Proyecto Final de Investigacion Danubio

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ S.A. DE C.V. “DANUBIO”

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Distribución de una plata purificadora de agua para reducir tiempos y movimientos y aumentar la productividad.

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ S.A. DE C.V. “DANUBIO”

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DELA PIEDAD

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.

TALLER DE INVESTIGACIÓN II

7° B “BIS”

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE

AGUA PURIFICADA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ S.A. DE C.V. “DANUBIO”

POR:

BRENDA GUADALUPE ANDRADE RAMÍREZMARICRUZ AVILA CASTILLO

LA PIEDAD MICH., A 04 DE DICIEMNRE DE 2009

Page 3: Proyecto Final de Investigacion Danubio

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Presentación del trabajo

Planteamiento del problema

Hipótesis

Preguntas de investigación

Objetivos

Justificación.

Alcance de la investigación

Impacto ético, social, económico tecnológico y ambiental

Metodología y diseño de investigación

Supuesto y delimitación de investigación

Instrumentos de recopilación

Cronograma propuesto

Aseguramiento técnico - maetrial

Contenido

1. EMPRESA---------------------------------------------------------------------------------1

1.1 Nombre del propietario.----------------------------------------------------------1

1.2 Nombre de la empresa.-----------------------------------------------------------1

1.3 Dirección.-----------------------------------------------------------------------------1

1.4 Logotipo.------------------------------------------------------------------------------1

1.5 Teléfono.------------------------------------------------------------------------------2

1.6 Filosofía del trabajo.---------------------------------------------------------------2

1.7 Misión.----------------------------------------------------------------------------------2

1.8 Visión.----------------------------------------------------------------------------------2

1.9 Organigrama.------------------------------------------------------------------------3

1.10 Productos----------------------------------------------------------------------------3

Page 4: Proyecto Final de Investigacion Danubio

1.11 Proceso de producción.---------------------------------------------------------4

1.12 Suministros.------------------------------------------------------------------------5

1.13 Capacidad instalada.-------------------------------------------------------------5

1.14 Proceso del agua.--------------------------------------------------------------6

1.15 Dibujo del proceso de purificación.------------------------------------------8

1.16 Instalaciones del proceso de producción.---------------------------------9

2. ESTUDIO DE TIEMPOS----------------------------------------------------------------13

2.1 Historia del estudio de tiempos.---------------------------------------------13

2.2 Concepto.---------------------------------------------------------------------------14

2.3 Objetivos.----------------------------------------------------------------------------14

2.4 Elementos y preparación para el estudio de tiempos.----------------15

2.4.1 Actitud frente al trabajador.----------------------------------------------15

2.5 Etapas del estudio de tiempos.-----------------------------------------------16

2.6 Equipo utilizado.-------------------------------------------------------------------17

3. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS.-------------------------------------------------------19

3.1 Historia del estudio del movimiento.---------------------------------------19

3.2 Concepto.---------------------------------------------------------------------------19

3.3 Objetivos.----------------------------------------------------------------------------21

3.4 Principios de la economía del movimiento.-------------------------------22

3.5 Representación gráfica del movimiento.----------------------------------23

4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.----------------------------------------------------25

4.1 Concepto.---------------------------------------------------------------------------25

4.2 Importancia.------------------------------------------------------------------------25

4.3 Objetivo de la distribución en planta.--------------------------------------26

4.4 Principios básicos de la distribución en planta.-------------------------26

4.5 Tipos de distribución en planta.----------------------------------------------27

4.5.1 Distribución por posición fija.--------------------------------------------27

4.5.2 Distribución por proceso.-------------------------------------------------29

4.5.3 Distribución por producto.------------------------------------------------30

4.6 Factores de la distribución de planta.--------------------------------------32

4.7 SLP (Systematic Layout Plant).-----------------------------------------------33

4.8 Ergonomía y seguridad industrial.-------------------------------------------35

Page 5: Proyecto Final de Investigacion Danubio

4.8.1 Codificación de colores.---------------------------------------------------35

4.8.2 Mantenimiento productivo total----------------------------------------37

4.8.3 Evaluación y control de contaminantes------------------------------38

5. RESULTADOS-------------------------------------------------------------------------39

5.1 Distribución de planta actual de la Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A de C.V, “Danubio”--------------------------------------------------39

5.2 Nueva distribución.---------------------------------------------------------------48

6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS-------------------------------------------------49

7. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO---------------------------------------------------52

8. CONCLUSIONES----------------------------------------------------------------------57

9. RECOMENDACIONES----------------------------------------------------------------58

10. FUENTE DE INFORMACIÓN------------------------------------------------------59

Page 6: Proyecto Final de Investigacion Danubio

INDICE DE TABLAS

Tabla No. 1

“Movimientos fundamentales”

Tabla no. 2

“Contaminantes de ambiente de trabajo”

INDICE DE IMÁGENES

Imagen No. 1

Distribución de localización fija.

Imagen No. 2

Distribución funcional ó por proceso.

Imagen No. 3

Distribución por producto.

INDICE DE FIGURAS

Figura No. 1

“Significado de los colores en seguridad industrial”

Page 7: Proyecto Final de Investigacion Danubio

INTRODUCCIÓN

Presentación del trabajo.

El presente trabajo muestra es su contenido la investigación basada

en un análisis de la distribución de planta como estrategia para la

reducción de tiempos y movimientos en la producción de agua

purificada de la empresa Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A. de

C.V. “Danubio”, en la cuidad de La Piedad Michoacán.

Este trabajo se estructuró en la materia de Taller de investigación II,

el 7º semestre de la Licenciatura en Administración, con la finalidad de

que los estudiantes pusieran en práctica los conocimientos que se

impartieron en la anterior materia de Taller de Investigación I.

Planteamiento del problema

En la actualidad toda empresa busca vías de desarrollo y por ende,

un crecimiento económico y un incremento de la productividad,

pretendiendo un valor agregado, calidad en la materia prima y mano de

obra. Sin embargo, en un mundo de competencia, muchos son los

factores a tomar en cuenta para alcanzar altos niveles de productividad

y verdaderas ventajas competitivas. Los agentes que conllevan a esta

reducción de costos cuando se ha llegado a un máximo de

estandarización, tiene que ver con el arreglo de la planta, pues se

pueden apreciar casos en los que la barrera para la mejora de métodos

Page 8: Proyecto Final de Investigacion Danubio

y estandarización de procesos es la disposición de maquinas, recursos y

materiales.

La pregunta es si ¿se está considerando verdaderamente que la

distribución de la planta afecta directamente la reducción de los tiempos

y movimientos y por ende, la disminución de costos e incremento de la

productividad? Muchos son los síntomas que ayudan a descubrir que

existen problemas con la distribución de la planta, tales como: la

congestión de materiales, demora, malas tomas de decisiones en las

áreas, control de inventarios insuficientes, tiempo de movimiento de

materiales elevado, maquinas paradas en espera de material a procesar,

accidentes, rotación del personal, necesidad de horas extras, etc., son

sólo algunos de los síntomas que sin duda indican que existe una mala

distribución de la planta.

Hipótesis

A partir del planteamiento del problema, este proyecto de

investigación, pretende dar a conocer los beneficios que posee aquella

empresa al tener una correcta distribución de su planta. 

Se tiene entendido que la distribución es el orden que tienen las

áreas dentro de la planta, ésta se realiza con el fin de evitar gastos que

se produzcan por una mala organización del lugar, es decir los retrasos

que se tienen debido a las áreas que funcionan de manera conjunta no

están cerca una de la otra, por lo cual se pretende un análisis directo en

los procesos de producción enfocándose en dos puntos esenciales como

son los tiempos y movimientos.

Page 9: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Por tal razón dicho proyecto se sustenta en la siguiente hipótesis:

A una correcta distribución de planta, una mejor eficiencia de

tiempos y movimientos.

Preguntas de investigación

Para poder lograr la estructura del presente tema de investigación

se tuvieron que realizar varias preguntas las cuales son:

1. ¿Qué es una distribución de la planta?

2. ¿Qué importancia tiene?

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

4. ¿Cuál es su proceso?

5. ¿Qué métodos de distribución de planta hay? Etc.

Objetivos

El propósito fundamental de esta investigación se puede sustentar

en los siguientes objetivos:

Demostrar que el adecuado orden de la distribución de planta en

la Comercializadora Hernández Gutiérrez, minimizará tiempos, es-

pacios y costes, obteniendo como resultado una mejora continua

en los procesos y un incremento en la productividad.

Page 10: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Proponer una mejor ordenación de las áreas de trabajo y del equi-

po, que sea la más económica para la empresa y al mismo tiempo

la más segura y satisfactoria para los empleados.

Justificación.

