ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

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ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GASNombre del Residente Alejandro Arreguín Valdez Nombre del Asesor M.C. Miguel Escamilla López Nombre de la Carrera Ingeniería Industrial INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA: Villa de Álvarez, Col., a ENERO DE 2018

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“ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS”

Nombre del Residente

Alejandro Arreguín Valdez

Nombre del Asesor

M.C. Miguel Escamilla López

Nombre de la Carrera

Ingeniería Industrial

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:

Villa de Álvarez, Col., a ENERO DE 2018

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AGRADECIMIENTOS

Les agradezco a mi madre Erika y a mi tío Salvador, por su apoyo, por los valores

que me han inculcado, por todos esos consejos y su constante motivación para salir

adelante, y por darme la oportunidad de tener una excelente educación. Pero sobre

todo por su amor incondicional y por ser un gran ejemplo de vida a seguir.

A mi hermano Gabriel, por haber estado presente brindándome su apoyo y su cariño

en todo momento

A mi abuela María Valdez, por haberme enseñado a ser una persona fuerte en todo

momento, por haber creído siempre en mí. Por haberme enseñado tanto de la vida

y por todo tu amor.

A mis profesores, el M.C. Miguel Escamilla López, el M.C. Francisco Tejeda

Castrejón y el M.C. Miguel Ríos, por el apoyo que me brindaron durante la carrera,

por los conocimientos que me transmitieron y por su amistad.

Al Ing. Ismael Fuentes y a la Ing. Diana Villa, mis asesores en Mabe Componentes,

por guiarme en esta etapa de aprendizaje y desarrollo profesional, por su gran

apoyo y dedicación, por compartirme una gran cantidad de conocimientos y por

haberme brindado esta gran experiencia.

A mis amigos por todos aquellos momentos que vivimos, por su confianza y por

hacer esta etapa una de las mejores en mi vida.

Sin ustedes esto no habría sido posible, les agradezco inmensamente todo su

apoyo.

Alejandro Arreguín Valdez.

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RESUMEN

Este proyecto se desarrolló con la finalidad de hacer más eficientes y a su vez

buscando un ahorro económico en los procesos productivos que se llevan a cabo

dentro del área de Sistemas de Gas en Mabe Componentes. Para lograr lo antes

mencionado se busca la eliminación de los desperdicios que se generan entro de

esta área, los cuales pueden ser productos defectuosos, sobreproducción,

inventarios, movimientos excesivos o innecesarios, procesos deficientes, transporte

y esperas.

Se llevó a cabo un análisis de cada uno de los procesos productivos de esta área

para así enfocarnos en las operaciones que hacen más deficiente el proceso de

producción, y en base a esto eliminar o disminuir al máximo los desperdicios que se

generen en dichas operaciones.

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CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................... 2

RESUMEN ......................................................................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ....................................................................................... 8

1.1 Misión ................................................................................................................................ 8

1.2 Visión ................................................................................................................................. 8

1.3 Política de la Calidad (Mabe Componentes) ........................................................... 8

1.4 Valores .............................................................................................................................. 8

1.5 Competencias Clave ...................................................................................................... 9

2. PROBLEMA A RESOLVER ................................................................................................. 10

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 11

3.1 Objetivo General ........................................................................................................... 11

3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 11

4. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 12

4.1 Orígenes y Antecedentes de Lean Manufacturing .............................................. 12

4.2 Los pilares de Lean Manufacturing ......................................................................... 14

4.2.1 Primer pillar: Kaizen ............................................................................................ 15

4.2.2 Segundo pilar: El control total de la calidad ................................................. 15

4.2.3 Tercer pilar: El Just in Time (JIT) ..................................................................... 16

4.3 Estudio de Tiempos y movimientos ........................................................................ 16

4.3.1 Estudio de tiempos con cronometro ............................................................... 17

4.4 Herramientas de Lean Manufacturing..................................................................... 18

4.4.1 Técnica de las 5S .................................................................................................. 18

4.4.2 Fases de implantación de las 5S ...................................................................... 18

4.4.3 Takt time (TT, Tiempo de ritmo) ....................................................................... 22

4.4.4 Cálculo del número de operarios ..................................................................... 23

5. DESARROLLO ....................................................................................................................... 24

5.1 Estudio de Tiempos y Movimientos ........................................................................ 24

5.2 Reducción del Tiempo Ciclo ..................................................................................... 24

5.3 Análisis Económico ..................................................................................................... 25

5.4 Calculo de número de operadores .......................................................................... 25

5.5 Implementación de las 5’s ......................................................................................... 25

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6. RESULTADOS ....................................................................................................................... 27

6.1 Estudio de Tiempos y Movimientos ........................................................................ 27

6.2 Reducción del Tiempo Ciclo ..................................................................................... 31

6.2.1 Clasificación de las actividades por operación ........................................... 31

6.2.2 Cálculo del Tiempo Takt ..................................................................................... 35

6.3 Análisis Económico ..................................................................................................... 44

6.4 Calculo de Operadores ............................................................................................... 44

6.5 Implementación de 5’s ................................................................................................ 47

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 49

8. COMPETENCIAS APLICADAS .......................................................................................... 50

8.1 Competencias Instrumentales .................................................................................. 50

8.2 Competencias Interpersonales ................................................................................. 50

8.3 Competencias Sistémicas .......................................................................................... 50

10. ANEXOS .............................................................................................................................. 52

10.1 Anexo A. Estándares de métodos y tiempos ........................................................ 52

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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 6. 1. Descripción de las operaciones de Sistemas de Gas ......................................... 27

Figura 6. 2. Operaciones para cada número de parte de Sistemas de Gas ......................... 30

Figura 6. 3. Tiempo por operación y por número de parte ...................................................... 31

Figura 6. 4. Clasificación de las actividades de cada Operación ........................................... 32

Figura 6. 5. Programa de Producción de Sistemas de Gas .................................................... 35

Figura 6. 6. Tiempo neto disponible ............................................................................................ 36

Figura 6. 7. Tabla de Tiempo Ciclo vs. Tiempo Takt ................................................................ 38

Figura 6. 8. Grafica de Tiempo Ciclo vs. Tiempo Takt ............................................................. 39

Figura 6. 9. Tabla para Grafico P-Q ............................................................................................ 40

Figura 6. 10. Grafico P-Q .............................................................................................................. 41

Figura 6. 11. Tiempo Ciclo por cada número de parte (Después) ......................................... 43

Figura 6. 12. Análisis Económico ................................................................................................. 44

Figura 6. 13. Número óptimo de Operadores en Sistemas de Gas ....................................... 46

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INTRODUCCIÓN

Hoy en día la industria sufre cambios muy constantemente, y debido a estos

cambios es que las empresas deben demostrar la capacidad que poseen de ser

competitivas para así poder mantenerse dentro del mercado del cual participan,

cumpliendo así con los requerimientos de sus clientes.

Uno de los puntos más importantes para las industrias es tener volúmenes altos de

producción y un costo unitario lo más bajo posible para así poder llegar a ser de las

empresas más competitivas que existan en el mercado con productos de buena

calidad y a un bajo costo.

Es aquí donde la estandarización de procesos juega un papel muy importante ya

que con la eliminación de desperdicios y la optimización de los procesos, además

de tener procesos más eficientes, se tienen procesos más seguros y que generan

más ganancias para la empresa.

En este proyecto se analizó las distintas partes del proceso que se lleva a cabo en

el área de Sistemas de Gas, principalmente las operaciones que se realizan dentro

de esta área y cuáles son las actividades que conforman cada una de las

operaciones. Esto se hizo con la finalidad de obtener información de los

desperdicios más significativos que hay dentro de esta área, para así buscar la

manera de eliminarlos o reducirlos al máximo, para tener un proceso más eficiente,

un proceso estandarizado y garantizando la seguridad de los operadores así como

la satisfacción de los clientes.

