manda a un tercero llegaría a tiempo

para continuar el proceso.

PREGUNTA 11

El 100% afirma que se beneficia de varias formas a la empresa implementando el área de

serigrafía, esto indica la importancia de hacer propia dicha área para generar mayor

crecimiento productivo. Los beneficios son de tiempo en el proceso de producción, ahorro en

costos por servicio de estampado y reducción de costos por producto para hacer más

competitivo el precio de venta.

PREGUNTA 12

El 100% dice que el área de serigrafía propio da mayor libertad de programar la producción sin

depender de un tercero, esto demuestra la satisfacción que lleva manejar el proceso dentro de

la empresa.

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Análisis de resultados a empresas sin el área de serigrafía

PREGUNTA 1

El 86.7% de los afirma que es preferible tercerizar el área de serigrafía, esto debido a que les

resultaría difícil implementarlo por la falta de conocimientos y además de tener su capital de

trabajo destinado para producir más volúmenes, por lo que les resulta por el momento más

factible tercerizar.

PREGUNTA 2

El 86.7 % de los encuestados requiere el trabajo de serigrafía para al menos el 50% de sus

productos, ya sea para un pequeño logo de la marca, se usa el estampado al menos en parte

de la prenda

PREGUNTA 3

El 80% de las personas encuestadas confirma que el tercerizar el área de serigrafía le

ocasiona demoras, por diferentes motivos, pero el principal de todos es el tiempo que se tiene

que esperar para que te entreguen el producto. Los talleres de estampado no solo trabajan con

un solo cliente sino que ellos buscan tener trabajo continuo, es por ello que tratan lo más

posible de acumular trabajo, dejando en cola a los clientes.

PREGUNTA 4

El 53.3% dice que si se puede cumplir con la entrega del producto a tiempo tercerizando el

área de serigrafía, lo que confirma el resultado de la pregunta anterior, en algunas ocasiones la

demora pude afectar el proceso de producción en la empresa debido a la demora del servicio

de estampado que a veces poder tardar más de lo planeado.

PREGUNTA 5

Un 86.7% dice que se eleva la cantidad promedio de producción para su empresa si contaran

con el área de serigrafía ya que se podría aumentar los diseños de cada producto,

principalmente en polos para tener variedad, esto es lo que mucho atrae a los clientes en el

mercado.

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PREGUNTA 6

El 90% de los encuestados consideran que se aumenta el número promedio de clientes debido

a que se maneja de manera más amplia la cantidad de diseños que se crean por cada modelo

de prenda y como dicho anteriormente, esto atrae a más clientes.

PREGUNTA 7

El 73.3% de los encuestados responden que implementar el área de serigrafía pude aumentar

la cantidad de productos defectuosos, porque al comienzo al ser un área nueva para la

empresa, no se cuenta con la experiencia necesaria por lo que primero se requiere de un

tiempo para que la cantidad de fallas se reduzcan, otro motivo es la variedad de productos que

se pueden fabricas con varios diseños de estampado.

PREGUNTA 8

El 93.3 % afirma que si se requiere de mucho espacio para implementar el área de serigrafía,

porque se necesita de un amplio ambiente para el manejo de los cuadros de estampado,

mesas lineales de 6 hasta 32 estaciones con un largo de hasta 12 metros, maquinas tipo pulpo

mecánicas y automáticas que llegan a medir 5 metros de diámetro y sobre todo la ventilación

debido a que se manejan insumos con alto grado de toxicidad y dañinos para el ser humano si

se inhalan

PREGUNTA 9

Para la empresa grande el 93.9% de los encuestados piensa que si es costoso implementar el

área de serigrafía por el espacio que se necesita y el cual va a ocupar las maquinas necesarias

para satisfacer la producción por lo que se requiere de una inversión significativa para ellos.

El 70% también dice que es costoso implementar el are de serigrafía en una empresa si esta

es mediana porque se considera que el espacio necesario va a ser de consideración para

ellos.

El 50% de los encuestados dice que es costoso si se implementa el área de estampado en una

empresa chica mientras que el 50% dice que no es costoso, ello se justifica al costo que

llevaría empresas que no cuentan con el espacio suficiente ya que tendrían afrontar el costo

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de alquiler, en cambio hay otras empresas que si cuentan con el espacio suficiente para

implementar el área de serigrafía.

