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EXSA S.A.
ABRIL 2014
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 2015
CATEGORÍA: PRODUCCIÓN
“OPTIMIZACIÓN DEL USO DE MATERIAS PRIMAS EN LA PREPARACIÓN DE RHO-411 MEDIANTE
LA INCORPORACIÓN DE GRASAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE EMULSIONES –
PLANTA LURÍN”
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A.
CONTENIDO
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................ 1
1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................ 1
2. CATEGORÍA A LA QUE POSTULA .................................................................................. 1
3. TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................... 1
4. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN ................................................. 1
5. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN ................................................. 2
6. MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN ............................................................................ 2
7. FIRMA .................................................................................................................................... 3
8. EQUIPO DE MEJORA ......................................................................................................... 3
II. ORGANIGRAMA ...................................................................................................................... 4
III. TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN .......................................................................................... 5
IV. PERFIL DEL PROYECTO .................................................................................................. 6
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES .............................................................. 8
VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS ............................................... 9
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.......................................... 9
2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA .......................... 12
3. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
14
4. GESTIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO .............................................. 29
5. CAPACITACIÓN ................................................................................................................. 34
6. INNOVACIÓN ..................................................................................................................... 36
7. RESULTADOS .................................................................................................................... 39
8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA ........................................................................................ 43
VII. ANEXOS .............................................................................................................................. 44
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I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Razón social: EXSA S.A. Dirección: Calle Las Begonias N°415 Piso 12 Teléfono: 315 7000 Fax: (01) 315 7015 RUC: 20100094135 e-mail: [email protected] Página web: www.exsa.net
2. CATEGORÍA A LA QUE POSTULA
PRODUCCIÓN
3. TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
Tabla 1. Tamaño de la Organización.
Sede N° de colaboradores % Administrativos % Producción
San Isidro 98 100% 0%
Lurín 407 17% 83%
Tacna 25 14% 86%
Trujillo 14 11% 89%
SIVE 282 16% 84%
TOTAL 826
Fuente: Elaboración propia
4. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN
EXSA S.A. es una empresa dedicada a la manufactura de explosivos y accesorios de voladura de uso civil para la minería y construcción, que además brinda el servicio de voladura. Su misión es brindar soluciones en fragmentación de roca que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad, en el marco de una cultura de enfoque al cliente, innovación, seguridad, protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
EXSA cuenta con las siguientes certificaciones:
ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental,
ISO 9001: 2007 Sistema de Gestión de Calidad,
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
BASC Versión 4 – 2012
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EXSA S.A. elabora los productos que se muestran en la Tabla 2, tanto para el mercado local como para exportación a Centroamérica y América del Sur.
Tabla 2. Tipo de Productos por Unidad.
SEDE Tipo de productos
Lurín Dinamitas, emulsiones encartuchadas, emulsión a granel, agentes de voladura y accesorios de voladura
Tacna Dinamitas y emulsión a granel
Trujillo Emulsión a granel
SIVE Servicio de voladura para la minería y construcción
Fuente: Elaboración propia
5. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN
Representante Oficial Juan C. Herrera Pareja [email protected]
Representante Alterno Diana Lucía Lazarte Lint [email protected]
6. MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN
Los miembros de la Alta Dirección se detallan en la Tabla 3.
Tabla 3. Miembros de la Alta Dirección
Nombre Cargo Documento de Identidad
Gustavo Gómez Sánchez Alva Gerente General 08225847
Alex Fry Álvarez Gerente Administración y Finanzas 10303635
Nancy Elena Fernández Campos Gerente de Gestión Humana 09342253
Ronald Añazco Otero Gerente Comercial 02899715
César Velasco Gerente de Nuevos Negocios 00280324
Francisco Vásquez Houriet Gerente Cadena Suministros 08762470
Heberth Ruiz Valle Gerente de Producción 40751069
Luis Lay Lisung Gerente de Mantenimiento - Ingeniería y Proyectos
09935471
Tulio Gálvez Rojas Gerente de Tráfico y Distribución 09830402
Tomislav Muhvic-Pintar Tapia Gerente de Marketing 07976119 Fuente: Elaboración propia
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7. FIRMA
Imagen 1. Firma del representante legal
8. EQUIPO DE MEJORA
Tabla 4. Equipo de Mejora Continua
Integrante Función Cargo Área
Raúl Demetrio Villalva Correa Líder Supervisor de
Producción Producción Explosivos
Jorge Ernesto Benavides Yauri Integrante Operador Producción Explosivos
Jonathan Fernando Zavala Gómez Integrante Operador Producción Explosivos
Juan Carlos Maguiña Roca Integrante Operador Producción Explosivos
Iván David Prudencio Ortiz Integrante Operador Producción Explosivos
Pedro Humberto Villanueva Blas Integrante Operador Producción Explosivos
Diana Lucía Lazarte Lint Integrante Gestor de Medio
Ambiente Medio Ambiente
Nilton André Ruffner Ramos Integrante Gestor de Medio
Ambiente Medio Ambiente
Víctor Manuel Cruzado Juárez Integrante Supervisor de Producción en Entrenamiento
Producción Explosivos
Fuente: Elaboración propia
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II. ORGANIGRAMA
El equipo de Emulsiones “Solución Oxidante” está integrado por colaboradores de las áreas
de Producción de Emulsiones, Sustentabilidad y Medio Ambiente. La Jefatura de Sistemas
Integrados de Gestión administra el Programa “Equipos de Mejora Continua”.
Imagen 2. Organigrama de EXSA Perú
Fuente: Elaboración propia.
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III. TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN
Declaramos que conocemos las Bases del Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de
Mejora, correspondiente al año 2015 y al presentar nuestra postulación nos sometemos a ella
de manera irrevocable. Asimismo, aceptamos el carácter inapelable de las decisiones del
Consejo Evaluador.
Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el informe de
Postulación.
Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del Equipo Evaluador. Si
nuestra organización fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir dicha visita y
otorgar facilidades para que los evaluadores realicen una evaluación prolija e imparcial.
Aceptamos pagar las cuotas y los gastos que nos corresponden con arreglo a lo estipulado en
las Bases.
Si nuestra organización resulta ganadora aceptamos compartir información con otras
organizaciones en la forma establecida en las Bases.
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IV. PERFIL DEL PROYECTO
EXSA S.A. actualmente se encuentra inmersa en un proceso de cambio organizacional el cual busca crear y fortalecer relaciones a largo plazo con sus clientes, brindándoles soluciones de negocio. En este sentido se requiere mejorar los procesos internos y generar un cambio de cultura enfocada al Cliente.
Para soportar este proceso de transformación se requiere colaboradores motivados y orientados hacia la mejora continua. Con este objetivo se crea el Plan de Reconocimientos que consta de tres programas: “Una idea, una mejora”; “Soy Seguro” y “Equipos de Mejora Continua (EMC)”. Estos programas buscan la participación individual y grupal de todos los colaboradores con el objetivo de hacer efectiva la mejora continua.
1. ANTECEDENTES
La fabricación de emulsiones explosivas se inicia con la preparación de RHO-411, que
consiste en disolver prills de BETA-132 en agua a elevadas temperaturas junto con otras
materias primas. Durante esta actividad se genera pérdida de materias primas debido a la
acumulación de grasas en los tanques de disolución y filtros prensa, así como una elevada
cantidad de efluentes peligrosos que deben ser transportados y dispuestos en un relleno de
seguridad por una EPS-RS autorizada.
La planta de producción de emulsiones produjo aproximadamente 1 908.37 t durante el 2013.
Para cumplir este objetivo se fabricó en promedio 1746.15 t de RHO-411 mensual, y se
generaron 106.9 t de residuos peligrosos en todo el año por esta actividad.
El Equipo de Mejora Continua de Emulsiones “Solución Oxidante” se crea por la necesidad de
mejorar el proceso de producción de emulsiones para la satisfacción del cliente externo e
interno, con especial énfasis en la calidad de nuestros productos, en la seguridad de nuestros
procesos y en la protección del medio ambiente.
2. OBJETIVO
El objetivo principal del Equipo de Mejora Continua de Emulsiones “Solución Oxidante” fue
optimizar el uso de BETA-132 como materia prima en la preparación de RHO-411 para la
fabricación de emulsiones explosivas en la planta Lurín.
3. PERIODO DE EJECUCIÓN
La implementación del proyecto de mejora se inició con la identificación del problema en abril
del 2014 y culminó con la etapa de seguimiento en diciembre del 2014.
4. METODOLOGÍA
Se utilizó la metodología de los 7 pasos para la solución de problemas.
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
Con el fin de reducir la generación de mermas en la preparación de RHO-411 se realizaron
cambios en el proceso con el fin de incorporar las grasas generadas en la disolución a la
emulsión explosiva. Los principales cambios realizados fueron la agitación de los tanques de
disolución durante el bombeo de RHO-411 y la eliminación de la actividad de filtrado de la
RHO-411 en filtros prensa.
6. RESULTADOS OBTENIDOS
Como resultado de la implementación del proyecto, se lograron los siguientes resultados:
- Reducción en el consumo de BETA-132, de un promedio de 110% respecto al consumo
teórico estimado a un 97 %. La reducción en consumo de BETA-132 logró un ahorro de S/.
191 384.53 desde junio a diciembre del 2014.
- Reducción en la generación de residuos peligrosos y efluentes en aproximadamente 75 t
de junio a diciembre, gracias a lo cual se redujo la frecuencia de limpieza de la trampa de
grasa de mensual a semestral y se logró ahorrar S/. 61 000.00 en la disposición de
residuos.
- Reducción en el consumo de agua de la planta de emulsiones 441 m3 en promedio, con un
ahorro promedio mensual de S/. 517.2.
La sostenibilidad de los resultados se garantizó con la generación de instructivos, placas de
producción, cartas de control y estándares visuales utilizados en la fabricación de emulsiones
explosivas.
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V. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES
EXPLOSIVO: Es aquella sustancia que al ser sometida a una fuente de energía externa (fricción,
impacto, estática o calor) se transforman violentamente a gas liberando calor, presión o radiación.
EMULSIONES: Explosivo del tipo “agua en aceite” en las que la fase acuosa está compuesta por
sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible líquido inmiscible
con el agua del tipo hidrocarbonado.
RHO-411: Es la fase acuosa de la emulsión y está compuesta por una mezcla de de BETA-132 y
BETA-501 disueltos en agua.
GRASAS: Material formado durante la preparación de RHO-411 debido a la cobertura de anticaking
que presentan las partículas de BETA-132 para evitar la formación de grumos y facilitar su
manipulación.