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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Mabe es una empresa mexicana líder en productos de línea blanca en

Latinoamérica, con ventas de 10 millones de unidades al año y con presencia en

alrededor de 70 países, en donde más de 19 mil colaboradores trabajan con el

compromiso de ofrecer productos de excelente calidad a nuestros consumidores.

1.1 Misión

Somos una gran familia dedicada a brindar soluciones prácticas para el bienestar

de los hogares del mundo.

1.2 Visión

Ser una empresa sólida, en constante crecimiento, con enfoque global y liderazgo

en Latinoamérica, admirada por su gente y sus consumidores.

1.3 Política de la Calidad (Mabe Componentes)

En Mabe Componentes manufacturamos productos y brindamos servicios de

calidad para nuestros clientes, basados en el trabajo en equipo y desarrollo integral

de nuestra gente.

1.4 Valores

Compromiso. Damos lo mejor de nosotros, cumplimos y estamos orgullosos

de pertenecer a la empresa.

Humildad. Estamos abiertos a escuchar e integrar otras perspectivas en un

contexto de aprendizaje y colaboración.

Congruencia. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, en

armonía con lo que creemos como empresa. Predicamos con el ejemplo.

Respeto. Reconocemos la dignidad y el valor de las personas así como del

entorno, y construimos relaciones de confianza.

Honestidad. Actuamos con rectitud e integridad.

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1.5 Competencias Clave

Enfoque en el Cliente. Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros

clientes y consumidores con productos y servicios innovadores, de alta

calidad y competitivos.

Orientación a resultados. Trabajar con perseverancia para cumplir y

superar metas desafiantes.

Trabajo en equipo y colaboración. Trabajar de manera eficaz y en

cooperación con otros, orientados a procesos de negocias.

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2. PROBLEMA A RESOLVER

En Mabe Componentes el proceso que se tiene dentro del área de Sistemas de

Gas, es un proceso que, aunque es eficiente y cumple con los entandares

requeridos por el cliente, no cuenta con un control de las actividades que se llevan

a cabo en cada máquina, así como tampoco se cuenta con un tiempo ciclo por

operación determinado.

Este proyecto se llevó a cabo con la finalidad de brindarle a la empresa mejoras

dentro del proceso de producción en el área de Sistemas de Gas, las cuales se van

a ver reflejadas en la disminución del tiempo ciclo de cada máquina, gracias a la

eliminación de los desperdicios que existan dentro del proceso productivo debido a

la baja calidad, y así mismo buscando la disminución de los tiempos ciclos que tiene

cada operación dentro de este proceso, lo cual conlleva a la disminución de los

costos operativos.

En la UDN (Unidad de Negocio) de Troquelados en Mabe Componentes existen 4

áreas, pero la más crítica es la de Sistemas de Gas. El proceso que se tiene dentro

esta área no está del todo mal, y aunque es eficiente en cuestión de que cumple

con los requerimientos del cliente, no cuenta con un control de las actividades que

se llevan a cabo dentro de dicha área, así como tampoco te tiene determinado un

estándar del tiempo que debe durar cada operación.

Este proyecto se llevó a cabo con la finalidad de brindarle a la empresa mejoras

dentro del proceso productivo de que se lleva a cabo en el área de Sistemas de

Gas, las cuales se van a ver reflejadas en la disminución del tiempo ciclo por

operación, principalmente en los modelos que son más críticos.

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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Implementación de trabajo estándar en Sistemas de Gas a través del estudio de

Tiempos y Movimientos de cada proceso productivo.

3.2 Objetivos Específicos

Toma de Tiempo Ciclo por proceso de cada operación.

Análisis de actividades que agregan valor, actividades necesarias pero que

no agregan valor y desperdicios.

Eliminar desperdicios y optimizar actividades que agregan valor.

Definir secuencia optima de operación, ritmo de proceso (Tiempo Takt) e

inventario estándar en proceso.

Determinar saturaciones de proceso y definir cantidad de operadores por

celda.

Implementación de formatos de trabajo estándar.

Capacitación a operadores involucrados, teórico – práctico.

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4. MARCO TEÓRICO

Entendemos por lean manufacturing (en castellano "producción ajustada"), la

persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación del

desperdicio, entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones

que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a

pagar. La producción ajustada (también llamada Toyota Production System), puede

considerarse como un conjunto de herramientas que se desarrollaron en Japón

inspiradas en parte, en los principios de William Edwards Deming.

El lean manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la

utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, kanban, kaizen,

heijunka, jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares

del lean manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control total de la

calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo

largo de la cadena de valor y la participación de los operarios. (Rajadell Carreras &

Sánchez García, 2010)

4.1 Orígenes y Antecedentes de Lean Manufacturing

Las técnicas de organización de la producción surgen a principios del siglo XX con

los trabajos realizados por F.W. Taylor y Henry Ford, que formalizan y metodifican

los conceptos de fabricación en serie que habían empezado a ser aplicados a finales

del siglo XIX y que encuentran sus ejemplos más relevantes en la fabricación de

fusiles (EEUU) o turbinas de barco (Europa). Taylor estableció las primeras bases

de la organización de la producción a partir de la aplicación de método científico a

procesos, tiempos, equipos, personas y movimientos. Posteriormente Henry Ford

introdujo las primeras cadenas de fabricación de automóviles en donde hizo un uso

intensivo de la normalización de los productos, la utilización de máquinas para

tareas elementales, la simplificación-secuenciación de tareas y recorridos, la

sincronización entre procesos, la especialización del trabajo y la formación

especializada.

La ruptura con estas técnicas se produce en Japón, en donde se encuentra el primer

germen recocido con el pensamiento Lean. Ya en 1902, Sakichi Toyoda, el que más

tarde fuera fundador con su hijo Kiichiro de la Corporación Toyota Motor Company,

inventó un dispositivo que detenía el telar cuando se rompía el hilo e indicaba con

una señal visual al operador que la maquina necesitaba atención. Este sistema de

“automatización con un toque humano” permitió separar al hombre la máquina. Con

esta simple y efectiva medida un único operario podía controlar varias máquinas, lo

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que supuso una tremenda mejora de la productividad que dio paso a una

preocupación permanente por mejorar los métodos de trabajo.

En 1929, Toyoda vende los derechos de sus patentes de telares a la empresa

Británica Platt Brothers y encarga a su hijo Kiichiro que invierta en la industria

automotriz naciendo, de este modo, la compañía Toyota. Esta firma, al igual que el

resto de las empresas japonesas, se enfrentó, después de la segunda guerra

mundial, al reto de reconstruir una industria competitiva en un escenario de post-

guerra.

El reto para los japoneses era lograr beneficios de productividad sin recurrir a

economías de escala. Comenzaron a estudiar los métodos de producción de

Estados Unidos, con especial atención a las prácticas productivas de Ford, a el

control estadístico de procesos desarrollado por W. Shewart, a las técnicas de

calidad de Edwards Deming y Joseph Moses Juran, junto con las desarrolladas en

el propio Japón por Kaoru Ishikawa.

Precisamente, en este entorno de “supervivencia”, la compañía Toyota fue la que

aplico más intensivamente la búsqueda de nuevas alternativas “prácticas”. A finales

de 1949, un colapso de las ventas obligó a Toyota a despedir a una gran parte de

la mano de obra después de una larga huelga. En ese momento, dos jóvenes

ingenieros de la empresa, Eiji Toyoda (sobrino de Kiichiro) y Taiicho Ohno, al que

se le considera el padre del Lean Manufacturing, visitaron las empresas

automovilísticas americanas. Por aquel entonces el sistema americano propugnaba

la reducción de costes fabricando vehículos en grandes cantidades pero limitando

el número de modelos. Observaron que el sistema rígido americano no era aplicable

a Japón y que el futuro iba a pedir construir automóviles pequeños y modelos

variados a bajo coste. Concluyeron que esto solo sería posible suprimiendo los

stocks y toda una serie de despilfarros, incluyendo los de aprovechamiento de las

capacidades humanas.

