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MEJORA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA IMPORHERRAJES UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE TRABAJO
LAURA MARCELA PANCHANO MENA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
SANTIAGO DE CALI 2014
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MEJORA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA IMPORHERRAJES UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL ESTUDIO DE TRABAJO
LAURA MARCELA PANCHANO MENA
Pasantía Institucional para optar al título de Ingeniera Industrial
Director GIOVANNI ARIAS CASTRO
Ingeniero Industrial
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
SANTIAGO DE CALI 2014
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Nota de aceptación: Aprobado por el comité de grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar el título de Ingeniera Industrial.
JOSÉ HARVEY JARAMILLO
Jurado
Santiago de Cali, 4 de agosto de 2014
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AGRADECIMIENTOS
Doy gracias a Dios por la fortaleza y sabiduría que me dio para alcanzar este gran logro, no solo en la realización de este proyecto sino durante toda la carrera; a mi familia por su apoyo incondicional, principalmente a mi madre por tanto amor, comprensión y dedicación. Agradezco también a todos los profesores que participaron en mi formación profesional y me aportaron tantos conocimientos, no solo a nivel académico sino también para mi crecimiento personal. Finalmente quiero agradecer a la empresa Imporherrajes por la oportunidad brindada y el apoyo que tuve por parte de las personas que la conforman durante el proceso de realización de este proyecto.
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CONTENIDO
pág. GLOSARIO 13
RESUMEN 15
INTRODUCCIÓN 16
ANTECEDENTES 18 1.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 21 2.
2.1 ENUNCIADO 21 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 22
JUSTIFICACIÓN 23 3.
OBJETIVOS 24 4.
4.1 OBJETIVO GENERAL 24 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24
MARCO TEÓRICO 25 5.
5.1 MARCO REFERENCIAL 25 5.1.1 Estudio del trabajo 25 5.1.2 Estudio de métodos 28 5.1.2.1 Símbolos empleados en los cursogramas 28 5.1.2.2 Cursograma sinóptico del proceso 29 5.1.2.3 Cursograma analítico 29 5.1.2.4 Diagrama bimanual 29 5.1.3 Medición del Trabajo 29 5.1.3.1 Estudio de tiempos 30 5.1.3.2 Estudio de tiempo con cronómetro 30 5.1.3.3 Selección del trabajador 31 5.1.3.4 Muestreo del trabajo 31 5.1.3.5 Tiempos de trabajo 31 5.1.3.6 El tiempo observado (To) 31
6
5.1.3.7 El factor de ritmo (FR) o valoración (V) 32 5.1.3.8 El Tiempo Normal (TN) 32 5.1.3.9 Los Suplementos de Trabajo (S) 32 5.1.3.10 El Tiempo Tipo o Estándar (TE) 33
DESAROLLO DEL TRABAJO 34 6.
6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 34 6.1.1 Actividad económica 34 6.1.2 Sector al que pertenece la empresa 34 6.1.3 Reseña histórica 34 6.1.4 Misión 35 6.1.5 Visión 35 6.1.6 Objetivos 35 6.1.7 Área de producción. 35 6.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 36 6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS 38 6.3.1 Patas de acero inoxidable rectas 38 6.3.1.1 Materia prima 39 6.3.1.2 Maquinaria y equipo 40 6.3.2 Patas para muebles y cocina 40 6.4 ESTUDIO DE MÉTODOS 42 6.4.1 Método actual 42 6.4.1.1 Cartas de proceso 42 6.4.1.2 Diagramas de recorrido 46 6.4.1.3 Cursogramas sinópticos 49 6.4.1.4 Cursogramas analíticos del material 53 6.4.1.5 Diagramas bimanuales 65 6.4.1.6 Análisis del método de trabajo actual 73 6.4.2 Método mejorado 77 6.4.2.1 Cartas de proceso 77 6.4.2.2 Cursograma analítico del material 81 6.5 ESTUDIO DE TIEMPOS 91 6.5.1 Suplementos 92 6.5.2 Determinación del tiempo estándar de cada operación 92 6.5.2.1 Tiempo estándar pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico 92
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6.5.2.2 Tiempo estándar pata especial 94 6.5.2.3 Tiempo estándar pata con flanche en acero 96
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 99 7.
7.1 COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS 99 7.2 PRODUCTIVIDAD 99
CONCLUSIONES 101 8.
RECOMENDACIONES 102 9.
BIBLIOGRAFÍA 103
ANEXOS 105
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LISTA DE CUADROS
pág.
Cuadro 1. Símbolos empleados en los cursogramas 28
Cuadro 2. Valoración de ritmos de trabajo. 32
Cuadro 3. Tabla de suplementos 33
Cuadro 4. Diámetros y alturas de las patas de acero inoxidable. 39
Cuadro 5. Porcentaje de los suplementos 92
Cuadro 6. Descripción de los elementos pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico
93
Cuadro 7. Tiempos cronometrados y tiempo estándar pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico
94
Cuadro 8. Descripción de los elementos pata especial 95
Cuadro 9. Tiempos cronometrados y tiempo estándar pata especial 96
Cuadro 10. Descripción de los elementos patas con flanche en acero 97
Cuadro 11. Tiempos cronometrados y tiempo estándar patas con flanche en acero
98
Cuadro 12. Comparación de tiempos 99
Cuadro 13. Productividades 100
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LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Contenido del estudio del trabajo 25
Figura 2. Etapas del Estudio del Trabajo 26
Figura 3. Componentes del tiempo total del trabajo 27
Figura 4. Medición del trabajo 30
Figura 5. Diagrama del área de producción 36
Figura 6. Organigrama área de producción 36
Figura 7. Esquema de pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico
38
Figura 8. Materia prima utilizada en la fabricación de patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico
39
Figura 9. Máquinas y equipo utilizado para la fabricación de las patas 40
Figura 10. Plano de pata de 2’’ x 74 cm Especial 41
Figura 11. Plano de pata de 72 cm flanche en acero 41
Figura 12. Distribución de planta y recorrido método actual patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico
47
Figura 13. Distribución de planta y recorrido método actual pata especial
48
Figura 14. Distribución de planta y recorrido método actual pata con flanche en acero
49
Figura 15. Cursograma sinóptico método actual pata de acero inoxidable recta con nivelador plástico
50
Figura 16. Cursograma sinóptico método actual pata especial 51
10
Figura 17. Cursograma sinóptico método actual pata con flanche en acero
52
Figura 18. Cursograma analítico del material pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico método actual
53
Figura 19. Cursograma analítico del material pata especial método actual
57
Figura 20. Cursograma analítico del material método de trabajo actual de fabricación de patas con flanche en acero
62
Figura 21. Diagrama bimanual método actual operación Corte de tubo. 66
Figura 22. Diagrama bimanual método actual operación Refrentado 67
Figura 23. Diagrama bimanual método actual operación Soldadura de rosca a la arandela
68
Figura 24. Diagrama bimanual método actual operación Soldadura de arandela y rosca al tubo
69
Figura 25. Diagrama bimanual método actual operación Soldadura de flanche
70
Figura 26. Diagrama bimanual método actual operación Brillo en torno 71
Figura 27. Diagrama bimanual método actual operación Lijar 72
Figura 28. Diagrama bimanual método actual operación Colocar nivelador
72
Figura 29. Diagrama bimanual método actual operación empaque y almacenamiento
73
Figura 30. Cursograma analítico del material pata inoxidable recta con nivelador de plástico método mejorado.
81
Figura 31. Cursograma analítico del material pata especial método mejorado.
84
11
Figura 32. Cursograma analítico del material pata con flanche en acero método mejorado.
87
Figura 33. Tabla de tiempos
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LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo A. Productos por línea de la empresa Imporherrajes 105
Anexo B. Diagrama bimanual patas especiales 106
Anexo C. Diagrama bimanual pata con flanche en acero 112
Anexo D. Distribución de planta propuesta 116
Anexo E. Tiempo estándar pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico método actual
117
Anexo F. Tiempo estándar pata especial método actual 119
Anexo G. Tiempo estándar pata con flanche en acero método actual 121
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GLOSARIO
DIAGRAMA DE PROCESO: representación gráfica de una secuencia de actividades, dentro de un proceso, los cuales se identifican mediante símbolos de acuerdo su naturaleza. ELEMENTO: parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. ESTUDIO DE TIEMPOS: esta técnica se basa en la medición del contenido del trabajo, incluyendo los suplementos por fatiga y retrasos inevitables. En éste se establece un tiempo estándar para llevar a cabo una tarea dada. MEDICIÓN DEL TRABAJO: aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución establecida. MORDAZA: permite sujetar las piezas en el tornillo de banco. OBSERVADOR: persona que realiza la toma de tiempos de una operación dada. REFRENTADO: actividad donde se mecaniza el extremo de la pieza, en el plano perpendicular al eje de giro; esta operación se realiza en el torno. REGRESO A CERO: técnica de estudio de tiempos en la que una vez leído el cronometro en el punto terminal de cada elemento, el tiempo se regresa a cero. SUPLEMENTO: tiempo que se agrega al tiempo normal con el objeto de compensar las demoras personales, inevitables y por fatiga.
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SUPLEMENTOS DE TRABAJO: las interrupciones que precisa el operario para sus necesidades personales y para recuperarse de la fatiga. Estas interrupciones de trabajo son denominadas suplementos. TIEMPO DE PRODUCCIÓN: tiempo durante el cual una máquina lleva a cabo la fabricación de los productos. TORNO: máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma geométrica por revoluciones. VALORACIÓN: es un valor de 0 a 1 que se le asigna al desempeño del colaborador teniendo en cuenta la forma y velocidad con que ejecuta la operación, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta.
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RESUMEN
Este proyecto, consistió en la realización de un estudio del trabajo para el proceso de producción de tres productos, de la empresa metalmecánica Imporherrajes. Con ello, se pudo medir y documentar los procesos de fabricación mediante el análisis de las actividades que se llevan a cabo para la producción de cada pieza estudiada. Dichas piezas corresponde a las líneas de productos con mayor demanda en la empresa. El desarrollo de un estudio de métodos y tiempos para los procesos empleados en las líneas de productos seleccionadas permitió una visualización gráfica de los procesos y de esta manera identificar falencias y problemáticas, con lo que se pudo plantear propuestas que ayudaron al mejoramiento de los métodos de trabajo con el fin de aumentar la productividad en la empresa estudiada. Palabras claves: tiempos, movimientos, estandarizar, productividad.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, en un mundo globalizado y ante la dinámica de una competencia agresiva en la industria metalmecánica, es indispensable que las empresas se preocupen por realizar cambios enfocados en el aumento de los niveles de productividad y competitividad. En cuanto a la productividad, ésta se incrementa cuando se mejora la utilización de los recursos que se destinan a la fabricación de los productos; esto se puede lograr con base en estudios de medición de los procesos que lleven a una normalización y estandarización, que permiten obtener datos e información para una correcta toma de decisiones referente a los cambios que se deben hacer para lograr el incremento de la eficiencia en el proceso de producción. De esta manera, lo que se logró con la ejecución de este proyecto fue realizar un estudio del trabajo para la fabricación de patas de acero inoxidable rectas, patas especiales y patas con flanche en acero de la empresa metalmecánica Imporherrajes, con lo que se pudo mejorar su proceso productivo, mediante la eliminación de tiempos muertos y actividades que no generan valor al producto manufacturado, lo que ayudó a la reducción de los costos de fabricación y aumento de sus utilidades.
Para cumplir con el propósito de este proyecto se planteó una metodología de tipo descriptiva, que se desarrolló en tres etapas; la primera de ellas consistió en describir el método actual de trabajo mediante la observación directa del proceso productivo y el recorrido de los materiales con el fin de ajustar dicho proceso, la segunda en plantear ideas e implementar algunas mejoras que contribuyeron al aumento de la productividad y en la última se determinaron los tiempos del proceso para estandarizarlos. En función de lo anterior, para la el proceso de producción de las patas en la empresa Imporherrajes, fue de gran relevancia la implementación de este estudio porque se pudo obtener una visualización gráfica de sus procesos, efectuando de esta manera un análisis que permitió determinar los tiempos de producción, estimar costos de fabricación, su capacidad productiva y también el planteamiento
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de un mejor método para el desarrollo del trabajo que garantice la calidad del proceso y de los productos. El presente trabajo consta de nueve capítulos, en donde los tres primeros capítulos recogen información acerca del problema, los objetivos que se plantean para la solución del mismo y su respectiva justificación. En el cuarto capítulo se encuentra los antecedentes. El quinto capítulo consta del marco teórico e incluye lo relacionado con los métodos y tiempos. El sexto capítulo está conformado por el desarrollo del proyecto, es decir, presenta los resultados del estudio de métodos, el método propuesto y el estudio de tiempos. Y Finalmente, el séptimo capítulo contiene el análisis de los resultados.
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ANTECEDENTES 1. Se encontraron otros casos similares al de la empresa Imporherrajes a nivel nacional e internacional, que se tomaron como apoyo para llevar a cabo este proyecto. A continuación se exponen algunas compañías que lograron una mejora gracias a la implementación de un estudio de trabajo. Lascano1 logró optimizar los métodos de trabajo en el proceso de construcción de máquinas para labrar madera en la empresa CIMA CASTRO mediante el estudio de tiempos. La metodología utilizada para llegar a tal fin consistió en primero seleccionar y registrar el método de trabajo que se estaba empleando en dicha empresa, apropiado para la construcción de máquinas para labrar madera, teniendo en cuenta las condiciones normales de trabajo; en segundo lugar se analizó y examinó sistemáticamente cada una de las actividades en que se deriva el trabajo y se propusieron las mejoras que se consideraron oportunas; y finalmente se desarrollaron y compararon los métodos de trabajo propuesto con los que se estaban empleando. De esta manera, se logró optimizar los métodos de trabajo en el proceso de construcción de varias máquinas, se realizó el rediseño de las partes que conforman la bancada de una máquina canteadora y se obtuvieron ventajas en cuanto a los tiempos totales de construcción de varias máquinas. Por su parte, Sánchez2 buscaba mejorar la línea de producción de clavos negros de una planta procesadora de alambres de acero, ya que durante su elaboración ciertas máquinas permanecían paradas. De esta manera, el autor realiza una evaluación de la eficiencia, desperdicios y costos para posteriormente realizar el planteamiento de la hipótesis, diagnóstico y análisis de los aspectos relacionados con los paros de las máquinas mediante el estudio de tiempos y realización de los diagramas correspondientes para la línea de producción seleccionada. Finalmente, plantea el mejoramiento del proceso, realiza un plan para su implantación y efectúa un análisis costo- beneficio de las mejoras planteadas. 1 LASCANO, Fernando. Optimización de los métodos de trabajo en el proceso de construcción de máquinas para labrar madera en la empresa CIMA CASTRO. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Faculta de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Industrial, 2010. 132 p. 2 SÁNCHEZ, Vicente. Mejoramiento de la línea de producción de clavos negros de una planta procesadora de alambres de acero. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Guayaquil: Escuela Politécnica del Litoral. Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, 2002. 554 p.
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El trabajo realizado por Cardona y Sanz3 consistió en la mejora de métodos y determinación de los tiempos estándar de producción en la empresa G&L Ingenieros Ltda. Dentro de la metodología utilizada para lograr su objetivo, ellos describieron detalladamente el método de trabajo del proceso de producción, recorrido del material procesado y a procesar con el fin de estandarizar las tareas que se llevan a cabo en cada área, luego realizaron un análisis de métodos en el área metalmecánica, lavado y pintura para presentar mejoras en la forma de la ejecución de las actividades y finalmente, determinaron el tiempo estándar de trabajo de las áreas de metalmecánica, lavado y pintura de la planta de producción. Como resultado de dicho estudio, lograron determinar el estándar de tiempos de producción en cada operación para la facilitar la programación de la producción, el control del rendimiento y los requisitos de la mano de obra y maquinaria; también elaboraron una tabla donde se presenta un plan de acción para replantear los procesos improductivos que se encontraron en la realización de la operaciones y como propuesta final se presentó una redistribución de la planta para tratar de disminuir los transportes en al menos un 76% para la obtención de una mayor eficiencia en las operaciones. En su trabajo, Ustate4 presentó un proyecto en donde llevó a cabo el estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa Metales y Derivados S.A. Para esto, el autor representó mediante diagramas, los estudios de métodos y tiempos de los operarios y determina el comportamiento de éstos dependiendo de la edad, hora y antigüedad y luego realiza el control y estandarización de los procesos productivos. De esta manera, logra plantear ideas y propuestas de mejoras, y obtiene información de importancia para la toma de decisiones en el proceso productivo de la empresa Metales y Derivados S.A., como por ejemplo, encontrar muchas actividades innecesarias que no son tomadas en cuenta a simple vista y llevar a tener un mejor sistema de costos en la empresa.