PREGUNTA 10

El 90% de las personas encuestadas afirma que se reducen los costos si contaran con un área

de serigrafía propio porque ya no se invertiría en transporte y además resultan más económico

porque los insumos no tienen un costo significativo, además el cambio de diseño en los

cuadros de estampado resulta ser más barato. Ya que antes se tenía que tercerizar este

trabajo y costo era por cuadro.

PREGUNTA 11

Para el 93.3% de las personas encuestadas, si se requiere de mucho personal al implementar

el área de serigrafía porque en la grande empresa se requiere muchos volúmenes de

producción.

Del mismo modo, un 80% opina que se da lo mismo si se tratase de una mediana empresa.

Pero el 80% de personas dice que no se requiere de mucho personal lo que ayuda a confirmar

con la pregunta 9 que es conveniente implementar el área de serigrafía para empresas chicas

ya que no resulta ser muy costoso.

PREGUNTA 12

El 100% de las personas afirma que se incrementa la rentabilidad de la empresa al

implementar el área de serigrafía.

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Calculo de tiempo para realizar la producción de 1000 polos.

Para calcular el tiempo en que se demora estampar un polo con diseño a cuatro colores, se

calculó en base a los datos obtenidos en una fábrica que cuenta con el área de serigrafía

propio.

Primero calculamos los suplementos del trabajo.

-Turno de 8am a 6 pm.

-1 hora de refrigerio.

-15 minutos para limpiar el área de trabajo.

-Tiempo total= 8 horas – 480 minutos.

Factor suplemento:

-Tiempo= 2.56%.

-Suplementos constantes= 9%.

-Suplemento por trabajar de pie= 2%.

-Por monotonía física= 2%.

Suplementos Totales = 15.56%.

Obtenido el factor suplemento, podemos calcular con mayor exactitud el tiempo en la

producción de 1000 polos con diseño a cuatro colores (Ver anexo 10).

Por el cálculo del tiempo que demora el grabado del cuadro se obtuvo lo siguiente:

Área de grabado: 1611 segundos -> tiempo estándar= 1611*1.1556 = 1861.67 segundos.

(Ver anexo 12).

Si vamos a realizar un estampado de 4 colores, se debe de hacer el grabado 4 veces en 4

cuadros.

Grabado total: 1861.67 segundos X 4 = 7446.68 segundos = 124.11 minutos.

Ahora por el cálculo del tiempo en estampar el diseño en 4 colores (Ver anexo 10) obtenemos

el siguiente resultado:

Tiempo estampado: 80 segundos -> tiempo estándar= 80*1.1556 = 92.448 segundos.

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Para la producción de 1000 polos da un tiempo total de 92448 segundos, es decir 1540.8

minutos, pero para el trabajo se va a usar 3 operarios por lo que el tiempo se reduce a 513

minutos porque se pueden repartir las actividades del proceso (Ver anexo 5).

Finalmente para fijar el estampado en la prenda se usa una plancha de fijado o un horno, en

los dos casos el tiempo que demora este proceso es de 8 segundos por prenda.

Fijado: 8 segundos X 1000 = 8000 segundos = 133.33 minutos.

Sumando todos los tiempos de cada proceso:

-Grabado: 124.11 minutos.

-Estampado: 513 minutos.

-Fijado: 133.33 minutos.

Total: 770.44 minutos.

El tiempo que nos puede tomar realizar la producción de 1000 polos solo en estampado es de

771 minutos, lo que da un aproximado de 13 horas de trabajo.

Figura 5: Tiempo de espera por el proceso de estampado.

Elaboración propia.

Como se ve en el grafico la espera se reduce en 4 días al implementar el área de serigrafía en

la empresa.

0

1

2

3

4

5

6

7

antes despues

TIEMPO DE ESPERA POR EL PROCESO DE ESTAMPADO

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ANALISIS FINANCIERO

Para la elaboración del flujo de caja, se utilizó datos obtenidos en los anexos, con una demanda

mínima de producción en polos al año. El horizonte de evaluación es de 10 años.