A partir de estas reflexiones, Ohno estableció las bases del nuevo sistema de

gestión JIT/Just in Time (Justo a tiempo), también conocido como TPS (Toyota

Manufacturing System). El sistema formulaba un principio muy simple: “producir solo

lo que se demanda y cuando el cliente lo solicita”. Las aportaciones de Ohno se

complementaron con los trabajos de Shigeo Shingo, también ingeniero industrial de

Toyota, que estudió detalladamente la administración científica de Taylor y teorías

de tiempos y movimientos de Gilbreth. Entendió la necesidad de transformar las

operaciones productivas en flujos continuos, sin interrupciones, con el fin de

proporcionar al cliente únicamente lo que requería, focalizando su interés en la

reducción de los tiempos de preparación. Sus primeras aplicaciones se centraron

en la reducción radical de los tiempos de cambio de herramientas, creando los

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fundamentos del sistema SMED. Al amparo de la filosofía JIT fueron

desarrollándose diferentes técnicas como el sistema Kanban, Jidoka, Poka–Joke

que fueron enriqueciendo el sistema Toyota.

El sistema JIT/TPS ganó notoriedad con la crisis del petróleo de 1973 y la entrada

en pérdidas de muchas empresas japonesas. Toyota destacaba por encima de las

demás compañías y el gobierno japonés fomentó la extensión del modelo a otras

empresas.

A partir de este momento la industria japonesa empieza a tomar una ventaja

competitiva con occidente. En este punto hay que destacar que Taicho Ohno ha

reconocido que el JIT surgió del esfuerzo por la superación, la mejora de la

productividad y, en definitiva, la necesidad de reducir los costes, prueba de que en

época de crisis las ideas surgen con más fuerza.

Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, no es hasta principios de la década

de los 90, cuando repentinamente el modelo japonés tiene “un gran eco” en

occidente y lo hace a través de la publicación de “La máquina que cambió el mundo”

de Womack, Jones y Roos. En este libro se sintetiza el “Programa de Vehículos a

Motor” que se realizó en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) con el fin

de contrastar, de una forma sistemática, los sistemas de producción de Japón,

Europa y Estados Unidos.

En esta publicación se exponían las características de un nuevo sistema de

producción “capaz de combinar eficiencia, flexibilidad y calidad” utilizable en

cualquier lugar del mundo. En esta obra fue donde por primera vez se utilizó la

denominación Lean Manufacturing, aunque, en el fondo, no dejó de ser una forma

de etiquetar con una nueva palabra occidentalizada el conjunto de técnicas que ya

llevaban utilizándose desde hacía décadas en Japón. (Hernández Matías & Vizán

Idoipe, 2013)

4.2 Los pilares de Lean Manufacturing

La implantación de lean manufacturing en una planta industrial exige el

conocimiento de unos conceptos, unas herramientas y unas técnicas con el objetivo

de alcanzar tres objetivos: rentabilidad, competitividad y satisfacción de todos los

clientes. Tal como se ha escrito, los pilares del lean manufacturing son:

La filosofía de la mejora continua: el concepto kaizen.

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Control total de la calidad: calidad que se garantiza para todas las

actividades.

El Just in time.

4.2.1 Primer pillar: Kaizen

Kaizen según su creador Masaki Imai, se plantea como la conjunción de dos

palabras, kai, cambio y, zen, para mejorar, luego se puede decir que kaizen significa

“cambio para mejorar”, que no es solamente un programa de reducción de costes,

si no que implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores

prácticas, es lo que se conoce como “mejora continua”. Según Imai “en tu empresa,

en tu profesión, en tu vida: lo que no hace falta sobra; lo que no suma resta”.

La mejora kaizen tiene algunas características que la diferencian de la innovación.

La innovación implica un progreso cuantitativo que genera un salto de nivel, que

generalmente se produce por el trabajo de expertos, sin embargo, la mejora kaizen

consiste en una acumulación gradual y continua de pequeñas mejoras hechas por

todos los empleados (incluyendo a los directivos).

El concepto de kaizen debe interpretarse como lo mejor en un sentido tanto

espiritual como físico. Comprende tres componentes esenciales: percepción

(descubrir los problemas), desarrollo de ideas (hallar soluciones creativas), y

finalmente, tomar decisiones, implantarlas y comprobar su efecto, es decir, escoger

la mejor propuesta, planificar su realización y llevarla a la práctica (para alcanzar un

determinado efecto).

4.2.2 Segundo pilar: El control total de la calidad

Las palabras Control Total de la Calidad fueron empleadas por primera vez por el

norteamericano Feigenbaum, en la revista Industrial Quality Control en mayo de

1957, donde exponía que todos los departamentos de la empresa, deben implicarse

en el control de la calidad, porque la responsabilidad del mismo recae en los

empleados de todos los niveles. Según el Ishikawa, el Control Total de la Calidad

presenta tres características básicas:

Todos los departamentos participan del control de calidad. El control de

calidad durante la fabricación (mediante el autocontrol y otras técnicas)

reduce los costes de producción y los defectos, garantizando los costes bajos

para el consumidor y la rentabilidad para la empresa.

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Todos los empleados participan del control de la calidad, pero también se

incluyen en esta actividad, proveedores, distribuidores y otras personas

relacionadas con la empresa.

El control de la calidad se encuentra totalmente integrado con las otras

funciones de la empresa.

4.2.3 Tercer pilar: El Just in Time (JIT)

El sistema de producción Just in Time fue desarrollado por Taiichi Ohno, primer

vicepresidente de Toyota Motor Corporation, con el objetivo de conseguir reducir

costes a través de la eliminación del despilfarro. Ohno empleó conceptos creados

por Henry Ford y Walter Shewhart entre 1920 y 1930, desarrollando una filosofía de

excelencia en la producción que ha superado todas las realizaciones anteriores.

Debido a las ventajas que supuso, su filosofía fue adoptada por gran parte de las

industrias japonesas, y posteriormente el interés por el JIT llegó a Europa y EEUU.

No todas las empresas utilizan el término Just in time, IBM utiliza el termino

producción de flujo continuo, Hewlett-Packard sistema de producción sin almacén y

fabricación repetitiva, Motorola fabricación de ciclo corto y otras muchas empresas

simplemente utilizan el término sistema Toyota.

Con el JIT se pretende fabricar los artículos necesarios en las cantidades requeridas

y en el instante preciso, así por ejemplo, un proceso productivo se dice que funciona

en JIT cuando dispone de la habilidad para poner a disposición de sus clientes “los

artículos exactos, en el plazo de tiempo y en las cantidades solicitadas”. El periodo

de tiempo que preocupa al cliente es el plazo de entrega (lead time), es decir el

tiempo transcurrido desde que el cliente pasa un pedido hasta que recibe el material.

Este es el tiempo de que dispone el cliente para planificar sus compras y

lógicamente este estará más satisfecho cuanto menor y más fiable sea el plazo de

entrega.

4.3 Estudio de Tiempos y movimientos

El estudio de tiempos y movimientos es el estudio de técnicas. Los gerentes de

manufactura buscan estas técnicas al contratar a un experto para que se encargue

tanto de la ingeniería de manufactura como de la industrial. Las técnicas de los

estudios de tiempos y movimientos son herramientas para mejorar las operaciones

de las áreas que nos interesan. Estas herramientas funcionan en todos los ámbitos

de la actividad humana.

Page 18: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

17

Los estudios de tiempos abarcan una amplia diversidad de situaciones. Antes de

construir la planta hay que diseñar al mismo tiempo un trabajo, construir estaciones

de trabajo y máquinas y fijar un estándar de tiempo.