Desde el punto de vista teórico la distribución en planta es útil

porque como administradores de empresas es necesario tener un

conocimiento claro y profundo de conceptos y técnicas que se manejan

dentro del contexto de la ingeniería de distribución en la planta y que

contribuyen al éxito de la gestión empresarial.

Por otro lado, si se observa la distribución en planta de manera

práctica se puede afirmar que es de vital importancia ya que por medio

de ella se logra un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y

equipos, con el fin de minimizar tiempos, espacios y costes, orientando a

los directivos en su tarea de dirigir las actividades y caminos a seguir,

señalando los peligros que se deben evitar en la producción.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede decir

que el presente trabajo se hace con el fin de saber que tan conveniente

le resulta a las empresas el implementar el estudio de la distribución de

la planta en base a la reducción de tiempos y movimientos, los

beneficios que ésta puede brindar y los fracasos que se puede evitar

Page 11: Proyecto Final de Investigacion Danubio

tanto productivos como financieros, así pues se pretende como

resultado un mejoramiento continuo en los procesos de las empresas

industriales como en las de servicios, además de los muchos factores

estratégicos dentro de la organización para incrementar la

productividad.

Alcance de la investigación

El presente proyecto de investigación llegará a su final al ostentar

como resultado una nueva distribución de la planta logrando una

reducción de tiempos y movimientos, además de un análisis de costo

beneficio presentado a la empresa Comercializadora Hernández

Gutiérrez S.A. de C.V. “Danubio”.

Impacto ético, social, económico, tecnológico y ambiental.

Impacto ético

La empresa “Danubio” tendrá un impacto ético debido a que la

investigación se realizará con apego a los valores que rigen en la

institución, proyectándolos en la calidad del servicio que se brinda a los

clientes.

Impacto social

El impacto social se reflejará en la generación de empleos, aportando

al consumidor seguridad y una mejor calidad, tanto del producto como

del servicio.

Page 12: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Impacto económico

Cuando la empresa Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A. de

C.V. “Danubio”, considere la implementación de la nueva distribución

de la planta mediante el análisis de costo-beneficio, está se verá

beneficiada reflejando un incremento en sus utilidades.

Impacto tecnológico

Una vez que se haya decidido implementar la nueva distribución de

planta será necesaria la adquisición de maquinaria y herramientas más

especializadas que permitan mejores estándares de calidad en las áreas

de llenado, lavado y carga, tanto de garrafones como de botellas.

Impacto ambiental

En lo que respecta al impacto ambiental se pueden mencionar los

cambios positivos que se obtendrán, tales como: minimización en los

desperdicios que hay en embases, agua, tapas y sellos de garantía, lo

cual contribuye a la disminución de la contaminación que podría existir

en la empresa Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A. de C.V.

“Danubio”.

Metodología y diseño de investigación.

Page 13: Proyecto Final de Investigacion Danubio

El objetivo de estudio del presente trabajo es el análisis de la

distribución de planta como estrategia para la reducción de tiempos y

movimientos en la producción de agua purificada de la empresa

Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A. de C.V. “Danubio”,

construido en base a los 14 pasos que presenta el método dialéctico

crítico así como en los 10 pasos del método de Hernández Sampieri.

En lo referente al tipo de investigación que se utiliza en ésta, se

puede decir que fue mixta (documental y de campo) ya que como su

nombre lo indica se realiza en base a documentos y lugar donde

suceden los hechos.

Se realizarán instrumentos de recopilación de información como

entrevistas y encuestas aplicadas al dueño y empleados de dicha

empresa, para saber si les beneficia la distribución en su planta y por

ende sus tiempos y movimientos.

Supuesto y delimitación de investigación.

El supuesto de investigación se denomina “Conocer los tiempos y

movimientos en la producción de agua purificada de la empresa

Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A. de C.V. “Danubio”, por

medio de la distribución de planta reducirá retrasos en las áreas de

producción de agua purificada”, en la cuidad de La Piedad Michoacán en

el periodo de Agosto a Diciembre de 2009, con el objeto de saber si

efectivamente la distribución de la planta influye considerablemente en

los tiempos y movimientos de la empresa ya mencionada y las posibles

mejoras de productividad.

Page 14: Proyecto Final de Investigacion Danubio

INSTRUMENTO 1(Entrevista a dueños)

Preguntas

1.- ¿Qué problemas considera que se presentan durante el proceso productivo?

Page 15: Proyecto Final de Investigacion Danubio

2.- ¿Qué consecuencias traen dichos problemas al proceso de producción?

3.- ¿Ha tomado alguna medida para corregir los problemas que se le están presentando en el proceso productivo?

Sí ( ) ¿Cuáles?

No ( ) ¿Por qué?

4.- ¿Considera que las áreas que conforman a la empresa, están ordenadas de manera correcta, es decir que las áreas que trabajan de manera conjunta están lo suficientemente cerca una de la otra?

Sí ( ) No ( )

5.- ¿Cree que el orden de las áreas está afectando el proceso productivo en cuestión de tiempos?

Sí ( ) No ( )

6.- ¿Sabe que es la distribución de planta?

7.- ¿Considera que la distribución de planta sería una estrategia para la eficiencia de los tiempos y movimientos en el proceso de producción?

INSTRUMENTO 2(Encuesta a empleados del área de producción)

Page 16: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Preguntas

1.- ¿Considera que en su área de trabajo hay el suficiente espacio para llevar a cabo su trabajo?

Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

2.- ¿Considera que en su área hace falta personal?

Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

3.- ¿Mencione algunas sugerencias para un mejor rendimiento de su área?

4.- ¿Cree qué el tener anaqueles con producto terminado facilitaría su trabajo?

Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

5.- ¿Qué beneficios traería el tener anaqueles, para usted y para la empresa?

INSTRUMENTO 3(Encuesta a repartidores)

Page 17: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Preguntas

1.- ¿Considera que hace falta personal?

Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

Si tu respuesta es afirmativa responde la siguiente pregunta, en caso de ser negativa pasa a la pregunta nº 3

2.- ¿En qué etapa del proceso es donde falta el personal?

a) Lavado de garrafones b) Llenado y sellado c) Recepción de garrafones

3.- Cómo repartidor, ¿dónde considera que pierde más tiempo al momento de llegar a cargar garrafones?

a) Recepción de garrafonesb) Lavado de garrafones (externo e interno ) c) Llenado y sellado

4.- Escribe algunas sugerencias para un mejor rendimiento de su área.

5.- ¿Cree que el tener anaqueles con producto terminado facilitaría su trabajo?

Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?

6.- ¿Qué beneficios traería el tener anaqueles, para usted y para la empresa?

Page 18: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Cronograma propuesto

No. ACTIVIDAD TIEMPO CONTROL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 Elección del 1 E

tema R2 Elección de 1 E

la empresa R3 Marco 1 E

teórico R4 Determinación 1 E

de temas R5 Recopilación de 2 E

información teórica R6 Realización de 1 E

instrumentos R7 Aplicación de 2 E

instrumentos R8 Recopilación de 2 E

información R9 Interpretación de la 1 E

información obtenida R10 Resultados 2 E

R11 Aplicación de la 2 E

información R12 Presentación de los 1 E

resultados a la empresa R

Page 19: Proyecto Final de Investigacion Danubio

E= Tiempo estimado en semanas R=Tiempo

real en semanas

Page 20: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Aseguramiento técnico – material

El material que se utiliza para este tipo de investigación es la que a

continuación se presenta.

Un cronómetro o tabla de tiempos.

Hoja de observaciones.

Formularios de estudio de tiempos.

Cinta métrica.

Contenido

Este trabajo se ve comprendido por diez apartados, de los cuales

cuatro conforman el marco teórico, el quinto los resultados de dicha

investigación, el sexto la comprobación de la hipótesis, el séptimo es el

análisis costo-beneficio, el octavo son las conclusiones, el noveno las

recomendaciones y el último de ellos está conformado por las fuentes

de información. Además de la introducción.

Page 21: Proyecto Final de Investigacion Danubio

1. EMPRESA

1.1 Nombre del propietario.

Ing. Sergio Hernández Gutiérrez.

1.2 Nombre de la empresa.

Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A de C.V, “Danubio”

1.3 Dirección.

Felipe Ángeles No. 97. La piedad Michoacán

1.4 Logotipo.

Page 22: Proyecto Final de Investigacion Danubio

1.5 Teléfono.

01(352) 526-35-80

1.6 Filosofía del trabajo.

En Comercializadora Hernández Gutiérrez, S.A de C.V. creemos que el

trabajo es un medio para satisfacer las necesidades:

Sociales y económicas de los integrantes de la empresa.

De superación y realización de su personal.

De higiene y salud para los consumidores, a través de nuestros

productos, con precios accesibles a los clientes, ofreciendo un

servicio de excelencia.