3 CARDONA, Luz y SANS, Diego. Proyecto propuesta de mejora de métodos y determinación de los tiempos estándar de producción en la empresa G&L Ingenieros Ltda. Trabajo de grado Tecnólogo Industrial. Pereira: Universidad Tecnóloga de Pereira. Programa de Tecnología Industrial, 2007. 107 p. 4 USTATE, Elkin. Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa Metales y Derivados S.A. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, 2007. 54 p.
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Por su parte, Quintero5 elaboró e implementó una propuesta de diagramas de procesos como herramientas necesarias para ajustar efectivamente el proceso productivo, y con ello determinar costos variables en la empresa FRIDVAL LTDA. La metodología utilizada para llegar a tal fin consistió en la realización de una descripción gráfica detallada mediante la elaboración de flujos de procesos, toma de los tiempos y movimientos por procesos, y finalmente implementación de los diagramas de procesos a nivel de la alta dirección. Con todo esto se logró eliminar los elementos u operaciones innecesarias que intervienen en el proceso productivo, estandarizar o normalizar los aspectos que intervienen en cada operación y determinar costos de producción, minimizar el tiempo requerido en la ejecución de trabajos, conservar los recursos y reducir los costos.
5 QUINTERO, Vanessa. Estudio de métodos y tiempos para la elaboración e implementación de diagramas de procesos ajustados efectivamente a la productividad y a los estándares exigidos para la empresa manufacturera de refrigeradores FRIDVAL LTDA. Trabajo de Grado Ingeniera Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Sistemas de Producción, 2008. 122 p.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 2.
2.1 ENUNCIADO En imporherrajes, la planeación de los procesos se basa principalemnte en la experiencia de algunos operarios, y las ordenes de producción no se dan de acuerdo al orden de llegada, sino de acuerdo a las inconformidades de los clientes; esto hace que se presentan muchas deficiencias, tales como la selección y definición inadecuada de operaciones, inexistencia de la documentación necesaria de los procesos, y el desconocimiento de cuánto tiempo se utiliza para producir un producto, desde la llegada de la materia prima hasta su transformación como producto terminado. Por tal motivo, se manifestó por parte de los directivos de la empresa Imporherrajes, la necesidad de plantear un estudio del trabajo para el análisis de los métodos actuales de trabajo de tres de sus productos con más demanda, para identificar falencias en los procesos y así mismo plantear propuestas que ayuden a mejorar el método de trabajo empleado para la manufactura de dichos productos. Si esto no se tiene en cuenta, el ciclo de tiempo del trabajo se vería afectado, disminuyendo de esta manera la productividad y a su vez las utilidades de la empresa. En ese orden de ideas, el problema central del presente proyecto es que la empresa Imporherrajes aún no cuenta con una visualización gráfica del proceso de producción de patas de acero inoxidable rectas y patas para escritorios y cocinas que permita la identificación de actividades improductivas, desconociendo también los tiempos de dicho proceso y su capacidad productiva, lo cual genera ausencia en los controles e incertidumbre en la toma de decisiones y dificultades para efectuar las mejoras pertinentes. De esta manera, con el planteamiento de mejores procedimientos y métodos para el desarrollo del trabajo en la producción de patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico y patas para escritorios y cocina, se podrá asegurar el
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cumplimiento de los requerimientos especificados para la manufactura de dicho producto, en el tiempo y con los recursos estimados. 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Siendo consecuente con lo enunciado anteriormente, este proyecto tiene como finalidad resolver la siguiente pregunta: ¿De qué manera el estudio del trabajo contribuirá al ajuste del proceso productivo de las patas de acero inoxidable rectas y patas para escritorios y cocina en la empresa Imporherrajes? Para dar solución a la pregunta anterior surgen las siguientes inquietudes: ¿De qué forma se puede describir el método actual de trabajo empleado en los
productos seleccionados? ¿Qué propuestas se pueden plantear para mejorar los métodos actuales de
trabajo de dichos procesos? ¿Cómo se pueden estandarizar los tiempos de producción en los productos
estudiados?
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JUSTIFICACIÓN 3. Cuando un trabajo es realizado por el hombre siempre se está buscando la forma de que éste se haga de la manera más eficiente posible; así, se trata de hallar el medio más económico de hacerlo y de establecer la cantidad de trabajo que debería hacerse en un periodo de tiempo determinado, con el fin de que la productividad sea alta y los costos de fabricación bajos. De esta manera, la realización de este proyecto es pertinente porque a partir de un estudio de métodos y tiempos se pueden estimar los costos de producción, obtener una visualización gráfica de sus procesos e información relevante que permita el planteamiento de un mejor método de trabajo que ajuste el proceso productivo de la línea de productos seleccionada de la empresa Imporherrajes y de esta manera poder aumentar su productividad. En ese orden de ideas, los beneficiaros con la realización de este proyecto son: La empresa, porque podrá realizar de una manera más eficiente su proceso productivo, aumentando su productividad, disminuyendo costos, y de esta manera obtener mejores ganancias. Los empleados, ya que con los métodos mejorados de trabajo propuestos podrán realizar las tareas con mayor facilidad y comodidad. Los clientes de la empresa, debido a que con la aplicación del estudio los procesos se agilizarán y por lo tanto habrá menos probabilidades de que el producto se retrase. La estudiante que realiza el proyecto, ya que le permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación académica como ingeniera industrial.
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OBJETIVOS 4.
4.1 OBJETIVO GENERAL Mejorar los procesos de producción de patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico y patas para escritorios y cocinas de la empresa Imporherrajes utilizando la técnica del Estudio del Trabajo con el fin de aumentar la productividad de la organización. 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Describir el método de trabajo empleado en la producción de los productos
seleccionados mediante un estudio de métodos, para normalizar las tareas que se llevan a cabo en este proceso.
Plantear propuestas de mejora para los métodos de trabajo del proceso en
mención, con el fin de aumentar la productividad. Determinar el tiempo estándar de trabajo de los procesos productivos, mediante
un estudio de tiempos para estandarizar los tiempos de producción.
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MARCO TEÓRICO 5. 5.1 MARCO REFERENCIAL 5.1.1 Estudio del trabajo. El estudio de trabajo es la aplicación de ciertas técnicas, que sirven para examinar sistemáticamente los métodos utilizados en la realización de las actividades y tareas con el fin de mejorar el uso eficaz de los recursos y establecer normas de rendimientos con respectos a dichas actividades.6 El estudio del trabajo tiene dos objetivos importantes: encontrar una mejor manera de realizar una tarea o actividad y determinar cuánto se debe tardar en la misma. Así, el estudio del trabajo consta de dos técnicas relacionadas entre sí: la primera, el estudio de métodos, y la segunda, la medición del trabajo. En la figura 1 se encuentra detallado en qué consiste el estudio de trabajo. Figura 1. Contenido del estudio del trabajo
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 2000
6 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT. Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. Ginebra: Limusa Editores, 2000. p. 17.
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El procedimiento para llevar a cabo un Estudio del Trabajo consta de ocho etapas esenciales, las cuales se encuentran detalladas en la figura 2. Figura 2. Etapas del Estudio del Trabajo
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 2000 Por otro lado, el tiempo total del trabajo, es decir, el tiempo que utiliza un trabajador o una máquina en la realización de una actividad u operación está constituido por el contenido básico del trabajo y por el tiempo total improductivo. El contenido básico del trabajo hace referencia a la fabricación de un producto o realización de una operación sin que haya pérdida de tiempo, en otras palabras, cuando el trabajo se realiza de manera perfecta; sin embargo, en la práctica
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existen ciertos elementos que le suman tiempo al contenido del trabajo los cuales componen el tiempo improductivo7. Dichos elementos se encuentran detallados en la figura 3. Figura 3. Componentes del tiempo total del trabajo
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 2000
7 Ibid., p. 11.
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5.1.2 Estudio de métodos. El estudio de métodos es el registro y examen crítico y sistemático de la manera como se realizan las operaciones, las actividades y procesos, con el fin de efectuar mejoras. En el estudio de métodos se distinguen siete fases esenciales: Seleccionar la tarea que ha de ser estudiada, definir los objetivos, registrar todos los hechos pertinentes, examinar críticamente los hechos, desarrollar un método mejor, establecer el nuevo método y mantener el nuevo método8. Para el análisis de los métodos se deben desarrollar diagramas de proceso y cursogramas. 5.1.2.1 Símbolos empleados en los cursogramas. En el cuadro 1 se encuentran los símbolos utilizados para representar todos los tipos de actividades o sucesos que se puedan dar en cualquier fábrica y con los que se hace constar en un cursograma todo lo referente a una operación o a un trabajo. Cuadro 1. Símbolos empleados en los cursogramas
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 2000
8 BSI. Glosary of terms used in management service. Citado por Ibid., p. 34.
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Las herramientas utilizadas en el estudio del presente proyecto fueron el cursograma sinóptico del proceso, el cursograma analítico del material y el diagrama bimanual, los cuales se definen a continuación: 5.1.2.2 Cursograma sinóptico del proceso. El cursograma sinóptico es un diagrama que muestra cómo suceden las principales operaciones e inspecciones, es decir, que en este diagrama sólo se anotan las operaciones principales y las inspecciones efectuadas para comprobarlas, sin tener en cuenta quién ni dónde las ejecutaron9. 5.1.2.3 Cursograma analítico. El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto, en el cual se señalan todos los hechos mediante el símbolo corresponda (ver cuadro 1). En este cursograma se utiliza además de los símbolos de operación e inspección, los de transporte, espera y almacenamiento. Puede ser del operario, del material y del equipo10. Cursograma analítico del operario. Diagrama en donde se registra lo que hace la persona que trabaja. Cursograma analítico del material. Diagrama en donde se registra como se manipula o trata el material. Cursograma analítico del hombre – máquina. Diagrama en donde se registra como se usa el equipo. 5.1.2.4 Diagrama bimanual. Muestra todos los movimientos realizados por ambas manos del operario indicando la relación entre ellas. 5.1.3 Medición del Trabajo. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida11. Dentro de estas técnicas se encuentran el muestreo del trabajo, la estimación estructurada, las normas de tiempo predeterminado y el estudio de tiempos con
9 OIT. Op. cit., p. 86 10 Ibid., p. 91. 11 BSI. Op. cit., p. 34
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cronómetro; ésta última técnica es la utilizada en el presente estudio. Este procedimiento se encuentra detallado en la figura 4. Figura 4. Medición del trabajo
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 2000 5.1.3.1 Estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. 12 El estudio de tiempos exige cierto material fundamental para su estudio: Cronómetro. Un tablero de observaciones. Formulario de estudio de tiempos. 5.1.3.2 Estudio de tiempo con cronómetro. El estudio de tiempos con cronómetro consiste en determinar con base en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para la ejecución de una tarea determinada 12 OIT. Op. cit., p. 280.
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con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido.13 En este proyecto se utiliza la técnica de regreso a cero en la que una vez se haya leído el cronómetro en la parte terminal de cada elemento, el tiempo se regresa a cero. 5.1.3.3 Selección del trabajador. Consiste en determinar la persona a observar; según García14 dicho operario debe tener las siguientes características: Habilidad. Elegir un trabajador con habilidad promedio. Deseo de cooperar. Nunca seleccionar a un trabajador que se opone. No debe elegirse a un trabajador nervioso. Experiencia. Es preferible elegir a un trabajador con experiencia. 5.1.3.4 Muestreo del trabajo. El muestro de trabajo consiste en una serie aleatoria de observaciones del trabajo utilizada para determinar las actividades de un grupo o un individuo. Para convertir el porcentaje de actividad observada en horas o minutos, se debe registrar también o conocerse la cantidad total de tiempo trabajado. 15 5.1.3.5 Tiempos de trabajo. El procedimiento técnico empleado para calcular los tiempos de trabajo consiste en determinar el denominado tiempo tipo o tiempo estándar (Tp), que comprende no sólo el necesario para ejecutar la tarea a un ritmo normal, sino además, las interrupciones de trabajo que precisa el operario para recuperarse de la fatiga que le proporciona su realización y para sus necesidades personales. 16 5.1.3.6 El tiempo observado (To). El tiempo observado es el tiempo que el operario se demora en realizar una operación, tarea u actividad.17 13 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2 ed. México: McGraw Hill, 2005. p. 185. 14 Ibid., p. 186. 15 BECERRA, Freddy. Estudio de Tiempos [en línea]. [citado 11 septiembre 2013]. Disponible en Internet: <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/estudiometodos/estudiotiempos.htm>. 16 Ibid., p. 2. 17 Ibid., p. 2.
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5.1.3.7 El factor de ritmo (FR) o valoración (V). El factor de ritmo sirve para corregir las diferencias producidas al medir el To, motivadas por existir operarios rápidos, normales y lentos, en la ejecución de la misma tarea. El coeficiente corrector, V, queda calculado al comparar el ritmo de trabajo desarrollado por el productor que realiza la tarea, con el que desarrollaría un operario capacitado normal, y conocedor de dicha tarea. 18 En el cuadro 2 se encuentran detalladas las escalas de la valoración del ritmo de trabajo. Cuadro 2. Valoración de ritmos de trabajo
Fuente: OIT, Introducción al Estudio del Trabajo. Ginebra, 2000 5.1.3.8 El Tiempo Normal (TN). El tiempo normal es el To que un operario capacitado, conocedor del trabajo y desarrollándolo a un ritmo normal, emplearía en la ejecución de la tarea objeto del estudio. Su valor se determina al multiplicar To por V: TN = To x V = Cte y es constante por ser independiente del ritmo de trabajo que se ha empleado en su ejecución. 19 5.1.3.9 Los Suplementos de Trabajo (S). Es preciso que el operario realice algunas pausas que le permitan recuperarse de la fatiga producida por el propio trabajo y para atender sus necesidades personales (ver cuadro 3). Estos períodos
18 Ibid., p. 2. 19 Ibid., p. 2.
33
de inactividad, calculados según un S% del TN se valoran según las características propias del trabajador y de las dificultades que presenta la ejecución de la tarea. Es decir, los suplementos = TN x S = To x V x S.20 Cuadro 3. Tabla de suplementos
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 2000 5.1.3.10 El Tiempo Tipo o Estándar (TE). El tiempo estándar es el tiempo necesario para que un trabajador capacitado y conocedor de la tarea, la realice a ritmo normal más los suplementos de interrupción necesarios, para que el citado operario descanse de la fatiga producida por el propio trabajo y pueda atender sus necesidades personales, lo que quiere decir, TE= TN + (1+S). 21
20 Ibid., p. 3 21 Ibid., p. 3
34
DESAROLLO DEL TRABAJO 6. 6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 6.1.1 Actividad económica. Imporherrajes es una empresa que tiene como actividad económica producir y comercializar accesorios y herrajes para muebles y carpintería. Esta empresa compra a proveedores nacionales productos como son: Bisagras, Cerraduras, Manijas, Botones, Correderas, Fallebas, y otros varios, los cuales se venden en los puntos de venta de contado de la empresa. Así mismo, tienen su propia línea de producción los cuales son productos en serie de acero inoxidable, como lo son: dilatadores, monedas, manijas dobles, pie de amigos, patas, soportes para fachadas de vidrios, los cuales comercializa en el punto de venta (ver anexo A), y obras en las cuales Artemad (filial de Imporherrajes) ha realizado todos los trabajos de maderas. 6.1.2 Sector al que pertenece la empresa. Imporherrajes es una empresa que pertenece al sector metalmecánica, entre las familias de productos fabricadas y comercializadas por esta se encuentran: artículos para oficina, herramientas, y artículos para el hogar y ferretería, artículos, agropecuarios, artículos de aluminio, acero muebles para el comercio, entre otros. 6.1.3 Reseña histórica. Imporherrajes fue fundada el 1 de Junio de 2006. Especializada en la fabricación, comercialización de accesorios y herrajes para muebles, esta empresa ha estado innovando y brindando efectivas soluciones para las necesidades de sus clientes en el campo de la ebanistería, empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario y acabados para la construcción; ofreciendo una completa línea de productos de diferentes marcas con su garantía y un excelente servicio. En la actualidad Imporherrajes, está en la capacidad de brindar todos los productos en acero inoxidable, y también trabajos de acuerdo a las necesidades del cliente.
35
6.1.4 Misión. Imporherrajes, es una empresa que ofrece una amplia línea y marcas en accesorios para muebles de la mejor calidad, generando bienestar a partes interesadas y clientes. Ofreciendo honestidad y responsabilidad en la asesoría de productos como también en los elaborados bajo nuestro nombre. Comprometidos en el desarrollo de la organización con proveedores, colaboradores y clientes; con principios y valores, fundamentales para progresos comerciales. 6.1.5 Visión. Imporherrajes, desea ser líder en el mercado. Reconocidos como importadores directos, comercializador y fabricante a nivel local y nacional de herrajes para muebles, con insumos y materia prima de alta calidad, generando a nuestros clientes tranquilidad, rentabilidad y permanencia al año 2.011. 6.1.6 Objetivos. La empresa Imporherrajes trabaja cumpliendo con los siguientes objetivos: Brindar excelentes alternativas en marcas especializadas en accesorios y herrajes para muebles, con una amplia gama de categorías y referencias. Cumplir y satisfacer a las necesidades y proyectos de los clientes con reducción de costos por mantenimiento; desarrollando diseños específicos en acero inoxidable, protegiendo el medio ambiente. Garantizar satisfacción de entrega en el plazo establecido con sus respectivas garantías, y con una rentabilidad del 50%. Crear una estrecha relación con los clientes y proveedores donde prime la confianza, para cumplir metas de ventas con un incremento anual mínimo del 18% frente al año anterior.