PROPIEDADES DE DETONACIÓN: Características físico químico de un explosivo, son usados por
los fabricantes de explosivos para diferenciar los productos según su uso.
RESIDUO PELIGROSO: Son aquellos desechos que por sus características o el manejo al que son o
van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
SACP: Solicitud de acción correctiva / preventiva.
SAD: Software que se utiliza para generar, mantener y difundir los documentos del sistema de gestión.
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VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
1.1. Organización de soporte para promover el trabajo en equipo
(1) EXSA S.A. declara su compromiso con la mejora continua y el desarrollo de sus
colaboradores, quienes representan uno de los principales grupos de interés, en la política
organizacional vigente (Imagen 1).
(2) Esta política se hace efectiva a través de distintos programas de reconocimiento orientados a
fomentar la participación de los colaboradores. Entre estos se encuentra el programa SIG-P-
027 “Equipos de Mejora Continua”, que consiste en la formación de equipos de colaboradores,
pertenecientes a un área o multidisciplinarios, con el fin de identificar y resolver problemas.
(3) Para participar en los programas de reconocimiento, los colaboradores proponen proyectos a
las Jefaturas de área. En conjunto, el equipo formado realiza su inscripción a través del SIG-F-
152: Registro de Equipo de Mejora Continua (Imagen 2). Posteriormente, los proyectos son
evaluados y aprobados por la Gerencia de área que autoriza y brinda las facilidades para su
implementación. A lo largo de este proceso, la alta dirección brinda soporte y las herramientas
adecuadas para el desarrollo de los proyectos a través del área de Sistemas Integrados de
Gestión.
Imagen 3. Política de la Organización
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 4. Formato de solicitud de registro de EMC
Fuente: Elaboración propia
1.2. Facilidades otorgadas a los equipos de proyecto de mejora
(1) La alta dirección, a través de la Sub-Gerencia de Sustentabilidad y Jefatura de Sistemas
Integrados de Gestión, ha dispuesto la asignación de los recursos necesarios para la exitosa
implementación de los “Equipos de Mejora Continua”:
- Capacitaciones: Se capacitó a los líderes y facilitadores en Herramientas de Calidad en el
Instituto para la Calidad de la Universidad Católica del Perú. Así mismo, se realizaron
capacitaciones internas en Gestión de Calidad y Herramientas de Calidad para los
integrantes de los Equipos de Mejora Continua.
- Presupuesto: Cada área cuenta con presupuesto asignado del cual se pueden realizar
gastos para la implementación de las actividades propuestas por el Equipo de Mejora. Para
justificar este gasto se genera una Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SACP) en
el sistema, que además permite hacer seguimiento a la implementación de las medidas
propuestas. En caso el costo de la implementación de un proyecto sea mayor al
presupuesto mensual aprobado, estos son gestionados como “no planificados” en base a
los procedimientos IYP-P-001: Gestión de proyectos e IYP-P-002: Aprobación de
proyectos.
SIG-F-152
Edición 03
FECHA DE
INSCRIPCIÓN:27/04/2014
N° Apellido Materno Nombre (s) Función Área
1 Valle Heberth FACILITADOR Sustentabilidad
2 Correa Raúl LÍDER Producción - Emulsiones
3 Yauri Jorge INTEGRANTE Producción - Emulsiones
4 Gómez Jonathan INTEGRANTE Producción - Emulsiones
5 Roca Juan Carlos INTEGRANTE Producción - Emulsiones
6 Ortiz Iván INTEGRANTE Producción - Emulsiones
7 Blas Pedro INTEGRANTE Producción - Emulsiones
8 Juárez Victor INTEGRANTE Producción - Emulsiones
9 Lint Diana INTEGRANTE Sustentabilidad - Medio Ambiente
10 Ramos Nilton INTEGRANTE Sustentabilidad - Medio AmbienteRuffner
Apellido Paterno
Ruiz
Villalva
Benavides
Cruzado
Lazarte
Zavala
Maguiña
Prudencio
Villanueva
SOLICITUD DE REGISTRO EQUIPO DE MEJORA CONTINUA
TEMA: OPTIMIZAR EL USO DE MATERIAS PRIMAS EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN OXIDANTE MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE GRASAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE EMULSIONES - PLANTA LURÍN
NOMBRE DEL
EQUIPO: SOLUCIÓN OXIDANTE
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- Instalaciones: La organización brinda a los Equipos de Mejora las facilidades para utilizar
las instalaciones de la planta con el fin de realizar el diagnóstico, diseño y ejecución de los
proyectos de mejora. De la misma manera, se permite la utilización de salas de reuniones
para que los equipos tengan las condiciones adecuadas para la realización de su trabajo.
- Equipos: La organización ha dado acceso a cámaras fotográficas, filmadoras, equipos de
medición, y otros instrumentos para facilitar el desarrollo de los proyectos.
- Computadoras y útiles de escritorio: Para la ejecución de los proyectos de mejora continua
se ha autorizado la utilización de computadoras, laptops, proyectores multimedia, útiles de
escritorio, entre otros.
(2) La comunicación entre los miembros del equipo y la alta dirección es constante en el proceso
de implementación de un proyecto de mejora. La Gerencia de Producción participa en la
aprobación del proyecto propuesto cuando este es registrado, y posteriormente aprueba las
pruebas industriales que sean necesarias para su implementación. Por otro lado, se realizan
reuniones periódicas entre los miembros del equipo y el área de Sistemas Integrados de
Gestión, quien les brinda soporte y además comunica el avance de la implementación del
proyecto al representante de la alta dirección. Durante la ejecución del proyecto propuesto por
el equipo “Solución Oxidante”, se mantuvo comunicación constante entre la Jefatura de
Emulsiones, Jefatura de Control de Calidad, Sub Gerencia de Sustentabilidad y Gerencia de
Producción.
1.3. Apoyo de la alta dirección en la implantación de las propuestas de solución
(1) EXSA S.A. ha implementado el programa Equipos de mejora continua (EMC) con el objetivo
de evaluar e implementar proyectos sugeridos por los colaboradores. Como parte de la
metodología adoptada y procedimientos implementados, la alta dirección, a través de la
Gerencia de Producción, es la responsable de aprobar los proyectos y otorgar las facilidades
para realizar las pruebas a nivel de laboratorio, piloto e industrial. Una vez finalizado el
proyecto, las nuevas prácticas son estandarizadas y difundidas como objetivos, instructivos,
estándares visuales y placas, a través del Sistema de Administración de Documentos (SAD)
que es gestionado por el área de Sistemas Integrados de Gestión.
1.4. Reconocimiento a los equipos de mejora continua
(1) El reconocimiento del equipo “Solución Oxidante” se realizó al finalizar las actividades
programadas y la verificación de los resultados obtenidos. La ceremonia se realizó en
presencia de las jefaturas y gerencias de áreas involucradas, destacando la mejora lograda en
los procesos de la organización y el trabajo en equipo.
El reconocimiento otorgado a los integrantes del equipo de mejora consta de:
a. Desayuno de Reconocimiento
b. Diploma de reconocimiento
c. Carta de Felicitación de la Gerencia
d. Artículo electrónico
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(2) El reconocimiento a los proyectos de “Equipos de Mejora Continua” es un elemento clave en
el desarrollo de este programa, por tal motivo la Alta Dirección ha dispuesto, a través de la
Sub-Gerencia de Sustentabilidad y la Gerencia de Gestión Humana, en conjunto con la
Gerencia de Producción, actividades que reconozcan los logros obtenidos como una forma de
mejorar el clima laboral, las competencias de los trabajadores y los procesos de la
organización.
2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA
2.1. Análisis de la estrategia de la organización y de oportunidades de mejora
(1) La planificación estratégica de EXSA S.A. está definida principalmente por la misión y visión
de la organización.
Visión: Ser líderes globales en soluciones de fragmentación de roca.
Misión: Brindar soluciones en fragmentación de roca que contribuyan al desarrollo
sustentable de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad.
Adicionalmente, la empresa ha definido una serie de objetivos estratégicos para alcanzar la
misión y visión, enmarcados en los valores organizaciones como Seguridad, Foco en el
Cliente, Integridad, Excelencia, Compromiso y Confianza. Dentro de estos objetivos se puede
destacar la optimización de costos y gastos.
(2) Dentro de nuestra estrategia actual hacia el mercado de productos para voladuras, el equipo
“Solución Oxidante” ha sido seleccionado ya que contribuye a alcanzar del objetivo estratégico
mencionado, optimizar costos y gastos, a través de los siguientes logros del proyecto:
a. Optimización del uso de materias primas en la preparación de RHO-411.
b. Reducción de la generación de efluentes y residuos peligrosos en el proceso de
fabricación de emulsiones.
c. Reducción del consumo de agua en la preparación de RHO-411 y limpieza.
(3) El proyecto está orientado también hacia el logro de otros objetivos estratégicos.
En cuanto a los resultados financieros, el objetivo estratégico de EXSA S.A. es duplicar su
valor, lo cual está relacionado a los proyectos de optimización de costos y gastos como el del
equipo “Solución Oxidante” ya que reduce los costos de fabricación del producto e impacta los
procesos internos incrementando su productividad.
Duplicar el valor de la organización también se relaciona con el objetivo estratégico de
fortalecer la imagen organizacional y fortalecer la responsabilidad social y ambiental. En ese
sentido el proyecto de mejora del equipo “Solución Oxidante” ha contribuido a reducir el
impacto ambiental del proceso de fabricación de emulsión explosiva, haciendo el proceso de
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producción más ecoeficiente respecto al consumo de agua y generación de efluentes y
residuos peligrosos.
En relación a la participación de los trabajadores, dentro de los objetivos estratégicos se
encuentra también el desarrollar líderes, a lo cual los proyectos de mejora contribuyen
fomentando el trabajo en equipo y liderazgo de los colaboradores. Adicionalmente, la
capacitación brindada a los colaboradores y el trabajo realizado como parte del proyecto de
mejora, fortalecen el desempeño laboral de los participantes.
Por otro lado, EXSA S.A. está comprometida con la satisfacción de los clientes internos y
externos, contando entre los objetivos estratégicos con los siguientes: Promover el cambio
cultural a través de la innovación, foco en clientes y excelencia, y aumentar la satisfacción de
los clientes internos y externos. Estos objetivos se han considerado en la implementación del
proyecto del equipo “Solución Oxidante” ya que al incrementar la productividad la planta de
fabricación de emulsiones puede satisfacer oportunamente la demanda de su cliente interno.