4.3.1 Estudio de tiempos con cronometro

El estudio de tiempos con cronometro es el método en el que piensan la mayoría de

los empleados de manufactura cuando hablan de estándares de tiempos. Frederick

W. Taylor empezó, alrededor de 1880, a usar el cronometro para estudiar el trabajo.

Debido a su larga trayectoria, esta técnica está incluida en muchos contratos

sindicales con empresas manufactureras.

Los estudios de tiempos se definen como el proceso de determinar el tiempo que

requiere un operador diestro y bien capacitado, trabajando a un ritmo normal, para

hacer una tarea específica. Se pueden utilizar varios tipos de cronómetros:

De tapa: en centésimas de minuto.

Continuo: en centésimas de minuto.

Tres cronómetros: cronómetros continuos.

Digital: en milésimas de minuto.

TMU (unidad de medida del tiempo): en cienmilésimas de hora.

Computadora: en milésimas de minuto.

En el documento el autor aborda dos procedimientos diferentes de estudios de

tiempo:

Estudio continuo de tiempo (se emplea en trabajos de corta duración).

Estudio de tiempo de ciclo largo.

Los estudios de tiempo del ciclo largo se realizan ya sea en trabajos muy largos (31

minutos o más) o estudios de ocho horas, o bien para trabajos donde los elementos

a menudo se llevan a cabo fuera de secuencia.

El estudio de tiempo de ocho horas sirve para determinar qué es lo que causa el

mal desempeño de una operación. (Meyers, 2000)

Page 19: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

18

4.4 Herramientas de Lean Manufacturing

4.4.1 Técnica de las 5S

La implantación de las 5S tiene por objetivo evitar que se presenten los siguientes

síntomas disfuncionales en la empresa:

Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, herramientas, etc.

Desorden: pasillos ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc.

Elementos rotos: topes, indicadores, etc.

Falta de instrucciones y señales comprensibles por todos.

No usar elementos de seguridad: gafas, botas, auriculares, guantes, etc.

Averías más frecuentes de lo normal.

Desinterés de los empleados por su área de trabajo.

Movimientos innecesarios de personas, utillajes y materiales.

Falta de espacio en la zona de los almacenes.

Cuando en una empresa hay un sentimiento que permite identificarse con los

síntomas apuntados, entonces la implantación de las 5S es muy recomendable y se

justifica por las siguientes razones:

Son indiscutibles las ventajas de tener cada cosa en su sitio, limpia y lista

para su uso. Este principio debe ser un hábito de comportamiento, que ha de

ser estandarizado.

Se trata de un proyecto que plantea objetivos alcanzables para un grupo

designado para llevarlo a cabo, lo cual posiblemente atraerá la voluntad de

colaboración de otros.

El periodo de ejecución se plantea a corto plazo (tres meses como máximo).

Presenta resultados tangibles, cuantificables y visibles para todos, ya que se

trata de algo que facilitará el desarrollo del trabajo y será aplicable con

posterioridad.

4.4.2 Fases de implantación de las 5S

1) Eliminar (Seiri)

La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los

elementos innecesarios para la tarea que se realiza. Por tanto, consiste en separar

lo que se necesita de lo que no se necesita, y controlar el flujo de cosas para evitar

estorbos y elementos inútiles que originan despilfarros:

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Incremento de manipulaciones y transportes.

Accidentes personales.

Pérdida de tiempo en localizar cosas.

Obsoletos, no conformes, etc.

Coste del exceso de inventario.

Falta de espacio.

Uno de los principales enemigos del seiri es el “esto puede ser útil más adelante”,

que conduce a coleccionar elementos innecesarios que molestan y quitan espacio.

La aplicación del seiri comporta:

Separar aquello que es realmente útil de aquello que no lo es.

Mantener lo que se necesita y eliminar lo que sobra.

Separar los elementos necesarios según su uso y a la frecuencia de

utilización.

Aplicar estas normas tanto a materiales tangibles (herramientas, máquinas,

piezas, etc.) como intangibles (información, ficheros, etc.).

Los beneficios del seiri se pueden ver reflejados en aspectos como:

Liberación de espacio útil en plantas y oficinas.

Reducción del tiempo necesario para acceder a los materiales, herramientas,

utillajes, etc.

Facilidad para el control visual.

Aumento de la seguridad en el lugar de trabajo.

2) Ordenar (Seiton)

Organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se puedan

encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de estos

elementos necesarios e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno a su

posición. La actitud que más se opone a lo que representa seiton, es la de “ya lo

ordenaré mañana”, que acostumbra a convertirse en “dejar cualquier cosa en

cualquier sitio”. La implantación del seiton comporta:

Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenaje y zonas de paso.

Disponer de un lugar adecuado.

Evitar duplicidades (cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa).

Los beneficios del seiton se pueden ver reflejados en aspectos como:

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Una mayor facilidad para el acceso rápido a los elementos que se necesitan.

Una mejora en la productividad global de la planta.

Un aumento de la seguridad en el lugar de trabajo.

Una mejora de la información para su accesibilidad y localización.

Algunas reglas de sentido común para ordenar las cosas:

Eliminar la suciedad, el polvo, el óxido, la electricidad estática y otras

partículas extrañas, colocando los artículos en sobres, cajas de plástico o

recubriéndolos con inhibidores de corrosión.

Decidir los niveles de existencias (máximo y mínimo). Los indicadores de

cantidad limitan el número de estantes y espacios a utilizar para mantener

stocks. Cuando no se pueden señalar cantidades exactas, al menos hay que

indicar cantidades máximas y mínimas.

Ordenar los objetos de manera que las personas no tropiecen con ellos,

delimitando zonas de paso, de almacenamiento, etc.

Organizar estantes y muebles en lugares específicos.

Ordenar las áreas de almacenaje para facilitar el transporte y para que los

artículos se almacenen y utilicen preferentemente por el método FIFO (first

in first out). Etiquetar y asignar números de localización a las áreas de

almacenaje e indicar el punto de pedido (unidades disponibles en el momento

de lanzar una orden de aprovisionamiento), el tamaño del lote y el plazo de

entrega.

Ordenar las cosas según líneas rectas, en ángulos rectos, en vertical o en

paralelo.

Marcar en rojo los contenedores y estantes de artículos defectuosos o de

rechazo.

No colocar nunca cosas directamente sobre el suelo.

Escribir claramente las indicaciones de las localizaciones. Confeccionar,

colocar o colgar placas o tableros de señales que indiquen de forma clara,

los nombre de las cosas, los códigos de los estantes o muebles para definir

el lugar en donde debe colocarse cada cosa.

3) Limpieza e inspección (Seiso)

Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar el fuguai (palabra

japonesa traducible por defecto) y eliminarlo. En otras palabras, seiso da una idea

de anticipación para prevenir defectos. La aplicación del seiso comporta:

Page 22: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

21

Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.

Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria.

Centrarse tanto o más en la eliminación de las causas de la suciedad que en

las de sus consecuencias.

Los beneficios del seiso se pueden ver reflejados en aspectos como:

Una reducción del riesgo potencial de accidentes.

Un incremento de la vida útil de los equipos.

Una reducción del número de averías.

Un efecto multiplicador porque la limpieza tiende a la limpieza.

4) Estandarizar (seiketsu)

Seiketsu es la metodología que permite consolidar las metas alcanzadas aplicando

las tres primeras “S”, porque sistematizar lo hecho en los tres pasos anteriores es

básico para asegurar unos efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un

método para aplicar un procedimiento o una tarea de manera que la organización y

el orden sean factores fundamentales.

La estandarización fija los lugares donde deben estar las cosas y donde deben

desarrollarse las actividades, y en especial la limpieza e inspecciones, tanto de

elementos fijos (máquinas y equipamiento) como móviles (por ejemplo, lo que nos

llega de los proveedores). Un estándar es la mejor manera, la más práctica y sencilla

de hacer las cosas para todos, ya sea un documento, un papel, una fotografía o un

dibujo.