6.1.7 Área de producción. En la figura 5 se ilustra en forma general el procedimiento que se lleva a cabo cuando se van a fabricar las diferentes piezas.
36
Figura 5. Diagrama del área de producción Fuente: Información suministrada por la empresa Imporherrajes, 2014 En la figura 6 se encuentra el organigrama del personal perteneciente al área de producción. Figura 6. Organigrama área de producción
Fuente: Información suministrada por la empresa Imporherraje, 2014
6.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL En el area de producción de imporherrajes, la gestión de la cadena de abastecimiento se inicia principalmente de las necesidades de los clientes, que se generan en ordenes de producción para línea y ordenes de producción de productos especiales, y de los productos (materia prima e insumos). La empresa responde a un comportamiento de producción sobre pedido el cual llega por dos
Jefe de producción
Torneros Fresadores Auxiliares de
corte y empaque
Control de calidad
Orden de producción (incluye plano)
Planeación de la producción
Operaciones
Acción Correctiva
Control
37
canales punto de venta (productos de linea) y departamento comercial (productos especiales). El proceso de planeación está ligado a las órdenes de pedido por parte de los clientes, es decir, que se deberían planear los centros de trabajo, los materiales y los costos de producción de acuerdo a los pedidos y al nivel de inventarios de las materias primas e insumos más críticos para la empresa, tales como son la línea de monedas, patas y dilatadores. Todo este proceso conlleva un sinnúmero de etapas inherentes a este gran macro de lo que es la producción dentro del área, y es por este motivo que no se entregan oportunamente los productos a clientes especiales, y el nivel de inventario en el punto de venta es muy bajo y se pierde continuamente los ingresos por venta de productos de línea. No se tiene las cantidades mínimas de inventario que fueron asignadas por estadísticas de ventas. Normalmente, la planeación de los procesos en el área, se realiza en forma empírica, basándose primordialmente en la experiencia de los torneros, y por la ineficiencia de la entrega, las ordenes de producción no se hacen el pimero en llegar el primero en salir, sino de acuerdo a las inconformidades de los clientes. Este tipo de prácticas presentan muchas deficiencias, tales como la selección y definición inadecuada de operaciones, no existe documentación necesaria de los procesos, y no se conoce exactamente cuánto tiempo se lleva para producir un producto, desde la llegada de la materia prima hasta su transformación como producto terminado, y por lo tanto disminuye la productividad de la empresa, debido a retrabajos y errores en los procesos de fabricación, problemas de colas en los inventarios, entre otros muchos factores que ocasionan los costos de no calidad.
38
6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS Las patas en general son un producto de importante consumo por parte de los clientes de la empresa Imporherrajes. Para el desarrollo del presente estudio se seleccionó la pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico y las patas para muebles y cocina. 6.3.1 Patas de acero inoxidable rectas. Se tuvo en cuenta este producto ya que recientemente ha estado llegando desde otros países, por lo que es importante mejorar su proceso productivo y de esta manera la empresa tenga una mayor participación el mercado. El producto se encuentra ilustrado en la figura 7. Figura 7. Esquema de pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico
Las patas son fabricadas en diferentes diámetros y de acuerdo a éste puede fabricarse también con diferentes alturas, lo anterior se encuentra especificado en el cuadro 4.
39
Cuadro 4. Diámetros y alturas de las patas de acero inoxidable
Diámetro Alturas (cm) 1'' 5 8 10 1 1/4 '' 5 8 10 1 1/2 '' 5 8 10 12 15 2'' 5 8 10 12 15
Fuente: Información suministrada por la empresa Imporherrajes, 2014 6.3.1.1 Materia prima. Los insumos y materiales utilizados para la producción de las patas se compran previamente a su fabricación y de diferentes medidas, como se muestra en el cuadro 4. En la figura 8 se ilustran de manera general dichos elementos. Figura 8. Materia prima utilizada en la fabricación de patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico
40
6.3.1.2 Maquinaria y equipo. Las máquinas utilizadas para la fabricación de la pieza estudiada son industriales y requieren de al menos una persona para el manejo y funcionamiento de cada una de ellas, estas son: la tronzadora, el torno y la gratalija eléctrica. Entre los equipos y elementos utilizados se encuentran el tornillo de banco, la prensa, el equipo de soldadura y el papel lija. Lo anterior se encuentra ilustrado en la figura 9. Figura 9. Máquinas y equipo utilizado para la fabricación de las patas
6.3.2 Patas para muebles y cocina. Para este estudio se tuvieron en cuenta 2 productos de esta familia, los cuales se ilustran a continuación. Patas Especiales. Estas patas tienen dos tubos principales (verticales), los cuales tienen un diámetro de 2’’. La altura de esta pata es de 74 cm. Los 4 tubos niveladores cuentan con un diámetro de 1 ½’’ y cada uno de ellos tiene un flanche.
41
Esta pieza tiene un largo de 47 cm. Los flanches y tapones son previamente comprados. Figura 10. Plano de pata de 2’’ x 74 cm Especial
Fuente: empresa Imporherrajes, 2014 Patas con flanche en acero. Estas patas la componen dos tubos principales (verticales) y seis varillas separadas por 3 cm entre ellas (tres en cada extremo). Cada extremo de los dos tubos tienen flanches. Las patas tienen un alto de 72 cm y 47 cm de largo. Los dos tubos principales tienen un diámetro de 1 ½’’ y las varillas son de 3/8. Los flanches son previamente comprados. Figura 11. Plano de pata de 72 cm flanche en acero
Fuente: empresa Imporherrajes, 2014
42
6.4 ESTUDIO DE MÉTODOS
6.4.1 Método actual. Con el fin de estandarizar las tareas en la fabricación de las patas, se realizó un estudio de métodos el cual se llevó a cabo a partir del registro y análisis de todas las actividades que participan en la fabricación de los productos estudiados y cuya recolección de datos e información se basó en la observación de las tareas que se desarrollan en cada puesto de trabajo en la producción de los mismos. La información recogida se graficó en cursogramas sinópticos del proceso, cursogramas analíticos del material y diagramas bimanuales, con los cuales se logró una mejor interpretación de la información recopilada e identificar así las actividades que se debían mejorar con el fin de perfeccionar el método de trabajo que actualmente se utiliza. 6.4.1.1 Cartas de proceso. A continuación, se describe el proceso llevado a cabo para la fabricación de los productos estudiados. Carta de proceso pata en acero inoxidable con nivelador de plástico método actual. - Orden de producción: Llega la orden de producción con las especificaciones de la pieza (medidas) y la cantidad. - Corte de tubo: Se busca y se toma un tubo de acero inoxidable (que incialmente 6 metros) y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica dicho tubo en la máquina y se corta de acuerdo a las medidas que solicita el cliente y según las especificaciones del cuadro 4. Se verifica la medida del tubo cortado y finalmente se lleva hacia el torno. - Refrentado: El tubo ya cortado se refrenta para darle un mejor acabado y darle la medida necesaria, se voltea y se hace lo mismo con el otro lado del tubo, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida y se lleva hacia el área de soldadura donde el tubo es almacenado por un momento. - Soldadura de rosca a arandela: Se busca y se selecciona la arandela, se ajusta en el tornillo de banco (el cual está fijo en la mesa), se busca una rosca y un tornillo (el tornillo es para darle estabilidad a la rosca) y se ubica encima del
43
aguajero de la arandela, el siguiente paso es soldar la rosca por medio de soldadura eléctrica a la arandela, se saca el tornillo de la arandela y se enfría para luego ser llevada nuevamente al área de soldadura. - Soldadura de arandela y rosca al tubo: se ubica el tubo previamente cortado de manera vertical en el tornillo de banco, encima del agujero se coloca la arandela con la rosca hacia la parte interna y se suelda por medio de soldadura argón. - Soldadura de flanche a la pieza: Se monta la prensa en el tornillo de banco para dar mayor estabilidad; se busca y se selecciona el flanche y se ubica en la prensa y encima se ubica la pieza verticalmente de tal manera que el flanche quede ajustado en el agujero desocupado, se ajusta la prensa y se sueldan por medio de soldadura de argón. Al finalizar esta operación se lleva la pieza al torno. - Brillo: Se ubica la pieza en la copa del torno, se enciende y con ayuda de una lija el operario da brillo a la pieza. El siguiente paso es llevar la pieza a la gratalija eléctrica. - Lijar asperezas: El operario sostiene la pieza y la acerca a la gratalija para quitar las asperezas que pueda haber en la pieza. Se lleva la pieza hasta el área de materia prima. - Colocar nivelador: Se toma el nivelador de plástico y se ajusta en la rosca soldada anteriormente en la arandela. Se lleva la pieza al área de empaque. - Inspeccionar: una vez la pieza es armada se inspecciona para verificar que no hayan defectos. - Empaque y almacenamiento: El operario toma una película de plástico de la zona de empaque que queda ubicado en el segundo piso y envuelve la pieza con ayuda de una máquina fabricada por la misma empresa, se almacenan temporalmente en la bodega (no hay una zona de almacenamiento fija) para finalmente ser transportada hacia el almacén (punto de venta) para ser almacenada ahí mientras se despacha al cliente.
44
Carta de proceso pata especial método actual. - Orden de producción: Llega la orden de producción con las especificaciones de la pieza (medidas) y la cantidad. - Corte de tubo: Se selecciona el tubo de acero inoxidable y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica dicho tubo en la máquina y se corta de acuerdo a las medidas. Esta operación se hace sacar los dos tubos de 2’’, los dos tubos de 1’’ de diámetro y los cuatro tubos de 1 ½’’. Se verifica la medida del tubo cortado y finalmente se lleva hacia el torno. - Refrentado: Los tubos ya cortados se refrentan para darle un mejor acabado y darle la medida necesaria, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida y se llevan hacia el área de soldadura. - Taponar los tubos: Se buscan y seleccionan los tapones y se taponan todos los tubos con ellos. - Soldar los tubos: Se sueldan los tapones colocados en los tubos por medio de soldadura de argón. Se realiza la misma operación con los otros tubos. Después de soldados deben ser enfriados. - Refrentado de la soldadura: una vez taponados se refrenta el lugar donde se le hizo la soldadura a todos los tubos con el fin de darle un mejor acabado. - Fresado: se fresan los dos tubos principales en cerca de ambos extremos y los cuatro tubos de 1 ½’’ por la mitad. - Brillo independiente: Se brillan todos los tubos independientemente a mano, con ayuda de una lija. - Soldadura de flanches: se buscan y seleccionan los flanches y se sueldan en cada uno de los cuatro tubos de 1 ½’’, por medio de soldadura de argón. Para ayudar a sostener los tubos se utiliza el tornillo de banco. - Armado de la pata: Se introducen los dos tubos de 1’’ en donde fueron fresados los dos tubos principales y se sueldan para asegurarlos. Así mismo se introducen los cuatro tubos de 1 y ½’’ en los dos tubos que fueron adicionados a
45
cada extremo de los tubos principales y se aseguran con la soldadura. Después de soldados deben ser enfriados. - Brillado general: una vez armada la pieza se le da brillo manualmente para quitar las asperezas y tenga un mejor aspecto. - Inspección: Se inspecciona la pieza para verificar que no haya defectos. - Empaque y almacenamiento: El operario toma una película de plástico de la zona de empaque que queda ubicado en el segundo piso y envuelve la pieza con ayuda de una máquina fabricada por la misma empresa, se almacenan temporalmente en la bodega (no hay una zona de almacenamiento fija) para finalmente ser transportada hacia el almacén (punto de venta) para ser almacenada ahí mientras se despacha al cliente. Carta de proceso pata con flanche en acero método actual. - Orden de producción: Llega la orden de producción con las especificaciones de la pieza (medidas) y la cantidad. - Corte de tubo: Se selecciona el tubo de acero inoxidable y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica dicho tubo en la máquina y se corta de acuerdo a las medidas. Esta operación se hace para sacar los dos tubos de 1 ½’’. Se verifica las medidas de los tubos cortados y finalmente se llevan hacia el torno. - Cortar las varillas: Se buscan las varillas y se llevan al área de corte y se cortan. Se debe verificar las medidas. - Refrentado de tubos: Los tubos ya cortados se refrentan para darle un mejor acabado y darle la medida necesaria, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida y se llevan hacia el área de soldadura. - Refrentado de varillas: Las varillas ya cortadas se refrentan para darle un mejor acabado, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida, se busca un lugar de almacenamiento para éstas y se almacenan. - Fresado de tubos: se fresan los dos tubos principales en ambos extremos.
46
- Soldadura de flanches: se sueldan los flanches en cada extremo de los dos tubos principales. - Armado de la pata: se introducen las varillas en donde fueron fresados los dos tubos principales y se sueldan para asegurarlos. Después de soldados deben ser enfriados. - Brillado general: una vez armada la pieza se le da brillo manualmente para quitar las asperezas y tenga un mejor aspecto. - Inspección: se inspecciona la pieza para verificar que no haya defectos. - Empaque y almacenamiento: El operario toma una película de plástico de la zona de empaque que queda ubicado en el segundo piso y envuelve la pieza con ayuda de una máquina fabricada por la misma empresa, se almacenan temporalmente en la bodega (no hay una zona de almacenamiento fija) para finalmente ser transportada hacia el almacén (punto de venta) para ser almacenada ahí mientras se despacha al cliente. 6.4.1.2 Diagramas de recorrido. A continuación se muestra la distribución en planta y el recorrido del material realizado para la ejecución de las tareas y actividades para fabricar las patas.
47
Diagrama de recorrido de pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico. Figura 12. Distribución de planta y recorrido método actual patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico
1
2
6 4
9
10
8
Banco
5 3
7
11
Entr
ada
Puerta
48
Diagrama de recorrido pata especial. Figura 13. Distribución de planta y recorrido método actual pata especial
2
8 7
3
9
1
6
4
Banco
5
Entr
ada
Puerta
49
Diagrama de recorrido pata con flanche en acero. Figura 14. Distribución de planta y recorrido método actual pata con flanche en acero
6.4.1.3 Cursogramas sinópticos. La realización del cursograma sinóptico se llevó a cabo mediante la observación directa del proceso. Se obtuvo que entre las principales actividades e inspecciones para la fabricación de las patas de acero inoxidable rectas, se utiliza aproximadamente un tiempo total de 6 minutos con 9 segundos, para las patas especiales se utilizan 71 minutos con 11 segundos y este tiempo para las patas con flanche en acero es de 57 minutos con 38 segundos.