Así mismo, la calidad del producto ha sido evaluada después de realizar los cambios en el
proceso para asegurar la satisfacción del cliente externo.
2.2. Estimación del impacto en los resultados de la organización
(2) El equipo “Solución Oxidante” estimó los beneficios de la implementación del proyecto de
mejora analizando el impacto en costos, en productividad, en calidad y en el medio ambiente.
El impacto en costos del proyecto fue evaluado a través del ahorro por la reducción en el
consumo de BETA-132 y otros insumos, así como como por la reducción de la generación de
efluentes y los servicios asociados a su transporte y disposición final. El incremento en la
productividad se evaluó en base a la mayor eficiencia en el uso de las materias primas. La
reducción en el impacto en el medio ambiente se analizó considerando la reducción en la
generación de efluentes y residuos peligrosos, así como el menor consumo de agua, mediante
el “Registro de identificación de aspectos ambientales significativos” MA-AAS-001. En cuanto
a la calidad del producto, esta fue evaluada mediante pruebas de detonación antes y después
de los cambios implementados en el proceso para asegurar el cumplimiento de los estándares
de calidad de la organización.
(3) El equipo “Solución Oxidante” escogió el proyecto de “Optimización del uso de materias
primas en la preparación de RHO-411” luego de la elaboración de un listado de problemas
identificados en la planta de producción de emulsiones. Este listado fue evaluado en base a
cuatro criterios:
a. Duración de la implementación de contramedidas.
b. Implicancia de la solución del problema.
c. Inversión requerida para implementar las contramedidas.
d. Resultados esperados.
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Mediante esta evaluación se aseguró que el proyecto tenía un elevado impacto en los
objetivos estratégicos de la organización con una baja inversión. El proyecto seleccionado
obtuvo la segunda mayor puntuación, sin embargo, dado que el primero tenía un potencial
efecto negativo en el clima laboral, se le dio prioridad a la implementación de este proyecto.
3. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
3.1. Método de Solución de Problemas
(1) La metodología adoptada por EXSA S.A. para la implementación de proyectos de mejora en el
programa “Equipos de Mejora Continua” es la difundida por JUSE (Unión de científicos e
ingenieros del Japón), y se basa en la metodología de los 7 pasos para la solución de
problemas (Diagrama 1).
Diagrama 1. Metodología de los 7 pasos para la solución de problemas.
Fuente: Elaboración propia.
(2) A continuación se detalla el desarrollo de los pasos realizados para la implementación del
proyecto de mejora.
PASO 1: SELECCIÓN DEL PROBLEMA Y DEFINICIÓN DEL TEMA
A través de la herramienta “Lluvia de ideas” los integrantes del equipo “Solución Oxidante”
identificaron los siguientes problemas en el área de EMULSIONES.
a) Pérdida de materias primas en la preparación de RHO-411 en la fabricación de emulsión.
b) Baja eficiencia del sistema de enfriamiento en las tinas de Rotaclip 1 y 2.
c) Variabilidad del tamaño de las cajas de cartón en la línea de emulsiones.
d) Elevado consumo de vapor en la preparación de la RHO-411.
e) Variabilidad en el peso de las cajas de producto terminado debido al requerimiento por
número de cartuchos.
f) Pérdidas de tiempo de producción por paradas de máquina/planta entre los turnos.
7. Estandarizar y establecer controles
6. Verificar los resultados
5. Considerar e implementar contramedidas
4. Analizar las causas
3. Planear Actividades
2. Comprender la situación y establecer las metas
1. Seleccionar el problema y definir el tema
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La matriz empleada para la definición y selección del problema fue la descrita en el SIG-F-161
“Matriz de Selección de Problemas” para su Implementación, la cual se detalla a continuación.
Imagen 5. Formato de Matriz de Selección de Problemas
Fuente: Elaboración propia.
310
Variabilidad en el peso de las
cajas de producto terminado
debido al requerimiento por
número de cartuchos.
50 75 175 120 420
Pérdidas de tiempo de
producción por paradas de
maquina/planta entre los turnos.
50 45 175 40
340
Variabilidad del tamaño de las
cajas de cartón en la línea de
emulsiones.
50 75 175 40 340
Elevado consumo de vapor en la
preparación de la solución
oxidante.
30 15 175 120
270
Pérdida de materias primas en la
preparación de solución oxidante
en la fabricación de emulsión.
50 15 175 120 360
Baja eficiencia del sistema de
enfriamiento en las tinas de
Rotaclip 1 y 2.
30 15 105 120
Alto impacto
económico o
intangible
200
Problema
Duración de la
implementación de
contramedidas
Implicancia de las
solución del
problema
Inversión requerida
para implementar
las contramedidas
Resultados
esperadosPuntaje Total
Más de 6 meses 10
Afecta el área, clientes
internos e impacto
directo a los clientes
75 Alta inversión 35
Bajo impacto
económico o
intangible
40
De 2 a 6 meses 30
Afecta el área y una
parte de los clientes
internos
45Media inversión y/o
gastos moderados105
Moderado impacto
económico o
intangible
120
Hasta 2 meses 50 Afecta solo el área 15 Baja inversión 175
Duración de la implementación
de contramedidas
Implicancia de las solución del
problema
Inversión requerida para
implementar las contramedidasResultados esperados
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN SIG-F-161
MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS Edición 02
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 16
Definición del problema:
Según la evaluación realizada por concenso, el equipo “Solución Oxidante” decidió tratar el
problema “Pérdida de materias primas en la preparación de RHO-411 en la fabricación de
emulsión”.
El título del proyecto:
“Optimización del uso de materias primas en la preparación de RHO-411 mediante la incorporación de grasas en la fabricación de emulsiones – Planta Lurín”
PASO 2: COMPRENDER LA SITUACIÓN Y ESTABLECER METAS
Para una mejor comprensión de la situación y establecer metas, se ha realizó una
caracterización del proceso de fabricación de emulsiones. A continuación se muestra el
diagrama de flujo del proceso (Diagrama 2) y diagrama SIPOC (Imagen 6).
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 17
Diagrama 2. Diagrama de flujo de la fabricación de emulsiones
Fuente: Elaboración propia.
ALMACÉN DE
PRODUCTO TERMINADOEMBALAJEPRODUCCIÓN EMULSIONES
ALMACÉN DE MATERIAS
PRIMAS
ADICIÓN DE SENSIBILIZANTE
ENFRIAMIENTOEMULSIÓN MATRIZ
ALMACENAMIENTO EN SILOS
ENCARTUCHADO DE EMULSIÓN
SENSIBILIZADA
ENFRIAMIENTO DE CARTUCHOS
EMPAQUE DE EMULSIÓN
ENCARTUCHADA
ALMACENAMIENTO EN POLVORINES
FIN
FIN
INICIO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN OXIDANTE
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN
COMBUSTIBLE
FILTRADO DE SOLUCIÓNOXIDANTE
PRE MEZCLADO DE SOLUCIÓN
OXIDANTE Y COMBUSTIBLE
EMBALAJE DE EMULSIÓN
ENCARTUCHADA
BOMBEO DE EMULSIÓN MATRIZ
A SILOS
¿E/G?E. Encartuchada E. Granel
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 18
Imagen 6. Diagrama SIPOC de la fabricación de emulsiones.
Fuente: Elaboración propia.
Definición del indicador del proyecto:
El indicador seleccionado para evaluar el cumplimiento del objetivo fue el porcentaje de
consumo real de BETA-132 respecto al teórico. A continuación se muestra la normalización
del indicador en el formato PYC-F-001.
PRO-F-001
EDICIÓN 01
OBJETIVO
DUEÑO PROCESO
COORDINADOR PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN
ELABORADO POR
PROCESO INSUMOPROVEEDOR
(INTERNO/EXTERNO)PRODUCTOS/SERVICIOS CLIENTE (INTERNO/EXTERNO) PROCESO
Nitrato de amonio (BETA-132) Almacén de materias primas Emuls ión encartuchada Distribución Distribución de producto terminado
Nitrato de amonio (BETA-123) Almacén de materias primas Emuls ión a granel Dis tribución Distribución de producto terminado
Nitrato de sodio (BETA-501) Almacén de materias primas
Nitrato de sodio (BETA-505) Almacén de materias primas
Agua (IOTA-901) Almacén de materias primas
Cera (DELTA-111) Almacén de materias primas
Parafina (DELTA-101) Almacén de materias primas
Emuls i ficante (ALFA-115) Almacén de materias primas
Emuls i ficante (ALFA-111) Almacén de materias primas
Combustible Diesel B5 (DELTA-151) Almacén de suminis tros
Microesferas (IOTA-451) Almacén de materias primas
Polvo de aluminio (DELTA-702) Almacén de materias primas
Láminas plásticas Almacén de materias primas
Grapas Almacén de materias primas
Bolsas de pol ieti leno Almacén de materias primas
Cajas de cartón Almacén de materias primas
Tinta Almacén de materias primas
PROVEEDOR ACUERDO INDICADOR / META CLIENTE ACUERDO INDICADOR / META
Almacén de materias primas Almacén de producto terminado
Almacén de suminis tros
ENTRADAS
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
SUB-PROCESOS
SALIDAS
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
PARTICIPANTES
Abastecimiento de ni trato de
amonio
Preparación de solución
oxidante
Preparación de solución
combustible
Mezclado de solución oxidante
y solución combustible
Enfriamiento de emuls ión
matriz
Bombeo de emuls ión matriz
Adición de microesferas
Adición de polvo de a luminio
Encartuchado de emuls ión
sens ibi l i zada
Enfriamiento de emuls ión
encartuchada
Embala je de emuls ión
encartuchada
Almacenamiento de emuls ión
encartuchada en polvorines
INDICADORES
HERRAMIENTAS
Diana Lazarte
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Abastecimiento de materias
primas e insumos
Supervisor de Planta de Emuls iones y ANFO
03/11/2014
PROCESOS
Caracterizar el proceso de fabricación de Emuls iones
Jefe de Planta de Emuls iones y ANFO
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 19
Imagen 7. Ficha de normalización de indicador
Fuente: Elaboración propia.
GERENCIA: F. ELAB. 08/05/2014 VERSIÓN No.
ÁREA: F. REV. 09/05/2014 1
1.1 Expresión Conceptual:
1.2 Expresión Matemática:
3.1 Consideraciones de Gestión:
3.3 Quién / Quiénes
: FACTOR EXÓGENO
: FACTOR ENDÓGENO
=< 100%
La información será obtenida del consumo de nitrato de amonio para la preparación
de solución oxidante que se reporta en el SAP. La referencia del consumo teórico
será la placa de producción en base a la cual se generan las listas de materiales.