1.7 Misión.

Producir, distribuir e innovar bebidas y productos alimenticios que

cumplan los estándares de calidad internacional, satisfaciendo las

necesidades de bienestar y salud del público consumidor.

1.8 Visión.

Ser una empresa líder en el mercado regional de bebidas funcionales y

nutricionales, con reconocimiento de nuestros clientes, generadora de

utilidades para los inversionistas y el personal.

Page 23: Proyecto Final de Investigacion Danubio

CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN

GERENTE DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

JEFE DE PLANTA

1.9 Organigrama.

1.10 Productos.

El producto principal es el agua purificada envasada, la cual tiene 3

presentaciones en este momento:

19 lts.

1500 ml.

500 ml.

1.11 Proceso de producción.

Page 24: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Los siguientes procesos son los establecidos en la planta de agua

purificada “Danubio” para su purificación.

Suavización.

Intercambio de iones Ca y Mg por iones de Na (bajar dureza).

Cloración.

Desinfección del agua con los productos químicos para eliminar la

materia orgánica que pueda tener el agua potable.

Sedimentación.

Separación en los depósitos de tratamiento de agentes externos

que pudiera tener el agua potable en su trayecto a la planta.

Filtración.

Eliminación de partículas mayores a 1 micra que pudiera contener

el agua.

Deodorización.

Pasó de agua por un lecho de carbón activado donde se eliminan

olores y sabores desagradables que contiene el agua.

Abrillantador / pulidor.

Eliminación de toda partícula extraña que pueda acarrear el agua

durante el paso por cada uno de los procesos anteriores.

Page 25: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Radiación ultravioleta.

Consiste en hacer pasar el agua por radiación ultravioleta y

eliminar los posibles microorganismos que pudiera llevar el agua

purificada antes de embasarla.

Ionización.

Consiste en dosificar el gas ozono al agua purificada para aumentar

su vida de anaquel.

1.12 Suministros.

Embase.

Tapa de plástico.

Productos químicos.

Banda de sello de garantía.

1.13 Capacidad instalada.

Garrafones 19 lts.

Por minuto Por hora Por día Por mes5 300 2,400 57, 600

Botella de 500 ml y 1500 ml.

Por mes400

Page 26: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Filtración

Sedimentación

A

INICIO Recepción del agua

Pre-cloración

INSPECCIÓN DE CALIDADNOO

SI

INSPECCIÓN DE CALIDADNO

SI

INSPECCIÓN DE CALIDADNO

SI

Deodorización

1.14 Proceso del agua.

A

A

A

Page 27: Proyecto Final de Investigacion Danubio

INSPECCIÓN DE CALIDADNO

SI

INSPECCIÓN DE CALIDADNO

SI

Ionización

A

Envase garrafón/botella

FIN

INSPECCIÓN DE CALIDADNO

SI

A

A

Radiación UV

Page 28: Proyecto Final de Investigacion Danubio

1.15 Dibujo del proceso de purificación.

Cabezal de llenado

Rayos ultravioleta

Filtro de brillantes

Filtro de graba silica

Filtro de carbón activad

1

Filtro de carbón

activado2

Aljibe 2Aljibe 1

Tanque1

2

Ablandador

Ionización.

Page 29: Proyecto Final de Investigacion Danubio

1.16 Instalaciones del proceso de producción.

Los pasos son los siguientes:

1. Ablandador.

2. Clorinador.

Page 30: Proyecto Final de Investigacion Danubio

3. Filtro de grava y arena sílica.

4. Filtros de carbón activado.

5. Luz ultravioleta.

6. Ionización.

Page 31: Proyecto Final de Investigacion Danubio

7. Sanitización del garrafón.

8. Llenado de garrafón

9. Tapón de garrafón.

10. Colocación del sello de garantía

Page 32: Proyecto Final de Investigacion Danubio

2. ESTUDIO DE TIEMPOS

Para toda empresa que desee que su productividad se vea mejorada

es necesario que realice un estudio de tiempos con el fin de ver en que

etapa puede reducirlos ya que como se sabe dicho estudio se hace para

medir el trabajo.

2.1 Historia del estudio de tiempos.

A continuación se mostrará una breve reseña de cómo el estudio de

tiempos fue cambiando con los diferentes precursores, hasta lo que hoy

conocemos y llevamos a la práctica.

“Fue en Francia en el siglo XVIII, con los estudios realizados por

Perronet acerca de la fabricación de alfileres, cuando se inició el estudio

de tiempos en la empresa, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX,

con las propuestas de Taylor que se difundió y conoció esta técnica, el

padre de la administración científica comenzó a estudiar los tiempos a

comienzos de la década de los 80's, allí desarrolló el concepto de la

"tarea", en el que proponía que la administración se debía encargar de

la planeación del trabajo de cada uno de sus empleados y que cada

trabajo debía tener un estándar de tiempo basado en el trabajo de un

operario muy bien calificado. Después de un tiempo, fuel matrimonio

Gilbreth el que, basado en los estudios de Taylor, ampliará este trabajo y

desarrollara el estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17

movimientos fundamentales llamados Therbligs (su apellido al revés).”1

1 http://darwin.ccm.itesm.mx/iis/profesores/lsainz/tema4.htm) 12:4 5 PM, 2009-08-23.

Page 33: Proyecto Final de Investigacion Danubio

2.2 Concepto.

El estudio de tiempos es una técnica que establece un estándar de

tiempo para realizar una tarea determinada, con base en la medición del

contenido del trabajo.

“El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo

empleada para registrar tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a

los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones

determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo

requerido para efectuar la tarea según la norma de ejecución

predeterminada”. 2

Esta técnica de observación directa, en la cual un ingeniero

experimentado observa a al trabajador, toma los tiempos de lo que está

haciendo, y ‘califica’ el trabajo.

2.3 Objetivos.

Éstos nos sirven para emprender hacia una finalidad, meta y sobre

todo ver hacia donde queremos llagar por medio de dichos objetivos.

“Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.

Conservar los recursos y minimizan los costos.

Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de

energéticos o de la energía.

2 Agustín Montaño García. Administración de la Producción. México: Pac. 2004. p. 178

Page 34: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta

calidad del estudio de movimientos”3.

2.4 Elementos y preparación para el estudio de tiempos.

Se encuentra basa en la técnica para determinar con la mayor

exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el tiempo

para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de

rendimiento preestablecido.

2.4.1 Actitud frente al trabajador.

En las organizaciones las actitudes son importantes porque afectan

el comportamiento en el trabajo. Es por eso importante entender cómo

se forman, su relación en el trabajo y desempeño actual, y como puede

combinarse.

“Manténgase de pie mientras hace el estudio de tiempos: sentarse

o recargarse da la impresión de una actitud perezosa,

improductiva. El técnico de tiempos debe ser un líder en la mejora

de la productividad y es importante que presente la actitud

correcta.

Hable con el operador. El operador es el experto en el trabajo al

que hace estudio de tiempo; por lo tanto, es la frente de gran

parte de la información que usted necesita. Hacer preguntas

muestra respeto, y eso es lo que queremos. No hay sitio en la

nuestra profesión para técnicos de estudio de tiempos que no

platique con las personas. Quizá sean tímidos, pero los empleados

los tomarán por presumidos.

3 http://darwin.ccm.itesm.mx/iis/profesores/lsainz/tema4.htm) 12:50 PM, 2009-08-23.

Page 35: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Sea optimista en cuanto a tiempos. Si usted no cree en ellos,

¿Quién lo hará? Y si permite que surjan dudas sobre sus

estándares de tiempo, no serán tan útiles. Es necesario que

aproveche todas las oportunidades para convencer a los demás de

la exactitud de sus estándares y defenderlos con rapidez. De ser

necesario, repita de inmediato el estudio dudoso. No puede haber

ninguna excusa para no conseguir un estándar de tiempo.

Pida la autorización del supervisor para entrar en su área. El área

del supervisor es como u hogar, y usted no entraría a la casa de

nadie sin permiso. El empleado trabaja para el supervisor, pero no

el técnico de estudios de tiempos. Si algo necesita modificarse,

pídale al supervisor que de las instrucciones.

Intente tranquilizar al operador. Explíquele lo que va a hacer y por

qué. Quizá el operador tenga una actitud negativa hacia el estudio

de tiempos, y es tarea de usted proyectarse como persona

honesta.

Sea una persona honesta. El objetivo de un buen técnico de

estudio de tiempos es establecer estándares de tiempo justos y

equitativos. Nada debe interferir con esta meta. Dígale a los

operadores que es honesto y que no haría nada deliberadamente

que les pudiera dañar.

Sea amigable y positivo. La actitud negativa de algún empleado no

deberá de influir en usted. Haga que sea un reto ganarse inclusive

al empleado más reticente. Probablemente se sintió herido alguna

vez por acusa de un estudio de tiempos, pero usted puede corregir

esos errores.