El principal enemigo del seiketsu es la conducta errática. Aplicando la táctica del

“hoy sí y mañana no”, lo más probable es que los días de incumplimiento se

multipliquen de forma rápida. La aplicación del seiketsu comporta:

Mantener los niveles conseguidos con las tres primeras “S”.

Elaborar y cumplir estándares de limpieza y comprobar que estos se aplican

correctamente.

Transmitir a todo el personal la enorme importancia de aplicar los estándares.

Los beneficios del seiketsu se pueden ver reflejados en aspectos como:

Un conocimiento más profundo de las instalaciones.

La creación de hábitos de limpieza.

Page 23: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

22

El hecho de evitar errores en la limpieza, que en algunas ocasiones pueden

provocar accidentes.

Una mejora manifiesta en el tiempo de intervención sobre averías.

5) Disciplina (shitsuke)

Shitsuke se puede traducir por disciplina o normalización, y tiene por objetivo

convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la

aplicación normalizada. Uno de los elementos básicos ligados a shitsuke es el

desarrollo de una cultura de autocontrol, el hecho de que los miembros de la

organización apliquen la autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 5S,

siendo ésta la fase más fácil y más difícil a la vez:

La más fácil porque consiste en aplicar regularmente las normas establecidas

y mantener el estado de las cosas.

La más difícil porque su aplicación depende del grado de asunción del

espíritu de las 5S a lo largo del proyecto de implantación. (Rajadell Carreras

& Sánchez García, 2010)

4.4.3 Takt time (TT, Tiempo de ritmo)

Takt es una palabra de origen alemán que significa ritmo. A partir de los datos sobre

los pedidos de los clientes, se determina el Takt time que se deduce de dicha

demanda. De la misma manera, un metrónomo que marca el ritmo de la música, el

Takt time, indica el ritmo de la demanda de los clientes. Así pues, el Takt time se

define como el tiempo en que una pieza debe ser producida para satisfacer las

necesidades del cliente, o en otras palabras, es la frecuencia en la cual un producto

acabado abandona la línea de producción. Esto quiere decir que el Takt time marca

el ritmo de la línea de producción:

La producción requerida determina el Takt time.

El sistema de operaciones debe construirse a partir del Takt time.

Cada operación se produce una vez y solo una, durante el Takt time.

Producir según el Takt time significa sincronizar el ritmo de la producción con el de

las ventas, de manera que se tiene una idea de la velocidad a la cual se debería

estar produciendo idealmente para evitar la sobreproducción. El Takt time también

afectará al resto del flujo:

Page 24: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

23

Número de operarios en la línea.

Frecuencia de alimentación de la línea.

Frecuencia de alimentación de la estantería dinámica.

Número de componentes de proveedor consumidos.

𝑇𝐴𝐾𝑇 =𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎=

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝

En la expresión anterior, el “tiempo de trabajo” o tiempo disponible, se mide

normalmente en minutos, para flujos de elevado volumen se calcula en segundos.

En el caso de una fábrica con una jornada laboral de ocho horas diarias (duración

de un turno de trabajo), para calcular el tiempo de producción, se resta de las ocho

horas los tiempos correspondientes a paradas programadas normales (tiempo de

reuniones al inicio del turno, descansos o desayunos). Por su parte, la “producción

requerida” se expresa en unidades diarias y responde a los pedidos de los clientes.

Finalmente, cabe mencionar que las piezas scrap son las defectuosas que han de

despreciarse.

4.4.4 Cálculo del número de operarios

Dado que el tiempo de ciclo es el tiempo total necesario para producir una pieza, es

decir, es la suma de todos los tiempos de ciclo individuales de las operaciones de

un proceso, conviene no confundir la medición del tiempo de ciclo con el Takt time,

que es la medición de la demanda de los clientes. A partir del tiempo de ciclo y del

Takt time se puede calcular teóricamente, el número de operarios o de estaciones

de trabajo necesarios para satisfacer la demanda de los clientes.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑝 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010)

Page 25: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

24

5. DESARROLLO

Se implementaron diferentes herramientas para lograr los objetivos propuestos

anteriormente, esto con la finalidad de hacer un estudio detallado de las actividades

que se realizan dentro del área de Sistemas de Gas, para así poder documentarlo,

estudiarlo, mejorarlo y posteriormente estandarizarlo.

Dentro de las herramientas que se implementaron para llevar a cabo el estudio de

dicha área se encuentra una entrevista la cual se aplicó tanto a los operadores como

a los líderes del área, así mismo se recabo información por medio de la observación

para poder identificar, principalmente, el proceso y cuál es el estado que se tiene.

5.1 Estudio de Tiempos y Movimientos

Para el estudio de tiempos y movimientos dentro de Sistemas de Gas se llevó a

cabo una observación en piso de cada una de las operaciones que se realizan

dentro de esta área y así mismo se describieron las actividades que se realizan para

cada operación.

Una vez que se hizo la descripción de cada una de las actividades que se realizan

en cada operación dentro de Sistemas de Gas se hizo una observación de cada uno

de los números de parte que se corren dentro de esta área para así determinar

cuáles son las operaciones por las que pasa cada número de parte.

Posteriormente se tomó el tiempo de cada una de las actividades que se realizan

para cada operación, una vez que se tenía el tiempo que tardan en realizar cada

actividad se plasmó toda esta información en una hoja de Excel la cual contiene:

Numero de parte

Descripción de la pieza

Operaciones por las que pasa

Maquina en la que se realiza cada operación

5.2 Reducción del Tiempo Ciclo

Una vez con las información de cada operación que se lleva a cabo dentro de

Sistemas de Gas se realizó un análisis de las actividades para así obtener cuales

son las que agregan valor al proceso, cuáles son las que no agregan valor al

Page 26: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

25

proceso per son necesarias y cuales las que no agregan valor al proceso y no son

necesarias.

Se hizo el cálculo del Tiempo Takt de acuerdo a la formula proporcionada por el

departamento de Lean Manufacturing de Mabe Componentes, esto con la finalidad

de saber cuáles son los modelos que están dentro de este tiempo y cuáles son los

que tienen un Tiempo Ciclo excedido.

Una vez determinadas las operaciones que no agregan valor al proceso y que no

son necesarias, específicamente en los modelos que tienen un tiempo ciclo

excedido, se procedió a trabajar sobre ellas para eliminarlas o reducirlas al máximo

para así tener un proceso más ágil y eficiente.

Una vez que se obtuvo la información de cada número de parte que se elabora en

Sistemas de Gas de hizo un análisis producto-cantidad (p-q) con el propósito de

saber cuáles son los modelos que tienen mayor demanda, para enfocarnos en los

números de parte que tienen mayor demanda y a la vez que tienen un Tiempo Ciclo

demasiado elevado.

5.3 Análisis Económico

Después de haber disminuido el Tiempo Ciclo de ciertos modelos se elaboró una

Análisis Económico para determinar si hubo un ahorro monetario con la disminución

de estos tiempos, y si lo hubo para saber cuánto fue el ahorro que se dio.

5.4 Calculo de número de operadores

Una vez determinado el Tiempo Ciclo y el Tiempo Takt se realizó el cálculo del

número de operadores que son necesarios para el área de Sistemas de Gas, y

poder darnos cuenta si el número de operadores con el que se cuenta actualmente

es el adecuado, o si se cuenta con una plantilla reducida o sobrada.

5.5 Implementación de las 5’s

Por último se llevó a cabo la implementación del sistema 5’s, como primer paso se

hizo un análisis del área para ver en qué condiciones se encuentra, una vez que se

Page 27: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

26

obtuvieron los resultados de dicho análisis se procedió a hacer un plan para llevar

a cabo dicha implementación con la ayuda de los operadores.

Page 28: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

27

6. RESULTADOS

6.1 Estudio de Tiempos y Movimientos

El primer paso que se llevó a cabo fue el análisis del proceso, en el cual se

describieron todas las operaciones que se llevan a cabo dentro de Sistemas de Gas.