Responsable(s) del cálculo: Raúl Villalva
Responsable(s) del análisis y plan de acción: William Valdivia
3.2 Periodicidad: Mensual
> 104%
=< 104 y > 100 %
5. NIVELES DE REFERENCIA 6. SUB-DIVISIONES
7. ÁRBOL DE FACTORES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Histórico: 104 %
Estándar:
Planificado (Meta): 100 %
Otros (Diseño, Competencia, Estado del Arte): 100 %
Ninguna
PYC-F-001
NORMALIZACIÓN DE INDICADORES Edición 01
EMULSIONES APROBADO POR: Raúl Villalva
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
1. DEFINICIÓN
2. OBJETIVOS
3. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 4. INFORMACIÓN Y DATOS
PRODUCCIÓN ELABORADO POR: Diana Lazarte
Consumo real de nitrato de amonio en la preparación de solución oxidante para la fabricación de emulsiones, respecto a lo indicado en placas de producción.
Cuantificar la desviación en el consumo de nitrato de amonio para preparación de solución oxidante.
= Consumo de nitrato de amonio real x 100%Consumo de nitrato de amonio por placa
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
INDICADOR FACTORES CAUSAS RESPONSABLES
Responsable
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 20
El equipo utilizó datos históricos desde marzo del 2014 a mayo del 2014 como línea base,
obteniendo en promedio un consumo de BETA-132 de 104% respecto al consumo teórico
estimado. Para analizar estos datos se utilizaron gráficos de control rango móvil.
Gráfico 1. Gráfico individual de promedios antes del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 2. Gráfico rango móvil antes del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
El seguimiento al indicador se realizó también durante tres meses para asegurar los
resultados logrados.
Establecimiento de meta:
La meta se determinó con el fin de eliminar la brecha existente entre la planificación en base a
la composición teórica de los productos y los reportes de consumo real en producción.
LSC = 158 % Media = 104 %
LIC = 50 %
LSC = 66 % RM = 20 % LIC = 0 %
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 21
Tabla 6. Establecimiento de meta
% de consumo BETA-132 real respecto al teórico - Histórico
% de consumo BETA-132 real respecto al teórico - Meta
104 % ≤ 100 %
Fuente: Elaboración propia.
PASO 3: PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES
Las actividades necesarias para la implmentación del proyecto de mejora se presentan en el
formato SIG-F-170 “Plan de Trabajo”, el cual se muestra a continuación.
Imagen 8. Plan de Trabajo
Fuente: Elaboración propia.
SIG-F-170
EDICIÓN 05
PROYECTO: EMULSIONES - SOLUCIÓN OXIDANTE
UNIDAD: PRODUCCIÓN EMULSIONES MES DE REPORTE: DIC
Impacto en objetivos estratégicos:
Indicador del Proyecto / Meta:
Alcance y situación inicial
Equipo: (Indicar líder)
Principal(es) Riesgo(s)
ACTIVIDAD ENTREGABLE AVANCE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE PRESUPUESTO U.S. $
P 1 1 100%
R 2 2 100%
P 1 1 100%
R 2 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 100%
R 2 100%
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100%
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100%
P 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 100%
P 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 100%
P 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 100%
P 1 1 1 1 100%
R 2 2 2 2 100%
P 0%
R 0%
100% 0PROMEDIO
7.4 Educar y entrenar a todos los responsables
en los nuevos métodosPER-F-016 100%
EMC
Raúl Villalva-
7.5 Reconocer y difundir resultados Evento de reconocimiento, Informativo - Sistemas Integrados de Gestión Presupuesto de área
7.2 Decidir el método de control Instructivo 100% -
7.3 Dar a conocer los métodos de control
correctos a todas las personas involucradasInstructivo en SAD 100%
EMC
Raúl Villalva-
100% EMC -
6.2 Identificar los beneficios Listar y cuantificar beneficios 100%EMC
Analista financiero-
PASO 7:ESTANDARIZAR Y ESTABLECER CONTROLES
PASO 3: PLANEAR LAS ACTIVIDADES
PASO 4: ANALIZAR LAS CAUSAS
5.2 Implementar las Contramedidas SIG-F-170 100%EMC
Raúl VillalvaPresupuesto de área
5.1 Seleccionar Propuestas de Contramedidas Matriz Factis 100% EMC -
PASO 5:CONSIDERAR E IMPLEMENTAR CONTRAMEDIDAS
4.1 Determinar la Causa Raíz SIG-F-171 100% EMC -
3.2 Diseñar un plan de actividades SIG-F-170 100% EMC -
2.2 Comprender la situación PYC-F-001 100% EMC -
2.3 Definir las metas PYC-F-001 100% EMC -
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PLAN DE TRABAJO
OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS
INDICADOR: CONSUMO DE NITRATO DE AMONIO RESPECTO A PLACA DE PRODUCCIÓN (%)/ META: 100%
2.1 Definir el indicador PYC-F-001 100% EMC -
1.2 Búsqueda del problema SIG-F-161 100%EMC
Jefe de Producción-
1.4 Definir el objetivo SIG-F-152 100% EMC -
PASO2: COMPRENDER LA SITUACIÓN Y ESTABLECER LAS METAS
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN OXIDANTE A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE GRASAS EN LA FABRICACIÓN DE EMULSIONES
RAÚL VILLALVA (L), HEBERTH RUIZ (F), JORGE BENAVIDES, JONATHAN ZAVALA, JUAN CARLOS MAGUIÑA, IVÁN PRUDENCIO, PEDRO VILLANUEVA, VICTOR CRUZADO, DIANA LAZARTE, NILTON RUFFNER
INTERACCIÓN CON OTRAS VARIABLES EN EL PROCESO, FACTIBILIDAD DE REALIZAR PRUEBAS, IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN PROCESO, VISIBILIDAD DE RESULTADOS FINANCIEROS
1.1 Mapeo del proceso PRO-F-001 100%Sistemas Integrados de Gestión
Jefe de Producción-
JUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN
PASO1: SELECCIONAR EL PROBLEMA Y DEFINIR EL OBJETIVO
100%
5.2.1. Prueba de emulsión con grasa a nivel
laboratorio.Informe de laboratorio 100% Analista de laboratorio -
5.2.2. Prueba industrial de bombeo de solución
oxidante con agitación.Informe Raúl Villalva -
EMC
Raúl Villalva
EMC
Raúl Villalva
5.2.5. Prueba de calidad de producto terminado. Informe de laboratorio 100% Analista de laboratorio -
5.2.3. Prueba de calidad de producto terminado. Informe de laboratorio 100% Analista de laboratorio -
5.2.4. Prueba industrial sin filtrado de solución
oxidante por filtros prensa.Informe 100% Raúl Villalva -
PASO 6:VERIFICAR LOS RESULTADOS
7.1 Formalizar los estándares temporales 100% -
6.1 Comparar los resultados con los objetivos
trazadosGráfica de indicador vs. meta
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 22
PASO 4: ANÁLISIS DE CAUSAS
La etapa de identificación de causa raíz fue dirigida por el facilitador del proyecto bajo un
enfoque participativo, a través de las herramientas de calidad “Lluvia de Ideas” y “Cinco
Porqué”. Los resultados se plasmaron en el formato SIG-F-171 “Análisis de Causa Raíz”, el
cual se muestra a continuación.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 23
Imagen 9. Análisis de causa raíz
Fuente: Elaboración propia
1.- Problema
2.- Acción inmediata
3.- Identificar las causas factibles de solución
SI NO1 X
2 X3 X4 X5 X
3.- Determinación de Causas Principales
N°
1
2
3
4
ESCALA
1
3
9
Frecuencia: de ocurrencia de la "posible causa"
Impacto: Si la "posible causa" ocurriera, que tanto impacta en la generación del "problema"
Resultado = Frecuencia x Impacto
Causa Principal: es la "posible causa" que tiene el resultado de mayor valor
4.- Determinación de Causa Raíz
5.- Plan de acción
FUGAS O PÉRDIDAS EN TANQUES DE DISOLUCIÓN O
TUBERÍAS DEL PROCESO1 3 3
PÉRDIDA DE NITRATO DE AMONIO EN GRASA RETENIDA EN
FILTROS PRENSA9 3 27
PÉRDIDA DE NITRATO DE AMONIO EN GRASA FORMADA
DURANTE LA DISOLUCIÓN9 9 81
¿ POR QUÉ N° 5 ?
Cuando se presenta impacta en
forma media en el problema
Se presenta permanentementeCuando se presenta impacta
mucho en el problema
Se presenta varias veces
¿ POR QUÉ N° 4 ?
LA GRASA PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO¿ POR QUÉ N° 3 ?
Causa Principal: PÉRDIDA DE NITRATO DE AMONIO EN GRASA FORMADA DURANTE LA DISOLUCIÓN
¿ POR QUÉ N° 1 ?
PÉRDIDA DE MATERIAS PRIMAS EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN OXIDANTE EN LA FABRICACIÓN DE EMULSIÓN.
NO APLICA
POSIBLES CAUSAS FRECUENCIA IMPACTO RESULTADO
N°FACTIBLE
PÉRDIDA DE NITRATO DE AMONIO EN GRASA FORMADA DURANTE LA DISOLUCIÓN
ELEVADO CONTENIDO DE IMPUREZAS DEL NITRATO DE AMONIO
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN SIG-F-171
ANÁLISIS CAUSA - RAÍZ EDICIÓN 03
Actividades Responsable Plazo
Actividades Responsable PlazoCausa Raíz
Causa Raíz
Causa Principal: PÉRDIDA DE NITRATO DE AMONIO EN GRASA RETENIDA EN FILTROS PRENSA
¿ POR QUÉ N° 1 ? FILTROS ESTÁN DISEÑADOS PARA RETENER PARTÍCULAS MENORES Y SE SATURAN CON LA GRASA
¿ POR QUÉ N° 2 ? EL OBJETIVO DEL FILTRADO ERA RETENER FOSFATOS
¿ POR QUÉ N° 3 ? MATERIA PRIMA ANTERIOR PRESENTABA FOSFATOS Y AL CAMBIARLA NO SE EVALUÓ CAMBIOS EN EL PROCESO
¿ POR QUÉ N° 4 ?
¿ POR QUÉ N° 5 ?