Quédese de pie en un punto desde donde pueda observar lo que

hace el operador, pero manténgase alejado de máquinas en

movimiento o componentes que salgan despedidos. Nunca se

Page 36: Proyecto Final de Investigacion Danubio

oculte mientras hace el estudio de tiempos. Ocultarse no es

profesional.

Nunca cambie el estándar de tiempo sin una buena razón; si hace

una modificación

Debe ser de más del 5%.

Debe comunicar a los empleados a razón y el monto del cambio.”4

2.5 Etapas del estudio de tiempos.

El estudio de tiempos se realiza por segmentos o etapas llevando

una cronología de la obtención de la información recabada en la

empresa o lugar donde se lleve el estudio de tiempos.

“Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea,

del operario y de las condiciones que pueden influir en sus

elementos.

registrar una descripción completa del método descomponiendo la

operación en sus elementos.

Examinar este desglose para verificar si se están utilizando los

mejores métodos.

Medir el tiempo invertido por el operario y registrado.

Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del

operario por correlación con la idea que tenga el analista de lo que

debe ser el ritmo estándar.

Convertir los tiempos observados en tiempos básicos.

Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de

la operación.

4http://books.google.com.mx/books?id=cr3WTuK8mn0C&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Actitud+frente+al+trabajador+en+el+estudio+de+tiempos&source=bl&ots=aaNonLqFZz&sig=H1825Vg8CjPvN8VxtUbcXVykVLg&hl=es&ei=NoOaSuqJM96PtgeUxozNBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=true 09:33 AM, 2009-08-30.

Page 37: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Determinar el tiempo estándar propio de la operación.” 5

2.6 Equipo utilizado.

Para la realización del estudio de tiempos se requiere tener ciertos

tipos de materiales, con el fin de llevar un control de las actividades

observadas.

El estudio de tiempos exige cierto material fundamental, a saber:

“Un cronómetro o tabla de tiempos.

Hoja de observaciones.

Formularios de estudio de tiempos.

Tabla electrónica de tiempos.

Cronómetro:

Generalmente se usan dos tipos de cronómetros para el estudio de

tiempos:

Cronómetro ordinario y el Cronómetro vuelta a cero.

Tabla de Tiempos:

Consiste en una tabla de tamaño conveniente donde se coloca la

hoja de observaciones para que pueda sostenerla con comodidad el

analista, y en la que se asegura en la parte superior un reloj para tomar

tiempos.

Hoja de Observaciones:5 Agustín Montaño García. Administración de la Producción. México: Pac. 2004. p. 178

Page 38: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Es en la cual se anotará datos como el nombre del producto,

nombre de la pieza, numero de parte, fecha, operario, operación,

nombre de la máquina, cantidad de observaciones, división de la

operación en elementos, calificación, tiempo promedio, tiempo normal,

tiempo estándar, meta por hora, meta por día, nombre del observador.

Tabla electrónica de tiempos:

Es una hoja hecha en Excel donde se insertará el tiempo observado

y automáticamente ella calculará tiempo estándar, producción por hora,

producción por turno y cantidad de operarios necesarios. En nuestra

compañía se conoce como Manpower.

División de la operación en elementos:

Elemento es una parte esencial y definida de una actividad o tarea

determinada compuesta de uno o más movimientos fundamentales del

operario y de los movimientos de una máquina o las fases de un proceso

seleccionado para fines de observación y cronometraje.”6

3. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS.

El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos

movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Su

objetivo es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y

acelerar los eficientes.

3.1 Historia del estudio del movimiento.

6 http://www.monografias.com/trabajos10/folle/folle2.shtml 08:35 AM, 2009-08-30.

Page 39: Proyecto Final de Investigacion Danubio

A continuación se mostrará a los precursores del estudio de

movimientos y como al pasar de los años cada uno de éstos a realizado

grandes cambios y por ende, magnificas aportaciones.

Frank B. Gilberth fue el fundador de la técnica moderna del estudio

de movimientos, la cual se puede definir como el estudio de los

movimientos del cuerpo humano que se utilizan para realizar una labor

determinada, con la mira de mejorar esta, eliminando los movimientos

innecesarios y simplificándolos necesarios, y estableciendo luego la

secuencia o sucesión de movimientos más favorables para lograr una

eficiencia máxima.

     Más que nadie a los Gilberth, Frank y su esposa Lillian, es a quienes

se debe que la industria reconociera la importancia de un estudio

minucioso de los movimientos de una persona en relación con su

capacidad para aumentar la producción, reducir la fatiga e instruir a los

operarios acerca del mejor método para llevar a cabo una operación.

Los Gilberth también desarrollaron las técnicas de análisis ciclo

gráfico para estudiar la trayectoria de los movimientos efectuados por

un operario y consiste en fijar una pequeña lámpara eléctrica al dedo o

la parte del cuerpo en estudio, y registrar después fotográficamente los

movimientos mientras los operarios efectúan el trabajo u operación.  La

toma resultante es un registro permanente de la trayectoria de los

movimientos y puede analizarse para lograr una posible mejora.

Carl G. Bart un colaborador de Taylor ideo una regla de cálculo para

producción mediante la cual se podía determinar la combinación más

eficiente de velocidades y alimentaciones para el corte de metales de

Page 40: Proyecto Final de Investigacion Danubio

diversas durezas, considerado profundidad de corte, tamaño y vida  de

la herramienta.  Además investigo él número de pie libras de trabajo que

un hombre podía efectuar en un día.

En 1917, Henrry Laurence Gantt ideo algunas representaciones

gráficas sencillas que permitían medir la actuación del trabajo real y

mostraban a la vez claramente los programas proyectados. Tal medio

hizo posible por primera vez comparar el trabajo real con el plan

original, y ajustar los programas diarios según la capacidad, el programa

inicial y los requisitos de los clientes.

También es conocido Gantt por su invención de los sistemas de

tareas y bonificaciones o primas.  El sistema de pagos de salarios de

Gantt recompensaba al operario su trabajo superior al estándar y

eliminaba todo castigo por falta de cumplimiento.”7

3.2 Concepto.

Es estudio de movimientos consta de una amplia variedad de

procedimientos, así como análisis de métodos de trabajo, los más

usuales son:

Materia prima. Herramientas

Diseño de las capacidades Lugar de trabajo

Proceso u orden de trabajo Equipo para cada paso individual en

el proceso

7 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/tiemposymovimientos.htm 12:26 PM, 2009-08-23.

Page 41: Proyecto Final de Investigacion Danubio

“El estudio de movimientos es hacer que la realización del trabajo

sea más fácil y productiva, mejorando los movimientos manuales, es

decir, los movimientos corporales de una persona”.8

El objetivo del estudio de movimientos es determinar o diseñar un

método preferente de trabajo.

3.3 Objetivos.

Éstos nos sirven para emprender hacia una finalidad, meta y sobre

todo ver hacia donde queremos llagar por medio de dichos objetivos.

“Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.

Conservar los recursos y minimizan los costos.

Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de

energéticos o de la energía.

Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta

calidad del estudio de movimientos.

Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los

eficientes.”9

3.4 Principios de la economía del movimiento.

Los principios del moviendo se refieren a la distribución del trabajo

entre las distintas partes del cuerpo, a los tipos de movimientos

8 James L. Riggs. Sistemas de Producción Planeación, Análisis y Control. 3ª ed. México: Limusa. 2004. p. 342. 9 http://darwin.ccm.itesm.mx/iis/profesores/lsainz/tema4.htm) 12:35 PM, 2009-08-23.

Page 42: Proyecto Final de Investigacion Danubio

preferidos y al orden sucesivo de los movimientos, que continuación se

detallarán:

1) Minimizar la cantidad de movimientos (eliminar los que sean

innecesarios y tratar de combinar de combinarlos los demás).

2) Minimizar la amplitud de los movimientos (mantener el área de

trabajo dentro del arco que describe el antebrazo).

3) Equilibrar el patrón de movimientos (hacer movimientos simétricos

en direcciones opuestas y evitar los cambios bruscos de

dirección).

4) Mover las manos simultáneamente (comenzar a y dejar de

moverlas al mismo tiempo).

5) Minimizar el número de partes del cuerpo que participan en un

movimiento complejo (si es necesario, convertir el movimiento

complejo en uno simple).

6) Minimizar la fuerza muscular que los movimientos requieren

(deslizar los objetos en ves de levantarlos).

7) Minimizar el esfuerzo muscular necesario para el control (usar

topes colocados de antemano y guías mecánicas).

8) Minimizar el número de miradas fijas y la amplitud de los

movimientos oculares necesarios (colocar de antemano en su

lugar las herramientas y los materiales para poder encontrarlos al

tacto).