Esta información se llevó a un formato que se elaboró para la descripción de

operaciones (Figura 6.1).

Figura 6. 1. Descripción de las operaciones de Sistemas de Gas

DOBLEZ 90° ENSAMBLE DE BASE VENTURY

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

MANDRIL DE LA DOBLADORA TOMAR TUBO Y POSICIONARLO DENTRO DEL

DISPOSITIVO

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) TOMAR ENSAMBLE (BASE VENTURY) E

INTRODUCIR EN LA GUÍA

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA ACCIONAR LA PALANCA PARA INTRODUCIR LA

BASE AL INTERIOR DEL TUBO

PUNZONADO RADIAL RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN MANDRIL

DEL TROQUEL ENSAMBLE DE REGULADOR

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) COLOCAR TORNILLO O PIJA EN LA PUNTA

IMANTADA DEL DESARMADOR

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

HACER EL ENSAMBLE DEL TUBO CON EL

REGULADOR Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

PUNZONADO TRIPLE ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN MANDRIL

DEL TROQUEL RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) FORMADO DE RANURAS

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

PUNZONADO TRIPLE Y CENTRAL ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

Page 29: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

28

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN PRIMER

MANDRIL DEL TROQUEL (PUNZONADO TRIPLE) RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) PUNTEO DE SOPORTES DIVERSOS

RETIRAR TUBO DE LA PRIMERA OPERACIÓN Y

POSICIONARLO EN EL MANDRIL DE A SEGUNDA

OPERACIÓN (PUNZONADO CENTRAL). REPETIR

LOS PASOS 1 Y 2.

TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO

RETIRAR TUBO DE LA SEGUNDA OPERACIÓN Y

COLOCARLO EN RAMPA TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

PUNZONADO CENTRAL ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN MANDRIL

DEL TROQUEL RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) PUNTEO DE SOPORTE BUJÍA

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO

PUNZONADO LONGITUDINAL TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN MANDRIL

DEL TROQUEL ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA PUNTEO DE SOPORTE STUD

SELLADO Y CORTE TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN PRIMER

MANDRIL DEL TROQUEL (SELLADO) TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

RETIRAR TUBO DE LA PRIMERA OPERACIÓN Y

POSICIONARLO EN EL MANDRIL DE A SEGUNDA

OPERACIÓN (CORTE). REPETIR LOS PASOS 1 Y

2.

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

RETIRAR TUBO DE LA SEGUNDA OPERACIÓN Y

COLOCARLO EN RAMPA PUNTEO DE SOPORTE VENTURY

Page 30: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

29

FORMADO DE VENTURY Y VENTANAS TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN PRIMER

MANDRIL DEL TROQUEL (VENTURY) TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

RETIRAR TUBO DE LA PRIMERA OPERACIÓN Y

POSICIONARLO EN EL MANDRIL DE A SEGUNDA

OPERACIÓN (VENTANAS). REPETIR LOS PASOS

1 Y 2.

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

RETIRAR TUBO DE LA SEGUNDA OPERACIÓN Y

COLOCARLO EN RAMPA ENSAMBLE DE TUBO ENCENDIDO

FORMADO DE VENTANAS TOMAR TUBO DE ENCENDIDO Y COLOCARLO

EN EL DISPOSITIVO

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN MANDRIL

DEL TROQUEL TOMAR TUBO QUEMADOR Y POSICIONARLO EN

EL DISPOSITIVO

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN) ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE OPERACIÓN)

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA

REBABEO Y EMPAQUE

TOMAR TUBO Y ELIMINAR LA REBABA.

VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE

CALIDAD.

COLOCAR EN CONTENEDOR

Ya con la descripción de todas las operaciones que se llevan a cabo en el área de

Sistemas de Gas, como se puede observar en la Figura 1, se procedió a realizar la

observación de cada número de parte que se fabrica dentro de esta área para así

determinar cuáles son las operaciones por las que pasa cada número de parte y

esta información se plasmó en una hoja de Excel (Figura 6.2), y una vez que se

recolecto dicha información el siguiente paso fue hacer la toma de tiempo de cada

operación, desglosándolo por las actividades que se realizan para cada operación.

Page 31: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

30

Figura 6. 2. Operaciones para cada número de parte de Sistemas de Gas

Se realizó un formato en el cual se incluyó cada número de parte que se corre dentro

de esta área, las operaciones por las que pasa cada número de parte, el número de

maquina en el que se lleva a cabo cada operación y el tiempo que tarda en realizarse

cada operación para cada número de parte (Figura 6.3).

Page 32: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

31

Figura 6. 3. Tiempo por operación y por número de parte

6.2 Reducción del Tiempo Ciclo

6.2.1 Clasificación de las actividades por operación

La clasificación de las actividades que se realizan en cada operación de hizo de

acuerdo a la siguiente clasificación:

Actividades que agregan valor al producto.

Actividades que no agregan valor pero que son necesarias.

Page 33: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

32

Actividades que no agregan valor y que no son necesarias.

En el mismo formato que se tenía la descripción de las actividades que se realizan

en cada operación se hizo la clasificación de estas de acuerdo a la clasificación

anterior las cuales se determinaron marcando una casilla de color verde, amarillo y

rojo, respectivamente, como se observa en la figura 6.4.

Figura 6. 4. Clasificación de las actividades de cada Operación

DOBLEZ 90° 4 ENSAMBLE DE BASE VENTURY 8

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

MANDRIL DE LA DOBLADORA 1

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO DENTRO

DEL DISPOSITIVO 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 2.0

TOMAR ENSAMBLE (BASE VENTURY) E

INTRODUCIR EN LA GUÍA 2

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

ACCIONAR LA PALANCA PARA

INTRODUCIR LA BASE AL INTERIOR DEL

TUBO

4

PUNZONADO RADIAL 14 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

MANDRIL DEL TROQUEL 7 ENSAMBLE DE REGULADOR 12

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 6

COLOCAR TORNILLO O PIJA EN LA PUNTA

IMANTADA DEL DESARMADOR 1

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

HACER EL ENSAMBLE DEL TUBO CON EL

REGULADOR Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO

6

PUNZONADO TRIPLE 4 ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 4

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

MANDRIL DEL TROQUEL 1 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 2 FORMADO DE RANURAS 5

Page 34: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

33

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1 TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO 1

PUNZONADO TRIPLE Y CENTRAL 6 ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

PRIMER MANDRIL DEL TROQUEL

(PUNZONADO TRIPLE)

1 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3 PUNTEO DE SOPORTES DIVERSOS 8

RETIRAR TUBO DE LA PRIMERA

OPERACIÓN Y POSICIONARLO EN EL

MANDRIL DE A SEGUNDA OPERACIÓN

(PUNZONADO CENTRAL). REPETIR LOS

PASOS 1 Y 2.

1 TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO 1

RETIRAR TUBO DE LA SEGUNDA

OPERACIÓN Y COLOCARLO EN RAMPA 1

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO 3

PUNZONADO CENTRAL 5 ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

MANDRIL DEL TROQUEL 1 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3 PUNTEO DE SOPORTE BUJÍA 8

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1 TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO 1

PUNZONADO LONGITUDINAL 11 TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO 3

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

MANDRIL DEL TROQUEL 4

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 4 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 3 PUNTEO DE SOPORTE STUD 6

SELLADO Y CORTE 5 TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO 1

Page 35: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

34

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

PRIMER MANDRIL DEL TROQUEL

(SELLADO)

1 TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 2

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

RETIRAR TUBO DE LA PRIMERA

OPERACIÓN Y POSICIONARLO EN EL

MANDRIL DE A SEGUNDA OPERACIÓN

(CORTE). REPETIR LOS PASOS 1 Y 2.