Figura 6: VAN del proyecto.

Elaboración Propia.

Año 0 1 2 3 4Precio 20.00S/ 20.00S/ 20.00S/ 20.00S/

Ventas (unidades) 36000 37440 38938 40495

%Incremento Ventas 0 4% 4% 4%

Costo variable unitario 8.00S/ 8.00S/ 8.00S/ 8.00S/

Año 0 1 2 3 4Ingresos 720,000.00S/ 748,800.00S/ 778,752.00S/ 809,902.08S/

Costos Fijos 50,400.00-S/ 50,400.00-S/ 50,400.00-S/ 50,400.00-S/

Costos Variables 288,000.00-S/ 299,520.00-S/ 311,500.80-S/ 323,960.83-S/

-Depreciación Maquinarias 2,010.00S/ 2,010.00S/ 2,010.00S/ 2,010.00S/

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 383,610.00S/ 400,890.00S/ 418,861.20S/ 437,551.25S/

Impuesto a la renta 115,083.00-S/ 120,267.00-S/ 125,658.36-S/ 131,265.37-S/

Utilidad Neta o Utilidad después de

impuestos (UDI) 268,527.00S/ 280,623.00S/ 293,202.84S/ 306,285.87S/

+Depreciación Maquinarias 2,010.00-S/ 2,010.00-S/ 2,010.00-S/ 2,010.00-S/

Capital de Trabajo 108,000.00-S/ 4,320.00-S/ 4,492.80-S/ 4,672.51-S/ 4,859.41-S/

Flujo de Caja Libre 108,000.00-S/ 262,197.00S/ 274,120.20S/ 286,520.33S/ 299,416.46S/

5 6 7 8 9 1020.00S/ 20.00S/ 20.00S/ 20.00S/ 20.00S/ 20.00S/

42115 43800 45551 47374 49268 51239

4% 4% 4% 4% 4% 4%

8.00S/ 8.00S/ 8.00S/ 8.00S/ 8.00S/ 8.00S/

5 6 7 8 9 10842,298.16S/ 875,990.09S/ 911,029.69S/ 947,470.88S/ 985,369.72S/ 1,024,784.50S/

50,400.00-S/ 50,400.00-S/ 50,400.00-S/ 50,400.00-S/ 50,400.00-S/ 50,400.00-S/

336,919.27-S/ 350,396.04-S/ 364,411.88-S/ 378,988.35-S/ 394,147.89-S/ 409,913.80-S/

2,010.00S/ 2,010.00S/ 2,010.00S/ 2,010.00S/ 2,010.00S/ 2,010.00S/

456,988.90S/ 477,204.05S/ 498,227.82S/ 520,092.53S/ 542,831.83S/ 566,480.70S/

137,096.67-S/ 143,161.22-S/ 149,468.34-S/ 156,027.76-S/ 162,849.55-S/ 169,944.21-S/

319,892.23S/ 334,042.84S/ 348,759.47S/ 364,064.77S/ 379,982.28S/ 396,536.49S/

2,010.00-S/ 1,005.00S/ 1,005.00S/ 1,005.00S/ 1,005.00S/ 1,005.00S/

5,053.79-S/ 5,255.94-S/ 5,466.18-S/ 5,684.83-S/ 5,912.22-S/ 153,717.68S/

312,828.44S/ 329,791.90S/ 344,298.29S/ 359,384.94S/ 375,075.06S/ 551,259.17S/

VPN 1,873,017.65S/

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APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA LEAN

Uso de la herramienta 5S:

Primero: Seleccionar (SEIRI).

Los materiales que tenemos en el área de serigrafia, tales como la tinta, aditivos emulsiones, se

seleccionan, separando los productos que sirven de los que no sirven, hay tintas que por su

composición tienen una duración limitada, por lo que al acumularse el sobrante, puede haber

confusión al hacer uso de material que probablemente ya no sea el indicado para la producción,

ello mejora la calidad del producto final y garantiza la durabilidad de la prenda.