POSIBLES CAUSAS
FUGAS O PÉRDIDAS EN TANQUES DE DISOLUCIÓN O TUBERÍAS DEL PROCESO
FORMACIÓN DE VAPORES DE AMONIACO POR ELEVADAS
TEMPERATURAS3 1
DESPUÉS DE CADA BATCH SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE DISOLUCIÓN
¿ POR QUÉ N° 2 ? LIMPIEZA SE REALIZA PARA EVITAR EL EXCESO DE GRASAS EN LA EMULSIÓN
FORMACIÓN DE VAPORES DE AMONIACO POR ELEVADAS TEMPERATURASPÉRDIDA DE NITRATO DE AMONIO EN GRASA RETENIDA EN FILTROS PRENSA
3
FRECUENCIA IMPACTO
Se presenta pocas vecesCuando se presenta impacta poco
en el problemaSi el valor obtenido es:
81: Es Criticidad Alta.
27: Es Criticidad Media.
9, 3 ó 1: Es Criticidad Baja.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 24
Para el problema se identificaron dos causas principales por las que se producen pérdidas de
materias primas en el proceso de preparación de RHO-411.
La primera es la pérdida de BETA-132 en la grasa formada durante la disolución, lo cual
ocurre porque la grasa podría afectar la calidad del producto terminado.
La segunda causa principal es la pérdida de BETA-132 en la grasa retenida en los filtros
prensa. En este caso, la causa raíz es que la materia prima (BETA-132) que se utilizaba antes
presentaba fosfatos que debían retenerse, y al cambiar a una materia prima sin fosfatos no se
evaluó la necesidad de realizar cambios en el proceso.
PASO 5: CONSIDERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTRAMEDIDAS
Se utilizó la herramenta “Lluvia de Ideas” para explorar las alternativas de solución. La
alternativa de solución mas recomendable fue definido por la “matriz FACTIS” (ver 6.1.)
Contramedidas a implementar:
Incorporar la grasa en la RHO-411.
Eliminar el proceso de filtrado de RHO-411.
Las acitividades de implementación se desplegarón en el Plan de Trabajo según el formato
SIG-F-170 “Plan de Trabajo”, mostrado en la Imagen 8.
Después de realizar la prueba de laboratorio de incorporación de grasa en el producto
terminado, se obtuvo una emulsión cuyas propiedades no mostraron diferencias significativas
con las de la emulsión fabricada en la planta de Emulsiones.
Una vez comprobado que las grasas no afectarían la calidad del producto final, se iniciaron las
pruebas industriales de incorporación de grasa en la RHO-411. Estas pruebas se realizaron
durante 2 turnos de trabajo y el producto terminado fue evaluado por Control de Calidad.
Finalmente, se realizaron las pruebas eliminando el proceso de filtrado de RHO-411 después
de incorporar las grasas al proceso. Estas pruebas se realizaron durante 2 turnos de trabajo y
se evaluó la calidad del producto terminado para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones.
En el Anexo 1 y el Anexo 2 se muestran los resultados de las pruebas de calidad aplicadas a
los productos de la planta de Emulsiones antes y después de la implementación del proyecto.
Se seleccionó este producto debido a que es el más representativo de la planta, y se analizó
la velocidad de detonación ya que es la propiedad crítica del mismo.
A continuación se muestra la comparación de medias antes y después del proyecto. Se
obtuvo un valor p de 0.992, el cual indica que la variación de la característica del producto
evaluada antes del proyecto y después de su implementación no ha sido significativa.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 25
Gráfico 3. Prueba de comparación de medias antes y después del proyecto
Fuente: Elaboración propia.
Al observar que los cambios realizados no modificaban la calidad del producto final, se
determinó que los cambios en el proceso eran factibles de implementación continua ya que
mostraron una gran reducción en la grasa remanente en los tanques de disolución y en la
generación de residuos durante este proceso.
PASO 6: VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
La evaluación de resultados del proyecto se realizo a través del análisis comparativo del
consumo real de BETA-132 respecto al teórico, antes y después de implementados los
cambios. Este análisis posterior a la implementación del proyecto se realizó desde el mes de
julio hasta el mes de setiembre del 2014 usando la gráfica control de rango variable.
21
5190
5180
5170
5160
5150
5140
5130
5120
5110
5100
C1
C2
Gráfica de intervalos de C2 vs. C195% IC para la media
La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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EXSA S.A. Página 26
Gráfico 4. Gráfico individual de promedios después del proyecto
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 5. Gráfico rango móvil después del proyecto
Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente gráfica se puede observar la variación del indicador mensual en los meses
previos al proyecto y después de su implementación.
LSC = 154 % Media = 97 %
LIC = 50 %
LSC = 58 % RM = 18 % LIC = 0 %
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EXSA S.A. Página 27
Gráfico 6. Gráfico rango móvil después del proyecto
Fuente: Elaboración propia.
PASO 7: ESTANDARIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONTROLES
La estandarización del proyecto realizado por el Equipo de Mejora Continua “Solución
Oxidante” se han elaborado los siguientes documentos:
- PEX-I-041: Instructivo de preparación de RHO-411.
- PYC-F-001: Normalización del indicador para hacer seguimiento al cumplimiento del
consumo de BETA-132.
3.2. Recolección y analisis de la información
(1) La toma de datos de la pérdida de materias primas en la preparación de RHO-411 se llevó a
cabo por los operadores de la planta de fabricación de emulsiones. La cantidad desechada de
materias primas se determinó mediante el peso remanente en el tanque luego del bombeo de
RHO-411. Y la generación de efluentes por tanque preparado de RHO-411 se determinó
tomando el peso de la grasa y el agua en el tanque luego de la limpieza. Estos datos fueron
para un análisis preliminar antes de presentar el proyecto.
El indicador utilizado en el proyecto fue el porcentaje de consumo real de BETA-132 respecto
al consumo teórico. Para obtener el valor teórico se utilizó la notificación de producción diaria
y su composición teoórica, y para el valor real se utilizó el peso notificado de materias primas
a través del sistema SAP.
Por otro lado, las propiedades de los productos terminados se obtuvieron mediante pruebas
de laboratorio realizadas por Control de Calidad.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 28
(2) Se recolectó información sobre las mermas generadas en el proceso para evidenciar la
situación anterior a la implementación al proyecto y la mejora lograda por el mismo. Esta
información se registró mediante datos tomados en planta y descarga de datos del SAP.
El tamaño de información previo a la implementación del proyecto fue de tres meses, es decir
de marzo a mayo del 2014, en cada mes se tuvo de 19 a 22 datos dependiendo de la
producción del mes. Luego de la implementación de las contramedidas se tomaron datos
desde julio a setiembre del 2014 con el fin de hacer seguimiento a los resultados.
(3) Los datos tomados en planta sirvieron para realizar un análisis preliminar del proyecto, sin
embargo, se seleccionó el SAP como fuente de información para evidenciar los logros de las
mejoras implementadas y facilitar la validación por el área de Administración y Finanzas.
Se seleccionó el “Registro de identificación de aspectos ambientales significativos” MA-AAS-
001 para analizar la reducción del impacto ambiental generado por el proyecto.
(4) Se encontraron algunas deficiencias en los datos debido a la frecuencia de notificación, por lo
que el indicador presentó en algunos casos elevada variabilidad. Sin embargo, al utilizar
promedios mensuales se reduce el impacto de estos datos ya que se totaliza tanto la
producción como el consumo.
Así mismo, para verificar que los datos no tuvieran errores relacionados a la precisión de la
notificación de consumos en el sistema, se utilizó información disponible en el SAP y se
solicitó validación de los cálculos realizados al área de Administración y Finanzas.
(5) La información que se recolectó permitió analizar el exceso en el consumo de BETA-132 para
preparación de RHO-411. Esta situación generaba insatisfacción debido a que incrementaba
los costos de producción, que representan una variable importante no sólo para el área
productiva sino también para toda la organización. La expectativa de la planta de Emulsiones
y del área de Cadena de Suministros, era lograr eliminar esta brecha y acercar nuestro
consumo al teórico estimado. El impacto de este proyecto se consideró importante ya que
eliminar esta brecha, además de los beneficios económicos estimados para Producción,
facilita las actividades de Planificación.
3.3. Herramientas de calidad
(1) Se utilizaron las siguientes herramientas de calidad: Diagrama de flujo, Caracterización de
procesos, Lluvia de ideas, Pareto, 5 Por qué, Matriz FACTIS, Plan de actividades, Gráfico
Control de Rango Móvil.
(2) Ventajas del uso de herramientas escogidas: A través del Diagrama de flujo y la
Caracterización de procesos se pudo facilitó la comprensión del proceso y sus componentes.
Las herramientas Lluvia e ideas, Pareto y 5 Por qué, permitieron realizar un análisis del
problema y la determinación de sus causas de forma didáctica, simple y promoviendo la
participación de todos los integrantes del equipo. Por otro lado, la Matriz FACTIS ayudó a
encontrar la mejor solución a aplicar para resolver el problema. El Plan de actividades facilitó
el desarrollo de todas las acciones tomadas por el equipo de mejora ya que permitió asignar
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 29
responsabilidades y plazos. Por último, el gráfico de control de rángo móvil utilizado en el
análisis de datos permitió capturar la variabilidad en un solo dato.
Desventajas del uso de herramientas escogidas: En el caso de la matriz FACTIS la
desventaja fue que la valoración que se da a cada aspecto puede ser subjetiva, sin embargo,
se intentó que esta valoración sea acorde a los objetivos de la organización y la planta de
producción. En cuanto al análisis de datos, si bien el gráfico de rango móvil permite capturar la
variabilidad del proceso en un dato, no ofrece la posibilidad de definir a las causas de la
misma.
3.4 Concordancia entre el método y las herramientas
(1) Los Líderes de Equipos de Mejora Continua han sido capacitados en el curso “Gestión,
Mejora y Rediseño de procesos” dictado por el Instituto para la calidad de la Pontifica
Universidad Catolica del Perú. Por otro lado, los integrantes del equipo tuvieron
capacitaciones internas sobre el uso de herramientas de calidad, las cuales fueron evaluadas
para verificar en entendimiento del objetivo de la cpacitación. Así mismo, se elaboró y
distribuyó a los integrantes del equipo de mejora la guía SIG-G-001: “Guia de herramientas de
calidad para proyectos de mejora”. Adicionalmente, el área de Sistemas Integrados de
Gestión realizó seguimiento al proceso de implementación del proyecto de mejora birndado
soporte oportunamente.
4. GESTIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO
4.1. Criterios para la conformación del equipo de proyecto
(1) El Equipo de Mejora Continua “Solución Oxidante”, se conformó voluntariamente en respuesta
a la necesidad de brindar una solución efectiva al problema de pérdida de materias primas en
la preparación de RHO-411. La mayor parte de integrantes forma parte del área de
Producción de Emulsiones y se desempeñan como operadores del módulo de fabricación de
emulsiones, proceso en el que se identificó el problema. El líder del equipo se desempeña
como Supervisor de Producción en dicha área. Adicionalmente, también formaron parte del
equipo los responsables del área de Medio Ambiente y un representante de Sustentabilidad,
debido a la influencia del proyecto en la reducción de impactos ambientales del proceso
productivo.
(2) El enfoque transversal de procesos permitió aprovechar los conocimientos multidisciplinarios
de sus miembros y de este modo acrecentar el análisis de las posibles causas del problema y
sus alternativas de solución.
El Equipo de Mejora Continua está conformado por el siguiente equipo de profesionales y
técnicos:
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 30
Tabla 7. Equipo de mejora
Integrante Cargo Especialidad Formación Experiencia
Raúl Demetrio Villalva Correa
Supervisor de Producción
Ing. Químico UNMSM 8 años
Jorge Ernesto Benavides Yauri
Operador Electrónica Industrial
SENATI 5 años
Jonathan Fernando Zavala Gómez
Operador Mecánico de
Mantenimiento SENATI 8 años
Juan Carlos Maguiña Roca
Operador Ing. Industrial UPN 11 años
Iván David Prudencio Ortiz
Operador Mecánico de
Mantenimiento SENATI 20 años
Pedro Humberto Villanueva Blas
Operador Mecánico de Producción
SENATI 13 años
Diana Lucía Lazarte Lint
Gestor de Medio Ambiente
Ing. Ambiental UNALM 3 años
Nilton André Ruffner Ramos
Gestor de Medio Ambiente
Ing. Ambiental UNALM 4 años
Víctor Manuel Cruzado Juárez
Supervisor de Producción en Entrenamiento
Ing. Químico UNT 3 años
Fuente: Elaboración propia.
La mayoría de integrantes cuenta con experiencia en la fabricación de emulsiones y conocen
el proceso en el que se identificó el problema, en promedio los operadores cuentan con 11
años de experiencia. Además, contaron con los supervisores para brindar los conocimientos
necesarios respecto al proceso. El área de Medio Ambiente participó también con el fin de
aprovechar el proyecto de mejora para reducir los impactos ambientales generados por la
actividad.
El balance del equipo en términos de conocimientos y experiencia estuvo asegurado en la
cantidad de miembros profesionales (5) y técnicos (4), asimismo se asignó como facilitador a
un Ingeniero Químico, que también recibió capacitación en el curso “Gestión, Mejora y
Rediseño de procesos” dictado por el Instituto para la calidad de la Pontifica Universidad
Catolica del Perú, con amplia experiencia en este proceso.
4.2. Planificación del Proyecto
(1) El objetivo del proyecto se definió luego de listar los problemas identificados en la planta de
Emulsiones. Para este punto se utilizaron las herramientas “Matriz de Selección de
Problemas” y “Lluvia de Ideas”, mediante las cuales se pudo seleccionar el proyecto de
optimización del uso de materias primas en la preparación de RHO-411.
(2) Una vez planteado el objetivo se realizó el análisis de la situación actual. A partir de este
punto, se determinaron las causas principales y las causas raíz con el fin de decidir las
soluciones más viables y las actividades a implementar en cada caso.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 31
(3) Las actividades fueron planificadas a través del Plan de Trabajo mostrado en la Imagen 8.
Estas actividades se establecieron secuencialmente para implementar las dos soluciones
identificadas mediante la matriz FACTIS. A través del formato se definieron los responsables,
plazos, y entregables de cada una de ellas.
(4) Los plazos de ejecución, responsabilidades y recursos se definieron para cada actividad en
acuerdo con el equipo y los responsables del área productiva, con el fin de facilitar su
cumplimiento. Los integrantes del equipo participaron en las pruebas, pero la responsabilidad
de las mismas se asignó a los supervisores de producción. En cuanto a los recursos, no se
requirió mayor inversión para la implementación del proyecto, y los gastos que se presentaron
fueron asumidos por el área de Producción de Emulsiones.
4.3. Gestión del tiempo
(1) La Gestión del tiempo se realizó mediante el cumplimiento de las actividades programadas en
el Plan de Trabajo presentado en la Imagen 8. También se desarrollaron reuniones de trabajo
donde se informaban los avances del proyecto a los responsables de Producción y a la Sub
Gerencia de Sustentabilidad.
Las reuniones de trabajo, así como las inspecciones en planta para la verificación de datos se
realizaron en fechas planificadas a fin de asegurar la calidad y la pertinencia de la información
a analizar. La planificación de las reuniones se hizo a través del calendario de Gmail con el fin
de notificar a los involucrados. En la creación del evento se detalló la agenda a tratar en cada
reunión y los responsables de entregables en caso hubiera. Por último, después de cada
reunión se elaboró una agenda sobre los acuerdos alcanzados y las actividades a realizar. El
seguimiento de estas actividades fue mediante reuniones periódicas e inspecciones en planta
para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo inicial.
Imagen 10. Calendario de actividades
Fuente: Elaboración propia.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 32
Imagen 11. Agenda de reunión
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 12. Acta de reunión
Fuente: Elaboración propia.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 33
4.4. Gestión de la relación con personas y áreas clave de la organización
El Equipo de Mejora Continua “Solución Oxidante” fundamentó su estrategia de diseño e
implementación en la creación y fortalecimiento de las relaciones con áreas y personas claves
de la organización. Para tal fin desarrollo reuniones de exposición del proyecto con el objeto
de despejar dudas y obtener el respaldo de las áreas funcionales implicadas en el proyecto.
Las comunicaciones se desarrollaron a través de entrevistas, correos electrónicos, reuniones
de trabajo, visitas a planta, etc.
Las áreas claves del proyecto fueron:
- Gerencia de Producción
- Sub Gerencia de Sustentabilidad
- Jefatura de Producción Emulsiones
- Jefatura de Control de Calidad
4.5. Documentación
(1) La documentación empleada por el Equipo de Mejora Continua “Solución Oxidante” para el
desarrollo del proyecto fue:
- SIG-P-027 Programa Equipos de Mejora Continua
- SIG-F-152 Registro de Equipo de Mejora Continua
- PRO-F-001 Caracterización de Procesos
- PYC-F-001 Normalización de Indicadores
- SIG-F-161 Matriz de selección de problemas
- SIG-F-162 Acta de Reunión
- SIG-F-170 Plan de Trabajo
- SIG-F-171 Análisis de Causa Raíz
- SIG-G-001 Guía de Herramientas para Proyectos de Mejora Continua
- MA-AAS-001 Registro de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos
- IDE-PC-031 Preparación de RHO-411
- IDE-PC-032 Preparación de RHO-421
- PEX-I-041 Instructivo de preparación de RHO-411
- Informes de Control de Calidad
(2) El Líder del equipo fue responsable del control de documentos del EMC en función a los
criterios definidos en los procedimientos SIG-P-003 “Control de Documentos” y CMA-P-008
“Control de Registros”.
(3) Los registros adecuados para cada etapa del proceso fueron proporcionados por el área de
Sistemas Integrados de Gestión, así como la capacitación necesaria para desarrollar estos
registros y utilizar las herramientas proporcionadas. Si bien el líder fue el responsable del
control de documentos, durante las reuniones se asignaron responsables del equipo para
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 34
elaborar el acta de reunión y brindar apoyo al líder del equipo en el mantenimiento y
actualización de la documentación.
5. CAPACITACIÓN
5.1. Programa de Capacitación del Equipo
(1) EXSA S.A. ha definido el desarrollo de competencias como una prioridad organizacional, por
tal ha definido un programa de capacitación en toda la organización en función a sus objetivos
estratégicos y sus necesidades de desarrollo. Para elaborar este programa se identificaron las
necesidades de capacitación de los diferentes grupos de colaboradores y se elaboró el
programa “Pasaporte al éxito”.
(2) Como etapa de preparación para el lanzamiento de Equipos de Mejora Continua, EXSA S.A.
dispuso la capacitación de sus Líderes de Proceso en Herramientas de Mejora Continua en el
prestigioso Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Imagen 13. Diploma de Capacitación del Líder del Equipo
Fuente: Elaboración propia.
A partir del lanzamiento del Equipo de Mejora Continua “Solución Oxidante”, los miembros de
dicho equipo recibieron capacitaciones internas en tópicos de calidad y mejora continua,
“Metodología de solución de problemas – 7 pasos” que consta de 4 módulos.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 35
Adicionalmente, los integrantes del equipo han recibido capacitación para el trabajo en equipo
y liderazgo a través de programas de la empresa, tales como Talleres de Integración y
Talleres de Liderazgo.
Imagen 14. Talleres de Integración 2013
Fuente: Elaboración propia.
(3) El análisis de brecha de conocimientos del EMC fue realizado tomando en cuenta la formación
y experiencia de sus miembros, complementariamente se analizó el resultado de las
evaluaciones de los cursos realizados a fin de identificar necesidades de reforzamiento de
competencias.
5.2. Evaluación e impacto de las actividades de capacitación
(1) La eficacia de la capacitación fue medida a través de evaluaciones escritas realizadas por el
Expositor al final de cada curso, dichos resultados permitieron identificar el nivel de
comprensión de los evaluados y plantear las estrategias necesarias para asegurar el
entendimiento completo de los tópicos de calidad definidos.
(2) Con el fin de retroalimentar el diseño de futuras actividades de capacitación, al finalizar las
mismas se realiza una encuesta a los participantes. En ella se consulta por su satisfacción con
el taller dictado, las oportunidades de mejora y si consideran que esta los ayudará en su
desarrollo. Este formato ha sido elaborado por Gestión Humana y se utiliza en todas las
capacitaciones internas a los colaboradores de la organización.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 36
6. INNOVACIÓN
6.1. Amplitud de la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas
(1) El objetivo del proyecto se definió luego de seleccionar el problema de “Pérdida de materias
primas en la preparación de RHO-411”. Se elaboró una gráfica de Pareto para determinar
cuáles eran las materias primas más significativas que se utilizaban para fabricar emulsiones
dando como resultado que la más importante era el BETA-132, por lo que el proyecto se
centró en la reducción de pérdidas de esta materia prima desde el análisis de causas hasta la
implementación de las contramedidas. Al respecto también se tomaron datos del peso de
residuos generados en el proceso y el porcentaje de BETA-132 contenido en los mismos.
Gráfico 7. Gráfico de Pareto para materias primas de la emulsión explosiva.