1 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

RETIRAR TUBO DE LA SEGUNDA

OPERACIÓN Y COLOCARLO EN RAMPA 1 PUNTEO DE SOPORTE VENTURY 5

FORMADO DE VENTURY 12 TOMAR SOPORTES Y COLOCARLOS EN EL

DISPOSITIVO 1

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

MANDRIL DEL TROQUEL 5

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN EL

DISPOSITIVO 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 2

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 4 RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

FORMADO DE VENTANAS 5 ENSAMBLE DE TUBO ENCENDIDO 7

TOMAR TUBO Y POSICIONARLO EN

MANDRIL DEL TROQUEL 1

TOMAR TUBO DE ENCENDIDO Y

COLOCARLO EN EL DISPOSITIVO 1

ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

TOMAR TUBO QUEMADOR Y

POSICIONARLO EN EL DISPOSITIVO 2

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1 ACCIONAR MAQUINA (CICLO DE

OPERACIÓN) 3

RETIRAR TUBO Y COLOCARLO EN RAMPA 1

REBABEO Y EMPAQUE 6

TOMAR TUBO Y ELIMINAR LA REBABA.

VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE

CALIDAD.

4

COLOCAR EN CONTENEDOR 2

Page 36: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

35

6.2.2 Cálculo del Tiempo Takt

Para hacer el cálculo del Tiempo Takt se tomó información del Programa de

Producción de la semana fiscal número 45, del cual se sacó el número de piezas

que se requieren para esa semana de cada número de parte que se elabora en el

área de Sistemas de Gas, y una vez que se recolecto dicha información se hizo un

promedio de la cantidad de piezas a producir por día por número de parte, y

posteriormente se hizo la sumatoria de requerimiento de todos los números de parte

para obtener el número total de piezas que se requieren por día en Sistemas de

Gas (Figura 6.5).

Figura 6. 5. Programa de Producción de Sistemas de Gas

Page 37: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

36

Además del número total de piezas a producir diariamente en Sistemas de Gas,

para el cálculo del Tiempo Takt se requiere saber cuál es el tiempo neto que se

dispone por día en el área, este tiempo se necesita tener en segundos, y para

calcular el tiempo neto re elaboro una pequeña tabla en la cual se toman en cuenta

todas las variables que afectan a dicho tiempo (Figura 6.6).

Figura 6. 6. Tiempo neto disponible

Page 38: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

37

Una vez determinado el total de piezas a producir en la semana fiscal número 45 y

el tiempo neto disponible que se tiene por día en Sistemas de Gas se realizó el

cálculo del Tiempo Takt de acuerdo a la siguiente formula, la cual es la que utilizan

en Mabe Componentes:

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑆𝑒𝑔. )

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑃𝑧𝑎𝑠. )

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡 =54,540 𝑠𝑒𝑔.

8,698 𝑝𝑧𝑎𝑠.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡 = 6.27 𝑠𝑒𝑔.

𝑝𝑧𝑎𝑠.⁄

Ya con el cálculo del Tiempo Takt se elaboró una gráfica en la cual se observa el

Tiempo Ciclo de cada número de parte comparado con el Tiempo Takt para

observar cuales son los números de parte que tienen un Tiempo Ciclo excedido

(Figura 6.7 y 6.8).

Page 39: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

38

Figura 6. 7. Tabla de Tiempo Ciclo vs. Tiempo Takt

Page 40: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

39

Figura 6. 8. Grafica de Tiempo Ciclo vs. Tiempo Takt

Con base en esta grafica se determinó que los números de parte que tienen un

Tiempo Ciclo excedido son 181D7528G002, 181D7528G003, 183D5569G007,

183D5569G008, 183D5569G014, 183D6342G012, 183D6342G013,

183D6342G014, 222D6100G001, 222D6100G002, 222D6100G004,

222D6100G005 y 222D6100G002.

Una vez que se ubicaron los números de parte que tienen un Tiempo Ciclo excedido

se elaboró una gráfica P-Q (Producto-Cantidad) para saber si todos los números de

parte mencionados en el párrafo anterior tienen demanda y cuáles son los que

tienen una mayor demanda, para centrarnos principalmente en la reducción de

tiempos de esos modelos. (Figura 6.9 y 6.10).

Page 41: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

40

Figura 6. 9. Tabla para Grafico P-Q

Page 42: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

41

Figura 6. 10. Grafico P-Q

Una vez determinados los números de parte que tienen mayor demanda y que

tienen un Tiempo Ciclo mayor al Tiempo Takt, como lo son el 183D5569G014,

183D6342G013 y 183D6342G12, se va a continuo haciendo un análisis de las

actividades para determinar el motivo de por el cual se tenía un Tiempo Ciclo tan

elevado y una vez que se obtuvo dicho análisis se procedió a eliminar las

actividades que no le agregan valor al producto para así disminuir el Tiempo Ciclo

al mínimo posible.

Page 43: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

42

Para los modelos 183D6342G012 y 183D6342G013, y también para el

183D6342G014 se analizaron todas las operaciones por las que pasa, esto para

determinar en cuales existía una pérdida de tiempo y a que se debía esa pérdida de

tiempo. Al hacer el análisis se descubrió que en la operación de Punzonado Radial

se tardaba un total de 14 segundos cuando lo normal es que esta operación se

realice en 7 segundos. Se estuvo observando la operación para determinar el por

qué tardaba el doble de tiempo y también se le pregunto al operador si tenía alguna

idea de por qué tardaba más de lo normal esta operación con estos modelos, y se

llegó a la conclusión de que el tubo quedaba muy justo en el troquel que se estaba

utilizando. Se mandó el troquel al taller de herramientas para que redujeran el

mandril del troquel para hacer unas pruebas y saber si en realidad ese era el

problema. Una vez que quedo listo el troquel se realizaron las pruebas

correspondientes y como resultado dio un Tiempo Ciclo de 8 segundos. Se estuvo

observando esta operación durante una semana para ver el comportamiento del

troquel y si se mantenía el Tiempo Ciclo en 8 segundos, y el resultado que se arrojó

después de esa semana fue positivo ya que si se mantuvo ese Tiempo Ciclo.

Así mismo para el modelo 183D5569G014 que es uno de los que tienen un mayor

volumen de demanda y que también tienen un Tiempo Ciclo mayor al Tiempo Takt,

se hizo la observación de cada una de las operaciones por las que pasa, para

determinar cuáles son las operaciones en las que se tarda más tiempo de lo normal.

Se determinó que este modelo tarda más tiempo de lo regular en 3 operaciones, las

cuales son Punzonado Longitudinal, Formado de Ventury y en el Ensamble del

Regulador. Se hizo el análisis de cada una de estas operaciones, y para el

Punzonado Longitudinal se observó que de las dos prensas que se tienen para

hacer esta operación solo se estaba utilizando una y es por eso que el Tiempo Ciclo

se aumentaba al doble, para solucionarlo se comentó con el Líder de Producción de

esta área el cual dio la orden de que se trabajaran las dos prensas. Para el Formado

de Ventury se observó que el troquel con el cual se realiza esta operación tenía una

guarda de protección al frente la cual estorbaba al momento de meter el tubo al

troquel, por lo cual se hizo una orden de modificación para esta guarda y una vez

que se hicieron las modificaciones se corrió el modelo en esta operación y el tiempo

se bajó de 12 a 7 segundos .Y por último se analizó el Ensamble del Regulador y

tras varios días de estar observando este proceso, ya que no se encontraba el

problema por el cual tardaba más tiempo de lo normal, se observó que el regulador

venía muy cerrado y esto le causaba problemas a la operadora al momento de hacer

el ensamble de regulador con el tubo. Como este regulador se troquela aquí mismo

en la planta se llevó el tema a junta con el Gerente de Producción, Gerente de

Proyectos y Gerente de manufactura para solicitar una corrección en el plano de

este regulador y para que a su vez se pudieran hacer las modificaciones en el troque

con el que se fabrica, las modificaciones que se realizaron al troquel fue hacer más

Page 44: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

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grande la cavidad en la que queda el regulador para que no saliera tan cerrado, una

vez que se hicieron dichas modificaciones se logró reducir el Tiempo Ciclo de 12 a

8 segundos.