5
6
4
1
3
Banco
2
Entr
ada
Puerta
50
Cursograma sinóptico pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico método actual. Figura 15. Cursograma sinóptico método actual pata de acero inoxidable recta con nivelador plástico
51
Cursograma sinóptico pata especial método actual. Figura 16. Cursograma sinóptico método actual pata especial
52
Cursograma sinóptico pata con flanche en acero Figura 17. Cursograma sinóptico método actual pata con flanche en acero
53
6.4.1.4 Cursogramas analíticos del material. Este diagrama se realizó a partir de la observación directa de las actividades que se llevan a cabo para la fabricación de cada una de las referencias de patas; en este se plasman las actividades con sus respectivos tiempos y distancias recorridas para su realización. Cursograma análito del material pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico. El proceso de fabricación de las patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico inicia con el corte del tubo, seguido a esto se refrenta para lograr la medida adecuada y pulir los bordes, se sueldan las demás partes mostradas en la figura 6, se da brillo a la pieza, se lijan las asperezas que pueda tener debido a la soldadura y finalmente se empacan y se almacenan. El tiempo llevado en cada una de las actividades y tareas y la distancia recorrida en los diferentes transportes se encuentra detallado en el cursograma analítico ilustrado en la figura 18. Figura 18. Cursograma analítico del material pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico método actual
Hoja: 1 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 1 0,16 MejoradoDemora 1 0,63Inspección 1 0,07Transporte 1 0,04AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar tubo 0,63Cortar tubo 0,16Verificar medida 0,07Transportar a torno 1,90 0,04
Operación:Actividad
1,90
Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Transportar a torno
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar tubo
Inicialmente mide 6 mSegún medidas del clienteCon flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
CorteAcutal Mejorado Diferencia
X
54
Figura 18 (continuación)
Hoja: 2 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 1,72 MejoradoDemoraInspección 1 0,07Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje del tubo en torno 0,32Refrentar tubo 1,28Desmontar tubo 0,12Verificar medidas 0,07Transportar a soldadura 1,90 0,07
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
RefrentadoAcutal Mejorado Diferencia
Actual
Con flexómetro
OBSERVACIONES
Termina:Montaje del tubo en el torno
1,90
Resumen
Operación:Actividad
Elaboró:
Método: Empieza:
Transportar a soldaduraLaura Panchano
Con flexómetro
X
55
Figura 18 (continuación)
Hoja: 3 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 13 4,40 MejoradoDemora 4 2,14InspecciónTransporte 6 0,26AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar rosca 0,98Buscar arandela 0,32Buscar tornillo 0,52Montaje de rosca y arandela en tornillo de banco
0,13
Soldar rosca a arandela 0,60Desmontar 0,18Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,21Transportar a soldadura 0,60 0,04Montaje de tubo y arandela (y rosca) en tornillo de banco 0,18
Soldar arandela (y rosca) al tubo 0,85Desmontar 0,07Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,14Trasnportar a soldadura 0,60 0,04Montaje de la prensa en el tornillo de banco
0,47
Buscar flanche 0,32Montaje de flanche y pieza (tubo) en la prensa
0,64
Soldar flanche a la pieza 1,00 Saldadura argónDesmontar 0,04Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,07Transportar a torno 1,90 0,08
4,90
OBSERVACIONES
Empieza:Termina:Elaboró:
Montaje de rosca y arandela en tornillo de b. Actual
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
SoldaduraAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:Actividad
Método:
Transportar a tornoLaura Panchano
Soldadura argón
Soldadura TIG
X
56
Figura 18 (continuación)
Hoja: 4 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 1,45 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,05AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje de la pieza en torno 0,13Brillar pieza 0,83Desmontar pieza 0,12Transportar a gratalija 0,40 0,02Lijar asperezas de la pieza 0,37Transportar a materia prima 1,80 0,03
Gratalija eléctrica
Se utiliza papel lija
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Brillar y lijarAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Laura Panchano
Operación:Actividad
Actual
OBSERVACIONES
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Transportar a materia primaMontaje de la pieza
2,20
X
Hoja: 5 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 2 0,29 MejoradoDemora 1 0,52Inspección 1 0,13Transporte 1 0,97Almacenamiento 1 0,21Distancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar nivelador 0,52Colocar nivelador 0,13Inspeccionar 0,08Transportar a empaque 9,85 0,97Empacar pieza 0,16Almacenar 0,21
Resumen
Película de plástico
Empieza:Termina:Elaboró:
OBSERVACIONES
9,85
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Colocar nivelador y empacar
Acutal Mejorado Diferencia
Método:
Operación:Actividad
Actual
AlamacenarColocar nivelador
Laura Panchano
X
57
Cursograma analítito del material pata especial. El proceso de fabricación de las patas especiales inicia con el corte del tubo, seguido a esto se refrenta para lograr la medida adecuada y pulir los bordes, se taponan los tubos por medio de soldadura y se refrenta, se fresan los tubos de 2’’ y 1 ½’’, se brillan todos los tubos de manera independiente, se sueldan los flanches a los tubos de 1 ½’’, se arma la pata por medio de soldadura de argón, se hace un brillado general a mano y finalmente se empacase. El tiempo llevado en cada una de las actividades y tareas y la distancia recorrida en los diferentes transportes se encuentra detallado en el cursograma analítico ilustrado en la figura 19. Figura 19. Cursograma analítico del material pata especial método actual
Hoja: 1 De: 58
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 1 2,08 MejoradoDemora 1 1,02Inspección 1 0,48Transporte 1 0,05AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar los tubos 1,02Cortar tubos 2,08Verificar medidas 0,48Transportar a torno 1,90 0,05
2 de 2'', 2 de 1'' y 4 de 1 1/2''Con flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
CorteAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar tubo
tubos de 2'', 1'' y 1 1/2''
Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Transportar a torno
Operación:Actividad
1,90
X
58
Figura 19 (continuación)
Hoja: 2 De: 58
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 7,70 MejoradoDemoraInspección 1 0,40Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje tubos en torno 1,76Refrentar tubos 5,22Desmontar tubos 0,72Verificar medidas 0,40Transportar tubos a soldadura 1,90 0,07
Con flexómetro
1,90
Actual
OBSERVACIONES
Termina:Elaboró:
Montaje del tubo en el torno
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Refrentado de tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:Actividad
Laura Panchano
Método: Empieza:
Transportar a soldadura
X
Hoja: 3 De: 58
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 6,24 MejoradoDemora 1 0,52InspecciónTransporte 2 0,08AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar los tapones 0,52Taponar los tubos 2,02Soldar tapones a los tubos 4,01Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,21Transportar a torno 1,90 0,04
Actividad
Soldadura argón
Transportar a tornoLaura Panchano
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Taponar tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Tomar los tapones Actual
2,50
OBSERVACIONES
X
59
Figura 19 (continuación)
Hoja: 2 De: 54 De: 8
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
) Refrentado de la soldadura
Operación 3 7,01 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje del tubo en torno 1,58Refrentar tubo 4,55Desmontar tubo 0,88Transportar a fresa 1,40 0,07
Laura PanchanoElaboró:
Montaje del tubo en el torno
Operación:Actividad
ActualMétodo:
1,40
OBSERVACIONES
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Acutal Mejorado DiferenciaResumen
Transportar a fresaEmpieza:Termina:
X
Hoja: 5 De: 55 De: 8
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 19,58 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 1 0,08AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Preparar tubos (medidas) 1,21Preparar fresa 0,98Montar tubos en la fresa 1,11Fresar 15,25Desmontar tubo de la fresa 1,03Trasnportar a area de mp 1,00 0,08
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Fresar tubos de 2'' y 1 1/2''
Acutal Mejorado Diferencia
Sólo tubos de 2'' y 1 1/2''
Empieza:Termina:Elaboró:
Resumen
Transportar a area de mpPrepara tubos
Laura Panchano
Con flexómetro
Método:
OBSERVACIONES
Operación:Actividad
Actual
1,00
X
60
Figura 19 (continuación)
Hoja: 4 De: 56 De: 8
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 2 4,12 MejoradoDemoraInspecciónTransporteAlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar la lija 0,09Brillar los tubos 4,03 Se utiliza papel lija
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Brillar los tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Laura Panchano
Operación:Actividad
Actual
OBSERVACIONES
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Brillar los tubosTomar la lija
X
Hoja: 3 De: 57 De: 8
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 4 6,29 MejoradoDemora 1 0,45InspecciónTransporte 2 0,09AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar flanches 0,45Montar tubos en tornillo de banco 0,52Soldar los flanches 4,98Desmontar 0,59Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,20Transportar a área de mp 0,60 0,05
Actividad
Soldadura argón
Transportar a mpLaura Panchano
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Soldar los flanches a tubos de 1 1/2''
Acutal Mejorado DiferenciaResumen
Operación:
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Tomar los flanches Actual
1,20
OBSERVACIONES
X
61
Figura 19 (continuación)
Cursograma analítico del material pata con flanche en acero. El proceso de fabricación de las patas especiales inicia con el corte del tubo y las varillas, seguido a esto se refrenta para lograr la medida adecuada y pulir los bordes, se sueldan los flanches a los tubos, se arma la pata por medio de soldadura de argón, se hace un brillado general a mano y finalmente se empacase. El tiempo llevado en cada una de las actividades y tareas y la distancia recorrida en los diferentes transportes se encuentra detallado en el cursograma analítico ilustrado en la figura 20.
Hoja: 3 De: 58 De: 8
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 31,34 MejoradoDemoraInspección 1 0,66Transporte 2 1,06AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Armar la pata 19,95Trasportar a enfriamiento 0,60 0,05Enfriar 0,34Transportar a área de mp 0,60 0,04Brillado general 9,85Inspeccionar pieza 0,66Transportar a área de empaque 9,85 0,97Empacar 1,15
11,05
Soldura argón
OBSERVACIONES
Empieza:Termina:Elaboró:
Montaje de rosca y arandela en tornillo de b. Actual
Balde con agua
papel lija
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Armar la pataAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Método:
Actividad
Balde con agua
Transportar a tornoLaura Panchano
X
62
Figura 20. Cursograma analítico del material método de trabajo actual de fabricación de patas con flanche en acero
Hoja: 1 De: 57
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 1 0,52 MejoradoDemora 1 0,38Inspección 1 0,19Transporte 1 0,06AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓNDi
stan
cia
(m)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar los tubos 0,38Cortar tubos 0,52Verificar medidas 0,19Transportar a torno 1,90 0,06
Sacar 2 tubosCon flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Corte de tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar tubo Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Transportar a torno
Operación:Actividad
1,90
X
Hoja: 1 De: 52 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 1 2,01 MejoradoDemora 1 0,41Inspección 1 0,48Transporte 1 0,05AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Buscar las varillas 0,41Cortar varillas 2,01Verificar medidas 0,48Transportar a torno 0,62 0,05
Sacar 6 varillasCon flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Corte de varillasAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar varillas Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Almacenar varillas
Operación:Actividad
0,62
X
63
Figura 20 (continuación)
Hoja: 2 De: 53 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 5,06 MejoradoDemoraInspección 1 0,18Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje del tubo en torno 1,02Refrentar tubos 3,21Desmontar tubo 0,83Verificar medidas 0,18Transportar tubos a fresa 1,40 0,07
Resumen
OBSERVACIONES
Laura Panchano
Método: Empieza:
Transportar a fresa
Actividad
Actual
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Refrentado de tubosAcutal Mejorado Diferencia
Termina:Elaboró:
Montaje del tubo en el torno
Operación:
Con flexómetro
1,40
X
Hoja: 2 De: 54 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 6,88 MejoradoDemoraInspección 1 0,38Transporte 0,09Almacenamiento 1Distancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje varilla en torno 0,99Refrentar 5,17Desmontar 0,72Verificar medidas 0,38Almacenar producto en proc. 1,40 0,09
Resumen
OBSERVACIONES
Laura Panchano
Método: Empieza:
Transportar a fresa
Actividad
Actual
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Refrentado de VarillasAcutal Mejorado Diferencia
Termina:Elaboró:
Montaje del tubo en el torno
Operación:
Con flexómetro
1,40
X
64
Figura 20 (continuación)
Hoja: 5 De: 55 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 16,81 MejoradoDemoraInspección 0,07Transporte 1AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Prepara tubos para fresar (medidas) 0,72Preparar fresa 1,02Montar tubos en la fresa 1,25Fresar 12,79Desmontar tubo de la fresa 1,03Trasnportar a area de mp 1,00 0,07
Actual
Resumen
Empieza:Termina:Elaboró:
OBSERVACIONES
1,00
Tubos de 1 1/2''
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Fresar tubosAcutal Mejorado Diferencia
Método:
Operación:Actividad
Transportar a mpPreparar fresadora
Laura Panchano
con flexómetro
X
Hoja: 3 De: 56 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 6,57 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,08AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar los flanches 0,09Montar tubos en tornillo de banco 0,75Soldar los flanches 5,03Desmontar 0,43Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,27Transportar a área de mp 0,60 0,04
Actividad
Soldadura argón
Transportar a tornoLaura Panchano
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Soldar los flanchesAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Montaje de rosca y arandela en tornillo de b. Actual
1,20
OBSERVACIONES
X
65
Figura 20 (continuación)
6.4.1.5 Diagramas bimanuales. En estos especifican las actividades que se realiza tanto con la mano izquierda como con la mano derecha. Diagrama biamanual pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico. En las figuras de 21 a 29 se encuentran los diagramas bimanuales de cada uno de las operaciones llevadas a cabo para la fabricación de las patas de acero inoxidable rectas. El proceso de cortar el tubo comienza con ajustar el tubo en la tronzadora, se corta el tubo y finalmente la pieza de tubo cortado se transporta hasta el torno. En la figura 21, se puede observar que la mayor parte del tiempo ambas manos permanecen ocupadas.
Hoja: 3 De: 57 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 32,88 MejoradoDemoraInspección 1 0,62Transporte 2 0,99AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Armar la pata 21,18Trasportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,32Transportar a área de mp 0,60 0,04Brillado general 10,12Inspeccionar pieza 0,62Transportar a área de empaque 9,85 0,91Empacar 1,22
11,05
Soldura argón
OBSERVACIONES
Empieza:Termina:Elaboró:
Armar la pata Actual
Balde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Armar la pataAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Método:
Actividad
Balde con agua
EmpacarLaura Panchano
X
66
Figura 21. Diagrama bimanual método actual operación Corte de tubo
Para refrentar el tubo, el operario comienza por posicionar el tubo en la copa del torno, de esta manera ajusta el carro para refrentar primero un lado del tubo y luego el otro; finalmente lleva el tubo refrentado hacia el área de soldadura. Este proceso se puede ver detallado en la figura 22.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 5 4 Actual MejoradoDemora 1Inspección 1 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHAAjustar tubo en tronzadora Ajustar tubo en tronzadoraCortar tubo Cortar tuboTomar tubo (cortado) InactivaSostener tubo Tomar flexómetroVerificar medida del tubo Verificar medida del tuboSostener tubo Soltar flexómetroLleva tubo hasta torno Lleva tubo hasta torno
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar tubo hasta tornoAjustar tubo en la tronzadora
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Corte de tuboAcutal Mejorado
X
67
Figura 22. Diagrama bimanual método actual operación Refrentado
El proceso de la soldadura de la rosca a la arandela el operario toma la arandela y la posiciona en un banco para dar mayor soporte, con el equipo de soldadura eléctrica suelda la rosca a la arandela y finalmente realiza el desmonte. Como se observa en la figura 23 la mano izquierda permanece la mayor parte de la operación inactiva.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 16 8 Actual MejoradoDemora 2 9Inspección 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 19 19
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar llave Sostener el tuboAjusta copa del torno Posicionar el tubo en la copaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaAjustar el carro del torno Ajustar el carro del tornoInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar llave InactivaDesajustar la copa Tomar y voltear el tuboAjustar la copa InactivaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar la llave InactivaDesajustar la copa Tomar el tuboTomar flexómetro Sostener el tuboVerificar medida Verificar medidaLlevar tubo hacia soldadura Llevar tubo hacia soldadura
Llevar tubo hacia soldaduraTonar llave
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Refrentar tuboAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
68
Figura 23. Diagrama bimanual método actual operación Soldadura de rosca a la arandela
Una vez que la rosca ha sido soldada a la arandela, estas se deben soldar al tubo; para esto, el operario comienza por posicionar el tubo en el banco y se procede a soldar la arandela al mismo por medio del equipo de soldadura eléctrica. En la figura 24 se observa que la mano izquierda es la que permanece por más tiempo ocupada.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 11 Actual MejoradoDemora 10 2InspecciónTransporte 2Almacenamiento 1 2
Total 17 17
MANO IZQUIERDA MANO DERECHAAlmacenar (soltar) tubo Almacenar (soltar) tuboTomar arandela InactivaPosicionar arandela en el tornillo de banco
Ajustar mordazas del tornillo de banco
Inactiva Tomar rosca con tornillo Ajustar rosca con tornillo en la arandela
Ajustar rosca con tornillo en la arandela
Tomar máscara protectora InactivaSostener máscara protectora Tomar equipo de soldaduraSostener máscara protectora Soldar rosca a la arandelaSoltar máscara protectora Soltar equipo de soldaduraInactiva Tomar alicate de presiónInactiva Tomar arandela con alicateQuitar tornillo de la rosca Quitar tornillo de la roscaInactiva Llevar hacia enfriamientoInactiva EnfriarInactiva Llevar hacia soldaduraInactiva Almacenar (soltar) arandelaInactiva Soltar alicate de presión
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Soltar alicate de presiónAlmacenar (soltar) tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Soldadura rosca- arandelaAcutal Mejorado
X
69
Figura 24. Diagrama bimanual método actual operación Soldadura de arandela y rosca al tubo
El proceso de soldar el flanche al tubo (ver figura 25) comienza con posicionar la prensa en el tornillo del banco, luego se ajusta el tubo en la prensa para finalmente poder soldar el flanche con soldadura de argón. Aunque todas las actividades son necesarias en este proceso, se pueden mejorar algunas tareas para optimizar los tiempos de ejecución del mismo.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 7 Actual MejoradoDemora 4 6InspecciónTransporte 2Almacenamiento 1
Total 13 13
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar el tubo InactivaPosicionar el tubo en tornillo de banco
Ajustar mordazas de tornillo de banco
Inactiva Tomar arandelaInactiva Colocar arandela sobre tuboTomar máscara protectora InactivaSostener máscara protectora Tomar equipo de soldaduraSostener máscara protectora Soldar arandela (y rosca) a tuboSoltar máscara protectora Soltar equipo de soldaduraDesmontar y tomar pieza (tubo) Desajustar mordazasLlevar hasta enfriamiento InactivaEnfriar pieza InactivaLlevar pieza hasta soldadura InactivaAlmacenar (soltar) pieza Inactiva
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar pieza a tornoTomar el tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Soldar arandela al tuboAcutal Mejorado
X
70
Figura 25. Diagrama bimanual método actual operación Soldadura de flanche
Como se observa en la figura 26, el proceso de brillo comienza con ajustar la pieza en la copa del torno, y de esta manera mientras la pieza gira y con ayuda de una lija poder darle brillo a la misma. Finalmente la pieza ya brillada se transporta hacia la gratalija eléctrica. Se observa también que la mano izquierda se mantiene ocupado la mayoría del tiempo que dura el proceso.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 10 7 Actual MejoradoDemora 2 6InspecciónTransporte 2 1Almacenamiento
Total 14 14
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar prensa Tomar prensaPosicionar prensa en tornillo de banco
Ajustar mordazas de tornillo de banco
Tomar flanche InactivaColocar flanche en la prensa InactivaTomar pieza InactivaPosicionar pieza encima de flanche
Ajustar prensa
Tomar máscara protectora InactivaSujetar máscara protectora Sujetar equipo de soldaduraSujetar máscara protectora Soldar flanche a la piezaSoltar máscara protectora Soltar equipo de soldaduraDesmontar pieza de la prensa Desajustar prensaLlevar pieza a enfriamiento InactivaEnfriar pieza InactivaLlevar pieza a torno Llevar pieza a torno
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar a tornoTomar prensa
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Soldadura del flancheAcutal Mejorado
X
71
Figura 26. Diagrama bimanual método actual operación Brillo en torno
En la figura 27 se observa que el proceso de lijado comienza con encender la gratalija con el fin de que al acercar la pieza su lija quite las asperezas de la misma, finalmente la pieza se lleva hasta el área de almacenamiento de la materia prima. En este proceso ambas manos mantienen ocupadas durante todo el tiempo. Aunque todas las actividades son necesarias en este proceso, se pueden mejorar algunas tareas para optimizar los tiempos de ejecución del mismo.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 7 5 Actual MejoradoDemora 2 4InspecciónTransporte 1 1Almacenamiento
Total 10 10
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar la llave Sujetar la pieza
Ajustar la copa del torno Posicionar pieza en la copa del torno
Sujetar la llave InactivaEncender el torno InactivaInactiva Tomar la lijaInactiva Brillar piezaApagar el torno InactivaTomar la llave InactivaDesajustar la copa Desmontar pieza de la copaLlevar pieza a gratalija Llevar pieza a gratalija
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar pieza a gratalijaTomar la llave
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Brillo en tornoAcutal Mejorado
X
72
Figura 27. Diagrama bimanual método actual operación Lijar
El proceso de colocar el nivelador de plástico comienza con tomar el nivelador, para luego enroscarlos en la pieza, luego se inspecciona la misma y finalmente se lleva al área de empaque. En la figura 28, se puede observar que ambas manos permanecen ocupadas durante todo el proceso. Figura 28. Diagrama bimanual método actual operación Colocar nivelador
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 3 3 Actual MejoradoDemoraInspecciónTransporte 1 1Almacenamiento
Total 4 4
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASostener la pieza Encender la gratalijaLijar asperezas Lijar asperezasSostener la pieza Apagar la gratalijaLlevar a materia prima Llevar a materia prima
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Apagar la gratalijaEncender la gratalija
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Lijar Acutal Mejorado
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 2 2 Actual MejoradoDemoraInspección 1 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 4 4
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASostener pieza Tomar niveladorSostener pieza Enrosca nivelador en la piezaInspeccionar InspeccionarLlevar a empaque Llevar a empaque
Llevar a empaqueTomar nivelador
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Colocar niveladorAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
73
Como se muestra en la figura 29, el proceso de empaque comienza con que el operario toma la película de plástico y con ayuda de una máquina envolver la pieza con ella, finalmente la pieza empacada es almacenada. Figura 29. Diagrama bimanual método actual operación empaque y almacenamiento
Teniendo la descripción detallada y la visualización gráfica del método actual de trabajo de la fabricación de las patas, se procede a realizar un análisis minucioso de las actividades y tareas que se realizan y de esta manera lograr definir cuales se pueden mejorar, cambiar o eliminar y finalmente proponer un mejor método de trabajo. 6.4.1.6 Análisis del método de trabajo actual. Según lo observado y registrado en los cursogramas y diagramas en la etapa del estudio de métodos, la operación con la mayor cantidad de actividades y tareas es la de soldadura, mientras que la de menor número es la del lijado de la pieza. Por otro lado, las demoras que más se presentan son a causa de las manos inactivas y sostener las piezas y elementos.