Fuente: Elaboración propia.
(2) Para encontrar la solución más adecuada, se utilizaron las herramientas “Lluvia de Ideas” y la
“Matriz FACTIS”. Con ellas, se aseguró tener al menos tres posibles alternativas de solución
para cada causa identificada. Luego de una evaluación que incluye aspectos técnicos,
económicos, de calidad y de seguridad, se determinó la solución que representaba el mayor
beneficio total. A continuación se muestra la aplicación de la matriz FACTIS.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 37
Imagen 15. Matriz FACTIS para evaluación de alternativas de solución.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 16. Selección de alternativas de solución.
Fuente: Elaboración propia.
Facilidad para solucionarlo.
1. Difícil 2. Fácil 3. Muy Fácil
Afecta otras áreas para su implementación.
1. Si 2. Medio 3. Nada
Mejora la Calidad.
1. Poco 2. Medio 3. Mucho
Tiempo que implica solucionarlo.
1. Largo Plazo 2. Medio Plazo 3. Corto Plazo
Inversión requerida.
1. Alta 2. Media 3. Baja
Mejora la seguridad industrial.
1. Poco 2. Medio 3. Mucho
Criterios de Selección
F
Factor de
Ponderación
5
C
T
I
S
A
2
5
5
3
4
F A C T I S
5 3 4 5 5 2
1 1 1 2 2 1 34
2 2 1 2 3 1 47
1 1 1 1 1 1 24
1 1 1 1 1 1 24
1 1 1 2 2 1 34
2 1 1 3 3 1 49
TO
TA
L
S1: Cambiar tipo de filtro.
S2: Incrementar presión de vacío en filtros para reducir frecuencia de
limpieza.
S3: Eliminar proceso de filtrado de solución.
Causas raíz
LA GRASA PODRÍA
AFECTAR LA
CALIDAD DEL
PRODUCTO
TERMINADO
MATERIA PRIMA
ANTERIOR
PRESENTABA
FOSFATOS Y AL
CAMBIARLA NO SE
EVALUÓ CAMBIOS
EN EL PROCESO
S1: Utilizar materia prima con menor contenido de grasa.
S3: Incorporar grasa al proceso.
S4: Realizar proceso adicional de recuperación de nitrato de amonio
de las grasas.
Posibles contramedidas
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 38
6.2. Originalidad de la solución propuesta
(1) A través de la “Lluvia de ideas” realizada, el equipo planteó alternativas de solución que
cuestionaban la forma en la que se trabajaba tradicionalmente, desafiando supuestos que no
se habían evidenciado pero que limitaban la eficiencia de los procesos. Entre estos, la
creencia de que la grasa afectaba la calidad del producto final y que era necesario pasar la
RHO-411 por los filtros prensa. Gracias a este cuestionamiento por parte de los integrantes
del equipo se logró identificar las alternativas de solución que se implementaron.
(2) La selección de las alternativas a implementar se realizó utilizando la matriz FACTIS. Una vez
que se tomó la decisión de cuáles eran las alternativas de solución más viables, se verificó la
validez de las mismas a través de pruebas de laboratorio antes de realizar la prueba industrial.
Los beneficios de su implementación se estimaron inicialmente con datos tomados en el área
productiva, y la principal ventaja que presentaron ambas alternativas implementadas fue el
bajo costo de inversión para su ejecución.
6.3. Habilidad para implantar soluciones de bajo costo y alto impacto
(1) La implementación de la alternativa de solución seleccionada se realizó en diferentes etapas
con el fin de asegurar una adecuada implantación. Los resultados de cada etapa validaron lo
realizado y permitieron continuar la implementación de las alternativas seleccionadas.
- Prueba de Laboratorio: Etapa de evaluación de caracteristicas del producto terminado con la
incorporación de grasa.
- Pruebas Industriales: Etapa de aplicación de alternativa propuesta bajo modificando los
procesos productivos. En primer lugar se realizó la prueba únicamente con la agitación para
incorporación de grasa al proceso, y posteriormente, se realizó la prueba para eliminación
del proceso de filtrado.
(2) La solución implementada fue seleccionada de entre las diferentes alternativas planteadas
debido a su bajo costo y elevado impacto. En el primer caso el incorporar las grasas al
proceso productivo fue la forma de eliminar la mayor cantidad de residuos generados y
aprovechar al máximo las materias primas. El costo de implementación fue muy bajo ya que
sólo se modificó el método con el que se realizaba el proceso, y se necesitó únicamente
modificaciones menores en los sistemas para realizar la agitación durante el bombeo. Por otro
lado, la eliminación del proceso de filtrado sólo requirió la reducción del tamaño de malla de
los filtros de las bombas de trasvase para retener partículas sólidas y reportó un gran
beneficio a través de la simplificación del proceso y eliminación de residuos generados en esta
etapa.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 39
7. RESULTADOS
7.1. Resultados de orientación hacia el cliente interno/externo
(1) Los clientes internos de esta implementación son las áreas de Producción de Emulsiones,
Medio Ambiente y Logística, puesto que todo el proceso productivo se beneficia con la
reducción de mermas de materias primas, incrementando la productividad y reduciendo la
generación de residuos peligrosos.
Con la implementación del proyecto se ha logrado una mejora del 15% en la productividad de
la planta de emulsiones. Por otro lado, se logró una reducción en la frecuencia de evacuación
de residuos, la cual antes se realizaba mensualmente y después de la implementación de la
mejora se realiza semestralmente.
La satisfacción del cliente interno se realizó a través de encuesta al beneficiario del proyecto,
con el fin de conocer su opinión del trabajo realizado desde la planificación hasta los logros
obtenidos y estandarización. Además se le consultó por oportunidades para mejorar en la
implementación de proyectos futuros.
7.2. Resultados financieros
Los resultados financieros que han sido calculados en base a los resultados obtenidos durante
los tres meses posteriores a la implementación del proyecto de mejora. Las reducciones en
uso de materias primas e insumos y en generación de residuos han sido luego estimadas para
los meses de junio a diciembre del 2014.
Tabla 8. Beneficios económicos
Beneficio (S/.)
Reducción en consumo de BETA-132 191 384.53
Reducción en generación de residuos peligrosos 61 000.00
Reducción en consumo de tierra filtrante 18 269.37
Reducción en consumo de agua 3 611.79
TOTAL 274 265.69
Los gastos incurridos en el proyecto fueron mínimos ya que las pruebas y análisis de calidad
se hicieron en el laboratorio de la empresa con insumos presupuestados para evaluar los
semielaborados y productos de la planta de Emulsiones. Así mismo, los cambios que se
hicieron en los procesos utilizaron el presupuesto para mantenimiento de la planta de
Emulsiones.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 40
En consecuencia, el beneficio estimado para la organización desde la implementación del
proyecto hasta finalizar el año 2014 fue de S/. 274 365.69. El impacto anual del proyecto es de
alrededor de S/. 470 169.8.
7.3. Resultados de eficiencia organizacional
(1) El proyecto de mejora implementado logró una mejora en la eficiencia del proceso de
preparación oxidante a través de la reducción en 7% del consumo de BETA-132. Por otro
lado, se obtuvo una reducción en las horas hombre dedicadas a este proceso debido a la
eliminación de actividades como filtrado de RHO-411 y limpieza de tanques de disolución
entre batchs. En el área, la productividad se incrementó en 15%.
Así mismo, se redujo la generación de residuos peligrosos de 12.5 t mensual en promedio, a
2.1 t mensual. Con lo cual la frecuencia de servicios pasó de mensual a semestral, con el
consecuente ahorro en gestión de residuos.
La mejora también se hizo evidente a nivel del impacto ambiental de las actividades de la
planta de Emulsiones, ya que se redujo la intensidad del riesgo de contaminación de suelos, la
generación de residuos y efluentes, y también el consumo de agua. Si bien estos aspectos
ambientales continúan siendo significativos debido a que cuentan con normas legales que los
regulan, su valoración en la matriz mostrada ha disminuido.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 41
Imagen 17. Registro de Aspectos Ambientales Significativos – Antes del proyecto
Fuente: Elaboración propia
MA-AAS-01
EDICION 04
E I P D Q TOTAL SI NO Requisito Legal
I
1 2 2 2 4 2 12 X - AA
2 2 1 3 4 2 12 X - AA
3 3 1 1 4 2 11 X - AA
4 2 2 2 4 1 11 X - AA
II
5 3 3 3 3 3 15 XLey Nro: 27314 Ley general de
Residuos SólidosAAS
III
6 3 3 3 3 3 15 XLey Nro: 27314 Ley general de
Residuos SólidosAAS
7 3 2 1 3 2 11 XLey Nro: 27314 Ley general de
Residuos SólidosAAS
IV
9 1 2 1 1 1 6 X - AA
10 2 2 3 4 1 12 X D.S 085-2003 ECA de ruido AAS
V
11 3 3 3 3 3 15 XResolucion Jefatural 224-2013-
ANAAAS
VI
12 1 1 1 2 1 6 XD.S. 002-2013-MINAM
ECA del Suelo AAS
13 3 3 1 3 3 13 X - AA
14 2 3 1 3 2 11 X - AA
E P
I D
FECHA:
2013-06-25
N° ASPECTO impacto
VALORACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES¿Está vinculado a un requisito legal u otro
suscrito?
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ÁREA:
FABRICACION DE EMULSIONES Y GRANULADOS
PROCESO:
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN OXIDANTE
RESPONSABLE:
WILLIAM VALDIVIA
Generación de residuos Sólidos
Generación de papel, plasticos,
madera, trapos.Contaminación del suelo.
SIGNIFICANCIAValoración
Agotamiento de recurso.
Consumo de papel.Deforestacion, cambio
climático.
Consumo de agua. Agotamiento del recurso.
Intensidad Duración del impacto TOTAL ≥ 16 AAS
CRITERIOS DE VALORACIÓN CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
Extensión Probabilidad de ocurrencia
Q
Relación con
las partes
afectadas
TOTAL ≤ 15 AA
Si está vinculado a un requisito legal AAS
Explosión.Contaminación de suelo y
aire.
Riesgo Potenciales
Emisiones al aire
Vapores de combustibles . Contaminación del aire.
Generación de ruido.Alteración de la salud y
ecosistemas.
Efluentes
Agua con grasa, Nitrato de Amonio
disuelto y partículas en suspensión.
Contaminación de suelos y
agua.
PREPARACIÓN DE SEMIELABORADOS
Derrame de combustible, aceites
usados, aceite hidráulico.Contaminación del suelo.
Incendio. Contaminación del suelo, aire
y agua.