9) Minimizar el tiempo de fijación de los ojos necesarios para la

percepción cuando esto sea un factor de control (usar claves de

color, de forma y de tamaño; disponer de indicadores cualitativos

de ser posibles).

Page 43: Proyecto Final de Investigacion Danubio

10) Distribuir las acciones entre los miembros del cuerpo de

acuerdo con su capacidad natural (liberar a las manos de las

acciones repetitivas simples usando controles de pie).

11) Contar con dispositivos de sujeción (dejar una o ambas

manos libres para movimientos más útiles).

12) Buscar el uso intermitente de músculos distintos (tratar de

alternar las posiciones sentado y de pie y otros arreglos similares

para aliviar la tensión muscular variando los patrones de

movimiento).

13) Aprovechar la fuerza de gravedad (recurrir al suministro de

materiales por gravedad y soltar los objetos dejándolos caer).

14) Aprovechar el ritmo natural (disponer el trabajo de manera

que permita movimientos fáciles, continuos y repetidos, para crear

buenos hábitos de trabajo).

La simplicidad y la lógica de los principios siguientes son

intrínsecamente tan satisfactorias, que uno se pregunta cómo sería

posible pasarlos por alto.

3.5 Representación gráfica del movimiento.

Ya sea que los patrones de movimiento se observen directamente a

se registren en una película, con frecuencia se trasladan al papel

(representación gráfica).

“A los primeros elementos que las divisiones del trabajo se les

llamo therbligs, que es el nombre de sus creadores, los Gilbreth,

deletreado al revés menos.”10

10 James L. Riggs, p. 343.

Page 44: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Dentro del estudio de movimientos hay que resaltar los

movimientos fundamentales, estos movimientos fueron definidos por los

esposos Gilbreth y se denominan Therblig's, son 17 y cada uno es

identificado con un símbolo gráfico, un color y una letra o sigla:

Page 45: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Tabla No. 1

“Movimientos fundamentales”

Fuente: http://148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/unidad4/unidad4uno.htm

Page 46: Proyecto Final de Investigacion Danubio

4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.

La distribución de la planta es un tema elemental importancia, ya

que significa disponer del espacio e implica colocar o poner en posición

conveniente, además de aprovechar todos los espacios con que se

cuenta en la organización

4.1 Concepto.

Un diseño de distribución de la planta “consiste en la disposición o

configuración de los departamentos, estaciones de trabajo y equipos

que conforman el proceso de producción.”11

La distribución de la planta es un problema que acompaña al de su

ubicación. Una decisión de reubicar ofrece la oportunidad de mejorara la

totalidad de las instalaciones y servicios.

4.2 Importancia.

La importancia de la distribución de la planta radica en” La

competencia mundial y los avances tecnológicos que han impuesto

cambios significativos en los procesos.” 12

En la actualidad se emplean distribuciones elaboradas con ayuda de

computadoras para obtener mayor productividad y obtener u análisis de

los diseños de la planta.

11 Adam, Jr. Everett E, Ronald J. Ebert. Administración de la producción y operaciones. 4 a ed. México: Prentice-Hall. 1991. p. 277.12 Ibíd. p. 276.

Page 47: Proyecto Final de Investigacion Danubio

4.3 Objetivo de la distribución en planta.

La misión del diseñador es encontrar la mejor ordenación de las

áreas de trabajo y del equipo en aras a conseguir la máxima economía

en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de

los trabajadores.

A continuación se presentarán los siguientes objetivos de la

distribución en planta:

“Integración de todos los factores que afecten la distribución.

Movimiento de material según distancias mínimas.

Circulación del trabajo a través de la planta.

Utilización “efectiva” de todo el espacio.

Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.

Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o

ampliaciones.”13

4.4 Principios básicos de la distribución en planta.

1. “Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igualdad de

condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el

trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.

2. Principio de la integración de conjunto. La mejor distribución es la

que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades

auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el

compromiso mejor entre todas estas partes.

13 http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf 12:40 PM, 2009-08-23.

Page 48: Proyecto Final de Investigacion Danubio

3. Principio de la mínima distancia recorrida. A igualdad de

condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la

distancia a recorrer por el material sea la menor posible.

4. Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de

condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de

trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo

orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los

materiales.

5. Principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de

un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal

como en vertical.

6. Principio de la flexibilidad. A igualdad de condiciones será siempre

más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada

con menos costo o inconvenientes.”14

4.5 Tipos de distribución en planta.

La distribución en planta implica la ordenación de espacios

necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos o

líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para

el personal, etc.

4.5.1 Distribución por posición fija.

El material permanece en situación fija y son los hombres y la

maquinaria los que confluyen hacia él.

14 Ídem.

Page 49: Proyecto Final de Investigacion Danubio

A. “Proceso de trabajo: Todos los puestos de trabajo se instalan con

carácter provisional y junto al elemento principal ó conjunto que

se fabrica o monta.

B. Material en curso de fabricación: El material se lleva al lugar de

montaje ó fabricación.

C. Versatilidad: Tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad

a cualquier variación.

D. Continuidad de funcionamiento: No son estables ni los tiempos

concedidos ni las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las

condiciones climatológicas.

E. Incentivo: Depende del trabajo individual del trabajador.

F. Cualificación de la mamo de obra: Los equipos suelen ser muy

convencionales, incluso aunque se emplee una máquina en

concreto no suele ser muy especializada, por lo que no ha de ser

muy cualificada.”15

A continuación se presentará un ejemplo de Montajes de calderas,

en edificios, barcos. Torres de tendido eléctrico y en general, montajes a

pie de obra.

15 Ídem.

Page 50: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Imagen No. 1

Distribución de localización fija.

Fuente: http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf

4.5.2 Distribución por proceso.

Se adopta cuando la producción se organiza por lotes. El personal y

los equipos que realizan una misma función general se agrupan en una

mima área, de ahí que estas distribuciones también sean denominadas

por funciones.

Las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector.

A. “Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se sitúan por funcio-

nes homónimas. En algunas secciones los puestos de trabajo son

Page 51: Proyecto Final de Investigacion Danubio

iguales. y en otras, tienen alguna característica diferenciadora, có-

mo potencia, r.p.m.,...

B. Material en curso de fabricación: El material se desplaza entre

puestos diferentes dentro de una misma sección ó desde una sec-

ción a la siguiente que le corresponda. Pero el itinerario nunca es

fijo.

C. Versatilidad: Es muy versátil. Siendo posible fabricar en ella cual-

quier elemento con las limitaciones inherentes a la propia instala-

ción. Es la distribución más adecuada para la fabricación intermi-

tente ó bajo pedido, facilitándose la programación de los puestos

de trabajo al máximo de carga posible.

D. Continuidad de funcionamiento: Cada fase de trabajo se programa

para el puesto más adecuado. Una avería producida en un puesto

no incide en el funcionamiento de los restantes, por lo que no se

causan retrasos acusados en la fabricación.

E. Incentivo: El incentivo logrado por cada operario es únicamente

función de su rendimiento personal.

F. Cualificación de la mano de obra.: Al ser nulos, ó casi nulos, el au-

tomatismo y la repetición de actividades. Se requiere mano de

obra muy cualificada.”16

A continuación se presentará un ejemplo de Taller de fabricación

mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladores,

fresadoras, taladradoras....

Imagen No. 2

Distribución funcional ó por proceso.

16 Ídem.

Page 52: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_W74xY9oW4AM/SUHWgl5YtxI/

AAAAAAAAADw/0qzBDJtBv4o/s320/wwwlogiteksacom.jpg. 05:28 PM 2009-12-01

4.5.3 Distribución por producto.

Se adopta cuando la producción está organizada, bien de forma

continua y repetitiva.

El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución

de continuidad. (Líneas de producción, producción en cadena).

A. “Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se ubican según el

orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de

proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el

aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación.

B. Material en curso de fabricación: EL material en curso de

fabricación se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la

mínima cantidad del mismo (no necesidad de componentes en

Page 53: Proyecto Final de Investigacion Danubio

stock) menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez que

admite un mayor grado de automatización en la maquinaria.

C. Versatilidad: No permite la adaptación inmediata a otra fabricación

distinta para la que fue proyectada.

D. Continuidad de funcionamiento: El principal problema puede que

sea lograr un equilibrio ó continuidad de funcionamiento. Para ello

se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto,

de no ser así, deberá disponerse para las actividades que lo

requieran de varios puestos de trabajo iguales. Cualquier avería

producida en la instalación ocasiona la parada total de la misma, a

menos que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican

elementos aislados sin automatización la anomalía solamente

repercute en los puestos siguientes del proceso.