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 2 2 Actual MejoradoDemora 1InspecciónTransporte 1Almacenamiento 1 1
Total 4 4
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASujetar pieza Tomar película de plásticoSujetar pieza Empacar piezaSujeta la pieza Llevar a almacenamientoInactiva Llevar a almacenamientoAlmacenar pieza Almacenar pieza
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Almacenar piezaTomar película de plástico
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Empaque y almacenamientoAcutal Mejorado
X
74
A continuación se presentan otros puntos importantes que fueron analizados del método de ejecución de las actividades llevadas a cabo en la fabricación de las patas, algunas incluso, son imputables a la dirección de la empresa; estas deficiencias generan tiempos improductivos y transportes innecesarios y se requieren mejorar para alcanzar una mayor productividad: No existen un método de proceso definido para los productos, también se registra la falta de planeación y control de la producción, lo que ocasiona desorden en el personal de producción. No se realiza un mantenimiento adecuado de las instalaciones, máquinas y elementos necesarios para realizar las actividades, lo que ocasiona interrupciones en el trabajo a causa de las averías. La zona de materia prima y herramientas está muy desorganizada y debido a esto se presentan demoras en la búsqueda de algunos de estos elementos. A veces el material empleado en la producción no es preparado con anterioridad, por lo que el operario encargado debe parar las actividades que está realizando para ir por las herramientas que necesita, generando de esta manera tiempo improductivo. Algunas materias primas y materiales están ubicados en el segundo piso por lo que el operario debe parar la actividad para ir a buscarlos, generando tiempos improductivos. Debido a que las patas pueden ser fabricadas de varios tamaños, existen diferentes dimensiones para las distintas piezas que la contienen, pero estas piezas están revueltas por lo que se desperdicia tiempo buscando la pieza del tamaño que se necesita. Como se pueden estar fabricando otras piezas distintas al mismo tiempo por otros operarios, estos pueden requerir el tornillo de banco, por lo que se debe desmontar y montar constantemente la prensa del mismo cuando se está soldando el flanche.
75
La mayoría de los sitios de trabajos no cuentan con el espacio suficiente para el almacenamiento del producto en proceso, esto ocasiona pérdida de tiempo ya que se deben hacer desplazamientos para buscar un sitio en donde poderlos ubicar. Para transportar las piezas de un sitio de trabajo a otro el operario realiza varios viajes ya que lo hace en las manos y esto hace que se desperdicie tiempo, además se corre el riesgo de que se caigan y se estropeen. La zona de empaque está ubicada en el segundo piso, lo que significa una distancia de recorrido bastante larga y agotamiento para el operario que debe subir y bajar las escaleras. La iluminación no es la adecuada ya que las lámparas son insuficientes y la luz que entra por la entrada es limitada debido a las máquinas y estantes que se encuentran cerca, esto afecta la productividad del operario por la fatiga. Algunos transportes son innecesarios y pueden evitarse.
Ocurren reprocesos de algunas partes lo que ocasiona tiempos improductivos adicionales. El operario trabaja de pie todo el tiempo y a veces adquiere posturas inadecuadas, lo que altera la productividad del mismo. A partir de las observaciones realizadas y del análisis anterior se identificó la posibilidad de mejoras. Las técnicas se basaron en propuestas orientadas a los trabajadores de campo, a la persona encargada de calidad, a la dirección y al ambiente de trabajo; de esta manera, se concluyeron las siguientes mejoras: Mejorar la programación de la producción: establecer el plan maestro de productos, un plan detallado de secuencia cronológica cumpliendo los plazos de entrega, gestionar las existencias y controlar la producción. Crear un plan de mantenimiento preventivo para las máquinas y de esta manera evitar paros por fallas de las mismas.
76
Organizar la zona de materias primas y herramientas del primer piso. Los elementos más pequeños se pueden depositar en cajas de madera rotuladas, para saber en dónde se encuentra cada elemento y así evitar demoras debido a la búsqueda. Además, de esta manera también se optimizará el espacio y toda la materia prima se podrá ubicar en esta zona del primer piso, evitando los viajes al segundo piso. Lo más importante es que se cree conciencia en los operarios que hay un lugar para cada cosa y que ese orden se debe mantener, cada vez que alguien utilice algo debe dejarlo en donde lo encontró. Antes de empezar la producción el operario debe verificar que se encuentran todos los materiales necesarios y así mismo prepararlos. Separar todo el material y materia prima de acuerdo a las medidas de los productos, y también de la calidad de material. Esto se puede hacer también mediante los rótulos en las cajas de madera. Así como el tornillo de banco está fijo en la mesa de la zona de materia prima y herramientas, se debe colocar la prensa para que no sea necesario sostenerla con el tornillo de banco y así evitar los desmontes innecesarios.
Es importante establecer un espacio específico en donde se va a almacenar el producto en proceso en cada área. Diseñar una caja de madera o adquirir un carro transportador que le permita al operario llevar varias piezas a los diferentes sitios de trabajo y no llevar solo uno o dos porque esto ocasiona demoras y además se corre el riesgo de que el material se caiga y se pueda tallar o averiar. Esto también serviría para almacenar el producto en proceso si no es viable establecer un espacio específico para ello. Se recomienda adquirir una matriz para armar las patas especiales y con flanche en acero, para disminuir tiempos. Reubicar el sitio de empaque: se debe bajar la máquina empacadora al primer piso para tener una distancia de recorrido más corta. Sin embargo, en el primer piso el espacio es reducido, además como en esta bodega se fabrican otras piezas diferentes, las cuales tienen distintas secuencias de fabricación, no es conveniente cambiar toda la distribución de la planta, por lo que se plantea ubicar
77
la máquina empacadora cerca a las escaleras (al lado de la puerta), que es en donde hay espacio libre (ver anexo D). Cambiar el sitio de lámparas para mayor rendimiento.
Para evitar los reprocesos es importante que se haga una inspección constante de las órdenes de trabajo en cada sitio de trabajo. Implementar tiempos de descanso de 5 minutos pues se sienten agotados rápidamente, ya que el trabajo se realiza en su totalidad de pie. Las pausas activas son importantes para mantener la productividad de un trabajador. Por la carga de trabajo que los operarios manejan se recomendaría hacer una pausa por la mañana y otra en la tarde. Cada día un operario diferente puede encargarse de esto. También se recomienda instruir a los trabajadores acerca de las posiciones correctas de cómo deben trabajar, para evitar lesiones. 6.4.2 Método mejorado. El método mejorado está conformado por las cartas de proceso, y los cursogramas analíticos. 6.4.2.1 Cartas de proceso. A continuación se describen los procesos de cada una de las patas con el método mejorado.
Carta de proceso mejorada pata en acero inoxidable con nivelador de plástico - Orden de producción: Llega la orden de producción con las especificaciones de la pieza (medidas) y la cantidad. - Alistamiento de la materia prima: se alista la materia prima y elementos necesarios para la realización de las piezas. - Corte de tubo: Se toma un tubo de acero inoxidable de 6 metros y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica dicho tubo en la máquina y se corta de acuerdo a las medidas que solicita el cliente y según las especificaciones del cuadro 4. Se verifica la medida del tubo cortado y finalmente se lleva hacia el torno.
78
- Refrentado: El tubo ya cortado se refrenta para darle un mejor acabado y darle la medida necesaria, se voltea y se hace lo mismo con el otro lado del tubo, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida y se lleva hacia el área de soldadura donde el tubo es almacenado por un momento. - Soldadura de arandela y rosca al tubo: se ajusta la arandela en el tornillo de banco (el cual está fijo en la mesa), se toma una rosca con tornillo (el tornillo es para darle estabilidad a la rosca) y se ubica encima del aguajero de la arandela, el siguiente paso es soldar la rosca por medio de soldadura eléctrica a la arandela, se saca el tornillo de la arandela y se enfría para luego ser llevada nuevamente al área de soldadura. - Soldadura de arandela y rosca al tubo: se ubica el tubo previamente cortado de manera vertical en el tornillo de banco, encima del agujero se coloca la arandela con la rosca hacia la parte interna y se suelda por medio de soldadura argón. - Soldadura de flanche a la pieza: Se coloca el flanche en la prensa y encima se ubica la pieza verticalmente de tal manera que el flanche quede ajustado en el agujero desocupado, se ajusta la prensa y se sueldan por medio de soldadura de argón y se enfría. Al finalizar esta operación se lleva la pieza al torno. - Brillo: Se ubica la pieza en la copa del torno, se enciende y con ayuda de una lija el operario da brillo a la pieza. El siguiente paso es llevar la pieza a la gratalija eléctrica. - Lijar asperezas y colocar nivelador: El operario sostiene la pieza y la acerca a la gratalija para quitar las asperezas que pueda haber en la pieza. Una vez realizado esto, se toma el nivelador de plástico y se ajusta en la rosca soldada anteriormente en la arandela. Se lleva la pieza al área de empaque. Se inspecciona para verificar que no haya defectos. - Empaque y almacenamiento: El operario toma una película de plástico de la zona de empaque y envuelve la pieza con ayuda de una máquina fabricada por la misma empresa, se almacenan temporalmente en la para finalmente ser transportada hacia el almacén (punto de venta) para ser almacenada ahí mientras se despacha al cliente.
79
Carta de proceso mejorada pata especial. - Orden de producción: Llega la orden de producción con las especificaciones de la pieza (medidas) y la cantidad. - Alistamiento de la materia prima: se alista la materia prima y elementos necesarios para la realización de las piezas.
- Corte de tubo: Se toma un tubo de acero inoxidable y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica dicho tubo en la máquina y se corta de acuerdo a las medidas que solicita el cliente. Se verifica la medida del tubo cortado y finalmente se lleva hacia el torno. Esta operación se hace sacar los dos tubos de 2’’ de diametro, los dos tubos de 1’’ y los cuatro tubos de 1 ½’’. - Refrentado: Los tubos ya cortados se refrentan para darle un mejor acabado y darle la medida necesaria, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida y se llevan hacia el área de soldadura. - Taponar y soldar los tubos: se ajusta el tubo en el tornillo de banco (el cual está fijo en la mesa), se toma el tapón y se ubica encima del aguajero del tubo, el siguiente paso es soldarlos por medio de soldadura de argón. Se realiza la misma operación con los otros tubos. Después de soldados deben ser enfriados. - Refrentado de la soldadura: una vez taponados se refrenta el lugar donde se le hizo la soldadura a todos los tubos con el fin de darle un mejor acabado. - Fresado: se preparan lo tubos dos tubos de 2’’ y los cuatro de 1 ½’’, es decir, se miden para determinar el lugar a ser fresados y se prepara la fresa también, finalmente son fresados. Se transportan al área de soldadura. - Soldadura de flanches: se sueldan los flanches en cada uno de los cuatro tubos de 1 ½’’, por medio de soldadura de argón. Para ayudar a sostener los tubos se utiliza el tornillo de banco. - Armado de la pata: se introducen los dos tubos de 1’’ en donde fueron fresados los dos tubos principales y se sueldan para asegurarlos. Así mismo se introducen los cuatro tubos de 1 y ½’’ en los dos tubos que fueron adicionados a cada extremo de los tubos principales y se aseguran con la soldadura. Después de soldados deben ser enfriados.
80
- Brillado general: una vez armada la pieza se le da brillo manualmente para quitar las asperezas y tenga un mejor aspecto. Se inspecciona la pieza para verificar que no haya defectos. - Empaque y almacenamiento: El operario toma una película de plástico de la zona de empaque que queda ubicado en el segundo piso y envuelve la pieza con ayuda de una máquina fabricada por ellos mismos, se almacenan temporalmente en la bodega para finalmente ser transportada hacia el almacén (punto de venta) para ser almacenada ahí mientras se despacha al cliente. Carta de proceso mejorada pata con flanche en acero. - Orden de producción: Llega la orden de producción con las especificaciones de la pieza (medidas) y la cantidad. - Alistamiento de la materia prima: se alista la materia prima y elementos necesarios para la realización de las piezas. - Corte de tubo: Se toma un tubo de acero inoxidable y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica dicho tubo en la máquina y se corta de acuerdo a las medidas. Esta operación se hace para sacar los dos tubos de 1 ½’’ de diámetro. Se verifica la medida del tubo cortado y finalmente se lleva hacia el torno. - Corte las varillas: Se toma la varilla y se lleva hacia el área de corte donde se encuentra la tronzadora, se ubica en la máquina y se corta. Se verifica la medida de la varilla cortada. - Refrentado: Los tubos y las varillas ya cortados se refrentan para darle un mejor acabado y darle la medida necesaria, al finalizar esta operación se verifica nuevamente la medida y se llevan hacia el área de soldadura. - Fresado: se preparan lo tubos dos tubos de 1 ½’’, es decir, se miden para determinar el lugar a ser fresados y se prepara la fresa también, finalmente son fresados. Se transportan al área de soldadura. - Soldadura de flanches: se sueldan los flanches en cada extremo de los dos tubos principales.