Tierra fi ltrante con nitrato de
amonio.Contaminación del suelo.
Trapos contaminados. Contaminación del suelo.
Generación de residuos Sólidos peligrosos
Consumo de recursos
Consumo de energía eléctrica. Agotamiento de recurso.
Consumo de combustible.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 42
Imagen 18. Registro de Aspectos Ambientales Significativos – Después del proyecto
Fuente: Elaboración propia
Finalmente el resultado del proyecto y su incidencia en el objetivo propuesto fue:
Tabla 9. Objetivo y meta del proyecto.
MA-AAS-01
EDICION 04
E I P D Q TOTAL SI NO Requisito Legal
I
1 2 2 2 4 2 12 X - AA
2 2 1 3 4 2 12 X - AA
3 3 1 1 4 2 11 X - AA
4 2 1 1 4 1 9 X - AA
II
5 2 2 2 2 2 10 XLey Nro: 27314 Ley general de
Residuos SólidosAAS
III
7 3 2 1 3 2 11 XLey Nro: 27314 Ley general de
Residuos SólidosAAS
IV
9 1 2 1 1 1 6 X - AA
10 2 2 3 4 1 12 X D.S 085-2003 ECA de ruido AAS
V
11 3 1 2 3 3 12 XResolucion Jefatural 224-2013-
ANAAAS
VI
12 1 1 1 2 1 6 XD.S. 002-2013-MINAM
ECA del Suelo AAS
13 3 3 1 3 3 13 X - AA
14 2 3 1 3 2 11 X - AA
E P
I D
Explosión.Contaminación de suelo y
aire.
AA
Si está vinculado a un requisito legal AAS
Intensidad Duración del impacto TOTAL ≥ 16 AAS
CRITERIOS DE VALORACIÓN CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
Extensión Probabilidad de ocurrencia
Q
Relación con
las partes
afectadas
TOTAL ≤ 15
Incendio. Contaminación del suelo, aire
y agua.
Emisiones al aire
Vapores de combustibles . Contaminación del aire.
Generación de ruido.Alteración de la salud y
ecosistemas.
Efluentes
Agua con grasa, Nitrato de Amonio
disuelto y partículas en suspensión.
Contaminación de suelos y
agua.
Riesgo Potenciales
Derrame de combustible, aceites
usados, aceite hidráulico.Contaminación del suelo.
Consumo de papel.Deforestacion, cambio
climático.
Consumo de agua. Agotamiento del recurso.
Generación de residuos Sólidos
Generación de papel, plasticos,
madera, trapos.Contaminación del suelo.
Generación de residuos Sólidos peligrosos
Trapos contaminados. Contaminación del suelo.
Consumo de combustible. Agotamiento de recurso.
N° ASPECTO impacto
FECHA:
2014-10-30
PREPARACIÓN DE SEMIELABORADOS
Consumo de recursos
Consumo de energía eléctrica. Agotamiento de recurso.
VALORACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES¿Está vinculado a un requisito legal u otro
suscrito? SIGNIFICANCIAValoración
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ÁREA:
FABRICACION DE EMULSIONES Y GRANULADOS
PROCESO:
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN OXIDANTE
RESPONSABLE:
CHRISTIAN LLERENA
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 43
Objetivo Meta Logro alcanzado
Optimizar el uso de materias primas (BETA-132) en la preparación de RHO-411.
≤ 100 % 97 %
Fuente: Elaboración propia
8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA
8.1. Sostenibilidad y Mejora
(1) El Equipo de Mejora Continua “Solución Oxidante” identificó que uno de los riegos para la
continuidad de la mejora alcanzada era la rotación del personal e ingreso de nuevos
colaboradores. Con el fin de reducir este riesgo se actualizó el instructivo para la preparación
de RHO-411 con las modificaciones realizadas en el proceso con el objetivo de estandarizar
las prácticas implementadas. Así mismo, se brindó capacitación a los operadores en este
nuevo instructivo.
Otro riesgo identificado fue el cambio en las materias primas utilizadas o en el proceso
productivo, en el primer caso debido al contenido de anticaking del BETA-132 y en el segundo
los cambios que podrían derivarse de una ampliación en la capacidad de producción. Para
reducir el riesgo de estas variables, en adelante se deberá realizar una gestión de cambios
apropiada para evaluar como influirán en el proceso actual.
Así mismo, la capacitación en mejora continua brindada a los colaboradores participantes y el
reconocimiento realizado ante todos los integrantes de la planta de Emulsiones, deja en el
área la iniciativa de iniciar nuevos proyectos de mejora con un mayor conocimiento del
proceso.
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 44
VII. ANEXOS
Anexo 1. Resultados de control de calidad antes del proyecto
Fecha de Producción Producto N°Carga Velocidad 1 Velocidad 2 Promedio
03/03/2014 Emulex 65 121 4986 4927 4957
04/03/2014 Emulex 65 124 4866 4953 4910
04/03/2014 Emulex 65 126 5113 5064 5089
05/03/2014 Emulex 65 129 5113 5144 5129
05/03/2015 Emulex 65 133 5050 5126 5088
06/03/2014 Emulex 65 135 5240 5163 5202
06/03/2014 Emulex 65 136 5216 5149 5183
07/03/2014 Emulex 65 139 5126 5059 5093
10/03/2014 Emulex 65 142 4876 4893 4885
10/03/2014 Emulex 65 143 4946 4954 4950
10/03/2014 Emulex 65 144 5056 5044 5050
11/03/2014 Emulex 65 145 5222 5154 5188
11/03/2014 Emulex 65 150 4876 4926 4901
12/03/2014 Emulex 65 152 4959 4887 4923
13/03/2014 Emulex 65 156 5126 5163 5145
14/03/2014 Emulex 65 162 5226 5310 5268
17/03/2014 Emulex 65 168 5314 5244 5279
18/03/2014 Emulex 65 172 5116 5086 5101
19/03/2014 Emulex 65 173 5231 5144 5188
19/03/2014 Emulex 65 176 5176 5044 5110
20/03/2014 Emulex 65 178 5176 5086 5131
20/03/2014 Emulex 65 179 5244 5181 5213
20/03/2014 Emulex 65 181 5316 5244 5280
20/03/2014 Emulex 65 182 5186 5144 5165
21/03/2014 Emulex 65 183 5244 5236 5240
22/03/2014 Emulex 65 189 5116 5204 5160
22/03/2014 Emulex 65 190 5315 5216 5266
24/03/2014 Emulex 65 191 5244 5302 5273
25/03/2014 Emulex 65 195 5240 5126 5183
26/03/2014 Emulex 65 202 5244 5106 5175
26/03/2014 Emulex 65 203 5244 5233 5239
01/04/2014 Emulex 65 218 5013 5096 5055
01/04/2014 Emulex 65 223 5213 5215 5214
02/04/2014 Emulex 65 224 5120 5113 5117
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
EXSA S.A. Página 45
10/04/2014 Emulex 65 247 5113 5173 5143
10/04/2014 Emulex 65 250 5213 5172 5193
11/04/2014 Emulex 65 252 5113 5146 5130
11/04/2014 Emulex 65 255 5216 5272 5244
12/04/2014 Emulex 65 257 5226 5113 5170
13/04/2014 Emulex 65 258 5013 5073 5043
14/04/2014 Emulex 65 23 5213 5113 5163
14/04/2014 Emulex 65 263 5271 5226 5249
16/04/2014 Emulex 65 267 5236 5213 5225
21/04/2014 Emulex 65 268 5315 5273 5294
24/04/2014 Emulex 65 280 5213 5306 5260
25/04/2014 Emulex 65 282 5126 5113 5120
26/04/2014 Emulex 65 284 5176 5209 5193
30/04/2014 Emulex 65 288 5013 5176 5095
07/05/2014 Emulex 65 297 5173 5086 5130
07/05/2014 Emulex 65 300 5213 5266 5240
08/05/2014 Emulex 65 302 5316 5326 5321
05/05/2014 Emulex 65 290 5226 5183 5205
06/05/2014 Emulex 65 292 5144 5173 5159
06/05/2014 Emulex 65 295 5036 5092 5064
07/05/2014 Emulex 65 297 5213 5192 5203
07/05/2014 Emulex 65 300 4990 5013 5002
08/05/2014 Emulex 65 302 5172 5182 5177
09/05/2014 Emulex 65 306 5216 5182 5199
12/05/2014 Emulex 65 309 5013 5086 5050
13/05/2014 Emulex 65 312 5216 5180 5198
13/05/2014 Emulex 65 314 5026 5144 5085
14/05/2014 Emulex 65 316 4990 5013 5002
14/05/2014 Emulex 65 318 5126 5144 5135
15/05/2014 Emulex 65 320 5219 5180 5200
15/05/2014 Emulex 65 323 5044 5006 5025
15/05/2014 Emulex 65 326 5214 5236 5225
19/05/2014 Emulex 65 329 5244 5186 5215
19/05/2014 Emulex 65 332 5066 5173 5120
20/05/2014 Emulex 65 334 5133 5182 5158
26/05/2014 Emulex 65 347 5247 5286 5267
26/05/2014 Emulex 65 348 5166 5190 5178
POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA
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Anexo 2. Datos de control de calidad después del proyecto
Fecha de Producción Producto N°Carga Velocidad 1 Velocidad 2 Promedio
01/07/2014 Emulex 65 423 5213 5180 5197
01/07/2014 Emulex 65 41 4966 4990 4978
02/07/2014 Emulex 65 426 5012 5113 5063
02/07/2014 Emulex 65 429 4890 4917 4904
01/07/2014 Emulex 65 424 4986 4953 4970
02/07/2014 Emulex 65 426 5033 5128 5081
08/07/2014 Emulex 65 437 5244 5176 5210
09/07/2014 Emulex 65 442 5066 5126 5096
10/07/2014 Emulex 65 444 5144 5126 5135
21/07/2014 Emulex 65 465 5144 5221 5183
22/07/2014 Emulex 65 466 5344 5273 5309
23/07/2014 Emulex 65 470 5269 5282 5276
24/07/2014 Emulex 65 472 5344 5355 5350
30/07/2014 Emulex 65 57 5221 5066 5144
31/07/2014 Emulex 65 60 4982 4926 4954
01/08/2014 Emulex 65 63 5144 5213 5179
07/08/2014 Emulex 65 473 5314 5244 5279
27/08/2014 Emulex 65 97 5271 5126 5199
11/09/2014 Emulex 65 523 5190 5233 5212
24/09/2014 Emulex 65 138 5239 5191 5215