Ya con estas modificaciones para la disminución del Tiempo Ciclo de estos 4

números de parte los tiempos quedaron como se presenta en la figura 6.11.

Figura 6. 11. Tiempo Ciclo por cada número de parte (Después)

Page 45: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

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6.3 Análisis Económico

Dentro de Mabe Componentes existe un costo por minuto para cada área, y cuando

se hace alguna disminución en el tiempo ciclo de alguna operación en cualquier

área, se realiza un análisis económico para determinar de cuanto es el ahorro que

se obtuvo con dicha reducción de tiempos.

Para el área de Sistemas de Gas en costo por minuto que se tiene actualmente es

de $6.8779.

Se elaboró un Análisis Económico para determinar al ahorro que se obtuvo con la

disminución del Tiempo Ciclo de los modelos 183D6342G012, 183D6342G013 y

183D5569G014 (Figura 6.12).

Figura 6. 12. Análisis Económico

NÚMERO DE

PARTE DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN

SEMANAL

TIEMPO

CICLO

(ANTES)

TIEMPO

CICLO

(DESPUÉS)

AHORRO

/ PZA

(SEG)

AHORRO

SEMANAL

(SEG)

AHORRO

SEMANAL

(MIN)

AHORRO

SEMANAL

(MXP)

AHORRO

ANUAL

(MXP)

183D6342G012 QUEMADOR

HORNO 803 14 8 6 4818 80.30

$

552.30

$

28,719.36

183D6342G013 QUEMADOR

HORNO 2561 14 8 6 15366 256.10

$

1,761.43

$

91,594.37

183D5569G014 QUEMADOR

ASADOR VISION 3364 12 8 4 13456 224.27

$

1,542.48

$

80,209.15

$ 3,856.21

$

200,522.88

Como se observa en la figura 10, si hubo un ahorro económico que semanalmente

es de $3,856.21 y si anualizamos esta cantidad nos da un ahorro de $200,522.88.

6.4 Calculo de Operadores

Un tema muy importante tanto en Mabe Componentes como en todas las empresas

es saber si se cuenta con la suficiente cantidad de operadores para trabajar cada

área o si se tiene una plantilla reducida. Para poder darnos cuenta de esto se realizó

el cálculo de operadores, el cual se obtiene con la siguiente formula:

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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡

Se elaboró una tabla en la cual se hizo el cálculo del número óptimo de operadores

requerido para la fabricación de cada número de parte que se corre en Sistemas de

Gas (Figura 6.13).

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Figura 6. 13. Número óptimo de Operadores en Sistemas de Gas

Page 48: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS DE GAS

47

6.5 Implementación de 5’s

Como primer paso para la implementación de las 5’s se estudió el área de Sistemas

de Gas, posteriormente se hizo una reunión con los líderes de producción de esta

área, para evidenciar que esta área necesitaba un control para mantenerla

ordenada y limpia.

Una vez que se involucró a los líderes de producción se realizó un plan para la

capacitación a los operadores y para la implementación de los tres primeros pasos

por ellos mimos. Se llegó a la decisión de hacerlo de que los operadores sean

quienes lleven a cabo la implementación de los tres primeros pasos porque ellos

son los que trabajan en esta área y saben cuáles son los objetos necesarios para

realizar su trabajo.

Ya con el pan listo se procedió a dar la capacitación a los operadores, explicándoles

la importancia de la implementación de esta herramienta. Haciéndoles ver que la

manera en que tienen sus herramientas, carpetas de información, etc., no es la

correcta. También se les explico la forma en la cual se iba a llevar a cabo dicha

implementación. Después de haber realizado la capacitación se llevó a cabo la

primer “s” que es Eliminar (Seiri), en la cual los operadores separaron todos los

objetos que había en su área de trabajo y lo que había ahí y no lo necesitaban para

realizar su trabajo y era funcional se llevó al Moonshine (taller de herrería dentro de

la empresa), y si no era funcional se desechó.

Luego de haber separado los objetos se implementó la segunda “s” Ordenar

(Seiton), lo que se hizo en este segundo paso de la implementación fue ordenar los

objetos que se dejaron en el área de trabajo, de una manera que se encuentren con

facilidad. Si en el área de trabajo no se contaba con un cajón de herramientas o un

espacio para colocar los demás objetos se realizó una orden de trabajo para que se

fabricara en el Moonshine.

Una vez que ya se tenían ordenadas todas las herramientas y los objetos que

estaban en el área de trabajo se llevó a cabo el tercer paso de las 5S, Limpieza e

inspección (Seiso) que como su nombre lo indica es realizar la limpieza del área de

trabajo pero se hizo una limpieza profunda, esto con la finalidad de detectar alguna

fuga en las maquinas.

Para la implementación de la cuarta “s” que es Estandarizar (seiketsu) se determinó

la forma correcta de acomodar tanto las herramientas que se tienen como los demás

objetos que hay en el área de trabajo. Así mismo se colocó identificación a cada

objeto que hay dentro del área de Sistemas de Gas para que así sea más sencilla

la identificación de los objetos y herramientas.

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En el último paso de las 5S, Disciplina (shitsuke) se implementó el hacer una

auditoria todos los viernes en el área, mediante la cual se estuvieron checando

varios puntos que engloban los 4 pasos anteriores.

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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos que se plantearon al principio de este proyecto se lograron en su

totalidad, que en general era la estandarización de los procesos en Sistemas de

Gas mediante el estudio de Tiempos y Movimientos.

Se logró estandarizar la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo dentro del

área de Sistemas de Gas ya que con anterioridad la empresa no contaba con ningún

método ni tiempo establecido para las operaciones (véase anexo A, Estándares de

métodos y tiempos).

Este es solo el comienzo de la Estandarización de Procesos dentro de Mabe

Componentes, ya que con la implementación dentro de esta área se observó que

existió una mejora dentro del proceso de producción y a su vez se tuvo un ahorro.

Quedan implementados los estándares de cada una de las operaciones, así como

las 5S dentro de esta área, pero con el propósito de que cada vez vayan surgiendo

más mejoras dentro de esta área así como dentro de las demás áreas que se tienen

dentro de esta empresa.

Se tiene que ser muy constantes en la observación del proceso y los tiempos que

se están dando, para así saber si se cumple con los estándares que ya están

establecidos. Así mismo se tiene que ser constante con la auditoria de las 5S para

siempre tener el área de trabajo ordenada y limpia, esto con la finalidad de tener un

proceso productivo más eficiente.

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8. COMPETENCIAS APLICADAS

8.1 Competencias Instrumentales

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de organizar y planificar.

Conocimientos generales básicos.

Conocimientos básicos de la profesión.

Comunicación oral y escrita de la propia lengua.

Habilidades básicas del manejo de la computadora.

Habilidades de gestión de la información (búsqueda y análisis).

Resolución de problemas.

Toma de decisiones.

8.2 Competencias Interpersonales

Capacidad de organizar y planificar.

Trabajo en equipo.

Habilidad de trabajo en equipo interdisciplinar.

Capacidad para comunicarse con expertos en otras áreas.

8.3 Competencias Sistémicas

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Habilidades de investigación.

Capacidad para aprender.

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

Capacidad para generar nuevas ideas.

Liderazgo.

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

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9. REFERENCIAS

Hernández Matías, J. C., & Vizán Idoipe, A. (2013). Lean manufacturing. Conceptos,

técnicas e implantación. Madrid, España: Escuela de organización industrial.

Meyers, F. E. (2000). Estudios de tiempos y movimientos. México: Pearson

Educación.

Rajadell Carreras, M., & Sánchez García, J. L. (2010). LEAN MANUFACTURING.

La evidencia de una necesidad. Madrid, España : Díaz de Santos.

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10. ANEXOS

10.1 Anexo A. Estándares de métodos y tiempos

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