En el caso de la tinta plastisol, esta puede durar 5 años ya que no se mescla con aditivos, a

comparación de las tintas al agua cuya duración es de 9 meses conservado en las mejores

condiciones y la tinta discharge que por la mezcla con diversos componentes, la duración se

reduce a solo 3 días.

Segundo: Ordenar (SEITON).

Los diversos materiales que tienen uso constante se agruparan en anaqueles con su etiqueta

para identificarlos fácilmente, las tintas se agruparan de acuerdo a tipo de producto como se

indica en la siguiente imagen:

Figura 7: Orden de los insumos en el anaquel.

Elaboración propia.

Tercero: Limpiar (SEISO).

Al ser la serigrafia un trabajo con pinturas, al terminar la jornada se lavan los cuadros utilizados

al igual que las maquinas que pese a que se tenga mucha prevención, es inevitable que un resto

6to lugar

5to lugar

1er lugar

2do lugar

3er lugar

4to lugar

ADITIVOS

EMULSIONES

TINTA PLASTISOL

TINTA DISCHARGE

TINTA AL AGUA

PIGMENTOS

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de tinta quede cerca al lugar de trabajo, se hacer la revisión de las maquinas sobre todo al horno,

para verificar si los componentes tales como la faja, rejilla, y entrada de gas, están en buenas

condiciones.

Cuarto: Estandarizar (SEIKETSU).

Los operarios ya tienen conciencia de los procedimientos que deben realizar durante la jornada

de trabajo y como debe quedar el área al finalizar el día, esto se convierte en un hábito que se

regular con la verificación del encargado de área.

Quinto: Disciplina (SHITSUKE).

Se pueden evidenciar mejoras con respecto a cada subestación de trabajo, los operación se

adecuan mejor a su puesto al informar al encargado de área sobre propuestas de mejora que

agilicen el proceso.

DISCUSION

El área de serigrafía da muchos beneficios para la empresa, el primero y más importante es la

calidad que se obtiene en el producto final, al tener como propio el proceso, el control de los

insumos a utilizar será mejor, ya que existen una variedad de insumos de diferentes precios

pero para garantizar la calidad y el acabado del estampado, la empresa usara insumos solo de

la marca Printop, cuyo costo puede llegar a ser 3 veces más a comparación de otras marcas,

pero da garantía en el acabado, además que cuenta con una página web en donde informan

toda la característica del producto, recomendaciones para su uso y el contenido químico

El tiempo resulta ser fundamental para el avance de la producción, al manejar esto la empresa

puede controlar el ciclo del proceso planificando de manera más óptima la cantidad de prendas

a confeccionar, los tiempos de plazo para la entrega de pedidos se reducen significativamente,

tal como se ilustra en el cuadro de la figura 5. Además la empresa no se ve afectada por

temporadas en donde la producción aumenta ya que el tercero puede llegar a tener un tiempo

en cola de muchos días para realizar el trabajo.

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CONCLUSIONES

El tiempo que se ahorra al tener un área de serigrafía propio es importante para acelerar los

volúmenes de producción al 150%, debido a que el flujo de trabajo se vuelve continuo, el

control de cada proceso se maneja de forma más detallada lo que da un producto mejor

elaborado dando valor agregado con mejores insumos.

Se puede cumplir con la entrega de productos a tiempo si la empresa cuenta con un área de

serigrafía propio, existe mucha incertidumbre si el trabajo se tercerizar a otra empresa, ya que

puede llegar a demorar hasta 6 días según el orden establecido por la otra empresa, ello

puede afectar con la entrega de productos a tiempo y hace que los clientes pierdan la

confianza. Al contar con un área propia de serigrafía, la mejora en el tiempo de entrega del

producto terminado llega a ser un 80% más rápido que antes.

La rentabilidad que se llega a alcanzar es de 370% calculado por el ahorro que se obtiene al

realizar dentro de la empresa el proceso de estampado el cual es de S/. 2,360 soles para una

producción de 1000 polos ya que el costo es S/. 370 soles a comparación de llevarlo a un

tercero que cobraría S/. 3,000 soles.

Se ha comprobado que hay posibilidad de realizar trabajos de serigrafía a otras empresas

porque existe un 86.7% de personas que prefieren tercerizar el área de serigrafía por diversos

factores como la eventualidad del proceso para sus productos y el espacio que requieren ellos

para armar la estructura no es manejable.