81
- Armado de la pata: se introducen las varillas en donde fueron fresados los dos tubos principales y se sueldan para asegurarlos. Después de soldados deben ser enfriados. - Brillado general: una vez armada la pieza se le da brillo manualmente para quitar las asperezas y tenga un mejor aspecto. Se inspecciona la pieza para verificar que no haya defectos. - Empaque y almacenamiento: El operario toma una película de plástico de la zona de empaque que queda ubicado en el segundo piso y envuelve la pieza con ayuda de una máquina fabricada por ellos mismos, se almacenan temporalmente en la bodega para finalmente ser transportada hacia el almacén (punto de venta) para ser almacenada ahí mientras se despacha al cliente. 6.4.2.2 Cursograma analítico del material. Cursograma analítico del material pata inoxidable recta con nivelador de plástico método mejorado. Figura 30. Cursograma analítico del material pata inoxidable recta con nivelador de plástico método mejorado.
Hoja: 1 De: 5
No.
Tiem
po
(min) No.
Tiem
po
(min) No.
Tiem
po
(min)
Operación 2 0,22 MejoradoDemoraInspección 1 0,07Transporte 1 0,04AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
ancia
(m)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
encia
Tomar tubo 0,06Cortar tubo 0,16Verificar medida 0,07Transportar a torno 1,90 0,04
Operación:Actividad
1,90
Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Transportar a torno
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar tubo
Inicialmente mide 6 mSegún medidas del clienteCon flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
CorteAcutal Mejorado Diferencia
X
82
Figura 30 (continuación)
Hoja: 2 De: 5
No.
Tiemp
o (m
in) No.
Tiemp
o (m
in) No.
Tiemp
o (m
in)
Operación 3 1,72 MejoradoDemoraInspección 1 0,07Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
ancia
(m)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
encia
Montaje del tubo en torno 0,32Refrentar tubo 1,28Desmontar tubo 0,12Verificar medidas 0,07Transportar a soldadura 2,50 0,07
Transportar a soldaduraLaura Panchano
Con flexómetro
2,50
Resumen
Operación:Actividad
Elaboró:
Método: Empieza:
Con flexómetro
OBSERVACIONES
Termina:Montaje del tubo en el torno
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
RefrentadoAcutal Mejorado Diferencia
Actual X
Hoja: 3 De: 5
No.
Tiem
po
(min) No.
Tiem
po
(min) No.
Tiem
po
(min)
Operación 12 4,11 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 6 0,26AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
ancia
(m)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
encia
Montaje de rosca y arandela en tornillo de banco
0,13
Soldar rosca a arandela 0,60Desmontar 0,18Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,21Transportar a soldadura 0,60 0,04Montaje de tubo y arandela (y rosca) en tornillo de banco 0,18
Soldar arandela (y rosca) al tubo 0,85Desmontar 0,07Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,14Trasnportar a soldadura 0,60 0,04Montaje de flanche y pieza (tubo) en la prensa
0,64
Soldar flanche a la pieza 1,00 Saldadura argónDesmontar 0,04Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,07Transportar a torno 1,90 0,08
4,90
OBSERVACIONES
Montaje de rosca y arandela en tornillo de b. Actual
Balde con aguaBalde con agua
Soldadura TIG
Operación:Actividad
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
SoldaduraAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Transportar a tornoLaura Panchano
Soldadura argón
X
83
Figura 30 (continuación)
Hoja: 4 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 4 1,45 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 1 0,02AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje de la pieza en torno 0,13Brillar pieza 0,83Desmontar pieza 0,12Transportar a gratalija 0,40 0,02Lijar asperezas de la pieza 0,37
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Brillar y lijarAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Montaje de la pieza
Laura Panchano
0,40
Gratalija eléctrica
Termina:Elaboró:
Transportar a materia prima
Actividad
Actual
OBSERVACIONES
Método: Empieza:
Se utiliza papel lija
X
Hoja: 5 De: 5
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 0,34 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 1 0,07Almacenamiento 1 0,09Distancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar nivelador 0,02Colocar nivelador e inspeccionar 0,16Transportar a empaque 1,00 0,07Empacar pieza 0,16Almacenar 0,09
Resumen
Película de plástico
Empieza:Termina:Elaboró:
OBSERVACIONES
1,00
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Colocar nivelador y empacar
Acutal Mejorado Diferencia
Método:
Operación:Actividad
Actual
AlamacenarColocar nivelador
Laura Panchano
X
84
Cursograma analítico del material pata especial método mejorado. Figura 31. Cursograma analítico del material pata especial método mejorado
Hoja: 1 De: 57
No.Ti
empo
(m
in)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 2 2,18 MejoradoDemoraInspección 1 0,48Transporte 1 0,05AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar tubos 0,10Cortar tubos 2,08Verificar medidas 0,48Transportar a torno 1,90 0,05
Laura PanchanoElaboró:Transportar a torno
Operación:Actividad
1,90
Actual
OBSERVACIONES
Método:
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar tubo
2 de 2'', 2 de 1'' y 4 de 1 1/2''Con flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
CorteAcutal Mejorado Diferencia
X
Hoja: 2 De: 57
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 7,70 MejoradoDemoraInspección 1 0,40Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje tubos en torno 1,76Refrentar tubos 5,22Desmontar tubos 0,72Verificar medidas 0,40Transportar tubos a soldadura 1,90 0,07
Laura Panchano
Método: Empieza:
Transportar a soldadura
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Refrentado de tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:Actividad
Actual
OBSERVACIONES
Termina:Elaboró:
Montaje del tubo en el torno
Con flexómetro
1,90
X
85
Figura 31 (continuación)
Hoja: 3 De: 57
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 4 5,56 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,08AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar los tapones 0,13Soldar tapones a los tubos 5,22Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,21Transportar a torno 1,90 0,04
2,50
OBSERVACIONES
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Tomar los tapones Actual
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Taponar tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:Actividad
Transportar a tornoLaura Panchano
X
Hoja: 2 De: 54 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
) Refrentado de la soldadura
Operación 3 7,01 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje del tubo en torno 1,58Refrentar tubo 4,55Desmontar tubo 0,88Transportar a fresa 1,40 0,07
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Acutal Mejorado DiferenciaResumen
Transportar a fresaEmpieza:Termina:
1,40
OBSERVACIONES
Laura PanchanoElaboró:
Montaje del tubo en el torno
Operación:Actividad
ActualMétodo: X
86
Figura 31 (continuación)
Hoja: 5 De: 55 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 19,58 MejoradoDemoraInspección 0,08Transporte 1AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Preparar tubos (medidas) 1,21Preparar fresa 0,98Montar tubos en la fresa 1,11Fresar 15,25Desmontar tubo de la fresa 1,03Trasnportar a area de mp 1,00 0,08
Transportar a area de mpPrepara tubos
Laura Panchano
Con flexómetro
OBSERVACIONES
Empieza:Termina:Elaboró:
Resumen
Método:
Operación:Actividad
Actual
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Fresar tubos de 2'' y 1 1/2''
Acutal Mejorado Diferencia
Sólo tubos de 2'' y 1 1/2''
1,00
X
Hoja: 3 De: 56 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 6,42 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,09AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar los flanches 0,13Montar tubos en tornillo de banco 0,52Soldar los flanches 4,98Desmontar 0,59Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,20Transportar a área de mp 0,60 0,05
Tomar los flanches Actual
1,20
OBSERVACIONES
Resumen
Operación:
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Soldar los flanches a tubos de 1 1/2''
Acutal Mejorado Diferencia
Actividad
Soldadura argón
Transportar a mpLaura Panchano
X
87
Figura 31 (continuación)
Cursograma analítico del material pata con flanche en acero método mejorado. Figura 32. Cursograma analítico del material pata con flanche en acero método mejorado.
Hoja: 3 De: 57 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 32,54 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,18AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Armar la pata 19,95Trasportar a enfriamiento 0,60 0,05Enfriar 0,34Transportar a área de mp 0,60 0,04Brillado e inspección 11,05Transportar a área de empaque 1,00 0,09Empacar 1,15
Actividad
Balde con agua
Transportar a tornoLaura Panchano
papel lija
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO ACTUAL
Armar la pataAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Empieza:Termina:Elaboró:
Montaje de rosca y arandela en tornillo de b. Actual
Balde con agua
Método:
2,20
Soldura argón
OBSERVACIONES
X
Hoja: 1 De: 57
No.
Tiemp
o (m
in) No.
Tiemp
o (m
in) No.
Tiemp
o (m
in)
Operación 2 0,64 MejoradoDemoraInspección 1 0,19Transporte 1 0,06AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Distan
cia (m
)
Tiemp
o (mi
n)
Comb
inar
Mejor
ar
Elimi
nar
Secu
encia
Tomar los tubos 0,12Cortar tubos 0,52Verificar medidas 0,19Transportar a torno 1,90 0,06
Sacar 2 tubosCon flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Corte de tubosAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar tubo Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Transportar a torno
Operación:Actividad
1,90
X
88
Figura 32 (continuación)
Hoja: 1 De: 52 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 2 2,13 MejoradoDemoraInspección 1 0,48Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar varillas 0,12Cortar varillas 2,01Verificar medidas 0,48Transportar a torno 1,90 0,07
Sacar 6 varillasCon flexómetro
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Corte de varillasAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Empieza:Termina:
Tomar varillas Actual
OBSERVACIONES
Método:
Laura PanchanoElaboró:Almacenar varillas
Operación:Actividad
1,90
X
Hoja: 2 De: 53 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 4,07 MejoradoDemoraInspección 1 0,17Transporte 1 0,07AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje del tubo en torno 0,87Refrentar tubos 2,45Desmontar tubo 0,75Verificar medidas 0,17Transportar tubos a fresa 1,40 0,07
Resumen
OBSERVACIONES
Laura Panchano
Método: Empieza:
Transportar a fresa
Actividad
Actual
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Refrentado de tubosAcutal Mejorado Diferencia
Termina:Elaboró:
Montaje del tubo en el torno
Operación:
Con flexómetro
1,40
X
89
Figura 32 (continuación)
Hoja: 2 De: 54 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 3 5,06 MejoradoDemoraInspección 1 0,18TransporteAlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Montaje varilla en torno 1,02Refrentar 3,21Desmontar 0,83Verificar medidas 0,18
Resumen
OBSERVACIONES
Laura Panchano
Método: Empieza:
Transportar a fresa
Actividad
Actual
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Refrentado de varillasAcutal Mejorado Diferencia
Termina:Elaboró:
Montaje del tubo en el torno
Operación:
Con flexómetro
X
Hoja: 5 De: 55 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 16,81 MejoradoDemoraInspección 0,07Transporte 1AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Prepara tubos para fresar (medidas) 0,72Preparar fresa 1,02Montar tubos en la fresa 1,25Fresar 12,79Desmontar tubo de la fresa 1,03Trasnportar a area de mp 1,00 0,07
con flexómetro
Actividad
Transportar a mpPreparar fresadora
Laura Panchano
1,00
Tubos de 1 1/2''
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Fresar tubosAcutal Mejorado Diferencia
Método:
Operación:
Actual
Resumen
Empieza:Termina:Elaboró:
OBSERVACIONES
X
90
Figura 32 (continuación)
Al definir las mejoras se pudo observar que los mayores cambios que debían hacerse no correspondían al proceso como tal, sino a una mejor organización de
Hoja: 3 De: 56 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 6,57 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,08AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Tomar los flanches 0,09Montar tubos en tornillo de banco 0,75Soldar los flanches 5,03Desmontar 0,43Transportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,27Transportar a área de mp 0,60 0,04
Actividad
Soldadura argón
Transportar a tornoLaura Panchano
Balde con aguaBalde con agua
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Soldar los flanchesAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Montaje de rosca y arandela en tornillo de b. Actual
1,20
OBSERVACIONES
X
Hoja: 3 De: 57 De: 7
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
No.
Tiem
po
(min
)
Operación 5 33,33 MejoradoDemoraInspecciónTransporte 2 0,15AlmacenamientoDistancia (m)
DESCRIPCIÓN
Dist
anci
a (m
)
Tiem
po (m
in)
Com
bina
r
Mej
orar
Elim
inar
Secu
enci
a
Armar la pata 21,18Trasportar a enfriamiento 0,60 0,04Enfriar 0,32Transportar a área de mp 0,60 0,04Brillado general 10,57Transportar a área de empaque 1,00 0,07Empacar 1,22
Actividad
Balde con agua
EmpacarLaura Panchano
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL MÉTODO MEJORADO
Armar la pataAcutal Mejorado Diferencia
Resumen
Operación:
Empieza:Termina:Elaboró:
Armar la pata Actual
Balde con agua
Método:
2,20
Soldura argón
OBSERVACIONES
X
91
los espacios, materia prima e implementos. Con esto se eliminaron tiempos improductivos y transportes. 6.5 ESTUDIO DE TIEMPOS El siguiente estudio de tiempos se hace con el fin de calcular el tiempo que necesita el trabajador (operario calificado) para realizar una tarea dada y siguiendo un método preestablecido. Es importante estandarizar los tiempos en la producción de las patas ya que esto ayuda a la productividad, esto se debe a que conocer los tiempos permitirá establecer mejoras relacionadas con problemas en su proceso productivo. Para la realización de este estudio se dividió el trabajo en elementos identificables y medibles. La toma de tiempos se hace con un cronómetro digital y mediante la técnica de lectura con retroceso a cero. El número de tomas fue definido por políticas de la gerente de la empresa. Dicho análisis se realiza con base en la tabla de tiempos que se ilustra en la figura 33. Figura 33. Tabla de tiempos
Fuente: OIT, Introducción al Estudio del Trabajo. Ginebra, 2000
1 2 3 4 5 ΣTN TN S TEVToTNVToTNVToTN
Valoración del observador Sumatoria del TNTiempo observado Promedio= ΣTN/conteosTiempo Normal (To*V) Suplementos (%)
Tiempo estadar (promedio*(1+S)
TIEMPO OBSERVADO To. (min)ELEMENTO
1
2
3
92
6.5.1 Suplementos. En el cuadro 5, se describen los suplementos constantes y variables junto con el porcentaje que representan, que afectan a los operarios durante proceso de fabricación de los productos seleccionados; el porcentaje es determinado de acuerdo a lo descrito en el cuadro 3. Cuadro 5. Porcentaje de los suplementos
TIPO DE SUPLEMENTO % Necesidades personales 5 Suplementos por fatiga base 4 Demora inevitable 1 Suplementos por trabajar de pie 2 Mala iluminación 2 Ruido intermitente y fuerte 2 TOTAL 16
6.5.2 Determinación del tiempo estándar de cada operación. A continuación se presentan las tablas con los tiempos observados de cada elemento en los que se divide cada operación del proceso de fabricación de las patas y el cálculo del tiempo estándar de cada una de dichas operaciones. 6.5.2.1 Tiempo estándar pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico
Elementos. En el cuadro 6, se encuentra la descripción de los elementos en los cuales se descompone el proceso.
93
Cuadro 6. Descripción de los elementos pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN
1 Cortar el tubo Empieza desde que el operario toma el tubo, lo acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
2 Refrentar el tubo Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar al área de soldadura
3 Soldar rosca a la arandela Empieza desde que el operario hace el montaje en el tornillo de banco, suelda la rosca a la arandela, se desmonta se enfría y se transporta nuevamente a mp
4 Soldar arandela y rosca al tubo
Empieza desde que el operario hace el montaje en el tornillo de banco, suelda la arandela al tubo, se desmonta se enfría y se transporta nuevamente a mp
5 Soldar flanche al tubo Empieza desde que el operario hace el montaje de las piezas en la prensa, se suelda el flanche al tubo, se desmonta se enfría y se transporta nuevamente a mp
6 Brillar la pieza Empieza desde que el operario prepara el torno, hace el brillado con papel lija, desmonta y finalmente lo transportar al área de soldadura
7 Lijar las asperezas Empieza desde que el operario toma el tubo y lo lija en la gratalija eléctrica.
8 Colocar nivelador e inspeccionar
Empieza desde que el operario toma el nivelador, y lo enrosca en la pieza. Mientras que se va inspeccionando
9 Empacar la pieza Empieza desde que el operario transporta la pieza al área de empaque y empaca la pieza
Tiempo estándar. En el cuadro 8 se encuentra la valoración dada por el analista al operario al realizar la tarea, el tiempo que le tomó realizarla y el cálculo del tiempo normal y del tiempo estándar para cada uno de los elementos que componen este proceso.