E. Incentivo: El incentivo obtenido por cada uno de los operarios es

función del logrado por el conjunto, ya que el trabajo está

relacionado ó íntimamente ligado.

F. Cualificación de mano de obra: La distribución en línea requiere

maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la

automatización. por esto, la mano de obra. no requiere una

cualificación profesional alta.

G. Tiempo unitario: Se obtienen menores tiempos unitarios de

fabricación que en las restantes distribuciones.”17

A continuación se presentará un ejemplo de instalación para

decapar chapa de acero.

Imagen No. 3

Distribución por producto.

17 http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf 12:40 PM, 2009-08-23.

Page 54: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Fuente: http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf

4.6 Factores de la distribución de planta.

Para realizar una correcta distribución de la planta se debe tomar

en cuenta los materiales que se manejan, la maquinaria, el hombre o

trabajadores y los movimientos que se realizan para determinada

actividad, también es importante considerar los cambios que

posiblemente se realicen en el futuro.

“Materiales: son los bienes que ingresan en un proceso y sufren

transformaciones o se unen a otros a través de operaciones para dar

origen a un producto final, que consumirá un cliente. Es importante es

estado de estos materiales, pues si se trata de un sólido, un liquido o un

gas requerirán de un proceso diferente a una distribución de planta

posiblemente diferente.

Maquinaria: son los bienes que posee la organización que permite

fabricar los productos. El equipo necesario para el procedimiento de los

materiales debe ser dimensionado, para obtener el espacio, forma,

altura y peso preciso para diseñar de acuerdo con los requisitos del

proceso.

Page 55: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Movimiento: la manipulación de materiales, determina la disposición

de la bodega pues todo debe colocarse de tal forma que permita a los

materiales avanzar con mayor facilidad, el costo más bajo y con el

mínimo de maquinaria (OIT), por lo tanto el equipo de manipulación y la

forma en que se disponga los materiales, velocidad, utilización de fuerza

y otros, determinan el movimiento del sistema.

Cambio: es todo aquello que está sujeto a modificaciones en función

del tiempo. El mejoramiento continuo y la búsqueda de ventajas

competitivas que agreguen valor al producto, conducirán a una

mentalidad mucho más amplia y con visión a corto, mediano y largo

plazo. Un diseño futurista que estime las ampliaciones y las

movilizaciones del sistema, debe aportarse. “18

Si no se consideran estos factores cuando se realiza el diseño de la

planta, éste no será útil, o se tendrá que modificar en un corto plazo

porque no se ajustará a las características de la empresa y por

consecuencia, el justo a tiempo no será aplicado correctamente, ya que

no se facilitarán las operaciones.

4.7 SLP (Systematic Layout Plant).

El Layout es un sistema que permite que se lleve a cabo una mejor

distribución de los materiales dentro de las bodegas, que permita la

optimización de tiempos y espacios.

“El sistema Layout consiste en un procedimiento básico con una

serie de pasos a seguir, mediante los cuales se va diseñando la

18 Adam, Jr. Everett E, Ronald J. Ebert., p. 119.

Page 56: Proyecto Final de Investigacion Danubio

distribución apropiada de una planta, de acuerdo con la ruta de proceso

(Flujo del proceso) y la minimización de costos.

Se diseña una tabla relacional de actividades, en la que:

A. Se identifica la proximidad deseada entre las áreas, calificadas con

letras:

A) Absolutamente necesario.

B) Importante.

C) Promedio.

D) No importante.

E) No se desea que esté cerca

O puede utilizarse otra categorización

A. Absolutamente necesario.

E. Especialmente importante.

I. Importante.

O. Ordinario.

U. No importante

X. No se desea que esté cerca.

B. Se define una razón de cercanía:

1. Movimiento del producto.

2. Proximidad de supervisión.

3. Movimiento de personal.

4. Movimiento de herramientas o equipos.

5. Ruido y vibración.

Page 57: Proyecto Final de Investigacion Danubio

4.8 Ergonomía y seguridad industrial.

La ergonomía es un aspecto importante a la hora de que un

trabajador desempeñe sus labores debido a que mientras que el

trabajador se sienta más cómodo es de la manera que se va a ver su

rendimiento en el puesto que se encuentre ubicado en la empresa.

“Es la perfecta adaptación del operario a su aseguramiento al

puesto de trabajo constituye una parte importante para hacer crecer la

productividad de la organización, pues el buen desempeño de los

trabajadores es producto, en gran medida, de las buenas condiciones

laborales, aunado a las buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, la

codificación de áreas de trabajo, señalización y protección ambiental

debe considerarse forzosamente.”19

4.8.1 Codificación de colores.

La codificación de colores es algo muy necesario para una empresa

debido a que ayuda a aumentar que el rendimiento de los trabajadores

además de que delimita las áreas de riesgo ayudando a cuidar su

integridad de visitantes y trabajadores, es importante señalar que

“estudios han revelado que, por medio de la aplicación apropiada de

colores, la productividad crece. Se mejora la eficiencia del trabajador,

aumenta los niveles de producción, se reduce los tiempos de respuesta,

mejora el mínimo de los operarios y se colabora con la seguridad

industrial.” 20

19 Adam, Jr. Everett E, Ronald J. Ebert., p. 119.20 Ídem.

Page 58: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Existe colores en seguridad industrial establecidos que indican el

riesgo que puede haber en algunas zonas, y también indican el tipo de

clima que se requiere para el material que se está manejando, zonas de

seguridad, entre otras.

Figura No. 1

“Significado de los colores en seguridad industrial”

SIGNIFICADO COLOR

ROJO (EXCITENTE)

Simboliza alto inmediato, prevención de incendios peligrosos. Por norma, se estable pintar áreas o equipos de color rojo, pero se puede utilizar un cuadro coloreado de rojo (símbolo) para indicar las zonas de peligro.

ANARANJADO (DESAGRADABLE)

Simboliza alerta. En maquinaria y equipo se señala las partes de riesgo potencial con este color, inclusive, las partes de posible descarga eléctrica (símbolo: triángulo anaranjado)

AMARILLO (ALEGRA Y ESTIMULA)

Simboliza precaución. Es el modelo de más alta visibilidad para indicar que hay que tener precaución pues se está frente a un riesgo físico. Se alternan franjas negras y amarillas para llama la atención y su símbolo es un triangulo del mismo color.

Page 59: Proyecto Final de Investigacion Danubio

VERDE (DESCANSO Y FRESCURA)

Simboliza seguridad. Su símbolo es una cruz verde. Se utiliza en zonas y dispositivos para la atención del personal o seguridad. En maquinas y equipo, los sistemas de arranque se señalan con este color, permitiendo el paso de producción

AZUL (SENSACIÓN DE FRIO)

Simboliza prevención. Se utiliza para señalar áreas en las que se debe tomar precaución por reparación o hay partes en movimientos (ascensores). Se simboliza con un círculo azul

VIOLETA (SENSACIÓN DE FRIO)

Simboliza riesgo radiactivo o de radiación. Por lo general, se combina con amarillo.

NEGRO (SENSACIÓN DE FRIO)

Se utiliza para demarcar o señalar área de transito, aviso, orden y limpieza, franjas blancas y negras, o grises y blancas, así como cuadros que señalen salidas y entradas, de dirección del transito de trabajadores y otros. Su símbolo es una estrella negra o gres sobre superficie blanca.

Fuente: Eric Chávez Vega. Administración de Materiales. México: EUNED. 1975. p. 60.

4.8.2 Mantenimiento productivo total

Page 60: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Para llevar una buena administración y contar con todos los

materiales necesarios, son importantes las actividades de

administración del mantenimiento (TPM) para poder tener la mayor

disponibilidad de los equipos de trabajo.

El mantenimiento productivo total “se conoce como al

administración del ciclo de vida de los sistemas y es vital para que las

herramientas de ingeniería industrial surtan resultados, así como a la

seguridad industrial. Se busca tener la mayor disponibilidad posible de

loa equipos al mínimo costo, así como asegurar la seguridad de los

operarios del sistema.” 21

4.8.3 Evaluación y control de contaminantes

Otro tema muy importante es la identificación de los contaminantes

en el ambiente de trabajo, los cuales pueden influir en el desempeño de

las actividades realizadas dentro de la organización; dichos

contaminantes se deben a los tipos de materiales que se manejan o al

equipo de trabajo. Los contaminantes del ambiente de trabajo pueden

ser cinco tipos:

Tabla no. 2“Contaminantes de ambiente de trabajo”

1. Físicos: TemperaturaPresiónRadiaciónRuidoVibraciones, etc.

2. Químicos: Polvos GasesVapores, etc.

Hongos

21 Ibíd. p. 130.

Page 61: Proyecto Final de Investigacion Danubio

3. Biológicos: Bacterias Virus, etc.

4. Ergonómicos: Sillas incómodas

Apoya brazos falsos

Iluminación deficiente,

etc.