Se obtiene mayor beneficio en el sistema de producción al llevar el proceso dentro de la

empresa porque ya no se regenera dependencia, después del corte la demora a la etapa de

costura disminuye al 200%, lo que antes era 6 días de espera para continuar con el proceso se

convierte en solo 2 días.

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El numero promedio de clientes aumenta al 90% debido a la variedad de productos que puede

llegar a ofrecer, ya no se hacen producciones en volúmenes grandes para generar stock, ahora

se calcula la cantidad necesaria por tipo de diseño que los clientes demanden, ello ocasiona

atracción de nuevos clientes lo que genera la necesidad incrementar la cantidad promedio de

producción.

RECOMENDACIONES

Contratar mano de obra especializada y con experiencia permite disminuir significativamente

los errores durante el proceso de estampado y pérdidas por el mal uso que el trabajador puede

dar a las máquinas y herramientas de trabajo.

Aplicar herramientas de mejora continua ayudaría a establecer con mayor exactitud el ciclo de

trabajo del proceso productivo al tener todas las áreas controladas dentro de la empresa.

Para un mejor manejo de costos y poder determinar con exactitud se puede utilizar un flujo de

caja al final de cada periodo mensual de trabajo, ello permite conocer con mayor claridad la

rentabilidad que puede llegar a tener la empresa.

Promocionar el servicio de estampado a empresas que lo requieran eventualmente para

generar ingresos alternos, contratando más personal dependiendo de la cantidad de trabajo

que se reciba, ello genera mayor rentabilidad a la empresa con ayuda de otro mercado.

La mejora de tiempo en la medición del trabajo ayudara a tener mejor control de cada proceso

de confección estableciendo el tiempo necesario de cada sub proceso hecho por el operario

para mejorar la calidad de prendas que se elaboren.

Realizar un estudio de mercado de acuerdo a la demanda de cada cliente para calcular un

pronóstico de los productos con mayor demanda y no desabastecer al mercado que genera

mayor ingreso a la empresa. El sistema de costos ABC ayudaría a saber la prioridad que se debe

dar a cada producto.

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ANEXOS

ANEXO 1 - INVERSION PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE SERIGRAFIA

Elaboración Propia.

MATERIAL CANTIDAD COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

Marco de serigrafía 70x90 12 S/. 90.00 S/. 1,080.00

Marco de serigrafía 50x60 12 S/. 50.00 S/. 600.00

Marco de serigrafía 40x50 20 S/. 30.00 S/. 360.00

Marco de serigrafía 25x30 10 S/. 15.00 S/. 150.00

Mesa de revelado 80x100 1 S/. 500.00 S/. 500.00

Bracero 60 cm 6 S/. 40.00 S/. 240.00

Bracero 40 cm 6 S/. 35.00 S/. 210.00

Bracero 30 cm 10 S/. 30.00 S/. 300.00

Bracero 15 cm 5 S/. 20.00 S/. 100.00

Estufa 2 S/. 80.00 S/. 160.00

Balón de gas 2 S/. 50.00 S/. 100.00

Estación de lavado 1 S/. 300.00 S/. 300.00

Mesa lineal X32 estaciones 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Pulpo mecánico X8 estaciones 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

Plancha de fijado 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Horno de secado 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

COSTO TOTAL S/. 20,100.00

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ANEXO 2 - INVERSION PARA ELABORAR 1000 ESTAMPADOS

Para una producción de 1000 polos a cuatro colores en diseño 40x50

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

TOTAL

AQP Plus base 6 Kilo S/. 40.00 S/. 240.00

Pigmento negro 200 Gramos S/. 10.00

Pigmento rojo 200 Gramos S/. 10.00

Pigmento verde 50 Gramos S/. 3.00

Blanco 50 Gramos S/. 3.00

Malla 40X50 1 Unidad S/. 10.00 S/. 5.00

Emulsión 100 Gramos S/. 5.00

Cinta adhesiva 1 Unidad S/. 2.00 S/. 2.00

Aditivo retardante 6 Unidad S/. 8.00 S/. 48.00

Impresión en positivo 4 Unidad S/. 6.00 S/. 24.00

Diseño 1 Unidad S/. 10.00 S/. 10.00

COSTO TOTAL S/. 360.00

Elaboración Propia.