94
Cuadro 7. Tiempos cronometrados y tiempo estándar pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico
TIEMPOS (min) ELEMENTO 1 2 3 4 5 ΣTN TN S TE
1 V 0,85 0,85 0,80 0,80 0,85
1,20 0,24 16% 0,28 To 0,33 0,25 0,37 0,29 0,21 TN 0,28 0,21 0,30 0,23 0,18
2 V 0,80 0,85 0,85 0,85 0,90
7,13 1,43 16% 1,66 To 1,73 1,75 1,53 1,95 1,45 TN 1,38 1,49 1,30 1,66 1,31
3 V 0,80 0,80 0,85 0,75 0,75
4,86 0,97 16% 1,13 To 1,18 1,22 1,19 1,25 1,32 TN 0,94 0,98 1,01 0,94 0,99
4 V 0,85 0,85 0,80 0,80 0,85
5,51 1,10 16% 1,28 To 1,29 1,31 1,42 1,35 1,28 TN 1,10 1,11 1,14 1,08 1,09
5 V 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70
6,63 1,33 16% 1,54 To 1,98 1,63 1,52 1,87 1,60 TN 1,58 1,30 1,22 1,40 1,12
6 V 0,80 0,80 0,80 0,70 0,75
5,27 1,05 16% 1,22 To 1,32 1,35 1,33 1,45 1,41 TN 1,06 1,08 1,06 1,02 1,06
7 V 0,85 0,70 0,80 0,75 0,85
1,48 0,30 16% 0,34 To 0,39 0,42 0,38 0,33 0,36 TN 0,33 0,29 0,30 0,25 0,31
8 V 0,80 0,75 0,85 0,75 0,90
1,66 0,33 16% 0,39 To 0,16 0,19 0,15 0,17 0,16 TN 0,13 0,14 1,12 0,13 0,14
9 V 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,38 0,28 16% 0,32 To 0,32 0,38 0,35 0,38 0,29 TN 0,26 0,30 0,28 0,30 0,23
TIEMPO ESTÁNDAR TOTAL (min) 8,15 6.5.2.2 Tiempo estándar pata especial Elementos. En el cuadro 8, se encuentra la descripción de los elementos en los cuales se descompone el proceso.
95
Cuadro 8. Descripción de los elementos pata especial No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN
1 Cortar los tubos Empieza desde que el operario toma el tubo, lo acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
2 Refrentar los tubos Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar al área de soldadura
3 Taponar y soldar Empieza desde que el operario hace el montaje en el tornillo de banco, tapona, se suelda, se desmonta se enfría y finalmente transporta al torno
4 Refrentar la soldadura Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar a la fresadora
5 Fresar los tubos de 2'' y 1 1/2''
Empieza desde que se prepara el tubo, se prepara la fresadora, se fresan los tubos, se hace el desmonta y se transporta al área de mp
6 Soldar los flanches Empieza desde que se hace el montaje de los tubos, se sueldan los flanches, se desmonta, se enfría y se dirige nuevamente al área de mp
7 Armar la pata (soldar) Empieza desde que se toman los elementos para juntarlos por medio de soldadura, se enfría, se transporta nuevamente al área de mp
8 Brillo e inspección Empieza desde que se toma la lija y se hace el brillado de la pieza
9 Empacar Empieza desde que se lleva al área de empaque y se empaca la pieza
Tiempo estándar. En el cuadro 9 se encuentra la valoración dada por el analista al operario al realizar la tarea, el tiempo que le tomó realizarla y el cálculo del tiempo normal y del tiempo estándar para cada uno de los elementos que componen este proceso.
96
Cuadro 9. Tiempos cronometrados y tiempo estándar pata especial
TIEMPOS (min) ELEMENTO 1 2 3 4 5 ΣTN TN S TE
1 V 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70
10,63 2,13 16% 2,47 To 2,65 2,70 2,59 3,02 2,87 TN 2,25 2,16 1,94 2,27 2,01
2 V 0,80 0,75 0,85 0,85 0,75
32,78 6,56 16% 7,61 To 8,11 8,22 8,16 8,09 8,42 TN 6,49 6,17 6,94 6,88 6,32
3 V 0,85 0,80 0,85 0,80 0,70
23,09 4,62 16% 5,36 To 5,64 5,82 5,72 5,71 6,02 TN 4,79 4,66 4,86 4,57 4,21
4 V 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75
27,27 5,45 16% 6,33 To 6,56 6,32 6,98 6,85 7,01 TN 5,58 5,37 5,58 5,48 5,26
5 V 0,85 0,80 0,85 0,75 0,70
76,74 15,35 16% 17,80 To 19,32 19,45 19,02 19,66 19,78 TN 16,42 15,56 16,17 14,75 13,85
6 V 0,80 0,85 0,80 0,85 0,85
25,77 5,15 16% 5,98 To 6,29 5,91 6,42 6,33 6,12 TN 5,03 5,02 5,14 5,38 5,20
7 V 0,85 0,85 0,80 0,70 0,75
64,78 12,96 16% 15,03 To 19,95 19,83 20,14 20,99 20,21 TN 16,96 16,86 1,12 14,69 15,16
8 V 0,80 0,85 0,85 0,80 0,75
44,75 8,95 16% 10,38 To 10,92 10,83 11,01 11,11 11,42 TN 8,74 9,21 9,36 8,89 8,57
9 V 0,85 0,85 0,80 0,75 0,75
4,56 0,91 16% 1,06 To 1,15 1,22 1,19 1,00 1,12 TN 0,98 1,04 0,95 0,75 0,84
TIEMPO ESTÁNDAR TOTAL (min) 72,01 6.5.2.3 Tiempo estándar pata con flanche en acero Elementos. En el cuadro 10, se encuentra la descripción de los elementos en los cuales se descompone el proceso.
97
Cuadro 10. Descripción de los elementos patas con flanche en acero
No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN
1 Cortar los tubos Empieza desde que el operario toma el tubo, lo acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
2 Cortar las varillas Empieza desde que el operario toma la varilla, la acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
3 Refrentar los tubos Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar al área de fresa
4 Refrentar las varillas Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta las varillas y desmonta
5 Fresar lo tubos Empieza desde que se prepara el tubo, se prepara la fresadora, se fresan los tubos, se hace el desmonta y se transporta al área de mp
6 Soldar los flanches Empieza desde que se hace el montaje de los tubos, se sueldan los flanches, se desmonta, se enfría y se dirige nuevamente al área de mp
7 Armar la pata (soldar)
Empieza desde que se toman los elementos para juntarlos por medio de soldadura, se enfría, se transporta nuevamente al área de mp
8 Brillo e inspección Empieza desde que se toma la lija y se hace el brillado de la pieza
9 Empacar Empieza desde que se lleva al área de empaque y se empaca la pieza
Tiempo estándar. En el cuadro 11 se encuentra la valoración dada por el analista al operario al realizar la tarea, el tiempo que le tomó realizarla y el cálculo del tiempo normal y del tiempo estándar para cada uno de los elementos que componen este proceso.
98
Cuadro 11. Tiempos cronometrados y tiempo estándar patas con flanche en acero
TIEMPOS (min) ELEMENTO 1 2 3 4 5 ΣTN TN S TE
1 V 0,80 0,85 0,75 0,80 0,70
3,73 0,75 16% 0,87 To 0,89 0,83 1,01 1,14 0,92 TN 0,71 0,71 0,76 0,91 0,64
2 V 0,80 0,75 0,85 0,70 0,80
9,84 1,97 16% 2,28 To 2,66 2,32 2,45 2,85 2,37 TN 2,13 1,74 2,08 2,00 1,90
3 V 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19,74 3,95 16% 4,58 To 5,31 4,27 5,00 4,98 5,12 TN 4,25 3,42 4,00 3,98 4,10
4 V 0,80 0,80 0,75 0,80 0,80
20,33 4,07 16% 4,72 To 5,18 5,02 5,15 5,29 5,09 TN 4,14 4,02 3,86 4,23 4,07
5 V 0,70 0,75 0,80 0,80 0,85
63,22 12,64 16% 14,67 To 16,88 16,93 15,45 15,92 16,01 TN 11,82 12,70 12,36 12,74 13,61
6 V 0,80 0,70 0,70 0,75 0,80
25,25 5,05 16% 5,86 To 6,38 7,03 6,74 7,37 6,23 TN 5,10 4,92 4,72 5,53 4,98
7 V 0,75 0,80 0,80 0,75 0,70
77,42 15,48 16% 17,96 To 21,58 19,82 18,97 21,02 20,62 TN 16,19 15,86 15,18 15,77 14,43
8 V 0,80 0,80 0,80 0,85 0,75
42,75 8,55 16% 9,92 To 10,58 11,00 10,38 10,49 11,02 TN 8,46 8,80 8,30 8,92 8,27
9 V 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75
5,07 1,01 16% 1,18 To 1,32 1,25 1,01 1,08 1,45 TN 1,06 1,00 1,12 0,81 1,09
TIEMPO ESTÁNDAR TOTAL (min) 62,03
99
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 7. 7.1 COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS En el cuadro 13 se encuentran las variaciones de los tiempos. La comparación se realizó con los tiempos estándares hallados en los cuadros 8, 10 y 12 con el método mejorado y los tiempos obtenidos del método actual mostrados en los anexos E, F y G. La variación más grande la tuvo el proceso de patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico con una mejora de los tiempos del 35,52%, seguido por la pata con flanche en acero con una variación positiva del 17,69% y finalmente la plata especial de 10,85% Cuadro 12. Comparación de tiempos
TIEMPOS PATA CON
NIVELADOR DE PLÁSTICO
PATA ESPECIAL
PATA CON FLANCHE EN
ACERO Tiempo actual (min) 12,64 80,77 74,68 Tiempo mejorado (min) 8,15 72,01 61,47 Variación (min) 4,49 8,76 13,21 Variación (%) 35,52% 10,85% 17,69%
7.2 PRODUCTIVIDAD
Para hallar la productividad, se tiene en cuenta que la jornada laboral dura 8,5 horas (510 min), con el nuevo tiempo estándar hallado se pudo incrementar la producción de las patas.
100
Cuadro 13. Productividades
UNIDADES PRODUCIDAS PATA CON
NIVELADOR DE PLÁSTICO
PATA ESPECIAL
PATA CON FLANCHE EN ACERO
POR HORA Método actual 4,75 0,74 0,80 Método mejorado 7,36 0,83 0,98 Diferencia 2,62 0,09 0,17
JORNADA LABORAL
Método actual 40,35 6,31 6,83 Método mejorado 62,58 7,08 8,30 Diferencia 22,23 0,77 1,47
EN UN MES Método actual 806,96 126,28 136,58 Método mejorado 1251,53 141,65 165,93 Diferencia 444,57 15,36 29,35
101
CONCLUSIONES 8.
Al desarrollar este proyecto se pudo lograr una mejor planeación y
programación de la producción puesto que ya se conocen los tiempos de ejecución de las operaciones que se llevan a cabo.
Es posible aumentar la producción a partir de una mejor organización de los
puestos de trabajo y espacios, especialmente del área de materia prima y herramientas, ya que esto reduce los tiempos de búsqueda y movimientos innecesarios.
La ejecución del estudio permitió identificar que la operación con la mayor
cantidad de mejoras realizadas fue la del proceso productivo de las patas de acero inoxidable rectas con nivelador de plástico.
Se demostró cualitativa y cuantitativamente, mediante los cuadros y gráficas, que los cambios implementados lograron una mejora significativa en la productividad de los productos estudiados y esto se verá reflejado en la productividad global de la empresa.
Al desarrollar las propuestas, el proceso de patas de acero inoxidable rectas
con nivelador de plástico obtuvo una mejora del 35,52%, la pata con flanche en acero del 17,69% y finalmente la plata especial del 10,85%.
102
RECOMENDACIONES 9.
Se recomienda hacer una reunión formal con los directivos de la empresa,
donde se realice un acta de adopción e implementación del cambio, así como la responsabilidad de las personas que van a participar en ello.
Es indispensable que se involucre a todo el personal, y se debe nombrar a un representante con el fin de que sea esta persona la que se comprometa con la acogida de los cambios.
Se recomienda capacitar a los operarios para la realización del mantenimiento preventivo de las máquinas, o contratar personas competentes que realicen dicho procedimiento.
Es importante que se hagan mejoras respecto a las condiciones actuales de trabajo, tales como iluminación e implementar pausas activas ya que el trabajo se realiza en su mayoría de pie.
Se recomienda que se implemente una matriz para armar las patas, ya que esto supondría una mejora significativa en los tiempos de producción.
103
BIBLIOGRAFÍA
BECERRA, Freddy. Estudio de Tiempos [en línea]. Disponible en Internet: <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/estudiometodos/estudiotiempos.htm>. CARDONA, Luz y SANS, Diego. Proyecto propuesta de mejora de métodos y determinación de los tiempos estándar de producción en la empresa G&L Ingenieros Ltda. Trabajo de grado Tecnólogo Industrial. Pereira: Universidad Tecnóloga de Pereira. Programa de Tecnología Industrial, 2007. 107 p. GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2 ed. México: McGraw Hill, 2005. 458 p. LASCANO, Fernando. Optimización de los métodos de trabajo en el proceso de construcción de máquinas para labrar madera en la empresa CIMA CASTRO. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Faculta de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Industrial, 2010. 132 p. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT. Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. Ginebra: Limusa Editores, 2000. 522 p. QUINTERO, Vanessa. Estudio de métodos y tiempos para la elaboración e implementación de diagramas de procesos ajustados efectivamente a la productividad y a los estándares exigidos para la empresa manufacturera de refrigeradores FRIDVAL LTDA. Trabajo de Grado Ingeniera Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Sistemas de Producción, 2008. 122 p. SÁNCHEZ, Vicente. Mejoramiento de la línea de producción de clavos negros de una planta procesadora de alambres de acero. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Guayaquil: Escuela Politécnica del Litoral. Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, 2002. 554 p.
104
USTATE, Elkin. Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa Metales y Derivados S.A. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, 2007. 54 p.