5. Psicosociales Trabajo con personas con quien no hay buena relaciónAdministración por coerción o temor agresión verbal, etc.”22

Es necesario hacer una evaluación acerca del entorno laboral para

identificar los tipos de contaminantes y eliminarlos, ya que al ser

eliminados tendremos un ambiente laboral más agradable, por lo tanto

aumentará el rendimiento laboral de los trabajadores.

22 Ídem.

Page 62: Proyecto Final de Investigacion Danubio

5. RESULTADOS

5.1 Distribución de planta actual de la Comercializadora Hernández Gutiérrez S.A de C.V, “Danubio”

Page 63: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Diagrama de flujo de proceso: Garrafón 19 lts. (Camioneta chica 30 garrafones)

Fecha: Elaborado por:Autorizado por:

Método:

Actual

Propuesto

Actividades

Uds.

Núm.

* Tiempo

* Dist.

Operación Min. 8 53.1Inspección Min. 1 6Transporte Mts. 2 7.5 20.9

6DemoraAlmacenaje

Totales 11 66.6 20.96

Page 64: Proyecto Final de Investigacion Danubio

N° Descripción actividad

Ope

raci

ón

Insp

ecci

ón

Tran

spor

te

Dem

ora

Alm

acen

aje

Tiem

po (m

in )

Dis

tanc

ia(m

ts)

Elim

inar

Com

bina

r

Cam

biar

Notas y análisis

1 Descargar garrafones

.10 11.48

Se traslada al área de L.E.

2 Quitar tapas y etiquetas.

.36

3 Lavado externo .2

4 Lavado interno 0.01

5 Acomodar en las llaves.

.18

6 Inspección de calidad

.2

7 Llenar garrafones .26

8 Colocar tapas .25

9 Colocar sellos de garantía.

.26

10 Adherir con calor .25

11 Cargar .15 9.48

Se transporta a la camioneta

* El tiempo total es por los 30 garrafones que tiene de capacidad la camioneta* La distancia es por cada garrafón que es transportado a la camioneta.

Diagrama de flujo de proceso: Garrafón 19 lts. (Camioneta grande 100 garrafones)

Fecha: Elaborado por:Autorizado por:

Método:

Actual

Propuesto

Actividades

Uds.

Núm.

* Tiempo

* Dist.

Operación Min. 8 177Inspección Min. 1 20Transporte Mts. 2 25 20.9

6DemoraAlmacenaje

Totales 11 222 20.96

Page 65: Proyecto Final de Investigacion Danubio

N° Descripción actividad

Ope

raci

ón

Insp

ecci

ón

Tran

spor

te

Dem

ora

Alm

acen

aje

Tiem

po (m

in )

Dis

tanc

ia(m

ts)

Elim

inar

Com

bina

r

Cam

biar

Notas y análisis

1 Descargar garrafones

.10 11.48

Se traslada al área de L.E.

2 Quitar tapas y etiquetas.

.36

3 Lavado externo .2

4 Lavado interno 0.01

5 Acomodar en las llaves.

.18

6 Inspección de calidad

.2

7 Llenar garrafones .26

8 Colocar tapas .25

Page 66: Proyecto Final de Investigacion Danubio

9 Colocar sellos de garantía.

.26

10 Adherir con calor .25

11 Cargar .15 9.48

Se transporta a la camioneta

* El tiempo total es por los 100 garrafones que tiene de capacidad la camioneta.* La distancia es por cada garrafón que es transportado a la camioneta.

Diagrama de flujo de proceso: Botella de 500 ml.

Descripción actividad

Notas y

análisis

1 Se toma la botella del almacén de m.p y se traslada al área

0.

21

Fecha: Elaborado por:Autorizado por:

Método:

Actual

Propuesto

Actividades

Uds. Núm.

Tiempo

Dist.

Operación Min. 10 7.44Inspección Transporte Mts./

min5 1.82 46.1

5DemoraAlmacenaje Totales 15 * 9.26 46.1

5

Page 67: Proyecto Final de Investigacion Danubio

de lavado interior.

2 Se deja la botella para el lavado interior.

0.3

3 Se lava con detergente a base de cloro y se enjuaga con agua clorada.

0.3

4 Se toma la botella para colocarla en la banda transportadora.

0.2

5 Se coloca las botellas lavadas en la banda.

1.16

6 Se coloca debajo de las llaves y se llenan.

0.32

7 Se tapan manualmente.

0.8

8 Se trasladan al área del etiquetado.

0.2 0.70

9 Se limpian con una franela.

0.6

10 Se etiquetan. 0.411 Se trasladan al

área de envoltura.

0.5 0.70

12 Se envuelven con película plástica.

1.25

13 Se transporta al área de quemado de película plástica.

0.5 1.43

14 Se quema la película para las tapas y se coloca el núm. de lote.

2.11

15 Se transporta al área de almacén del producto terminado.

0.39

22.27

* El tiempo es de 10 botellas

Page 68: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Diagrama de flujo de proceso: Botella de 1.5 lts.

Fecha: Elaborado por:Autorizado por:

Método:

Actual

Propuesto

Actividades

Uds. Núm.

Tiempo

Dist.

Operación Min. 10 7.49Inspección Transporte Mts./

mts5 1.82 46.1

5DemoraAlmacenaje

Min.

Totales 15 * 9.31 46.15

Page 69: Proyecto Final de Investigacion Danubio

N° Descripción actividad

Opera

ción

Insp

ecc

ión

Tra

nsp

ort

e

Dem

ora

Alm

ace

naj

Tie

mpo

Dis

tanci

a

Elim

inar

Com

bin

ar

Cam

bia

r

Notas y análisis

1 Se toma la botella del almacén de m.p y se traslada al área de lavado interior.

0.23

21.05

2 Se deja la botella para el lavado interior.

0.3

3 Se lava con detergente a base de cloro y se enjuaga con agua clorada.

0.3

4 Se toma la botella para colocarla en la banda transportadora.

0.2

5 Se coloca las botellas lavadas en la banda.

1.16

6 Se coloca debajo de las llaves y se llenan.

0.37

7 Se tapan manualmente.

0.8

8 Se trasladan al área del etiquetado.

0.2 0.70

9 Se limpian con una franela.

0.6

10 Se etiquetan. 0.4

11 Se trasladan al área de envoltura.

0.5 0.70

12 Se envuelven con película plástica.

1.25

* El tiempo es de 10 botellas

13 Se transporta al área de quemado de película plástica.

0.5 1.43

14 Se quema la película para las tapas y se coloca el núm. de lote.

2.11

15 Se transporta al área de almacén del producto terminado.

0.39

22.27

Page 70: Proyecto Final de Investigacion Danubio

5.2 Nueva distribución.

La propuesta para la nueva distribución de planta de la comercializadora Hernández Gutiérrez S.A DE C.V “Danubio”.

Tabla relacional de actividades

Page 71: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Diagrama de hilos

A. Oficina secretariaB. Oficina dueño C. Lab. Control de calidadD. Baños

E. Tratamiento del aguaF. Almacén G. Lavado InternoH. Lavado externoI. Llenado de garrafónJ. Llenado de botella

Plano de la nueva distribución de planta de La Comercializadora S.A de C.V “Danubio”.

Page 72: Proyecto Final de Investigacion Danubio

L. I. Lavado interno L. E. Lavado externo

A continuación se presenta el acomodo que debe tener el almacén

para que opere de manera funcional, abarcando el área de llenado de

botellas y mejorando los tiempos para la carga de camionetas chicas

Distribución del almacén de La Comercializadora S.A de C.V “Danubio”.

Page 73: Proyecto Final de Investigacion Danubio

A.1. Anaquel 1A.2. Anaquel 2A.3. Anaquel 3

6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Page 74: Proyecto Final de Investigacion Danubio

La hipótesis de esta investigación es:

“A una mejor distribución de planta, una mejor eficiencia

de tiempos y movimientos”.

Al desarrollar el método SLP, se obtuvo que la empresa debe hacer

algunos cambios en su planta para que verse beneficiados en sus

procesos productivos, tanto de garrafón (19 lts) como de botella en sus

dos presentaciones (500 ml y 1500 ml).

Los cambios son: quitar el almacén de desperdicios (garrafones

rotos, dispensadores de agua fría y caliente, entre otros), ampliar el

almacén de materiales (botellas, tapas, etiquetas) para colocar en este 3

anaqueles movibles de producto terminado (garrafón) para las

camionetas chicas ya que son las que dan 2 viajes para cargar, esto

además servirá para que disminuyan los tiempos de espera así como los

movimientos a la hora de cargar ya que mediante los anaqueles se

trasladará el total de producto terminado necesario para llenar la

camioneta; también se cambio el área de llenado de botella hacia la

parte de atrás de la planta de manera que quedara cerca del almacén y

del tratamiento del agua lo cual reduciría el tiempo de traslado del

material para el llenado de la botella. Es importante mencionar que el

área que quedo libre será utilizada por la empresa para colocar

maquinaria nueva. Todo esto puede verse en el plano de la nueva

distribución de planta, el cual se encuentra en 2 hojas anteriores.