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ANEXO 3 - GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION TOTAL

Salario maestro de serigrafía S/. 1,500.00

Salario ayudante X2 S/. 2,000.00

Alquiler de local S/. 500.00

Cuenta de luz S/. 150.00

Cuenta agua S/. 50.00

TOTAL S/. 4,200.00

Elaboración Propia.

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ANEXO 4 - CUADRO DE COSTO POR SERVICIO DE ESTAMPADO A OTRA EMPRESA

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO

UNITARIO

TOTAL

Diseño Mr. Strong. a 4 colores con

tinta al agua

1000 S/.

3.00

S/.

3,000.00

Polo jersey 30/1

Elaboración Propia.

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ANEXO 5 - ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL AREA DE SERGIGRAFIA

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Pre- secado La pieza de tela después

de estampar, se seca por

poco tiempo para que no

manche el cuadro al

estampar el siguiente

color.

Retirar pieza de tela estampada Se retira la pieza

estampada de la estación

de trabajo para colocar

otra nueva.

Poner pieza de tela a estampar Se coloca la nueva pieza

para continuar con el

proceso

Insertar pieza de tela al horno o plancha de fijado Se coloca las piezas

terminadas de estampar

extendiendo los bordes en

la base

Agrupar las piezas estampadas Al tener las piezas

estampadas y fijadas, se

agrupan y contabilizan

Estampar pieza de tela Se inyecta la masa de

color a la pieza de tela a

travez del cuadro con

ayuda del bracero.

Grabado de diseño Mediante un proceso se

copia el diseño a la malla

del cuadro

Elaboración Propia.

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ANEXO 6 - FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE ESTAMPADO

Elaboración Propia.

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ANEXO 7 - PLANTA PRIMER NIVEL FABRICA ARTEXTILES

Elaboración Propia.

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ANEXO 8 - PLANTA SEGUNDO NIVEL FABRICA ARTEXTILES

Elaboración Propia.

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ANEXO 9 - DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. DISEÑO 1

Elaboración Propia.

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ANEXO 10 - DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. DISEÑO 2

Elaboración Propia.

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ANEXO 11 - DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. DISEÑO 3

Elaboración Propia.

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ANEXO 12 - DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. GRABADO DEL DISEÑO

Elaboración Propia.

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ANEXO 13 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N° Actividades

2017

Ene Feb Mar Abr May Jul Ago Sept Oct

1 Charla informativa

2

Inscripción para el curso de

tesis

3

Primera presentación del

plan de tesis

4

Segunda presentación del

plan de tesis

5

Tercera presentación del

plan de tesis

6

Primer simulacro de

sustentación oral del plan

de tesis

7

Ultimo día de entrega del

plan de tesis

8

Fecha límite de corrección

y entrega del plan de tesis

9

Fecha límite de entrega del

primer informe

10

Segundo simulacro de

sustentación oral

11

Fecha límite de entrega del

segundo informe

12

Tercer simulacro de

sustentación oral

13

Fecha límite de entrega del

informe final

14 Coordinación con jurados

15

Levantamiento final de

observaciones del jurado

16 Sustentación de la tesis

Elaboración Propia.

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ANEXO 14 - PRESUPUESTO

N° Concepto

Unidad de

medida Cantidad

Costo por

unidad Total

1 Computadora unidad 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

2 Impresora unidad 1 S/. 450.00 S/. 450.00

3 Papelería millar 1 S/. 20.00 S/. 20.00

4 Anillado unidad 5 S/. 8.00 S/. 40.00

5 Empastado unidad 5 S/. 40.00 S/. 200.00

6 USB unidad 3 S/. 20.00 S/. 60.00

7 Laptop unidad 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

8 Cámara unidad 1 S/. 630.00 S/. 630.00

9 Viáticos unidad 20 S/. 30.00 S/. 600.00

Total S/. 7,000.00

Elaboración Propia.

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