105
ANEXOS
Anexo A. Productos por línea de la empresa Imporherrajes
LÍNEA DE PRODUCTOS PRODUCCIÓN/COMPRA
BISAGRAS COMPRA BOTONES COMPRA/PRODUCCIÓN ÁNGULOS COMPRA BALINERAS COMPRA CANTONERAS COMPRA CERRADURAS COMPRA CHAZOS COMPRA CLAVO COMPRA COLBÓN COMPRA CORREDERAS COMPRA DILATADORES PRODUCCIÓN ESFERAS COMPRA MANIJAS COMPRA/PRODUCCIÓN MONEDAS PRODUCCIÓN PATAS COMPRA/PRODUCCIÓN PIE DE AMIGOS COMPRA/PRODUCCIÓN RODACHINAS COMPRA SOPORTES COMPRA/PRODUCCIÓN TOPES COMPRA TORNILLOS COMPRA TRABAJOS ESPECIALES PRODUCCIÓN
Fuente: Información suministrada por la empresa Imporherrajes, 2014
106
Anexo B. Diagrama bimanual patas especiales
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 5 4 Actual MejoradoDemora 1Inspección 1 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHAAjustar tubo en tronzadora Ajustar tubo en tronzadoraCortar tubo Cortar tuboTomar tubo (cortado) InactivaSostener tubo Tomar flexómetroVerificar medida del tubo Verificar medida del tuboSostener tubo Soltar flexómetroLleva tubo hasta torno Lleva tubo hasta torno
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar tubo hasta tornoAjustar tubo en la tronzadora
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Corte de tuboAcutal Mejorado
X
107
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 16 8 Actual MejoradoDemora 2 9Inspección 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 19 19
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar llave Sostener el tuboAjusta copa del torno Posicionar el tubo en la copaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaAjustar el carro del torno Ajustar el carro del tornoInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar llave InactivaDesajustar la copa Tomar y voltear el tuboAjustar la copa InactivaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar la llave InactivaDesajustar la copa Tomar el tuboTomar flexómetro Sostener el tuboVerificar medida Verificar medidaLlevar tubo hacia soldadura Llevar tubo hacia soldadura
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar tubo hacia soldaduraTonar llave
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Refrentar tuboAcutal Mejorado
X
108
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 8 Actual MejoradoDemora 6 1InspecciónTransporte 2Almacenamiento 1 2
Total 13 13
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar tubo InactivaPosicionar tubo en el tornillo de banco
Ajustar mordazas del tornillo de banco
Inactiva Tomar el tapónSostener el tubo Taponar el tuboTomar máscara protectora InactivaSostener máscara protectora Tomar equipo de soldaduraSostener máscara protectora Soldar el tapón al tuboSoltar máscara protectora Soltar equipo de soldaduraSostener el tubo Desajustar las mordazasInactiva Llevar hacia enfriamientoInactiva EnfriarLlevar hacia torno Llevar hacia torno
Transportar a tornoTomar tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Taponar y soldar los tubosAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 8 5 Actual MejoradoDemora 1 4InspecciónTransporte 1 1Almacenamiento
Total 10 10
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar llave Sostener el tuboAjusta copa del torno Posicionar el tubo en la copaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaAjustar el carro del torno Ajustar el carro del tornoInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar llave InactivaDesajustar la copa Tomar el tuboLlevar tubo hacia fresadora Llevar tubo hacia fresadora
Transportar a soldaduraTomar llave
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Refrentar la soldaduraAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
109
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 5 Actual MejoradoDemora 1InspecciónTransporte 1 1Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASostener el tubo MedirAjustar el tubo en la fresadora Ajustar el tubo en la fresadoraAjustar la fresadora Ajustar la fresadoraFresar FresarApagar fresadora InactivaTomar tubo Tomar tuboTrasportar al área de mp Transportar al área de mp
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar pieza a mpTomar el tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Fresar los tubosAcutal Mejorado
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 2 2 Actual MejoradoDemoraInspecciónTransporteAlmacenamiento
Total 2 2
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASostener el tubo Tomar el papel lijaSostener el tubo Brillar
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
BrillarSostener tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Brillado independiente de los tubosAcutal Mejorado
X
110
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 8 Actual MejoradoDemora 6 1InspecciónTransporte 2Almacenamiento 1 2
Total 13 13
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar tubo InactivaPosicionar tubo en el tornillo de banco
Ajustar mordazas del tornillo de banco
Inactiva Tomar el flancheSostener el tubo Ubicar el flanche sobre el tuboTomar máscara protectora InactivaSostener máscara protectora Tomar equipo de soldaduraSostener máscara protectora Soldar el tapón al tuboSoltar máscara protectora Soltar equipo de soldaduraSostener el tubo Desajustar las mordazasInactiva Llevar hacia enfriamientoInactiva EnfriarLlevar hacia área de mp Llevar hacia área de mp
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Transportar a mpTomar tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Soldar los flanchesAcutal Mejorado
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 4 4 Actual MejoradoDemoraInspecciónTransporte 3 3Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHAArmar la pieza Armar la pieza (soldar)Trasportar a enfriamiento Transportar a enfriamientoEnfriar EnfriarTransportar a área de mp Trasportar al área de mpSostener la pieza Tomar papel lijaSostener la pieza Brilla la piezaTransportar a área de empaque Trasnportar a área de empaque
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar a empaqueArmar la pieza
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Armar la pataAcutal Mejorado
X
111
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 2 2 Actual MejoradoDemora 1InspecciónTransporte 1Almacenamiento 1 1
Total 4 4
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASujetar pieza Tomar película de plásticoSujetar pieza Empacar piezaLlevar a almacenamiento Llevar a almacenamientoAlmacenar pieza Almacenar pieza
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Almacenar piezaTomar película de plástico
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Empaque y almacenamientoAcutal Mejorado
X
112
Anexo C. Diagrama bimanual pata con flanche en acero
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 5 4 Actual MejoradoDemora 1Inspección 1 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHAAjustar tubo en tronzadora Ajustar tubo en tronzadoraCortar tubo Cortar tuboTomar tubo (cortado) InactivaSostener tubo Tomar flexómetroVerificar medida del tubo Verificar medida del tuboSostener tubo Soltar flexómetroLleva tubo hasta torno Lleva tubo hasta torno
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar tubo hasta tornoAjustar tubo en la tronzadora
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Corte de tuboAcutal Mejorado
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 5 4 Actual MejoradoDemora 1Inspección 1 1TransporteAlmacenamiento 1 1
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHAAjustar varilla en tronzadora Ajustar varilla en tronzadoraCortar varilla Cortar varillaTomar varilla (cortado) InactivaSostener varilla Tomar flexómetroVerificar medida de la varilla Verificar medida de la varillaSostener tubo Soltar flexómetroAlmacenar varilla Almacenar varilla
Llevar tubo hasta tornoAjustar tubo en la tronzadora
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Corte varillasAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
113
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 16 8 Actual MejoradoDemora 2 9Inspección 1Transporte 1 1Almacenamiento
Total 19 19
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar llave Sostener el tuboAjusta copa del torno Posicionar el tubo en la copaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaAjustar el carro del torno Ajustar el carro del tornoInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar llave InactivaDesajustar la copa Tomar y voltear el tuboAjustar la copa InactivaSoltar llave InactivaEncender el torno InactivaInactiva RefrentarApagar el torno InactivaTomar la llave InactivaDesajustar la copa Tomar el tuboTomar flexómetro Sostener el tuboVerificar medida Verificar medidaLlevar tubo hacia fresadora Llevar tubo hacia fresadora
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Llevar tubo hacia soldaduraTonar llave
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Refrentar los tubosAcutal Mejorado
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 5 Actual MejoradoDemora 1InspecciónTransporte 1 1Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASostener tubo MedirAjustar el tubo en la fresadora Ajustar el tubo en la fresadoraAjustar la fresadora Ajustar la fresadoraFresar FresarApagar fresadora InactivaTomar tubo Tomar tuboTrasportar al área de mp Transportar al área de mp
Llevar pieza a tornoTomar el tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Fresar los tubosAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
114
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 6 8 Actual MejoradoDemora 6 1InspecciónTransporte 2Almacenamiento 1 2
Total 13 13
MANO IZQUIERDA MANO DERECHATomar tubo InactivaPosicionar tubo en el tornillo de banco
Ajustar mordazas del tornillo de banco
Inactiva Tomar el flancheSostener el tubo Ubicar el flanche sobre el tuboTomar máscara protectora InactivaSostener máscara protectora Tomar equipo de soldaduraSostener máscara protectora Soldar el tapón al tuboSoltar máscara protectora Soltar equipo de soldaduraSostener el tubo Desajustar las mordazasInactiva Llevar hacia enfriamientoInactiva EnfriarLlevar hacia área de mp Llevar hacia área de mp
Soltar alicate de presiónAlmacenar (soltar) tubo
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Soldar los flanchesAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 4 4 Actual MejoradoDemoraInspecciónTransporte 3 3Almacenamiento
Total 7 7
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASostener pieza Armar la pieza (soldar)Trasportar a enfriamiento Transportar a enfriamientoEnfriar EnfriarTransportar a área de mp Trasportar al área de mpSostener la pieza Tomar papel lijaSostener la pieza Brilla la piezaTransportar a área de empaque Trasnportar a área de empaque
Llevar a empaqueTomar nivelador
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Armar la pataAcutal Mejorado
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
X
115
Hoja: 1 De: 1Izq. Der. Izq. Der.
Operación 2 2 Actual MejoradoDemora 1InspecciónTransporte 1Almacenamiento 1 1
Total 4 4
MANO IZQUIERDA MANO DERECHASujetar pieza Tomar película de plásticoSujetar pieza Empacar piezaLlevar a almacenamiento Llevar a almacenamientoAlmacenar pieza Almacenar pieza
Operación:Actividad
Resumen
Método: Empieza:Termina:Elaboró:
Almacenar piezaTomar película de plástico
Laura Panchano
DIAGRAMA BIMANUAL MÉTODO ACTUAL
Empaque y almacenamientoAcutal Mejorado
X
116
Anexo D. Distribución de planta propuesta
117
Anexo E. Tiempo estándar pata de acero inoxidable recta con nivelador de plástico método actual
No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN
1 Cortar el tubo Empieza desde que el operario toma el tubo, lo acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
2 Refrentar el tubo Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar al área de soldadura
3 Soldar rosca a la arandela
Empieza desde que el operario hace el montaje en el tornillo de banco, suelda la rosca a la arandela, se desmonta se enfría y se transporta nuevamente a mp
4 Soldar arandela y rosca al tubo
Empieza desde que el operario hace el montaje en el tornillo de banco, suelda la arandela al tubo, se desmonta se enfría y se transporta nuevamente a mp
5 Soldar el flanche Empieza desde que el operario, hace el montaje de la prensa al tornillo de banco, hace el montaje de las piezas en la prensa, se suelda el flanche al tubo, se desmonta se enfría y se transporta nuevamente a mp
6 Brillar la pieza en torno Empieza desde que el operario prepara el torno, hace el brillado con papel lija, desmonta y finalmente lo transportar al área de soldadura
7 Lijar las asperezas Empieza desde que el operario toma el tubo y lo lija en la gratalija eléctrica.
8 Colocar nivelador Empieza desde que el operario toma el nivelador, y lo enrosca en la pieza.
9 Inspeccionar Inspecciona la pieza
10 Empacar Empieza desde que el operario transporta la pieza al área de empaque y empaca la pieza
118
TIEMPOS (min) ELEMENTO 1 2 3 4 5 ΣTN TN S TE
1 V 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,64 0,73 16% 0,84 To 0,95 1,02 0,72 0,99 0,87 TN 0,76 0,82 0,58 0,79 0,70
2 V 0,80 0,85 0,75 0,75 0,85
7,52 1,50 16% 1,74 To 1,95 1,73 1,87 2,02 1,85 TN 1,56 1,47 1,40 1,52 1,57
3 V 0,85 0,80 0,80 0,80 0,70
11,55 2,31 16% 2,68 To 2,85 2,76 3,01 2,92 3,11 TN 2,42 2,21 2,41 2,34 2,18
4 V 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5,21 1,04 16% 1,21 To 1,35 1,46 1,32 1,12 1,26 TN 1,08 1,17 1,06 0,90 1,01
5 V 0,70 0,80 0,80 0,75 0,85
10,63 2,13 16% 2,47 To 2,72 2,63 2,95 2,83 2,52 TN 1,90 2,10 2,36 2,12 2,14
6 V 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85
5,06 1,01 16% 1,17 To 1,15 1,24 1,32 1,34 1,12 TN 0,92 0,99 1,06 1,14 0,95
7 V 0,80 0,85 0,85 0,80 0,80
2,87 0,57 16% 0,67 To 0,62 0,75 0,56 0,89 0,69 TN 0,50 0,64 0,48 0,71 0,55
8 V 0,80 0,80 0,85 0,75 0,85
2,34 0,47 16% 0,54 To 0,62 0,51 0,55 0,72 0,50 TN 0,50 0,41 0,47 0,54 0,43
9 V 0,85 0,85 0,80 0,80 0,80
0,93 0,19 16% 0,22 To 0,08 0,80 0,09 0,07 0,07 TN 0,07 0,68 0,07 0,06 0,06
10 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
4,71 0,94 16% 1,09 To 1,00 1,12 1,15 1,05 1,22 TN 0,85 0,95 0,98 0,89 1,04
TIEMPO ESTÁNDAR TOTAL (min) 12,64
119
Anexo F. Tiempo estándar pata especial método actual
No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN
1 Cortar los tubos Empieza desde que el operario toma el tubo, lo acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
2 Refrentar los tubos Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar al área de soldadura
3 Taponar Empieza desde que el operario toma los tapones y tapona los extremos de los tubos
4 Soldar tapones Empieza desde que el operario hace el montaje en el tornillo de banco, suelda los tapones, se desmonta se enfría y finalmente transporta al torno
5 Refrentar la soldadura Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar a la fresadora
6 Fresar los tubos Empieza desde que se prepara el tubo, se prepara la fresadora, se fresan los tubos, se hace el desmonta y se transporta al área de mp
7 Brillado ind de los tubos
Empieza desde que se toma la lija y se hace el brillado a cada uno de los tubos por separado.
8 Soldar los flanches Empieza desde que se hace el montaje de los tubos, se sueldan los flanches, se desmonta, se enfría y se dirige nuevamente al área de mp
9 Armar la pata (soldar) Empieza desde que se toman los elementos para juntarlos por medio de soldadura, se enfría, se transporta nuevamente al área de mp
10 Brillado general Empieza desde que se toma la lija y se hace el brillado de la pieza
11 Inspeccionar Inspeccionar la pieza
12 Empacar Empieza desde que se lleva al área de empaque y se empaca la pieza
120
TIEMPOS (min) ELEMENTO 1 2 3 4 5 ΣTN TN S TE
1 V 0,80 0,85 0,85 0,85 0,80
14,79 2,96 16% 3,43 To 3,65 3,52 3,60 3,47 3,58 TN 2,92 2,99 3,06 2,95 2,86
2 V 0,90 0,75 0,85 0,85 0,80
35,72 7,14 16% 8,29 To 8,25 9,22 8,12 9,00 8,53 TN 7,43 6,92 6,90 7,65 6,82
3 V 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9,02 1,80 16% 2,09 To 2,49 2,15 2,38 2,24 2,02 TN 1,99 1,72 1,90 1,79 1,62
4 V 0,85 0,85 0,85 0,75 0,75
17,80 3,56 16% 4,13 To 4,35 4,47 4,28 4,58 4,30 TN 3,70 3,80 3,64 3,44 3,23
5 V 0,85 0,85 0,72 0,75 0,80
27,13 5,43 16% 6,29 To 6,52 6,48 7,10 7,21 6,95 TN 5,54 5,51 5,11 5,41 5,56
6 V 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80
79,53 15,91 16% 18,45 To 18,59 19,69 19,58 18,92 19,01 TN 15,80 16,74 16,64 15,14 15,21
7 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
13,87 2,77 16% 3,22 To 3,52 3,02 3,11 3,25 3,42 TN 2,99 2,57 2,64 2,76 2,91
8 V 0,80 0,85 0,85 0,75 0,75
26,55 5,31 16% 6,16 To 6,80 6,72 6,11 6,92 6,69 TN 5,44 5,71 5,19 5,19 5,02
9 V 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85
83,84 16,77 16% 19,45 To 20,35 21,32 19,99 19,32 20,11 TN 16,28 17,06 16,99 16,42 17,09
10 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
39,91 7,98 16% 9,26 To 9,52 8,32 9,65 10,11 9,35 TN 8,09 7,07 8,20 8,59 7,95
11 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
2,53 0,51 16% 0,59 To 0,66 0,51 0,48 0,61 0,72 TN 0,56 0,43 0,41 0,52 0,61
12 V 0,80 0,85 0,75 0,80 0,80
9,61 1,92 16% 2,23 To 2,32 2,25 2,52 2,49 2,45 TN 1,86 1,91 1,89 1,99 1,96
TIEMPO ESTÁNDAR TOTAL (min) 80,77
121
Anexo G. Tiempo estándar pata con flanche en acero método actual No. ELEMENTO DESCRIPCIÓN
1 Cortar los tubos Empieza desde que el operario toma el tubo, lo acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
2 Cortar las varillas Empieza desde que el operario toma la varilla, la acomoda en la tronzadora, lo corta y finalmente lo transporta al torno
3 Refrentar los tubos Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta los tubos, desmonta y finalmente lo transportar al área de fresa
4 Refrentar las varillas Empieza desde que el operario prepara el torno, refrenta las varillas y desmonta
5 Fresar los tubos Empieza desde que se prepara el tubo, se prepara la fresadora, se fresan los tubos, se hace el desmonta y se transporta al área de mp
6 Soldar los flanches Empieza desde que se hace el montaje de los tubos, se sueldan los flanches, se desmonta, se enfría y se dirige nuevamente al área de mp
7 Armar la pata (soldar) Empieza desde que se toman los elementos para juntarlos por medio de soldadura, se enfría, se transporta nuevamente al área de mp
8 Brillado general Empieza desde que se toma la lija y se hace el brillado de la pieza
9 Inspeccionar Se inspecciona la pieza
10 Empacar Empieza desde que se lleva al área de empaque y se empaca la pieza
122
TIEMPOS (min) ELEMENTO 1 2 3 4 5 ΣTN TN S TE
1 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
6,99 1,40 16% 1,62 To 1,52 1,74 1,68 1,45 1,83 TN 1,29 1,48 1,43 1,23 1,56
2 V 0,80 0,85 0,85 0,85 0,75
12,34 2,47 16% 2,86 To 3,11 2,99 3,05 2,89 3,02 TN 2,49 2,54 2,59 2,46 2,27
3 V 0,85 0,75 0,85 0,80 0,85
25,32 5,06 16% 5,87 To 6,15 6,01 6,07 6,28 6,35 TN 5,23 4,51 5,16 5,02 5,40
4 V 0,85 0,85 0,90 0,85 0,75
30,54 6,11 16% 7,09 To 7,01 7,53 7,35 7,00 7,49 TN 5,96 6,40 6,62 5,95 5,62
5 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
68,22 13,64 16% 15,83 To 16,01 15,85 16,22 15,93 16,25 TN 13,61 13,47 13,79 13,54 13,81
6 V 0,80 0,80 0,85 0,75 0,85
29,88 5,98 16% 6,93 To 7,52 7,45 7,21 7,38 7,34 TN 6,02 5,96 6,13 5,54 6,24
7 V 0,85 0,90 0,90 0,85 0,80
91,09 18,22 16% 21,13 To 21,22 20,99 21,13 21,32 21,28 TN 18,04 18,89 19,02 18,12 17,02
8 V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
46,41 9,28 16% 10,77 To 10,13 10,37 10,25 10,38 10,44 TN 9,12 9,33 9,23 9,34 9,40
9 V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
3,11 0,62 16% 0,72 To 0,75 0,62 0,82 0,69 0,78 TN 0,64 0,53 0,70 0,59 0,66
10 V 0,85 0,80 0,85 0,80 0,85
7,99 1,60 16% 1,85 To 1,72 2,01 2,00 1,98 1,93 TN 1,46 1,61 1,70 1,58 1,64
TIEMPO ESTÁNDAR TOTAL (min) 74,68