Cabe señalar que para comprobar la hipótesis se hizo un simulacro

de cómo funcionaría la empresa al tener los anaqueles para lograr una

Page 75: Proyecto Final de Investigacion Danubio

eficiencia en tiempos y movimientos en el proceso de producción. Esto

puede verse en el siguiente diagrama de flujo de proceso.

Diagrama de flujo de proceso: Garrafón.

Descripción actividad

Tiem

po (

min

)D

ista

ncia

(m

ts) Not

as y análisis

1 Descarga de garrafones

.18

Se colocaran en el suelo en lo que desocupan el anaquel

2 Ir al almacén por el anaquel.

.7

20

3 Salir del almac

.8

Fecha: 20/11/09Elaborado por: Brenda AndradeAutorizado por: Ing. Sergio Hdez. Gtz.Método: Actual Propuesto

X

Actividades

Uds. Núm.

Tiempo

Dist.

Operación Min. 5 7.77Inspección Min.Transporte Mts./

min.2 1.5 30

DemoraAlmacenaje Totales 9.27 30

Page 76: Proyecto Final de Investigacion Danubio

én con el anaquel.4 Llevarlo a la zona de

carga.13

5 Cargar camioneta 6.48

6 Colocar los garrafones vacios en el anaquel.

.18

7 Llevar al área de lavado el anaquel con los garrafones vacios

.8 10

Carga de camioneta (proceso anterior)

Con los anaquelesCarga de camioneta

66.6 minutos 9.27 minutos

El tabla anterior puede observarse que mediante la nueva

distribución de la planta y la recomendación de utilizar anaqueles para

camionetas chicas el tiempo disminuye 57.39 minutos lo cual se verá

reflejado en la cobertura que se tendrá en las rutas. Además en cuestión

de movimientos, se reduce ya que solamente el repartidor dará tres

vueltas en lo que va al almacén, sale con el anaquel y lo regresa con los

garrafones vacios. En lo que respecta a la camioneta grande su duración

en la planta es de 3 horas y media, cabe señalar que el tiempo depende

de que los repartidores a veces ayudan a los operarios para disminuir los

tiempos logrando salir de la planta en 2 horas. Al favorecerse a las

camionetas chicas (con los anaqueles), también se verá beneficiadas las

grandes ya que si por alguna razón se llegasen a juntar se les dará

Page 77: Proyecto Final de Investigacion Danubio

preferencias a estas últimas disminuyendo también su tiempo de

espera.

7. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

Page 78: Proyecto Final de Investigacion Danubio
Page 79: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Com-pra INVERSIÓN

Núm. Pza. Precio Precio unitario total Reja de fierro 2 $ 700.00 $ 1,400.00

Anaqueles ó estanterías 3 $

1,000.00 $ 3,000.00 Llaves para la maquina de llenado 5 $ 150.00 $ 750.00 Total $ 5,150.00

Instalación.

Mano de obra (Reja de fierro) $ 700.00

Redistribución de maquinaria

Maquina de llenado de botella $ 10,000.00 (Instalación y uso de materiales)

Page 80: Proyecto Final de Investigacion Danubio

Modificación del almacén

Núm. Pza. Medidas Precio Precio unitario total Tirar bardas 1 $ 350.00 $ 350.00 Tirar bardas 1 $ 450.00 $ 450.00 Total $ 800.00

Inversión compra $ 5,150.00 instalación 700

movimiento de maquina-ria $ 10,000.00

modificación de almacén $ 800.00 Inversión total $ 16,650.00

- ventas $ 2,563.50 $ 14,086.50

Page 81: Proyecto Final de Investigacion Danubio

ventas SUBSIDIO

Núm. Pza. Peso $ fierro Ganancia kg por kg Maquinaria obsoleta y descompues-ta Lavadora de garrafones 1 250 $ 3.00 $ 750.00 Lavadora de garrafones 1 300 $ 3.00 $ 900.00 Dispensador de agua fría y caliente 25 12 $ 3.00 $ 900.00 Total $ 2,550.00

ventas

Núm. Pza. Peso $ plástico Ganancia kg por kg Platicos Botellas de refresco y garrafones 50 6 $ 4.50 $ 13.50 Total $ 13.50

TOTAL VENTA POR MATERIAL OBSOLETO $ 2,563.50

Page 82: Proyecto Final de Investigacion Danubio

BENEFICIOS

Recuperación de la inversión

Por hora Por día Pro semana Por mes Precio del Ganancias producto Venta de garraafón de 19 lts (Chica) 28 224 1344 5376 $16,00 $ 86.016,00 Venta de garrafón de 19 lts (Grande) 27 216 1297 5189 $16,00 $ 83.027,03 Venta de botella de 500 ml 56 444 2667 10668 $2,29 $ 24.446,40 Venta de botella de 1500 ml 56 447 2681 10725 $4,58 $ 49.156,80 $ 242.646,23

Costos totales $ 14.086,50 Beneficios $ 86.016,00

Aun cuando puede parece un gasto que asciende a $ 14,086.5º realmente es una inversión bastante

favorable para la empresa ya que esta traerá consigo beneficios aumentando su producción y por lo

tanto en un 1 mes alcanzará a cubrir el total de la inversión obteniendo además grandes utilidades

para el desarrollo de nuevos proyectos que mejorarán instalaciones e imagen con sus diversos

públicos.

Page 83: Proyecto Final de Investigacion Danubio
Page 84: Proyecto Final de Investigacion Danubio

8. CONCLUSIONES

Al haber realizado el presente trabajo se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

El correcto orden de las áreas de una empresa favorece a esta en la

eficiencia de los tiempos y movimientos que deben realizarse a la

hora del proceso productivo.

El tener una eficiencia en los tiempos y movimientos durante el

proceso productivo se verá reflejado en el incremento de las ventas

ya que al tardar en menos en la carga de las camionetas se podrán

cubrir más rápido las rutas, lo cual favorecerá para que en un tiempo

no muy lejano se puedan tener nuevos clientes.

Al cubrir más rápido las rutas, se tendrá una mayor satisfacción de

los clientes.

Page 85: Proyecto Final de Investigacion Danubio

9. RECOMENDACIONES

1. En el área de lavado externo de garrafón, al personal de está área

pedirles el no desperdiciar tanta agua, ya que durante el lavado

tiran demasiada agua.

2. En las tuberías dar mantenimiento debido a que la misma agua va

carcomiendo el material de éstas.

3. Cambiar las llaves de llenado de garrafón ya que hay 5 de estás

que tienen menor potencia de llenado.

4. Mantener siempre limpio el almacén para mantener un alto grado

de higiene y calidad.

5. Limpiar los charcos de agua por seguridad del personal de trabajo.

Page 86: Proyecto Final de Investigacion Danubio

10. FUENTE DE INFORMACIÓN

Bibliográficas

1. EVERETT, E. Adam, Jr., Ronald J. Ebert. Administración de la

producción y operaciones. 4 a ed. México: Prentice-Hall. 1991.

p. 739.

2. RIGGS, James L. Sistemas de Producción Planeación, Análisis y

Control. 3ª ed. México: Limusa. 2004. pp. 709.

3. CHÁVEZ, Vega Eric. Administración de Materiales. México:

EUNED. 1975. pp. 60.

Electrónicas

1. http://books.google.com.mx/books?

id=cr3WTuK8mn0C&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Actitud+frent

e+al+trabajador+en+el+estudio+de+tiempos&source=bl&ots

=aaNonLqFZz&sig=H1825Vg8CjPvN8VxtUbcXVykVLg&hl=es&ei

=NoOaSuqJM96PtgeUxozNBA&sa=X&oi=book_result&ct=result

&resnum=1#v=onepage&q=&f=true 09:33 AM, 2009-08-30.

2. http://darwin.ccm.itesm.mx/iis/profesores/lsainz/tema4.htm).

3. http://www.monografias.com/trabajos10/folle/folle2.shtml.

Page 87: Proyecto Final de Investigacion Danubio

4. http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no

%2010/tiemposymovimientos.htm.

5. http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/

Tema5.pdf

6. http://148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/unidad4/

unidad4uno.htm.

7. http://2.bp.blogspot.com/_W74xY9oW4AM/SUHWgl5YtxI/

AAAAAAAAADw/0qzBDJtBv4o/s320/wwwlogiteksacom.jpg